濰坊特鋼1360m3高爐停爐降料面總結(jié)
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濰坊特鋼1360m3高爐停爐降料面總結(jié)濰坊特鋼技術(shù)科 王心乾煉鐵廠2號(hào)高爐(1360m3)于2007年9月份開(kāi)爐投產(chǎn)至2017年12月份停爐,一代爐齡10年零3個(gè)月,期間共生產(chǎn)鐵水2377855.13t,單立方產(chǎn)鐵…
濰坊特鋼1360m3高爐停爐降料面總結(jié)
濰坊特鋼技術(shù)科 王心乾
煉鐵廠2號(hào)高爐(1360m3)于2007年9月份開(kāi)爐投產(chǎn)至2017年12月份停爐,一代爐齡10年零3個(gè)月,期間共生產(chǎn)鐵水2377855.13t,單立方產(chǎn)鐵量9101t/m3。爐役后期由于爐襯及爐缸侵蝕嚴(yán)重,爐腹冷卻壁損壞較多,爐殼局部發(fā)紅需外部噴水冷卻等諸多原因,已嚴(yán)重威脅高爐的安全生產(chǎn)。公司決定于2017年12月1日空料線停爐大修,更換爐底碳磚和全部冷卻壁。本次停爐空料線采用前期煤氣回收打水降料面的方法,于2017年12月1日中午11:50送風(fēng),開(kāi)始降料面,12月2日凌晨0:17高爐休風(fēng),整個(gè)空料線歷時(shí)11小時(shí)30分鐘,料面安全降到風(fēng)口中心線以下。
1、停爐前的準(zhǔn)備工作
為實(shí)現(xiàn)快速、安全的降料面,煉鐵廠成立停爐領(lǐng)導(dǎo)小組,事先制定了詳細(xì)、周密的操作方案,統(tǒng)一思路后,嚴(yán)格按照停爐方案執(zhí)行。
1.1高爐操作調(diào)整
(1)停爐前2#高爐爐況順行度較高,鐵水產(chǎn)量和指標(biāo)參數(shù)均在較好水平,高爐熱風(fēng)壓力380kpa,日產(chǎn)鐵水4100噸,平均燃料比500kg/t。綜合考慮到2號(hào)高爐爐缸活躍程度高,中心與邊緣氣流分布均勻,爐墻較為干凈,為降低消耗損失,就沒(méi)有采取洗爐措施,只在停爐前一天,把爐溫提到0.7—0.8%,適當(dāng)降低爐渣堿度,用高溫氣流.均熱爐渣象征性清洗爐缸.爐墻,減少了停爐前的爐況波動(dòng)和燃料消耗,避免洗爐出現(xiàn)爐皮發(fā)紅甚至燒穿事故,保證停爐的順利安全性。
(2)停爐料。12月1日夜班4:50開(kāi)始上停爐料,配比燒結(jié)69%+球團(tuán)8%+PB塊23%。停爐料分Q1、Q2兩段,Q1停爐料:(原礦批40t/批)礦批28t/批,干焦批:8.91t(包括焦丁0.3t),硅石300kg/批,綜合負(fù)荷(干):3.14t/t.干焦比530kg/t,理論堿度1.02.Q1停爐料共上20批。Q2停爐料:礦批24.5t/批,干焦批:8.51t(包括焦丁0.3t),硅石450kg/批,綜合負(fù)荷(干):2.88t/t.干焦比580kg/t,理論堿度1.03.Q2停爐料共上14批,Q1、Q2停爐料共34批。調(diào)整上料制度:礦 31/3 28.5/3 26/3 , 焦 34/2 32/2 30/2 28/2 26/2 24/2 16/2,適當(dāng)發(fā)展邊緣氣流。后緊跟5批蓋面焦,蓋面噸數(shù):8.6t * 5批= 43t。
(3)預(yù)休風(fēng)。按計(jì)劃預(yù)休風(fēng)前倒空礦焦倉(cāng)、礦焦槽,并控制休風(fēng)時(shí)料線4m--5m。12月1日7:20打開(kāi)西鐵場(chǎng)鐵口出鐵,8:15按停爐計(jì)劃預(yù)休風(fēng),安裝爐頂打水槍。預(yù)休風(fēng)時(shí)雷達(dá)探尺顯示料線6.6m(提前用機(jī)械探尺標(biāo)定雷達(dá)探尺,雷達(dá)探尺顯示比實(shí)際料線淺2m左右)。以下是預(yù)休風(fēng)前鐵水及爐渣成分見(jiàn)表1。
濰鋼2號(hào)高爐預(yù)休風(fēng)前鐵水、爐渣成分(%)
表.1
鐵次 | [Si] | [s] | [Mn] | (SiO2) | (CaO) | (Al2O3) | (MgO) | R倍 |
54015次 | 0.65 | 0.024 | 0.23 | 31.59 | 36.27 | 16.13 | 10.39 | 1.15 |
54016次 | 0.68 | 0.023 | 0.23 | 30.98 | 37.05 | 15.82 | 10.43 | 1.19 |
1.2 .外圍準(zhǔn)備工作。
(1)優(yōu)化爐頂霧化打水裝置。高爐提前改進(jìn)自制爐頂打水槍,打水槍規(guī)格:打水槍總長(zhǎng)4.2米,在爐內(nèi)長(zhǎng)度(法蘭盤(pán)前段)約3米,打水槍內(nèi)管徑45mm,從水槍前端開(kāi)始每隔10mm左右鉆4排眼,共鉆眼21排,距離爐墻1米范圍內(nèi)沒(méi)有開(kāi)孔(保護(hù)爐墻)。在打水槍后頭(法蘭盤(pán)后端)1/3處斜45度角再接焊一根(1寸)水管。打水槍使用方法:原直送的45mm管道通氮?dú),閥門(mén)全開(kāi)保證通入足量氮?dú),增加水的霧化程度;斜著焊接的水管通高壓水,使用時(shí)固定氮?dú)饬,通過(guò)調(diào)節(jié)水量大小控制頂溫。在降料面過(guò)程中爐內(nèi)煤氣量驟增,吹入氮?dú)庠谝欢ǔ潭壬夏芟♂尃t內(nèi)的氧氣和氫氣濃度,同時(shí)防止高溫氣流堵塞打水槍孔道。將自制打水槍在停爐前進(jìn)行進(jìn)行模擬操作試驗(yàn),測(cè)的最高打水量(90m3/h),以及不同打水流量的霧化效果,提前調(diào)試好打水槍,以便空料線作業(yè)時(shí)可控制好水壓和流量,保證最佳霧化效果。下圖就是濰鋼自己制作的打水槍及實(shí)驗(yàn)時(shí)的霧化效果圖。
圖一
圖二

(2)為避免停爐過(guò)程中冷卻設(shè)備向爐內(nèi)大量漏水,高爐提前聯(lián)系看水工進(jìn)行查水.檢漏,關(guān)掉漏水冷卻壁。同時(shí)對(duì)爐體的密封情況進(jìn)行檢查,對(duì)所有的漏點(diǎn)做好標(biāo)記,利用預(yù)休風(fēng)機(jī)會(huì)進(jìn)行焊補(bǔ)處理。
(3)提前校正機(jī)械探尺和雷達(dá)探尺、在線煤氣檢測(cè)系統(tǒng)、校對(duì)爐頂上升管四根電偶、爐頂溫度表、爐頂壓力表,確保溫度、壓力準(zhǔn)確可靠,保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。檢查爐頂荒煤氣切換系統(tǒng)、熱風(fēng)爐系統(tǒng)及各蒸氣、N2閥門(mén),保證開(kāi)關(guān)靈活。
(4)、殘鐵溝安放到位,平臺(tái)鋪設(shè)整齊,燒殘鐵口用氧氣接現(xiàn)場(chǎng),使用工具準(zhǔn)備整齊。爐前根據(jù)鋪設(shè)平臺(tái)位置,演示氧槍氧管距離、長(zhǎng)度,并試壓,備足出殘鐵的鐵水包(9個(gè)),提前做好準(zhǔn)備工作。
2、停爐降料面
2.1. 降料面操作要點(diǎn)
2.1.1.料面位置的確定
停爐降料線期間,根據(jù)雷達(dá)探尺數(shù)值和煤氣成份變化及焦炭燃料消耗情況三者相結(jié)合,判斷料面位置。煤氣成份變化規(guī)律:開(kāi)始階段CO2體積分?jǐn)?shù)不斷降低,H2體積分?jǐn)?shù)不斷升高,煤氣中CO2降到最低水平(CO2 3%~5%),煤氣中H2含接近6-8%,說(shuō)明料面已進(jìn)入爐腰區(qū)。CO體積分?jǐn)?shù)開(kāi)始降低,CO2體積分?jǐn)?shù)從最低點(diǎn)開(kāi)始增加時(shí),說(shuō)明料面已進(jìn)入爐腹;當(dāng)N2含量開(kāi)始上升時(shí),說(shuō)明料面已進(jìn)入風(fēng)口區(qū);當(dāng)CO2和CO體積分?jǐn)?shù)相同時(shí),表面降料面操作已接近尾聲。噸焦風(fēng)耗以2500m3/min為基準(zhǔn)進(jìn)行校核。
2.1.2停止回收煤氣的條件
(1)當(dāng)料線空到爐腰部位時(shí),出現(xiàn)下列情況時(shí),停止回收煤氣。
(2)煤氣中CO2降到最低水平(CO2 3%~5%)。
(3)煤氣中H2含接近8-12%。
(4)出現(xiàn)爆震時(shí),壓差波動(dòng)超過(guò)20Kpa.
(5)煤氣溫度高,布袋除塵入口溫度接近220℃(>10分鐘)。
(6)布袋荒凈煤氣壓差達(dá)到9kpa。
2號(hào)高爐回收煤氣成份變化曲線
圖三

2.1.3. 頂溫控制
停爐過(guò)程最關(guān)鍵是頂溫的控制。頂溫嚴(yán)格控制在250℃-400℃以內(nèi),頂溫主要通過(guò)爐頂打水、降低風(fēng)溫和風(fēng)量三種手段來(lái)控制。打水量過(guò)多,爐頂溫度過(guò)低,水可能直接打在料面上,這極易產(chǎn)生水汽爆震;相反爐頂溫度控制過(guò)高,易燒壞爐頂設(shè)備。本次停爐過(guò)程爐頂打水采用了自制改進(jìn)的霧化打水槍,有效控制了爐頂溫度又避免了水汽爆震,頂溫控制在250℃-400℃之間,由于霧化水在沒(méi)有到達(dá)料面之前,便已吸熱汽化,避免了與高溫料面接觸,從而避免了水蒸汽因體積急劇膨脹而引起爆震。停爐過(guò)程中,由于爐頂打水霧化效果好,風(fēng)壓、頂溫一直穩(wěn)定在合理范圍內(nèi),波動(dòng)很小,直至空料線結(jié)束。
爐頂打水量變化情況
圖四

2.1.4.風(fēng)量、風(fēng)溫的控制
爐內(nèi)操作上嚴(yán)格控制風(fēng)量,維持適當(dāng)?shù)拿簹馑俣,防止產(chǎn)生管道行程,隨著料線降低,逐步減少風(fēng)量。爐腰以上盡量維持正常60%--80%的風(fēng)量,頂壓維持正常80%--90%的水平。當(dāng)料線到達(dá)爐身下部,爐墻粘結(jié)物開(kāi)始塌落,壓量關(guān)系頻繁出現(xiàn)尖峰波動(dòng),應(yīng)及早減風(fēng)并適當(dāng)減少打水量,爐腰部位應(yīng)保持正常60%--70%的風(fēng)量水平。進(jìn)入爐腹區(qū)域,過(guò)了成渣帶逐步進(jìn)入了緩沖區(qū),應(yīng)保持正常50%--60%左右的風(fēng)量水平。總體上,前期可保持高爐盡量使用高頂壓、大風(fēng)量、高頂溫,可以縮短降料面時(shí)間,保證充足的渣鐵溫度。在保證頂溫在合適范圍內(nèi)的前提下,風(fēng)溫可保證較高水平,及時(shí)控制風(fēng)量、打水量,以保證降料面的安全、快速。
2.2. 降料面過(guò)程
12月1日12:50高爐預(yù)休風(fēng)后送風(fēng),隨即引煤氣、改高壓,13:30風(fēng)量2612m3/min、風(fēng)壓0.263MPa、頂壓0.170MPa、風(fēng)溫1139℃,雷達(dá)探尺6.6m.為加快下料速度,縮短停爐時(shí)間,將手動(dòng)打水量控制在50m3/h的較高水平,不動(dòng)風(fēng)量、風(fēng)溫,以自動(dòng)打水控制頂溫。隨著料面的下降,料層開(kāi)始逐漸變薄,頂壓開(kāi)始出現(xiàn)波動(dòng)出現(xiàn)冒尖現(xiàn)象,16:12左右風(fēng)量減到2050m3/min ,煤氣中H2含量在4%左右,Co2含量降低到3%,H2含量高于Co2含量1%,Co含量下降到20%左右。維持半小時(shí)左右時(shí)間后,觀察雷達(dá)探尺在14.5mm(預(yù)測(cè)料面實(shí)際位置在爐腰中部),頂壓明顯波動(dòng)頻繁時(shí),進(jìn)行切煤氣操作,煤氣回收結(jié)束。在19:22左右3#風(fēng)口黑,小套底部開(kāi)始淌水,逐步減風(fēng)至1500 m3/min 左右,20:50左右4#風(fēng)口黑,到21:301#、2#、3#、4#、5#風(fēng)口全黑,底部淌水明顯,22:16左右20#、1#、2#、3#、4#、5#、6#風(fēng)口全黑,此時(shí)雷達(dá)探尺顯示位置17.41米(預(yù)測(cè)實(shí)際位置19.41m),已到達(dá)爐腹下沿位置,爐前開(kāi)始出最后一爐鐵(第三爐),出鐵過(guò)程中,不斷將爐頂放散倒替放下,提高爐內(nèi)壓力,力爭(zhēng)最大能力出凈爐內(nèi)渣
序號(hào) | 時(shí)間 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 風(fēng)溫 | 打水量 | 雷達(dá)探 尺 | 頂溫 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 平均 | |||||||
1 | 13:30 | 2652 | 263 | 1139 | 50 | 6.6 | 246 | 270 | 336 | 311 | 291 |
2 | 14:00 | 2592 | 251 | 1117 | 56 | 8 | 303 | 370 | 266 | 280 | 305 |
3 | 15:00 | 2283 | 243 | 1123 | 75 | 9.9 | 251 | 353 | 224 | 255 | 271 |
4 | 15:30 | 2307 | 234 | 1140 | 67 | 10.5 | 218 | 322 | 198 | 187 | 231 |
5 | 16:00 | 2273 | 227 | 1135 | 51 | 11.92 | 234 | 313 | 211 | 214 | 243 |
6 | 16:30 | 2155 | 201 | 1148 | 56 | 13.74 | 275 | 277 | 268 | 284 | 276 |
7 | 16:36 | 1850 | 145 | 1161 | 60 | 14.6 | 258 | 230 | 281 | 275 | 261 |
8 | 17:30 | 1252 | 46 | 1172 | 35 | 15.37 | 442 | 296 | 305 | 182 | 306 |
9 | 18:00 | 1349 | 50 | 1172 | 92 | 15.51 | 430 | 283 | 307 | 207 | 307 |
10 | 18:30 | 1336 | 54 | 1169 | 132 | 16.17 | 430 | 343 | 325 | 227 | 331 |
11 | 19:00 | 1399 | 58 | 1166 | 110 | 16.34 | 434 | 323 | 320 | 230 | 327 |
12 | 19:30 | 1526 | 61 | 1166 | 122 | 16.54 | 383 | 334 | 325 | 277 | 333 |
13 | 20:00 | 1471 | 66 | 1145 | 132 | 16.74 | 374 | 326 | 319 | 289 | 317 |
14 | 20:30 | 1599 | 65 | 1123 | 110 | 17.00 | 366 | 300 | 359 | 305 | 336 |
15 | 21:00 | 1496 | 55 | 1104 | 132 | 17.36 | 336 | 233 | 413 | 287 | 370 |
16 | 22:00 | 1282 | 48 | 1105 | 178 | 17.34 | 467 | 378 | 302 | 195 | 365 |
17 | 22:30 | 1085 | 37 | 1086 | 144 | 17.69 | 428 | 441 | 329 | 280 | 370 |
18 | 23:00 | 1049 | 31 | 923 | 90 | 17.64 | 430 | 489 | 313 | 229 | 365 |
19 | 23:30 | 1535 | 88 | 815 | 106 | 17.71 | 335 | 398 | 238 | 259 | 308 |
20 | 24:00 | 1622 | 128 | 819 | 173 | 17.96 | 454 | 348 | 324 | 239 | 341 |
| 平均 | 1706 | 118 | 1096 |
|
| 355 | 331 | 298 | 251 | 309 |
| 合計(jì) |
|
|
| 1971 |
|
|
|
|
|
|
鐵。23:59時(shí)9#、10#、11#、12#、13#風(fēng)口邊緣掛渣明顯,其余風(fēng)口基本都黑,0:14時(shí)鐵口出水,0:17時(shí)休風(fēng),空料線結(jié)束。降料面操作完畢,歷時(shí)11小時(shí)30分鐘。
高爐降料面過(guò)程參數(shù)
表.二
2.3. 爐前放殘鐵工作
為了盡可能出凈渣鐵,通過(guò)對(duì)停爐料的理論計(jì)算,結(jié)合實(shí)際出鐵情況,從空料線開(kāi)始就決定出三爐鐵,前兩爐鐵基本按照正常間隔時(shí)間出鐵,30--40分鐘左右打開(kāi)鐵口,最后一爐在料面降到爐腹下沿風(fēng)口發(fā)黑時(shí)再出鐵。通過(guò)對(duì)停爐料的理論計(jì)算應(yīng)出鐵水541.8t,實(shí)際出鐵水599.9噸,兩者相差58.1噸,從實(shí)際扒爐現(xiàn)場(chǎng)觀察基本達(dá)到目標(biāo)要求。
殘鐵重量、成份、及爐渣成分
表.三
爐號(hào) | 出鐵時(shí)間 |
| 生 鐵 成 分 | ||||||
開(kāi)口 | 堵口 | 過(guò)磅產(chǎn)量 | Si | Mn | P | S | C | Ti | |
54016 | 7:22 | 8:10 | 178.56 | 0.68 | 0.23 | 0.102 | 0.023 | 4.97 | 0.064 |
54017 | 13:14 | 13:56 | 91.24 | 1.55 | 0.32 | 0.128 | 0.016 | 4.7 | 0.13 |
54018 | 14:40 | 15:48 | 211.22 | 1.45 | 0.26 | 0.108 | 0.016 | 5.32 | 0.118 |
54019 | 22:28 | 0:17 | 118.92 | 2.64 | 0.28 | 0.129 | 0.025 | 4.77 | 0.168 |
表.四
爐號(hào) | 出鐵時(shí)間 |
| 爐 渣 成 份 | |||||||||
開(kāi)口 | 堵口 | 過(guò)磅產(chǎn)量 | SiO2 | CaO | S | R2 | FeO | MgO | Al2O3 | MnO | TiO2 | |
54016 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
54017 | 13:14 | 13:56 | 91.24 | 31.48 | 37.03 | 0.91 | 1.18 | 0.32 | 10.61 | 15.69 | 0.13 | 0.38 |
54018 | 14:40 | 15:48 | 211.22 | 30.56 | 37.73 | 0.97 | 1.23 | 0.26 | 11.05 | 16.31 | 0.11 | 0.32 |
54019 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
4、停爐結(jié)語(yǔ)
1. 降料面的前期盡量保持較高風(fēng)壓、頂壓、風(fēng)溫,能加速降料面的進(jìn)程。
2. 本次降料面采用自制改進(jìn)霧化打水槍,全開(kāi)氮?dú)忾y門(mén),增加了爐內(nèi)氮?dú)饬亢痛蛩,提高了打水的霧化效果,大大降低了爆震的發(fā)生機(jī)率,從實(shí)際進(jìn)程看,沒(méi)有發(fā)生一次大的暴震,達(dá)到了預(yù)期效果。
3. 風(fēng)溫全用:由于打水槍的霧化效果好、水量大(最大90m3/min),發(fā)生爆震機(jī)率低,本次降料面風(fēng)溫一直全用,只是在料面到達(dá)爐腹下沿有吹空現(xiàn)象時(shí),才將風(fēng)溫撤到900℃,從熱量方面加速了焦炭的燃燒速度,加快了降料面的進(jìn)程。
需改進(jìn)措施
1. 本次降料面由于爐型、設(shè)計(jì)等原因,東南和西北方向頂溫偏差較大,最大偏差相差200℃(西北199℃、東南500℃),東南方向溫度高需增加打水量,西北方向需減少打水量,由于單只水槍沒(méi)有安裝流量表,造成單個(gè)方向的打水量較難調(diào)節(jié),頂溫把控困難,建議每個(gè)方向的打水槍都安裝流量表。
2. 氮?dú)饪偣芎头止軕?yīng)安裝流量表,便于實(shí)時(shí)掌控氮?dú)饬,更好的搭配?shí)時(shí)水量,保證霧化效果。
3. 可以嘗試料面進(jìn)入爐腹區(qū)域時(shí),再進(jìn)行停止回收煤氣操作。
濰鋼1360m3高爐本次降料面操作,嚴(yán)格按照停爐預(yù)案進(jìn)行,以降料面過(guò)程安全、快速、環(huán)保為宗旨,充分結(jié)合實(shí)際耗風(fēng)量、頂溫、風(fēng)溫情況、前期參照煤氣成份的變化,后期利用噸焦耗風(fēng)量和雷達(dá)探尺判斷料面,準(zhǔn)確的控制了空料線的整個(gè)進(jìn)程,圓滿完成停爐降料面操作。
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