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邯鋼處理高爐爐墻結(jié)厚技術(shù)淺析

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邯鋼處理高爐爐墻結(jié)厚技術(shù)淺析孫艷麗徐俊杰邵久剛(河鋼邯鋼公司)摘要:近年來(lái),邯鋼高爐相繼出現(xiàn)了爐墻粘結(jié)現(xiàn)象,引起高爐出現(xiàn)了巨大爐況波動(dòng),本文主要結(jié)合邯鋼東區(qū)高爐多次爐墻粘結(jié)處理過(guò)…

邯鋼處理高爐爐墻結(jié)厚技術(shù)淺析

孫艷麗  徐俊杰  邵久剛

(河鋼邯鋼公司)

 

  要:近年來(lái),邯鋼高爐相繼出現(xiàn)了爐墻粘結(jié)現(xiàn)象,引起高爐出現(xiàn)了巨大爐況波動(dòng),本文主要結(jié)合邯鋼東區(qū)高爐多次爐墻粘結(jié)處理過(guò)程,參考邯寶高爐和武鋼、寶鋼等企業(yè)粘結(jié)的處理過(guò)程,探索快速處理高爐爐墻粘結(jié)的操作,希望為其它高爐企業(yè)提供借鑒和警戒。

關(guān)鍵詞:高爐  粘結(jié)  處理

 

目前,隨著環(huán)保和節(jié)能的需要,鋼鐵企業(yè)費(fèi)雜灰的內(nèi)循環(huán)成為必然的發(fā)展趨勢(shì)。由于鋼鐵企業(yè)費(fèi)雜灰含有大量有害物質(zhì),少數(shù)企業(yè)會(huì)經(jīng)過(guò)脫害處理配加到煉鐵原料中,多數(shù)企業(yè)因?yàn)槌杀镜仍,一般?huì)直接以一定比例配加到煉鐵用燒結(jié)或球團(tuán)內(nèi),給高爐操作帶來(lái)很大困難。國(guó)內(nèi)很多先進(jìn)企業(yè),如寶鋼、武鋼、安鋼等都出現(xiàn)過(guò)由于煉鐵原料配加費(fèi)雜灰引起高爐爐況波動(dòng)。費(fèi)雜灰一般含有大量高堿、高鋅物質(zhì),極易引起高爐爐墻粘結(jié)。

河鋼邯鋼有2000m3級(jí)高爐兩座,3200m3級(jí)高爐三座,由于配吃費(fèi)雜灰,近年來(lái)相繼出現(xiàn)過(guò)爐墻粘結(jié)現(xiàn)象。尤其是東區(qū)7號(hào)高爐2000m3級(jí),從20171月至今,高爐爐墻嚴(yán)重粘結(jié)三次。以201811月的爐墻粘結(jié)處理最為困難,直到2019115日降料面處理后,才逐步恢復(fù),高爐損失慘重。本文主要結(jié)合邯鋼東區(qū)7號(hào)高爐3次爐墻粘結(jié)處理過(guò)程,結(jié)合邯寶高爐和武鋼等企業(yè)粘結(jié)的處理過(guò)程,及對(duì)寶鋼和武鋼等企業(yè)處理爐墻粘結(jié)的經(jīng)驗(yàn),探索快速處理高爐爐墻粘結(jié)的操作。

結(jié)厚的分析及原理

2017年兩座2000m3高爐反復(fù)出現(xiàn)爐墻粘結(jié),西區(qū)兩座3200m3高爐也出現(xiàn)多次粘結(jié),與環(huán)保限產(chǎn)后配吃大量庫(kù)存料和費(fèi)雜灰的全部?jī)?nèi)循環(huán)直接相關(guān)。由于銅冷卻壁固有的特點(diǎn),渣皮容易形成,而且較為牢固,很難處理掉,尤其在風(fēng)量小,冶強(qiáng)低的情況下,粘結(jié)很快轉(zhuǎn)變成結(jié)厚。焦炭熱強(qiáng)度差,燒結(jié)礦小粒度比例大、粉末多,是結(jié)厚現(xiàn)象的促成條件。即使經(jīng)過(guò)處理好轉(zhuǎn),但由于原料條件未改善和上下部調(diào)劑未適應(yīng),仍有粘結(jié)的發(fā)生。

1  七高爐近年有害元素變化表

時(shí)間

鉀負(fù)荷

鈉負(fù)荷

堿負(fù)荷

鋅負(fù)荷

排堿率

排鋅率

kg/t

kg/t

kg/t

g/t

%

%

2014

1.531

1.741

3.272

0.284

89.7%

36.3%

2015

1.349

1.653

3.001

0.241

102.4%

89.8%

2016

1.440

1.697

3.137

0.262

95%

83%

2017年初

1.951

2.1

4.053

0.911

90%

67%

201710

1.16

1.599

2.762

0.58

95%

61%

201811

1.15

2.0

3.15

0.46

94%

70%

注:17年鋅是根據(jù)原料反算,實(shí)際取樣1-30.583,100.354。

從下述四種高爐結(jié)瘤的不同機(jī)理中可以看出,堿金屬和鋅負(fù)荷對(duì)高爐結(jié)瘤起到中心環(huán)節(jié)作用,是高爐結(jié)瘤和長(zhǎng)大的最主要的原因。

1)堿金屬是爐瘤形成的主要原因。堿金屬氰化物在不缺氧如爐身上部時(shí)易被氧化并使?fàn)t襯渣化,使?fàn)t襯表面逐漸形成粘稠的堿金屬渣,容易粘附爐料中的一些細(xì)小顆粒,形成一種粘稠的渣相吸附更多的堿金屬,并與磚襯作用結(jié)晶出硅鋁酸鉀。堿金屬蒸氣也易與爐料渣化形成稠化物,可以附著在形成的薄的鐵層上促進(jìn)了爐瘤的長(zhǎng)大。

2)煤氣中所攜帶的礦物微粒如方鎂石等是富硅酸鹽爐瘤形成的緣由。聚集在磚襯上的這些小微粒沉積物在熔渣液相的作用下粘結(jié),促使?fàn)t瘤形成。

3)重碳酸鹽與耐火磚襯作用形成的一種初渣是爐瘤生長(zhǎng)的起因。堿金屬氧化物在高爐環(huán)境中容易形成重碳酸鹽,如每1%的K20Na20可以分別形成2.5%和3.3%的重碳酸鹽。重碳酸鹽在780-800℃熔化,并能溶解石英和赤鐵礦而生成堿金屬硅酸鹽和鐵酸鹽。由重碳酸鹽和耐火磚襯反應(yīng)形成的初渣在重碳酸鹽熔體的作用下將高爐爐料粘結(jié)在一起,隨著熔融的重碳酸鹽在800-820℃發(fā)生熱分解作用而使高爐層狀爐瘤生成。

4)鋅的沸點(diǎn)僅907℃,進(jìn)入高爐的鋅在高爐中上部即被還原,進(jìn)入高爐煤氣中,一部分滲入爐襯,一部分進(jìn)入爐料,使?fàn)t料快速粉化,一部分隨煤氣溢出。鋅負(fù)荷升高后,滲入磚襯損壞磚襯或造成結(jié)瘤,很多高爐結(jié)瘤分析,含鋅量都很高。

為了減小高爐結(jié)瘤的可能性,應(yīng)盡量減少入爐堿負(fù)荷和鋅負(fù)荷以及提高高爐的排堿排鋅能力。爐瘤形成和長(zhǎng)大的原因很復(fù)雜,還與爐體的冷卻形式、爐料的構(gòu)成和理化性能、以及高爐操作等因素有關(guān),而且爐瘤形成的部位、形狀及組成也是多種多樣。大量高爐結(jié)瘤研究表明,堿金屬和鋅跟高爐結(jié)瘤有著密切的關(guān)系,是爐瘤形成和長(zhǎng)大的最主要的原因。

2 結(jié)厚的處理措施

2.1布料制度調(diào)整

1)粘結(jié)前料制調(diào)整(開(kāi)放中心、疏導(dǎo)邊緣)

2  爐況失常前主要料制調(diào)整

時(shí)間

50.5

48.5

46.5

44

41.5

38.5

34

 

平均角度

角差

115

o

3

3

3

2

0

0

 

1.3

47.7

10.7

17:10

c

1

2

2

2

2

3

 

1.3

37

   

50

48

46

44

41.5

39

10.8

 

平均角度

角差

128

o

0

3

3

3

2

0

0

1.3

45.2

10.1

6

c

1

2

2

2

2

1

4

1.3

35.1

14日料制調(diào)整前高爐氣流穩(wěn)定性極差,水溫差6.5℃以上,壁體溫度除標(biāo)高30.99、14.05兩層穩(wěn)定,其余各層壁體溫度偏高、穩(wěn)定性差。15日料制調(diào)整后,氣流穩(wěn)定性增強(qiáng),水溫差降至3.5℃水平,煤氣利用率變化不大47-48%之間,穩(wěn)定性可,邊緣氣流偏弱,壁體溫度溫度整體下行趨穩(wěn),高爐配全自產(chǎn)焦煤比達(dá)到過(guò)140kg/t以上。18日換石礦焦炭后,高爐壓量關(guān)系逐步趨緊,煤氣利用率下降46-47%之間,穩(wěn)定性差,高爐通過(guò)加焦比,基本實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定,但后期全配石礦落地焦,高爐壓差再次大幅度升高,煤氣利用再次下降45.5-46.5%,最高壓差150-155kpa,抗干擾性差。1-2月水溫差趨勢(shì)圖見(jiàn)下圖。

1  水溫差趨勢(shì)圖

2)粘結(jié)期間料制調(diào)整

3  爐況失常期間料制調(diào)整

時(shí)間

48

46

44

41.5

39

10.8

   

平均角度

角差

129

o

3

3

3

2

0

0

 

1.3

45.2

9.1

45

c

2

2

2

2

2

3

 

1.3

36.1

   

49

47

45

42.5

40

10.8

   

平均角度

角差

25

o

3

3

3

2

0

0

 

1.4

46.2

8.1

31

c

2

3

3

2

2

3

 

1.4

38.1

129-22日,邊緣氣流偏弱,中心氣流穩(wěn)定性較差,水溫差緩慢下行,在2.8-3.2℃之間,壁體溫度保持較低水平,兩鐵口間區(qū)域波動(dòng)較大,尤其23.81、27.37兩層,其余方向表現(xiàn)偏死70℃左右,高爐料制調(diào)整以疏導(dǎo)邊緣,適當(dāng)抑制中心為主,1100高爐配吃自產(chǎn)球(18日生產(chǎn)的高堿金屬球團(tuán)),球團(tuán)下達(dá)后爐況開(kāi)始變差,高爐停氧持續(xù)減風(fēng),211213,懸料期間,渣皮大面積脫落,20.1027.37溫度全面升高,波動(dòng)加劇,水溫差保持4℃以上,且緩慢升高趨勢(shì),高爐料制調(diào)整以抑制邊緣為主,料制調(diào)整后,水溫差穩(wěn)定在4.5℃水平,煤氣利用率偏低42.5-43.5%水平,燃料比逐步升高到550kg/t。

3)粘結(jié)消除后料制調(diào)整

4  爐況趨穩(wěn)后高爐料制調(diào)整

   

49

47

45

42.5

40

20

 

平均角度

角差

27

o

3

3

3

2

0

0

1.4

46.2

6.2

1

c

2

3

3

2

2

3

1.4

39.9

   

49

47

45

42.5

40

20

 

平均角度

角差

28

o

3

3

3

2

0

0

1.4

46.2

6.7

6

c

1

3

3

3

2

3

1.4

39.5

   

49

47

45

43

40

20

 

平均角度

角差

213

o

3

3

3

2

0

0

1.4

46.3

7.2

40

c

1

2

3

3

2

3

1.4

39.1

為解決煤氣利用低、中心氣流穩(wěn)定性差問(wèn)題,料制調(diào)整,27024中心焦由10.8°調(diào)整至20°,并適當(dāng)抑制邊緣,料制調(diào)整后煤氣利用率升高至47%48%水平,氣流整體穩(wěn)定,表現(xiàn)中心窄而強(qiáng),邊緣略開(kāi)。

4)小結(jié)

在冷卻壁溫度大幅度上升后,及時(shí)優(yōu)化料制、擴(kuò)礦批,抑制邊緣,但必須放開(kāi)中心,避免長(zhǎng)時(shí)間發(fā)展邊緣,造成軟熔帶上移,形成上部結(jié)厚,增加處理難度。適當(dāng)抑制邊緣目的就是控制軟熔帶根部不超銅冷卻壁的上限位置,使其在爐腰,最好是到爐腹使渣皮不能生根?傊,粘結(jié)過(guò)程要及時(shí)調(diào)整布料制度,適應(yīng)爐型變化,穩(wěn)定爐況避免形成頑固結(jié)瘤,增加處理難度。

2.2休風(fēng)處理

2.3.1長(zhǎng)期休復(fù)風(fēng)處理

主要是利用休送風(fēng)后的,爐料、爐墻溫度和爐料速度變化處理爐墻粘結(jié)。休風(fēng)前加一定數(shù)量?jī)艚,凈焦到達(dá)爐腹位置時(shí),拉風(fēng)或休風(fēng),靠料柱下降使結(jié)厚松動(dòng)或脫落,如此時(shí)冷卻壁溫度有明顯上升,復(fù)風(fēng)后透氣能力大改觀,適當(dāng)抑制邊緣,但防止再次粘結(jié),逐步恢復(fù)爐況。

2.3.2 休風(fēng)降料面處理

1)休送風(fēng)負(fù)荷情況

201911318:28—142:28七高爐休風(fēng)8小時(shí),降料面12m處理爐墻結(jié)厚。休風(fēng)前白班13批(10:10)變料見(jiàn)下表,16:10停止上料,降料面,18:28休風(fēng),料面降至12m(爐身15m、爐喉1.8m)。堵風(fēng)口:送風(fēng)堵6#、10#、15#16#、21#、22#、27#風(fēng)口。送風(fēng)前填6m料線,包括夜班1JJJ*5,夜班6批加Y5.0t+X5.0t,jjj*22:28高爐送風(fēng),送風(fēng)后料線長(zhǎng)期不動(dòng)懸料,9:26蹦,白班8批加jjj*1,帶1t硅石+1螢石。送風(fēng)前填料線燃料比為1942kg/t,959kg/t,送風(fēng)崩料后,全焦,燃料比603kg/t。送風(fēng)全焦比603kg/t,15日夜班22批焦比由603kg/t,減至590kg/t,白班7批減至490kg/t,開(kāi)始噴煤。16日白班28批減至473kg/t。  

5   降料面用料

礦石批重

燒結(jié)礦

阿曼球

澳礦

錳礦

硅石

螢石

干焦丁

干焦炭

43.00

31.39

4.30

6.45

0.86

0.20

0.40

1.8

13.933

焦比

焦丁比

綜合焦比

焦炭負(fù)荷

綜合負(fù)荷

批鐵量

批渣量

渣鐵比

堿度

0.531

0.069

0.600

3.129

2.771

26.22

9.32

355.5

1.143

2)參數(shù)控制情況

2:28送風(fēng),11:50風(fēng)壓200kpa,14:00定風(fēng)量操作,17:20,風(fēng)壓235kpa,風(fēng)機(jī)風(fēng)量2670m3/min153:52,27#風(fēng)口圓,風(fēng)機(jī)風(fēng)量22:00加到3450m3/min,1612:14開(kāi)始富氧,風(fēng)機(jī)風(fēng)量3630m3/min,1717:50,22#風(fēng)口圓,風(fēng)量加至3850m3/min。送風(fēng)后風(fēng)氧、焦比恢復(fù)較慢,恢復(fù)過(guò)程中壓差較高,穩(wěn)定性較差,氣流不穩(wěn),邊緣時(shí)有小氣流,分析認(rèn)為與軟融帶威位置以下粘結(jié)未完全脫落有關(guān),爐型是逐步恢復(fù)過(guò)程。東南結(jié)厚部位基本完全脫落,東南偏南、西,局部有10cm粘結(jié)未脫落。

2  送風(fēng)前后參數(shù)趨勢(shì)圖

2.3 熱洗高爐、錳礦洗爐、螢石洗爐和利用懸料處理

高爐熱洗。武鋼認(rèn)為處理高爐粘結(jié),集中加焦量不宜過(guò)多,太多也沒(méi)太大作用,效果并不很理想,焦炭過(guò)后起色不大。爐溫保持在0.7%左右最多不超過(guò)1.5%,堿度1.10左右;恢復(fù)時(shí)間一周之內(nèi)。七高爐2019年初處理結(jié)瘤也多次熱洗爐,但爐溫沒(méi)有保持在0.7%以上,基本一爐鐵就恢復(fù)到正常爐溫,堿度下調(diào)的也不夠,后調(diào)整思路,加5+3+2+1罐凈焦循環(huán)熱洗,每個(gè)凈焦中間加5批正常料,兩次后2019110日爐身中下部開(kāi)始波動(dòng),上部沒(méi)有動(dòng)。

懸料和錳礦洗爐。高爐粘結(jié)后,很多都會(huì)引起高爐的爐況失常,因此,在處理爐況粘結(jié)的過(guò)程中,合理使用洗爐料,有利于爐況恢復(fù)。在2017年底高爐粘結(jié)的過(guò)程中,高爐連續(xù)懸料,爐溫長(zhǎng)期偏低,幾乎造成爐缸堆積事故,后及時(shí)配加錳礦,爐溫?zé)崃磕軌虮3肿,利用懸料機(jī)會(huì),不作料,加風(fēng)吹出足夠空間后作料,爐料下來(lái)后,渣皮脫落,粘結(jié)消除,后逐步恢復(fù)爐況。邯寶高爐在2019年初,處理爐墻粘結(jié)時(shí),即利用懸料作料及時(shí)消除了爐墻粘結(jié)。

螢石洗爐。在2017年初的高爐粘結(jié)過(guò)程中,高爐爐缸熱量充沛,考慮用螢石,布料布到邊緣,來(lái)消除爐墻粘結(jié),效果不理想,加的多,高爐鐵水熱量不好保住,加的量少不起作用。后在48小時(shí)檢修時(shí),休風(fēng)料加了適當(dāng)多的螢石,送風(fēng)后粘結(jié)逐步消除。后再邯寶2高爐,處理爐墻粘結(jié)時(shí),不休風(fēng)不每批料都帶螢石,而是集中加大量螢石,也處理了爐墻粘結(jié)。

2.4 中部調(diào)劑處理

高爐爐墻粘結(jié)初期,粘結(jié)物還不是很牢固時(shí),可以采取中部調(diào)劑來(lái)消除爐墻粘結(jié)。有些專(zhuān)家學(xué)者認(rèn)為軟水密閉循環(huán)高爐應(yīng)取消中部調(diào)劑,可適當(dāng)調(diào)水溫,但水溫不能太高,應(yīng)小于50℃,否則易造成閥門(mén)密封圈失效。水量按水速不低于1.5m/s控制,否則,一旦冷卻壁破損,會(huì)大量燒壞。但是,爐墻粘結(jié)是高爐生產(chǎn)的非正常狀態(tài),201710月邯鋼5、7號(hào)高爐均出現(xiàn)粘結(jié)現(xiàn)象,我們通過(guò)白班減少水量,適當(dāng)升高水溫,夜班加大水量,適當(dāng)降低水溫,經(jīng)過(guò)近兩周的處理,高爐爐墻粘結(jié)物消除,高爐爐況逐步恢復(fù),高爐未出現(xiàn)損壞冷卻壁水管。但是爐墻粘結(jié)消除后,要逐步恢復(fù)水量、水溫,防止再次粘結(jié),也防止大面積損壞冷卻壁。

各種處理爐墻粘結(jié)或結(jié)厚的措施分析

2017年初至今,河鋼邯鋼4座高爐(東區(qū)兩座2000m3級(jí),西區(qū)兩座3200m3級(jí))都出現(xiàn)過(guò)爐墻粘結(jié)現(xiàn)象,分析均與堿負(fù)荷和鋅負(fù)荷有關(guān)?偨Y(jié)每次高爐粘結(jié)采取的措施主要有以上幾個(gè)方面,高爐布料制度調(diào)整、高爐休復(fù)風(fēng)處理、高爐降料面處理、高爐熱洗爐處理、高爐中部調(diào)劑以及高爐洗爐料洗爐處理等,每次都起到了一定效果,既有快速處理的成功經(jīng)驗(yàn),又有長(zhǎng)期處理的失敗教訓(xùn),總之,有以下幾個(gè)方面。

一是,凡是措施采取單一的時(shí)候,結(jié)厚處理就偏慢,每次快速處理都是多種手段同時(shí)作用的結(jié)果。二是,每次粘結(jié)的過(guò)程和原因,一定要認(rèn)真分析,有明確原因的首先要解決,如高爐結(jié)厚和鋅負(fù)荷高有關(guān),就首先要降低鋅負(fù)荷。三是,不論什么原因的粘結(jié),一定要盡量改善精料水平,有利于盡快處理結(jié)厚;四是,處理爐墻結(jié)厚的過(guò)程中,要防止?fàn)t涼、爐缸凍結(jié)等其他次生事故的發(fā)生。五是,處理爐墻粘結(jié)一定要果斷,避免粘結(jié)變?yōu)轭B固性結(jié)厚,處理非常困難,損失巨大。六是,粘結(jié)大部分與堿金屬和鋅負(fù)荷升高有關(guān),發(fā)生粘結(jié)后首先要排查入爐料的堿負(fù)荷和鋅負(fù)荷,短時(shí)間的變化可能不會(huì)引起粘結(jié),長(zhǎng)時(shí)間的堿負(fù)荷和鋅負(fù)荷升高,必然引起粘結(jié)。各企業(yè)由于原燃料條件、爐型和布料制度等原因影響,接受堿負(fù)荷和鋅負(fù)荷的程度略有不同,需要各企業(yè)技術(shù)人員認(rèn)真總結(jié),一旦確定標(biāo)準(zhǔn),就要千方百計(jì)的控制好,不要超標(biāo)。

4 結(jié)語(yǔ)

1)有害元素引起的爐墻粘結(jié),處理困難,損失巨大,因此,有害元素的控制還是應(yīng)當(dāng)從源頭抓起,總的原則是高爐入爐料的堿負(fù)荷和鋅負(fù)荷不能超過(guò)企業(yè)自己制定的標(biāo)準(zhǔn)。

2)高爐布料制度調(diào)整、高爐休復(fù)風(fēng)處理、高爐降料面處理、高爐熱洗爐處理、高爐中部調(diào)劑以及高爐洗爐料洗爐處理等,都是處理爐墻粘結(jié)的手段,但最好是根據(jù)高爐情況采取綜合措施,有利于爐墻結(jié)厚的快速處理,減少企業(yè)損失。

3)由于環(huán)保和降本的要求,鋼鐵企業(yè)費(fèi)雜灰的內(nèi)循環(huán)成為必然的發(fā)展趨勢(shì)。部分企業(yè)靠保留最小高爐吃雜料,部分企業(yè)靠轉(zhuǎn)底爐處理,如何處理好高爐費(fèi)雜灰,需要從成本、環(huán)保等因素綜合研究解決。

4)認(rèn)真研究分析各種處理好高爐爐墻結(jié)厚的技術(shù)措施,發(fā)生爐墻粘結(jié)征兆時(shí)果斷采取措施處理,避免頑固性爐墻粘結(jié)造成的重大損失。

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