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宣鋼1#高爐爐役后期指標(biāo)提升實(shí)踐

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宣鋼1 高爐爐役后期指標(biāo)提升實(shí)踐路鵬裴生謙趙成王洪余褚潤(rùn)林(河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司煉鐵廠,河北 宣化075100)摘要:對(duì)宣鋼1 高爐爐役后期操作實(shí)踐進(jìn)行了總結(jié)。下部縮小風(fēng)口面積、使用長(zhǎng)風(fēng)口…

宣鋼1#高爐爐役后期指標(biāo)提升實(shí)踐

路鵬  裴生謙  趙成  王洪余  褚潤(rùn)林

(河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司煉鐵廠,河北 宣化 075100)

 

  :對(duì)宣鋼1#高爐爐役后期操作實(shí)踐進(jìn)行了總結(jié)。下部縮小風(fēng)口面積、使用長(zhǎng)風(fēng)口,提高鼓風(fēng)動(dòng)能;上部?jī)?yōu)化布料矩陣,采用大礦批,穩(wěn)定煤氣流分布;維持合理的理論燃燒溫度;階段性鈦礦護(hù)爐、堵風(fēng)口等措施,克服了爐役后期不利條件的影響,在連續(xù)保持爐況14個(gè)月穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷提升,20192月份日產(chǎn)合格生鐵完成6185t/d,入爐大焦比337kg/t,煤比170kg/t,為企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定及成本降低創(chuàng)造了良好條件。

關(guān)鍵詞:風(fēng)口;鼓風(fēng)動(dòng)能;布料矩陣;理論燃燒溫度;鈦礦護(hù)爐

 

概況

宣鋼1#高爐(2500m3)于2008315日點(diǎn)火生產(chǎn),至今生產(chǎn)接近11年,單位爐容生鐵產(chǎn)量8057t/m3,高爐已處于爐役后期,冷卻壁水管破損增加,影響爐內(nèi)煤氣流分布,不易維持合理的操作爐型;鐵口附近區(qū)域爐缸碳磚溫度階段性大幅度升高,其中1#鐵口區(qū)域爐缸碳磚溫度T559最高達(dá)到563℃,影響高爐安全生產(chǎn);熱風(fēng)爐蓄熱室和格子磚渣化嚴(yán)重導(dǎo)致風(fēng)溫水平偏低,這些因素都影響著高爐穩(wěn)定順行和強(qiáng)化冶煉。

2 應(yīng)對(duì)措施

針對(duì)上述情況,廠及作業(yè)區(qū)煉鐵技術(shù)人員轉(zhuǎn)變操作理念,積極探索適合1#高爐爐役特征及外圍條件的操作制度,通過采取一系列針對(duì)性調(diào)整及應(yīng)對(duì)措施,最終實(shí)現(xiàn)了高爐長(zhǎng)周期穩(wěn)定順行,達(dá)到了自開爐以來最好的生產(chǎn)狀態(tài),實(shí)現(xiàn)了日平均風(fēng)量5100 m3/min,產(chǎn)量6100 t/d以上的良好業(yè)績(jī)。

2.1 風(fēng)口布局的優(yōu)化

高爐風(fēng)口布局對(duì)送風(fēng)制度有決定性的影響。大量生產(chǎn)實(shí)踐證明,初始中心煤氣流較弱爐缸中心難以吹透結(jié)果使死料柱處于呆滯狀態(tài)爐芯焦更新緩慢同時(shí)高爐下部邊緣氣流偏強(qiáng),沿爐缸周邊滴落的鐵水量增加,提高了環(huán)流鐵水密度。爐底中心溫度低和爐前作業(yè)變壞正是爐芯焦透液性變差和爐缸活性下降的反映[1]1#高爐已處于爐役后期,風(fēng)溫水平降低導(dǎo)致鼓風(fēng)動(dòng)能下降,同時(shí)爐缸側(cè)壁溫度階段性偏高,因此必須保持足夠的鼓風(fēng)動(dòng)能和風(fēng)口回旋區(qū)深度,吹透中心,保證爐缸活躍度。同時(shí)通過與其他企業(yè)的對(duì)標(biāo)考察中發(fā)現(xiàn),一直以來,宣鋼高爐風(fēng)口長(zhǎng)度偏短,這也是高爐中心吹不透,爐況欠穩(wěn)定的原因。

為此,1#高爐從2017年年底開始調(diào)整風(fēng)布局,風(fēng)口面積0.3303㎡縮小至0.3285㎡,風(fēng)口長(zhǎng)度由L585mm加長(zhǎng)至L615mm,鐵口上方風(fēng)口加長(zhǎng)至L635mm,高爐實(shí)際風(fēng)速保持在250m/s以上,鼓風(fēng)動(dòng)能達(dá)到了11000kg/m·s12000 kg/m·s(原1000011000 kg/m·s),風(fēng)口調(diào)整見表1。

隨前期調(diào)整后,高爐爐缸狀態(tài)改善中心初始?xì)饬骰钴S壓差下降,為高爐加重焦炭負(fù)荷創(chuàng)造了條件。風(fēng)口面積縮小后,入爐風(fēng)量不但沒有降低,反而有了明顯提升,近幾年風(fēng)量與熱壓變化如圖1所示。后續(xù)又視爐況發(fā)展及爐缸側(cè)壁溫度易升高情況,局部使用了L635mm風(fēng)口。最終通過風(fēng)口的調(diào)整使燃燒帶回旋區(qū)向爐缸中心延伸,改善爐缸滲透性,縮小爐缸工作死區(qū),減少爐缸側(cè)壁鐵水環(huán)流沖刷,對(duì)于保護(hù)爐缸側(cè)壁薄弱點(diǎn)也有一定作用[2]。

 

2.2 布料矩陣優(yōu)化

隨著1#高爐進(jìn)入爐役后期,高爐的設(shè)計(jì)爐型與操作爐型產(chǎn)生了很大的差異,爐腰、爐腹內(nèi)襯受渣鐵侵蝕嚴(yán)重,高爐內(nèi)型直徑變大,實(shí)際高徑比減小,邊緣氣流易發(fā)展,中心氣流易受抑制[3]。同時(shí)隨著1#高爐風(fēng)溫水平的降低,也會(huì)導(dǎo)致中心氣流減弱,邊緣煤氣流發(fā)展。

煉鐵技術(shù)人員以:“堅(jiān)持開放中心,適當(dāng)抑制邊緣方針,上部裝料制度由5環(huán)、焦6環(huán)的布料矩陣調(diào)整為4環(huán)、焦6環(huán),適當(dāng)縮小礦環(huán)帶,收窄平臺(tái)寬度,加深漏斗深度,強(qiáng)化中心氣流,穩(wěn)定邊緣氣流,最終實(shí)現(xiàn)中心氣流充足而邊緣氣流穩(wěn)定。

在這一過程當(dāng)中,邊緣不能壓得太也不能太,否則極易造成爐墻粘結(jié),所以需密切關(guān)注壁體溫度和水溫差的變化,發(fā)現(xiàn)跑偏時(shí),及時(shí)調(diào)整。通過調(diào)整,冷卻壁溫度波動(dòng)幅度減小,邊緣熱負(fù)荷水平趨于平穩(wěn),其爐體熱負(fù)荷穩(wěn)定在8500×10 MJ/h10000×10 MJ/h,如圖2所示。

2.3 階段性鈦礦護(hù)爐與臨時(shí)堵風(fēng)口

之前宣鋼高爐處理爐缸溫度升高,提鈦?zhàn)o(hù)爐是通過提高燒結(jié)礦或球團(tuán)礦來提高高爐入爐鈦負(fù)荷,此作法涉及上游原料配料及生產(chǎn)工藝調(diào)整,周期長(zhǎng)且存在滯后性,影響范圍廣。目前1#高爐通過實(shí)施高冷卻強(qiáng)度下階段性鈦礦護(hù)爐,自出現(xiàn)爐缸溫度超標(biāo)后,高爐提高冷卻水量至4000m3/h(正常3850m3/h)。配加鈦礦,提高鐵水[Ti]≥0.09%,[Si]控制0.35%0.5%(正常0.25%0.40%),保證鐵水溫度1500℃以上,若溫度升高較快時(shí),配合堵溫度高部位的風(fēng)口,減小此區(qū)域鐵水環(huán)流同時(shí)有利于鈦的碳氮化物沉積,對(duì)應(yīng)對(duì)爐缸側(cè)壁溫度升高有著立竿見影的效果。

20181#鐵口區(qū)域爐缸碳磚溫度T5594141號(hào)鐵口倒場(chǎng)停用后呈上行趨勢(shì),416日后溫度上行幅度增大,422日配加鈦礦1.5t/批,25日增加至2.0t/批,并PB塊礦由11%逐步減少至5%,提高鈦負(fù)荷至高于8kg/t(Fe)以上。427日爐缸炭磚T559溫度升高至563℃,水溫差0.5℃,高爐休風(fēng)堵27#風(fēng)口,送風(fēng)后逐步恢復(fù)正常。其處理前后T559溫度變化如圖3所示。

后續(xù)生產(chǎn)過程當(dāng)中,高爐1#,包括2#3#鐵口區(qū)域碳磚溫度也出現(xiàn)過升高較快的現(xiàn)象,同樣采取上述配加鈦礦提高入爐鈦負(fù)荷,若上升幅度較大,配合堵溫度高部位風(fēng)口12個(gè),待爐缸側(cè)壁溫度下降至基本正常后,及早減少直至停加鈦礦,捅開風(fēng)口,避免長(zhǎng)期鈦負(fù)荷高,渣鐵粘稠,引起爐缸死焦堆透氣、透液性惡化帶來爐底溫度下行和爐缸活性下降。后續(xù)幾次處理過程持續(xù)10天左右,對(duì)高爐爐況及產(chǎn)量整體影響不大。

2.4 風(fēng)口前理論燃燒溫度控制

適宜的理論燃燒溫度應(yīng)能滿足高爐正常冶煉所需的爐缸溫度和熱量。根據(jù)理論燃燒溫度經(jīng)驗(yàn)計(jì)算公式,風(fēng)溫每降低100℃,理論燃燒溫度下降約80℃,1#高爐風(fēng)溫下降了約90℃,理論燃燒溫度降低70℃左右。為維持風(fēng)口前理論燃燒溫度,爐內(nèi)采取提高富氧率,由4.2%提高至5.0%,提高風(fēng)口前理論燃燒溫度35℃左右,在一定程度上減小了1#高爐風(fēng)口前理論燃燒溫度降低的幅度。

目前風(fēng)口前理論燃燒溫度維持在2150℃2200℃,見圖4,符合目前大高爐理論燃燒溫度正常要求范圍。同時(shí)富氧率的增加,一方面提高了高爐噴吹煤粉的置換比,減少了未燃煤粉對(duì)高爐冶煉進(jìn)程的不利影響;另一方面,富氧率的增加縮短了風(fēng)口前回旋區(qū)的寬度與深度,這一不足可以通過上述加長(zhǎng)風(fēng)口來得以補(bǔ)償[4]。

生產(chǎn)實(shí)踐證明,此理論燃燒溫度范圍較為適宜,滿足了高爐正常冶煉所需的爐缸溫度和熱量需求,保證了液態(tài)渣鐵的充分加熱和還原反應(yīng)的順利進(jìn)行[5]。

2.5 采用大礦批

礦批的擴(kuò)大一方面增加焦窗厚度,另一方面也減少了混合料層的界面效應(yīng),很好地抵消了大風(fēng)量帶來的高壓差效應(yīng),使高爐阻損降低有利于爐況的穩(wěn)定。同時(shí),礦批的擴(kuò)大對(duì)穩(wěn)定料面平臺(tái)及改善煤氣利用也起到良好的效果[6]

1號(hào)高爐礦批由之前的63t逐步擴(kuò)大到目前的6970t,在后續(xù)重負(fù)荷過程中保持焦層厚度不減,提高了料柱透氣性,穩(wěn)定氣流,優(yōu)化了爐內(nèi)氣流分布,改善了煤氣利用率。

2.6 提高爐頂壓力

壓力的提高加快了氣體的擴(kuò)散和化學(xué)反應(yīng)速度,有利于化學(xué)反應(yīng)的進(jìn)行。提高爐頂壓力,煤氣體積縮小,在風(fēng)量大致不變的情況下,煤氣在爐內(nèi)停留時(shí)間延長(zhǎng),增加了礦石與煤氣的接觸時(shí)間,有利于礦石還原。有礙硅還原反應(yīng)進(jìn)行,因而高壓操作有利于降低生鐵含硅量,有利于獲得低硅生鐵。

隨爐況發(fā)展及風(fēng)量水平提高,1號(hào)高爐爐頂壓力由225 Kpa逐步提高至235 Kpa,維持壓差≤170 kPa,頂壓的提高減緩了爐內(nèi)煤氣流速,進(jìn)一步改善了爐況順行和提高了煤氣能量利用,發(fā)展?fàn)t內(nèi)間接還原,抑制直接還原,減少爐塵吹出量,為低硅冶煉及穩(wěn)定爐溫創(chuàng)造條件,對(duì)爐況穩(wěn)定及進(jìn)一步節(jié)焦提煤創(chuàng)造了條件。

2.7 控制合適的鎂鋁比

從降低生產(chǎn)成本、降低能耗出發(fā),20169月份開始,宣鋼燒結(jié)礦開始降低MgO含量,由2.1%逐步下調(diào)至1.85%,高爐爐況反應(yīng)整體不大。20185月開始,燒結(jié)礦MgO含量進(jìn)一步降低至1.70%左右,同時(shí)高爐爐渣實(shí)際MgO/Al2O3比值由0.55左右降低到0.5左右,爐內(nèi)表現(xiàn)為壓差升高,進(jìn)入9月份爐外出鐵時(shí)常出現(xiàn)爐渣粘稠,粘溝現(xiàn)象,916日爐況出現(xiàn)波動(dòng),風(fēng)量萎縮,產(chǎn)量降低。宣鋼另一座2500m3高爐也出現(xiàn)了類似情況,為改善渣鐵流動(dòng)性,盡早恢復(fù)爐況,918日燒結(jié)礦MgO含量由1.7%提高至2.1%,后高爐壓差逐步降低到正常水平,爐況很快恢復(fù)至正常,其2018年燒結(jié)礦MgO含量與高爐壓差對(duì)應(yīng)關(guān)系變化如圖5所示。

鑒于上次爐況波動(dòng),煉鐵技術(shù)人員對(duì)于宣鋼高爐爐渣合適鎂鋁比控制范圍有了重新認(rèn)識(shí),那就是在高爐爐渣Al2O3偏高(>15%)及渣鐵比偏高的情況下,高爐爐渣鎂鋁比不宜進(jìn)一步降低。后續(xù)燒結(jié)礦MgO含量一直控制在2.15%左右,高爐爐渣鎂鋁比保持在0.55左右,渣鐵流動(dòng)性正常,爐況平穩(wěn)。

2.8 鐵口維護(hù)管理

高爐鐵口區(qū)域是爐缸部位最薄弱的環(huán)節(jié)之一,科學(xué)合理地維護(hù)好鐵口是爐前操作的首要工作。在高爐生產(chǎn)過程中,合理的鐵口深度是出盡渣鐵的有效保障,也能起到在鐵口周圍形成穩(wěn)定的泥包保護(hù)爐缸側(cè)壁的作用,保持穩(wěn)定的鐵口深度是保證爐前作業(yè)穩(wěn)定和高爐長(zhǎng)壽的重要手段之一[7]。

始終保持鐵周圍穩(wěn)定的泥包存在,這一點(diǎn)對(duì)于處于爐役后期尤其是側(cè)壁溫度有過較大幅度升高的高爐更為重要,1#高爐在生產(chǎn)過程中的具體操作是,對(duì)于要停場(chǎng)使用的鐵口,使用幾爐鐵高強(qiáng)度炮泥,以保證停場(chǎng)后鐵口周圍泥包能夠較長(zhǎng)時(shí)間存在;剛倒場(chǎng)投入使用的鐵口,前幾爐鐵也使用高強(qiáng)度炮泥,以便快速漲鐵口深度到位,快速形成泥包,后切換為普通炮泥,對(duì)保護(hù)爐缸薄弱點(diǎn)起到了一定作用。

實(shí)踐效果

通過采取一系列技術(shù)措施,1#高爐克服了爐役后期種種不利條件,摸索出了一整套適合爐役后期的操作制度,實(shí)現(xiàn)了爐況的長(zhǎng)期穩(wěn)定及指標(biāo)改善。其2018年及20191,2月份各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)變化見表2

2 宣鋼1#高爐2018年及20191,2月份主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

月份

利用系數(shù)/

(t·(m3·d)-1)

焦比/

(kg·t-1)

煤比/

(kg·t-1)

小焦比/

(kg·t-1)

燃料比/

(kg·t-1)

風(fēng)溫/

181

2.33

360

155

33

548

975

182

2.40

352

153

33

539

986

183

2.34

352

150

30

533

998

184

2.35

362

142

33

537

1008

185

2.36

359

140

32

531

1005

186

2.36

355

148

29

531

1001

187

2.23

357

151

31

539

984

188

2.43

368

141

33

542

988

189

2.32

371

144

35

549

994

1810

2.43

372

143

35

550

997

1811

2.44

364

141

33

537

1017

1812

2.45

343

166

32

541

1024

191

2.45

338

168

34

539

1046

192

2.47

337

170

37

544

1053

4 結(jié)語

宣鋼1#高爐結(jié)合自身原燃料條件和生產(chǎn)狀況,在爐役后期設(shè)備老化,冷卻壁破損增加、爐缸側(cè)壁溫度階段性升高及風(fēng)溫水平偏低的情況下,通過積極調(diào)整,摸索出了適合其爐役特征的操作制度和生產(chǎn)管理模式,實(shí)現(xiàn)了爐役后期爐況順行及指標(biāo)改善。

1) 在正常生產(chǎn)中通過上下部調(diào)整,保持強(qiáng)有力的中心氣流,保證正常的爐缸活躍度,是高爐穩(wěn)定順行的基礎(chǔ),同時(shí)也能有效防止和控制高爐側(cè)壁溫度攀高也是高爐長(zhǎng)壽安全生產(chǎn)管理的首要任務(wù)。

2)配加鈦礦護(hù)爐仍然是高爐處理爐缸側(cè)壁溫度升高經(jīng)濟(jì)、可行、易操作的手段,若溫度上升較快時(shí)果斷堵鐵口上方個(gè)別風(fēng)口,盡快降低溫度至正常水平。

3對(duì)高爐渣鎂鋁比控制范圍要視原燃料條件、操作條件分別對(duì)待,不能一概而論。就目前宣鋼高爐爐渣Al2O3含量偏高(>15%)及渣鐵比偏高的情況下,高爐爐渣鎂鋁比不宜長(zhǎng)時(shí)間低于0.53。

4熱風(fēng)爐蓄熱室和格子磚渣化嚴(yán)重導(dǎo)致風(fēng)溫水平偏低,影響高爐燃料消耗的進(jìn)一步降低。

  

​參考文獻(xiàn):

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[3] 李淼,李曉東,杜運(yùn)來.昆鋼2500m3高爐低品位冶煉操作實(shí)踐[C].第十四屆全國大高爐煉鐵學(xué)術(shù)年會(huì)論文集.甘肅:中國金屬學(xué)會(huì),2013344-348

[4] 龐江,王斌,張利波宣鋼2#高爐低風(fēng)溫操作技術(shù)研究[C]. 2018年全國高爐煉鐵學(xué)術(shù)年會(huì)論文集,2018368-372.

[5] 周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)[M].北京:冶金出版社,2005321.

[6] 李明,王志堂,曾文德.馬鋼號(hào)高爐爐役后期強(qiáng)化冶煉實(shí)踐[J].煉鐵,201332(5)10-13

[7] 朱仁良.寶鋼大型高爐操作與管理[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2015377.

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