提高5流連鑄機(jī)生產(chǎn)效率實(shí)踐
來(lái)源:2019全國(guó)高效連鑄應(yīng)用技術(shù)及鑄坯質(zhì)量控制研討會(huì)論文集|瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
提高5流連鑄機(jī)生產(chǎn)效率實(shí)踐王利波 馬桂芬(1.天津天鋼聯(lián)合特鋼有限公司 天津 300301;)摘要:天鋼聯(lián)合特鋼有限公司針對(duì)單流停澆、鑄坯質(zhì)量差的問(wèn)題開展了技術(shù)攻關(guān)。通過(guò)改進(jìn)中間包結(jié)構(gòu)優(yōu)…
提高5流連鑄機(jī)生產(chǎn)效率實(shí)踐
王利波 馬桂芬
(1.天津天鋼聯(lián)合特鋼有限公司 天津 300301;)
摘要:天鋼聯(lián)合特鋼有限公司針對(duì)單流停澆、鑄坯質(zhì)量差的問(wèn)題開展了技術(shù)攻關(guān)。通過(guò)改進(jìn)中間包結(jié)構(gòu)優(yōu)化中間包內(nèi)鋼液流場(chǎng),使各流溫度差由原來(lái)的7℃減小至2℃;通過(guò)對(duì)中間包內(nèi)襯、水口和塞棒耐材的改進(jìn)和工藝的優(yōu)化,使中間包壽命由原來(lái)的24爐提高至31爐。改進(jìn)后,單流停澆事故由原來(lái)的7次/月減少至0次/月,中間包過(guò)熱度由原來(lái)的27℃降低至19℃,提高了生產(chǎn)效率和鑄坯質(zhì)量,年創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益320.8萬(wàn)元.
關(guān)鍵詞:中間包;流場(chǎng);過(guò)熱度;耐材消耗
The practiceof raising the production efficiency in five-strand tundish
Wang Libo
(1.Steel Making Plant of Tianjin Tiangang United Special Steel C.,Ltd.,Tianjin 301500,china)
Abstract: in order to solve the problems that single flow stop casting and poor casting blank quality in Tiangang United Special Steel Co.,Ltd, a technological research is carried out. After improving tundish structure, molten steel flow field is optimized, the temperature difference between the streams of tunish is decreased from 7℃ to 2℃; the life of tunish is increased from 24 to 31 by improving the refractory and optimizing Technology. After improving, the problems that single flow stop casting is decreased from 7 times to 0 times per month, the superheat is decreased from 27℃ to 19℃,the production efficiency and casting blank quality is raisd, the econmic benefit of 3.28 million is achieved every year.
Key word:tundish; flow field; superheat; refractory consumpation
前言
天津天鋼聯(lián)合特鋼有限公司擁有3座120t轉(zhuǎn)爐,3座LF精煉爐,四臺(tái)連鑄機(jī),連鑄坯坯型為方形和矩形,自2012年投產(chǎn)以來(lái),受轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)節(jié)奏的限制,煉鋼廠一直采用“三爐三機(jī)”的生產(chǎn)模式。
2018年,煉鋼廠開始組織轉(zhuǎn)爐冶煉技術(shù)攻關(guān),使轉(zhuǎn)爐的冶煉周期大幅縮短,由原來(lái)的40分鐘降低至30分鐘。2019年,通過(guò)進(jìn)一步的優(yōu)化改進(jìn),轉(zhuǎn)爐冶煉周期由30分鐘縮短至25分鐘。
隨著轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)節(jié)奏的加快,鑄機(jī)的生產(chǎn)能力成為生產(chǎn)上的制約環(huán)節(jié),煉鋼廠的生產(chǎn)模式由原來(lái)的“三爐三機(jī)”逐漸向“三爐四機(jī)”轉(zhuǎn)變,但在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,不斷出現(xiàn)新的問(wèn)題,如單流停澆、鑄坯質(zhì)量下降等,給生產(chǎn)組織帶來(lái)不利影響,嚴(yán)重制約了鑄機(jī)的生產(chǎn)效率,增加了生產(chǎn)成本。為此,天鋼聯(lián)合特鋼有限公司技術(shù)科開展了提高5機(jī)5流連鑄機(jī)生產(chǎn)效率的攻關(guān)。
1 連鑄機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
鋼包容量:120噸
連鑄機(jī)形式:全弧形
連鑄機(jī)型號(hào):R9m 5機(jī)5流矩形坯連鑄機(jī)
鑄流間距:1600mm
中間包容量:27噸
結(jié)晶器振幅:±3m
結(jié)晶器振幅頻率:70-300次/min
結(jié)晶器振動(dòng)機(jī)構(gòu)形式:半板簧振動(dòng)
鑄機(jī)澆注斷面:165mm×300mm、165mm×330mm、165mm×380mm
拉速:0.8-2.0m/min
二冷冷卻:氣霧冷卻
結(jié)晶器液位控制:同位素法(CS-137),液面自動(dòng)檢測(cè)裝置與液面控制裝置形
成閉環(huán)控制,實(shí)現(xiàn)結(jié)晶器自動(dòng)控制
2 生產(chǎn)現(xiàn)狀及問(wèn)題
天鋼聯(lián)合特鋼有限公司5機(jī)5流矩形坯連鑄機(jī)中間包采用“T”型對(duì)稱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),如圖1,在生產(chǎn)過(guò)程中頻繁出現(xiàn)單流停澆、溫度不均、內(nèi)襯侵蝕嚴(yán)重等問(wèn)題。

2.1 單流停澆
統(tǒng)計(jì)2019年1月至5月的生產(chǎn)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),5機(jī)5流矩形坯連鑄機(jī)累計(jì)發(fā)生38次單流停澆事故,如表1:
表1 單流停澆事故統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
Table 1 statistics of the problem that single flow stop casting
流數(shù) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 合計(jì) |
1流 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2流 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3流 | 6 | 9 | 8 | 5 | 2 | 30 |
4流 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5流 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),鋼包鋼流開澆后直接沖擊3流塞棒和中包上水口,由于距離過(guò)短,中間流塞棒受到高溫且沖擊力較大,澆注期間中間流塞棒時(shí)常失控停澆,其中單流停澆主要集中在中間流3流上,這種問(wèn)題經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)占到單流停澆事故的65%,其它流數(shù)因塞棒掉尖、中包上水口鋯芯刺鋼質(zhì)量問(wèn)題以及中包渣線位置侵蝕掉料導(dǎo)致單流停澆事故,引起生產(chǎn)不穩(wěn)定,嚴(yán)重時(shí)堵不上流造成鑄機(jī)非計(jì)劃停澆事故。
2.2 溫度分布不均
統(tǒng)計(jì)2019年1月至5月Q235B中間包各流溫度數(shù)據(jù),如圖2所示。

圖中數(shù)據(jù)表明,中間包內(nèi)中間流溫度明顯高于邊流溫度,3流溫度較1流溫度平均高7度,較2流溫度平均高4度,較4流溫度平均高2度,較5流溫度平均高7度。鋼水過(guò)熱度高,易造成鑄坯鼓肚超標(biāo)。統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)也發(fā)現(xiàn)3流的鑄坯質(zhì)量明顯低于其他各流。
2.3、內(nèi)襯侵蝕嚴(yán)重
中間包水口、內(nèi)襯及塞棒的侵蝕情況如圖3所示。由圖3可以看出,中間包水口、內(nèi)襯和塞棒均侵蝕比較嚴(yán)重。中包上水口的侵蝕主要表現(xiàn)在鋯芯裂刺鋼、鋯芯掉塊;內(nèi)襯侵蝕主要表現(xiàn)在渣線侵蝕較快,內(nèi)襯侵蝕不均勻;塞棒的侵蝕主要表現(xiàn)在棒頭掉尖、渣線侵蝕斷裂。塞棒棒尖與水口碗部的侵蝕速率達(dá)到9mm/h,在15爐左右即發(fā)生失控停澆事故。

3 原因分析
3.1 中間包結(jié)構(gòu)的影響
天鋼聯(lián)合特鋼有限公司5機(jī)5流矩形坯連鑄機(jī)中間包采用“T”型對(duì)稱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),鋼包長(zhǎng)水口注流區(qū)設(shè)有紊流器,其形狀如圖4所示,紊流器設(shè)置的兩個(gè)分配口正對(duì)3流位置,中間包內(nèi)無(wú)擋墻。

對(duì)中間包的流場(chǎng)進(jìn)行分析[1]:鋼液經(jīng)長(zhǎng)水口注入紊流器后,鋼液將向四周流動(dòng),在紊流器擋墻的作用下,部分鋼液向上流動(dòng),部分鋼液經(jīng)分配口水平流動(dòng);向上運(yùn)動(dòng)的鋼液在遇到中間包包壁時(shí)改變方向,部分在注流區(qū)形成回流,部分沿包壁向中間包1流和5流位置流動(dòng);水平流動(dòng)的鋼液部分鋼液直接流向3流位置形成短路流,部分鋼液在遇到包壁時(shí)改變方向,向2流和4流的方向流動(dòng)。
紊流器的分配口正對(duì)3流位置是導(dǎo)致3流水口、塞棒侵蝕嚴(yán)重,單流停澆的主要原因,同時(shí)也是中間包內(nèi)溫度分布不均,3流位置過(guò)熱度高,鑄坯質(zhì)量差的重要原因。
現(xiàn)場(chǎng)跟蹤發(fā)現(xiàn),澆注后期紊流器沖刷嚴(yán)重,失去作用,流場(chǎng)進(jìn)一步惡化,鋼液經(jīng)鋼包底部直接流向各流,夾雜物沒(méi)有充分的上浮時(shí)間,難以去除,導(dǎo)致鑄坯質(zhì)量下降。
3.2耐材質(zhì)量
耐材質(zhì)量的影響主要表現(xiàn)在中間包內(nèi)襯、塞棒、中包上水口的抗侵蝕性上。主要包括以下一個(gè)方面:1)中間包工作層采用鎂質(zhì)干式料,沖擊區(qū)紊流器原使用整體安裝,體積較小,中包流場(chǎng)不合理,沖擊區(qū)對(duì)面的內(nèi)襯沖刷較為嚴(yán)重;2)工作層烘烤時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)裂紋缺陷,裂縫處有噴火現(xiàn)象,中包工作層渣線部分侵蝕速度達(dá)到7.9mm/爐,冶煉12爐時(shí)已達(dá)到殘襯預(yù)警值,增大漏包風(fēng)險(xiǎn),給生產(chǎn)安全帶來(lái)隱患;3)生產(chǎn)過(guò)程中,塞棒掉頭、渣線侵蝕斷裂現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,原塞棒長(zhǎng)度為1200mm,用后塞棒長(zhǎng)度為1169mm,侵蝕了31mm;4)中包上水口澆注10小時(shí)左右,時(shí)常因刺鋼停澆,翻包后發(fā)現(xiàn)水口鋯芯接縫處刺鋼,影響中包上水口的壽命。
4 改進(jìn)措施
4.1 中間包結(jié)構(gòu)改進(jìn)
在分析了原中間包包型存在的問(wèn)題基礎(chǔ)上,提出了“沖擊板+擋渣墻+支撐板”結(jié)構(gòu),如圖5和圖6所示。沖擊板設(shè)置在大包長(zhǎng)水口的沖擊區(qū),起到保護(hù)中包沖擊區(qū)包底的作用;擋渣墻包括中間擋墻和位于中間擋墻兩側(cè)的側(cè)墻,側(cè)墻與中間擋墻所成的夾角為鈍角,兩個(gè)側(cè)墻分別開有兩個(gè)過(guò)鋼孔,過(guò)鋼孔的孔軸線與水平方向成15°~25°角,擋渣墻起到優(yōu)化中包內(nèi)鋼液流場(chǎng),延長(zhǎng)鋼液在中間包內(nèi)的停留時(shí)間,提高夾雜物的去除率,提高鋼水純凈度的作用;支撐板起到穩(wěn)定導(dǎo)流墻的作用,同時(shí)能夠優(yōu)化3流區(qū)域的流場(chǎng)。

4.2 中間包鋼水過(guò)熱度優(yōu)化
在中間包結(jié)構(gòu)優(yōu)化的基礎(chǔ)上,通過(guò)專題技術(shù)研討會(huì),確定了降低中包鋼液過(guò)熱度的方案:1)技術(shù)科通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析確定新中包過(guò)熱度。2)根據(jù)各工序溫降,確定各工序控制溫度。3)優(yōu)化鋼包周轉(zhuǎn),提高鋼包周轉(zhuǎn)率,降低鋼包溫降。
5.3 中間包耐材改進(jìn)
針對(duì)塞棒、中包上水口侵蝕的問(wèn)題,采取了以下措施:1)優(yōu)化棒尖材質(zhì),由AL2O3-C改為電熔法的尖晶石-C,提高了熱震穩(wěn)定性,熱震穩(wěn)定次數(shù)由原先4次提高到6次,由于棒尖與棒身用料不同,兩者之間的氣孔率、熱膨脹系數(shù)、體密度不同,設(shè)計(jì)使用過(guò)度層進(jìn)行結(jié)合,棒身還用鋁碳質(zhì)材質(zhì),渣線位置適當(dāng)加粗;2)改進(jìn)棒頭傾角,由原來(lái)的67°調(diào)整為62°,改進(jìn)后棒尖材質(zhì)與鋼水反應(yīng)機(jī)理被減弱,提高了棒尖抗侵蝕能力;3)改進(jìn)上水口鋯芯接縫,將平頭接縫改為螺旋接縫,避免水口刺鋼。
針對(duì)中包工作層不耐侵蝕的問(wèn)題,進(jìn)行了如下工藝改進(jìn):1)工作層使用干打料大功率電機(jī)振動(dòng)成型的工藝,工作層致密度大幅提高,抗侵蝕能力增強(qiáng);2)延長(zhǎng)脫模時(shí)間,脫模時(shí)間由原來(lái)的2小時(shí)延長(zhǎng)至3小時(shí),確保工作層自然風(fēng)干;3)修訂《中間包烘烤規(guī)定》,小火烘烤2小時(shí),中火烘烤1小時(shí),大火烘烤2小時(shí),提高中間包烘烤效果,確保中包烘烤工作層內(nèi)襯溫度達(dá)到1000℃以上。
5 改進(jìn)效果及經(jīng)濟(jì)效益
5.1 改進(jìn)效果
通過(guò)優(yōu)化中間包結(jié)構(gòu),有效改善了包內(nèi)鋼液的流動(dòng),在擋渣墻導(dǎo)流孔的作用下,鋼液在中間包內(nèi)向上部流動(dòng),延長(zhǎng)了鋼液在鋼包內(nèi)的停留時(shí)間,促進(jìn)中包內(nèi)鋼水溫度的均勻分布,有效緩沖了鋼液湍流對(duì)中間流塞棒、水口和中包墻體的沖擊,促進(jìn)了夾雜物的聚集上浮,提高了鋼水的潔凈度。優(yōu)化后中包內(nèi)鋼液各流的溫度如圖7所示。圖中數(shù)據(jù)表明,優(yōu)化后,中間包內(nèi)各流的溫度差降低至2℃以內(nèi)。說(shuō)明優(yōu)化效果顯著。

優(yōu)化耐材材質(zhì)和加工工藝后,中間包塞棒、水口和工作層的耐侵蝕性增強(qiáng),塞棒的控流能力增強(qiáng),中間包的使用壽命由24爐提高到31爐,塞棒熱震穩(wěn)定次數(shù)由原先4次提高到6次,水口刺鋼問(wèn)題未再出現(xiàn)。
優(yōu)化鋼水過(guò)熱度后,實(shí)現(xiàn)了中包鋼液低溫澆注,優(yōu)化前后Q235B中包溫度情況如圖8所示。
從圖中可以看出,Q235B中包溫度由原來(lái)的平均1545℃降低值1537℃,鋼包過(guò)熱度由原來(lái)的27℃降低至19℃,鑄坯質(zhì)量得到大幅改善。

通過(guò)以上的優(yōu)化改進(jìn),單流停澆事故由原來(lái)的平均7次/月降低至0次/月,徹底解決了中間包單流停澆的問(wèn)題,提高了生產(chǎn)效率和鑄坯質(zhì)量。
5.2 經(jīng)濟(jì)效益
經(jīng)過(guò)優(yōu)化改進(jìn)后,單流停澆事故由原來(lái)的7次/月減少至0次/月,中間包包齡由原來(lái)的24爐提高到31爐,給企業(yè)帶來(lái)了巨大的經(jīng)濟(jì)效益:
1)中間包壽命的提高,不僅降低了中間包耐材的成本,而且減少了澆余的損失和換包造成的包頭尾坯的切損,提高了金屬收得率。經(jīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),中間包壽命由24爐提高到31爐,可減少中間包使用5個(gè)/月,減少鋼鐵料損失20t/月。按中間包耐材價(jià)格13900元/個(gè),鋼鐵料利潤(rùn)150元/t計(jì)算,每年將增加收益85.8萬(wàn)元。
2)以165×380mm斷面計(jì)算,平均拉速1.4m/min,澆注周期30min/爐,中間包壽命24爐,15爐后發(fā)生單流停澆,則單流停澆影響9爐,平均每月發(fā)生7次單流停澆,則影響產(chǎn)量1260.9t,按鋼鐵料利潤(rùn)150元/t計(jì)算,每年將增加收益227.0萬(wàn)元。同時(shí)單流停澆時(shí),需要堵流操作,鋁條、鑄鐵堵頭、堵錐、甩坯等共計(jì)損失約1000元,每月可節(jié)約為7000元,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益8萬(wàn)元。
綜上所述,每年可創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益320.8萬(wàn)元。
6 結(jié)論
1)通過(guò)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)造成5機(jī)5流連鑄機(jī)生產(chǎn)效率低的主要原因是單流停澆事故和中間包鋼液過(guò)熱度偏高。
2)引起中間包單流停澆的主要原因是中間包結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理和中間包內(nèi)襯、水口、塞棒等耐材抗侵蝕性差。引起中間包鋼液過(guò)熱度偏高的主要原因是中間包內(nèi)流場(chǎng)不合理,中間包內(nèi)各流溫度差過(guò)大。
3)通過(guò)中間包流場(chǎng)分析,提出了“沖擊板+擋渣墻+支撐板”結(jié)構(gòu)替代原有的紊流器,使中間包內(nèi)流場(chǎng)得到大幅改善,各流溫度差由原來(lái)的7℃減小至2℃;通過(guò)對(duì)中間包內(nèi)襯、水口和塞棒耐材的改進(jìn)和工藝的優(yōu)化,使中間包壽命由原來(lái)的24爐提高至31爐。
4)優(yōu)化改進(jìn)后,單流停澆事故由原來(lái)的7次/月減少至0次/月,中間包過(guò)熱度由原來(lái)的27℃降低至19℃,提高了生產(chǎn)效率和鑄坯質(zhì)量,年創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益320.8萬(wàn)元。
[參考文獻(xiàn)]
[1]齊士兵,程常桂,仝景文,等. 5流中間包流場(chǎng)優(yōu)化及夾雜物去除水模型研究[J]. 鑄造技術(shù), 2014(3):552-555.
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