優(yōu)化燒結(jié)生產(chǎn)保障高爐順行
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優(yōu)化燒結(jié)生產(chǎn)保障高爐順行劉懷路 摘要:為確保高爐生產(chǎn)穩(wěn)定,狠抓燒結(jié)質(zhì)量、降低燒結(jié)成本;高爐狠抓燃料比,合理控制費(fèi)用,加強(qiáng)管理,鐵水成本保持在較低水平。關(guān)鍵詞:燒結(jié)質(zhì)量成本燃料比1.…
優(yōu)化燒結(jié)生產(chǎn)保障高爐順行
劉懷路
摘要:為確保高爐生產(chǎn)穩(wěn)定,狠抓燒結(jié)質(zhì)量、降低燒結(jié)成本;高爐狠抓燃料比,合理控制費(fèi)用,加強(qiáng)管理,鐵水成本保持在較低水平。
關(guān)鍵詞:燒結(jié)質(zhì)量成本燃料比
1. 概況
蕪湖新興煉鐵部燒結(jié)工序2臺(tái)265平米燒結(jié)機(jī),煉鐵工序2座1280立方高爐。燒結(jié)礦產(chǎn)量大于高爐鐵水產(chǎn)量。為確保高爐生產(chǎn)穩(wěn)定,今年以來(lái)煉鐵部通過(guò)種種措施對(duì)燒結(jié)生產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格管理,隨著市場(chǎng)鐵料價(jià)格上揚(yáng),燒結(jié)礦成本節(jié)節(jié)攀升,較周邊燒結(jié)廠優(yōu)勢(shì)不斷縮小,為此,煉鐵部在保證保鑄管鐵水的成分的同時(shí),千方百計(jì)在確保燒結(jié)礦質(zhì)量的同時(shí)降低或穩(wěn)定燒結(jié)礦成本,進(jìn)而最大限度的控制了鐵水成本。
2. 燒結(jié)生產(chǎn)管理和成本控制
2.1燒結(jié)礦技術(shù)指標(biāo)及成本
目前,燒結(jié)主料是巴粗、羅布河和巴西精粉、加拿大精粉搭配地方精粉和塊礦篩下粉,根據(jù)市場(chǎng)情況,燒結(jié)不斷調(diào)整各種原料配比,表1所示為具體燒結(jié)礦經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
表一燒結(jié)礦技術(shù)指標(biāo)
入爐鑄管燒結(jié)礦質(zhì)量 | ||||||||||
月份 | TFe | FeO | SiO2 | CaO | Al2O3 | MgO | S | R2 | 轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度 | 成本 |
% | % | % | % | % | % | % | 倍 | % | 元/噸礦 | |
1月 | 55.63 | 9.06 | 5.20 | 10.56 | 1.96 | 2.30 | 0.02 | 2.06 | 75.83 | 563.29 |
2月 | 55.80 | 9.92 | 5.22 | 10.53 | 1.81 | 2.17 | 0.02 | 2.02 | 76.26 | 660.38 |
3月 | 56.01 | 9.37 | 5.36 | 10.52 | 1.89 | 2.06 | 0.02 | 1.96 | 76.76 | 696.43 |
4月 | 56.83 | 9.16 | 5.22 | 9.85 | 1.87 | 2.05 | 0.01 | 1.89 | 77.02 | 752.8 |
5月 | 56.56 | 8.14 | 5.17 | 10.22 | 1.84 | 2.02 | 0.02 | 1.98 | 77.22 | 752.35 |
6月 | 56.43 | 8.08 | 5.31 | 10.25 | 1.91 | 2.00 | 0.02 | 1.93 | 77.17 | 787.17 |
7月 | 56.60 | 9.01 | 5.11 | 10.26 | 1.87 | 2.02 | 0.02 | 1.96 | 77.19 | 854.88 |
8月 | 56.57 | 8.37 | 5.17 | 10.24 | 1.86 | 2.01 | 0.02 | 1.98 | 77.43 | 847.29 |
累計(jì) | 56.30 | 8.89 | 5.22 | 10.30 | 1.88 | 2.08 | 0.02 | 1.97 | 76.86 | 747.92 |
表一燒結(jié)礦技術(shù)指標(biāo)
入爐鑄管燒結(jié)礦質(zhì)量 | ||||||||||
月份 | TFe | FeO | SiO2 | CaO | Al2O3 | MgO | S | R2 | 轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度 | 成本 |
% | % | % | % | % | % | % | 倍 | % | 元/噸礦 | |
1月 | 55.63 | 9.06 | 5.20 | 10.56 | 1.96 | 2.30 | 0.02 | 2.06 | 75.83 | 563.29 |
2月 | 55.80 | 9.92 | 5.22 | 10.53 | 1.81 | 2.17 | 0.02 | 2.02 | 76.26 | 660.38 |
3月 | 56.01 | 9.37 | 5.36 | 10.52 | 1.89 | 2.06 | 0.02 | 1.96 | 76.76 | 696.43 |
4月 | 56.83 | 9.16 | 5.22 | 9.85 | 1.87 | 2.05 | 0.01 | 1.89 | 77.02 | 752.8 |
5月 | 56.56 | 8.14 | 5.17 | 10.22 | 1.84 | 2.02 | 0.02 | 1.98 | 77.22 | 752.35 |
6月 | 56.43 | 8.08 | 5.31 | 10.25 | 1.91 | 2.00 | 0.02 | 1.93 | 77.17 | 787.17 |
7月 | 56.60 | 9.01 | 5.11 | 10.26 | 1.87 | 2.02 | 0.02 | 1.96 | 77.19 | 854.88 |
8月 | 56.57 | 8.37 | 5.17 | 10.24 | 1.86 | 2.01 | 0.02 | 1.98 | 77.43 | 847.29 |
累計(jì) | 56.30 | 8.89 | 5.22 | 10.30 | 1.88 | 2.08 | 0.02 | 1.97 | 76.86 | 747.92 |
二個(gè)燒結(jié)工段通過(guò)使用實(shí)時(shí)配料計(jì)算表,不僅控制成分,而且指導(dǎo)成本。
燒結(jié)礦成分要求磷、銅、鉻、錳等成分必須符合公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),否則鑄管鐵水成分無(wú)法保證,這樣基本限制了燒結(jié)鐵料品種。
高品位的進(jìn)口精份、氧化鐵皮因?yàn)閮r(jià)格高不能大比例使用,同時(shí)低品高鋁雖然價(jià)格很低但是高爐核料限制也不能大量配入。
廠內(nèi)循環(huán)料如鋼渣精粉、瓦斯灰等基本用完,1~8月共使用各種雜料2.8萬(wàn)噸,在滿足生產(chǎn)需求的基礎(chǔ)上,有效地降低了燒結(jié)礦成本。
2.2兼顧強(qiáng)度和堿度穩(wěn)定的條件下進(jìn)行高低搭配
目前,市場(chǎng)急劇下滑,波動(dòng)明顯,除了長(zhǎng)協(xié)料,能夠補(bǔ)倉(cāng)的料真的不多,為了維持20天左右的庫(kù)存,能夠入手的低價(jià)料寥寥無(wú)幾,只能采購(gòu)價(jià)格低的不常用的鐵料,燒結(jié)礦配入此類(lèi)原料具有非常明顯的成本優(yōu)勢(shì)。一般配入1~1.5%,基本不影響燒結(jié)成分,對(duì)燒結(jié)礦成本調(diào)整是有效的。表2所示為部分低價(jià)原料成分。
表2部分高硫原料成分(%)
成分 | TFe | SiO2 | S | P | TiO2 | CaO | Cu | Zn | K2O | 進(jìn)廠不含稅價(jià) |
57%大豐精粉 | 57.03 | 9.19 | 0.093 | 0.127 | 0.233 | 0.95 | 0.012 | 0.011 | 0.103 | 572.31 |
56.77%潤(rùn)華楊迪粉 | 56.77 | 6.08 | 0.035 | 0.056 | 0.198 | 0.45 | 0.01 | 0.004 | 0.157 | 659.03 |
56.72%上海美匡超特粉 | 56.21 | 6.26 | 0.028 | 0.058 | 0.187 | 0.14 | 0.004 | 0.003 | 0.053 | 643.61 |
另外,加強(qiáng)過(guò)程管控也是有效降低成本的方法。兩個(gè)燒結(jié)工段對(duì)配料過(guò)程監(jiān)控嚴(yán)密,確保每班跑盤(pán)不少于6次,大大減少了配料波動(dòng),特別是配入低價(jià)鐵料時(shí),增加跑盤(pán)次數(shù),及時(shí)調(diào)整,對(duì)穩(wěn)定成分有益。
2.3減少生熔劑使用和穩(wěn)定混合料水分
隨著煉鋼產(chǎn)量大幅增加,白灰工段提高白灰塊產(chǎn)量,隨之而來(lái)的白灰篩下增多,從生產(chǎn)需要的角度出發(fā),大幅減少了生熔劑的使用量。為更好地適應(yīng)自動(dòng)測(cè)水裝置,排出加水陣列表,根據(jù)焦化廢水量大小及時(shí)調(diào)整,把混合料含水從9%左右逐步下降到7.5%,不僅充分消化溶劑,也提高造球率,為提高成礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度和減少固體燃料消耗打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2.4降堿度和減少固體燃料消耗。
按照燒結(jié)礦平衡量,合理降低燒結(jié)礦堿度,將堿度控制在1.9~2之間,這樣不僅能夠減少熔劑使用量,還可以降低輔料成本,同時(shí)為降固體燃料消耗做了基礎(chǔ),現(xiàn)燒結(jié)凈礦固體燃料單耗為59公斤,基本上為焦粉和煤粉的比例為3:1,穩(wěn)定氧化亞鐵,固體燃料消耗波動(dòng)小。
通過(guò)一系列的工作,燒結(jié)礦在穩(wěn)定成分、提高強(qiáng)度的前提下,成本始終維持在周邊燒結(jié)廠前列。
3. 高爐成本優(yōu)化
3.1高爐平穩(wěn)生產(chǎn)
前8個(gè)月數(shù)據(jù)表明,高爐爐況順行,操作爐型穩(wěn)定。其具體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如表3所示。
表3近期高爐主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 系數(shù) | 焦比 | 煤比 | 燃料比 | 礦耗 | 入爐品位 | 富氧率 | 休風(fēng)率 | 鐵水成本(元/噸) |
1月 | 2.73 | 373 | 124 | 523 | 1647 | 57.29 | 3.11 | 1.32 | 2063.46 |
2月 | 3.43 | 342 | 143 | 511 | 1660 | 57.28 | 3.68 | 1.48 | 2046.46 |
3月 | 3.17 | 338 | 153 | 510 | 1669 | 57.36 | 3.6 | 0 | 2041.79 |
4月 | 3.12 | 338 | 151 | 511 | 1675 | 57.45 | 3.67 | 1.8 | 2104.03 |
5月 | 3.05 | 340 | 150 | 514 | 1670 | 57.45 | 3.46 | 1.61 | 2129.58 |
6月 | 3.09 | 343 | 152 | 519 | 1672 | 57.32 | 3.28 | 1.69 | 2244.61 |
7月 | 3.05 | 340 | 150 | 515 | 1678 | 57.34 | 3.32 | 1.96 | 2351.95 |
8月 | 2.98 | 347 | 145 | 517 | 1661 | 57.42 | 3.18 | 3.16 | 2374.28 |
目前二座1280立方高爐主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)排在1000立方級(jí)高爐前列,由于市場(chǎng)因素,公司對(duì)產(chǎn)量要求較高,對(duì)成本管理較為嚴(yán)格,定期進(jìn)行成本分析,確保高爐順行才有產(chǎn)量,有產(chǎn)量經(jīng)濟(jì)指標(biāo)才能得到保障,
3.2有效降低焦比及燃料比
由于主要材料成本受到市場(chǎng)及入爐品位的制約,采取措施不會(huì)有太大效果,鐵水成本可控目標(biāo)就主要集中在高爐燃料比。為此,通過(guò)以下措施有效降低了高爐燃料比:每個(gè)高爐制定分階段焦比目標(biāo)以及嚴(yán)格爐溫控制,加大對(duì)硅偏差考核。
高爐按照每周降1公斤焦比的目標(biāo),制定措施,落實(shí)責(zé)任人。
焦比從355公斤降到350公斤比較容易,從350公斤開(kāi)始往下降非常困難,降焦比同時(shí)也需要降礦耗提煤比,礦耗高也意味著焦比高,通過(guò)不斷嘗試,焦比不斷下降,燃料比也下降,達(dá)到了降成本的目的。
而控制爐溫,加大對(duì)硅偏差的考核實(shí)際也是為降燃料比做鋪墊,目前這二座高爐硅偏差都小于0.1。
由于1000立方級(jí)高爐,爐溫不可能做到0.5%,否則會(huì)影響高爐順行,但可以保證物熱充沛,這樣對(duì)爐溫進(jìn)行增硅脫硫或添加金屬物料十分有利。
除上述降焦比的措施外,在爐況穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上,針對(duì)爐體不同冷卻強(qiáng)度,控制冷卻水壓和水溫差,盡可能保留一部分煤氣熱流在爐內(nèi)參加熱交換,保證熱平衡,也達(dá)到降焦比的目的。
3.3修舊利廢降低生產(chǎn)成本
列入鐵水成本主要費(fèi)用包括制造費(fèi)用和職工薪酬,職工薪酬是不可減少項(xiàng),費(fèi)用控制重點(diǎn)就是制造費(fèi)用。制造費(fèi)用中大頭是材料費(fèi),除了非換不可的備件,煉鐵系統(tǒng)60%以上的備件都能做到修舊利廢,節(jié)約了大量資金。
4. 結(jié)語(yǔ)
通過(guò)一系列的措施,蕪湖新興煉鐵部在保證燒結(jié)礦和鐵水質(zhì)量的前提下,通過(guò)優(yōu)化燒結(jié)原料配比,使用性?xún)r(jià)比較高的低品低價(jià)鐵料,兼顧小元素的同時(shí)最大限度保證燒結(jié)礦質(zhì)量,確保高爐穩(wěn)定順行,合理降低焦比等方式,有效降低了煉鐵生產(chǎn)成本,使鐵水成本始終低于市場(chǎng)價(jià)格,在目前復(fù)雜多變的鋼鐵市場(chǎng)的情況下,提高了利潤(rùn)空間,為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。
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