2500m3高爐自控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)用
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郝廣春 武衛(wèi)軍 閆建英 【摘 要】作為ABB公司的IndustrialIT AC800F與鋼鐵業(yè)的完美結(jié)合,AC800F在宣鋼2500m3高爐又一次成功應(yīng)用。本文從高爐生產(chǎn)工藝出發(fā),介紹了AC800F系統(tǒng)在2500m3高爐…
郝廣春 武衛(wèi)軍 閆建英
【摘 要】作為ABB公司的IndustrialIT AC
【關(guān)鍵詞】ABB IndustrialIT AC
1.前言
ABB DCS系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性、靈活性有口皆碑,為此宣鋼為滿足生產(chǎn)發(fā)展的需要,進(jìn)行的
AC
系統(tǒng)分為兩級:操作管理級(OS)和過程控制級(PS)。在操作管理級上不僅實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)的監(jiān)控操作功能(操作和顯示,打印,趨勢顯示和報(bào)警),而且完成系統(tǒng)硬件診測及不同系統(tǒng)間數(shù)據(jù)交換等功能。過程控制級實(shí)現(xiàn)包括復(fù)雜控制在內(nèi)的各種回路調(diào)節(jié)(各種PID、比值、Smith)和高速邏輯控制、順序控制及批量間歇控制功能?刂破髋cI/O等各種智能設(shè)備或現(xiàn)場儀表間的通訊采用國際標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場總線,有Profibus(分FMS、DP、PA三級)、CAN、Modbus,與智能現(xiàn)場儀表間的通訊則通過HART協(xié)議或現(xiàn)場總線(31.25kB的Profibus PA和FF總線)。操作管理級和過程控制級的系統(tǒng)通訊是通過系統(tǒng)總線DigiNetS(工業(yè)以太網(wǎng)/IEEE802.3標(biāo)準(zhǔn))實(shí)現(xiàn)的。
3.1 過程控制站的設(shè)置:系統(tǒng)根據(jù)工藝要求,配置10對冗余AC
3.2 工程師站(ES)的設(shè)置:在主控室配置一臺工程師站,整個(gè)系統(tǒng)合成一個(gè)項(xiàng)目,全局統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫,這樣就可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)全局編程、調(diào)試。各系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)交換只需要定義變量的“輸出”屬性,而不必使用OPC方式或是TCP/IP發(fā)送接收功能塊方式。但是整個(gè)網(wǎng)絡(luò)不允許IP重名,為此我們按區(qū)域劃分,統(tǒng)一定義IP地址,過程控制站IP地址超過15的還必須使用串口連接,超級終端來修改。最后一定要選擇各節(jié)點(diǎn)“時(shí)鐘同步”。
3.3 操作員站的設(shè)置:本項(xiàng)目配置20臺操作員站,分別成對冗余放置在各工藝區(qū)域,操作員站之間采用1:1后備方式,裝有同樣組態(tài),確保無論任何一臺操作員站的系統(tǒng)或電源故障,整個(gè)系統(tǒng)可切換到后備操作站。不影響監(jiān)控和實(shí)時(shí)操作。能夠根據(jù)屏幕分辨率顯示傳統(tǒng)的低分辨率GUI(操作員站的圖形用戶界面),也可以顯示新設(shè)計(jì)的高分辨率GUI。在高分辨率顯示屏上運(yùn)行DigiVis,可以同時(shí)打開五個(gè)操作面板。而在分辨率低的傳統(tǒng)顯示屏上,則只能同時(shí)打開三個(gè)面板。
4.1 槽上原料供應(yīng)系統(tǒng):
槽上原料供應(yīng)系統(tǒng)有5個(gè)焦倉,7個(gè)燒結(jié)礦倉,7個(gè)雜礦、塊礦、球團(tuán)倉,槽上供料系統(tǒng)的任務(wù)是:將焦化廠、原料場、燒結(jié)廠運(yùn)來的焦炭、礦石、球團(tuán)礦、燒結(jié)礦等運(yùn)往高爐礦、焦槽。要實(shí)現(xiàn)隨車卸料和自動卸料兩種操作,隨車卸料可在礦、焦槽軸線方向任意位置卸料,自動卸料要求卸料小車在礦、焦槽軸線方向每
4.2 槽下原料準(zhǔn)備系統(tǒng):
槽下供料系統(tǒng)由礦槽、焦槽、給料篩分及稱量設(shè)備、膠帶運(yùn)輸機(jī)、燒結(jié)及球團(tuán)礦返礦倉、礦石焦炭除鐵器、碎焦分級及焦丁回收系統(tǒng)、通風(fēng)除塵設(shè)施、液壓站及潤滑系統(tǒng)等組成。高爐礦石和焦炭在槽下分散篩分,分散稱量,落入各自的運(yùn)礦皮帶和運(yùn)焦皮帶再經(jīng)主皮帶轉(zhuǎn)運(yùn)至爐頂。程序設(shè)計(jì)繁瑣龐大,為減輕CPU負(fù)荷,利用AC
4.3 無鐘爐頂控制系統(tǒng):
上料采用皮帶上料形式,爐頂采用雙罐無料鐘設(shè)備,兩料罐分別裝礦和焦。料罐內(nèi)壓力等于外部大氣壓時(shí),裝料,裝料完畢后,對料罐進(jìn)行充壓,使之達(dá)到爐內(nèi)壓力后,將料罐的料布入爐內(nèi)。布料采用多環(huán)布料方式,現(xiàn)場利用德國ELCO絕對值編碼器反應(yīng)的傾動、回轉(zhuǎn)、料流角度再通過傾動、回轉(zhuǎn)設(shè)備將料以多個(gè)環(huán)位、每個(gè)環(huán)位布一定的圈數(shù)的方式布入爐內(nèi),這樣就可以均勻地布料,使?fàn)t內(nèi)燃燒平衡。其中傾動的控制較復(fù)雜,既要找角準(zhǔn)確又要求速度,矛盾中找平衡,通過不斷調(diào)整程序中的高低速度和變頻速度確保傾動精度為±0.1度。爐頂過程站同時(shí)采集爐前30支噴槍的煤粉測堵信號和控制各噴槍的噴煤閥和反吹閥。用以減少到噴煤過程站長距離DP導(dǎo)線的成本和控制的不穩(wěn)定性。
4.4 高爐本體及水冷系統(tǒng):
高爐本體采用全冷卻壁結(jié)構(gòu),高爐冷卻壁的水冷系統(tǒng)是聯(lián)合軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)的。整個(gè)系統(tǒng)包括高爐爐頂壓力調(diào)節(jié),爐頂灑水控制,軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)膨脹水箱壓力調(diào)節(jié),高爐本體的透氣性指數(shù)計(jì)算、各冷卻壁的熱負(fù)荷計(jì)算。硬件采用TURCK現(xiàn)場總線,網(wǎng)關(guān)采用Profibus DP協(xié)議的BL67-GW-DP。爐身電偶采用BL67-2AI-TC(兩通道電偶)卡件,爐身靜壓監(jiān)測采用BL67-2AI-I(兩通道4—20毫安)卡件,各層電偶、靜壓值就近直接接入安裝在爐身各層的總線箱,防護(hù)等級為IP67,再由一根總線將各總線箱首尾相連,匯總接入主控室的一對FI830卡件,通訊速率設(shè)為500KB/S。同樣爐前除塵的16個(gè)電動閥的控制采用FLDP-IOM88數(shù)字輸入輸出卡件,通訊速率設(shè)為187.5KB/S。由另一根總線接入主控室的另一對FI830卡件。再加上本機(jī)柜內(nèi)的通訊速率為1.5MB/S 的CI840總線,高爐本體共設(shè)計(jì)3套不同通訊速率的Profibus DP總線。
高爐本體過程站控制高爐頂壓,保持高爐爐頂壓力的穩(wěn)定是保證高爐爐況長期穩(wěn)定的必要手段。正常生產(chǎn)時(shí),頂壓隨著布料出現(xiàn)不可避免的波動,利用先進(jìn)的自控系統(tǒng)采集實(shí)際頂壓值與設(shè)定值比較,產(chǎn)生的差值再經(jīng)過PID運(yùn)算輸出4—20MA驅(qū)動電動執(zhí)行機(jī)構(gòu),通過安裝在高爐煤氣除塵系統(tǒng)管道上的調(diào)壓閥組,從而調(diào)節(jié)調(diào)壓閥組開度,改變爐頂煤氣壓力;蛘唠S著TRT(高爐余壓發(fā)電)技術(shù)的應(yīng)用,通過調(diào)整可調(diào)靜葉角度來調(diào)整煤氣流過透平機(jī)的流量從而調(diào)整高爐頂壓。使頂壓值盡量保持穩(wěn)定,減少波動。這里我們充分利用冗余概念,及關(guān)鍵點(diǎn)“熱備用”。硬件部分實(shí)際頂壓現(xiàn)場采用兩塊橫河川儀的EJA變送器一用一備,由DCS供電24伏,AI810(8通道4—20毫安模擬量模件)采集轉(zhuǎn)換,現(xiàn)場儀表、信號線路完全分離達(dá)到真正備用。將兩頂壓再經(jīng)過TURCK IM33-12(一進(jìn)兩出)隔離器分成四個(gè)信號分別由兩個(gè)過程站的四組不同CI840總線模件下的四個(gè)不同AI810模件,使之完全分離而冗余。控制程序設(shè)計(jì)自動切換部分,即把熱壓也引進(jìn)再與兩頂壓比較,三選二表決,偏差小的即為正常的,F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)取壓點(diǎn)在高爐的爐頂部位,而調(diào)節(jié)部位無論是TRT或調(diào)壓閥組在除塵系統(tǒng)之后,與被調(diào)量距離較遠(yuǎn)。無論是電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)、氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)或液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu)客觀上存在滯后的情況。為此,必須建立針對不同原因下的控制模型去適應(yīng)現(xiàn)場工藝狀況。頂壓波動與高爐的裝料有密切關(guān)系時(shí),由于高爐是間歇性投料,當(dāng)開下密準(zhǔn)備放料時(shí),頂壓驟減,所以在原設(shè)定之基礎(chǔ)上加上一個(gè)定值;當(dāng)放料6圈后,頂壓又會逐漸增大,所以在原設(shè)定之基礎(chǔ)上減去一個(gè)定值,并且根據(jù)料種焦、礦的不同而兩個(gè)定值不同。我們稱之為“前饋理論”或“設(shè)定值可變式”控制。經(jīng)過以上軟硬件的摸索修改完善確保本高爐頂壓偏差±3KA,達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。
5.結(jié)束語
宣鋼煉鐵廠采用的高爐的控制系統(tǒng)有幾種,但運(yùn)用最多的還是ABB自動控制系統(tǒng),而目前比較先進(jìn)的自控系統(tǒng)是Industrial ITAC

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