武鋼煉鐵高爐逐步告別“年修”模式
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將年修項(xiàng)目分解至日常維護(hù),用預(yù)知管理守護(hù)設(shè)備健康。日前,武鋼煉鐵廠創(chuàng)新管理方式和優(yōu)化檢修模型,實(shí)現(xiàn)高爐經(jīng)濟(jì)維修新突破,在2014年檢修計(jì)劃中再為八高爐開出無需年修“處方”,創(chuàng)下該高爐…
將年修項(xiàng)目分解至日常維護(hù),用預(yù)知管理守護(hù)設(shè)備健康。日前,武鋼煉鐵廠創(chuàng)新管理方式和優(yōu)化檢修模型,實(shí)現(xiàn)高爐經(jīng)濟(jì)維修新突破,在2014年檢修計(jì)劃中再為八高爐開出無需年修“處方”,創(chuàng)下該高爐開爐5年“零年修”紀(jì)錄,至少降低維修成本逾2000萬元。
據(jù)介紹,該煉鐵廠在線運(yùn)行的7座高爐除八高爐外,五高爐也于今年年修前實(shí)現(xiàn)5年無年修,四高爐、六高爐截至目前則已分別2年、3年無年修。該廠正以八高爐為突破口,力爭(zhēng)逐步取消高爐年修模式,為應(yīng)對(duì)危機(jī)降成本再辟蹊徑。
“高爐年修一次約耗時(shí)4天,花費(fèi)1500萬至1800萬元,成本高且產(chǎn)量損失大!痹摕掕F廠設(shè)備部負(fù)責(zé)人告訴記者,在確保高爐穩(wěn)定順行、高質(zhì)低耗的基礎(chǔ)上減少甚至取消年修,降低高爐休風(fēng)率,是公司維持鐵鋼平衡,穩(wěn)定生產(chǎn)大局,減輕職工勞動(dòng)強(qiáng)度和降低維修費(fèi)用的重要途徑。
2009年起,該煉鐵廠開始逐步淡化高爐“年修”模式,在總結(jié)過去經(jīng)驗(yàn)及橫向?qū)Ρ日撟C的基礎(chǔ)上,提出“強(qiáng)化高爐定修,逐步取消年修”方針,并以創(chuàng)建“零故障”產(chǎn)線為契機(jī),聯(lián)合設(shè)備維修、高爐崗位人員,開始在管理理念和維修模式上尋求變革。
打破依賴年修解決問題的老觀念,是逐步取消年修的保證。該煉鐵廠全面優(yōu)化檢修模型,通過技術(shù)改造、先進(jìn)檢測(cè)工具運(yùn)用及維護(hù)檢修升級(jí)等手段,延長(zhǎng)年修項(xiàng)目檢修周期,并分期分批在定修中處理年修項(xiàng)目,以化解年修項(xiàng)目集中、任務(wù)復(fù)雜繁重等難題。同時(shí),鼓勵(lì)職工做好日常功課,提高“兩化”水平,強(qiáng)化及設(shè)備日常檢維修計(jì)劃編制,進(jìn)一步提升維護(hù)檢修與定修質(zhì)量,杜絕問題扎堆出現(xiàn)。
該廠注重打造以預(yù)防為主的設(shè)備管控體系,加強(qiáng)對(duì)“三級(jí)點(diǎn)檢”的問責(zé)考核力度,強(qiáng)化對(duì)設(shè)備隱患的監(jiān)護(hù)和治理,對(duì)高爐主體和輔助部位統(tǒng)一歸口管理,形成信息閉環(huán)。同時(shí)按設(shè)備類型、特性和關(guān)鍵程度不同,按經(jīng)濟(jì)高效原則科學(xué)靈活運(yùn)用預(yù)知維修、事后維修,確保設(shè)備穩(wěn)定并發(fā)揮最大價(jià)值。
為提升關(guān)鍵設(shè)備的備品備件使用壽命,該廠還與上游供應(yīng)商聯(lián)動(dòng),創(chuàng)新采取全流程跟蹤管理模式,做好備件質(zhì)量異議索賠工作,推動(dòng)關(guān)鍵設(shè)備質(zhì)量的精細(xì)化管理進(jìn)入良性循環(huán)。

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