石鋼580M3高爐爐況波動(dòng)分析與教訓(xùn)
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石鋼580M3高爐爐況波動(dòng)分析與教訓(xùn)任艷軍王彩永習(xí)立陽袁兆鋒趙培義馮書更許海濤(河鋼集團(tuán)石鋼公司050000)摘要:高爐后期爐型不規(guī)則、爐缸熱流不利因素,爐況波動(dòng)處理基本:熱量是高爐的靈魂…
任艷軍 王彩永 習(xí)立陽 袁兆鋒 趙培義 馮書更 許海濤
(河鋼集團(tuán)石鋼公司 050000)
摘 要:高爐后期爐型不規(guī)則、爐缸熱流不利因素,爐況波動(dòng)處理基本:“熱量是高爐的靈魂”。
關(guān)鍵詞:爐型 控產(chǎn) 熱量 順行
Analysis and lesson of the fluctuation of furnace condition in580M3 of SHISTEEL COMPANY
RenYanjun Yuan ZHaofeng Zhao Peiyi
(HBIS GROUP SHISTEEL COMPANY 050000)
Abstract: in the later stage of the blast furnace, the furnace type is irregular, the heat flux of the hearth is unfavourable, and the furnace condition fluctuation is basically treated: "heat is the spirit of the blast furnace."
Key words: furnace controlled heat production
1 前言:
石鋼0號高爐有效容積580m3,是石鋼歷史上第一座無料鐘爐頂,第一代爐齡從2003年到2012年,安全運(yùn)行10年;結(jié)合第一代爐齡爐型缺陷,于2012年6月-11月大修改造,加高爐身高度,降低溜槽與料面高度,取消渣口,薄壁爐襯等等;于11月18日開爐進(jìn)入第二代爐役。采用串罐、薄壁爐襯、軟水密閉循環(huán)、繼續(xù)保留輪法沖渣脫水器及皮帶運(yùn)輸部分。爐況一直處于穩(wěn)定順行狀態(tài),2018年3月12日出現(xiàn)爐況波動(dòng),此次爐況波動(dòng)給公司鋼鐵及能源平衡產(chǎn)生不利影響。我們認(rèn)真分析其事故原因及處理過程,為高爐后期穩(wěn)定順行提供借鑒。
2 爐況波動(dòng)及處理經(jīng)過:
2018年3月12日22:55崩料3533mm,減風(fēng)至1230 m3/min,氧氣由1200減至1000m3/h;23:53料線1733mm,放料后再次崩料至3833mm,風(fēng)量至1190m3/min;單環(huán)趕料,13日0:22至2460mm,探尺走平臺(tái),0:27打開鐵口后,開始大量減風(fēng)坐料,風(fēng)口狀態(tài)欠佳,11#、12#、13#風(fēng)口窩渣,減風(fēng)至336m3/min,處于懸料狀態(tài),探尺逐步下降,未崩下。于1:17開始加風(fēng);礦批縮小至12000kg,風(fēng)量800m3/min,探尺走勢欠佳。1:50、3:20、4:10、4:50、5:20分別補(bǔ)加凈焦共計(jì)8個(gè)K3;礦批8000kg負(fù)荷2.5。于7:40-7:57休風(fēng)堵6#、8#、10#、12#(4#以前堵)送風(fēng)。送風(fēng)后負(fù)荷2.0;因熱量低,1344-1388℃;爐渣流動(dòng)性差,料線深,11:30、12:00、12:20補(bǔ)加凈焦3個(gè),11:56料線至2267mm,再次滑尺4000mm,負(fù)荷2.5。逐步單環(huán)趕料線,14:40開12#風(fēng)口;風(fēng)量780m3/min,風(fēng)壓115kpa。夜班補(bǔ)加凈焦下達(dá)后,爐溫上行,出現(xiàn)高硅低熱現(xiàn)象;【Si】1.24%,物理熱低1360-1388℃,主因渣皮不穩(wěn)定,脫落,大量吸收熱量。凈焦過后,長時(shí)間單環(huán)布料,煤氣利用差,爐溫再次下滑,中班19:25、20:00、20:37(3個(gè))、21:41(2個(gè))補(bǔ)加凈焦7個(gè)。23:40因煤氣利用差,導(dǎo)致物理熱低,隨即調(diào)整布料矩陣,焦礦雙環(huán)布料,礦焦差2°。
14日0:10改為焦礦布料矩陣:C334 303 273 O324 284。2:48捅開10#風(fēng)口;風(fēng)量888m3/min,風(fēng)壓125kpa,頂壓50kpa;輕負(fù)荷料和凈焦下達(dá)3:00爐溫上行(【Si】1.01-3.99%,),中心走盛,調(diào)整礦焦差2°O314 275(視中心微調(diào)布料圈數(shù)4 5→3 6);渣鐵物理熱逐步上升1390-1443℃;4:20捅開6#風(fēng)口。風(fēng)量935m3/min,風(fēng)壓136kpa,頂壓60kpa。7:53捅開8#風(fēng)口。白班逐步加全風(fēng),擴(kuò)礦批至12000kg,負(fù)荷4.2焦丁30kg/t。19:00布料矩陣調(diào)為焦4礦3:C343312 282 252O333304273;爐況走勢正常。
3 爐況波動(dòng)原因分析:
3.1原燃料條件及入爐結(jié)構(gòu)變化,爐況出現(xiàn)異常反應(yīng),未根本解決。
3月初爐缸一層77°電偶一直穩(wěn)定在550℃左右,因物流緊張2月28日始調(diào)整燃料配比,配吃50%落地鑫躍焦+50%外進(jìn)焦炭,鑫躍焦炭反應(yīng)性20.1-28%,反應(yīng)后強(qiáng)度58.03-69.2%;外觀質(zhì)量粒度不均。外進(jìn)焦炭長恒焦炭外觀粒度比較小,表面含粉比較高,其反應(yīng)性27.5-30%,反應(yīng)后強(qiáng)度58.8-64.8%;2月份鑫躍焦從熱性能看波動(dòng)比較大,尤其月底變差趨勢,與爐況的走勢有一定的對應(yīng)性;2月27日-3月1日配吃60%落地機(jī)燒,1日后落地機(jī)燒一直配吃30%,期間爐況出現(xiàn)料柱透氣性變差,透指萎縮11.0-11.5之間,階段性低于11.0,風(fēng)壓趨勢不穩(wěn)定,探尺慢尺現(xiàn)象增多,中心氣流走弱,偶有小于2000mm的崩料。出現(xiàn)透指降低,探尺走勢差,雖然對邊緣進(jìn)行了疏導(dǎo),但力度不足,沒有對采取措施后的效果進(jìn)行評價(jià);爐況處于亞健康狀態(tài)。
0號高爐3月份配加焦炭物理、化學(xué)性能如下表
|
名稱 |
M40 |
M10 |
焦炭反應(yīng)性CRI(%) |
反應(yīng)后強(qiáng)度CSR(%) |
|
常恒焦炭 |
85.6 |
5.7 |
28.60 |
60.20 |
|
鑫躍焦炭 |
84.73 |
6.0 |
25.23 |
62.86 |
3.2 減氧控產(chǎn),冷卻強(qiáng)度大,導(dǎo)致爐缸不活
因爐缸溫度上行較快,為了確保爐缸安全,3月5日到6日氧氣逐步由1800m3/h減至1000m3/h,控制產(chǎn)能,產(chǎn)量由1550t/d降至1460t/d;控氧、降冶強(qiáng),對爐況順行態(tài)勢影響估計(jì)不足,上部布料矩陣調(diào)劑力度不夠,導(dǎo)致邊緣過重、出現(xiàn)崩料現(xiàn)象,中部冷卻控產(chǎn)后未做調(diào)整,仍維持1600m³/h的水量,冷卻強(qiáng)度大,休風(fēng)換套后長時(shí)間慢風(fēng),沒有對爐況可能產(chǎn)生的影響進(jìn)行足夠的評價(jià),煤比沒有降到位,低氧高煤比等,多方面因素導(dǎo)致爐缸出現(xiàn)局部不活。
3.3 鈦球護(hù)爐
0號高爐利用3月9日檢修機(jī)會(huì),提前兩個(gè)班配加鈦球,靠停產(chǎn)鐵水中鈦化物附屬沉積爐缸底部;于8日12:00-9日4:00配吃鈦球臨時(shí)護(hù)爐,減氧降產(chǎn)后7日夜班開始爐缸溫度開始下行到檢修前一直處于下行趨勢由最高點(diǎn)579降至541,檢修復(fù)風(fēng)后繼續(xù)配吃鈦球空倉后停吃,到12日爐缸溫度一直處于下行趨勢,最低降至475℃。從溫度趨勢看爐缸活躍程度變差。

備注:缸一層77°熱電偶溫度3月1日-10日變化趨勢。
3.4 爐型不規(guī)則
長期堵4#風(fēng)口操作以及爐身上部磚襯脫落爐型不規(guī)則,風(fēng)口布局不合理,導(dǎo)致氣流分布不均勻,外圍條件發(fā)生變化,采取降產(chǎn)量及臨時(shí)護(hù)爐措施后爐缸變小,加上爐型不規(guī)則對氣流的影響,爐況運(yùn)行出現(xiàn)異常,調(diào)整沒有跟上變化是造成此次爐況波動(dòng)的根本原因。
3.5 爐涼處理措施不到位
12日白班休風(fēng)更換11#風(fēng)口小套后,爐況出現(xiàn)頻繁崩料,防守意識(shí)差,對“熱量是高爐的靈魂”認(rèn)識(shí)不深刻。未及時(shí)大量減風(fēng)遏制崩料,以及礦批使用過大,處理爐涼過程補(bǔ)加焦炭不足,以及上部趕料過程中長時(shí)間采取單環(huán)布料,煤氣流得不到有效利用,沖洗爐缸粘結(jié)物,熱量一直偏低,涼行趨勢沒有得到遏制。同時(shí)恢復(fù)過程中爐內(nèi)與爐外脫節(jié),缺乏溝通,出鐵組織不力,涼渣鐵不能快速排出,影響恢復(fù)進(jìn)度。
4 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):
爐況出現(xiàn)異常,不是一朝一夕所致,通過分析各種現(xiàn)象,及時(shí)糾偏,采取正確的措施,引導(dǎo)至正常波動(dòng)范圍。
4.1 針對事故機(jī)理采取的措施:
重視高爐后期操作爐況運(yùn)行的管理,及時(shí)分析爐況異常波動(dòng)產(chǎn)生的深層次原因,消除隱患。
產(chǎn)能降低后匹配好上、中、下部各參數(shù)之間的關(guān)系,力求合理。頻繁崩料首先減風(fēng)至不崩料為止,適當(dāng)疏松邊緣、縮小礦批,并,補(bǔ)足深崩料帶來的熱量損失遏制涼行趨勢。
4.2 管理措施:
“一分預(yù)防勝過十分治療”,不當(dāng)救火員,制定《高爐運(yùn)行日評價(jià)系統(tǒng)》,明確現(xiàn)階段高爐的順行標(biāo)準(zhǔn),對照標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)分析高爐每天的運(yùn)行指標(biāo),出現(xiàn)異常,積極尋找原因,消除隱患找出影響因素,對癥下藥,并觀察治療效果,閉環(huán)管理。
充分認(rèn)識(shí)“熱量是高爐的靈魂”的深刻含義,對于高爐后期操作尤為重要,任何情況下不能丟熱量。
辨識(shí)現(xiàn)階段可能影響高爐順行的因素,制定對策,實(shí)施過程中觀察爐況運(yùn)行趨勢,實(shí)時(shí)修正。
組織爐長、工長認(rèn)真學(xué)習(xí)煉鐵廠《關(guān)于加強(qiáng)高爐操作的有關(guān)規(guī)定》,深刻領(lǐng)會(huì)文件內(nèi)涵,做到了然于心。
工段要建立穩(wěn)定合理的操作制度及管理制度,加強(qiáng)工長的操作管理,使?fàn)t況穩(wěn)定順行的關(guān)鍵。爐況恢復(fù)期間各個(gè)階段的重點(diǎn)任務(wù)不一樣,順行恢復(fù)階段、風(fēng)量恢復(fù)階段、礦批恢復(fù)階段、負(fù)荷恢復(fù)階段,工長要在各個(gè)階段要理清思路,保持頭腦清醒,不可盲目操作。

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