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本鋼六號高爐空料線停爐實踐

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本鋼六號高爐空料線停爐實踐蘇志剛(本鋼煉鐵廠遼寧本溪117000)摘要:對本鋼6號高爐空料線停爐操作進(jìn)行總結(jié):停爐前做好準(zhǔn)備工作,停爐過程中前期采用高風(fēng)量、高風(fēng)溫,中后期控制好風(fēng)壓、風(fēng)量…

本鋼六號高爐空料線停爐實踐

蘇志剛

(本鋼煉鐵廠  遼寧  本溪  117000

 

 要:對本鋼6號高爐空料線停爐操作進(jìn)行總結(jié):停爐前做好準(zhǔn)備工作,停爐過程中前期采用高風(fēng)量、高風(fēng)溫,中后期控制好風(fēng)壓、風(fēng)量和爐頂打水,控制爐頂溫度≯500℃,成功地將料線降至風(fēng)口中心線以下。同時對爐役末期爐體嚴(yán)重破損的高爐停爐技術(shù)加以歸納總結(jié),使得空料線停爐技術(shù)得到進(jìn)一步完善。

關(guān)鍵詞:高爐;停爐;空料線

 

Operation Practice of BlowingDown with Lowering Stock line of No.6 BF in BX Steel

Su Zhi gang

(Iron making plant,BX STEEL,Ben xi Liao Ning 117000)

 

Abstract: In Bengang No.6 blast furnace air feed line shutdown operation were summarized: prepare before stopping the furnace, large air volume high wind temperature the shutdown process, in the late control pressure, air and water at top, the top temperature controlled 500℃, successfully will feed line drop the air inlet center line. Blast furnace at the same time serious damage on the furnace end campaign furnace shutdown technology are summarized, so that the feed line stop furnace technology has been further improved.

Keywordsblast furnace;blowing-downlowering stock line

 

1 概況

高爐停爐是高爐煉鐵生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)。它涉及到煤氣安全、設(shè)備保護(hù)、環(huán)境污染控制等方面問題,在時間性、經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)性以及檢修的連續(xù)性等方面都具有重要的意義。

本鋼六號高爐有效容積2850m3,2004915日投產(chǎn)運(yùn)行,投產(chǎn)后,本著高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、長壽的原則,由于重視精料工作和積極探索適合本高爐的各種操作制度及不斷采取合理的高爐強(qiáng)化冶煉措施,并進(jìn)行科技攻關(guān),經(jīng)過多年的生產(chǎn)實踐,各項生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)均取得了良好的效果及顯著的經(jīng)濟(jì)效益。2017年進(jìn)入爐役后期,因受爐缸2、3段淺表電偶溫度高、冷卻壁熱流強(qiáng)度高及爐體7-11段冷卻壁破損漏水等因素影響,嚴(yán)重威脅高爐生產(chǎn)安全,經(jīng)公司全面考慮后決定于2017731日采用回收煤氣、打水降溫空料線,空料線后放殘鐵停爐大修,對磚襯重新砌筑和冷卻壁全部進(jìn)行更換。

2 停爐前準(zhǔn)備工作

2.1 空料線停爐及其優(yōu)點(diǎn)

空料線停爐是指在高爐空料線回收煤氣停爐的操作中,通過采取一系列技術(shù)措施,隨著停爐過程的進(jìn)行,料面逐漸降低,用爐頂打水來控制爐頂溫度的升高,并使高爐料面有效地降到風(fēng)口中心線以下的一種操作方法 。其優(yōu)點(diǎn)有以下幾點(diǎn):①在降料線停爐后期爐內(nèi)焦炭能充分燃燒,并使渣鐵充分出凈,減少扒爐工作量;②有利于縮短降料線停爐時間;③便于爐襯噴涂作業(yè)后爐缸覆蓋料和反彈料的清除。

2.2 高爐停爐前準(zhǔn)備

6號高爐停爐前爐況穩(wěn)定順行技術(shù)指標(biāo)較好,但是爐皮破損嚴(yán)重,冷卻壁損壞較多。因此休風(fēng)前不僅要保證高爐爐況穩(wěn)定順行,生鐵[Si]0.6%,物理溫度1510℃以上;同時,保證渣鐵物理溫度充沛,流動性良好,嚴(yán)防爐況出現(xiàn)高溫、高堿、爐涼等異常爐況。為了保證停爐前的爐況穩(wěn)定順行,通過降低焦炭負(fù)荷,進(jìn)行料柱疏松,并于預(yù)休風(fēng)前提前一個冶煉周期高爐改全焦冶煉,休風(fēng)前逐步調(diào)整爐料結(jié)構(gòu)如表1。

1 休風(fēng)前逐步調(diào)整爐料結(jié)構(gòu)

Tab.1  Gradual adjustment of burden structure before wind break

料單

燒結(jié)

馬球

焦丁

焦批

煤量/料批

干焦比/綜合焦比/燃料比

堿度/[Si]

變料前

53

19

2.4

15.6

34/5.875

346/500/ 531

1.20/0.5

變料后

29

17

2.4

15.8

0/6.5

542/ 604/ 632

1.15/1.5

2.3 預(yù)休風(fēng)前其它準(zhǔn)備工作

 預(yù)休風(fēng)前完成空料線爐頂打水管制作。打水管共八根,其中四根打水管內(nèi)徑2.0寸、爐內(nèi)長度4.0m,每根從前端開孔,開孔長度3.0m,圓周均勻交錯開6排孔,孔距100.0mm,孔徑5.0mm;前段做成扁嘴向下傾斜45°,縫隙≤1.0mm;此四根打水管用法蘭盤安裝在爐頂十字測溫處。另四根打水管直徑1.0寸,爐內(nèi)長度2.5m,每根從前端開孔,開孔長度1.0m,圓周均勻交錯開4排孔,孔距100.0mm,孔徑5.0mm,前端封死,安裝在爐頂打水管處。打水管要做好揚(yáng)水試驗,保證每個打水管單獨(dú)用閘板閥門控制,總管安裝閘板閥門控制。

做好把兩個爐頂放散閥改為機(jī)械控制開啟裝置準(zhǔn)備工作,要求準(zhǔn)確計算一個控制壓力≯120KPa,另一個控制壓力≯115KPa,預(yù)休風(fēng)時進(jìn)行安裝?樟暇時若爐頂壓力大于115KPa時,放散閥能自動開啟放散,壓力下降后能自動關(guān)閉。切斷煤氣放散后,放散閥不能出現(xiàn)意外關(guān)閉現(xiàn)象。

做好安全預(yù)案。對高爐冷卻壁全面進(jìn)行查漏,本次空料線操作必須保證冷卻壁不能漏水,對已改工業(yè)水冷卻壁掐死,并在高爐各層平臺加裝810根打水管,做好打水措施,空料線期間盡量減少爆震;安裝2根爐頂煤氣取出管至風(fēng)口平臺,以隨時化驗煤氣成分,指導(dǎo)停爐操作;預(yù)休風(fēng)前加入蓋面焦60.0t(大焦),體積約120m3。如果預(yù)休風(fēng)前料線不正常,蓋面焦則不能加入。

3 空料線停爐操作

六號高爐此次空料線操作采取回收煤氣、爐頂打水降溫方式,于712206開始送風(fēng)進(jìn)行空料線操作,起始風(fēng)量1900m3/min,風(fēng)量最高4100m3/min,風(fēng)壓220KPa,頂壓110KPa,壓差110KPa,727:00停止回收煤氣,16:45風(fēng)口全部吹空,7219:06正常休風(fēng),空料線完畢。此次此次空料線用時21小時,料線降到風(fēng)口中心線以下,死焦堆基本消失。具體操作如下:

3.1 風(fēng)量及風(fēng)壓控制情況

風(fēng)量控制:在爐況允許的前提下,前期盡可能保持較高風(fēng)量,以縮短空料線時間,控制在4000m3/min,根據(jù)情況適當(dāng)減風(fēng)、降風(fēng)壓操作;同時要求空料線過程中,頂溫不大于500℃,當(dāng)頂溫大于500℃時,通過

在沒有加風(fēng)時,風(fēng)量自動增加,且熱風(fēng)壓力下降幅度較大時可考慮適當(dāng)減風(fēng)維持原風(fēng)量指數(shù),防止大塌料發(fā)生。在爐況允許的前提下,前期盡量保持較大風(fēng)量和較高的風(fēng)溫,以縮短空料線時間;中期為了保持較高風(fēng)量加快空料線速度,撤風(fēng)溫操作,目的是降低頂溫、減少打水量,在出現(xiàn)管道的時候迅速減風(fēng);后期為了空料線取得好的效果,在頂溫合理的情況下,適當(dāng)加大風(fēng)量。由于冷卻壁破損嚴(yán)重,漏水量大,此次空料線過程爐頂煤氣爆震3次,并且頂壓最高上升到85kpa?樟暇過程中頂壓稍有波動,但總體看來還是基本平穩(wěn)的。

主要操作參數(shù)變化見圖1和圖2

3.2 打水控制情況

嚴(yán)格控制噴水量。值班室操作人員及瓦斯工要密切注意爐體及爐頂溫度的變化,防止打水過多,水急劇汽化發(fā)生強(qiáng)烈爆震,確保停爐過程安全。打水以安裝在十字測溫上的打水管為主,爐頂打水裝置為輔,此次空料線打水總量為1517t。

3.3 空料線期間爐內(nèi)爆震情況

由于六號高爐冷卻壁破損嚴(yán)重,漏水量大,在此次空料線過程中,從643發(fā)生第一次爐頂煤氣,總計爆震3次,并且頂壓最高上升78kpa?樟暇過程中頂壓稍有波動,但總體看來還是基本平穩(wěn)的。

3.4 空料線期間出鐵情況

從爐喉至風(fēng)口區(qū)高爐工作容積為2360m3 ,每批料容積為58.75m3,壓縮率為12%,蓋面焦60.0t容積120m3,可裝入爐料44批,批鐵量28.82t,根據(jù)理論計算出鐵量1268.08t,渣量532t左右。

根據(jù)降料面實際情況,安排好出鐵時間,按照三次鐵組織:第一次鐵,根據(jù)送風(fēng)風(fēng)量在1.53小時左右出鐵,爐前出水渣;第二次鐵,在料面快降至風(fēng)口時打開鐵口,鐵口要多噴吹一段時間;最后一次鐵,要求必須出凈,以求盡量把料面降到風(fēng)口以下。具體見表2

2.出鐵情況

Tab2. Tapping condition

鐵口

出鐵時間

出鐵量/t

出渣量/t

[Si]

[S]

3

7123:30-21:40

400

100

1.26%

0.0685%

2

724:40-8:50

450

340

1.33%

0.0884%

3

7217:45-19:05

200

無渣量

 

2

7218:15-空料線結(jié)束

無鐵量

無渣量

   

4 分析探討

16號高爐從爐喉到風(fēng)口中心線高度為29.4m,預(yù)休風(fēng)前采用全風(fēng)量、高頂壓、高富氧,空料線停爐后觀察料面以下降到風(fēng)口以下400mm ~ 600mm,中間堆尖不明顯。本次停爐前全焦冶煉,對停爐并未造成影響,具有實用性、技術(shù)性。

2此次空料線停爐時間比原計劃短、實際工作效率高,整個停爐過程共發(fā)生3次爆震,影響較小,風(fēng)量基本維持在正常風(fēng)量的 70%80%,安全可靠;前期使用風(fēng)量與正常風(fēng)量接近,有時高于正常風(fēng)量。在打水能力足夠、不吹出管道且煤氣成分中O 2 、H 2 含量不超過規(guī)定范圍的情況下,是可以使用大風(fēng)量的,尤其在停爐前期,安全系數(shù)相對較大,使用大風(fēng)量可大大縮短停爐時間。

5 結(jié)語

本鋼六號高爐此次回收煤氣空料線停爐比較成功,時間僅用21小時。此次空料線期間出鐵節(jié)奏控制的較好,出鐵次數(shù)和出鐵時間,渣鐵處理得當(dāng),最后一次鐵噴吹能大大減少停爐扒料的工作量,為繼續(xù)扒爐及高爐送風(fēng)恢復(fù)奠定了基礎(chǔ)。抓好停爐前的準(zhǔn)備工作,是安全、順利停爐的前提條件;停爐過程中前期采用高風(fēng)量、高風(fēng)溫,中后期控制好風(fēng)壓、風(fēng)量和爐頂打水,使?fàn)t頂溫度控制在≯500℃,成功地將料線降到風(fēng)口中心線以下;用軟探尺結(jié)合爐頂煤氣取樣中 CO 2 含量可以相對準(zhǔn)確判斷料面深度;采用空料線停爐法,可有效回收高爐煤氣,控制環(huán)境污染。

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