丝袜诱惑无码剧情|岛国av综合深爱开心激情|亚洲三级片免费看国产|色色色色涩综合人妻人人干|色情动做女片免费观看|国产av不卡国产人人爱|琪琪色中文在线中文色色网|久艹免费视频亚洲人人人|日本一级黄色电影|美日韩成人片免费观看

#
客服熱線:0311-85395669
資訊電話:
139-32128-146
152-30111-569
客服電話:
0311-85395669
指標(biāo)

濰坊特鋼1360m3高爐停爐降料面總結(jié)

瀏覽:|評(píng)論:0條   [收藏] [評(píng)論]

濰坊特鋼1360m3高爐停爐降料面總結(jié)濰坊特鋼技術(shù)科 王心乾煉鐵廠2號(hào)高爐(1360m3)于2007年9月份開(kāi)爐投產(chǎn)至2017年12月份停爐,一代爐齡10年零3個(gè)月,期間共生產(chǎn)鐵水2377855.13t,單立方產(chǎn)鐵…

濰坊特鋼1360m3高爐停爐降料面總結(jié)

濰坊特鋼技術(shù)科   王心乾

煉鐵廠2號(hào)高爐(1360m3)于20079月份開(kāi)爐投產(chǎn)至201712月份停爐,一代爐齡10年零3個(gè)月,期間共生產(chǎn)鐵水2377855.13t,單立方產(chǎn)鐵量9101t/m3。爐役后期由于爐襯及爐缸侵蝕嚴(yán)重,爐腹冷卻壁損壞較多,爐殼局部發(fā)紅需外部噴水冷卻等諸多原因,已嚴(yán)重威脅高爐的安全生產(chǎn)。公司決定于2017121日空料線停爐大修,更換爐底碳磚和全部冷卻壁。本次停爐空料線采用前期煤氣回收打水降料面的方法,于2017121日中午11:50送風(fēng),開(kāi)始降料面,122日凌晨0:17高爐休風(fēng),整個(gè)空料線歷時(shí)11小時(shí)30分鐘,料面安全降到風(fēng)口中心線以下。

1、停爐前的準(zhǔn)備工作

為實(shí)現(xiàn)快速、安全的降料面,煉鐵廠成立停爐領(lǐng)導(dǎo)小組,事先制定了詳細(xì)、周密的操作方案,統(tǒng)一思路后,嚴(yán)格按照停爐方案執(zhí)行。

1.1高爐操作調(diào)整

1)停爐前2#高爐爐況順行度較高,鐵水產(chǎn)量和指標(biāo)參數(shù)均在較好水平,高爐熱風(fēng)壓力380kpa,日產(chǎn)鐵水4100噸,平均燃料比500kgt。綜合考慮到2號(hào)高爐爐缸活躍程度高,中心與邊緣氣流分布均勻,爐墻較為干凈,為降低消耗損失,就沒(méi)有采取洗爐措施,只在停爐前一天,把爐溫提到0.7—0.8%,適當(dāng)降低爐渣堿度,用高溫氣流.均熱爐渣象征性清洗爐缸.爐墻,減少了停爐前的爐況波動(dòng)和燃料消耗,避免洗爐出現(xiàn)爐皮發(fā)紅甚至燒穿事故,保證停爐的順利安全性。

2)停爐料。121日夜班450開(kāi)始上停爐料,配比燒結(jié)69%+球團(tuán)8%+PB23%。停爐料分Q1、Q2兩段,Q1停爐料:(原礦批40t/批)礦批28t/批,干焦批:8.91t(包括焦丁0.3t),硅石300kg/批,綜合負(fù)荷(干):3.14t/t.干焦比530kg/t,理論堿度1.02.Q1停爐料共上20批。Q2停爐料:礦批24.5t/批,干焦批:8.51t(包括焦丁0.3t),硅石450kg/批,綜合負(fù)荷(干):2.88t/t.干焦比580kg/t,理論堿度1.03.Q2停爐料共上14批,Q1、Q2停爐料共34批。調(diào)整上料制度:礦 31/3 28.5/3  26/3 , 34/2 32/2 30/2  28/2  26/2  24/2  16/2,適當(dāng)發(fā)展邊緣氣流。后緊跟5批蓋面焦,蓋面噸數(shù):8.6t * 5= 43t。

3)預(yù)休風(fēng)。按計(jì)劃預(yù)休風(fēng)前倒空礦焦倉(cāng)、礦焦槽,并控制休風(fēng)時(shí)料線4m--5m1217:20打開(kāi)西鐵場(chǎng)鐵口出鐵,815按停爐計(jì)劃預(yù)休風(fēng),安裝爐頂打水槍。預(yù)休風(fēng)時(shí)雷達(dá)探尺顯示料線6.6m(提前用機(jī)械探尺標(biāo)定雷達(dá)探尺,雷達(dá)探尺顯示比實(shí)際料線淺2m左右)。以下是預(yù)休風(fēng)前鐵水及爐渣成分見(jiàn)表1。

濰鋼2號(hào)高爐預(yù)休風(fēng)前鐵水、爐渣成分(%

.1

鐵次

[Si]

[s]

[Mn]

(SiO2)

(CaO)

(Al2O3)

(MgO)

R

54015

0.65

0.024

0.23

31.59

36.27

16.13

10.39

1.15

54016

0.68

0.023

0.23

30.98

37.05

15.82

10.43

1.19

1.2 .外圍準(zhǔn)備工作。

  1)優(yōu)化爐頂霧化打水裝置。高爐提前改進(jìn)自制爐頂打水槍,打水槍規(guī)格:打水槍總長(zhǎng)4.2米,在爐內(nèi)長(zhǎng)度(法蘭盤(pán)前段)3米,打水槍內(nèi)管徑45mm,從水槍前端開(kāi)始每隔10mm左右鉆4排眼,共鉆眼21排,距離爐墻1米范圍內(nèi)沒(méi)有開(kāi)孔(保護(hù)爐墻)。在打水槍后頭(法蘭盤(pán)后端)13處斜45度角再接焊一根(1寸)水管。打水槍使用方法:原直送的45mm管道通氮?dú),閥門(mén)全開(kāi)保證通入足量氮?dú),增加水的霧化程度;斜著焊接的水管通高壓水,使用時(shí)固定氮?dú)饬,通過(guò)調(diào)節(jié)水量大小控制頂溫。在降料面過(guò)程中爐內(nèi)煤氣量驟增,吹入氮?dú)庠谝欢ǔ潭壬夏芟♂尃t內(nèi)的氧氣和氫氣濃度,同時(shí)防止高溫氣流堵塞打水槍孔道。將自制打水槍在停爐前進(jìn)行進(jìn)行模擬操作試驗(yàn),測(cè)的最高打水量(90m3/h),以及不同打水流量的霧化效果,提前調(diào)試好打水槍,以便空料線作業(yè)時(shí)可控制好水壓和流量,保證最佳霧化效果。下圖就是濰鋼自己制作的打水槍及實(shí)驗(yàn)時(shí)的霧化效果圖。

圖一

圖二


2)為避免停爐過(guò)程中冷卻設(shè)備向爐內(nèi)大量漏水,高爐提前聯(lián)系看水工進(jìn)行查水.檢漏,關(guān)掉漏水冷卻壁。同時(shí)對(duì)爐體的密封情況進(jìn)行檢查,對(duì)所有的漏點(diǎn)做好標(biāo)記,利用預(yù)休風(fēng)機(jī)會(huì)進(jìn)行焊補(bǔ)處理。

3)提前校正機(jī)械探尺和雷達(dá)探尺、在線煤氣檢測(cè)系統(tǒng)、校對(duì)爐頂上升管四根電偶、爐頂溫度表、爐頂壓力表,確保溫度、壓力準(zhǔn)確可靠,保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。檢查爐頂荒煤氣切換系統(tǒng)、熱風(fēng)爐系統(tǒng)及各蒸氣、N2閥門(mén),保證開(kāi)關(guān)靈活。

4)、殘鐵溝安放到位,平臺(tái)鋪設(shè)整齊,燒殘鐵口用氧氣接現(xiàn)場(chǎng),使用工具準(zhǔn)備整齊。爐前根據(jù)鋪設(shè)平臺(tái)位置,演示氧槍氧管距離、長(zhǎng)度,并試壓,備足出殘鐵的鐵水包(9個(gè)),提前做好準(zhǔn)備工作。

2、停爐降料面

2.1. 降料面操作要點(diǎn)

2.1.1.料面位置的確定

停爐降料線期間,根據(jù)雷達(dá)探尺數(shù)值和煤氣成份變化及焦炭燃料消耗情況三者相結(jié)合,判斷料面位置。煤氣成份變化規(guī)律:開(kāi)始階段CO2體積分?jǐn)?shù)不斷降低,H2體積分?jǐn)?shù)不斷升高,煤氣中CO2降到最低水平(CO2 3%5%),煤氣中H2含接近6-8%說(shuō)明料面已進(jìn)入爐腰區(qū)。CO體積分?jǐn)?shù)開(kāi)始降低,CO2體積分?jǐn)?shù)從最低點(diǎn)開(kāi)始增加時(shí),說(shuō)明料面已進(jìn)入爐腹;當(dāng)N2含量開(kāi)始上升時(shí),說(shuō)明料面已進(jìn)入風(fēng)口區(qū);當(dāng)CO2CO體積分?jǐn)?shù)相同時(shí),表面降料面操作已接近尾聲。噸焦風(fēng)耗以2500m3/min為基準(zhǔn)進(jìn)行校核。

2.1.2停止回收煤氣的條件

1)當(dāng)料線空到爐腰部位時(shí),出現(xiàn)下列情況時(shí),停止回收煤氣。

2)煤氣中CO2降到最低水平(CO2 3%5%)

3)煤氣中H2含接近8-12%。

4)出現(xiàn)爆震時(shí),壓差波動(dòng)超過(guò)20Kpa.

5)煤氣溫度高,布袋除塵入口溫度接近220℃(>10分鐘)

6)布袋荒凈煤氣壓差達(dá)到9kpa。

2號(hào)高爐回收煤氣成份變化曲線

圖三

2.1.3. 頂溫控制

停爐過(guò)程最關(guān)鍵是頂溫的控制。頂溫嚴(yán)格控制在250-400℃以內(nèi),頂溫主要通過(guò)爐頂打水、降低風(fēng)溫和風(fēng)量三種手段來(lái)控制。打水量過(guò)多,爐頂溫度過(guò)低,水可能直接打在料面上,這極易產(chǎn)生水汽爆震;相反爐頂溫度控制過(guò)高,易燒壞爐頂設(shè)備。本次停爐過(guò)程爐頂打水采用了自制改進(jìn)的霧化打水槍,有效控制了爐頂溫度又避免了水汽爆震,頂溫控制在250-400℃之間,由于霧化水在沒(méi)有到達(dá)料面之前,便已吸熱汽化,避免了與高溫料面接觸,從而避免了水蒸汽因體積急劇膨脹而引起爆震。停爐過(guò)程中,由于爐頂打水霧化效果好,風(fēng)壓、頂溫一直穩(wěn)定在合理范圍內(nèi),波動(dòng)很小,直至空料線結(jié)束。

 

爐頂打水量變化情況

圖四


2.1.4.風(fēng)量、風(fēng)溫的控制

爐內(nèi)操作上嚴(yán)格控制風(fēng)量,維持適當(dāng)?shù)拿簹馑俣,防止產(chǎn)生管道行程,隨著料線降低,逐步減少風(fēng)量。爐腰以上盡量維持正常60%--80%的風(fēng)量,頂壓維持正常80%--90%的水平。當(dāng)料線到達(dá)爐身下部,爐墻粘結(jié)物開(kāi)始塌落,壓量關(guān)系頻繁出現(xiàn)尖峰波動(dòng),應(yīng)及早減風(fēng)并適當(dāng)減少打水量,爐腰部位應(yīng)保持正常60%--70%的風(fēng)量水平。進(jìn)入爐腹區(qū)域,過(guò)了成渣帶逐步進(jìn)入了緩沖區(qū),應(yīng)保持正常50%--60%左右的風(fēng)量水平。總體上,前期可保持高爐盡量使用高頂壓、大風(fēng)量、高頂溫,可以縮短降料面時(shí)間,保證充足的渣鐵溫度。在保證頂溫在合適范圍內(nèi)的前提下,風(fēng)溫可保證較高水平,及時(shí)控制風(fēng)量、打水量,以保證降料面的安全、快速。

2.2. 降料面過(guò)程

1211250高爐預(yù)休風(fēng)后送風(fēng),隨即引煤氣、改高壓,1330風(fēng)量2612m3/min、風(fēng)壓0.263MPa、頂壓0.170MPa、風(fēng)溫1139℃,雷達(dá)探尺6.6m.為加快下料速度,縮短停爐時(shí)間,將手動(dòng)打水量控制在50m3/h的較高水平,不動(dòng)風(fēng)量、風(fēng)溫,以自動(dòng)打水控制頂溫。隨著料面的下降,料層開(kāi)始逐漸變薄,頂壓開(kāi)始出現(xiàn)波動(dòng)出現(xiàn)冒尖現(xiàn)象,16:12左右風(fēng)量減到2050m3/min ,煤氣中H2含量在4%左右,Co2含量降低到3%,H2含量高于Co2含量1%Co含量下降到20%左右。維持半小時(shí)左右時(shí)間后,觀察雷達(dá)探尺在14.5mm(預(yù)測(cè)料面實(shí)際位置在爐腰中部),頂壓明顯波動(dòng)頻繁時(shí),進(jìn)行切煤氣操作,煤氣回收結(jié)束。在19:22左右3#風(fēng)口黑,小套底部開(kāi)始淌水,逐步減風(fēng)至1500 m3/min 左右,20:50左右4#風(fēng)口黑,到21:301#、2#、3#、4#、5#風(fēng)口全黑,底部淌水明顯,22:16左右20#、1#2#、3#4#、5#6#風(fēng)口全黑,此時(shí)雷達(dá)探尺顯示位置17.41米(預(yù)測(cè)實(shí)際位置19.41m,已到達(dá)爐腹下沿位置,爐前開(kāi)始出最后一爐鐵(第三爐),出鐵過(guò)程中,不斷將爐頂放散倒替放下,提高爐內(nèi)壓力,力爭(zhēng)最大能力出凈爐內(nèi)渣

序號(hào)

時(shí)間

風(fēng)量

風(fēng)壓

風(fēng)溫

打水量

雷達(dá)探

頂溫

1

2

3

4

平均

1

13:30

2652

263

1139

50

6.6

246

270

336

311

291

2

14:00

2592

251

1117

56

8

303

370

266

280

305

3

15:00

2283

243

1123

75

9.9

251

353

224

255

271

4

15:30

2307

234

1140

67

10.5

218

322

198

187

231

5

16:00

2273

227

1135

51

11.92

234

313

211

214

243

6

16:30

2155

201

1148

56

13.74

275

277

268

284

276

7

16:36

1850

145

1161

60

14.6

258

230

281

275

261

8

17:30

1252

46

1172

35

15.37

442

296

305

182

306

9

18:00

1349

50

1172

92

15.51

430

283

307

207

307

10

18:30

1336

54

1169

132

16.17

430

343

325

227

331

11

19:00

1399

58

1166

110

16.34

434

323

320

230

327

12

19:30

1526

61

1166

122

16.54

383

334

325

277

333

13

20:00

1471

66

1145

132

16.74

374

326

319

289

317

14

20:30

1599

65

1123

110

17.00

366

300

359

305

336

15

21:00

1496

55

1104

132

17.36

336

233

413

287

370

16

22:00

1282

48

1105

178

17.34

467

378

302

195

365

17

22:30

1085

37

1086

144

17.69

428

441

329

280

370

18

23:00

1049

31

923

90

17.64

430

489

313

229

365

19

23:30

1535

88

815

106

17.71

335

398

238

259

308

20

24:00

1622

128

819

173

17.96

454

348

324

239

341

平均

1706

118

1096

355

331

298

251

309

合計(jì)

1971

鐵。23:59時(shí)9#10#、11#12#、13#風(fēng)口邊緣掛渣明顯,其余風(fēng)口基本都黑,0:14時(shí)鐵口出水,0:17時(shí)休風(fēng),空料線結(jié)束。降料面操作完畢,歷時(shí)11小時(shí)30分鐘。

高爐降料面過(guò)程參數(shù)

.

   

2.3. 爐前放殘鐵工作

為了盡可能出凈渣鐵,通過(guò)對(duì)停爐料的理論計(jì)算,結(jié)合實(shí)際出鐵情況,從空料線開(kāi)始就決定出三爐鐵,前兩爐鐵基本按照正常間隔時(shí)間出鐵,30--40分鐘左右打開(kāi)鐵口,最后一爐在料面降到爐腹下沿風(fēng)口發(fā)黑時(shí)再出鐵。通過(guò)對(duì)停爐料的理論計(jì)算應(yīng)出鐵水541.8t,實(shí)際出鐵水599.9噸,兩者相差58.1噸,從實(shí)際扒爐現(xiàn)場(chǎng)觀察基本達(dá)到目標(biāo)要求。

殘鐵重量、成份、及爐渣成分

.

爐號(hào)

出鐵時(shí)間

     

開(kāi)口

堵口

過(guò)磅產(chǎn)量

Si

Mn

P

S

C

Ti

54016

7:22

8:10

178.56

0.68

0.23

0.102

0.023

4.97

0.064

54017

13:14

13:56

91.24

1.55

0.32

0.128

0.016

4.7

0.13

54018

14:40

15:48

211.22

1.45

0.26

0.108

0.016

5.32

0.118

54019

22:28

0:17

118.92

2.64

0.28

0.129

0.025

4.77

0.168

.

爐號(hào)

出鐵時(shí)間

     

開(kāi)口

堵口

過(guò)磅產(chǎn)量

SiO2

CaO

S

R2

FeO

MgO

Al2O3

MnO

TiO2

54016

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

54017

13:14

13:56

91.24

31.48

37.03

0.91

1.18

0.32

10.61

15.69

0.13

0.38

54018

14:40

15:48

211.22

30.56

37.73

0.97

1.23

0.26

11.05

16.31

0.11

0.32

54019

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4、停爐結(jié)語(yǔ)

1. 降料面的前期盡量保持較高風(fēng)壓、頂壓、風(fēng)溫,能加速降料面的進(jìn)程。

2. 本次降料面采用自制改進(jìn)霧化打水槍,全開(kāi)氮?dú)忾y門(mén),增加了爐內(nèi)氮?dú)饬亢痛蛩,提高了打水的霧化效果,大大降低了爆震的發(fā)生機(jī)率,從實(shí)際進(jìn)程看,沒(méi)有發(fā)生一次大的暴震,達(dá)到了預(yù)期效果。

3. 風(fēng)溫全用:由于打水槍的霧化效果好、水量大(最大90m3/min),發(fā)生爆震機(jī)率低,本次降料面風(fēng)溫一直全用,只是在料面到達(dá)爐腹下沿有吹空現(xiàn)象時(shí),才將風(fēng)溫撤到900℃,從熱量方面加速了焦炭的燃燒速度,加快了降料面的進(jìn)程。

需改進(jìn)措施

1. 本次降料面由于爐型、設(shè)計(jì)等原因,東南和西北方向頂溫偏差較大,最大偏差相差200℃(西北199℃、東南500℃),東南方向溫度高需增加打水量,西北方向需減少打水量,由于單只水槍沒(méi)有安裝流量表,造成單個(gè)方向的打水量較難調(diào)節(jié),頂溫把控困難,建議每個(gè)方向的打水槍都安裝流量表。

2. 氮?dú)饪偣芎头止軕?yīng)安裝流量表,便于實(shí)時(shí)掌控氮?dú)饬,更好的搭配?shí)時(shí)水量,保證霧化效果。

3. 可以嘗試料面進(jìn)入爐腹區(qū)域時(shí),再進(jìn)行停止回收煤氣操作。

濰鋼1360m3高爐本次降料面操作,嚴(yán)格按照停爐預(yù)案進(jìn)行,以降料面過(guò)程安全、快速、環(huán)保為宗旨,充分結(jié)合實(shí)際耗風(fēng)量、頂溫、風(fēng)溫情況、前期參照煤氣成份的變化,后期利用噸焦耗風(fēng)量和雷達(dá)探尺判斷料面,準(zhǔn)確的控制了空料線的整個(gè)進(jìn)程,圓滿完成停爐降料面操作。      

上一篇:精煉鋼包彌散式透氣磚應(yīng)用技術(shù)
下一篇:高強(qiáng)度螺栓用鋼40CrNiMoA和12CrNi9MoV的氫脆敏感性
分享到:
[騰訊]
關(guān)鍵字:無(wú)

冶金技術(shù)排行榜