高爐爐墻結(jié)厚原因分析及處理
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高爐爐墻結(jié)厚原因分析及處理趙東明 王光偉 胡德順 吳優(yōu) 呂寶棟(鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵有限公司)摘 要:針對(duì)鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵高爐 2016年4月份爐墻結(jié)厚問題,對(duì)其產(chǎn)生原因進(jìn)行了調(diào)查、研究…
高爐爐墻結(jié)厚原因分析及處理
趙東明 王光偉 胡德順 吳優(yōu) 呂寶棟
(鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵有限公司)
摘 要:針對(duì)鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵高爐 2016年4月份爐墻結(jié)厚問題,對(duì)其產(chǎn)生原因進(jìn)行了調(diào)查、研究、分析,通過(guò)采用打水降料線方法,快速解決了爐墻結(jié)厚的問題,使高爐爐況迅速恢復(fù)正常,取得較好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)結(jié)果。
關(guān)鍵詞:高爐,結(jié)厚,打水,降料面
朝陽(yáng)鋼鐵2600m3高爐由中冶賽迪設(shè)計(jì)院總承包設(shè)計(jì), 第二代爐役于2013年11月16日投產(chǎn),高爐利用系數(shù)在7天后達(dá)2.00t/(m3.d),在隨后的生產(chǎn)過(guò)程中利用系數(shù)基本維持在2.3t/(m3.d)左右的水平,煉鐵廠從2013年開始控制高爐的核心工作是通過(guò)控制燒結(jié)礦質(zhì)量、焦炭質(zhì)量和高爐操作,實(shí)現(xiàn)了高爐長(zhǎng)周期穩(wěn)定順行。
從2015年開始,為了降成本需要,徹底取消了質(zhì)量較好的回轉(zhuǎn)窯球團(tuán),并采用價(jià)格相對(duì)較低的當(dāng)?shù)刎Q爐球團(tuán)和塊礦,最終實(shí)現(xiàn)70%燒結(jié)+15%豎爐球團(tuán)+15%塊礦的經(jīng)濟(jì)料入爐,將高爐的效益最大化,但隨即帶來(lái)的問題是燒結(jié)礦質(zhì)量、焦炭質(zhì)量、高爐操作必須保持穩(wěn)定,這三者任何一方出現(xiàn)問題,對(duì)高爐的影響都是致命的。2016年3~5月期間,由于高爐爐料急劇惡化,高爐爐況逐步失常,長(zhǎng)時(shí)間處理沒有得到有效改善,根據(jù)各方面判斷,懷疑高爐爐型已發(fā)生變化(主要集中在爐身區(qū)域塊狀帶),2016年5月1日開始降料面進(jìn)行觀察,在北、西北、南、西南四個(gè)方向出現(xiàn)爐墻結(jié)厚,因此,鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵煉鐵廠針對(duì)此問題進(jìn)行了調(diào)查研究,采取有效措施,解決了高爐爐墻結(jié)厚問題,為同類型高爐提供一定參考。
1爐墻結(jié)厚的原因
1.1爐況失常
2015年12月份高爐屬于限產(chǎn)狀態(tài),經(jīng)過(guò)2016年1月份的穩(wěn)定提產(chǎn),2月份高爐已經(jīng)徹底恢復(fù)正常,高爐平均日產(chǎn)達(dá)到5941t/d的,2016年3月份由于受外部環(huán)境的影響,燒結(jié)、高爐配礦結(jié)構(gòu)變化頻繁,由于當(dāng)時(shí)高爐爐缸工作狀態(tài)好,3月中上旬并沒有完全體現(xiàn)出來(lái),但從下旬開始高爐已開始出風(fēng)量減少,風(fēng)壓波動(dòng)較大的情況,3月26日燒結(jié)配礦中的卡拉拉礦粉由40%提高至53%導(dǎo)致燒結(jié)礦質(zhì)量完全惡化,3月31日開始高爐失常。爐況失常主要由以下幾方面原因造成的
1.1.1燒結(jié)變料頻繁
2016年3月份由于燒結(jié)鐵料降成本需要,燒結(jié)鐵料始終低庫(kù)存運(yùn)行,同時(shí)出現(xiàn)運(yùn)輸困難,為了保產(chǎn),燒結(jié)配礦在短短一個(gè)月之內(nèi)變更次數(shù)7次,1個(gè)月之內(nèi)變更次數(shù)如此之多在朝陽(yáng)鋼鐵歷史上是從沒有過(guò)的,由于精礦粉嚴(yán)重不足,將卡拉拉礦粉配比由以前最高20%提高至53%(見表1),造成燒結(jié)礦質(zhì)量惡化,燒結(jié)質(zhì)量變化情況見表2。
由表2可看出燒結(jié)礦<5的粒級(jí)由2016年2月份的4.41%上升至3月份的4.76%,5-10mm的粒級(jí)由2月份的14.55%上升至3月份的19.14%,燒結(jié)礦平均粒級(jí)由2月份的21.60%降至3月份的19.82%。入爐粉末明顯增多。
由于燒結(jié)礦配料變更頻繁,造成燒結(jié)礦質(zhì)量波動(dòng)較大,燒結(jié)冶金性能變差,尤其是物理性能變化較大,造成燒結(jié)入爐粉末增多。為了減少入爐粉末,煉鐵廠在處理爐況時(shí),將槽下篩孔由3.5mm改成5.5mm,將入爐粉末控制在2%以內(nèi)。
表1燒結(jié)配比變更情況(質(zhì)量分?jǐn)?shù))
時(shí)間 | PB | 混合粉 | 卡拉拉 | 弓浮 | 地精 | 雜料 |
3月2日 | 49% | 10% | 10% | 15% | 0% | 16% |
3月7日 | 54% | 10% | 20% | 0% | 0% | 16% |
3月20日 | 54% | 0% | 30% | 0% | 0% | 16% |
3月24日 | 43% | 0% | 40% | 0% | 0% | 17% |
3月26日 | 30% | 0% | 53% | 0% | 0% | 17% |
3月30日 | 53% | 0% | 30% | 0% | 0% | 17% |
4月2日 | 43% | 0% | 30% | 0% | 10% | 17% |
表2燒結(jié)質(zhì)量變化情況(質(zhì)量分?jǐn)?shù))%
月份 | <5 | 5-10 | 10-16 | 16-25 | 25-40 | >40 | 平均粒級(jí)(mm) |
1月份 | 4.29 | 14.07 | 19.17 | 25.92 | 24.78 | 11.75 | 21.98 |
2月份 | 4.41 | 14.55 | 18.83 | 26.94 | 25.76 | 9.47 | 21.60 |
3月份 | 4.76 | 19.15 | 22.18 | 24.36 | 22.08 | 7.46 | 19.82 |
4月份 | 4.68 | 19.46 | 22.47 | 22.34 | 22.42 | 8.62 | 20.04 |
1.1.2高爐爐料品種變化頻繁
2016年3月份高爐酸性料也處于低庫(kù)存運(yùn)行且運(yùn)輸困難,導(dǎo)致酸性料結(jié)構(gòu)變化頻繁,其中結(jié)構(gòu)變化較大的有6次,由于變料頻繁,且變料幅度較大,高爐軟熔區(qū)間就會(huì)波動(dòng)較大,引起煤氣流不穩(wěn)定,導(dǎo)致爐況波動(dòng)較大,引起爐況失常,尤其是地方球團(tuán)礦冶金性能變差,低溫還原粉化+3.15mm(標(biāo)準(zhǔn)≥90%)只有55.8%;-0.5mm(標(biāo)準(zhǔn)≤5%)達(dá)到37%,加劇惡化了高爐透氣性。高爐結(jié)構(gòu)變化情況見表3.
表3高爐結(jié)構(gòu)變化情況
時(shí)間 | 承德 | PB塊 | 青龍 | 地球 | 燒結(jié) |
3月1日 | 14% | 15% |
| 3% | 68% |
3月3日 | 15% | 15% |
|
| 70% |
3月10日 | 12% | 15% |
| 3% | 70% |
3月13日 | 7% | 15% |
| 6% | 72% |
3月15日 | 4% | 15% |
| 8% | 72% |
3月18日 | 0% | 15% | 7% | 8% | 70% |
1.1.3焦炭配煤結(jié)構(gòu)頻繁
焦炭配煤的變化對(duì)高爐煤氣流的變化造成一定的影響,根據(jù)朝陽(yáng)鋼鐵的經(jīng)驗(yàn),焦炭每變一次配比,焦炭質(zhì)量需要3天時(shí)間穩(wěn)定,所以焦炭配煤的變化也是爐況失常的一個(gè)重要原因。焦炭配煤結(jié)構(gòu)變化見表4
表4焦炭配煤結(jié)構(gòu)變化情況(質(zhì)量分?jǐn)?shù))%
變更時(shí)間 | 焦煤華晉1_8 | 焦煤西曲高硫 | 焦煤屯蘭 | 焦煤1f3俊德8級(jí) | 焦煤1f3臨渙 | 肥煤開灤古冶 | 肥煤霍州李雅莊 | 肥煤辛置 | 瘦煤義棠 |
2016/3/15 |
| 35 |
| 18 | 10 | 10 |
| 10 | 17 |
2016/3/24 |
| 20 | 15 | 16 | 8 |
| 8 | 14 | 19 |
2016/4/6 | 15 |
| 20 | 16 | 8 |
| 8 | 14 | 19 |
1.2 高爐鈦負(fù)荷高
朝陽(yáng)鋼鐵從降成本的需要,采用一些高鈦的爐料,鈦負(fù)荷基本控制在10kg/tfe左右,鈦負(fù)荷高,會(huì)造成渣鐵粘稠,流動(dòng)性較差,為了降低其負(fù)作用,采取了一些技術(shù)措施如降低爐渣堿度,低爐溫操作,縮小風(fēng)口面積。在爐況順行和爐缸工作狀態(tài)良好的情況,高鈦爐料對(duì)高爐影響較小,一旦爐況波動(dòng)時(shí),它會(huì)加劇爐況的惡化,鈦負(fù)荷高也是高爐結(jié)厚的重要因素;
1.3 高爐堿金屬和鋅負(fù)荷較高
高爐堿金屬含量4.4kg/tfe超控制標(biāo)準(zhǔn)(2.5 kg/tfe )1.76倍,鋅負(fù)荷較高為0.9kg/tfe,超控制標(biāo)況(0.15kg/tfe)6倍,在爐況波動(dòng)大、入爐粉末多和堿金屬和鋅負(fù)荷較高的情況下,促使高爐爐墻結(jié)厚。總之,由于爐料結(jié)構(gòu)和爐料冶金性能變化較大,此外頻繁發(fā)生管道、懸料后,導(dǎo)致高爐氣流失常,再加上已經(jīng)具備爐墻結(jié)厚的條件(高爐爐況波動(dòng)、入爐粉末增多、堿金屬、鋅負(fù)荷高),促使?fàn)t墻結(jié)厚。
2爐墻結(jié)厚的判斷
2.1 爐身溫度呆滯
2016年4月24日~5月6日10~13段爐身溫度趨勢(shì)圖分別見圖1~4所示。
高爐自 2 0 16年 3月 31日懸料后, 4月2 4日開始 10段鑄鐵冷卻壁溫度波動(dòng)逐步減少,4月26日8個(gè)方向呆滯 ,爐墻溫度低點(diǎn)6 0℃左右不動(dòng); 4月 26日鑄鐵冷卻壁(11、1 2、13段) 溫度在西北、西、西南、南四個(gè)方向也趨于呆滯, 爐墻溫度低點(diǎn)60℃以下,說(shuō)明4月24日開始鑄鐵冷卻壁開始結(jié)厚。
2016年4月24日~5月1日,10段冷卻壁8個(gè)方向全部呆滯不動(dòng),可初步判斷爐墻周向結(jié)厚,5月3日爐墻結(jié)厚處理后,壁體恢復(fù)正常波動(dòng)。見圖1

2016年4月24日~5月1日,11、12、13段冷卻壁西北、西、西南、南4個(gè)方向全部呆滯不動(dòng),可初步判斷此區(qū)域爐墻部分結(jié)厚,5月3日爐墻結(jié)厚處理后,壁體恢復(fù)正常波動(dòng)(見圖2~4)。

2.2 爐體冷卻水水溫差呈下降趨勢(shì)
隨高爐強(qiáng)度及爐況順行的水平不同, 爐體軟水八分區(qū)冷卻水平均水溫差有所差別,
但基本穩(wěn)定在一定水平。朝陽(yáng)高爐爐體軟分區(qū)水溫差基本穩(wěn)定在6℃左右,4月24日后水溫差呈現(xiàn)急劇下降的趨勢(shì)。尤其在北和西北方向水溫差下降至2℃以下,說(shuō)明爐墻結(jié)厚的可能性增大,2016年4月7日~4月30日爐身水溫差趨勢(shì)見圖5所示。

從爐身溫度呆滯和爐體冷卻水溫差變化可基本確定爐墻結(jié)厚,決定5月1日開始降料面進(jìn)行觀察,休風(fēng)降料線到8m左右,接近12段鑄鐵冷卻壁,發(fā)現(xiàn)12、13段冷卻壁爐墻有約2/3圓周方向結(jié)厚,露出部分厚度約200~500mm粘結(jié)物,主要集中在北、西北、南、西南方向,上小下大, 為灰質(zhì)粉塊狀,爐墻結(jié)厚,預(yù)計(jì)結(jié)厚至10段冷卻壁附近,休風(fēng)降料面爐墻結(jié)厚狀況見圖6。

3采取的措施
3.1 爐墻結(jié)厚處理
判斷爐墻結(jié)厚后,下一步就是如何處理爐墻粘結(jié)問題,由于朝陽(yáng)鋼鐵屬單高爐生產(chǎn),處理爐墻粘結(jié)是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程,對(duì)朝陽(yáng)公司整個(gè)經(jīng)營(yíng)會(huì)造成巨大影響,所以公司決定采用打水降料面,將料面降至風(fēng)口采用打水爆震自然脫落方式或處理不完全時(shí)采用爆破的方式處理爐墻粘結(jié)。
高爐定于2016年5月1日進(jìn)行預(yù)休風(fēng),安裝打水槍,5月2日采用回收煤氣打水降料面,料線降至風(fēng)口附近。如果爐墻粘結(jié)物沒有完全脫落,采用爆破的手段將粘結(jié)物全部清理。
3.2 降料面前的準(zhǔn)備工作
3.2.1準(zhǔn)備打水槍
制作4支打水槍。長(zhǎng)6米,直徑51毫米,前3.3米每隔90度圓弧鉆一排眼,共4排眼,孔徑4毫米,孔距離100毫米,每支槍鉆眼132個(gè),此4支槍作為打水系統(tǒng)及調(diào)節(jié)爐頂溫度用,從十字測(cè)溫孔插入,水量表接入高爐中控室,以便觀察。預(yù)休風(fēng)后,安裝打水槍,并將損壞的風(fēng)口更換。
3.2.2煤氣成分取樣工作
調(diào)度室與化驗(yàn)室聯(lián)系,降料線期間30分鐘化驗(yàn)一次爐頂煤氣成分(CO,CO2,H2,O2),化檢驗(yàn)負(fù)責(zé)取樣、送樣,并做好隨料面降低對(duì)應(yīng)煤氣成分曲線圖,以指導(dǎo)停爐
3.3打水降料面操作參數(shù)控制
風(fēng)量不超過(guò)36003/min,爐頂溫度控制在250~300℃之間,爐頂壓力≤0.1Mpa。料線至24米時(shí),通氮?dú)獗Wo(hù)煤氣中含氫氣<12%,氧氣<2%。采用爆震的手段清除爐墻粘結(jié)物,打水降料面參數(shù)控制見表5
表5打水降料面參數(shù)控制
時(shí)間 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 風(fēng)溫 | 頂壓 | 頂溫 | 打水量 | N2 | H2 | CO | CO2 | O2 | 料線 |
0:30 | 1700 | 61 | 940 | 5 | 230 | 33 |
|
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| 6.65 |
1:00 | 1700 | 67 | 937 | 14 | 234 | 48 | 64.35 | 0.98 | 19.57 | 8.24 | 0.31 |
|
1:30 | 2750 | 130 | 1043 | 42 | 270 | 65 | 60.71 | 1.37 | 19.96 | 11.0 | 0.63 |
|
2:00 | 3340 | 158 | 1051 | 64 | 270 | 70 | 58.88 | 1.35 | 22.7 | 10.61 | 0.69 |
|
2:30 | 2980 | 144 | 1037 | 64 | 245 | 75 | 58.67 | 1.48 | 23.16 | 9.56 | 0.57 |
|
3:00 | 3144 | 150 | 1049 | 70 | 262 | 82 | 58.01 | 1.56 | 23.31 | 10.51 | 0.64 | 11.5 |
3:30 | 3300 | 165 | 1049 | 88 | 273 | 105 | 57.56 | 2.09 | 24.62 | 10.08 | 0.71 |
|
4:00 | 3301 | 165 | 1047 | 97 | 290 | 105 | 57.59 | 2.5 | 24.1 | 10.33 | 0.67 |
|
4:30 | 3315 | 166 | 1049 | 104 | 251 | 110 | 56.33 | 3.13 | 24.03 | 10.74 | 0.59 |
|
5:00 | 3422 | 156 | 1051 | 92 | 244 | 121 | 56.26 | 3.83 | 24.14 | 10.67 | 0.74 | 17.19 |
5:30 | 3674 | 151 | 1043 | 90 | 270 | 119 | 56.42 | 4.22 | 23.3 | 10.57 | 0.68 |
|
6:00 | 3517 | 154 | 1004 | 90 | 283 | 122 | 56.32 | 4.78 | 22.9 | 10.82 | 0.66 |
|
6:30 | 3420 | 154 | 1004 | 88 | 293 | 122 | 55.69 | 5.74 | 22.1 | 10.30 | 0.63 |
|
7:00 | 3520 | 147 | 999 | 93 | 263 | 122 | 55.74 | 6.15 | 22.6 | 11.51 | 0.56 | 20.35 |
7:30 | 3510 | 151 | 1003 | 94 | 314 | 120 | 54.62 | 7 | 22.47 | 10.72 | 0.59 |
|
8:00 | 2984 | 110 | 1004 | 63 | 225 | 120 | 53.67 | 8.04 | 22.12 | 12.85 | 0.65 |
|
8:30 | 2935 | 109 | 985 | 63 | 273 | 122 | 53.62 | 8.32 | 22.02 | 12.18 | 0.64 |
|
9:00 | 2976 | 111 | 978 | 65 | 283 | 122 | 52.28 | 8.61 | 22.18 | 11.94 | 0.66 | 20.62 |
9:30 | 2376 | 100 | 981 | 58 | 272 | 122 | 52.94 | 8.55 | 21.93 | 13.26 | 0.53 |
|
10:00 | 2293 | 96 | 951 | 58 | 340 | 122 | 52.03 | 8.51 | 21.91 | 13.14 | 0.63 |
|
10:30 | 2295 | 54 | 912 | 53 | 347 | 80 | 52.67 | 8.4 | 19.3 | 15.40 | 0.64 |
|
11:00 | 1958 | 43 | 892 | 50 | 310 | 85 |
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11:30 | 1725 | 44 | 867 | 53 | 321 | 85 |
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12:00 | 1850 | 36 | 869 | 14 | 352 | 72 |
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12:30 | 1875 | 36 | 954 | 16 | 314 | 94 |
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13:00 | 1903 | 36 | 950 | 16 | 275 | 101 |
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13:30 | 1885 | 21 | 840 | 9 | 288 | 58 |
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14:00 | 1117 | 7 | 440 | 2 | 306 | 30 |
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14:30 | 1100 | 11 | 427 | 8 | 300 | 12 |
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15:00 | 1098 | 11 | 414 | 7 | 323 | 11 |
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4取得的效果
從2016年5月1日24時(shí)~5月2日15時(shí),經(jīng)過(guò)905分鐘的打水降料面,將料面降至風(fēng)口區(qū)域,由于在休風(fēng)過(guò)程中打水產(chǎn)生的爆震,爐墻粘結(jié)物全部脫落,解決了高爐爐墻結(jié)厚問題,高爐快速恢復(fù)了正常生產(chǎn),達(dá)到了良好效果。休風(fēng)降料面后爐墻脫落狀況見圖7。

5 結(jié)語(yǔ)
(1)高爐原燃料的波動(dòng)容易造成氣流的波動(dòng)和軟熔帶位置的變化,導(dǎo)致爐墻結(jié)厚。所以高爐爐料結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定是非常重要的,鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵公司在今后的生產(chǎn)中應(yīng)在原料庫(kù)存管理上采用2種以上的原料作為骨架料,小品種互相替換,以降低成本,實(shí)現(xiàn)燒結(jié)配料1個(gè)月至多變動(dòng)一次的目標(biāo)。
(2)減少入爐粉末,煉鐵廠在處理爐況時(shí),將槽下篩孔由3.5mm改成5.5mm,減少粉末入爐,在以后的生產(chǎn)中更加重視燒結(jié)礦粒級(jí)的變化,將入爐粉末控制在2%以內(nèi)。
(3)重視高爐堿金屬和鋅入爐,堿金屬含量過(guò)高,容易造成入爐焦炭粉化,爐墻結(jié)厚,同樣會(huì)影響高爐穩(wěn)定順行,而且堿金屬和鋅造成的高爐失常其處理難度更大,所以朝陽(yáng)鋼鐵今后把堿金屬和鋅負(fù)荷分析作為重點(diǎn)工作來(lái)做;
(4)能夠及時(shí)快速判斷爐墻結(jié)厚,采用打水降料面不失為快速消除爐墻粘結(jié)厚的方法;
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