包鋼熱電廠、煉鐵廠聯(lián)合降低噸鐵生產(chǎn)成本
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今年年初,公司加大降低噸鋼綜合能耗工作力度,煉鐵廠作為工藝流程中的重要一環(huán),在降低“鐵成本”上研究考量,與熱電廠聯(lián)手在“風(fēng)”上做起了文章。從2月底到3月20日,僅減少冷風(fēng)購買量一項,…
今年年初,公司加大降低噸鋼綜合能耗工作力度,煉鐵廠作為工藝流程中的重要一環(huán),在降低“鐵成本”上研究考量,與熱電廠聯(lián)手在“風(fēng)”上做起了文章。從2月底到3月20日,僅減少冷風(fēng)購買量一項,煉鐵廠就節(jié)約資金223萬元。
高爐生產(chǎn)用風(fēng)量不是一個定值,隨時需要根據(jù)實際情況調(diào)節(jié)風(fēng)量。以往根據(jù)高爐需求和安全保供的要求,熱電廠采取大風(fēng)機高負荷供風(fēng)方式,當(dāng)冷風(fēng)輸送到高爐后,再由煉鐵廠人員根據(jù)生產(chǎn)需要調(diào)節(jié)高爐用風(fēng)量,富余冷風(fēng)直接對空排放。而排掉的這部分冷風(fēng)就相當(dāng)于風(fēng)的生產(chǎn)單位——熱電廠做了無用功,造成了成本的增加。
如何使鼓風(fēng)機更加合理經(jīng)濟地運行,在保證高爐生產(chǎn)的前提下,減少資源浪費、降低生產(chǎn)成本?為解此題,在公司生產(chǎn)部的組織下,熱電廠專門成立攻關(guān)小組,提出將備用5號汽輪鼓風(fēng)機代替供風(fēng)量大的1號汽輪鼓風(fēng)機,改變“大馬拉小車”的粗放式配風(fēng)方式,以達到高爐放風(fēng)閥全部關(guān)閉的最終目標(biāo)。
高爐生產(chǎn)不允許該項試驗有半點失誤。試驗中,第一個出現(xiàn)的“攔路虎”就是汽輪鼓風(fēng)機機組的操作系統(tǒng)能否滿足高爐頻繁加減負荷要求,而兩廠崗位人員如何聯(lián)系配合,杜絕汽輪鼓風(fēng)機機組發(fā)生跳機危險等問題也接踵而至。熱電廠生產(chǎn)部部長李平與鼓風(fēng)車間主任馬鵬程召集手下得力干將,制定方案,反復(fù)論證,通過加強設(shè)備巡檢、監(jiān)護、特護和溝通聯(lián)系,并邀請煉鐵廠相關(guān)人員到現(xiàn)場參加調(diào)試,解決了兩廠共同的難題。經(jīng)過兩周的試驗,2月底,熱電廠徹底實現(xiàn)了精細化配風(fēng)。目前,兩廠生產(chǎn)平穩(wěn),節(jié)能降耗、降本增效也隨著5號高爐基本實現(xiàn)高爐放風(fēng)閥全關(guān)閉而落地生根。
張延安是5號汽輪鼓風(fēng)機運行司機。改變配風(fēng)方式后,他的工作量也隨之加大。他表示,現(xiàn)在雖然累點兒,但心里舒坦,原來看著生產(chǎn)出的冷風(fēng)白白浪費,大家都覺得心疼。下一步,熱電廠將根據(jù)不同季節(jié)、高爐的不同需求,進行及時調(diào)整,將此經(jīng)濟運行的模式運用到各風(fēng)機中,為煉鐵廠降低生產(chǎn)成本助力

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