中頻爐試制耐熱鋼的脫硫工藝
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中頻爐的一步到位脫硫工藝鮮見于介紹,本文介紹利用LF極細(xì)顆粒的除塵灰,配加部分的電石,加在中頻爐爐底,進(jìn)行脫硫的工藝
中頻爐脫硫試驗(yàn)報(bào)告
一、試驗(yàn)?zāi)康模?/span>
根據(jù)中頻爐的冶煉特點(diǎn),配置合理的渣料配比,通過頂、底復(fù)合渣還原處理;出鋼時(shí)進(jìn)行渣洗;鋼包吹氬真空處理等手段,使中頻爐冶煉的鋼水中[O]、[S]及其他夾雜物,得到有效地去除,達(dá)到所煉鋼種目標(biāo)要求。
1.耐熱蓖板鋼的牌號:ZG35Cr24Ni7SiN
1.1成分 ( % ):
C Mn Si Cr Ni Mo
0.30-0.40 0.8-1.5 1.3-2.0 23-25.5 7.0-8.5 ---
N P S
0.20-0.28 ≤0.04 ≤0.03
1.2力學(xué)性能
抗拉強(qiáng)度:≥540MPa 屈服(0.2%):≥340 MPa 延伸: ≥12%
1.3 這是一種比較低成本的耐熱鋼,實(shí)際生產(chǎn)中的成分控制范圍是比較窄的,對有害元素的要求是越低越好,以內(nèi)地企業(yè)的產(chǎn)品為例, P是0.013%,S是0.0069%,遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn),其它成分則沒有特殊的要求。顯然脫氧、硫、去夾雜是冶煉這個(gè)鋼的重點(diǎn)。蓖板的工作溫度從常溫到900度左右,主要損壞形式是氧化和磨損。實(shí)驗(yàn)的目的主要是提高耐熱蓖板鋼的高溫抗氧化能力。
2.試驗(yàn)鋼種為高錳鋼,常規(guī)成分為:
C 0.9-1.4% S i 0.3-0.8% Mn 11-14% P ≤0.06% S≤0.04%
3.實(shí)驗(yàn)?zāi)康闹饕鞘鼓蜔岜桶邃摿蚝窟_(dá)到小數(shù)點(diǎn)后雙零以下,也就是0.010%以下。
4.對比樣品的硫含量數(shù)據(jù):
成分 C S
樣一 3.00% 0.0057%
樣二 2.30% 0.0044%
樣三 2.30% 0.0044%
二、原定試驗(yàn)渣料配比
根據(jù)中頻爐的工藝特點(diǎn),制定了初步的渣料配比。原定渣料配比中,“一次加入量”為底渣加入,裝料前加在爐子底部!岸渭尤肓俊睘轫斣尤耄叭渭尤肓俊睘槌鲣撉凹尤脘摪,進(jìn)行出鋼時(shí)鋼流在鋼包內(nèi)的混沖渣洗。
下表為渣料配比表:

三、試驗(yàn)過程描述
試驗(yàn)前原定方案為在爐內(nèi)加入第一、第二次渣料,第三次渣料為加入鋼包內(nèi)進(jìn)行鋼流沖渣渣洗,后吹氬1.5分鐘、靜置、開澆。但現(xiàn)場實(shí)際操作時(shí),考慮到鋼包為冷包,害怕鋼水溫降大,造成鋼水凍包、結(jié)包底,且鋼包為混用,其他對磷、硫含量要求不高的鋼種(硫含量大于0.06%以上)也用同一個(gè)鋼包,對試驗(yàn)數(shù)據(jù)干擾很大,所以臨時(shí)做了改變,三批渣料均在爐內(nèi)加入,重點(diǎn)試驗(yàn)過程脫硫率。試驗(yàn)爐型為0.5噸中頻爐,堿性鎂砂打結(jié)爐襯,現(xiàn)場無測溫設(shè)備,煉鋼工現(xiàn)場目測估溫,由于煉鋼工經(jīng)驗(yàn)良莠不齊,估溫偏差大,且溫降控制不好,影響了試驗(yàn)的效果,這也是本次試驗(yàn)的一個(gè)小缺憾,以后成規(guī)模生產(chǎn)低硫鋼時(shí),一定要有測溫手段。
l 第一爐冶煉情況
第一爐為打結(jié)后使用第六爐。2014年4月4日下午15:10分開始裝料試驗(yàn)。裝料前按配方一、一次加入底渣,裝入廢鋼為軋鋼的切頭、切尾,視廢鋼熔化情況,逐漸加入,至17:17分加入的廢鋼全部熔化,總計(jì)加入量約450kg左右,渣層覆蓋、熔化良好,渣層隨溫度升高自然熔化,至17:25分左右,取渣樣、鋼樣后,使用除渣劑除渣,待渣層扒除干凈后在鋼液面上加入二次渣料。

一批渣渣樣
二次渣料加入前,在渣料中增加拌入碎硅鐵約200克左右,二次渣料為一次性覆蓋加在鋼液面上,利用鋼液升溫自然熔化、反應(yīng),試驗(yàn)過程中,渣層熔化時(shí)間較長,渣層較粘稠,后期隨溫度升高,渣層化開后,持續(xù)時(shí)間5-8分鐘,開始取渣樣、鋼樣后17:50分扒渣。

二批渣渣樣
第三批渣料加入前,在渣料里又多加約200克碎硅鐵,渣料加入后,隨溫度升高,熔化較好。18:00左右吹氬,吹氬后取渣樣、鋼樣,隨后扒渣出鋼,結(jié)束試驗(yàn)。

三批渣渣樣
l 第二爐冶煉情況
第二爐加入渣料按配方二試驗(yàn),試驗(yàn)時(shí)緊接第一爐,熱爐子裝料試驗(yàn)。底渣加入前,爐底墊加約0.5kg硅鐵,隨后加入底渣,18:10開始廢鋼裝料試驗(yàn)。19:20左右加夠化清,最大功率送電,融化渣全程泡沫化程度較好,化渣情況優(yōu)于第一爐,7:35分取樣、扒渣。

一批渣渣樣
7:38分加入第二批渣料(其中補(bǔ)加碎硅鐵約500kg),渣層隨溫度升高自然融化。7:50分取樣、扒渣。

二批渣渣樣
7:52分加入第三批渣料(其中補(bǔ)加碎硅鐵約500kg)。三批渣料融化效果較差,原因除渣系的配比問題外,可能與二批渣扒渣時(shí)捕渣劑未清除干凈也有關(guān)系。8:01分吹氬、取樣、扒渣,吹氬后渣子粘稠、返干更厲害。

三批渣樣
l 第三爐冶煉情況
2014年4月7日,進(jìn)行了第三爐試驗(yàn),試驗(yàn)時(shí)對原配方一做了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,在底渣中多加了1kg的石灰、0.5kg的電石。11:35分開始裝料冶煉,13:22分廢鋼裝料結(jié)束,裝入量為450kg左右,開始大功率提溫融化。溫度升起后。渣況較為粘稠,期間加入一定量的螢石調(diào)渣,13:55取樣、扒渣。

一批渣樣
14:00加入二批渣料,在升溫化渣過程中,加入一定量的螢石幫助化渣,14:15分取樣、扒渣。

二批渣樣
14:18分加入三批渣料,三批渣料中補(bǔ)加0.5kg鎂粉,1kg脫硫渣,0.5kg堿。三批渣料融化較好,泡沫松散,流動性好。

三批渣樣
此爐由于化渣過程中渣子較為粘稠,螢石用量較大,總計(jì)約8-10kg,爐襯耐材渣層侵蝕較為嚴(yán)重。
l 第四爐冶煉情況
緊接上爐冶煉15:25開始加入底渣,裝料冶煉。此爐按配方二試驗(yàn),底渣中補(bǔ)加1kg石灰,0.5kg螢石。16:30加夠,由于第三爐渣線侵蝕嚴(yán)重,此爐裝入量略減,裝入量約400kg。大功率提溫化渣,16:55分取樣、扒渣。

一批渣樣
16:59分在鋼液面上加入二批渣料(二批渣料將白灰去掉,加入1.5kg石灰、1kg鎂粉、1kg電石、1kg脫硫渣),大功率提溫化渣,期間加強(qiáng)渣層的攪拌,并以適量的螢石、石灰、電石粉調(diào)渣。二批渣反應(yīng)效果良好,渣層松散、泡沫渣流動性較好,17:35分取樣、扒渣。

二批渣樣
17:37分加入三批渣料,三批渣料未用原配方,改為加入4kg脫硫粉、1kg鎂粉、0.5kg堿。大功率提溫化渣,成渣效果較好,渣層流動性、泡沫化程度較好。5:47分取渣樣,5:50分吹氬,5:55分取鋼樣。

三批渣吹氬前 三批渣吹氬后
l 第五爐冶煉情況
2014年4月11日,試驗(yàn)時(shí),在前四爐的基礎(chǔ)上對渣料進(jìn)行了調(diào)整,圖示為第五爐(配比3)、第六爐(配比4)渣料配比:


圖示陰影部分為冶煉時(shí)進(jìn)行調(diào)渣使用的渣料,用量根據(jù)實(shí)際冶煉時(shí)熔渣融化的程度酌情予以添加。
第五爐、第六爐試驗(yàn)時(shí),由于渣樣被水浸濕,已變性(電石渣,遇水粉化,產(chǎn)生大量氣泡,有濃烈乙炔氣味),未保存,但兩爐鋼渣況總體與第四爐類似。
第五爐試驗(yàn)按配比3加入渣料,冶煉前爐子為冷爐子,且渣線進(jìn)行了培補(bǔ),此爐11:30分加入底渣,加純鈣線2kg后開始加入廢鋼,且邊加廢鋼,邊洪爐,純鈣線隨廢鋼溫度的升高,熔化前既有部分燒失,氧化燃燒明顯。13:15廢鋼加夠且表面熔化完,開始提溫還原。廢鋼加入量約450kg。一批渣熔化較好,邊升溫邊調(diào)渣,至13:35分扒渣、取樣。一批渣扒凈后增C約3kg。
13:39分分批加入二批渣料,二批渣料低溫下化渣困難(冷爐子溫降大),持續(xù)時(shí)間較長,期間以少量螢石和電石調(diào)渣,由于擔(dān)心爐襯侵蝕嚴(yán)重,此批渣料螢石用量較少,不足0.5kg。大功率送電提溫,溫度升起后化渣較好。14:20分測溫取樣時(shí)渣層返干,鋼水裸露。二批渣料除凈后,加入純鈣線約50cm。
14:25分加入三批渣料,視化渣情況分批加入,三批渣料由于加大了螢石和電石調(diào)渣的量,化渣效果較好,取樣前渣子流動性很好,取渣樣倒在鋼板上,自然鋪展,冷凝后厚度約0.5cm。14:50取樣、吹氬、扒渣。
l 第六爐冶煉情況
第六爐15:55分開始冶煉,加底渣,加純鈣線。由于是剛出完鋼的熱爐子,加第一塊廢鋼時(shí),底渣中鈍化鎂粉和硅鈣線燃燒放熱明顯,有輕微噴爆,揚(yáng)塵嚴(yán)重。廢鋼17:05分加夠,開始提溫、化渣。隨溫度升高,視化渣情況,補(bǔ)加部分白灰、除塵灰和脫硫劑調(diào)渣,渣層熔化較好,17:28分取樣、扒渣。
17:31分加二批渣料,分批加入,期間視熔化情況酌情以螢石、電石、白灰和脫硫渣予以調(diào)渣,化渣情況良好。17:55扒渣、取樣,加三批渣料前增碳0.5kg。
17:58分加三批渣料,分批加入,調(diào)渣情況與二批渣類似。18:20分取樣、吹氬、扒渣。
四、過程分析
1、試驗(yàn)爐次成分匯總表如下:

2、試驗(yàn)爐次成分走勢圖如下:

根據(jù)總體試驗(yàn)爐次成分走勢可看出,本次試驗(yàn)通過渣料配比的調(diào)整,冶煉方法的改進(jìn),脫硫率逐漸提高,尤其是底渣改進(jìn)后,脫硫率的提高。
3、底渣中鈍化鎂粉加入量與硫含量的關(guān)系如圖:

4、底渣中鈍化鎂粉加入量與硫含量的走勢圖如下:

根據(jù)底渣中鈍化鎂粉加入量與硫含量的變化走勢可以看出,隨著底渣中鈍化鎂粉用量的加大,脫硫率明顯提高。由此可見,鈍化鎂粉加入底渣的作用優(yōu)于頂渣,且加入量不宜過少,以底渣含量的10-15%為宜,少了底渣脫硫率低,增大了頂渣脫硫的壓力;量大了反應(yīng)太劇烈,有爆噴傷人的危險(xiǎn)。
5、在試驗(yàn)到第五爐時(shí),對三批渣料的量做了增加。由原來3kg增至5kg,脫硫的量明顯比其他爐次大,由0.017%降到了0.013%。分析認(rèn)為,三批渣料的增加,使渣中Ls的量增大,明顯有利于脫硫。
6、第五爐二批渣料扒渣后,在鋼水裸露的情況下,刺入純鈣線約50cm,由于未加蓋直接刺入,鋼水反應(yīng)劇烈,有小噴濺。純鈣線的刺入,應(yīng)該強(qiáng)化了脫硫的效果。
五、試驗(yàn)結(jié)果
本次試驗(yàn)由于受條件所限,未能完全按設(shè)想的試驗(yàn)過程進(jìn)行,現(xiàn)場做了適當(dāng)?shù)淖兺,僅試驗(yàn)了爐子冶煉過程的脫硫情況。不過根據(jù)實(shí)驗(yàn)的過程分析,按現(xiàn)有的條件,在中頻爐上將硫脫至0.010%一下,甚至更低是完全可以做到的。在以后的規(guī);a(chǎn)中,現(xiàn)有的工藝裝備需做一些小的改動,譬如加蓋、在爐底裝透氣轉(zhuǎn)等。現(xiàn)場必須要有測溫裝置,以便精確控溫。渣料的加入方式和調(diào)渣手段也可以簡化,以利于爐前工的掌握和操作。冶煉耐熱篦條鋼等對磷硫含量要求高的鋼種時(shí),必須鋼包專用,只用于篦條鋼的生產(chǎn),以便倒?fàn)t渣洗時(shí)達(dá)到渣洗的效果。
根據(jù)試驗(yàn)效果來看一下幾點(diǎn)很關(guān)鍵:
1、 以精煉爐除塵灰為基料的底渣配比由于以白灰(精煉爐白渣)為基料的底渣。
2、 底渣的配比一定要保證足夠的堿度,也就是石灰或鈍化石灰的量不能太少,加入的量參照渣系配比3。
3、 鈍化鎂粉用于中頻爐任然有很強(qiáng)的脫硫作用,以底渣含量的10-15%為宜,少了底渣脫硫率低,增大了頂渣脫硫的壓力;量大了反應(yīng)太劇烈,有爆噴傷人的危險(xiǎn)。
4、 調(diào)渣過程方法很多,不一定完全依賴螢石,否則爐襯侵蝕非常厲害,實(shí)際上根據(jù)試驗(yàn)經(jīng)驗(yàn),白灰、脫硫渣、電石都有很好的調(diào)渣作用。
5、 試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)中頻爐冶煉過程溫度波動很大,控制不好,嚴(yán)重影響脫硫反應(yīng),實(shí)際上單純鎂砂的熔點(diǎn)高達(dá)2800度以上,鎂砂打結(jié)的爐襯完全能夠耐受1700度以上的高溫,所配脫硫渣系的熔點(diǎn)遠(yuǎn)小于1700度,因此,脫硫化渣時(shí)必須大功率送電,使鋼水的溫度始終保持在最佳脫硫溫度狀態(tài)。
6、 鋼水冶煉過程中,還原渣的黏度嚴(yán)重影響脫硫的效果,試驗(yàn)表明,液化程度好,流動性好,渣中無固熔質(zhì)點(diǎn),渣中的有效成分才能充分參與渣鋼界面之間的反應(yīng),有利于脫硫。
7、 成渣過程,脫硫渣保持的時(shí)間也與脫硫效率有很大關(guān)系,流動性良好的還原渣,在中頻爐中至少要保持8-10分鐘以上,試驗(yàn)可見中頻爐的磁滯攪拌作用遠(yuǎn)非想象的那么好。
8、 還原渣形成后可人為的加強(qiáng)攪拌,加速脫硫反應(yīng)的進(jìn)行。
9、 還原過程,在鋼水液面加蓋,將有利于還原氣氛的保持,有利于脫硫反應(yīng)的進(jìn)行。

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