淺談紅鋼3#高爐節(jié)能降本生產(chǎn)實(shí)踐
來源:第五屆煉鐵對(duì)標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
淺談紅鋼3#高爐節(jié)能降本生產(chǎn)實(shí)踐彭衛(wèi)東(紅河鋼鐵有限公司生產(chǎn)管理部)摘 要:紅鋼3號(hào)高爐(1350m3)采用板壁結(jié)合、薄壁爐襯、碳磚-----陶瓷杯復(fù)合爐底、軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)、PW型串罐無料…
淺談紅鋼3#高爐節(jié)能降本生產(chǎn)實(shí)踐
彭衛(wèi)東
(紅河鋼鐵有限公司生產(chǎn)管理部)
摘 要:紅鋼3號(hào)高爐(1350m3)采用板壁結(jié)合、薄壁爐襯、碳磚-----陶瓷杯復(fù)合爐底、軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)、PW型串罐無料鐘爐頂、卡魯金頂燃式熱風(fēng)爐等一系列先進(jìn)使用技術(shù),以實(shí)現(xiàn)高爐優(yōu)質(zhì)、低耗、高效、高產(chǎn)、長(zhǎng)壽生產(chǎn)。在紅鋼原燃料情況達(dá)不到高爐精料的前提下,大高爐的節(jié)能降本生產(chǎn)實(shí)踐及相關(guān)技術(shù)參數(shù)。
關(guān)鍵詞:高風(fēng)溫;富氧;大噴煤;生產(chǎn)實(shí)踐
1 前言
紅鋼3#高爐(1350m3)采用板壁結(jié)合、薄壁爐襯、碳磚-----陶瓷杯復(fù)合爐底、軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)、PW型串罐無料鐘爐頂、卡魯金頂燃式熱風(fēng)爐、皮帶上料等一系列先進(jìn)實(shí)用技術(shù),以實(shí)現(xiàn)高爐優(yōu)質(zhì)、低耗、高效、高產(chǎn)、長(zhǎng)壽、環(huán)保生產(chǎn),采用成熟、可靠、適用、先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備。使高爐一代爐齡(不中修)達(dá)到15年以上,熱風(fēng)爐壽命25年以上。3#高爐于2017年4月6日16::56點(diǎn)火開爐。
主要設(shè)計(jì)指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 單 位 | 指 標(biāo) | 備 注 |
高爐有效容積 | m3 | 1350 |
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年產(chǎn)生鐵 | 104t/a | 99.2 |
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年工作日 | d/a | 350 |
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日產(chǎn)鐵量 | t/d | 2835 | 最大3780t |
利用系數(shù) | t/(m3.d) | 2.1 | 最大2.8 |
焦 比 | Kg/t | 475 |
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煤 比 | Kg/t | 150 |
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渣 比 | Kg/t | 570 |
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熱風(fēng)溫度 | ℃ | 1200 |
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爐頂壓力 | MPa | 0.18 |
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冷風(fēng)壓力 | MPa | 0.36 |
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熟料率 | % | 83 | 燒75%,球8%,塊17% |
入爐礦品位 | % | 51.4 |
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高爐一代爐齡 | a | ≥15 |
2 高爐原燃料情況(2017年)
2.1 礦石
由于酸性礦石緊張,礦石來源雜,燒結(jié)礦用量鑒于60%至69%之間,綜合入爐品位較往年上升2.5%。煉鐵廠平均入爐品位為54.89%。較去年同期上升2%,焦比、礦耗有所下降,但還是渣量增大,爐門難以維護(hù)。爐內(nèi)透氣性變差,憋風(fēng)現(xiàn)象較為明顯,影響高爐操作及產(chǎn)能提高。2017年4月3#高爐用礦結(jié)構(gòu)自產(chǎn)燒結(jié)礦60+本部球團(tuán)15+天然塊礦25%;各礦種見表1表2:
表1

2017年,紅鋼燒結(jié)廠燒結(jié)礦平均品位51.43%,比去年同期上升2.16%,球團(tuán)礦品種有昆鋼球團(tuán)礦、印度球團(tuán)礦、華寧球團(tuán)礦,一粒球團(tuán)礦,塊礦有SiO2含量高的紅山塊礦及南非塊礦。對(duì)此,煉鐵廠對(duì)3#高爐實(shí)行精料專供方針,原燃料搭配好,用料結(jié)構(gòu)做到合理調(diào)配。
入爐礦石由于燒結(jié)新鐵料中進(jìn)口粉礦及貴沙粉礦使用比例大幅度增加,綜合入爐礦石品位上升2.00%,有害元素均大幅度下降,高爐順行程度較往年有所改善。
2.2 焦炭、煤粉
紅鋼高爐全部使用外購焦炭,2017年,在公司及有關(guān)部門支持下,焦炭品種精簡(jiǎn),焦炭冷、熱態(tài)強(qiáng)度及穩(wěn)定性等焦炭重要指標(biāo)改善明顯。煉鐵廠對(duì)高爐入爐焦進(jìn)行分品種入爐,高爐加強(qiáng)槽下篩分管理,嚴(yán)格按比例準(zhǔn)確搭配入爐。搭配20%品質(zhì)較優(yōu)的干熄焦+80%的83焦炭;3#高爐使用的焦種少。整體上高爐用焦結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、品質(zhì)改善。
目前3#高爐使用的焦種分析見表3
2.3 2017年3#高爐4、5月指標(biāo)統(tǒng)計(jì)記錄

3 高爐現(xiàn)狀
3#高爐利用熱風(fēng)爐高風(fēng)溫特點(diǎn),實(shí)行富氧大噴煤操作,在確保高爐穩(wěn)定順行,煤氣流分布合理,高爐熱能最大限度得到利用的前提下,逐漸提高風(fēng)溫至上限水平。并有計(jì)劃的準(zhǔn)備進(jìn)行熱風(fēng)爐空、煤氣雙預(yù)熱系統(tǒng)(準(zhǔn)備上煤氣預(yù)熱系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)雙預(yù)熱),提高熱風(fēng)爐燒爐煤氣的發(fā)熱值,為提高噴煤比,進(jìn)一步降低焦比作準(zhǔn)備。
3.1高風(fēng)溫對(duì)高爐冶煉的作用
(1)提高熱風(fēng)溫度帶入的物理熱將使焦比降低,產(chǎn)量提高,單位生鐵的煤氣減少,爐頂溫度有所下降。高爐內(nèi)熱量來源于兩個(gè)方面,一是風(fēng)口前碳素燃燒放出的化學(xué)熱,二是熱風(fēng)爐帶入的物理熱。后者增加,前者減少,焦比即可降低,但是碳素燃燒放出的化學(xué)熱不能在爐內(nèi)全部利用(隨著碳素燃燒必然產(chǎn)生大量的煤氣,這些煤氣將攜帶部分熱量從爐頂逸出,即熱損失)。而熱風(fēng)帶入的熱量在高爐內(nèi)是100%被有效利用?梢哉f,熱風(fēng)帶入的熱量比碳素燃燒放出的熱量要有用得多。
(2)采用噴吹燃料(使用脫濕鼓風(fēng))之后為了補(bǔ)償爐缸由于噴吹物(或水分)分解造成的溫度降低,必須要提高風(fēng)溫,作用有利于增加噴吹量和提高噴吹效果。提高風(fēng)溫還可以加快風(fēng)口前焦炭的燃燒速度,熱量更集中于爐缸,使高溫區(qū)域下移,中溫區(qū)域擴(kuò)大,有利于間接還原發(fā)展,直接還原降低。風(fēng)溫的改變也是3#高爐調(diào)劑爐況的重要手段之一。
3.2 3#高爐風(fēng)溫的使用
紅鋼3#高爐采用卡魯金頂燃式熱風(fēng)爐來加熱所鼓入高爐的風(fēng),可將風(fēng)溫提高至1150℃,這是3#高爐煉鐵技術(shù)進(jìn)步的關(guān)鍵。同時(shí)卡魯金頂燃式熱風(fēng)爐提供的高風(fēng)溫成為3#高爐提高冶煉技術(shù)最有效的手段之一,大幅度降低焦比,高風(fēng)溫可允許高煤比的走向?娠@著提高3#高爐生鐵產(chǎn)量。因高爐利用系數(shù)=冶煉強(qiáng)度/焦比,在降低焦比的同時(shí)利用系數(shù)升高,高風(fēng)溫可降低焦比替代部分焦炭,允許高煤比,進(jìn)而取得可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
3.3 煤粉噴吹
提高噴煤置換比的措施
影響噴煤置換比的因素主要有:煤的質(zhì)量、煤粉燃燒的好壞、煤粉氣化程度、高爐操作、風(fēng)溫、富氧、爐頂壓力以及高爐直接還原度等因素,其中:
(1)灰分要低,經(jīng)驗(yàn)表明灰分降低1%,置換比可提高1.4%-1.5%;煤粉粒度要細(xì),在-200目以下,單個(gè)煤粉顆粒的比表面積越大,與氧的反應(yīng)越快,反應(yīng)時(shí)間越短,煤粉噴吹量可以增大。煤粉在風(fēng)口前要完全燃燒,資料上顯示,小于200目的比例要大于80%。燃燒的限制因素為熱力學(xué)因素,增加鼓風(fēng)含氧量就能提高煤粉燃燒率。
(2)保證有足夠的氧氣使其完全燃燒。提高富氧率是提高煤比最有效的措施之一,首先,富氧提高鼓風(fēng)含氧濃度,加速煤粉在風(fēng)口前燃燒,提高燃燒率;其次,富氧能維持較高的理論燃燒溫度,彌補(bǔ)風(fēng)口前煤粉分解吸熱所消耗的熱量。
(3)保持一定的理論燃燒溫度,煤粉在風(fēng)口前燃燒會(huì)使風(fēng)口理論燃燒溫度降低,提高風(fēng)溫及富氧可促進(jìn)風(fēng)口前煤粉燃燒完全。在高爐冶煉的其他參數(shù)不變時(shí),風(fēng)溫上升100℃,可提高理論燃燒溫度80℃左右,鼓風(fēng)中含氧量增加1%,理論燃燒溫度升高40℃左右。在高爐操作中,適當(dāng)抑制邊緣氣流,發(fā)展中心的上部調(diào)劑,可減少未燃煤粉隨煤氣溢出爐外。
3.4 富氧噴煤強(qiáng)化冶煉
(1)富氧鼓風(fēng)使T理升高,鼓風(fēng)量變小,煤氣量減少,高溫區(qū)下移,爐頂溫度降低,冶煉行程加快,爐料在爐內(nèi)停留時(shí)間縮短;而噴吹煤粉則使T理降低,鼓風(fēng)量增大,煤氣量增加,中心氣流發(fā)展?fàn)t缸溫度均勻,高中溫區(qū)擴(kuò)大,爐頂溫度升高,焦比降低,料柱礦焦比例增大,爐料在爐內(nèi)停留時(shí)間增長(zhǎng)?梢姼谎鹾蛧姶得悍蹖(duì)高爐冶煉過程大部分參數(shù)的影響是相反的,兩者結(jié)合可互相揚(yáng)長(zhǎng)避短,更好發(fā)揮高爐效率。
(2)隨著鼓風(fēng)含氧和噴吹煤粉量的增加,高爐冶煉行程諸如爐料和煤氣流分布,爐內(nèi)溫度場(chǎng)的變化以及還原與熱交換過程均發(fā)生明顯變化,因此,必須正確掌握富氧噴煤特征和調(diào)節(jié)規(guī)律及時(shí)采取適宜的調(diào)節(jié)方法以控制爐況穩(wěn)定順行,實(shí)現(xiàn)最佳生產(chǎn)指標(biāo)。就紅鋼3#高爐現(xiàn)有原料條件,3#高爐2017年平均煤比138 Kg/t,最大煤比150 Kg/t,平均富氧率1.67%。根據(jù)3#高爐的實(shí)際情況,年平均煤比及富氧率,均沒有達(dá)到好的水平,可以實(shí)現(xiàn)富氧大噴煤。
4 加強(qiáng)工藝及設(shè)備管理(在原料條件達(dá)不到精料的前提下怎樣管理)
(1)提高熟料比和入爐礦品位。通過高爐系統(tǒng)、燒結(jié)系統(tǒng)、料場(chǎng)等部門協(xié)同努力,原料結(jié)構(gòu)得到有效改善。
(2)強(qiáng)化爐料篩分工作。為了有效降低入爐料粉末,嚴(yán)格控制入爐粉末≤1.5%,對(duì)3#高爐篩分設(shè)施進(jìn)行了一系列改造,加強(qiáng)對(duì)生塊礦、球團(tuán)礦篩分系統(tǒng)的管理,在焦炭篩上增加控料導(dǎo)板,以便更好地調(diào)控給料速度,在管理上實(shí)行每班安排槽下操作工嚴(yán)格控制料流閥開度,及時(shí)清理震動(dòng)篩,大大減少了粉末入爐量。
(3)改變用焦模式,改善和穩(wěn)定焦炭質(zhì)量。由于紅鋼沒有自產(chǎn)焦炭,外購焦成分、理化性能差異大,導(dǎo)致高爐熱制度一直處于不穩(wěn)定狀態(tài),極易造成爐況失常。通過改變用焦模式,將外購焦炭用量改為質(zhì)量中等的天能焦加83焦,從而更加穩(wěn)定了3#高爐的焦炭質(zhì)量,滿足了高爐強(qiáng)化冶煉、穩(wěn)定熱制度的要求。
(4)采用合理的爐料結(jié)構(gòu)。抓住原燃料質(zhì)量改善的有利時(shí)機(jī),不斷優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),保證入爐熟料比在65%--69%之間,2017年4、5月入爐品位始終保持在54.89%左右,一定程度上降低了渣量,為高爐強(qiáng)化冶煉創(chuàng)造了條件。
(5)強(qiáng)化高爐操作管理。根據(jù)不同時(shí)期的變化做到及時(shí)調(diào)整,制定合理的操作方針。密切注意爐溫的變化,堅(jiān)決杜絕因漏水、煤氣流失常造成的爐涼事故。嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的值班工長(zhǎng)分析會(huì)制度,分析個(gè)人操作得失和總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn),制定下一階段的操作方針。
()加強(qiáng)燒結(jié)礦的使用管理。加強(qiáng)氯化鈣添加劑的管理工作,均勻添加,保持燒結(jié)礦較高的低溫還原粉化指數(shù)。對(duì)燒結(jié)礦供應(yīng)實(shí)行先報(bào)分析后供料的程序,對(duì)燒結(jié)礦實(shí)行分倉存放,高爐工長(zhǎng)對(duì)不同堿度燒結(jié)礦搭配使用,認(rèn)真計(jì)算入爐堿度配比的核算,穩(wěn)定造渣制度。規(guī)定每班接班后必須檢查燒結(jié)礦的使用情況,禁止人為的長(zhǎng)期只用部分倉的燒結(jié)礦,造成其它倉燒結(jié)礦存放過久,強(qiáng)度變差的現(xiàn)象。
(6)加強(qiáng)設(shè)備管理。抓好設(shè)備點(diǎn)檢,盡量減少因設(shè)備故障造成高爐減風(fēng)和慢風(fēng),尤其是杜絕重大設(shè)備事故,因?yàn)橛纱艘l(fā)的高爐長(zhǎng)時(shí)間或非計(jì)劃休風(fēng)對(duì)高爐合理操作爐型的破壞。
(7)加強(qiáng)爐前管理。強(qiáng)化鐵口維護(hù),確保爐門深度,保證爐前安全排放渣鐵。做到每爐排凈渣鐵,嚴(yán)格控制出鐵量與理論鐵量匹配。因紅鋼3#高爐鐵路線較為復(fù)雜,雙鐵口單線出鐵,認(rèn)真組織鐵罐調(diào)配情況,保證出鐵間隔控制在30min以內(nèi),盡量避免憋風(fēng)現(xiàn)象發(fā)生,為高爐穩(wěn)定順行創(chuàng)造條件。
5合理的操作制度
操作上首先保證爐況順行,在此基礎(chǔ)上力爭(zhēng)穩(wěn)定爐溫,利用上下部調(diào)劑手段配合糾正偏料和制止管道,使煤氣利用有所改善。
5.1 送風(fēng)制度。
高爐仍實(shí)行全風(fēng)壓、全風(fēng)量、爐頂高壓操作。根據(jù)爐況的順行狀況風(fēng)口進(jìn)風(fēng)面積保持.2414m2。通過調(diào)節(jié)后,保證入爐風(fēng)量,穩(wěn)定了風(fēng)壓,活躍了爐缸,保證了兩道氣流的順暢,雖然入爐風(fēng)量有所減少但高爐順行狀況得到了很大改善。
5.2 裝料制度。
根據(jù)實(shí)際情況,將裝料制度確定為全倒分裝C O ,以抑制邊緣過盛的煤氣流,發(fā)展中心氣流。2017年3#高爐使用的裝布料方式見表4;

5.3 熱制度
考慮到既要冶煉低硅生鐵,又要防止出現(xiàn)爐涼,確定〔Si〕的控制范圍為0.25%~0.45%,〔S〕的控制范圍為0.025%~0.070%,并嚴(yán)格規(guī)定〔Si〕下限不得低于0 .25%,否則必須減風(fēng)控制。嚴(yán)格熱風(fēng)爐燒爐操作管理,采用合理的操作方式及換爐時(shí)間,保持風(fēng)溫長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定。
5.4 造渣制度。
紅鋼高爐往年的入爐原燃料的堿金屬、TiO2含量較高,其中爐渣中Al2O3 含量平均為12.98%,使得冶煉過程中的渣鐵流動(dòng)性差,堿金屬不易隨渣鐵排出,容易導(dǎo)致堿金屬在爐內(nèi)的循環(huán)富集,且爐缸經(jīng)常出現(xiàn)堆積,影響順行。對(duì)此,煉鐵廠一方面要求采購部門采購堿金屬、TiO2、Al2O3等含量較低的原料,堵截源頭,并要求質(zhì)檢部門增加對(duì)高爐使用爐料的檢驗(yàn)次數(shù),及時(shí)反饋信息。另一方面規(guī)定在確保鐵水質(zhì)量的前提下選擇較低爐渣堿度的造渣制度。
6 結(jié)語
紅鋼煉鐵廠3#高爐通過采取一系列符合自身實(shí)際情況的技術(shù)措施,確保了爐況的穩(wěn)定順行,高爐生產(chǎn)得到了進(jìn)一步強(qiáng)化。3#高爐生產(chǎn)實(shí)踐表明,在現(xiàn)有的原燃料條件下,加強(qiáng)爐體維護(hù),靈活利用上下部調(diào)劑手段,制定合理的操作制度和管理措施,加強(qiáng)爐前出鐵管理及槽下篩分工作的管理,大高爐同樣可以獲得較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
參考文獻(xiàn)
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