回火溫度對(duì)3Cr2MnNiMoV鋼組織與力學(xué)性能的影響
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預(yù)硬型塑料模具鋼是根據(jù)用戶使用性能和要求進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理,用戶得到材料可直接加工成模具就可以使用的塑料模具鋼,避免了熱處理所造成的脫碳、開裂、變形等缺陷。1.2738塑料模具鋼是常用的預(yù)硬…
預(yù)硬型塑料模具鋼是根據(jù)用戶使用性能和要求進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理,用戶得到材料可直接加工成模具就可以使用的塑料模具鋼,避免了熱處理所造成的脫碳、開裂、變形等缺陷。1.2738塑料模具鋼是常用的預(yù)硬型塑料磨具鋼,在實(shí)際生產(chǎn)中,厚度小于200mm的鋼板可以采用正交+回火處理供貨,能夠獲得較為理想的組織和性能,但尺寸規(guī)格較大時(shí),生產(chǎn)難度增大,容易產(chǎn)生開裂等問(wèn)題。3Cr2MnNiMoV鋼是鋼鐵研究總院開發(fā)的新型高性能預(yù)硬化塑料磨具鋼,具有比1.2738鋼更優(yōu)異的力學(xué)性能。研究表明,增加合金元素Mo、V除了提高回火穩(wěn)定性和淬透性,還能細(xì)化晶粒、產(chǎn)生固溶強(qiáng)化、改善碳化物分布,提高力學(xué)性能。
在所有微合金化元素中,V是最適合產(chǎn)生穩(wěn)定而強(qiáng)烈的沉淀強(qiáng)化元素。研究表明,添加的V元素在熱軋態(tài)下被隱藏在馬氏體、貝氏體、鐵素體的基體內(nèi),在加熱至500℃時(shí)析出,主要形成VC和VN化合物,以析出強(qiáng)化方式提高鋼的強(qiáng)度。昆明理工大學(xué)材料學(xué)院的研究者研究了回火工藝對(duì)新型3Cr2MnNiMoV塑料磨具鋼顯微組織和力學(xué)性能的影響,為優(yōu)化鋼材的生產(chǎn)工藝提供參考依據(jù)。
實(shí)驗(yàn)鋼采用25kg真空感應(yīng)爐冶煉,其主要化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)為:0.30C,1.00Mn,2.03Cr,0.21Mo,0.90Ni,0.10V,0.23Si,其余Fe。鋼錠經(jīng)退火后,鍛造成材,球化退火后進(jìn)行組織觀察,樣品尺寸為Φ16m×15mm。鋼材經(jīng)粗加工成不同力學(xué)性能試樣毛坯后進(jìn)行熱處理試驗(yàn),熱處理工藝為:750℃預(yù)熱30min,在880℃保溫30min,油冷到室溫,然后分別在380、400、420、440、460、480、500、520、540、560、580、600、620、640℃空冷回火2h。為了研究回火溫度對(duì)3Cr2MnNiMoV鋼力學(xué)性能的影響,分別在500、550、600、640℃回火溫度進(jìn)行熱處理試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明:
(1)試驗(yàn)鋼的淬火組織為馬氏體+殘留奧氏體+未溶碳化物,經(jīng)380~640℃回火后,隨溫度升高,試驗(yàn)鋼回火硬度、抗拉強(qiáng)度和屈服強(qiáng)度逐漸降低,而沖擊功和斷面收縮率顯著增加;
(2)試驗(yàn)鋼經(jīng)380~640℃回火后組織為回火馬氏體+殘留奧氏體+碳化物,隨回火溫度升高,滲碳體由短桿狀變?yōu)榍驙,α相發(fā)生回復(fù),C和合金元素不斷發(fā)生脫落,伴隨著VC析出和(Fe、Mn、Cr、Mo)C相的粗化;
(3)經(jīng)560℃回火后,試驗(yàn)鋼具有最佳的綜合力學(xué)性能:硬度44HRC,沖擊功65J,抗拉強(qiáng)度1450MPa,屈服強(qiáng)度1300MPa,斷面收縮率61%。試驗(yàn)鋼的最佳熱處理工藝為880℃淬火+560℃回火。
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