河鋼宣鋼噴嘴改造提高拉速生產試驗
來源:2020年第三屆高效連鑄技術及鑄坯質量控制學術研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
河鋼宣鋼噴嘴改造提高拉速生產試驗徐 亮(河鋼宣鋼二鋼軋廠 河北 宣化 075100)摘 要:主要介紹了宣鋼150噸爐區(qū)連鑄機通過對1段噴嘴的改造,提高比水量,增加冷卻強度,從而提高拉速、提…
河鋼宣鋼噴嘴改造提高拉速生產試驗
徐 亮
(河鋼宣鋼二鋼軋廠 河北 宣化 075100)
徐 亮
(河鋼宣鋼二鋼軋廠 河北 宣化 075100)
摘 要:主要介紹了宣鋼150噸爐區(qū)連鑄機通過對1段噴嘴的改造,提高比水量,增加冷卻強度,從而提高拉速、提高產量,減少成本,又滿足鑄坯質量要求,實現高效連鑄。
關鍵詞:連鑄;噴嘴;比水量;拉速
1宣鋼二鋼軋廠連鑄主要設備情況
河鋼宣鋼150噸爐區(qū)1#連鑄機為12機12流小方坯弧形連鑄機,弧長10m,斷面150×150mm2、165×165 mm2兩種斷面,主要鋼種低合金系列。設計年產量200萬噸,該機采用全弧形連續(xù)矯直工藝,配置蝶式液壓升降鋼包回轉臺,全程無氧保護澆注,鋼包下渣檢測,結晶器液壓面控制技術,結晶器電磁攪拌,連鑄矯直技術,紅外線自動定尺切割,裝配水平是目前世界上流數最多,產量最高的小方坯連鑄機之一。150噸爐區(qū)連鑄機主要參數。(表1)
表1 連鑄機主要參數
| 編號 | 名稱 | 1#鑄機(R246) | 2#鑄機(R282) |
| 1. | 鑄機半徑 | R10m | R10m |
| 2. | 結晶器 | 銅管900mm | 銅管900mm |
| 3. | 電磁攪拌 | 結晶器電磁攪拌(內置式) | 結晶器電磁攪拌(內置式)+末端電磁攪拌 |
| 4. | 振動 | 機械全板簧 | 機械全板簧 |
| 振幅0±4 mm,振頻40—300次/min | 振幅0±4 mm振頻40—300次/min | ||
| 5. | 噴淋條 | 全水冷卻, 長度~7.8m |
氣霧冷卻, 長度~8.7m |
| 6. | 拉矯機 | 6輥整體機架,拉速0.3-4.2 m/min | 6機架,帶壓下 |
| 7. | 冶金長度 | ~29.8m | ~29.8m |
2拉鋼條件
宣鋼二鋼軋廠1#連鑄機在改造之前,二冷噴嘴參數如表3,在拉低合金HRB400EZT2(SY)拉速165斷面達到2.4m/min時,150斷面達到2.6m/min時有輕微脫方現象,并且中包連澆次數2次1段、2段噴嘴堵塞嚴重(圖1)。拉速在2.2m/min-2.4m/min時液面波動較大,漏鋼拉斷頻率明顯增加。

1#機日產要達到7500噸,減去每月定修兩次24小時,小修及日常工藝停機累計24小時,平均日產需達到8035噸才能完成目標任務。下表為對應斷面及拉速(出鋼量205t):
表3 斷面及拉速對照表
| 斷面 | 平均拉速(m/min) | 周期(min) | 日產爐數(爐) | ||
| 165 | 2.1 | 37.84 | 38.06 | ||
| 2.2 | 36.12 | 39.87 | |||
| 2.3 | 34.55 | 41.68 | |||
| 2.4 | 33.11 | 43.50 | |||
| 150 | 2.5 | 39.05 | 36.88 | ||
| 2.6 | 37.55 | 38.35 | |||
| 2.7 | 36.16 | 39.83 | |||
| 2.8 | 34.86 | 41.30 | |||
| 2.9 | 33.66 | 42.78 |
表2 改造前二冷噴嘴參數
| 噴嘴位置 | 噴嘴型號 | 噴嘴數量 | 比水量 |
| 0段 | 不銹鋼噴咀-1/4PZ9490QZ5 | 12 | 0.80L/KG |
| 1段 | 不銹鋼噴咀-1/4PZ2665QZ5 | 52 | |
| 2段 | 噴嘴-1/4PZ2065QZ5 | 28 |
由于開澆及連澆前兩爐溫度高,拉速慢,周期在45-50分鐘左右,正常澆注過程需165斷面平均拉速達到2.4m/min,150斷面平均拉速達到2.8m/min,才能完成生產目標。所以提高拉速是急需解決日產7500t問題所在。提高拉速首先滿足鋼坯出結晶器時有足夠的坯殼厚度,坯殼厚度在10mm-15mm為安全拉鋼范圍,
出結晶器坯殼厚度
根據公式e=K×(h/v) ½(公式1)計算出坯殼在2.4m/min和3m/min時坯殼厚度
e——坯殼厚度
K——凝固系數,k=22mm/min ½
h——結晶器有效高度h=800mm
v——拉坯速度
e=K×(h/v) ½=22mm/min ½×(800mm/2.4m/min)½=12.70mm
e=K×(h/v) ½=22mm/min ½×(800mm/3.0m/min)½=11.36mm
坯殼厚度在2.4m/min-3.0m/min都滿足安全坯殼厚度要求。所以在現有的工藝下只要改善鑄機鑄坯的脫方和噴嘴的堵塞問題,就能滿足日產7500t的要求。
3生產工藝優(yōu)化與實踐
3.1優(yōu)化1、2段噴嘴
噴嘴優(yōu)化布置
二次冷卻區(qū)內部的傳熱方式以噴嘴噴淋水、鑄坯表面?zhèn)鳠釣橹,具有可控性。二冷區(qū)應當具備較寬的流量調節(jié)范圍、水量分布受流量變化的影響較小、較高的噴射速度,且易于蒸發(fā)、覆蓋面大等。噴嘴冷卻水與鑄坯接觸面積一般為噴嘴面積的3-5倍。相關研究表明,連鑄二冷區(qū)的冷卻對內部質量有一定的影響。冷卻凝固不均勻,裂紋就會越來越多,對于高溫區(qū)域會發(fā)生嚴重的偏析,通過根據噴嘴水量分布特性進行設定,控制噴嘴組合體的水量分布均勻,就能夠避免對鑄坯質量的影響。原先的1段噴嘴為不銹鋼噴嘴-1/4PZ2665QZ5,2段噴嘴為噴嘴-1/4PZ2065QZ5,保持0段足輥不銹鋼噴咀-1/4PZ9490QZ5不變,改1段噴嘴為不銹鋼噴嘴-1/4PZ4065QZ5,2段噴嘴為噴嘴-1/4PZ4065QZ5,改善后的二冷比水量達到1.0 L/KG,二冷水增加量為129m3/h。優(yōu)化之后的噴嘴,堵塞情況明顯改善,連澆次數可以增加到5次以上,經過生產試驗165*165斷面連鑄機拉速達到2.7m/min,沒有明顯脫方現象。
3.2結晶器振動改造
原先設計的結晶器振動為全板簧振動機構, 通過減速機上的偏心套和連桿使置于振動架上的結晶器上下振動,運行軌跡呈正弦波.振幅在線不可調,通過更換偏心套可以調整振幅。改變電機輸出轉速,可使振動頻率在40~300次/min范圍內進行調整。在改進之前振頻超過180-190次/min時振動精度明顯降低,偏擺量較大,液面波動不穩(wěn)定,不能滿足高拉速的需要。改造后電動缸控制,可實現非正弦振動,可在線調節(jié)結晶器振動的波形、頻率和振幅,選擇最佳的振動特性參數,從而在不同拉速下均可獲得最佳的鑄坯表面質量,滿足鑄坯高拉速需求。
3.3降低中包過熱度提高中包壽命
拉速穩(wěn)定在2.4m/min,從表3可以看出拉鋼周期在33.11min,由于鋼包周轉加快,放鋼溫度可以降低20℃,由于中包溫度降低,中包耐材使用時間增加,中包過鋼爐數也明顯增加。據統(tǒng)計增加拉速后中包壽命提高到37.21爐/23.8h,比原先增加3.41爐/1.8h.月減少2對中包。
4經濟效益
4.1降低放鋼溫度節(jié)約成本
轉爐每降低1℃,噸鋼節(jié)約成本0.325元,按照日產7500t計算,則全年節(jié)約成本:0.325×20×7500×365=17793750元。
4.2耐材節(jié)約成本
按照每月節(jié)省2對中包計算,沒對中包成本10萬元,則可節(jié)約成本: 2×12×100000=2400000元。
4.3投入成本
振動電缸改造投入費用單價5萬元,12個在線使用,3個備用。則投入:15×50000=750000元。噴嘴單價與原類別噴嘴單價相同,不做計算。
則總效益為:17793750+2400000-750000=19443750元。
5結論
宣鋼經過生產過程中不斷對連鑄工藝的調整優(yōu)化,1#機滿足日產7500t的同時,連鑄澆注順利, 鑄坯質量控制良好,并且節(jié)約成本19443750元。
出結晶器坯殼厚度
根據公式e=K×(h/v) ½(公式1)計算出坯殼在2.4m/min和3m/min時坯殼厚度
e——坯殼厚度
K——凝固系數,k=22mm/min ½
h——結晶器有效高度h=800mm
v——拉坯速度
e=K×(h/v) ½=22mm/min ½×(800mm/2.4m/min)½=12.70mm
e=K×(h/v) ½=22mm/min ½×(800mm/3.0m/min)½=11.36mm
坯殼厚度在2.4m/min-3.0m/min都滿足安全坯殼厚度要求。所以在現有的工藝下只要改善鑄機鑄坯的脫方和噴嘴的堵塞問題,就能滿足日產7500t的要求。
3生產工藝優(yōu)化與實踐
3.1優(yōu)化1、2段噴嘴
噴嘴優(yōu)化布置
二次冷卻區(qū)內部的傳熱方式以噴嘴噴淋水、鑄坯表面?zhèn)鳠釣橹,具有可控性。二冷區(qū)應當具備較寬的流量調節(jié)范圍、水量分布受流量變化的影響較小、較高的噴射速度,且易于蒸發(fā)、覆蓋面大等。噴嘴冷卻水與鑄坯接觸面積一般為噴嘴面積的3-5倍。相關研究表明,連鑄二冷區(qū)的冷卻對內部質量有一定的影響。冷卻凝固不均勻,裂紋就會越來越多,對于高溫區(qū)域會發(fā)生嚴重的偏析,通過根據噴嘴水量分布特性進行設定,控制噴嘴組合體的水量分布均勻,就能夠避免對鑄坯質量的影響。原先的1段噴嘴為不銹鋼噴嘴-1/4PZ2665QZ5,2段噴嘴為噴嘴-1/4PZ2065QZ5,保持0段足輥不銹鋼噴咀-1/4PZ9490QZ5不變,改1段噴嘴為不銹鋼噴嘴-1/4PZ4065QZ5,2段噴嘴為噴嘴-1/4PZ4065QZ5,改善后的二冷比水量達到1.0 L/KG,二冷水增加量為129m3/h。優(yōu)化之后的噴嘴,堵塞情況明顯改善,連澆次數可以增加到5次以上,經過生產試驗165*165斷面連鑄機拉速達到2.7m/min,沒有明顯脫方現象。
3.2結晶器振動改造
原先設計的結晶器振動為全板簧振動機構, 通過減速機上的偏心套和連桿使置于振動架上的結晶器上下振動,運行軌跡呈正弦波.振幅在線不可調,通過更換偏心套可以調整振幅。改變電機輸出轉速,可使振動頻率在40~300次/min范圍內進行調整。在改進之前振頻超過180-190次/min時振動精度明顯降低,偏擺量較大,液面波動不穩(wěn)定,不能滿足高拉速的需要。改造后電動缸控制,可實現非正弦振動,可在線調節(jié)結晶器振動的波形、頻率和振幅,選擇最佳的振動特性參數,從而在不同拉速下均可獲得最佳的鑄坯表面質量,滿足鑄坯高拉速需求。
3.3降低中包過熱度提高中包壽命
拉速穩(wěn)定在2.4m/min,從表3可以看出拉鋼周期在33.11min,由于鋼包周轉加快,放鋼溫度可以降低20℃,由于中包溫度降低,中包耐材使用時間增加,中包過鋼爐數也明顯增加。據統(tǒng)計增加拉速后中包壽命提高到37.21爐/23.8h,比原先增加3.41爐/1.8h.月減少2對中包。
4經濟效益
4.1降低放鋼溫度節(jié)約成本
轉爐每降低1℃,噸鋼節(jié)約成本0.325元,按照日產7500t計算,則全年節(jié)約成本:0.325×20×7500×365=17793750元。
4.2耐材節(jié)約成本
按照每月節(jié)省2對中包計算,沒對中包成本10萬元,則可節(jié)約成本: 2×12×100000=2400000元。
4.3投入成本
振動電缸改造投入費用單價5萬元,12個在線使用,3個備用。則投入:15×50000=750000元。噴嘴單價與原類別噴嘴單價相同,不做計算。
則總效益為:17793750+2400000-750000=19443750元。
5結論
宣鋼經過生產過程中不斷對連鑄工藝的調整優(yōu)化,1#機滿足日產7500t的同時,連鑄澆注順利, 鑄坯質量控制良好,并且節(jié)約成本19443750元。
參考文獻
[1] 陳東輝.大型轉爐低成本高效化生產實踐.河北冶金,2019(8):52-54.
[2] 呂凱輝.降低轉爐出鋼溫度的實踐 .河北冶金,2013(3):20;38- 41.
[3] 張向軍,方實年,盧勇,等.新國標下螺紋鋼筋的生產實踐及問題分析.鋼鐵釩鈦,2020,41(1):165-172.
[4] 朱立光,袁志鵬,肖鵬程,等.高拉速薄板坯連鑄中碳鋼保護渣開發(fā)與應用.連鑄,2020,45(1):51-55.
[5] 單慶林,趙建平, 王帥,等.提高唐鋼FSTC薄板坯連鑄機拉速實踐 .連鑄,2020,45(1):79- 82.
[6] 王洪興.板坯連鑄恒拉速澆鑄提高鑄坯質量.中國冶金,2012,22(4):45- 48.
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