北鋼12#高爐強化冶煉實踐
來源:邢寶科 權長海 孫世家 |瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
摘 要 12#高爐開爐后受自產(chǎn)焦炭質量差影響,技術經(jīng)濟指標較低,通過技術總結分析,高爐采取強化冶煉措施主要有:精料、上下部調劑、提高頂壓、富氧噴吹、高風溫等。
關鍵詞 高爐 強化冶煉 精料 高爐操作
1 引 言
北鋼12#高爐有效容積530m3,設有14個風口,1個渣口,一個鐵口。2006年10月18日投產(chǎn),采用了串罐無料鐘爐頂:爐頂料面攝像;明特法水沖渣系統(tǒng);焦丁回收系統(tǒng);爐頂壓力設計值為150Kpa;四座球式熱風爐等。由于在開爐期間自產(chǎn)焦炭受外購煤質變化影響,質量持續(xù)惡化,自產(chǎn)焦炭熱強度44%,熱反應性36%,灰分13.5—14.5%,造成高爐爐缸工作變差,頻繁休風更換風口小套,高爐利用系數(shù)維持在3.0t/m3.d左右。我們通過不斷提高原燃料質量、優(yōu)化高爐操作技術、實施強化冶煉等措施,使12#高爐爐況逐步穩(wěn)剖哽行,各項技術經(jīng)濟指標不斷提高。
2 強化冶煉措施
(一)、加強原燃料管理,實施精料方針,為高爐強化冶煉奠定基礎。
精料是高爐煉鐵的基礎,特別是高冶煉強度,對原燃料的質量要求更高,加強原燃料管理,包括篩分工作對保證高爐穩(wěn)定順行尤為突出。
1、提高焦炭質量,滿足高爐強化冶煉的要求。焦炭是高爐冶煉的重要燃料,在爐內(nèi)起到發(fā)熱劑、還原劑、滲碳劑和料柱骨架等作用。隨著高爐強化和煤比的不斷提高,焦炭作為高爐料柱骨架的作用更加重要。因此高爐對焦炭質量尤其是高溫冶金性能的要求也越來越高。公司為提高焦炭質量,成立攻關組,擴大原煤采購范圍,選購優(yōu)質原煤,增加原煤儲備量,尋求最佳配比并且長期穩(wěn)定,強化生產(chǎn)工藝,延長結焦時間,使焦炭質量顯著提高且保持長期穩(wěn)定,自產(chǎn)焦炭熱強度達到55%以上,熱反應性小于28%,灰分小于12.5%。
2、加強原燃料篩分工作。入爐原燃料粉末過多直接影響料柱透氣性,不利于高爐順行。采取措旋(1)、控制燒結礦的料流,以礦倉閘門不卡料為原則,降低振動篩上礦層厚度,延長篩分時間,提高篩分效率。(2)、0.4倍堿度燒結礦與澳礦篩由5mm梳齒形篩片改為8mm的錳鋼篩網(wǎng),以提高篩分效果。(3)、制定嚴格篩分制度,要求供料崗位工每班清理焦炭篩6次,礦篩保證透孔率不低于90%,特殊情況下增加清篩次數(shù)。通過以上措施使入爐礦小于5mm的粉末降至2%以下。
3、提高燒結礦品位。2006年由于外礦粉儲備量少,大量配用周邊礦粉,周邊礦粉品位低且波動大,燒結礦的Tfe平均為54—55%;2007年初公司加大了對外礦粉的采購,使燒結礦的外礦粉配比提高到80%,燒結礦的Tfe逐步提高到57.5——58.5%。
(二)、優(yōu)化高爐操作
1、下部調劑。高爐開爐初期,風口全部為Φ120mm,風口面積為0.1583m2,風速為174m/s由于開爐初期爐況波動,逐步根據(jù)原燃料質量及夏季氣溫較高,空氣密度較小,入爐風量也相對減少,適當縮小風口面積到0.1500m2,風口布局為7個Φ120mm、5個Φ11.5mm和2個Φ110mm,風速為184m/s。保證了爐缸工作均勻活躍,熱量充沛,使爐缸煤氣流分布合理。
2、上部調劑。根據(jù)不同的原燃料條件和不同時期高爐的操作爐型,及時調整裝料制度,以達到爐況穩(wěn)定、煤氣流分布合理的目的。靈活運用多環(huán)布料的優(yōu)勢,采用5°中心加焦,加焦量在10—20%,打開中心的同時,兼顧邊緣煤氣流分布,使爐況順行程度顯著提高;礦批重由原來的14t/批逐步增加到18.5t/批,同時采用調整中心加焦量和焦批量來調整氣流,有效地穩(wěn)定了上部煤氣流。
3、提高爐頂壓力,實現(xiàn)高壓操作,改善煤氣利用。12#高爐設計頂壓為150Kpa,開爐初期因焦炭質量差,爐況波動,頂壓始終使用在120 Kpa左右,07年3月原燃料質量好轉后,頂壓逐步提至設計值150Kpa。壓差控制至150—160 Kpa,為高爐強化冶煉奠定了基礎,實現(xiàn)高壓操作后,爐頂煤氣中的CO2由17%提高到19.5%,降低了入爐焦比。
4、提高風溫使用水平。提高風溫有利于活躍爐缸,節(jié)焦增產(chǎn)。投入空氣、煤氣雙預熱裝置,提高空氣、煤氣溫度;熱風爐燒爐時拱頂溫度提高到1350℃,控制廢氣溫度在340—350℃。高爐采取關閉混風大閘,全風溫操作。四座球式熱風爐采取交叉并聯(lián)送風方式。通過采取以上措施高爐使用風溫達到1130℃以上,而且風溫波動幅度小,對高爐強化冶煉創(chuàng)造條件。
5、加強爐內(nèi)操作與管理。高爐煉鐵日常的操作與管理十分重要,原燃料條件、操作制度再好,沒有一套嚴格的操作管理制度,也難以長久地取得良好的技術經(jīng)濟指標。我們根據(jù)高爐現(xiàn)有的條件,制定了切實可行的高爐操作規(guī)范,具體確定了高爐爐內(nèi)操作制度、操作權限、正常爐況的標志與參數(shù)范圍等,高爐操作者嚴格執(zhí)行,四班統(tǒng)一操作,對四班進行小指標、鐵量考核,加大考核力度;高爐值班室每周二由作業(yè)長主持召開爐況分析會,值班工長、副工長書面總結上周操作分析,互相交流操作經(jīng)驗,以及對爐況的每一次波動,都組織全體高爐值班室人員進行認真分析,總結經(jīng)驗教訓,豐富實際操作經(jīng)驗;提高生產(chǎn)人員對設備的點檢次數(shù),避免因點檢不到位而造成的設備休風,將設備故障消滅在萌芽中。確保爐況穩(wěn)定順行,促進高爐強化冶煉。
6、加強爐前操作,適應高爐強化冶煉需要。高爐強化后,渣鐵量增加,爐頂壓力提高后造成爐內(nèi)壓力的升高,以及不放上渣,更給爐前的出渣鐵工作帶來難度。采取措施(1)、增加出鐵次數(shù),由原來的16次,天逐步增加到20次,天。(2)、提高耐材質量,在采購上進行招標,不能滿足高爐生產(chǎn)需要的堅決不用,質量不好的按10倍扣款甚至停止使用,保證高爐使用耐材質量。(3)、制定高爐爐前操作規(guī)范,對鐵口深度、打泥量、換風口時間等進行詳細規(guī)定,對爐前獎罰分明,促進爐前工作,出盡渣鐵,滿足高爐強化需要。
7、強化富氧噴煤。由于富氧量受限制,富氧率只能達到1.5%,為防止風口理論燃燒溫度過高,引起爐況不順,提高了噴吹煤量,煤比逐步提高到149.8Kg/t.fe,從而保證了爐況的穩(wěn)定順行,為高爐強化起到了促進作用。
3 結 語
12#高爐通過采取以上強化措施后,爐況穩(wěn)定順行,月平均各項技術經(jīng)濟指標不斷提高(如表)。在6月15日產(chǎn)量達到2186.78t,利用系數(shù)為4.126t/m3.d,煤比為168.2 Kg/t.fe,焦比為386 Kg/t.fe實現(xiàn)了12#高爐的爐況穩(wěn)定順行、強化冶煉、高產(chǎn)的目標,但進一步強化還需要繼續(xù)做以下工作:
1、進一步提高自產(chǎn)焦炭質量,尤其是高溫冶金性能;以及焦化采用干熄焦技術,以穩(wěn)定焦炭水分。
2、燒結礦進行噴灑抑制粉化劑,為提高燒結礦低溫還原粉化指數(shù)(RDI 3.15mm),降低燒結礦低溫還原粉化率,提高高爐料柱透氣性,為高爐強化創(chuàng)造有力條件。
3、增加高爐的富氧使用量,提高高爐的富氧率,達到3%以上。
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