邯鋼處理高爐爐墻結(jié)厚技術(shù)淺析
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邯鋼處理高爐爐墻結(jié)厚技術(shù)淺析孫艷麗徐俊杰邵久剛(河鋼邯鋼公司)摘要:近年來(lái),邯鋼高爐相繼出現(xiàn)了爐墻粘結(jié)現(xiàn)象,引起高爐出現(xiàn)了巨大爐況波動(dòng),本文主要結(jié)合邯鋼東區(qū)高爐多次爐墻粘結(jié)處理過(guò)…
孫艷麗 徐俊杰 邵久剛
(河鋼邯鋼公司)
摘 要:近年來(lái),邯鋼高爐相繼出現(xiàn)了爐墻粘結(jié)現(xiàn)象,引起高爐出現(xiàn)了巨大爐況波動(dòng),本文主要結(jié)合邯鋼東區(qū)高爐多次爐墻粘結(jié)處理過(guò)程,參考邯寶高爐和武鋼、寶鋼等企業(yè)粘結(jié)的處理過(guò)程,探索快速處理高爐爐墻粘結(jié)的操作,希望為其它高爐企業(yè)提供借鑒和警戒。
關(guān)鍵詞:高爐 粘結(jié) 處理
目前,隨著環(huán)保和節(jié)能的需要,鋼鐵企業(yè)費(fèi)雜灰的內(nèi)循環(huán)成為必然的發(fā)展趨勢(shì)。由于鋼鐵企業(yè)費(fèi)雜灰含有大量有害物質(zhì),少數(shù)企業(yè)會(huì)經(jīng)過(guò)脫害處理配加到煉鐵原料中,多數(shù)企業(yè)因?yàn)槌杀镜仍,一般?huì)直接以一定比例配加到煉鐵用燒結(jié)或球團(tuán)內(nèi),給高爐操作帶來(lái)很大困難。國(guó)內(nèi)很多先進(jìn)企業(yè),如寶鋼、武鋼、安鋼等都出現(xiàn)過(guò)由于煉鐵原料配加費(fèi)雜灰引起高爐爐況波動(dòng)。費(fèi)雜灰一般含有大量高堿、高鋅物質(zhì),極易引起高爐爐墻粘結(jié)。
河鋼邯鋼有2000m3級(jí)高爐兩座,3200m3級(jí)高爐三座,由于配吃費(fèi)雜灰,近年來(lái)相繼出現(xiàn)過(guò)爐墻粘結(jié)現(xiàn)象。尤其是東區(qū)7號(hào)高爐2000m3級(jí),從2017年1月至今,高爐爐墻嚴(yán)重粘結(jié)三次。以2018年11月的爐墻粘結(jié)處理最為困難,直到2019年1月15日降料面處理后,才逐步恢復(fù),高爐損失慘重。本文主要結(jié)合邯鋼東區(qū)7號(hào)高爐3次爐墻粘結(jié)處理過(guò)程,結(jié)合邯寶高爐和武鋼等企業(yè)粘結(jié)的處理過(guò)程,及對(duì)寶鋼和武鋼等企業(yè)處理爐墻粘結(jié)的經(jīng)驗(yàn),探索快速處理高爐爐墻粘結(jié)的操作。
1 結(jié)厚的分析及原理
2017年兩座2000m3高爐反復(fù)出現(xiàn)爐墻粘結(jié),西區(qū)兩座3200m3高爐也出現(xiàn)多次粘結(jié),與環(huán)保限產(chǎn)后配吃大量庫(kù)存料和費(fèi)雜灰的全部?jī)?nèi)循環(huán)直接相關(guān)。由于銅冷卻壁固有的特點(diǎn),渣皮容易形成,而且較為牢固,很難處理掉,尤其在風(fēng)量小,冶強(qiáng)低的情況下,粘結(jié)很快轉(zhuǎn)變成結(jié)厚。焦炭熱強(qiáng)度差,燒結(jié)礦小粒度比例大、粉末多,是結(jié)厚現(xiàn)象的促成條件。即使經(jīng)過(guò)處理好轉(zhuǎn),但由于原料條件未改善和上下部調(diào)劑未適應(yīng),仍有粘結(jié)的發(fā)生。
表1 七高爐近年有害元素變化表
|
時(shí)間 |
鉀負(fù)荷 |
鈉負(fù)荷 |
堿負(fù)荷 |
鋅負(fù)荷 |
排堿率 |
排鋅率 |
|
kg/t |
kg/t |
kg/t |
g/t |
% |
% |
|
|
2014年 |
1.531 |
1.741 |
3.272 |
0.284 |
89.7% |
36.3% |
|
2015年 |
1.349 |
1.653 |
3.001 |
0.241 |
102.4% |
89.8% |
|
2016年 |
1.440 |
1.697 |
3.137 |
0.262 |
95% |
83% |
|
2017年初 |
1.951 |
2.1 |
4.053 |
0.911 |
90% |
67% |
|
2017年10月 |
1.16 |
1.599 |
2.762 |
0.58 |
95% |
61% |
|
2018年11月 |
1.15 |
2.0 |
3.15 |
0.46 |
94% |
70% |
注:17年鋅是根據(jù)原料反算,實(shí)際取樣1-3月0.583,10月0.354。
從下述四種高爐結(jié)瘤的不同機(jī)理中可以看出,堿金屬和鋅負(fù)荷對(duì)高爐結(jié)瘤起到中心環(huán)節(jié)作用,是高爐結(jié)瘤和長(zhǎng)大的最主要的原因。
1)堿金屬是爐瘤形成的主要原因。堿金屬氰化物在不缺氧如爐身上部時(shí)易被氧化并使?fàn)t襯渣化,使?fàn)t襯表面逐漸形成粘稠的堿金屬渣,容易粘附爐料中的一些細(xì)小顆粒,形成一種粘稠的渣相吸附更多的堿金屬,并與磚襯作用結(jié)晶出硅鋁酸鉀。堿金屬蒸氣也易與爐料渣化形成稠化物,可以附著在形成的薄的鐵層上促進(jìn)了爐瘤的長(zhǎng)大。
2)煤氣中所攜帶的礦物微粒如方鎂石等是富硅酸鹽爐瘤形成的緣由。聚集在磚襯上的這些小微粒沉積物在熔渣液相的作用下粘結(jié),促使?fàn)t瘤形成。
3)重碳酸鹽與耐火磚襯作用形成的一種初渣是爐瘤生長(zhǎng)的起因。堿金屬氧化物在高爐環(huán)境中容易形成重碳酸鹽,如每1%的K20和Na20可以分別形成2.5%和3.3%的重碳酸鹽。重碳酸鹽在780-800℃熔化,并能溶解石英和赤鐵礦而生成堿金屬硅酸鹽和鐵酸鹽。由重碳酸鹽和耐火磚襯反應(yīng)形成的初渣在重碳酸鹽熔體的作用下將高爐爐料粘結(jié)在一起,隨著熔融的重碳酸鹽在800-820℃發(fā)生熱分解作用而使高爐層狀爐瘤生成。
4)鋅的沸點(diǎn)僅907℃,進(jìn)入高爐的鋅在高爐中上部即被還原,進(jìn)入高爐煤氣中,一部分滲入爐襯,一部分進(jìn)入爐料,使?fàn)t料快速粉化,一部分隨煤氣溢出。鋅負(fù)荷升高后,滲入磚襯損壞磚襯或造成結(jié)瘤,很多高爐結(jié)瘤分析,含鋅量都很高。
為了減小高爐結(jié)瘤的可能性,應(yīng)盡量減少入爐堿負(fù)荷和鋅負(fù)荷以及提高高爐的排堿排鋅能力。爐瘤形成和長(zhǎng)大的原因很復(fù)雜,還與爐體的冷卻形式、爐料的構(gòu)成和理化性能、以及高爐操作等因素有關(guān),而且爐瘤形成的部位、形狀及組成也是多種多樣。大量高爐結(jié)瘤研究表明,堿金屬和鋅跟高爐結(jié)瘤有著密切的關(guān)系,是爐瘤形成和長(zhǎng)大的最主要的原因。
2 結(jié)厚的處理措施
2.1布料制度調(diào)整
(1)粘結(jié)前料制調(diào)整(開(kāi)放中心、疏導(dǎo)邊緣)
表2 爐況失常前主要料制調(diào)整
|
時(shí)間 |
料 |
50.5 |
48.5 |
46.5 |
44 |
41.5 |
38.5 |
34 |
平均角度 |
角差 |
|
|
1月15日 |
o |
3 |
3 |
3 |
2 |
0 |
0 |
1.3 |
47.7 |
10.7 |
|
|
17:10 |
c |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
1.3 |
37 |
||
|
50 |
48 |
46 |
44 |
41.5 |
39 |
10.8 |
平均角度 |
角差 |
|||
|
1月28日 |
o |
0 |
3 |
3 |
3 |
2 |
0 |
0 |
1.3 |
45.2 |
10.1 |
|
白6 |
c |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1.3 |
35.1 |
14日料制調(diào)整前高爐氣流穩(wěn)定性極差,水溫差6.5℃以上,壁體溫度除標(biāo)高30.99、14.05兩層穩(wěn)定,其余各層壁體溫度偏高、穩(wěn)定性差。15日料制調(diào)整后,氣流穩(wěn)定性增強(qiáng),水溫差降至3.5℃水平,煤氣利用率變化不大47-48%之間,穩(wěn)定性可,邊緣氣流偏弱,壁體溫度溫度整體下行趨穩(wěn),高爐配全自產(chǎn)焦煤比達(dá)到過(guò)140kg/t以上。18日換石礦焦炭后,高爐壓量關(guān)系逐步趨緊,煤氣利用率下降46-47%之間,穩(wěn)定性差,高爐通過(guò)加焦比,基本實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定,但后期全配石礦落地焦,高爐壓差再次大幅度升高,煤氣利用再次下降45.5-46.5%,最高壓差150-155kpa,抗干擾性差。1月-2月水溫差趨勢(shì)圖見(jiàn)下圖。

圖1 水溫差趨勢(shì)圖
(2)粘結(jié)期間料制調(diào)整
表3 爐況失常期間料制調(diào)整
|
時(shí)間 |
料 |
48 |
46 |
44 |
41.5 |
39 |
10.8 |
平均角度 |
角差 |
||
|
1月29日 |
o |
3 |
3 |
3 |
2 |
0 |
0 |
1.3 |
45.2 |
9.1 |
|
|
夜45 |
c |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
1.3 |
36.1 |
||
|
49 |
47 |
45 |
42.5 |
40 |
10.8 |
平均角度 |
角差 |
||||
|
2月5日 |
o |
3 |
3 |
3 |
2 |
0 |
0 |
1.4 |
46.2 |
8.1 |
|
|
白31批 |
c |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
1.4 |
38.1 |
1月29日-2月2日,邊緣氣流偏弱,中心氣流穩(wěn)定性較差,水溫差緩慢下行,在2.8-3.2℃之間,壁體溫度保持較低水平,兩鐵口間區(qū)域波動(dòng)較大,尤其23.81、27.37兩層,其余方向表現(xiàn)偏死70℃左右,高爐料制調(diào)整以疏導(dǎo)邊緣,適當(dāng)抑制中心為主,1日1:00高爐配吃自產(chǎn)球(18日生產(chǎn)的高堿金屬球團(tuán)),球團(tuán)下達(dá)后爐況開(kāi)始變差,高爐停氧持續(xù)減風(fēng),2月1日12:13,懸料期間,渣皮大面積脫落,20.10至27.37溫度全面升高,波動(dòng)加劇,水溫差保持4℃以上,且緩慢升高趨勢(shì),高爐料制調(diào)整以抑制邊緣為主,料制調(diào)整后,水溫差穩(wěn)定在4.5℃水平,煤氣利用率偏低42.5-43.5%水平,燃料比逐步升高到550kg/t。
(3)粘結(jié)消除后料制調(diào)整
表4 爐況趨穩(wěn)后高爐料制調(diào)整
|
49 |
47 |
45 |
42.5 |
40 |
20 |
平均角度 |
角差 |
|||
|
2月7日 |
o |
3 |
3 |
3 |
2 |
0 |
0 |
1.4 |
46.2 |
6.2 |
|
夜1批 |
c |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
1.4 |
39.9 |
|
|
49 |
47 |
45 |
42.5 |
40 |
20 |
平均角度 |
角差 |
|||
|
2月8日 |
o |
3 |
3 |
3 |
2 |
0 |
0 |
1.4 |
46.2 |
6.7 |
|
白6批 |
c |
1 |
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
1.4 |
39.5 |
|
|
49 |
47 |
45 |
43 |
40 |
20 |
平均角度 |
角差 |
|||
|
2月13日 |
o |
3 |
3 |
3 |
2 |
0 |
0 |
1.4 |
46.3 |
7.2 |
|
夜40批 |
c |
1 |
2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
1.4 |
39.1 |
為解決煤氣利用低、中心氣流穩(wěn)定性差問(wèn)題,料制調(diào)整,2月7日0:24中心焦由10.8°調(diào)整至20°,并適當(dāng)抑制邊緣,料制調(diào)整后煤氣利用率升高至47%至48%水平,氣流整體穩(wěn)定,表現(xiàn)中心窄而強(qiáng),邊緣略開(kāi)。
(4)小結(jié)
在冷卻壁溫度大幅度上升后,及時(shí)優(yōu)化料制、擴(kuò)礦批,抑制邊緣,但必須放開(kāi)中心,避免長(zhǎng)時(shí)間發(fā)展邊緣,造成軟熔帶上移,形成上部結(jié)厚,增加處理難度。適當(dāng)抑制邊緣目的就是控制軟熔帶根部不超銅冷卻壁的上限位置,使其在爐腰,最好是到爐腹使渣皮不能生根?傊,粘結(jié)過(guò)程要及時(shí)調(diào)整布料制度,適應(yīng)爐型變化,穩(wěn)定爐況避免形成頑固結(jié)瘤,增加處理難度。
2.2休風(fēng)處理
2.3.1長(zhǎng)期休復(fù)風(fēng)處理
主要是利用休送風(fēng)后的,爐料、爐墻溫度和爐料速度變化處理爐墻粘結(jié)。休風(fēng)前加一定數(shù)量?jī)艚,凈焦到達(dá)爐腹位置時(shí),拉風(fēng)或休風(fēng),靠料柱下降使結(jié)厚松動(dòng)或脫落,如此時(shí)冷卻壁溫度有明顯上升,復(fù)風(fēng)后透氣能力大改觀,適當(dāng)抑制邊緣,但防止再次粘結(jié),逐步恢復(fù)爐況。
2.3.2 休風(fēng)降料面處理
(1)休送風(fēng)負(fù)荷情況
2019年1月13日18:28—14日2:28七高爐休風(fēng)8小時(shí),降料面12m處理爐墻結(jié)厚。休風(fēng)前白班13批(10:10)變料見(jiàn)下表,16:10停止上料,降料面,18:28休風(fēng),料面降至12m(爐身15m、爐喉1.8m)。堵風(fēng)口:送風(fēng)堵6#、10#、15#、16#、21#、22#、27#風(fēng)口。送風(fēng)前填6m料線,包括夜班1批JJJ*5,夜班6批加Y5.0t+X5.0t,jjj*2,2:28高爐送風(fēng),送風(fēng)后料線長(zhǎng)期不動(dòng)懸料,9:26蹦,白班8批加jjj*1,帶1t硅石+1螢石。送風(fēng)前填料線燃料比為1942kg/t,959kg/t,送風(fēng)崩料后,全焦,燃料比603kg/t。送風(fēng)全焦比603kg/t,15日夜班22批焦比由603kg/t,減至590kg/t,白班7批減至490kg/t,開(kāi)始噴煤。16日白班28批減至473kg/t。
表5 降料面用料
|
礦石批重 |
燒結(jié)礦 |
阿曼球 |
澳礦 |
錳礦 |
硅石 |
螢石 |
干焦丁 |
干焦炭 |
|
43.00 |
31.39 |
4.30 |
6.45 |
0.86 |
0.20 |
0.40 |
1.8 |
13.933 |
|
焦比 |
焦丁比 |
綜合焦比 |
焦炭負(fù)荷 |
綜合負(fù)荷 |
批鐵量 |
批渣量 |
渣鐵比 |
堿度 |
|
0.531 |
0.069 |
0.600 |
3.129 |
2.771 |
26.22 |
9.32 |
355.5 |
1.143 |
(2)參數(shù)控制情況
2:28送風(fēng),11:50風(fēng)壓200kpa,14:00定風(fēng)量操作,17:20,風(fēng)壓235kpa,風(fēng)機(jī)風(fēng)量2670m3/min,15日3:52,27#風(fēng)口圓,風(fēng)機(jī)風(fēng)量22:00加到3450m3/min,16日12:14開(kāi)始富氧,風(fēng)機(jī)風(fēng)量3630m3/min,17日17:50,22#風(fēng)口圓,風(fēng)量加至3850m3/min。送風(fēng)后風(fēng)氧、焦比恢復(fù)較慢,恢復(fù)過(guò)程中壓差較高,穩(wěn)定性較差,氣流不穩(wěn),邊緣時(shí)有小氣流,分析認(rèn)為與軟融帶威位置以下粘結(jié)未完全脫落有關(guān),爐型是逐步恢復(fù)過(guò)程。東南結(jié)厚部位基本完全脫落,東南偏南、西,局部有10cm粘結(jié)未脫落。

圖2 送風(fēng)前后參數(shù)趨勢(shì)圖
2.3 熱洗高爐、錳礦洗爐、螢石洗爐和利用懸料處理
高爐熱洗。武鋼認(rèn)為處理高爐粘結(jié),集中加焦量不宜過(guò)多,太多也沒(méi)太大作用,效果并不很理想,焦炭過(guò)后起色不大。爐溫保持在0.7%左右最多不超過(guò)1.5%,堿度1.10左右;恢復(fù)時(shí)間一周之內(nèi)。七高爐2019年初處理結(jié)瘤也多次熱洗爐,但爐溫沒(méi)有保持在0.7%以上,基本一爐鐵就恢復(fù)到正常爐溫,堿度下調(diào)的也不夠,后調(diào)整思路,加5+3+2+1罐凈焦循環(huán)熱洗,每個(gè)凈焦中間加5批正常料,兩次后2019年1月10日爐身中下部開(kāi)始波動(dòng),上部沒(méi)有動(dòng)。
懸料和錳礦洗爐。高爐粘結(jié)后,很多都會(huì)引起高爐的爐況失常,因此,在處理爐況粘結(jié)的過(guò)程中,合理使用洗爐料,有利于爐況恢復(fù)。在2017年底高爐粘結(jié)的過(guò)程中,高爐連續(xù)懸料,爐溫長(zhǎng)期偏低,幾乎造成爐缸堆積事故,后及時(shí)配加錳礦,爐溫?zé)崃磕軌虮3肿,利用懸料機(jī)會(huì),不作料,加風(fēng)吹出足夠空間后作料,爐料下來(lái)后,渣皮脫落,粘結(jié)消除,后逐步恢復(fù)爐況。邯寶高爐在2019年初,處理爐墻粘結(jié)時(shí),即利用懸料作料及時(shí)消除了爐墻粘結(jié)。
螢石洗爐。在2017年初的高爐粘結(jié)過(guò)程中,高爐爐缸熱量充沛,考慮用螢石,布料布到邊緣,來(lái)消除爐墻粘結(jié),效果不理想,加的多,高爐鐵水熱量不好保住,加的量少不起作用。后在48小時(shí)檢修時(shí),休風(fēng)料加了適當(dāng)多的螢石,送風(fēng)后粘結(jié)逐步消除。后再邯寶2高爐,處理爐墻粘結(jié)時(shí),不休風(fēng)不每批料都帶螢石,而是集中加大量螢石,也處理了爐墻粘結(jié)。
2.4 中部調(diào)劑處理
高爐爐墻粘結(jié)初期,粘結(jié)物還不是很牢固時(shí),可以采取中部調(diào)劑來(lái)消除爐墻粘結(jié)。有些專(zhuān)家學(xué)者認(rèn)為軟水密閉循環(huán)高爐應(yīng)取消中部調(diào)劑,可適當(dāng)調(diào)水溫,但水溫不能太高,應(yīng)小于50℃,否則易造成閥門(mén)密封圈失效。水量按水速不低于1.5m/s控制,否則,一旦冷卻壁破損,會(huì)大量燒壞。但是,爐墻粘結(jié)是高爐生產(chǎn)的非正常狀態(tài),2017年10月邯鋼5、7號(hào)高爐均出現(xiàn)粘結(jié)現(xiàn)象,我們通過(guò)白班減少水量,適當(dāng)升高水溫,夜班加大水量,適當(dāng)降低水溫,經(jīng)過(guò)近兩周的處理,高爐爐墻粘結(jié)物消除,高爐爐況逐步恢復(fù),高爐未出現(xiàn)損壞冷卻壁水管。但是爐墻粘結(jié)消除后,要逐步恢復(fù)水量、水溫,防止再次粘結(jié),也防止大面積損壞冷卻壁。
3 各種處理爐墻粘結(jié)或結(jié)厚的措施分析
2017年初至今,河鋼邯鋼4座高爐(東區(qū)兩座2000m3級(jí),西區(qū)兩座3200m3級(jí))都出現(xiàn)過(guò)爐墻粘結(jié)現(xiàn)象,分析均與堿負(fù)荷和鋅負(fù)荷有關(guān)?偨Y(jié)每次高爐粘結(jié)采取的措施主要有以上幾個(gè)方面,高爐布料制度調(diào)整、高爐休復(fù)風(fēng)處理、高爐降料面處理、高爐熱洗爐處理、高爐中部調(diào)劑以及高爐洗爐料洗爐處理等,每次都起到了一定效果,既有快速處理的成功經(jīng)驗(yàn),又有長(zhǎng)期處理的失敗教訓(xùn),總之,有以下幾個(gè)方面。
一是,凡是措施采取單一的時(shí)候,結(jié)厚處理就偏慢,每次快速處理都是多種手段同時(shí)作用的結(jié)果。二是,每次粘結(jié)的過(guò)程和原因,一定要認(rèn)真分析,有明確原因的首先要解決,如高爐結(jié)厚和鋅負(fù)荷高有關(guān),就首先要降低鋅負(fù)荷。三是,不論什么原因的粘結(jié),一定要盡量改善精料水平,有利于盡快處理結(jié)厚;四是,處理爐墻結(jié)厚的過(guò)程中,要防止?fàn)t涼、爐缸凍結(jié)等其他次生事故的發(fā)生。五是,處理爐墻粘結(jié)一定要果斷,避免粘結(jié)變?yōu)轭B固性結(jié)厚,處理非常困難,損失巨大。六是,粘結(jié)大部分與堿金屬和鋅負(fù)荷升高有關(guān),發(fā)生粘結(jié)后首先要排查入爐料的堿負(fù)荷和鋅負(fù)荷,短時(shí)間的變化可能不會(huì)引起粘結(jié),長(zhǎng)時(shí)間的堿負(fù)荷和鋅負(fù)荷升高,必然引起粘結(jié)。各企業(yè)由于原燃料條件、爐型和布料制度等原因影響,接受堿負(fù)荷和鋅負(fù)荷的程度略有不同,需要各企業(yè)技術(shù)人員認(rèn)真總結(jié),一旦確定標(biāo)準(zhǔn),就要千方百計(jì)的控制好,不要超標(biāo)。
4 結(jié)語(yǔ)
(1)有害元素引起的爐墻粘結(jié),處理困難,損失巨大,因此,有害元素的控制還是應(yīng)當(dāng)從源頭抓起,總的原則是高爐入爐料的堿負(fù)荷和鋅負(fù)荷不能超過(guò)企業(yè)自己制定的標(biāo)準(zhǔn)。
(2)高爐布料制度調(diào)整、高爐休復(fù)風(fēng)處理、高爐降料面處理、高爐熱洗爐處理、高爐中部調(diào)劑以及高爐洗爐料洗爐處理等,都是處理爐墻粘結(jié)的手段,但最好是根據(jù)高爐情況采取綜合措施,有利于爐墻結(jié)厚的快速處理,減少企業(yè)損失。
(3)由于環(huán)保和降本的要求,鋼鐵企業(yè)費(fèi)雜灰的內(nèi)循環(huán)成為必然的發(fā)展趨勢(shì)。部分企業(yè)靠保留最小高爐吃雜料,部分企業(yè)靠轉(zhuǎn)底爐處理,如何處理好高爐費(fèi)雜灰,需要從成本、環(huán)保等因素綜合研究解決。
(4)認(rèn)真研究分析各種處理好高爐爐墻結(jié)厚的技術(shù)措施,發(fā)生爐墻粘結(jié)征兆時(shí)果斷采取措施處理,避免頑固性爐墻粘結(jié)造成的重大損失。
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