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通才3#爐低硅冶煉實(shí)踐

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通才3#爐低硅冶煉實(shí)踐李亞光(山西建邦集團(tuán)通才煉鐵廠)摘 要 通過穩(wěn)定爐況,推行標(biāo)準(zhǔn)化操作,實(shí)現(xiàn)在高冶強(qiáng)下高爐生鐵[Si]控制在0.27%的,物理熱在1490以上的鐵水溫度,并實(shí)現(xiàn)良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)…

通才3#爐低冶煉實(shí)踐

李亞光

(山西建邦集團(tuán)通才煉鐵廠)

摘  要  通過穩(wěn)定爐況,推行標(biāo)準(zhǔn)化操作,實(shí)現(xiàn)在高冶強(qiáng)下高爐生鐵[Si]控制在0.27%的,物理熱在1490以上的鐵水溫度,并實(shí)現(xiàn)良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

關(guān)鍵詞  高爐  強(qiáng)化冶強(qiáng)  低硅  高物理熱經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

1 前言

高爐冶煉過程中生鐵含[Si]量的降低和穩(wěn)定是高爐冶煉條件和技術(shù)指標(biāo)的標(biāo)志性指標(biāo),高爐進(jìn)行低硅冶煉,可以降低焦比,提高產(chǎn)量,改善生鐵質(zhì)量,從而改善經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),高爐重冶強(qiáng)的下的低硅生產(chǎn)更為重要,不僅使高爐生產(chǎn)指標(biāo)得到優(yōu)化,又可以給后道工序煉鋼帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益,入爐鐵水[Si]降低1%,煉鋼所需石灰石可降低3kg-5kg,氧氣單耗可降低0.8m3,因而無論從高爐節(jié)能降耗還是從操作工藝上講冶煉低硅生鐵有一定的優(yōu)勢。

通才3#高爐(1860m3)設(shè)東西2個(gè)鐵口,風(fēng)口24個(gè)。2019416日停爐中修,中修高爐本體項(xiàng)目包括更換4層以上冷卻壁及爐殼,68日開爐復(fù)產(chǎn)。復(fù)產(chǎn)后各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷改善,富氧率由5%提高到7.12%,冶強(qiáng)不斷提高,7月份實(shí)現(xiàn)全月生鐵Si含量全月0.27%的控制目標(biāo)(見表1

1 通才3#20197月份生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)

平均日產(chǎn)量

焦比

焦丁比

煤比

燃料比

風(fēng)溫

生鐵Si%

生鐵S%

5558.1

354.79

18.98

145.57

519.34

1170

0.27

0.024

1 高爐進(jìn)行低硅冶煉的機(jī)理

高爐冶煉過程中,高爐鐵水中的硅主要來源于焦炭的灰分,礦石脈石、煤粉中的SiO2,代高爐煉鐵普遍認(rèn)為焦炭的灰分中的SiO2是高爐鐵水硅的主要來源。

(1) 在高爐冶煉過程中,硅(分子式為“Si”)主要是以SiO2形式存在,可是SiO2是非常穩(wěn)定的化合物,分解壓力很小,用CO還原SiO2幾乎是不可能的,只能用固體碳部分地還原SiO2,且SiO2還原的還原率僅為5%~10[1]。

大量研究表明[1],高爐內(nèi)硅(Si)還原主要是分兩步完成的:第一步是焦炭灰分中的SiO2與碳(C)反應(yīng)形成SiO蒸氣;第二步是隨著煤氣上升的SiO蒸氣被鐵珠吸收或吸附在焦炭塊上,被鐵中[C]和焦炭的C還原成Si,基本化學(xué)反應(yīng)如下:

SiO2+CSiO(g)+CO     

SiO+[C][Si]+CO     

SiO+C[Si]+CO

(2) 在高爐冶煉過程中,(Si)被還原同時(shí),還存在著[Si]被重新氧化成為(SiO2)的耦合反應(yīng),該反應(yīng)發(fā)生在鐵滴穿過渣層時(shí)和在爐缸貯存的渣鐵界面上,基本化學(xué)反應(yīng)如下:

[Si]+2(FeO)(SiO2)+2Fe

[Si]+2(MnO)(SiO2)+2[Mn]      

[Si]+2(CaO)+2S]=(SiO2)+2(CaS) 

通才3#爐焦炭全部外購,干熄焦和水熄焦搭配使用,且比例不穩(wěn)定,全月干熄焦和水熄焦比例為67.44%32.56%。干熄焦為混干焦炭,由三種焦炭混合,水熄焦為兩種焦炭,下為通才3#7月份焦炭成分分析(見表2):

2 焦炭成分分析

焦炭品種

固定碳

灰份

揮發(fā)份

S

發(fā)熱量

化驗(yàn)室水份

海燕濕

86.66

12.04

1.32

0.67

6921

4.22

中信濕

85.9

12.94

1.18

0.70

6854

2.45

海燕干

86.7

12.12

1.22

0.67

6919

0.25

光大干

86.26

12.59

1.21

0.63

6883

0.24

中信干

85.67

13.19

1.22

0.70

6834

0.24

2 通才煉鐵廠對低硅冶煉的認(rèn)識

(1)低硅不低熱,保證熱量收支基本平衡和高爐安全生產(chǎn)運(yùn)行的情況下,既要穩(wěn)定低硅的鐵水,又要滿足生產(chǎn)的鐵水物理熱;全月生鐵Si含量平均0.27%,鐵水物理熱1490℃。(見圖1

                        圖1  7月份3#爐鐵水硅與物理熱趨勢

(2)降硅不降質(zhì),全月生鐵[S]含量平均控制在0.024%,充足的物理熱和穩(wěn)定的鐵水質(zhì)量為煉鋼提高生產(chǎn)節(jié)奏,降低輔料消耗創(chuàng)造了的良好的條件(見圖2)。

圖2  7月份生鐵成分分析匯總

3 通才3#爐降硅措施

(1)原料質(zhì)量管理方面,在生產(chǎn)中,高爐十分注重對低硅冶煉的過程控制,在入爐原料的把控上,煉鐵廠內(nèi)部緊抓細(xì)節(jié)。針對入廠焦炭品種較多的情況,內(nèi)部克服困難,做到及時(shí)取樣,分類歸置,燒結(jié)礦堿度及時(shí)通報(bào),盡最大限度的保證入爐料的穩(wěn)定。對于燒結(jié)粒級5-10mm控制在28%以內(nèi)(見表3),對5-10mm超過28%的燒結(jié)倉做出相應(yīng)料序的調(diào)整,不讓料碎燒結(jié)直接布到中心;

3 3#爐燒結(jié)粒級分析

40mm

25-40mm

10-25mm

5-10mm

5mm

2.26

12.76

55.34

27.81

1.82

(2)穩(wěn)定操作,對工長的日常操作做出規(guī)范化規(guī)定,操作上推行標(biāo)準(zhǔn)化,數(shù)據(jù)化,量化管理。穩(wěn)定風(fēng)溫1170℃,班中料批誤差不允許超過2批,全班調(diào)煤次數(shù)控制在3次以內(nèi),將操作對爐溫的波動(dòng)控制在最小范圍內(nèi)。只有穩(wěn)定的操作才有可能最大限度地減少爐況波動(dòng),才有可能實(shí)現(xiàn)低硅生鐵的冶煉,將[Si]控制在最佳范圍內(nèi);

(3)優(yōu)化上部調(diào)劑,提高煤氣利用率。、利用皮帶上料優(yōu)勢,做好各種物料排序,礦采用燒結(jié)+塊礦+燒結(jié)+球團(tuán)+燒結(jié)的上料順序,焦炭采用水熄焦在前干熄焦在后的料序(圖3)。槽下勤觀察燒結(jié)粒度變化,并適當(dāng)對料碎倉做出料序變化;②、加強(qiáng)對布料工的監(jiān)督管控,設(shè)立布料準(zhǔn)確率趨勢(圖4),并對上班布料準(zhǔn)確率做出記錄登記,要求布料準(zhǔn)確率誤差控制在0.3圈以內(nèi),并將該數(shù)據(jù)指標(biāo)并入槽下工的月底考核中,此舉大大提高了布料準(zhǔn)確率。

通過不斷的優(yōu)化措施,既保證邊緣和中心區(qū)兩條煤氣流順暢,又要適當(dāng)發(fā)展中心煤氣流,抑制邊緣氣流,提高煤氣利用率,為降低人爐焦比、進(jìn)行低硅冶煉創(chuàng)造了良好條件。3#爐的煤氣利用率有了明顯的提升,7月份全月煤氣利用率基本可保持在46.8%以上。

圖3  3#布料順序

4  礦和焦炭布料準(zhǔn)確率趨勢

(4)固定風(fēng)溫、高富氧及噴吹燃料的結(jié)合,通才公司煉鋼產(chǎn)能大于煉鐵產(chǎn)能,對高爐產(chǎn)量的要求比較高,3#爐的富氧率采用低壓氧氣和高壓氧氣配合的富氧方式,富氧率最高達(dá)到7.12%,在大富氧的情況下提高煤比為降硅創(chuàng)造了條件,隨著煤比的提高,人爐焦比逐步降低,每批爐料裝人的焦炭量相應(yīng)減少,隨之焦炭帶人爐內(nèi)的灰分也相應(yīng)減少;其次由于提高噴煤量可以降低風(fēng)口前理論燃燒溫度,從而抑制SiO2的還原和SiO氣體的產(chǎn)生。3#爐盡量發(fā)揮噴煤最大能力,可保持小時(shí)噴煤量在36t。制定合理的燒爐制度,保證合理風(fēng)溫使用水平,風(fēng)溫穩(wěn)定在1170。

(5)量化爐外管理,及時(shí)排凈爐內(nèi)渣鐵,減少渣鐵在爐內(nèi)的積存時(shí)間是進(jìn)行低硅冶煉的有利保證。3#爐對爐前的打泥量,開口的方式和出鐵間隔時(shí)間都做出明確的要求,爐前的鐵口合格率提升明顯,中修后3#爐爐前爐次由中修前的18/天降到14/天,為爐內(nèi)操作提供了穩(wěn)定的基礎(chǔ),為降硅打下了基礎(chǔ)。

(6)大礦批的使用,大礦批能夠使?fàn)t腰的焦窗加厚,有利于減少界面效應(yīng),提高負(fù)荷及穩(wěn)定煤氣流,3#爐通過技術(shù)攻關(guān)礦批由中修前的40t擴(kuò)至50t,大礦批提高煤氣利用率,為降硅提供了基礎(chǔ)。

(7提高頂壓,提高頂壓一可以降低高爐內(nèi)煤氣流速,增加煤氣在爐內(nèi)停留時(shí)間,改善煤氣流分布,提高煤氣利用率,降低焦比,減少焦炭灰分的人爐量。二是提高爐頂壓力可以抑制SiO2的氣化反映,減少SiO氣體的產(chǎn)生,降低硅(Si)的還原率。三是提高爐頂壓力可以抑制爐內(nèi)的焦炭的直接還原,減少高爐高溫區(qū)域焦炭的反應(yīng)消耗,鞏固焦炭對其灰分中SiO2的束縛,降低SiO2被還原的概率。四是提高爐頂壓力可以加快冶煉進(jìn)程,減少SiO2在爐內(nèi)的滯留時(shí)間。3#爐頂壓穩(wěn)定使用在240kpa,高頂壓為低硅冶煉創(chuàng)造了良好的條件

(8)造渣制度的控制,低硅冶煉必須適當(dāng)提高爐渣堿度。提高爐渣堿度后,可以提高高爐內(nèi)軟熔帶的熔化溫度,適當(dāng)降低軟熔帶的位置,縮小滴落帶的空間范圍,縮短液體渣鐵在滴落帶的滯留時(shí)間,減少硅(Si)的還原;二是可以促進(jìn)[Si]被重新氧化成為(SiO2)的耦合反應(yīng);三是有利于提高爐渣的脫硫能力和爐缸的熱量貯備等。在保證順行的前提下,適當(dāng)提高爐渣堿度。全月3#爐爐渣堿度控制在1.27倍,鎂鋁比控制在0.69(見表4),為低硅冶煉創(chuàng)造了條件。

表4  3#爐爐渣堿度分析

CaO

SiO2

MgO

AL2O3

R2

鎂鋁比

39.45

31.78

9.73

14.14

1.27

0.69

(9)送風(fēng)制度的控制,3#爐風(fēng)機(jī)型號AV63-15,風(fēng)機(jī)能力已用盡。送風(fēng)面積由原來的0.2343㎡縮小到0.2316㎡,鼓風(fēng)動(dòng)能達(dá)到14500kj/s以上,充足的動(dòng)能為打開中心創(chuàng)造了條件。

4 結(jié)語

通才3#通過改善焦炭質(zhì)量、優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)、調(diào)整操作制度等多種措施進(jìn)行低硅冶煉,保證人爐焦比穩(wěn)步降低,極大地推進(jìn)了高爐整體技術(shù)進(jìn)步,實(shí)現(xiàn)了技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的雙贏目標(biāo)。

(1)降硅是一個(gè)系統(tǒng)工程,精料是關(guān)鍵,只有保證精料入爐,提高焦炭質(zhì)量是高爐實(shí)現(xiàn)低硅冶煉的物質(zhì)基礎(chǔ);

(2)穩(wěn)定高爐的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù),盡可能的減少人為因素對爐況的波動(dòng),也是降硅的保障;

(3)固定煤量操作,對穩(wěn)定煤氣流減少渣皮脫落,是冶煉低硅生鐵的有效措施;

(4)提高爐頂壓力,有利于降低焦比、提高煤氣利用率,是實(shí)現(xiàn)低硅冶煉的有效途徑

5 參考文獻(xiàn)

[1] 王筱留編.高爐煉鐵知識問答.北京.冶金工業(yè)出版社.2004.(51.440).

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