煉鐵廠130、180燒結(jié)機850mm厚料層生產(chǎn)實踐
來源:2018年第六屆煉鐵對標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
煉鐵廠130、180燒結(jié)機850mm厚料層生產(chǎn)實踐劉文豪(煉鐵廠) 摘 要:本文介紹了煉鐵廠130、180燒結(jié)機通過布料設(shè)備優(yōu)化、實施梯形布料等措施將料層厚度由750mm提到到850mm,各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)…
煉鐵廠130、180燒結(jié)機850mm厚料層生產(chǎn)實踐
劉文豪
(煉鐵廠)
摘 要:本文介紹了煉鐵廠130、180燒結(jié)機通過布料設(shè)備優(yōu)化、實施梯形布料等措施將料層厚度由750mm提到到850mm,各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)改善,燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓強度提高0.67%,返礦率下降1.75%,燃耗降低1.36kg/t。
1 前言
130、180燒結(jié)機分別于1999年和2001年投產(chǎn),設(shè)計料層厚度為600mm,2013年對兩臺燒結(jié)機進(jìn)行大修改造,臺車墻板高度提高到750mm,燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量得到一定改善,但為了進(jìn)一步滿足高爐精料方針需要,確保高爐長周期穩(wěn)順,2017年2月在不進(jìn)行較大設(shè)備改造前提下,利用檢修時間對布料系統(tǒng)就行了優(yōu)化,料層厚度提高到了850mm,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度提高到78%以上,燃料消耗降低1.36kg/t,燒結(jié)礦高溫冶金性能改善。
2 厚料層燒結(jié)技術(shù)
眾所周知厚料燒結(jié)有利于改善燒結(jié)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),但隨著料層厚度增加帶來一系列問題:料層透氣性變差、燒結(jié)速度變慢、臺車兩側(cè)撒料嚴(yán)重、易形成過濕層或過濕層加厚等。
2.1 料層透氣性影響
料層透氣性是影響燒結(jié)過程重要因素,在現(xiàn)有原料及工藝條件下,隨著料層厚度的增加,料層間阻力增大,通過料層有效風(fēng)量減少,因此實施厚料層燒結(jié)時,必須相應(yīng)地改善料層的透氣性,尤其使用褐鐵礦比例較高時過濕層對透氣性影響更為突出,因此厚料層燒結(jié)需重點解決透氣性變差的問題。
2.2 產(chǎn)、質(zhì)量影響
由于透氣性變差,垂直燒結(jié)速度變慢,整個燒結(jié)過程完成時間延長,被迫降低機速,終點位置同樣控制在17#風(fēng)箱時料層厚度由750mm增加到850mm,130、180燒結(jié)機機速分別降低0.21 m/min、0.2m/min,對產(chǎn)量造成一定影響。
表1 料層厚度提高前后工藝參數(shù)情況
料層厚度 | 配重 | 垂直燒結(jié)速度 | 機速 | 終點位置 |
750mm | 600 | 17.68/18.06 | 1.13/1.15 | 17 |
850mm | 550 | 16.35/16.42 | 0.92/0.95 | 17 |
在質(zhì)量方面,隨著料層厚度的提高自動蓄熱作用增強,料層內(nèi)高溫保持時間相對增加,相對的可以降低燃料的用量,增強了燒結(jié)過程中的氧化氣氛,有利于各種物理化學(xué)反應(yīng)的充分進(jìn)行,以及粘結(jié)相礦物的結(jié)晶和再結(jié)晶,使燒結(jié)礦的結(jié)構(gòu)得到改善,另外臺車上層燒結(jié)礦強度較中下層強度低,而料厚增加后表層燒結(jié)礦比例相對減少,整個燒結(jié)礦的強度得到提高。
3 厚料層燒結(jié)實施
為了把料層厚度提高至850mm,我們把點火爐整體抬高100mm,在九輥最下面一輥子處安裝擋料板+擋板皮(擋料板高于臺車墻板,防止掛臺車,配合擋板皮密封),一直延伸至平料板,減少因料層厚度提高導(dǎo)致臺車兩側(cè)撒料嚴(yán)重。
3.1 強化制粒效果
(1)增加生石灰配比
生石灰遇水消化放熱提高料溫,同時其粘性強可大大改善混合料成球性能,適量增加生石灰配比來改善料層的透氣性,但生石灰用量的增加對其消化不利。因此在配料皮帶上增加2個霧化噴頭,使得生石灰預(yù)消化,確保生石灰在圓筒內(nèi)充分反應(yīng)。
(2)圓筒加裝霧化噴頭
原管道打孔給水方式(柱狀水)不利于混合料成球,混合機混合造球時間相對很短,但若全部改為霧化噴頭易造成噴頭堵死,嚴(yán)重時可能加不出水,是因為我車間所使用的水源包括脫硫廢水,含雜質(zhì)多,因此將霧化噴頭和原噴頭交替安裝,并定期對霧化噴頭進(jìn)行檢查清理。使用這種方式加水方法即強化制粒效果,又保證生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定。
圖1 二次圓筒出料口混合料>3mm比例
通過提高生石灰配比及使用霧化噴頭,混合料制粒效果好,其中>3mm比例由58%左右提高到68%左右,料層透氣性大為改善,為厚料層燒結(jié)打下基礎(chǔ)。
(3)提高料溫
過濕層是燒結(jié)過程中水汽在料層下部冷凝時形成的,為減少過濕層影響最好的方法是提高混合料的溫度,為此主要采取以下措施: ①將公司管網(wǎng)蒸汽及余熱發(fā)電鍋爐直排蒸汽送入熱水箱進(jìn)行加熱,保證加入圓筒水溫在80℃以上。②爐前混合料倉倉壁四周安裝噴嘴,使用蒸汽預(yù)熱,為了解決中間料溫低,兩邊料溫高問題,在混合料倉中間各增加2個噴嘴,可保證出料口左中右料溫均勻。通過以上措施可以使混合料的溫度達(dá)到65 ℃以上,減少過濕層對透氣性影響。
3.2 實施梯形布料
在臺車墻板不抬高前提下把料層厚度提高至850mm,即高出墻板100mm,勢必造成臺車兩側(cè)混合料大量撒落,為了解決這個問題,我們在兩側(cè)臺車墻板上沿接料板位置安裝斜向內(nèi)三角板,并在平料板后面安裝可上下自由活動擋輥,對高出臺車兩側(cè)混合料進(jìn)行壓實,既避免了兩側(cè)撒料又減少兩側(cè)漏風(fēng),緩解邊緣效應(yīng)。
3.3 漏風(fēng)治理
厚料層燒結(jié)一方面需要改善混合料透氣性,另外還需要專項漏風(fēng)治理,以提高通過料層有效風(fēng)量,減小料層提高后對產(chǎn)量影響。在檢修期間我們對機頭機尾密封板進(jìn)行整體更換、磨損嚴(yán)重的3-6#、17-18#風(fēng)箱進(jìn)行耐磨處理,風(fēng)箱內(nèi)側(cè)整體鋪耐磨鋼板、制定臺車修復(fù)標(biāo)準(zhǔn)化文件,按要求對臺車進(jìn)行修復(fù)。漏風(fēng)治理是一項需要長期堅持的工作,漏風(fēng)率下降是體質(zhì)增產(chǎn)的關(guān)鍵。
3.4 標(biāo)準(zhǔn)化操作管理
要實現(xiàn)厚料層操作除了以上措施之外, 還應(yīng)從操作和管理上著手確保厚料層燒結(jié)得以長久穩(wěn)定開展下去,為此我們根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)及設(shè)備條件,制定了相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化考核制度及厚料層操作方案,對違規(guī)操作班組進(jìn)行嚴(yán)厲考核,目前料層厚度穩(wěn)定在850mm,4個橫班操作也得以規(guī)范統(tǒng)一, 保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定。
表2 料層厚度提高前后生產(chǎn)指標(biāo)情況
料層厚度 | 燃耗(kg/t) | FeO | 轉(zhuǎn)鼓 | 返礦率 | RDI+3.15 |
750mm | 55.83 | 9.08 | 77.4 | 20.54 | 61.28 |
850mm | 54.47 | 8.98 | 78.07 | 18.79 | 68.57 |
從表2可以看出料層厚度提高100mm之后,轉(zhuǎn)鼓強度提高0.67%,返礦率下降1.75%,低溫還原指標(biāo)改善,燃耗降低1.36kg/t,厚料層燒結(jié)對改善燒結(jié)礦質(zhì)量及降耗效果顯著。
4 結(jié)語
通過強化制粒改善透氣性、梯形布料、漏風(fēng)治理、標(biāo)準(zhǔn)化操作等一系列措施,130、180燒結(jié)機實現(xiàn)850mm厚料層燒結(jié),燒結(jié)礦質(zhì)量得到明顯改善,固體燃料消耗降低,下一步我們將固化現(xiàn)有操作標(biāo)準(zhǔn),加大標(biāo)準(zhǔn)化檢查,確保生產(chǎn)過程穩(wěn)定,進(jìn)一步提高燒結(jié)礦產(chǎn)量。
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