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燒結(jié)微負壓點火技術(shù)應(yīng)用實踐

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燒結(jié)微負壓點火技術(shù)應(yīng)用實踐楊建國劉海濤(成渝釩鈦科技有限公司燒結(jié)廠)摘要:成渝釩鈦科技公司燒結(jié)廠通過安裝微負壓點火自動控制系統(tǒng)有效將點火器區(qū)域下風(fēng)箱負壓控制在-0Pa左右,提高火焰在料…

燒結(jié)微負壓點火技術(shù)應(yīng)用實踐

楊建國  劉海濤

(成渝釩鈦科技有限公司燒結(jié)廠)

 

  : 成渝釩鈦科技公司燒結(jié)廠通過安裝微負壓點火自動控制系統(tǒng)有效將點火器區(qū)域下風(fēng)箱負壓控制在-0Pa左右,提高火焰在料層表面的停留時間,使燃料得以充分燃燒,有效提高燃料有效燃燒率從而減低煤氣單耗。通過新增微負壓點火系統(tǒng)高爐煤氣使用量由50.91 m3/噸燒結(jié)礦降低至39.90 m3/噸燒結(jié)礦。

關(guān)鍵詞:  燒結(jié);微負壓點火;自動控制; 降低煤氣單耗。

1 引言

我廠360m2 燒結(jié)生產(chǎn)線自 2012年投產(chǎn)以來,燒結(jié)點火煤氣消耗基本都維持在 51~53m3/噸燒結(jié)礦,與其他較先進的燒結(jié)生產(chǎn)線相比,點火煤氣消耗量相對較高。經(jīng)總結(jié)分析,造成燒結(jié)點火煤氣消耗高的主要原因包括點火負壓高、點火溫度高、空煤比波動大、燒結(jié)布料料層低等[1]。

當(dāng)煤氣熱值、空煤比、壓力固定時,點火的好壞與點火器下的爐膛負壓(抽風(fēng)負壓)有直接關(guān)系。爐膛負壓越高,冷空氣進入爐膛就越多,料面被抽入大量冷風(fēng),造成表面點火效果差,不僅影響料層表面燒結(jié)礦質(zhì)量,而且造成混合料一進入風(fēng)箱就被抽緊,影響混合料的透氣性,最重要的造成煤氣消耗高。因此通過控制點火器下面的1#~3#風(fēng)箱的壓力,實現(xiàn)爐膛微負壓點火,對于改善料面點火效果,降低煤氣消耗有非常明顯的效果。

2 行業(yè)發(fā)展趨勢

燒結(jié)機微負壓點火技術(shù)的運用是目前燒結(jié)行業(yè)的共識,通過安裝微負壓點火自動控制系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)通過定期開閥實現(xiàn)氣、物分離,有效將點火器區(qū)域下風(fēng)箱負壓控制在-0Pa左右,最低限度降低料層的不均勻收縮,提高料層透氣性穩(wěn)定料層中燃燒帶的遷徙及發(fā)展,提高燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量經(jīng)濟技術(shù)指標。同時延長火焰長度,提高火焰在料層表面的停留時間使燃料得以充分燃燒,通過微負壓點火能有效減少煤氣消耗量從而降低燒結(jié)礦能耗,還可提高燒結(jié)機利用系數(shù)。

3 現(xiàn)狀分析

目前釩鈦科技燒結(jié)廠360㎡燒結(jié)機煤氣消耗高的主要原因是360㎡燒結(jié)機1#-3#風(fēng)箱壓力為11.9KPa~14KPa,沒有實現(xiàn)微負壓點火。制約燒結(jié)實施微負壓點火技術(shù)的因素分析如下:

(1)PLC原設(shè)計采用遠程手動控制和現(xiàn)場操作兩種方式,主控室操作人員需根據(jù)生產(chǎn)狀況實時人工輸入開度值,實際操作流程繁瑣且控制效果不佳,經(jīng)常因放灰不及時造成風(fēng)箱堵塞。由于連桿方式傳動造成傳動不能及時迅速有效的進行。進而造成傳動裝置的損壞。最后造成1#風(fēng)箱經(jīng)常洗穿。

(2)風(fēng)箱及風(fēng)門控制系統(tǒng)磨損嚴重造成大量漏風(fēng),1#-3#風(fēng)箱(2臺燒結(jié)機共6個支管)不能實現(xiàn)風(fēng)量調(diào)節(jié)。

(3)傳動機構(gòu)輸入與現(xiàn)場實際反饋有很大誤差,部分已經(jīng)不能使用,與實際情況不符,不能有效的實現(xiàn)自動化,故障率高、維護強度大。

為此,燒結(jié)廠開展攻關(guān),實施微負壓點火改造、優(yōu)化生產(chǎn)操作控制等措施以降低煤氣單耗。

4 具體實施內(nèi)容

利用4月燒結(jié)機停產(chǎn)中修時間安裝新型微負壓點火自動控制系統(tǒng)并結(jié)合現(xiàn)場因素對微負壓點火自動控制系統(tǒng)進行調(diào)試:

(1)自動控制程序及參數(shù)合理選擇

對360㎡燒結(jié)機操作程序進行修改,并植入微負壓點火自動化控制專用系統(tǒng),實現(xiàn)計算機自動控制,確保1#-3#風(fēng)箱生產(chǎn)過程中實現(xiàn)微負壓的狀況。同時設(shè)有人機界面,操作簡單,界面為手動、自動兩種狀態(tài)可隨意相互切換,并針對工況變化頻繁,可調(diào)整“基本參數(shù)”以滿足生產(chǎn)需要。

(2)風(fēng)箱內(nèi)部改造:

對兩臺燒結(jié)機點火爐下1#-3#風(fēng)箱、 12個支管風(fēng)門及內(nèi)襯板進行相應(yīng)處理,根據(jù)現(xiàn)場實際情況對風(fēng)箱進行變徑處理,風(fēng)箱間依據(jù)現(xiàn)場對平行阻流器進行處理。

(3)在兩臺燒結(jié)機1#-3#風(fēng)箱管道上新增燒結(jié)機微負壓專用設(shè)備。新增閥門可以實現(xiàn)微負壓點火的需要,且在微負壓狀態(tài)下長時間使用,并保證閥門在冷熱狀態(tài)下開關(guān)靈活,沒有卡塞現(xiàn)象,在0~100%范圍內(nèi)靈活調(diào)節(jié),同時保證使用期間閥門的耐磨和密封效果。

5 生產(chǎn)過程控制

安裝完成后,生產(chǎn)人員結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)實際對微負壓點火自動控制系統(tǒng)進行了調(diào)整測試。經(jīng)過調(diào)試,確定了最佳風(fēng)箱開度:1#風(fēng)箱開度為30%,2#、3#風(fēng)箱開度為25%即可使點火爐區(qū)域下風(fēng)箱負壓控制在-1Pa至1Pa之間,從而達到目標要求,同時經(jīng)過摸索總結(jié),在生產(chǎn)過程中對生產(chǎn)人員做以下要求:

(1)由中控班長督促中控工嚴格按微負壓技術(shù)標準進行操作;

(2)利用檢修時間對微負壓閥門排灰、防堵塞情況進行檢查、清理,確保風(fēng)管暢通;

(3)正常生產(chǎn)時,如果發(fā)現(xiàn)1#、2#、3#風(fēng)箱溫度較正常下降較大,看火工需到現(xiàn)場檢查確認,通過觸摸管壁判斷是測點壞了還是風(fēng)箱堵了,如果現(xiàn)場管壁溫度是冷的,那風(fēng)箱應(yīng)是出現(xiàn)了堵塞,此時看火工將1#、2#、3#風(fēng)箱執(zhí)行器打至手動位,來回手動開閥、關(guān)閥幾次,并適當(dāng)敲打風(fēng)箱管壁,待管壁溫度回升,再回復(fù)到自動控制。

(4)正常生產(chǎn)過程中,如遇到更換臺車、異常停機、短期主風(fēng)機風(fēng)門關(guān)小等情況,將1#、2#、3#風(fēng)門切換到手動,適當(dāng)打開30度至80度,待完全正常后,依次切換至自動狀態(tài),1#、2#、3#間隔時間為十分鐘。

(5)生產(chǎn)過程中如果遇到大的風(fēng)洞出現(xiàn),看火工及時觀察1#、2#、3#風(fēng)箱負壓及溫度,如負壓降低至-3kpa以下仍然有下降趨勢,將風(fēng)門切換至手動狀態(tài),開閉完成一次(4分鐘),如負壓恢復(fù)即切換至自動狀態(tài),若負壓沒有變化,反復(fù)操作幾次,直至正常生產(chǎn)。

6 實施效果

通過實施微負壓點火自動控制技術(shù)后,燒結(jié)煤氣單耗降至39.90 m3/噸燒結(jié)礦,較實施前50.91 m3/噸燒結(jié)礦,每噸燒結(jié)礦煤氣單耗下降了11.01 m3/噸燒結(jié)礦。單耗較實施前下降21.6%。

1  煤氣量消耗統(tǒng)計表

日期

煤氣消耗量(m3

產(chǎn)量(t

單耗(m3/t

2018-1-12018-1-25

26370000

517993.9

50.91

2019-1-12019-1-25

17280000

433104.5

39.90

1月同比

9090000

84889.4

11.01

7 結(jié)語

(1)釩鈦科技公司360㎡燒結(jié)機采用高爐煤氣做點火燃料,各項指標均偏高,尤其是高爐煤氣損耗量偏高,通過微負壓點火分區(qū)控制系統(tǒng),使高爐煤氣達到最好的利用率,依據(jù)釩鈦科技360㎡燒結(jié)機現(xiàn)場實際狀況,安裝微負壓點火自動化控制裝置后高爐煤氣消耗量由原來的50.91 m3/噸燒結(jié)礦降低至39.90 m3/噸燒結(jié)礦,單耗較實施前下降21.6%。

(2)通過實施微負壓點火自動化分區(qū)控制技術(shù)后,有利于主抽風(fēng)機風(fēng)量的合理分配,而且由于減輕了混合料被抽緊的現(xiàn)象,提高了料層的透氣性,可提高產(chǎn)量,節(jié)約固體燃料,且返礦率也隨之降低。由于使用了微負壓點火分區(qū)控制裝置,1#,2#, 3#風(fēng)箱處于密閉環(huán)境,節(jié)約了主抽風(fēng)機的電量。

參考文獻

[1] 韓正軒,朱紅衛(wèi),梁曉東,孫繼興,李偉林.降低 265m2燒結(jié)系統(tǒng)點火煤氣耗的實踐[J].柳鋼科技.2018,(6) : 5 ,43.

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