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邯鋼7號高爐處理爐墻結(jié)厚實踐

來源:2019年第七屆煉鐵對標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

邯鋼7號高爐處理爐墻結(jié)厚實踐徐俊杰高遠霍紅艷邵久剛(河鋼邯鋼公司)摘要:2018年11月,河鋼邯鋼7號高爐,由于長期鋅負荷高,導(dǎo)致高爐出現(xiàn)了頑固的爐墻粘結(jié)現(xiàn)象,引起高爐出現(xiàn)了巨大爐況波動…

邯鋼7號高爐處理爐墻結(jié)厚實踐

徐俊杰  高遠  霍紅艷  邵久剛

(河鋼邯鋼公司)

 

  要:2018年11月,河鋼邯鋼7號高爐,由于長期鋅負荷高,導(dǎo)致高爐出現(xiàn)了頑固的爐墻粘結(jié)現(xiàn)象,引起高爐出現(xiàn)了巨大爐況波動,本文主要結(jié)合邯鋼7號高爐爐墻粘結(jié)處理過程,探索快速處理高爐爐墻粘結(jié)的操作,希望為其它高爐企業(yè)提供借鑒和警戒。

關(guān)鍵詞:高爐  粘結(jié)  處理

 

河鋼邯鋼7號高爐(2000m3級)于201842日小修開爐,設(shè)28個風(fēng)口,夾角90°的兩個出鐵廠,從20171月至今,高爐爐墻嚴(yán)重粘結(jié)三次。以201811月的爐墻粘結(jié)處理最為困難,直到2019113日降料面處理后,才逐步恢復(fù),高爐損失慘重。本文主要整理邯鋼東區(qū)7號高爐2019年初爐墻粘結(jié)處理過程,,探索快速處理高爐爐墻粘結(jié)的操作。

結(jié)厚的情況及分析

1.1 結(jié)厚的過程

邯鋼7號高爐20181022:20—218:36七高爐無計劃檢修16小時16分鐘,休風(fēng)后發(fā)現(xiàn)高爐東南方向有1/5圓周有粘接現(xiàn)象,厚度約400-500mm,爐況基本順行,主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)正常;201812126:08計劃檢修48小時,休風(fēng)后發(fā)現(xiàn)13-18風(fēng)口上方爐墻結(jié)厚1.2m(最厚部位),料面不規(guī)則,中心氣流西移約1m,爐況難行。

1.2 結(jié)厚原因分析

2017年兩座2000m3高爐反復(fù)出現(xiàn)爐墻粘結(jié),與環(huán)保限產(chǎn)后配吃大量庫存料和費雜灰的全部內(nèi)循環(huán)直接相關(guān)。我們發(fā)現(xiàn)問題后,嚴(yán)格控制高爐入爐料鋅、堿負荷,鋅在500g/t以內(nèi),高爐狀況好轉(zhuǎn)。但是由于高爐原燃料質(zhì)量差、波動大,小的不影響爐況的局部粘結(jié)還是存在的。201811月為提高高爐產(chǎn)量,公司決定七高爐槽下加廢鋼,為降低破碎料對高爐上料系統(tǒng)威脅,高爐開始長時間加沖豆(鍍鋅板的廢料),造成高爐鋅負荷升高,11月底環(huán)保限產(chǎn)加劇,導(dǎo)致高爐鋅負荷重新升高到580g/t,高爐長期慢風(fēng),加之銅冷卻壁固有的特點,渣皮容易形成,而且較為牢固,很難處理掉,尤其在風(fēng)量小,冶強低的情況下,粘結(jié)很快轉(zhuǎn)變成了結(jié)厚。重力灰的含鋅由正常的0.2%升高到0.6%

2 結(jié)厚的處理措施

2.1 布料制度調(diào)整

10月發(fā)現(xiàn)粘結(jié)后上部料制調(diào)整主要以發(fā)展中心、提高煤氣利用率改善指標(biāo)為主,通過調(diào)整最內(nèi)環(huán)焦角、礦角度數(shù)、圈數(shù)實現(xiàn),12月結(jié)厚前上部布料制度主要以疏導(dǎo)邊緣、中心為主改善高爐透氣性適應(yīng)原燃料變化,保高爐風(fēng)量為主,錯臺礦焦不同角。

2.2 熱洗高爐

2018817日中午11:50壁體溫度22m以下波動加劇,水溫差升高,最高達到2.5℃,后水溫差逐步降低,至10月初達到最低0.98℃,后隨著料制調(diào)整水溫差逐步升高至10月底11月初達到1.6℃,11月中旬后逐步降低至12月初達到最低,達到0.88℃水平。

20181212日休風(fēng),加焦20噸,凈焦到達爐腹位置時,拉風(fēng)或休風(fēng),希望靠料柱下降使結(jié)厚松動或脫落,且此時冷卻壁溫度有明顯上升,復(fù)風(fēng)后透氣能力會改觀。但復(fù)風(fēng)后粘結(jié)物沒有脫落,判斷由于水溫差持續(xù)下降,高爐錯過了前期處理粘結(jié)的最佳時間,被迫調(diào)整思路為集中加焦熱洗,使?fàn)t身中下部粘結(jié)物脫落,如果上部也隨之脫落,適當(dāng)調(diào)整布料制度修復(fù)爐型;如果上部不動,休風(fēng)降料面處理;根據(jù)經(jīng)驗集中加焦量不宜過多,太多也沒太大作用,效果并不很理想,焦炭過后起色不大。爐溫沒有保持在0.7%以上,基本一爐鐵就恢復(fù)到正常爐溫,堿度下調(diào)的也不夠,后調(diào)整思路,加5+3+2+1凈焦循環(huán)熱洗,兩次后2019110日爐身中下部開始波動,上部沒有動。

2.3休風(fēng)降料面處理

2.3.1制定降料面方案并嚴(yán)格實施

根據(jù)爐況處理需要,定于2019113日開始降料面,目標(biāo)料線1213米(第8段冷卻壁中上部),降料面方案制定如下。

1)時間及要求

采用爐頂打水管打水及氣密箱冷卻水溢流降料面降料面法,料面降到料線1213米,全程回收煤氣。

時間節(jié)點計劃:

1)提前4.5小時焦比調(diào)整為600Kg/t,按照Si=0.81.0,R2=1.15核算爐料結(jié)構(gòu);提前34小時裝入輕負荷料;

2)爐外出鐵正常組織,保出凈渣鐵;

3)輕負荷料裝入完畢,開始空料線降料面,料線至12米后,按照長期休風(fēng)程序休風(fēng),爐頂點火,打開點火孔觀察料面及爐墻。

4)預(yù)計風(fēng)量消耗60m3,時間33.5小時。

2)準(zhǔn)備工作

1)徹底檢查風(fēng)口、冷卻壁有無漏水,各閥門是否靈活好用,對破損和懷疑破損的風(fēng)口套和冷卻壁要重點監(jiān)控,做好記錄。

2)對爐體跑冒煤氣、爐皮、水冷套管根部的開縫情況進行檢查確認(rèn),提前處理。

3)爐頂平臺清理整頓,無油污和易燃雜物,杜絕設(shè)備漏油。

4)降料面打水系統(tǒng)準(zhǔn)備工作:總原則是水量充足,分布均勻,霧化良好,調(diào)節(jié)靈活(總水量和分區(qū)調(diào)整)。

5)風(fēng)口平臺區(qū)域提前準(zhǔn)備好6~8套足夠長度的風(fēng)口打水管,保證降料面期間每個風(fēng)口位置都可以實現(xiàn)爐外打水。

6)聯(lián)系能源中心,確保蒸汽氮氣等能源介質(zhì)的供應(yīng)保證工作,提前做好降料面前期階段布袋除塵系統(tǒng)對高爐煤氣回收的協(xié)調(diào)工作

3)降料面前高爐操作調(diào)整

為保證降料面工作的順利進行,此次降料面高爐操作按以下步驟調(diào)整。

1)開始降料面前4.5h,按照礦批43t,全焦比600kg/t,按[Si]1.0%、R21.15調(diào)整爐料結(jié)構(gòu)酸堿平衡;

降料面用料

礦石批重

燒結(jié)礦

阿曼球

澳礦

錳礦

硅石

螢石

干焦丁

干焦炭

43.00

31.39

4.30

6.45

0.86

0.20

0.40

1.8

13.933

焦比

焦丁比

綜合焦比

焦炭負荷

綜合負荷

批鐵量

批渣量

渣鐵比

堿度

0.531

0.069

0.600

3.129

2.771

26.22

9.32

355.5

1.143

注:根據(jù)實際焦丁倉料位,可靈活調(diào)整焦丁與焦炭數(shù)量。

2)降料面前3-4小時,按照6J6t螢石+6t硅石)+6KJ+2J+6KJ(螢石4t+硅石4t+2J裝料(計算壓縮后體積810m3,風(fēng)口中心線料線21.9,爐腹下部21.3米容積1663,12米容積770,容積差893m3);

3)最后兩罐焦炭只布前4個檔位,蓋面焦可在降料面開始后,根據(jù)頂溫情況分步裝入,提高前期風(fēng)量使用水平。

2.3.2休送風(fēng)負荷情況

201911318:28—142:28七高爐休風(fēng)8小時,降料面處理爐墻結(jié)厚。休風(fēng)前白班13批(10:10)變料見下表,16:10停止上料,降料面,18:28休風(fēng),料面降至12m(爐身15m、爐喉1.8m)。堵風(fēng)口:送風(fēng)堵6#、10#、15#、16#、21#、22#、27#風(fēng)口。送風(fēng)前填6m料線,包括夜班1JJJ*5,夜班6批加Y5.0t+X5.0tjjj*2,2:28高爐送風(fēng),送風(fēng)后料線長期不動懸料,9:26蹦,白班8批加jjj*1,帶1t硅石+1螢石。送風(fēng)前填料線燃料比為1942kg/t959kg/t,送風(fēng)崩料后,全焦,燃料比603kg/t。送風(fēng)全焦比603kg/t,15日夜班22批焦比由603kg/t,減至590kg/t,白班7批減至490kg/t,開始噴煤。16日白班28批減至473kg/t。 

2.3.3 參數(shù)控制情況

2:28送風(fēng),11:50風(fēng)壓200kpa14:00定風(fēng)量操作,17:20,風(fēng)壓235kpa,風(fēng)機風(fēng)量2670m3/min153:52,27#風(fēng)口圓,風(fēng)機風(fēng)量22:00加到3450m3/min,1612:14開始富氧,風(fēng)機風(fēng)量3630m3/min,1717:50,22#風(fēng)口圓,風(fēng)量加至3850m3/min。送風(fēng)后風(fēng)氧、焦比恢復(fù)較慢,恢復(fù)過程中壓差較高,穩(wěn)定性較差,氣流不穩(wěn),邊緣時有小氣流,分析認(rèn)為與軟融帶威位置以下粘結(jié)未完全脫落有關(guān),爐型是逐步恢復(fù)過程。到120號逐步恢復(fù)正常。

結(jié)厚處理過程分析

1810月休風(fēng)后,高爐沒有引起足夠重視,只是適當(dāng)開放了兩股氣流。適當(dāng)開放的中心氣流有利于增強有害元素的排出效果,尤其有利于鋅的排出[2]。也為粘結(jié)創(chuàng)造了條件。焦炭品種改變時,沒有意識到濕焦布到中心對氣流分布的影響,導(dǎo)致高爐煤氣利用率過低、頂溫不可控、水溫差過低、壁體溫度長期偏死、壓差升高,未引起重視,原燃料變差后,高爐退守不到位。

由于沖豆的含鋅沒有及時做分析,11月高爐配加沖豆后,高爐重力灰的含鋅一直在升高,由正常的0.2%升高到0.6%以上,高爐沒有引起足夠重視。

20181212日休風(fēng)時,高爐爐況剛剛失常,寄希望于休風(fēng)后爐體波動,粘結(jié)物會自然脫落,實際沒有脫落。后期頻繁熱洗爐,實際爐溫沒有長期做到0.6%以上,堿度沒有真正降下來,造成長期慢風(fēng),粘結(jié)物更難處理。由于對爐況的恢復(fù)難度估計不足,長時間不能下決心降料面處理。休風(fēng)降料面后,軟熔帶以下局部沒有脫落,造成后期恢復(fù)爐型偏慢。

4 結(jié)語

1)有害元素引起的爐況波動,處理困難,損失巨大,有害元素控制應(yīng)當(dāng)從源頭抓起,嚴(yán)格控制高爐入爐料的堿負荷和鋅負荷。

2高爐發(fā)生爐墻粘結(jié)后,應(yīng)立即制定方案、果斷處理,處理時間越長,粘結(jié)物越難脫落,造成的損失也越大。

3)高爐對沖豆認(rèn)識不足,造成高爐長期鋅負荷超標(biāo),高爐爐內(nèi)加廢鋼,必須認(rèn)真取樣分析。

4)高爐處理結(jié)厚不果斷,思想過于樂觀,慢風(fēng)時間長,增加了處理難度。熱洗、降料面、休風(fēng)等對處理爐墻結(jié)厚都有效果,但應(yīng)認(rèn)真分析理解,針對時機、果斷應(yīng)對。

參考文獻:

[1] 高峰,張永忠.寶鋼1號高爐爐墻結(jié)厚的處理[J].煉鐵,2017,365):15-18.

[2] 陳艷波,張賀順,鄭朋超等.首鋼京唐高爐堿金屬的危害及應(yīng)對措施[J].煉鐵,2017,363):37-39.

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