降低燃料消耗生產(chǎn)實踐
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降低燃料消耗生產(chǎn)實踐唐永強(遼寧京東管業(yè)有限公司)摘 要:分析了影響固體燃料消耗的因素,為降低燒結固體燃料消耗,燒結工序主要從設備及工藝管理兩個方面進行改進,從而降低了燒結燃耗!
降低燃料消耗生產(chǎn)實踐
唐永強
(遼寧京東管業(yè)有限公司)
摘 要:分析了影響固體燃料消耗的因素,為降低燒結固體燃料消耗,燒結工序主要從設備及工藝管理兩個方面進行改進,從而降低了燒結燃耗。
關鍵詞:燃料;厚料層;設備技改;措施
1前 言
根據(jù)本廠燒結實際情況,綜合闡述上半年燒結車間在生產(chǎn)中不斷摸索創(chuàng)新,通過3月份中修設備改造,結合新技術、新理念的應用,使得燒結固體燃耗逐步降低,達到了燒結提產(chǎn)降耗的目的。
2優(yōu)化合理配礦
遼寧京東自投產(chǎn)以來,不斷摸索探討合理的燒結配礦結構,生產(chǎn)出即滿足高爐冶金性能要求燒結礦,又實現(xiàn)低成本戰(zhàn)略滿足公司發(fā)展要求。根據(jù)生產(chǎn)物料循環(huán)再利用的原理,高爐產(chǎn)生的重力灰、除塵灰倒運燒結車間進行配加,燒結重力灰、除塵灰配比長期保持在3%以上,以滿足產(chǎn)銷平衡使用。重力除塵灰內(nèi)含碳量(C固)在25-30%左右,燒結生產(chǎn)期間配加可節(jié)約部分固體燃料消耗,本廠各種灰化驗成分全分析如下:
3精細管理穩(wěn)定原燃料質(zhì)量
采購滿足生產(chǎn)工藝要求的固體燃料成分及性能,必須使物料充分混勻、化驗成分穩(wěn)定,燃料粒度控制在-0.5mm范圍在75-85%,控制富礦粉粒度<8mm,溶劑中-3mm粒級≥85%,有利于燒結礦成品率和利用系數(shù)得到提高,燒結礦強度和低溫還原粉化得到改善。
4提高混合料溫度
我廠在年初期間燒結混合料溫在25°左右,通過集團內(nèi)部對標學習和先進單位進行技術探索,了解到料溫提高對燒結質(zhì)量及指標的益處;得到公司重視后通過技改,利用鑄管退火爐蒸汽提高一混、二混水池溫度,使料溫在20-28°提高到33-35°,通過鍋爐房的蒸汽提高料溫到65-70°范圍。其次是利用生石灰消化放熱進行提高燒結料溫,但因燒結原料成本和配礦結構的制約,限制了白灰配比的使用,故此必須抓好白灰質(zhì)量,提高白灰鈣點降低生過燒。
5厚料層操作
實行低碳厚鋪燒結技術已經(jīng)得到行業(yè)的廣泛應用,通過與先進技術接軌、了解技術中存在問題疑點、難點進行攻關。采取強化制粒、穩(wěn)定水碳,減少燒結料中細粉末和+8mm大粒級料,增加3-5mm粒級,達到改善燒結料層透氣性的目的。根據(jù)工藝要求最適宜的料層厚度在600-850mm范圍,我廠料層厚度采取750-800mm以上,在精心備料、穩(wěn)定水碳、強化制粒、減少漏風、低碳厚鋪、燒透篩盡、返礦平衡的操作方針下實行厚料層技術操作。
6設備技改
上半年3月份受疫情期間影響,原料運輸受限等情況下,公司于2月27日-3月15日全廠進行設備改造檢修;主要技改項目如下:
(1)燒結主抽風機改造,原有老舊8000風機和煙氣循環(huán)3000風機并列使用時風量不能滿足燒結工藝要求,通過改造燒結機配套12000風機后風量上升充分滿足燒結的工藝操作。
(2)通過對燒結翻車機、牽車機、油缸、單齒破碎、散料皮帶、配料倉、燒結機滑道密封等故障率頻發(fā)設備進行改造,提高設備作業(yè)率。
(3)燒結臺車、欄板老化嚴重且漏風率高,影響燒結產(chǎn)量及燃耗指標的升高,經(jīng)公司領導及專業(yè)技術人員討論,決定對有利用價值的臺車和欄板進行硬性加固,側(cè)面進行采購付合型號的新臺車,以減少漏風率對燒結工藝及指標的影響。
(4)燒結自動配料系統(tǒng),通過技改逐步完善個別料倉實現(xiàn)自動化,但扔存在配料系統(tǒng)不能真正實現(xiàn)全自動精準配料。
7控制合理工藝操作
(1)3月份檢修后燒結主管負壓上升,由原10Kpa左右上升到15Kpa左右,燒結操作執(zhí)行低碳、厚鋪、慢轉(zhuǎn)方針,布料厚度上提80mm左右,燃料消耗下降明顯。二季度比一季度累計下降3.63kg,比計劃降低4.49kg,負壓上升主要兩個原因,第一3月份中修8000m³/min主抽風機技改為12000m³/min,風量上升,第二是利用3月份檢修,對燒結機煙道進行堵漏,滑道密封、機前機尾密封下沉部位進行調(diào)整,對臺車欄板、進行修復,有效降低系統(tǒng)漏風率,負壓上升。通過制定合理的點火溫度、煙道溫度、終點溫度的區(qū)間參數(shù)控制,能使燒結料經(jīng)過一系列化學反應,具有一定強度和冶金性能滿足高爐冶煉的燒結礦。
(2)加強倉口崗位操作,禁止高爐返焦直接上倉,高爐返焦和外購焦粉混勻使用,保證用料含碳量及水分穩(wěn)定,避免由于原料質(zhì)量不穩(wěn)引起的質(zhì)量波動。
(3)物料結構變化,二季度燒結礦品質(zhì)上升,自返率下降明顯,由原23%左右下降到15%左右,間接影響燃耗下降。
8整體實施改進措施
(1)加強崗位技能培訓,提高崗位操作技能。
(2)混合料料溫進行攻關,由一季度50℃左右,提升到二季度65度℃-70℃。
(3)持續(xù)治理漏風,氧含量由18.5左右,減低到16左右,有效降低漏風率。
(4)以降本增效為指導方針,嚴格落實各項降本增效措施,確保各項可控成本達到目標計劃要求。
9結論
(1)通過對進廠燃料、溶劑質(zhì)量把關,有利于燒結實現(xiàn)低碳厚鋪、強化制粒、降低燃耗。
(2)通過優(yōu)化配礦、低溫厚料層燒結、配料自動化、提高混合料溫度、控制燃料質(zhì)量(粒級)等措施降低了燒結固體燃耗。
(3)設備進行改造后,提高主抽風機風量,降低燒結系統(tǒng)漏風率,提高設備作業(yè)率,降低燒結返礦率間接降低燃耗。
(4)控制合理工藝參數(shù),結合當前先進的燒結技術,低碳厚鋪技術的的實施,強化工藝參數(shù)控制燃料比、空燃比,有利的降低燃料消耗。
唐永強
(遼寧京東管業(yè)有限公司)
摘 要:分析了影響固體燃料消耗的因素,為降低燒結固體燃料消耗,燒結工序主要從設備及工藝管理兩個方面進行改進,從而降低了燒結燃耗。
關鍵詞:燃料;厚料層;設備技改;措施
1前 言
根據(jù)本廠燒結實際情況,綜合闡述上半年燒結車間在生產(chǎn)中不斷摸索創(chuàng)新,通過3月份中修設備改造,結合新技術、新理念的應用,使得燒結固體燃耗逐步降低,達到了燒結提產(chǎn)降耗的目的。
2優(yōu)化合理配礦
遼寧京東自投產(chǎn)以來,不斷摸索探討合理的燒結配礦結構,生產(chǎn)出即滿足高爐冶金性能要求燒結礦,又實現(xiàn)低成本戰(zhàn)略滿足公司發(fā)展要求。根據(jù)生產(chǎn)物料循環(huán)再利用的原理,高爐產(chǎn)生的重力灰、除塵灰倒運燒結車間進行配加,燒結重力灰、除塵灰配比長期保持在3%以上,以滿足產(chǎn)銷平衡使用。重力除塵灰內(nèi)含碳量(C固)在25-30%左右,燒結生產(chǎn)期間配加可節(jié)約部分固體燃料消耗,本廠各種灰化驗成分全分析如下:
| 物料名稱 | CaO | SiO2 | MgO | TFe | C | Al2O3 | H2O | TiO2 | k2O | NaO | Zn | P | S |
| 重力灰 | 4.2 | 6.56 | 2.08 | 28.35 | 27.01 | 3 | 0.45 | 0.324 | 0.177 | 0.661 | 1.71 | 0.07 | 0.458 |
| 布袋灰 | 4.09 | 6.1 | 7.7 | 18.89 | 21.39 | 3.58 | 8.8 | 0.197 | 0.494 | 3.879 | 13.89 | 0.043 | 0.787 |
| 除塵灰 | 15.82 | 5.94 | 3.46 | 44.35 | 2.61 | 1.2 | 0.489 |
采購滿足生產(chǎn)工藝要求的固體燃料成分及性能,必須使物料充分混勻、化驗成分穩(wěn)定,燃料粒度控制在-0.5mm范圍在75-85%,控制富礦粉粒度<8mm,溶劑中-3mm粒級≥85%,有利于燒結礦成品率和利用系數(shù)得到提高,燒結礦強度和低溫還原粉化得到改善。
4提高混合料溫度
我廠在年初期間燒結混合料溫在25°左右,通過集團內(nèi)部對標學習和先進單位進行技術探索,了解到料溫提高對燒結質(zhì)量及指標的益處;得到公司重視后通過技改,利用鑄管退火爐蒸汽提高一混、二混水池溫度,使料溫在20-28°提高到33-35°,通過鍋爐房的蒸汽提高料溫到65-70°范圍。其次是利用生石灰消化放熱進行提高燒結料溫,但因燒結原料成本和配礦結構的制約,限制了白灰配比的使用,故此必須抓好白灰質(zhì)量,提高白灰鈣點降低生過燒。
5厚料層操作
實行低碳厚鋪燒結技術已經(jīng)得到行業(yè)的廣泛應用,通過與先進技術接軌、了解技術中存在問題疑點、難點進行攻關。采取強化制粒、穩(wěn)定水碳,減少燒結料中細粉末和+8mm大粒級料,增加3-5mm粒級,達到改善燒結料層透氣性的目的。根據(jù)工藝要求最適宜的料層厚度在600-850mm范圍,我廠料層厚度采取750-800mm以上,在精心備料、穩(wěn)定水碳、強化制粒、減少漏風、低碳厚鋪、燒透篩盡、返礦平衡的操作方針下實行厚料層技術操作。
6設備技改
上半年3月份受疫情期間影響,原料運輸受限等情況下,公司于2月27日-3月15日全廠進行設備改造檢修;主要技改項目如下:
(1)燒結主抽風機改造,原有老舊8000風機和煙氣循環(huán)3000風機并列使用時風量不能滿足燒結工藝要求,通過改造燒結機配套12000風機后風量上升充分滿足燒結的工藝操作。
(2)通過對燒結翻車機、牽車機、油缸、單齒破碎、散料皮帶、配料倉、燒結機滑道密封等故障率頻發(fā)設備進行改造,提高設備作業(yè)率。
(3)燒結臺車、欄板老化嚴重且漏風率高,影響燒結產(chǎn)量及燃耗指標的升高,經(jīng)公司領導及專業(yè)技術人員討論,決定對有利用價值的臺車和欄板進行硬性加固,側(cè)面進行采購付合型號的新臺車,以減少漏風率對燒結工藝及指標的影響。
(4)燒結自動配料系統(tǒng),通過技改逐步完善個別料倉實現(xiàn)自動化,但扔存在配料系統(tǒng)不能真正實現(xiàn)全自動精準配料。
7控制合理工藝操作
(1)3月份檢修后燒結主管負壓上升,由原10Kpa左右上升到15Kpa左右,燒結操作執(zhí)行低碳、厚鋪、慢轉(zhuǎn)方針,布料厚度上提80mm左右,燃料消耗下降明顯。二季度比一季度累計下降3.63kg,比計劃降低4.49kg,負壓上升主要兩個原因,第一3月份中修8000m³/min主抽風機技改為12000m³/min,風量上升,第二是利用3月份檢修,對燒結機煙道進行堵漏,滑道密封、機前機尾密封下沉部位進行調(diào)整,對臺車欄板、進行修復,有效降低系統(tǒng)漏風率,負壓上升。通過制定合理的點火溫度、煙道溫度、終點溫度的區(qū)間參數(shù)控制,能使燒結料經(jīng)過一系列化學反應,具有一定強度和冶金性能滿足高爐冶煉的燒結礦。
| 上本年燃料消耗統(tǒng)計表 | |||||||||
| 固體燃料 | 單位 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 | 4月 | 5月 | 6月 | 平均 |
| 燃料消耗 | kg/t | 49.56 | 52.48 | 57.39 | 53.14 | 50.33 | 49.57 | 48.63 | 49.51 |
| 焦粉消耗 | kg/t | 49.56 | 51.32 | 29.37 | 43.42 | 49.21 | 47.21 | 48.63 | 48.35 |
| 煤粉消耗 | kg/t | 0 | 1.16 | 28.02 | 9.73 | 1.12 | 2.35 | 0 | 1.16 |
(3)物料結構變化,二季度燒結礦品質(zhì)上升,自返率下降明顯,由原23%左右下降到15%左右,間接影響燃耗下降。
8整體實施改進措施
(1)加強崗位技能培訓,提高崗位操作技能。
(2)混合料料溫進行攻關,由一季度50℃左右,提升到二季度65度℃-70℃。
(3)持續(xù)治理漏風,氧含量由18.5左右,減低到16左右,有效降低漏風率。
(4)以降本增效為指導方針,嚴格落實各項降本增效措施,確保各項可控成本達到目標計劃要求。
9結論
(1)通過對進廠燃料、溶劑質(zhì)量把關,有利于燒結實現(xiàn)低碳厚鋪、強化制粒、降低燃耗。
(2)通過優(yōu)化配礦、低溫厚料層燒結、配料自動化、提高混合料溫度、控制燃料質(zhì)量(粒級)等措施降低了燒結固體燃耗。
(3)設備進行改造后,提高主抽風機風量,降低燒結系統(tǒng)漏風率,提高設備作業(yè)率,降低燒結返礦率間接降低燃耗。
(4)控制合理工藝參數(shù),結合當前先進的燒結技術,低碳厚鋪技術的的實施,強化工藝參數(shù)控制燃料比、空燃比,有利的降低燃料消耗。

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