6#高爐空料線放殘鐵安全停爐生產(chǎn)實(shí)踐
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6 高爐空料線放殘鐵安全停爐生產(chǎn)實(shí)踐勾旭(本鋼煉鐵廠遼寧本溪117000)摘要:本鋼6 高爐(2850m3)于 2018 年 7月1日采用回收煤氣、爐頂打水降溫空料線將料面降到風(fēng)口中心線,并成功利用軟…
勾旭
(本鋼煉鐵廠 遼寧 本溪 117000)
摘 要:本鋼6#高爐(2850m3)于 2018 年 7月1日采用回收煤氣、爐頂打水降溫空料線將料面降到風(fēng)口中心線,并成功利用軟探尺、爐頂和除塵器煤氣 CO2 曲線相結(jié)合準(zhǔn)確判斷料線深度和料面位置,并且成功實(shí)現(xiàn)安全放殘鐵,整個(gè)過程實(shí)現(xiàn)了安全、順利、快速停爐。
關(guān)鍵詞:高爐;停爐;空料線
Production Practice of Safe Stopping with Lowering Stock line of No.6 BF in BX STEEL
Gou Xu
(Iron making plant,BX STEEL,Ben xi Liao Ning 117000)
Abstract: Through recovering Gas, lowering stock-line to tuyere centre line with water cooling furnace,successfully make use of soft stock-line, combining with the CO2 curve of the roof and dust gas and accurately judging the stock-line depth and the position of charge level. The whole process realize safe, smooth and fast blow-down; The BF successfully made a certain with detailed, careful blowing-in solution.
Keywords:blast furnace;blowing-down;lowering stock line
1 前言
高爐停產(chǎn)或大修,要經(jīng)過一個(gè)停爐過程。高爐停爐方法分為填充法和空料線法兩種。填充法是在決定高爐停爐時(shí)停止上料,當(dāng)料面下降時(shí),用石灰石、碎焦或高爐渣填充,這種停爐方法安全,但停爐后爐內(nèi)清除工作繁重,需要耗費(fèi)大量人力、物力和時(shí)間,很不經(jīng)濟(jì),所以高爐停爐一般選擇空料線法停爐?樟暇法就是在高爐停爐過程中停止向爐內(nèi)裝料,采用向爐內(nèi)打水控制爐頂溫度,當(dāng)料面降到風(fēng)口以下后休風(fēng)。在空料線過程中,因料面降到一定深度后煤氣中的氫氣、氧氣含量會升高,當(dāng)達(dá)到一定濃度后,加上煤氣溫度高,就可能發(fā)生爆炸,所以這時(shí)煤氣不能再回收,必須向大氣中進(jìn)行放散,但由于高爐煤氣有毒,含塵量又高,處理不好,極易造成大氣環(huán)境污染。2018年7月1日本鋼6#高爐停產(chǎn),通過制定空料線停爐方案,精心控制停爐過程,對煤氣中N2、H2、CO、CO2及O2含量進(jìn)行監(jiān)控以便采取措施,實(shí)現(xiàn)了安全停爐,并積累了較為寶貴的高爐停爐經(jīng)驗(yàn)。
2 停爐前的準(zhǔn)備工作
2.1 原燃料準(zhǔn)備
根據(jù)爐況調(diào)整及停爐要求,對入爐原料進(jìn)行全分析;加強(qiáng)燒結(jié)礦、球團(tuán)礦成分和成品粒級管理;停爐原燃料主要成分見表1。
表1 原料物化性質(zhì)
Tab.1 Raw material physico-chemical property
|
種類 |
TFe |
Mn |
CaO |
SiO2 |
R |
MgO |
FeO |
S |
P |
Al2O3 |
堆比重 |
|
燒結(jié) |
56.5 |
10.53 |
5.24 |
2.118 |
2.01 |
9.71 |
0.02 |
0.69 |
1.837 |
||
|
馬球 |
65.0 |
0.54 |
6.18 |
0.087 |
0.39 |
2.239 |
2.2 制作長探尺、爐頂霧化噴水裝置等
(1)根據(jù)停爐降料面需要,安裝打水管共計(jì)八根;其中四根打水管內(nèi)徑2.0寸、爐內(nèi)長度4.0m,每根從前端開孔,開孔長度3.0m,圓周均勻交錯(cuò)開6排孔,孔距100.0mm,孔徑5.0mm,前段做成扁嘴向下傾斜45°,縫隙≤1.0mm,此四根打水管用法蘭盤安裝在爐頂十字測溫處。另四根打水管直徑1.0寸,爐內(nèi)長度2.5m,每根從前端開孔,開孔長度1.0m,圓周均勻交錯(cuò)開4排孔,孔距100.0mm,孔徑5.0mm,前端封死,安裝在爐頂打水管處。打水管要做好揚(yáng)水試驗(yàn),要求每個(gè)打水管單獨(dú)用閘板閥門控制,總管安裝閘板閥門控制。
(2)做好兩個(gè)爐頂放散閥改為機(jī)械控制開啟裝置準(zhǔn)備工作;要求準(zhǔn)確計(jì)算一個(gè)控制壓力≯120KPa,另一個(gè)控制壓力≯115KPa預(yù)休風(fēng)時(shí)安裝。空料線時(shí)若爐頂壓力大于115KPa時(shí),放散閥能自動(dòng)開啟放散,壓力下降后能自動(dòng)關(guān)閉。切斷煤氣放散后,放散閥不能出現(xiàn)意外關(guān)閉現(xiàn)象。
(3)本次空料線操作必須保證冷卻壁不能漏水,對已改工業(yè)水冷卻壁掐死,并在高爐各層平臺加裝8~10根打水管,做好打水措施,空料線期間盡量減少爆震。
(4)預(yù)休風(fēng)前末次鐵的鐵口換用低強(qiáng)度無水炮泥堵鐵口,以保證空料線過程中出鐵時(shí)鐵口易開。
(5)根據(jù)預(yù)空料線所需要原燃料量,提前控制好礦槽、焦槽槽位;休風(fēng)前一天保留兩個(gè)焦槽和三個(gè)礦槽保產(chǎn),爭取休風(fēng)時(shí)料倉空,確保開爐裝料質(zhì)量。休風(fēng)前做好煤粉噴吹計(jì)劃并按計(jì)劃要煤確保預(yù)休風(fēng)前一個(gè)周期煤粉罐吹空。
3 停爐前爐況調(diào)整
3.1 配料及熱制度和造渣制度選擇
6#高爐爐役末期一直采用釩鈦礦護(hù)爐,為保證空料線何放殘鐵順利進(jìn)行,6#高爐提前改變物料結(jié)構(gòu),提前15天停加釩鈦礦,縮小礦批,如表2;根據(jù)本鋼以往停爐經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合6#高爐爐況和風(fēng)溫使用情況,變料前期減輕焦炭負(fù)荷,后期負(fù)荷逐漸增加。風(fēng)溫根據(jù)爐溫情況調(diào)劑,控制在1120℃, 以控制爐溫在合適的范圍內(nèi),爐渣堿度R控制在1.20±0.02。
表2 休風(fēng)前調(diào)整爐料結(jié)構(gòu)
Tab.2 Adjustment of burden structure before blast stoppage
|
燒結(jié)礦 |
馬球 |
釩鈦礦 |
塊礦 |
焦丁 |
焦批重 /礦批重 |
煤量 /料批 |
干焦比/綜合焦比/燃料比 |
堿度/〔Si〕 |
|
53 |
14 |
3 |
4 |
2.4 |
14.8/74 |
37/5.75 |
325/496/533 |
1.22/0.5 |
|
54 |
16 |
0 |
4 |
2.4 |
14.8/74 |
37/5.75 |
323/495/530 |
1.20/0.5 |
3.2 爐況調(diào)整及控料線
為穩(wěn)定爐況,改善渣鐵流動(dòng),達(dá)到安全停爐的目的,減輕焦炭負(fù)荷,控制〔Si〕0.6~0.7%,嚴(yán)防爐況出現(xiàn)高溫、高堿及爐涼。并且根據(jù)爐況和實(shí)際爐溫,預(yù)休風(fēng)前一個(gè)冶煉周期為全焦冶煉,降低焦炭負(fù)荷如表3;降低焦炭負(fù)荷的主要目的是空料線過程中煤氣利用下降,確保爐溫充足,輕負(fù)荷爐料下達(dá)爐缸后,根據(jù)爐溫和順行情況,停止噴煤,開始控制上料批數(shù),逐步降低料線;根據(jù)爐況和下降料面情況,按照計(jì)劃開始預(yù)休風(fēng)。
表3.全焦?fàn)t料結(jié)構(gòu)
Tab.3 Full coke furnace charge structure
|
料單 |
燒結(jié) |
馬球 |
焦丁 |
焦批 |
煤量/料批 |
干焦比/綜合焦比/燃料比 |
堿度/[Si] |
|
變料前 |
53 |
19 |
2.4 |
15.6 |
34/5.875 |
346/500/ 531 |
1.20/0.5 |
|
變料后 |
29 |
17 |
2.4 |
15.8 |
0/6.5 |
542/ 604/ 632 |
1.15/1.5 |
3.3 裝料制度調(diào)整
為確保爐況順行,裝料制度采用發(fā)展中心同時(shí)兼顧邊緣氣流的裝料制度,為安全、順利停爐提供了保障。
4 預(yù)休風(fēng)工作
根據(jù)停爐變料和冶煉進(jìn)程, 6#高爐于2018年7月1日13:00開始預(yù)休風(fēng), ,預(yù)休風(fēng)工作主要有以下幾方面:
(1)安裝兩個(gè)探尺量程探到26m。
(2)安裝兩個(gè)爐頂放散閥帶有機(jī)械控制的開啟裝置。
(3)卸下十字測溫梁,安裝四根長4.0m的臨時(shí)打水管,保證霧化效果。
(4)安裝煤氣取樣管道 :在爐頂壓力一次表管路上引出兩根煤氣取樣管到后渣爐臺, 裝好閥門和取樣嘴 。
(5)中控樓、出鐵場平臺高壓分水器與噴水管連接好,和頂溫表四點(diǎn)對應(yīng)編號,爐頂打水管安裝5塊電磁流量表(1個(gè)總管,4個(gè)支管),現(xiàn)場流量表位置適宜便于操作人員觀察調(diào)整水量,同時(shí)流量表接入中控室。
(6)全面檢查風(fēng)口各套,發(fā)現(xiàn)損壞必須更換,送風(fēng)時(shí)風(fēng)口全開。
(7)爐前工作:檢查確認(rèn)爐前四大件無故障,將開口機(jī)和液壓炮角度調(diào)整到相應(yīng)位置。
5 降料面及停爐操作
停爐最主要的是安全,停爐前由于焦炭負(fù)荷輕,后不加礦石,煤氣中CO增多,溫度升高,采用噴水降溫,因此H2含量也增加,這些因素都增加了煤氣與空氣混合后發(fā)生爆炸的可能性;其次是停爐過程要盡量縮短,既可減少經(jīng)濟(jì)損失,也有利于安全。本次預(yù)休風(fēng)后復(fù)風(fēng)降料面采用邊打水邊回收煤氣的方法,將料線降至風(fēng)口中心線以下,最后帶風(fēng)放殘鐵。經(jīng)過對停爐前各項(xiàng)工作逐項(xiàng)落實(shí)確認(rèn)后,六號高爐于7月1日22:06開始送風(fēng)空料線,初始風(fēng)量1850 m3/min,22:30開始回收煤氣。7月2日00:00加風(fēng)至4000 m3/min,風(fēng)壓220KPa,頂壓105kpa,風(fēng)溫1045℃。7月2日16:45發(fā)現(xiàn)有部分風(fēng)口吹空,19:25停止回收煤氣,19:36正常休風(fēng),空料線完畢。此次空料線共計(jì)21小時(shí)30分鐘,料線降到風(fēng)口中心線以下,死焦堆基本消失。在空料線過程中放了4次鐵,具體空料線操作如下:
本次采取回收煤氣、爐頂打水降溫空料線法。6號高爐于7月1日22:06 送風(fēng)空料線,送風(fēng)風(fēng)量1850m3/min,開始回收煤氣。加風(fēng)至4100m3/min,風(fēng)壓220kPa,頂壓105 KPa,風(fēng)溫1044 ℃。
7月2日煤氣取樣測得CO2 含量4.03%,結(jié)合當(dāng)時(shí)料線15.8m判斷得出料面已經(jīng)在爐身下部;7月2日8:00煤氣中H2含量大于CO2含量,實(shí)測料線19.8m可知料面已經(jīng)到達(dá)爐腰;10:30后CO2含量開始回升,此時(shí)料面已經(jīng)到達(dá)爐腹;14:30 N2開始上升時(shí),結(jié)合實(shí)測料線,判定料面即將進(jìn)入風(fēng)口區(qū)。
7月2日12:00停止回收煤氣,14:50 發(fā)現(xiàn)有部分風(fēng)口吹空,19:00正常休風(fēng),空料線完畢。料線降到風(fēng)口中心線以下,風(fēng)口前端2.5m低于大套下沿,風(fēng)口前端3.0m處出現(xiàn)圓錐形死焦堆,此次空料線共計(jì)20小時(shí)54分,降料面過程各項(xiàng)操作參數(shù)見表4.
表4.空料線過程有關(guān)參數(shù)
|
控料線時(shí)間 |
風(fēng)量 m3/min |
風(fēng)壓 /Kpa |
爐頂 45°/℃ |
爐頂 135°/℃ |
爐頂 225°/℃ |
爐頂315°/℃ |
|
23:30 |
3950 |
210 |
449 |
483 |
464 |
468 |
|
1:00 |
3807 |
202 |
466 |
447 |
470 |
466 |
|
2:00 |
3665 |
182 |
489 |
498 |
464 |
492 |
|
3:00 |
3510 |
179 |
477 |
499 |
460 |
476 |
|
4:00 |
3505 |
180 |
464 |
463 |
480 |
461 |
|
5:00 |
3528 |
171 |
477 |
457 |
474 |
481 |
|
6:00 |
3574 |
166 |
457 |
472 |
484 |
475 |
|
7:00 |
1385 |
30 |
445 |
427 |
436 |
463 |
|
8:00 |
2572 |
82 |
459 |
464 |
470 |
463 |
|
9:00 |
2050 |
56 |
437 |
435 |
441 |
457 |
|
10:00 |
1989 |
51 |
477 |
479 |
467 |
482 |
|
11:00 |
1883 |
50 |
482 |
485 |
479 |
490 |
|
12:00 |
1838 |
48 |
499 |
482 |
485 |
489 |
|
13:00 |
1952 |
55 |
503 |
498 |
501 |
510 |
|
14:00 |
2353 |
68 |
490 |
487 |
489 |
495 |
|
15:00 |
2680 |
84 |
503 |
495 |
482 |
510 |
|
16:00 |
2722 |
82 |
526 |
488 |
495 |
500 |
|
17:00 |
3243 |
92 |
480 |
457 |
443 |
462 |
|
18:00 |
3837 |
126 |
448 |
456 |
457 |
465 |
在降料面初期,煤氣H2含量較低,隨著爐頂溫度的升高,逐步增大爐頂大水量,通過調(diào)節(jié)打水量來控制爐頂溫度≯500℃。根據(jù)爐頂四點(diǎn)溫度的變化,嚴(yán)格控制噴水量,防止打水過多,水急劇汽化發(fā)生強(qiáng)烈爆震。為確保停爐過程安全。打水以安裝在十字測溫上的打水管為主,爐頂打水裝置為輔。指定專人調(diào)節(jié)四點(diǎn)打水量,打水連續(xù)進(jìn)行,堅(jiān)持早調(diào)、少調(diào)。
在爐況允許的前提下,前期盡量保持較大風(fēng)量和較高的風(fēng)溫,以縮短空料線時(shí)間:中期為了保持較高風(fēng)量加快空料線速度,撤風(fēng)溫操作,目的是降低頂溫、減少打水量,在出現(xiàn)管道的時(shí)候迅速減風(fēng);后期為了空料線取得好的效果,在頂溫合理的情況下,適當(dāng)加大風(fēng)量。由于冷卻壁破損嚴(yán)重,漏水量大,此次空料線過程爐頂煤氣爆震3次,在7月2日6:43爐內(nèi)第一次出現(xiàn)崩料爆震,頂溫瞬時(shí)溫度為463℃,爐內(nèi)減風(fēng),將風(fēng)量由2200m3/min減至2000m3/min,風(fēng)壓由123KPa減至112KPa,之后又出現(xiàn)兩次爆震,都通過減風(fēng)處理,控制爐頂溫度,保證安全降料面,空料線過程中頂壓和風(fēng)壓變化如圖1。
6 殘鐵排放技術(shù)措施
6.1 爐缸殘鐵量計(jì)算
按殘鐵口位置標(biāo)高6100mm,死鐵層高2.4m,鐵口角度取10°,深度3.0m,爐缸孔隙度選取0.4,死鐵層剩余高度為:
2.4-3.0*sin(10°)= 2.4-3.0*0.1736=1.88m
因爐底侵蝕810mm,故死鐵層高度為:1.88+0.81=2.69m
T殘=0.40*(3.14/4*11.6*11.6*2.69)*7.0=795.6(t)
考慮到爐缸側(cè)壁碳磚有侵蝕,爐缸直徑取11.9m,則計(jì)算量:
T殘=0.40*(3.14/4*11.9*11.9*2.69)*7.0=837.3t(t)
考慮到爐缸內(nèi)渣鐵混合物,取安全系數(shù)0.9
837.3/0.9=930.3(t)
6.2 殘鐵口位置確定
根據(jù)國內(nèi)同類型高爐生產(chǎn)實(shí)際及爐缸爐底溫度分析侵蝕情況,初步暫定殘鐵口位置標(biāo)高5900—6500mm,經(jīng)過會議討論確定殘鐵口標(biāo)高6100mm(距離剛玉莫來石表面約998mm)。利用殘鐵區(qū)域爐皮溫度,從標(biāo)高5900—6500mm,每隔200mm測一個(gè)點(diǎn),根據(jù)所測溫度做曲線來確定爐皮拐點(diǎn)溫度,印證停爐前殘鐵口位置標(biāo)高與爐內(nèi)侵蝕程度,檢測記錄如表2
表5.爐缸溫度檢測表
Tab.5 Hearth temperature meter
|
23#風(fēng)口下方測溫/℃ |
24#風(fēng)口下方測溫/℃ |
|
|
6.50m |
38.2 |
38 |
|
6.30m |
38.12 |
40.64 |
|
6.10m |
36.95 |
38.04 |
|
5.90m |
36.88 |
36.88 |
根據(jù)爐缸侵蝕計(jì)算,殘鐵口標(biāo)高6100mm,選在23#~24#風(fēng)口下方,距離3#鐵口標(biāo)高差3400mm,第1段冷卻壁,在第33#、34#冷卻壁,第2 段冷卻壁,在第35#、36#、37#冷卻壁,涉及的水管號為 130#—136#。
按照爐內(nèi)殘鐵量為950噸準(zhǔn)備;經(jīng)在六號高爐鐵罐線、爐缸現(xiàn)場考察,殘鐵眼位置標(biāo)高尚可,故選用3#出鐵場下方放殘鐵。
6.3 殘鐵溝制作
此次殘鐵溝全場19437mm,坡度為5.20%。距離爐殼5.5m處鋼板槽標(biāo)高為5450mm,高度1000mm,寬度1000mm;余下殘鐵溝寬度均1000mm,高800mm,末端標(biāo)高為4900mm。殘鐵溝溝底平砌一層耐火磚,側(cè)面要立砌一層耐火磚,再鋪一層搗打料;前段搗料層厚度為400mm(包括耐火磚厚度),末端搗料層厚度為200mm(包括耐火磚厚度),殘鐵溝坡度在鋼結(jié)構(gòu)落差的基礎(chǔ)上用搗料層厚度銜接完成,完成后均要用煤氣火烘干。
6.4 放殘鐵操作
為了確保爐內(nèi)殘鐵的溫度和流動(dòng)性,自高爐空料線結(jié)束至燒開殘鐵口殘鐵流出,借鑒相關(guān)經(jīng)驗(yàn),時(shí)間控制在24h以內(nèi)。燒鐵口時(shí)前段設(shè)置好活動(dòng)防護(hù)擋板,工作人員帶防護(hù)面具。燒殘鐵口要指定專人,在殘鐵口兩旁用兩根氧氣管,不間斷進(jìn)行,特別注意按一定角度5.2°斜向上燒殘鐵口,燒同一個(gè)孔道,燒開為止。
本次實(shí)際放殘鐵533t。
7 結(jié)語
煉鐵廠6#高爐于7月1日22:06 送風(fēng)空料線到7月2日19:00休風(fēng)停爐,整個(gè)過程共20小時(shí)54分,實(shí)現(xiàn)了將料面降到風(fēng)口,并從預(yù)定的殘鐵口排放鐵水約533t,達(dá)到了安全、成功停爐的
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