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指標(biāo)

龍鋼高爐提高塊礦配比實踐

來源:2018年第六屆煉鐵對標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

龍鋼高爐提高塊礦配比實踐李斌宜(陜鋼集團(tuán)龍鋼公司煉鐵廠) 摘 要:通過對高爐配加的幾種塊礦成分及冶金性能的檢測分析,科學(xué)優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),針對配加過程中遇到的問題,采取合理的措施,提…

龍鋼高爐提高塊礦配比實踐

李斌宜

(陜鋼集團(tuán)龍鋼公司煉鐵廠)

 要:通過對高爐配加的幾種塊礦成分及冶金性能的檢測分析,科學(xué)優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),針對配加過程中遇到的問題,采取合理的措施,提高了塊礦入爐比例,實現(xiàn)了降本增效,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。

關(guān)鍵詞:高爐;塊礦配比;實踐 

1 前言

龍鋼煉鐵廠現(xiàn)有1280 m3高爐2座、1800 m3高爐3座。2017年,隨著高爐產(chǎn)能提升球團(tuán)供應(yīng)不足,塊礦比例不斷提高,由年均5%增大至15%以上,最高月均16.6%,最高日均22%。塊礦比例加大后供應(yīng)矛盾逐漸顯現(xiàn),導(dǎo)致品種由4種增加至7種、質(zhì)量波動大。尤其是3月份的羅依山塊和11月份的克里夫斯塊,嚴(yán)重影響高爐穩(wěn)定生產(chǎn),通過試驗做熱裂指數(shù)分別高達(dá)17.69%和17.88,采取減少配比量或更換塊礦品種,高爐波動明顯消除。針對現(xiàn)有塊礦品種,在綜合考慮礦石的冶金性能的基礎(chǔ)上,通過優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),摸索合理的塊礦配加比例和品種搭配方式,爐況穩(wěn)定性和適應(yīng)性有所提高,同時進(jìn)一步降低了鐵前成本,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

1 高爐指標(biāo)

指標(biāo)

2017年

2016年

對比

產(chǎn)量萬噸

633.05

510.98

122.08

利用系數(shù)(t/m3.d)

2.52

2.49

0.04

燃料比(Kg/tFe)

546

536

11

入爐焦比(Kg/tFe)

407

401

7

噴煤比(Kg/tFe)

139

135

4

風(fēng)溫(

1166

1165

1

[Si](%)

0.44

0.45

-0.01

休風(fēng)率  (%)

1.22

0.99

0.23

工藝休風(fēng)率(%)

0.08

0.17

-0.09

原料成本元/t

1252.83

1274.45

-21.62

1  2017年塊礦比例變化

2 塊礦增加對爐況的影響

2.1 比例增大后不利于爐內(nèi)料柱透氣及爐況穩(wěn)定順行

1)由于塊礦品種較多,最差時有3-4種塊礦同時從爐后配加,按比例混配,性能差異大,易引起塊狀帶透氣性變差;加之焦炭質(zhì)量沒有提升且波動,塊礦比例提高后,高爐常出現(xiàn)風(fēng)量下降,透氣性指數(shù)下降、中心氣流過小的現(xiàn)象,高塊礦比例難以長期穩(wěn)定。

2)塊礦中脈石含量少,但Al2O3含量高,隨著入爐塊礦比例的增加,渣中Al2O3含量由13.2%升高至14.5%,爐渣的流動性略有變差,脫硫能力降低影響生鐵質(zhì)量。

3)爐溫波動大,頻繁出現(xiàn)低硅鐵,不利于低硅冶煉。

2.2 篩分質(zhì)量變差

1)龍鋼進(jìn)購的塊礦濕、粉沫較大(高時25%左右),入倉前必須進(jìn)行篩分,要篩去大部分粉沫。同時塊礦采用露天堆放,受陰雨天氣或冬季氣溫影響容易粘結(jié)、凍結(jié),造成篩分不干凈。

2)進(jìn)廠后的塊礦采用露天堆放,受天氣影響容易粘結(jié)高爐篩子,造成篩分不干凈,入爐含沫量增加,易造成爐內(nèi)氣流波動。

2.3 不同塊礦的爆裂指數(shù)變化大,易造成塊狀帶透氣性變差,

1)2017年前龍鋼燒結(jié)實驗室功能不全,塊礦爆裂指數(shù)主要是外送檢測,品種多、檢測周期長,不能及時指導(dǎo)高爐生產(chǎn)。加之供應(yīng)不穩(wěn)定,主要以PB、紐曼、克里夫斯、阿特拉斯、羅依山塊等為主,小料種較多,變料頻繁,造成階段性入爐塊礦品種搭配混亂。

2)爆裂指數(shù)差異較大

2 塊礦爆裂指數(shù)

品種

南非

墨西哥

阿特拉斯

吉普森

羅伊山

馬來塊

吉普森

馬來塊

pb塊

克里夫斯

紐曼

爆裂指數(shù)

0.80

0.01

6.30

5.58

17.69

0.22

3.53

0.76

4.47

17.88

4.71

2 塊礦爆裂指數(shù)

3)通過試驗對比不同塊礦熱裂指數(shù)

10月份配阿特拉斯塊和PB塊,阿特拉斯塊熱裂指數(shù)6.3%(內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)≤5%)。11月初配克里夫斯塊和PB塊,爐況出現(xiàn)波動,8日做PB塊熱裂指數(shù)試驗,熱裂指數(shù)為4.47%,與4月8日外送做的PB塊熱裂指數(shù)5.24%相近;14日做克里夫斯塊進(jìn)行熱裂指數(shù)試驗,熱裂指數(shù)高達(dá)17.88%。圖2、圖3為試驗后的克里夫斯塊礦和PB塊試驗后情況。

3 克里夫斯塊礦試驗后情況

4  PB塊試驗后情況

對比:克里夫斯塊礦熱裂指數(shù)高,加熱到490左右就開始爆裂,從試驗中明顯可看出,粉化率大,易造成塊狀帶透氣性變差,造成高爐風(fēng)量萎縮、上部透氣差、頻繁難行。相對比PB塊熱裂指數(shù)低,粉沫少。

3 塊礦比例增大后應(yīng)對措施

因品種不同,塊礦熱爆裂性能、溫度區(qū)間、還原性能等差別較大。參考國內(nèi)塊礦的研究,制定塊礦性能標(biāo)準(zhǔn)。以爆裂指數(shù)越高,配加比例越小為參考標(biāo)準(zhǔn)。選取爆裂指數(shù)相對較低的塊礦作為日常配加的主要礦種,最終選定龍鋼塊礦品種以南非塊、PB塊和紐曼塊為主。

結(jié)合行業(yè)經(jīng)驗,1280高爐按入爐塊礦爆裂指數(shù)<6%搭配,1800高爐按入爐塊礦爆裂指數(shù)<5%搭配。

3.2 完善塊礦冶金性能數(shù)據(jù)

完善實驗室功能,增加檢測設(shè)備。目前僅能簡單做塊礦熱爆裂指數(shù),其它性能無法檢測,通過增加檢測設(shè)備,實現(xiàn)能檢測低溫還原度、還原性、軟化溫度、熔化溫度、軟化溫度區(qū)間等熔滴性能,多種礦在同一溫度下的變化等項目。增加檢測頻次,逐步完善塊礦高溫性能檢測和研究,選擇合適的搭配品種和比例。

12月17日對PB塊做的一次試驗:試樣粒度20-25 mm,實驗溫度700,實驗時間30min。

3  PB塊高溫性能檢測情況

實驗次數(shù)

試樣質(zhì)量

+6.3 mm

-6.3 mm

試驗后質(zhì)量

燒損%

熱裂指數(shù)%

第一次

499.1

442.1

29.7

471.8

5.47

6.30

第二次

500.4

464.7

11.7

476.4

4.80

2.46

第三次

500.9

449.8

23.5

473.3

5.51

4.97

第四次

500.8

457.7

20.3

478

4.55

4.25

第五次

500.0

431.9

45.4

477.3

4.54

9.51

第六次

499.2

439.5

33.2

472.7

5.31

7.02

第七次

499.8

452.2

22.9

475.1

4.91

4.82

第八次

500.0

434.9

35.8

470.7

5.86

7.61

第九次

500.8

407.5

64.5

472

5.75

13.67

第十次

499.2

415.3

50.8

466.1

6.63

10.90

平均

500.02

439.56

33.78

473.3

5.34

7.15

在實驗中,爆裂溫度只有456,熱裂指數(shù)在7.15%,低的有2.46%,最高達(dá)到13.67%。經(jīng)與相關(guān)專家溝通,認(rèn)為同種塊礦名稱,不同的礦場資源混合是不同的,資源混合發(fā)生了問題。建議進(jìn)購時提供或提前采樣做熱裂指數(shù)實驗分析,以便更好的指導(dǎo)生產(chǎn),確保穩(wěn)定順行。

3.3 日常操作調(diào)整

1)裝料制度調(diào)整。

在增大塊礦使用配比后,高爐料柱壓差增加,比原來的高出5-8Kp左右,透氣性有所變差,再加之原燃料質(zhì)量波動,操作制度上還在不斷摸索調(diào)整。所以在高爐布料上又做改進(jìn),將塊礦布在礦帶中間,減少對煤氣流影響。

2)送風(fēng)制度調(diào)整。

采用逐步調(diào)小風(fēng)口直徑調(diào)劑方法,各爐風(fēng)口面積縮小約1-1.3%,保持足夠的鼓風(fēng)動能,解決了軟溶帶壓差高、透氣性變差問題,爐身水溫差波動減少,基本消除了邊緣局部管道,煤氣利用有所穩(wěn)定。

3)采用熱球團(tuán)、塊礦混合入倉,降低酸性料水分。

因進(jìn)購的塊礦濕、粉末量大,將生產(chǎn)出未降溫的熱球團(tuán)轉(zhuǎn)運(yùn)至料場,使熱球團(tuán)礦與塊礦按指定比例均勻混合,利用球團(tuán)的熱量將塊礦表面水分烘干,以利于塊礦在爐后篩分時能篩分干凈。

4)對爐后篩分設(shè)備進(jìn)行改造。

增加倉位,由2個倉變?yōu)?個倉,振動篩改為復(fù)頻篩。

控制篩分流量≤20Kg/S;增加塊礦篩板清理頻次,由原1小時空振1次變?yōu)槊?批料放完后空振1次,減少塊礦粉沫入爐。

5)穩(wěn)定爐溫水平,保持基礎(chǔ)爐溫0.30-0.50%,嚴(yán)禁硅低于0.25%,物理熱穩(wěn)定1500±20。

4 效果對比

4.1 塊礦比例提高后月產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。

5 高爐產(chǎn)量


注:7月份高爐檢修時間長影響產(chǎn)量。

4.2 在燒結(jié)礦同堿度指標(biāo)下,綜合品位略有升高,有利于增產(chǎn)。

6 綜合品位


4.3 爐況基本穩(wěn)定,燒壞風(fēng)口個數(shù)、工藝事故、崩料、懸料均比2016年略有下降。

7 高爐工藝指標(biāo)

4.4 風(fēng)溫基本保持穩(wěn)定。

8 風(fēng)溫對比


4.5 爐溫長期保持穩(wěn)定。

9 爐溫對比


5 結(jié)語

塊礦冶金性能比球團(tuán)礦差,但是價格優(yōu)勢明顯;同時塊礦品位高,提高了入爐綜合品位,有利于增產(chǎn)和降本。

原燃料質(zhì)量穩(wěn)定是爐況穩(wěn)定的基礎(chǔ),選擇合理穩(wěn)定的爐料結(jié)構(gòu),才能保持爐況和指標(biāo)的長期穩(wěn)定。

針對龍鋼塊礦品種多,不同種類塊礦的高溫性能差異較大的特點,要完善和研究各種塊礦的高溫性能,選擇最適合現(xiàn)有原料條件下的塊礦,以確保高爐爐況的長期穩(wěn)定。

參考文獻(xiàn)

[1] 周傳典 《高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊》 冶金工業(yè)出版社 2012年11月

[2] 王筱留 《鋼鐵冶金學(xué)(煉鐵部分)(第3版)》 冶金工業(yè)出版社 2013年2月 


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