邯鋼煉鐵部4號高爐首用霧化開口機降本又環(huán)保
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近日,集團邯鋼煉鐵部4號高爐完成爐前開口機液壓帶水霧化改造項目,經生產實踐證明,不僅提高了出鐵正點率,減少了爐前粉塵污染,還能每月降低鉆桿、鉆頭等備件成本10萬余元。此次4號高爐開口…
近日,集團邯鋼煉鐵部4號高爐完成爐前開口機液壓帶水霧化改造項目,經生產實踐證明,不僅提高了出鐵正點率,減少了爐前粉塵污染,還能每月降低鉆桿、鉆頭等備件成本10萬余元。
此次4號高爐開口機霧化改造完成后,該部目前4座高爐爐前全部實現(xiàn)了霧化開口出鐵。據了解,4號高爐爐前系統(tǒng)在本次改造前,一直采用老式液壓轉動鉆桿通風式開口機,在開鐵口過程中,孔道內產生的熱量和粉塵由通入冷風方式進行冷卻和吹掃,不僅污染環(huán)境,每次開鐵口還要消耗多根鉆桿和鉆頭,造成職工勞動強度大,成本費用高。
該部將此改造項目作為16項重點攻關之一,成立技術改造小組,設計研究安裝方案。負責安裝調試的維檢一車間技術人員針對場地環(huán)境復雜、管道安裝困難等實際,多次到現(xiàn)場勘測地形,設計連接高空管道并自制專用水箱,在開口機上成功安裝了YWH1000A型液壓帶水霧化裝置。加裝水霧化裝置后,開口機具備了風帶水混合冷卻功能,提高了開鐵口時對鉆桿鉆頭的冷卻效果。同時,由于風水冷卻時鐵口孔道內存在風壓及霧化水產生的壓力,使鉆開鐵口退鉆過程中,鉆頭與高溫渣鐵之間留有一定的氣體空間,阻止了鉆桿鉆頭與高溫渣鐵的直接接觸,避免了鉆頭鉆桿被鐵水燒損。
自4號高爐爐前開口機實施霧化改造以來,開口時間明顯縮短,開口時冒煙污染情況得到顯著改善。同時,一個鐵口每個班最多使用兩根鉆桿和鉆頭,較以前節(jié)省了一半用量,每月可降低成本10萬余元

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