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指標(biāo)

武鋼2號(hào)高爐空料線回收煤氣停爐

來(lái)源:2018年第六屆煉鐵對(duì)標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:|評(píng)論:0條   [收藏] [評(píng)論]

武鋼2號(hào)高爐空料線回收煤氣停爐彭 浩 張建鵬(武鋼有限煉鐵廠 湖北 武漢 430080) 摘 要:武鋼2號(hào)高爐采用空料線回收煤氣方法進(jìn)行停爐。通過(guò)停爐前保持穩(wěn)定順行的爐況,在停爐過(guò)程中,…

武鋼2號(hào)高爐空料線回收煤氣停爐

   張建鵬

(武鋼有限煉鐵廠  湖北  武漢  430080

 要:武鋼2號(hào)高爐采用空料線回收煤氣方法進(jìn)行停爐。通過(guò)停爐前保持穩(wěn)定順行的爐況,在停爐過(guò)程中,采用高頂壓、大風(fēng)量,并通過(guò)合理控制停爐操作參數(shù)和爐頂打水量,來(lái)控制爐頂煤氣中的H2O2含量,實(shí)現(xiàn)空料現(xiàn)過(guò)程無(wú)爆震,并延長(zhǎng)了回收高爐煤氣時(shí)間,實(shí)現(xiàn)了安全、環(huán)保、快速停爐。

關(guān)鍵詞:高爐、回收煤氣、空料線、停爐

武鋼2號(hào)高爐于2010年12月21日點(diǎn)火開(kāi)爐,高爐設(shè)計(jì)爐容1536m3,因在上代爐齡的基礎(chǔ)上進(jìn)行恢復(fù)性大修,仍然沿用原有的工業(yè)水冷卻系統(tǒng)。高爐投產(chǎn)后,爐況一直保持穩(wěn)定順行,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持較好的水平。2014年冷卻壁開(kāi)始出現(xiàn)破損,主要集中在七段勾頭,2015年,七段勾頭損壞趨勢(shì)加大,并向八段發(fā)展。至2016年初,七段勾頭損壞率高達(dá)85%,八段勾頭損壞高達(dá)50%,冷卻壁壁體六到八段也有不同程度的損壞。爐身因冷卻壁破損嚴(yán)重,七段爐皮經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)溫度高發(fā)紅,被迫進(jìn)行外部打水冷卻。2016年8月26日,武鋼2號(hào)高爐按去產(chǎn)能計(jì)劃,正式停爐。

1 停爐前的準(zhǔn)備

為確保安全、順利停爐,對(duì)停爐前各項(xiàng)工作進(jìn)行了認(rèn)真準(zhǔn)備。

1.1 爐頂打水系統(tǒng)準(zhǔn)備

2號(hào)高爐原有的打水系統(tǒng)打水能力僅120t/h,且部分打水管道已經(jīng)堵塞。為了確保停爐過(guò)程中打水能力滿足要求,并進(jìn)一步改善打水的霧化效果,對(duì)爐頂打水系統(tǒng)進(jìn)行全面改造,適當(dāng)加大爐頂打水主管道管徑,并配置兩臺(tái)增壓泵(一用一備),使?fàn)t頂最大打水能力可達(dá)到180m3/h。同時(shí),對(duì)爐頂打水噴頭進(jìn)行重新設(shè)計(jì),采用六個(gè)霧化打水噴頭環(huán)向均勻分布于爐喉,對(duì)每個(gè)打水頭單獨(dú)安裝電動(dòng)閥,并實(shí)現(xiàn)主控室手動(dòng)閥操作控制。電動(dòng)閥設(shè)置正、反向兩個(gè)按鈕,通電動(dòng)作,斷電停止,確保操作過(guò)程中能自如調(diào)整閥門(mén)開(kāi)度來(lái)控制爐頂打水量。

1.2 停爐前的操作調(diào)整。

2016年8月24日,開(kāi)始使用Mn礦,加入量為600kg/批(礦批26.6t),堿度由原來(lái)的1.15下調(diào)至1.10。焦炭由原來(lái)的干濕混上改為全干焦冶煉,為了保持兩股氣流的穩(wěn)定,中心焦相應(yīng)由3環(huán)減至2環(huán)。用Mn礦后,鐵水中Mn含量由原來(lái)的0.15%左右上升至0.6%左右。使用Mn礦后,爐底溫度略有所升高(見(jiàn)表1)。

1 Mn礦洗爐前后爐底溫度對(duì)比

爐底溫度監(jiān)測(cè)點(diǎn)

A

C

D

E

G

H

平均

中心

使用前

339

575

547

553

損壞

457

446

651

使用后

350

596

568

574

損壞

478

465

672

另外,正常生產(chǎn)時(shí),鐵口角度為10.5°為了確保停爐過(guò)程中最大限度出凈爐缸渣鐵,在停爐前,分兩次逐步加大鐵口角度,至24日,鐵口角度調(diào)至12.2°。

2 空料線停爐

2.1上停爐料

24日23:30,開(kāi)始全焦冶煉,焦炭負(fù)荷3.5,同時(shí)理論堿度進(jìn)一步下調(diào)至1.05,并于24:00以海南代燒結(jié)12t。

25日1:30開(kāi)始上停爐料,調(diào)輕焦炭負(fù)荷至2.5,中心焦由2環(huán)減至1環(huán)。由于2號(hào)高爐是用料車(chē)上料,最大焦批只能達(dá)到7t,焦炭負(fù)荷2.5是,焦批為10.4t,在上料過(guò)程中,采取以每?jī)膳霞右淮蝺艚沟姆绞絹?lái)補(bǔ)足焦批。根據(jù)冶煉周期計(jì)算停爐料共需加料43批,按要求對(duì)料槽進(jìn)行備料,確保小休風(fēng)前,停爐料正好到達(dá)風(fēng)口區(qū)域,料槽中料正好用空。4:30停煤,煤槍空吹N2。6:00,Mn礦槽存用空,因組織Mn礦再進(jìn)槽難以滿足全部槽空的要求,停用Mn礦,并保持原有堿度及負(fù)荷不變。7:30開(kāi)鐵口準(zhǔn)備小休風(fēng)時(shí),因公司煤氣嚴(yán)重不足,煤氣平衡困難,高爐小休風(fēng)時(shí)間推遲。8:30堵口后,于9:20開(kāi)鐵口,10:40才按正常程序休風(fēng),爐頂點(diǎn)火趕荒煤氣。休風(fēng)時(shí)料線3.5m。期間上停爐料累計(jì)54批,并于最后上7t凈焦蓋住料面。最后一次鐵時(shí),停爐料已經(jīng)下達(dá)。最后兩次鐵水爐渣主要成份見(jiàn)表2。

2 小休風(fēng)前最后兩次鐵水爐渣主要成份

鐵次

[Si]

[s]

[Mn]

(SiO2)

(CaO)

(Al2O3)

(MgO)

R

23513

0.571

0.036

0.532

33.71

37.08

17.53

8.38

1.10

23514

0.950

0.029

0.664

33.79

38.95

16.40

8.37

1.15

2.2 空料線操作

26日14:00開(kāi)始送風(fēng),14:30,風(fēng)量恢復(fù)至2250m3/min,頂壓恢復(fù)至0.185MPa,壓差0.100MPa,O2用3000m3/h。隨著料面下降,根據(jù)風(fēng)壓變化情況,適當(dāng)增加風(fēng)量,至15:30,風(fēng)量加至2750M3/min。

在降料面過(guò)程中,每半小時(shí)通過(guò)人工取樣對(duì)煤氣成份進(jìn)行分析。并安排專人負(fù)責(zé)爐頂打水控制。根據(jù)爐頂溫度、氣密箱溫度情況適時(shí)進(jìn)行爐頂打水,根據(jù)上升管四個(gè)點(diǎn)的溫度變化情況,調(diào)節(jié)對(duì)應(yīng)部位霧化頭的電動(dòng)閥,使上升管四個(gè)點(diǎn)的溫度均控制在350-450℃范圍。具體降料面過(guò)程中爐頂溫度控制參考見(jiàn)表3。

3 降料面過(guò)程爐頂溫度控制參考表

異動(dòng)

措施

爐頂溫度升高,H2<10%,最高不大于12%,O2<1.0%

增加打水量

爐頂溫度升高,H2>10%,最高不大于12%,O2<1.0%

減風(fēng)、減水

爐頂溫度升高,風(fēng)量減少,水量最大或H2>10%,最高不大于12%O2<1.0%

降低風(fēng)溫

H2>10%,最高不大于12%,爐頂溫度可以接受,O2<1.0%

減打水量

爐頂煤氣中出現(xiàn)氧氣或崩料,O2<1.0%

減風(fēng)

在降料面初期,H2%含量較低,基本保持在2%以內(nèi)。O2含量約0.3%左右。參數(shù)控制上,持續(xù)保持風(fēng)量在2750m3/min以上,隨著料線的不斷降低,風(fēng)壓逐漸下降,操作上適當(dāng)降低頂壓,同時(shí)降低對(duì)壓差的控制。降料面過(guò)程中各操作參數(shù)控制見(jiàn)表4。

4 降料面過(guò)程中各參數(shù)控制情況

風(fēng)量

風(fēng)壓

頂壓

壓差

風(fēng)溫

頂溫

水量

料線

煤氣成份

時(shí)間

m3/min

MPa

MPa

MPa

1

2

3

4

m3/h

m

CO2

CO

H2

N2

15:00

2250

0.283

0.185

0.098

985

304

217

244

268

0

3.36

14.46

22.02

1.51

61.56

15:30

2679

0.279

0.178

0.101

994

317

280

232

283

47

3.88

14.62

26.09

1.5

57.11

16:00

2735

0.276

0.178

0.098

840

352

269

313

305

65

7.67

13.54

27.57

5.52

53.08

16:30

2754

0.262

0.173

0.089

863

381

251

312

403

51

8.3

10.42

27.84

5.34

55.21

17:00

2768

0.245

0.166

0.079

885

344

159

161

303

33

11.19

9.12

29.27

3.98

57.21

17:30

2650

0.24

0.168

0.072

892

294

265

147

130

38

11.56

7.05

30.8

4.44

57.33

18:00

2734

0.239

0.165

0.074

1083

372

106

237

205

64

13.12

5.54

29.3

3.14

60.04

18:30

2760

0.236

0.165

0.071

1078

343

279

309

334

85

14.53

4.66

31.89

4.02

59.39

19:00

2775

0.231

0.158

0.073

1047

260

172

118

118

62

14.99

5.5

31.03

5.63

57.74

19:30

2654

0.219

0.154

0.065

978

364

270

201

384

52

-

5.73

28.91

7.3

57.51

20:00

2468

0.209

0.15

0.059

1013

438

318

209

370

63

16.81

7.39

25.48

10.37

56.6

20:30

2302

0.201

0.144

0.057

1020

331

248

168

256

56

-

6.95

25.01

9.99

56.88

21:00

1721

0.173

0.141

0.032

1022

406

317

247

437

57

18.13

7.97

25

11.17

55.81

21:30

1943

0.146

0.099

0.047

1043

282

204

251

238

90

-

5.23

28.19

8.95

57.56

22:00

1822

0.134

0.092

0.042

1062

380

251

203

417

59

19.46

7.5

24.6

10.98

56.83

22:30

1817

0.133

0.095

0.038

1062

370

231

186

429

87

-

8.98

23.15

12.95

54.86

23:00

1394

0.072

0.041

0.031

1055

395

225

204

339

50

20.63

8.72

23.12

13.14

54.88

23:30

1243

0.041

0.009

0.032

1049

396

416

390

390

34

-

4.43

26.61

9.51

59.28

0:00

2488

0.132

0.01

0.122

1023

498

252

167

376

76

21.89

2.69

30.74

8.67

57.6

0:30

2356

0.115

0.011

0.104

1094

439

311

191

106

88

-

2.33

30.78

8.01

58.72

1:00

2360

0.115

0.011

0.104

1064

506

200

145

156

77

-

煤氣管堵

-

-

-

1:30

2368

0.114

0.01

0.104

1026

287

258

174

108

80

-

煤氣管堵

-

-

-

2:00

2056

0.094

0.085

0.009

978

245

185

360

96

96

-

6.11

24.08

7.88

61.84

2:30

2036

0.095

0.01

0.085

1006

307

146

223

99

117

-

12.75

9.63

6.29

70.14

16:30,取樣檢測(cè)發(fā)現(xiàn)爐頂煤氣中H2%、O2%含量突然上升,分別達(dá)到5.5%和1.2%,對(duì)風(fēng)口區(qū)域進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)10#風(fēng)口損壞,立即停O2,并對(duì)損壞風(fēng)口進(jìn)行閉水操作后,H2%含量迅速下降至3.0%左右,O2%含量降至0.40%左右。同時(shí),將壓差控制由0.090MPa降至0.080MPa,此時(shí),風(fēng)量2750m2/min,頂壓0.175MPa,料線8.5m。

17:30,爐頂煤氣中H2%含量再次突然上升至4.44%,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)14#風(fēng)口損壞。對(duì)其進(jìn)行閉水操作后,H2%降至0.31%。同時(shí),將壓差進(jìn)一步降低至0.070MPa控制,此時(shí)風(fēng)量2750m3/min,頂壓0.170MPa,料線11.56m。

17:25,開(kāi)鐵口出鐵,風(fēng)量2750m3/min,Pk0.168MPa,壓差0.070MPa。18:25鐵口噴,堵口。

18:30,料線達(dá)到14.53m時(shí),兩個(gè)探尺均被燒壞,后繼料線通過(guò)燃燒的焦炭量來(lái)估算。

同時(shí),隨著爐料的繼續(xù)下降,料層越來(lái)越薄,有小管道產(chǎn)生。20:00,當(dāng)料線達(dá)到17m左右時(shí),爐頂H2%含量上升到10%左右,逐漸減風(fēng)至2300m3/min,同時(shí)退頂壓至0.15MPa,壓差控制在0.050MPa。伴隨著料線的逐步步加深,適當(dāng)控制打水量,并相應(yīng)減風(fēng),降低壓差控制,維持H2%在10-12%。

20:40開(kāi)第二次鐵口。直至休風(fēng)前將鐵口堵上。

22:00,爐頂煤氣中CO2%出現(xiàn)拐點(diǎn),有較明顯的上升。22:30達(dá)到了8.98%,表明爐料已經(jīng)降到了爐腹,估算料線約21m左右。

23:00,煤氣分析中H2%含量達(dá)到13.14%,高爐于23:10開(kāi)放散、切煤氣。后將風(fēng)量加至2400-2500m3/min。27日2:00,煤氣中氮?dú)夂可仙?1.84%,觀察到風(fēng)口變暗,部分風(fēng)口已經(jīng)開(kāi)始掛渣,2:30煤氣中氮?dú)膺_(dá)到70.14%,判斷料面已降至風(fēng)口以下,逐步減風(fēng),3:10休風(fēng),空料線完畢,歷時(shí)13小時(shí)。停爐降料面過(guò)程中爐頂煤氣成份變化如圖1所示。


3 停爐經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

通過(guò)采用空料線回收煤氣法停爐,共歷時(shí)13h,回收煤氣9h,極大的縮短了停爐時(shí)間。在停爐過(guò)程中,因?qū)Υ蛩皦翰畹汝P(guān)鍵參數(shù)的較好控制,全程未發(fā)生爆震,停爐非常成功。在停爐過(guò)程中,有以下幾點(diǎn)值得借鑒。

(1)停爐前特護(hù)工作到位。在停爐后期,爐身打水全停后,七段爐皮位于2#、3#、7#-9#、12#、17#風(fēng)口上方位置均出現(xiàn)大面積發(fā)紅現(xiàn)象,表明這些位置爐皮工作狀況極其惡劣。由于在特護(hù)期間爐皮打水充分,有效避免了這些位置發(fā)生開(kāi)裂、燒穿等事故,為安全順利停爐打下了基礎(chǔ),且直至停爐前爐況穩(wěn)定,順行較好。

(2)在上停爐料期間各參數(shù)控制合理。以每?jī)膳右淮蝺艚沟姆绞窖a(bǔ)充焦批,使料層能夠均勻、合理分布,同時(shí),通過(guò)控制合理的壓差,均衡爐內(nèi)氣流分布,保持了較好的爐況,也減少了停爐過(guò)程中出現(xiàn)管道行程的機(jī)率,為安全順利停爐創(chuàng)造了良好的條件;小休風(fēng)前,ω[Si]按0.5-0.7%控制,鐵水硫含量0.030%左右,堿度按1.10控制,并保持了1480℃以上的物理熱,充分保證了鐵水的流動(dòng)性。如果按原計(jì)劃8:00的鐵休風(fēng),停爐料共43批正好到達(dá)風(fēng)口,小休風(fēng)前ω[Si]0.6%,將更有利于停爐過(guò)程中渣鐵排放

(3)停爐料計(jì)算準(zhǔn)確。停爐料理論鐵量680t,實(shí)際出鐵619.9t,再加砂口鐵20t,共640t鐵?紤]到空料線后,爐缸焦炭上浮,死鐵層鐵容鐵量增加,基本與實(shí)際相符。

(4)適當(dāng)控制高頂壓、大風(fēng)量、低壓差。在空料線過(guò)程中,充分采用大風(fēng)量、高頂壓、富氧,加快了料線的下降速度,同時(shí),隨著料面的降低,合理控制較低的壓差,有利于爐內(nèi)氣流的均衡分布,在料層變薄過(guò)程中,有效降低了產(chǎn)生管道的概率。

(5)霧化打水裝置使用得當(dāng)。爐頂打水霧化裝置的六個(gè)水頭霧化效果很好,且能夠單獨(dú)水量控制,能較準(zhǔn)確地控制打水量和打水部位,使?fàn)t頂煤氣成份中的H2%及O2%含量得到了有效控制。在整個(gè)空料線過(guò)程中,沒(méi)有發(fā)生明顯的爆震現(xiàn)象,為空料線降料面的安全提供了保障,并有利于長(zhǎng)時(shí)間維持大風(fēng)量作業(yè),增加煤氣回收,加快降料面過(guò)程。

(6)回收煤氣時(shí)間長(zhǎng)。本次停爐歷時(shí)13h,回收煤氣時(shí)間達(dá)9h,在空料線過(guò)程中,煤氣分析中H2%曾一度達(dá)到了11%,接近設(shè)定的12%的臨界值,但考慮到煤氣中O2%含量很低,僅0.1%左右,仍然堅(jiān)持煤氣回收, 22:30,煤氣分析中H2%已達(dá)到12.95%,O2%僅0.06%,仍未發(fā)生爆震現(xiàn)象。這也證明了,當(dāng)煤氣分析中O2%含量控制較低時(shí),H2%含量達(dá)12%仍可認(rèn)為處于安全范圍內(nèi)。在降料面后期,煤氣分析H2%達(dá)到13.14%,料面已到達(dá)爐腹下部,為確保安全,開(kāi)放爐頂放散閥,中止煤氣回收。

(7)停爐過(guò)程及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)口損壞并有效處置。在空料線前期,先后發(fā)現(xiàn)10#、14#風(fēng)口損壞,由于發(fā)現(xiàn)及時(shí),并合理閉水,直至停爐,有效避免了因壞風(fēng)口向爐缸漏水導(dǎo)致的煤氣成份中H2%含量大幅升高。同時(shí),也警示在停爐過(guò)程中,要密切關(guān)注風(fēng)口等冷卻設(shè)備狀況,發(fā)現(xiàn)異常必須及時(shí)、有效處置,避免對(duì)空料線過(guò)程造成影響。


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