通才3#爐低硅冶煉實(shí)踐
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通才3#爐低硅冶煉實(shí)踐李亞光(山西建邦集團(tuán)通才煉鐵廠)摘 要 通過穩(wěn)定爐況,推行標(biāo)準(zhǔn)化操作,實(shí)現(xiàn)在高冶強(qiáng)下高爐生鐵[Si]控制在0.27%的,物理熱在1490以上的鐵水溫度,并實(shí)現(xiàn)良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)…
通才3#爐低硅冶煉實(shí)踐
李亞光
(山西建邦集團(tuán)通才煉鐵廠)
摘 要 通過穩(wěn)定爐況,推行標(biāo)準(zhǔn)化操作,實(shí)現(xiàn)在高冶強(qiáng)下高爐生鐵[Si]控制在0.27%的,物理熱在1490以上的鐵水溫度,并實(shí)現(xiàn)良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
關(guān)鍵詞 高爐 強(qiáng)化冶強(qiáng) 低硅 高物理熱經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
1 前言
高爐冶煉過程中生鐵含[Si]量的降低和穩(wěn)定是高爐冶煉條件和技術(shù)指標(biāo)的標(biāo)志性指標(biāo),高爐進(jìn)行低硅冶煉,可以降低焦比,提高產(chǎn)量,改善生鐵質(zhì)量,從而改善經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),高爐重冶強(qiáng)的下的低硅生產(chǎn)更為重要,不僅使高爐生產(chǎn)指標(biāo)得到優(yōu)化,又可以給后道工序煉鋼帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益,入爐鐵水[Si]降低1%,煉鋼所需石灰石可降低3kg-5kg,氧氣單耗可降低0.8m3,因而無論從高爐節(jié)能降耗還是從操作工藝上講冶煉低硅生鐵有一定的優(yōu)勢。
通才3#高爐(1860m3)設(shè)東西2個(gè)鐵口,風(fēng)口24個(gè)。2019年4月16日停爐中修,中修高爐本體項(xiàng)目包括更換4層以上冷卻壁及爐殼,6月8日開爐復(fù)產(chǎn)。復(fù)產(chǎn)后各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷改善,富氧率由5%提高到7.12%,冶強(qiáng)不斷提高,7月份實(shí)現(xiàn)全月生鐵Si含量全月0.27%的控制目標(biāo)(見表1)
表1 通才3#爐2019年7月份生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo) | |||||||
平均日產(chǎn)量 | 焦比 | 焦丁比 | 煤比 | 燃料比 | 風(fēng)溫 | 生鐵Si% | 生鐵S% |
5558.1 | 354.79 | 18.98 | 145.57 | 519.34 | 1170 | 0.27 | 0.024 |
1 高爐進(jìn)行低硅冶煉的機(jī)理
高爐冶煉過程中,高爐鐵水中的硅主要來源于焦炭的灰分,礦石脈石、煤粉中的SiO2,代高爐煉鐵普遍認(rèn)為焦炭的灰分中的SiO2是高爐鐵水硅的主要來源。
(1) 在高爐冶煉過程中,硅(分子式為“Si”)主要是以SiO2形式存在,可是SiO2是非常穩(wěn)定的化合物,分解壓力很小,用CO還原SiO2幾乎是不可能的,只能用固體碳部分地還原SiO2,且SiO2還原的還原率僅為5%~10%[1]。
大量研究表明[1],高爐內(nèi)硅(Si)還原主要是分兩步完成的:第一步是焦炭灰分中的SiO2與碳(C)反應(yīng)形成SiO蒸氣;第二步是隨著煤氣上升的SiO蒸氣被鐵珠吸收或吸附在焦炭塊上,被鐵中[C]和焦炭的C還原成Si,基本化學(xué)反應(yīng)如下:
SiO2+C=SiO(g)+CO
SiO+[C]=[Si]+CO
SiO+C=[Si]+CO
(2) 在高爐冶煉過程中,(Si)被還原同時(shí),還存在著[Si]被重新氧化成為(SiO2)的耦合反應(yīng),該反應(yīng)發(fā)生在鐵滴穿過渣層時(shí)和在爐缸貯存的渣鐵界面上,基本化學(xué)反應(yīng)如下:
[Si]+2(FeO)=(SiO2)+2[Fe]
[Si]+2(MnO)=(SiO2)+2[Mn]
[Si]+2(CaO)+2[S]=(SiO2)+2(CaS)
通才3#爐焦炭全部外購,干熄焦和水熄焦搭配使用,且比例不穩(wěn)定,全月干熄焦和水熄焦比例為67.44%:32.56%。干熄焦為混干焦炭,由三種焦炭混合,水熄焦為兩種焦炭,下為通才3#爐7月份焦炭成分分析(見表2):
表2 焦炭成分分析 | ||||||
焦炭品種 | 固定碳 | 灰份 | 揮發(fā)份 | S | 發(fā)熱量 | 化驗(yàn)室水份 |
海燕濕 | 86.66 | 12.04 | 1.32 | 0.67 | 6921 | 4.22 |
中信濕 | 85.9 | 12.94 | 1.18 | 0.70 | 6854 | 2.45 |
海燕干 | 86.7 | 12.12 | 1.22 | 0.67 | 6919 | 0.25 |
光大干 | 86.26 | 12.59 | 1.21 | 0.63 | 6883 | 0.24 |
中信干 | 85.67 | 13.19 | 1.22 | 0.70 | 6834 | 0.24 |
2 通才煉鐵廠對低硅冶煉的認(rèn)識
(1)低硅不低熱,保證熱量收支基本平衡和高爐安全生產(chǎn)運(yùn)行的情況下,既要穩(wěn)定低硅的鐵水,又要滿足生產(chǎn)的鐵水物理熱;全月生鐵Si含量平均0.27%,鐵水物理熱1490℃。(見圖1)
圖1 7月份3#爐鐵水硅與物理熱趨勢
(2)降硅不降質(zhì),全月生鐵[S]含量平均控制在0.024%,充足的物理熱和穩(wěn)定的鐵水質(zhì)量為煉鋼提高生產(chǎn)節(jié)奏,降低輔料消耗創(chuàng)造了的良好的條件(見圖2)。
圖2 7月份生鐵成分分析匯總
3 通才3#爐降硅措施
(1)原料質(zhì)量管理方面,在生產(chǎn)中,高爐十分注重對低硅冶煉的過程控制,在入爐原料的把控上,煉鐵廠內(nèi)部緊抓細(xì)節(jié)。針對入廠焦炭品種較多的情況,內(nèi)部克服困難,做到及時(shí)取樣,分類歸置,燒結(jié)礦堿度及時(shí)通報(bào),盡最大限度的保證入爐料的穩(wěn)定。對于燒結(jié)粒級5-10mm控制在28%以內(nèi)(見表3),對5-10mm超過28%的燒結(jié)倉做出相應(yīng)料序的調(diào)整,不讓料碎燒結(jié)直接布到中心;
表3 3#爐燒結(jié)粒級分析 | ||||
>40mm | 25-40mm | 10-25mm | 5-10mm | <5mm |
2.26 | 12.76 | 55.34 | 27.81 | 1.82 |
(2)穩(wěn)定操作,對工長的日常操作做出規(guī)范化規(guī)定,操作上推行標(biāo)準(zhǔn)化,數(shù)據(jù)化,量化管理。穩(wěn)定風(fēng)溫1170℃,班中料批誤差不允許超過2批,全班調(diào)煤次數(shù)控制在3次以內(nèi),將操作對爐溫的波動(dòng)控制在最小范圍內(nèi)。只有穩(wěn)定的操作才有可能最大限度地減少爐況波動(dòng),才有可能實(shí)現(xiàn)低硅生鐵的冶煉,將[Si]控制在最佳范圍內(nèi);
(3)優(yōu)化上部調(diào)劑,提高煤氣利用率。①、利用皮帶上料優(yōu)勢,做好各種物料排序,礦采用燒結(jié)+塊礦+燒結(jié)+球團(tuán)+燒結(jié)的上料順序,焦炭采用水熄焦在前干熄焦在后的料序(圖3)。槽下勤觀察燒結(jié)粒度變化,并適當(dāng)對料碎倉做出料序變化;②、加強(qiáng)對布料工的監(jiān)督管控,設(shè)立布料準(zhǔn)確率趨勢(圖4),并對上班布料準(zhǔn)確率做出記錄登記,要求布料準(zhǔn)確率誤差控制在0.3圈以內(nèi),并將該數(shù)據(jù)指標(biāo)并入槽下工的月底考核中,此舉大大提高了布料準(zhǔn)確率。
通過不斷的優(yōu)化措施,既保證邊緣和中心區(qū)兩條煤氣流順暢,又要適當(dāng)發(fā)展中心煤氣流,抑制邊緣氣流,提高煤氣利用率,為降低人爐焦比、進(jìn)行低硅冶煉創(chuàng)造了良好條件。3#爐的煤氣利用率有了明顯的提升,7月份全月煤氣利用率基本可保持在46.8%以上。
圖3 3#爐布料順序
圖4 礦和焦炭布料準(zhǔn)確率趨勢
(4)固定風(fēng)溫、高富氧及噴吹燃料的結(jié)合,通才公司煉鋼產(chǎn)能大于煉鐵產(chǎn)能,對高爐產(chǎn)量的要求比較高,3#爐的富氧率采用低壓氧氣和高壓氧氣配合的富氧方式,富氧率最高達(dá)到7.12%,在大富氧的情況下提高煤比為降硅創(chuàng)造了條件,隨著煤比的提高,人爐焦比逐步降低,每批爐料裝人的焦炭量相應(yīng)減少,隨之焦炭帶人爐內(nèi)的灰分也相應(yīng)減少;其次由于提高噴煤量可以降低風(fēng)口前理論燃燒溫度,從而抑制SiO2的還原和SiO氣體的產(chǎn)生。3#爐盡量發(fā)揮噴煤最大能力,可保持小時(shí)噴煤量在36t。制定合理的燒爐制度,保證合理風(fēng)溫使用水平,風(fēng)溫穩(wěn)定在1170℃。
(5)量化爐外管理,及時(shí)排凈爐內(nèi)渣鐵,減少渣鐵在爐內(nèi)的積存時(shí)間是進(jìn)行低硅冶煉的有利保證。3#爐對爐前的打泥量,開口的方式和出鐵間隔時(shí)間都做出明確的要求,爐前的鐵口合格率提升明顯,中修后3#爐爐前爐次由中修前的18次/天降到14次/天,為爐內(nèi)操作提供了穩(wěn)定的基礎(chǔ),為降硅打下了基礎(chǔ)。
(6)大礦批的使用,大礦批能夠使?fàn)t腰的焦窗加厚,有利于減少界面效應(yīng),提高負(fù)荷及穩(wěn)定煤氣流,3#爐通過技術(shù)攻關(guān)礦批由中修前的40t擴(kuò)至50t,大礦批提高煤氣利用率,為降硅提供了基礎(chǔ)。
(7)提高頂壓,提高頂壓一可以降低高爐內(nèi)煤氣流速,增加煤氣在爐內(nèi)停留時(shí)間,改善煤氣流分布,提高煤氣利用率,降低焦比,減少焦炭灰分的人爐量。二是提高爐頂壓力可以抑制SiO2的氣化反映,減少SiO氣體的產(chǎn)生,降低硅(Si)的還原率。三是提高爐頂壓力可以抑制爐內(nèi)的焦炭的直接還原,減少高爐高溫區(qū)域焦炭的反應(yīng)消耗,鞏固焦炭對其灰分中SiO2的束縛,降低SiO2被還原的概率。四是提高爐頂壓力可以加快冶煉進(jìn)程,減少SiO2在爐內(nèi)的滯留時(shí)間。3#爐頂壓穩(wěn)定使用在240kpa,高頂壓為低硅冶煉創(chuàng)造了良好的條件
(8)造渣制度的控制,低硅冶煉必須適當(dāng)提高爐渣堿度。提高爐渣堿度后,可以提高高爐內(nèi)軟熔帶的熔化溫度,適當(dāng)降低軟熔帶的位置,縮小滴落帶的空間范圍,縮短液體渣鐵在滴落帶的滯留時(shí)間,減少硅(Si)的還原;二是可以促進(jìn)[Si]被重新氧化成為(SiO2)的耦合反應(yīng);三是有利于提高爐渣的脫硫能力和爐缸的熱量貯備等。在保證順行的前提下,適當(dāng)提高爐渣堿度。全月3#爐爐渣堿度控制在1.27倍,鎂鋁比控制在0.69(見表4),為低硅冶煉創(chuàng)造了條件。
表4 3#爐爐渣堿度分析 | |||||
CaO | SiO2 | MgO | AL2O3 | R2 | 鎂鋁比 |
39.45 | 31.78 | 9.73 | 14.14 | 1.27 | 0.69 |
(9)送風(fēng)制度的控制,3#爐風(fēng)機(jī)型號AV63-15,風(fēng)機(jī)能力已用盡。送風(fēng)面積由原來的0.2343㎡縮小到0.2316㎡,鼓風(fēng)動(dòng)能達(dá)到14500kj/s以上,充足的動(dòng)能為打開中心創(chuàng)造了條件。
4 結(jié)語
通才3#爐通過改善焦炭質(zhì)量、優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)、調(diào)整操作制度等多種措施進(jìn)行低硅冶煉,保證人爐焦比穩(wěn)步降低,極大地推進(jìn)了高爐整體技術(shù)進(jìn)步,實(shí)現(xiàn)了技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的雙贏目標(biāo)。
(1)降硅是一個(gè)系統(tǒng)工程,精料是關(guān)鍵,只有保證精料入爐,提高焦炭質(zhì)量是高爐實(shí)現(xiàn)低硅冶煉的物質(zhì)基礎(chǔ);
(2)穩(wěn)定高爐的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù),盡可能的減少人為因素對爐況的波動(dòng),也是降硅的保障;
(3)固定煤量操作,對穩(wěn)定煤氣流減少渣皮脫落,是冶煉低硅生鐵的有效措施;
(4)提高爐頂壓力,有利于降低焦比、提高煤氣利用率,是實(shí)現(xiàn)低硅冶煉的有效途徑。
5 參考文獻(xiàn)
[1] 王筱留編.高爐煉鐵知識問答.北京.冶金工業(yè)出版社.2004.(51.440).
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無

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