宣鋼2號(hào)高爐出鐵場擺動(dòng)流槽優(yōu)化改造
來源:2019年第七屆煉鐵對(duì)標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
宣鋼2號(hào)高爐出鐵場擺動(dòng)流槽優(yōu)化改造岑亞虎李勝東褚潤林王斌路鵬王根閆軍(河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司煉鐵廠,河北 宣化075100)摘要:對(duì)宣鋼2號(hào)爐前擺流槽過鐵量偏低的原因進(jìn)行了分析,通過加深落鐵…
岑亞虎 李勝東 褚潤林 王斌 路鵬 王根 閆軍
(河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司煉鐵廠,河北 宣化 075100)
摘 要:對(duì)宣鋼2號(hào)爐前擺流槽過鐵量偏低的原因進(jìn)行了分析,通過加深落鐵坑深度、出口端豎直面改傾斜面、固定式擋渣板改為可拆卸式、設(shè)置專用擺動(dòng)流槽烘烤蓋板等一系列有效措施,提高了擺動(dòng)流槽過鐵量,延長了擺動(dòng)流槽的使用壽命,減少了爐前工人工作強(qiáng)度,為高爐長期穩(wěn)定順行和降低生鐵成本奠定了基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:落鐵坑;出口端面;擋渣板;蓋板
1 前言
高爐擺動(dòng)流槽是高爐出鐵場的關(guān)鍵設(shè)備,設(shè)在出鐵場盡頭,安裝在出鐵場鐵水溝下部,其主要作用是把經(jīng)過鐵水溝流來的鐵水通過槽體的左右擺動(dòng)注入出鐵場平臺(tái)下指定的鐵水罐中。擺動(dòng)流槽由流槽、支撐機(jī)構(gòu)及擺動(dòng)機(jī)構(gòu)組成,為避免流槽本體與高溫鐵水直接接觸,在使用前流槽需要澆注耐火材料內(nèi)襯,以延長其使用壽命。根據(jù)統(tǒng)計(jì),擺動(dòng)流槽過鐵量一般在5~6萬噸,有的甚至在6萬噸以上。
2 存在問題及原因分析
根據(jù)目前宣鋼2號(hào)高爐擺動(dòng)流槽的使用情況,擺動(dòng)流槽槽體耐火材料內(nèi)襯的壽命較低,過鐵量一般4~5萬噸,低的只有3~4萬噸,中間還要修補(bǔ)一次。
擺動(dòng)流槽耐火材料內(nèi)襯易侵蝕處,位于支鐵溝流嘴所對(duì)正的擺動(dòng)流槽中部的落鐵坑處,根據(jù)分析,一直以來2號(hào)高爐使用的擺動(dòng)流槽槽體內(nèi)的落鐵坑較淺,為300~350mm,當(dāng)流槽槽體傾斜到最大工作角度時(shí),落鐵坑內(nèi)沒有鐵水或僅有極少量鐵水,導(dǎo)致從支鐵溝流嘴流下的鐵水直接沖擊到擺動(dòng)流槽耐火材料內(nèi)襯上,沖刷,損壞耐材嚴(yán)重;另一方面,流槽落鐵坑一側(cè)侵蝕嚴(yán)重但另一側(cè)侵蝕較輕,調(diào)換位置后仍能繼續(xù)使用,但鑒于其流槽擋渣板為固定式無法調(diào)換位置,所以,當(dāng)落鐵坑一側(cè)侵蝕到一定程度后,為安全起見,就需要進(jìn)行更換新的擺動(dòng)流槽。
3 優(yōu)化改造措施
技術(shù)人員通過對(duì)比分析,決定對(duì)現(xiàn)有擺動(dòng)流槽進(jìn)行優(yōu)化改造,提高其使用壽命。主要通過加深落鐵坑深度、出口端豎直面改傾斜面、固定式擋渣板改為可拆卸式出發(fā),其改造示意圖如圖1所示。
3.1 加深落鐵坑深度
一直以來2號(hào)高爐使用的擺動(dòng)流槽槽體內(nèi)的落鐵坑較淺,為350mm,當(dāng)流槽槽體傾斜到最大工作角度時(shí),落鐵坑內(nèi)沒有鐵水或僅有極少量鐵水,導(dǎo)致從支鐵溝流嘴流下的鐵水直接沖擊到擺動(dòng)流槽耐火材料內(nèi)襯上,沖刷,損壞耐材嚴(yán)重。
后續(xù)制作落鐵坑時(shí)專門進(jìn)行了改造,將擺動(dòng)流槽落鐵坑深度由350mm加深至400mm,改造后,即使流槽傾斜至最大工作角度,落鐵坑內(nèi)仍留有一定量鐵水,這部分鐵水的存在,起到了有效的緩沖作用,減小了鐵流對(duì)內(nèi)襯的直接沖刷。
3.2 出口端由豎直面改為由上向下往內(nèi)5°傾斜面
2號(hào)高原爐擺動(dòng)流槽使用中發(fā)現(xiàn),豎直面的出口出鐵過程中,遇有鐵水爐溫高或低時(shí)流動(dòng)性差時(shí),易在其出口處集聚殘鐵,積至一定程度后,鐵水會(huì)沿著流槽出口邊緣散落,如不及時(shí)清理,會(huì)造成擺動(dòng)流槽本身或鐵水罐損壞,甚至造成下鐵燒鐵道事故。
為此,后續(xù)設(shè)計(jì)中,流槽出口端改為由上向下往內(nèi)傾斜5°的斜面,改造后,出鐵過程中端口殘鐵集聚現(xiàn)象減少,避免了鐵水在流槽口處散落,從而有效地保護(hù)了流槽本身及鐵水罐。如圖2。
3.3 固定式擋渣板改為可拆卸式
2號(hào)高爐技術(shù)人員經(jīng)過對(duì)拆下的侵蝕流槽觀察后發(fā)現(xiàn),流槽正對(duì)支鐵溝流嘴一側(cè)的耐材侵蝕嚴(yán)重,而另一側(cè)耐材只有輕微侵蝕,若將其對(duì)調(diào)位置后還可繼續(xù)使用,但由于現(xiàn)有擺動(dòng)流槽擋渣板為固定式,無法實(shí)現(xiàn)對(duì)調(diào)。
為此,設(shè)計(jì)人員在流槽本體兩個(gè)側(cè)壁上端新增兩組定位銷孔,每組兩個(gè),按上圖1設(shè)計(jì),將現(xiàn)有擺動(dòng)流槽固定式擋渣板改造成為可拆卸式擋渣板,以便能夠?qū)崿F(xiàn)擺動(dòng)流槽對(duì)調(diào)位置使用,如圖3為改造前固定式擋渣板,圖4為改造后可拆卸式擋渣板。改造后,當(dāng)擺動(dòng)流槽落鐵坑一側(cè)侵蝕嚴(yán)重后,將擺動(dòng)流槽調(diào)轉(zhuǎn)180°后還可繼續(xù)使用,增加了擺動(dòng)流槽過鐵量,延長了使用周期。
3.4 制作專用內(nèi)襯烘烤用蓋板
之前2號(hào)高爐制作好擺動(dòng)流槽后,在烘烤時(shí),采用焦?fàn)t煤氣烘烤管,上邊簡易擺放鐵皮或鋼板,以減少熱量散失,避免浪費(fèi)。但這種簡易蓋板隔熱效果差,熱量散失仍很嚴(yán)重,為進(jìn)一步減少熱量散失,改善烘烤效果,技術(shù)人員專門制作了專用內(nèi)襯烘烤用蓋板。
按擺動(dòng)流槽上表面及流嘴處開口,制作好板蓋,然后在其下部焊接立筋,再澆注溝蓋板用的耐火料。使用此專用烘烤蓋板后,極大地減少了熱量散失,改善了烘烤效果,提高了擺動(dòng)流槽內(nèi)襯強(qiáng)度。
4 效果分析
2017年5月改造后,爐前出鐵場擺動(dòng)流槽整體使用壽命延長5~8天,增加過鐵量10000噸左右,降低了生產(chǎn)成本,具體效果對(duì)比見表1。
表1 2號(hào)高爐擺動(dòng)流槽過鐵量統(tǒng)計(jì)表(噸)
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各溜槽過鐵量 |
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時(shí)間 |
1# |
2# |
3# |
平均 |
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2017年1月 |
47813.23 |
52421.15 |
50117.19 |
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2017年2月 |
48221.35 |
51256.35 |
49738.85 |
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2017年3月 |
46213.51 |
49652.33 |
47932.92 |
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2017年4月 |
49885.06 |
39452.22 |
56251.23 |
48529.5 |
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2017年5月 |
56154.55 |
49692.39 |
52923.47 |
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2017年6月 |
60213.58 |
57815.35 |
59014.47 |
|
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2017年7月 |
60132.32 |
56917.25 |
58524.79 |
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2017年8月 |
59815.68 |
54665.63 |
57240.66 |
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2017年9月 |
60312.85 |
56188.25 |
59848.33 |
58783.14 |
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2017年10月 |
58945.23 |
56818.98 |
57882.11 |
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2017年11月 |
65265.38 |
52421.15 |
58843.27 |
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2017年12月 |
58615.39 |
59335.18 |
58975.29 |
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該項(xiàng)目實(shí)施后,高爐擺動(dòng)流槽過鐵量提高15%左右,年產(chǎn)按1980000t計(jì)算,擺動(dòng)流槽耐材噸鐵消耗價(jià)格0.72元/噸,年節(jié)約成本:1980000×15%×0.72≈21.3萬元
5 結(jié)語
通過對(duì)2號(hào)高爐擺動(dòng)流槽優(yōu)化改造,延長了擺動(dòng)溜槽的使用壽命,不僅降低了生鐵成本,也避免了擺動(dòng)溜槽的非正常損壞而導(dǎo)致的爐前出鐵中斷,減少了爐內(nèi)憋風(fēng),提高了爐前出鐵效率,對(duì)高爐生產(chǎn)穩(wěn)定起到了積極的作用。

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