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指標(biāo)

建龍西鋼6#高爐提產(chǎn)降耗的生產(chǎn)實(shí)踐

來(lái)源:2019年第七屆煉鐵對(duì)標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:|評(píng)論:0條   [收藏] [評(píng)論]

& 8203;建龍西鋼6 高爐提產(chǎn)降耗的生產(chǎn)實(shí)踐于海龍(建龍西林鋼鐵有限公司)摘要:分析綜合成本,高爐操作,焦炭質(zhì)量,有害元素控制及基礎(chǔ)工作管理等方面的應(yīng)對(duì)措施,結(jié)合西鋼高爐不斷提產(chǎn)并…

​建龍西鋼6#高爐提產(chǎn)降耗的生產(chǎn)實(shí)踐

于海龍

(建龍西林鋼鐵有限公司)

  要:分析綜合成本,高爐操作,焦炭質(zhì)量,有害元素控制及基礎(chǔ)工作管理等方面的應(yīng)對(duì)措施,結(jié)合西鋼高爐不斷提產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)較低消耗等的實(shí)踐進(jìn)行探討。

關(guān)鍵詞:指標(biāo)  原燃料  有害元素  制度

 

1 前言

    建龍西鋼6#高爐由中冶京誠(chéng)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)爐容1260m³,有效爐容1213 m³,20個(gè)風(fēng)口、2個(gè)鐵口、3座頂燃式熱風(fēng)爐,采用皮帶式上料、串罐無(wú)料鐘爐頂設(shè)備。20186爐一直受限于原料條件,操作過(guò)于謹(jǐn)慎,未能釋放產(chǎn)能。煉鐵廠成立提產(chǎn)降耗攻關(guān)小組,通過(guò)加強(qiáng)物料把控及工藝操作管理,高爐利用系數(shù)及技經(jīng)指標(biāo)均有了明顯突破。

2 歷史指標(biāo)對(duì)比情況

    建龍西鋼6#高爐一直受限于原料條件,加之鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)影響未能釋放產(chǎn)能,2018年為結(jié)合鋼鐵行業(yè)發(fā)展,西鋼煉鐵以適應(yīng)低質(zhì)量原燃料,釋放高產(chǎn)能,降低燃料消耗節(jié)約成本為目標(biāo),制定一系列攻關(guān)及管理方案,建龍西鋼6#高爐嚴(yán)格執(zhí)行廠部方案,在原燃料未有改善的情況下,通過(guò)加強(qiáng)物料管理、工藝操作管理及基礎(chǔ)工作管理,日產(chǎn)增加到4000噸以上,焦比降至336 kg/t.fe,燃料比下降至506 kg/t.fe左右,噴煤比從107 kg/t.fe升至142 kg/t.fe,高爐其它技術(shù)指標(biāo)有均有較大進(jìn)步。(見(jiàn)表1

1  6#高爐季度平均指標(biāo)對(duì)比

時(shí)間

2018一季度

2018二季度

2018三季度

2018四季度

2019一季度

產(chǎn)量(t

95650

99902

101977

108578

116990

焦比(kg/t

416

375

392

358

336

煤比(kg/t

107

131

107

125

142

燃料比(kg/t

545

537

536

514

506

頂壓(kpa

182

175

180

194

190

Si%

0.50

0.44

0.47

0.44

0.38

富氧率(%

2.9

3.1

3.3

3.5

4.1

月份指標(biāo)曲線

 

 

3 原燃料結(jié)構(gòu)與質(zhì)量管理

3.1 強(qiáng)化入爐焦炭管理

    6#高爐所用焦炭由自產(chǎn)加外購(gòu)組成,綜合反應(yīng)后強(qiáng)度55%-57% ,供貨廠家保持在4-5家左右,焦炭供應(yīng)緊張時(shí),不好的焦炭還要多一些,綜合反應(yīng)后強(qiáng)度55%左右。為避免和減少因頻繁調(diào)整焦炭品種導(dǎo)致焦炭負(fù)荷變化,一方面運(yùn)用焦炭配比調(diào)整預(yù)測(cè)模型,根據(jù)料場(chǎng)庫(kù)存及發(fā)貨量調(diào)整焦炭入爐配比,盡可能保持入爐焦炭指標(biāo)穩(wěn)定;另一方面細(xì)化原燃料分類管理制度,現(xiàn)場(chǎng)焦炭分垛存放、有序上料,避免混料引起入爐焦炭負(fù)荷大幅波動(dòng)。

3.1  焦炭成分(%)

名稱

Ad

Vdaf

H2O

S

K2O

Na2O

CRI

CSR

廣宇

12.46

1.14

5.85

0.72

0.143

0.027

28.1

60.6

煤氣

13.04

1.10

5.25

0.27

0.281

0.123

24.7

63.4

寶泰隆

12.90

1.10

5.35

0.30

0.277

0.094

33.5

57.5

永安

13.28

1.11

4.98

0.53

0.306

0.070

26.6

62.0

建龍

13.86

1.18

1.15

0.52

0.218

0.074

30.9

55.7

鑫隆

12.87

1.16

4.93

0.47

0.254

0.067

27.2

61.6

自產(chǎn)

14.53

1.15

6.10

1.25

0.166

0.066

  32.8

53.8

3.2燒結(jié)質(zhì)量的改善

    2018年,建龍西鋼兩座1260m³和一座580m³高爐,所用的燒結(jié)礦全部由一臺(tái)300㎡燒結(jié)機(jī)供給,為解決燒結(jié)礦供求矛盾,采用超高燒結(jié)礦堿度(2.6倍以上)、大量配用球團(tuán)礦的生產(chǎn)組織模式。燒結(jié)礦質(zhì)量差(成分波動(dòng)較大,品位及堿度不穩(wěn));球團(tuán)礦供應(yīng)廠家多,質(zhì)量參差不齊,高爐調(diào)整鐵料配比應(yīng)對(duì)的次數(shù)頻繁;原燃料中堿金屬含量高,爐渣中鎂鋁比不合理,以上因素制約高爐的穩(wěn)定及產(chǎn)能的釋放。為優(yōu)化鐵料結(jié)構(gòu),20191月公司啟動(dòng)90㎡燒結(jié)機(jī),燒結(jié)礦的需求量得到保障,將燒結(jié)礦堿度控制在正常范圍,球比穩(wěn)定,并一系列措施提高燒結(jié)礦質(zhì)量,為高爐的順行及提產(chǎn)創(chuàng)造了條件。

3.2  不同時(shí)期燒結(jié)礦的成分對(duì)比(%)

 

A

B

C

D

E

Tfe

52.40

54.5

55.0

55.12

55.5

FeO

8.78

9.32

8.42

8.56

7.79

SiO2

6.34

5.35

5.65

5.66

6.06

CaO

15.72

14.38

12.34

11.88

12.19

MgO

1.50

1.98

2.06

2.10

1.72

R2

2.48

2.68

2.18

2.10

2.01

3.3重視篩分及槽位管理

1)原燃料中-5mm粉末入爐量增加,爐料中大粒級(jí)或小粒級(jí)比例的增加,都會(huì)使料柱孔隙度減少,料柱阻損增加,爐況順行變差,導(dǎo)致焦比升高,產(chǎn)量降低,甚至引起爐墻結(jié)厚等。為此,加強(qiáng)了槽下篩分工作管理,健全完善槽下管理制度,要求槽下值班人員每?jī)尚r(shí)將清理后的篩面圖片發(fā)送至微信工作群。值班副工長(zhǎng)每天兩次不定時(shí)檢查。另外,對(duì)原有的焦丁篩進(jìn)行改造,并調(diào)整振篩頻率,使?fàn)t料粒度組成得到了改善。

2)爐料在轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中因落差影響,小粒度及粉末會(huì)有所增加,特別是高爐料倉(cāng)槽位過(guò)低時(shí),會(huì)加劇物料摔打,同時(shí)倉(cāng)壁附著粉末也可能隨之而下。為減少粉末產(chǎn)生,堅(jiān)持半倉(cāng)上料,滿倉(cāng)交班的原則。

4 操作制度調(diào)整

4.1 送風(fēng)制度的調(diào)整

1)提高入爐風(fēng)量,2018年原燃料條件比較差,操作上過(guò)于謹(jǐn)慎,為保風(fēng)速將風(fēng)口送風(fēng)面積相對(duì)縮小,采用φ110mm搭配φ115mm的風(fēng)口小套布局,雖保證了爐況順行但也制約了高爐產(chǎn)能的釋放。201810月份開(kāi)始煉鐵成立產(chǎn)能攻關(guān)小組,制定詳細(xì)的操作方針并逐條推進(jìn),首先在風(fēng)量的選擇上,技術(shù)小組解放思想,結(jié)合爐料結(jié)構(gòu)和已制定的操作方針,將風(fēng)口小套全部改回φ115mm,即在保證風(fēng)速的前提下提高了入爐風(fēng)量又達(dá)到了風(fēng)口圓周工作均勻的目的,從而達(dá)到活躍爐缸為爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定順行保駕護(hù)航。目前6#高爐平均入爐風(fēng)量已由之前2800 m³/min提高至3080 m³/min。

4.2 布料制度的調(diào)整

6#高爐由于長(zhǎng)期受焦炭質(zhì)量波動(dòng)大及配用高堿度燒結(jié)礦,入爐鐵料品位低,高爐渣比偏高的困擾,一直采用單環(huán)布料發(fā)展兩道氣流的操作,雖保證了爐況順行,但卻犧牲了燃料比從而導(dǎo)致成本升高。2019年公司啟動(dòng)了90 ㎡燒結(jié)機(jī),燒結(jié)產(chǎn)能與高爐產(chǎn)能匹配,燒結(jié)礦堿度降到合理范圍,高爐布料由之前的單環(huán)布料改為焦43的多環(huán)布料方式,采取中心為主邊緣為輔的多環(huán)布料制度理念,改多環(huán)布料后高爐消耗明顯下降。隨著高爐冶強(qiáng)的提高,如果礦批小、小時(shí)料速高,則上料系統(tǒng)壓力過(guò)大,高爐易虧料線,技術(shù)小組逐步摸索提高礦批,現(xiàn)礦批已提至39.5t/批,在原燃料條件改善的同時(shí)向大礦批發(fā)展,同時(shí)大礦批也提高了煤氣利用從而達(dá)到將消耗的目的。利用每次休風(fēng)檢修機(jī)會(huì)進(jìn)行布料測(cè)試,掌握靜態(tài)布料數(shù)據(jù),通過(guò)布料矩陣的優(yōu)化,6#高爐達(dá)到了氣流穩(wěn)定可控的程度,煤氣利用率維持在45%46%之間,促進(jìn)了高爐的降耗提產(chǎn)。

4 高爐布料調(diào)整表

物料

角度()/圈數(shù)()

K

35/3

33/4

31/3

28/2

P

36/5

34/4

32/3

 

K

35/3

33/3

31/3

20/3

P

37/3

35/3

33/3

31/3

K

36.5/4

34.5/3

31.5/4

16/1

P

37/4

35/4

32/4

 

4.3 熱制度和造渣制度的調(diào)整

爐缸的活躍性管理是保證高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行的基礎(chǔ),熱制度和造渣制度的合理決定了爐缸工作狀態(tài),技術(shù)小組根據(jù)制定的提產(chǎn)降耗方針,把生鐵含[Si]及鐵水物理熱作為爐缸熱制度的標(biāo)志。生鐵含硅控制在0.3%-0.45%,物理熱必須大于1440℃,嚴(yán)格控制高[Si]和低物理熱的出現(xiàn),保證鐵水物理熱充足。 在保證生鐵含硫合格的情況下,管控爐渣鎂鋁比指標(biāo),長(zhǎng)期維持低二元堿度操作。終渣二元堿度嚴(yán)格控制在1.05左右,以達(dá)到長(zhǎng)期自循環(huán)洗爐的目的。

4.4實(shí)施高富氧大噴煤

6#爐受焦炭質(zhì)量波動(dòng)大及噴吹壓力限制,煤量使用長(zhǎng)期處于較低水平,通過(guò)穩(wěn)定入爐焦炭比例,改造噴吹氮?dú)夤芫,高爐煤比由110kg/t逐步提高至150kg/t。煤量提高的同時(shí)采取高富氧操作,即保證了理論燃燒溫度充足,又提高了煤氣利用率,降低消耗。富氧率由不足2%提高至4%。噴煤比與富氧率的提高對(duì)高爐提產(chǎn)起到了關(guān)鍵的作用。

5 有害元素控制

爐料中堿金屬、鉛、鋅等有害元素對(duì)于爐況順行及高爐壽命均有危害。針對(duì)6#高爐部分風(fēng)口中套上翹、直吹管跑風(fēng)嚴(yán)重,初始煤氣流角度改變,影響爐缸工作狀態(tài)的現(xiàn)狀。攻關(guān)小組從源頭抓起、過(guò)程把控、調(diào)整已上翹的風(fēng)口中套的三步措施,最大限度的降低堿金屬對(duì)高爐的影響。

5.1 物料配量及成分

 

物料

配量

K2O

Na2O

Zn

TFe

 

燒結(jié)礦

28000

0.092%

0.040%

0.050%

54.670%

信達(dá)球團(tuán)

9000

0.195%

0.073%

0.042%

64.000%

八家子球團(tuán)

2500

0.062%

0.015%

0.005%

62.000%

焦丁

1100

0.058%

0.100%

0.000%

 

廣宇焦炭

4000

0.302%

0.115%

0.000%

 

自產(chǎn)焦炭

1500

0.058%

0.100%

0.000%

 

煤氣焦炭

3000

0.311%

0.117%

0.000%

 

煤粉

3538

0.209%

0.017%

0.000%

 

5.2 堿負(fù)荷

堿負(fù)荷

4.620

鋅負(fù)荷

0.792

1)管控后有害因素入爐負(fù)荷,從源頭抓起:對(duì)進(jìn)廠原燃料化驗(yàn)分析進(jìn)行掌控,根據(jù)有害元素?cái)z入量調(diào)整配比。對(duì)入爐料每周進(jìn)行全分析,掌握入爐實(shí)際有害因素負(fù)荷。高爐瓦斯灰外賣提鋅,杜絕燒結(jié)配用高爐箱體瓦斯灰。

5.3 管控后物料配量及堿鋅負(fù)荷

 

物料

配量

K2O

Na2O

Zn

TFe

 

燒結(jié)礦

28000

0.092%

0.040%

0.028%

54.670%

信達(dá)球團(tuán)

9000

0.195%

0.073%

0.034%

64.000%

八家子球團(tuán)

2500

0.062%

0.015%

0.005%

62.000%

焦丁

1100

0.058%

0.100%

0.000%

 

廣宇焦炭

3000

0.117%

0.022%

0.000%

 

自產(chǎn)焦炭

2500

0.058%

0.100%

0.000%

 

煤氣焦炭

3000

0.137%

0.022%

0.000%

 

煤粉

3538

0.189%

0.010%

0.000%

 
   

堿負(fù)荷

3.770

鋅負(fù)荷

0.388

 

2)過(guò)程把控:對(duì)瓦斯灰及爐渣每天做分析,把控高爐排堿能力。采用中心加焦,保證中心煤氣流通暢,提高煤氣帶走鋅能力,保證高爐物理熱,降低爐渣堿度,提高爐渣排堿能力。

3)定期檢修更換風(fēng)口,校正初始煤氣流。由于堿金屬和鋅的循環(huán)富集導(dǎo)致風(fēng)口中套頻繁上翹,原本采用斜5度的風(fēng)口小套,由于風(fēng)口中套的上翹,失去了斜小套的作用,將初始?xì)饬鹘嵌认蛏,且圓周方向上翹角度均有不同,導(dǎo)致各風(fēng)口回旋區(qū)不均勻,上翹嚴(yán)重的影響直吹管與風(fēng)口小套小球面的接觸,導(dǎo)致生產(chǎn)過(guò)程中直吹管跑風(fēng)嚴(yán)重,風(fēng)口平臺(tái)煤氣量增加,人員達(dá)不到安全作業(yè)環(huán)境,必須調(diào)整膨脹節(jié)位移來(lái)處理,甚至影響直吹管窺視孔觀察煤粉噴吹情況,有的角度變化較大造成煤槍磨損風(fēng)口小套,各別風(fēng)口不得不停止噴煤,造成圓周方向噴吹量不均,圓周方向熱制度失衡,嚴(yán)重影響爐缸工作狀態(tài),易產(chǎn)生局部邊緣煤氣流,影響爐況順行。

    技術(shù)小組針對(duì)此現(xiàn)象制定了詳細(xì)的方案,定期對(duì)風(fēng)口中套上翹情況進(jìn)行測(cè)量,對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),利用每次檢修機(jī)會(huì)對(duì)上翹嚴(yán)重的風(fēng)口中套進(jìn)行調(diào)整,修正送風(fēng)裝置角度,通過(guò)對(duì)風(fēng)口中小套的定期修正、保證了煤槍均勻使用,穩(wěn)定了爐缸初始煤氣流分布,保證爐缸圓周工作均勻。

6 強(qiáng)化爐前與設(shè)備管理

6.1 加強(qiáng)爐前作業(yè)管理

    隨著高爐強(qiáng)化冶煉,產(chǎn)量大幅提高,常有出不凈渣鐵、未凈上炮現(xiàn)象,對(duì)爐內(nèi)強(qiáng)化冶煉帶來(lái)很大影響。為保證能夠及時(shí)出凈渣鐵,技術(shù)小組對(duì)加強(qiáng)爐前作業(yè)管理提出以下幾點(diǎn)具體措施:

1)縮短出鐵間隔時(shí)間。隨著產(chǎn)量提升,出鐵間隔時(shí)間要求由原來(lái)35-40min改為20min之內(nèi)打開(kāi)鐵口且盡量爭(zhēng)取縮短出鐵時(shí)間。

2)控制好鐵口孔道。根據(jù)下料速度及罐容,鐵水流速不低于3t/min。

3)要求耐火材料廠家提升炮泥質(zhì)量。目前常有斷鐵口、鐵口難開(kāi)燒鐵口及開(kāi)二次情況。為此勤與炮泥廠家溝通改進(jìn)炮泥質(zhì)量。

通過(guò)以上幾個(gè)方面,爐前連續(xù)出不凈渣鐵的局面有所緩解,為爐內(nèi)繼續(xù)強(qiáng)化冶煉提供了保證。

6.2 提高設(shè)備管理水平

    休風(fēng)率和慢風(fēng)率對(duì)爐況順行和強(qiáng)化冶煉影響重大,設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行是高爐保持高強(qiáng)度冶煉的前提,因此加強(qiáng)設(shè)備點(diǎn)檢和維護(hù)工作至關(guān)重要。為提高設(shè)備管理能力,重點(diǎn)對(duì)以下幾個(gè)方面提高了管理力度。

1)大力推進(jìn)操檢合一工作,通過(guò)崗位員工加強(qiáng)對(duì)設(shè)備點(diǎn)檢,消除設(shè)備隱患;

2)煤槍槍道改造。由于煤槍槍道設(shè)計(jì)缺陷,噴吹煤粉常有掃風(fēng)口導(dǎo)致風(fēng)口破損事故,技術(shù)小組經(jīng)過(guò)論證后將直吹管插槍孔角度調(diào)整,由原有12°改為9.8°,有效的改善煤搶掃壞風(fēng)口小套事故。

3)推行設(shè)備周期壽命管理。嚴(yán)格記錄送風(fēng)裝置及煤槍的使用周期和安裝日期,對(duì)到壽的送風(fēng)裝置利用檢修機(jī)會(huì)全部更換,避免高爐臨時(shí)休風(fēng)

通過(guò)以上幾個(gè)方面,減少高爐非計(jì)劃休風(fēng)的時(shí)間,為連續(xù)創(chuàng)高產(chǎn)創(chuàng)造條件。

6月生產(chǎn)情況

時(shí)間

休風(fēng)率(%

產(chǎn)量(t

平均日產(chǎn)量(t

2018-1

3.15

96432

3110.7

2018-2

2.09

92602.1

3307.2

2018-3

1.21

97916.4

3158.6

2018-4

4.37

97115.6

3237.2

2018-5

3.2

106911.1

3448.7

2018-6

2.28

95679.2

3189.3

2018-7

4.49

101700.4

3280.6

2018-8

0.98

105621.8

3407.1

2018-9

3.5

98607.8

3286.9

2018-10

7.35

103399.7

3335.5

2018-11

3.6

107777.8

3592.6

2018-12

0.54

114555.2

3695.3

2019-1

3.2

117058

3776.1

2019-2

1.34

109646.5

3915.9

2019-3

0.22

124266.2

4008.6

6.3 基礎(chǔ)工作管理

1)加強(qiáng)日常基礎(chǔ)工作的管理,細(xì)化班報(bào)、日常交接班及技能培訓(xùn)的工作,提高技術(shù)人員的日常數(shù)據(jù)積累和業(yè)務(wù)水平。

2)制定合理的點(diǎn)檢制度,確保了高爐日常生產(chǎn)需求,制定了包機(jī)制度,生產(chǎn)和檢修同步巡檢記錄,有效的降低設(shè)備故障率。

3)制訂作業(yè)區(qū)全覆蓋隱患檢查表,達(dá)到有隱必改,改后效果對(duì)比,健全崗位安全操作規(guī)程,每班一考,全員掌握,制訂檢修項(xiàng)目實(shí)施方案,每次檢修進(jìn)行作業(yè)人員培訓(xùn),使檢修在安全的前提下,最短時(shí)間完成。

7 結(jié)語(yǔ)

    通過(guò)以上強(qiáng)化措施,爐況保持了穩(wěn)定順行,產(chǎn)量及指標(biāo)均取得了明顯進(jìn)步。其中20193月份平均日產(chǎn)量4008.6t,焦比338.28kg/t.fe,煤比141.82kg/t.fe,燃料比509.81kg/t。

1)精料是高爐強(qiáng)化冶煉的基礎(chǔ),6#高爐通過(guò)加強(qiáng)原燃料管理,基本能滿足強(qiáng)化冶煉的要求。

2)提高富氧率、煤比、多環(huán)布料、提高煤氣利用率是高爐提高產(chǎn)量的關(guān)鍵手段。

3)爐前及時(shí)出凈渣鐵是高爐保持高強(qiáng)度冶煉的重要前提,強(qiáng)化爐前作業(yè)管理尤為重要。

4)物料中有害元素的處理確保了爐況的長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。

5)休風(fēng)率是制約高爐連續(xù)生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),通過(guò)點(diǎn)檢制度和檢修質(zhì)量的提升,對(duì)制約生產(chǎn)的環(huán)節(jié)進(jìn)行改造,有效的降低了高爐休風(fēng)率,是高爐高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的重要保障。

6)高爐提產(chǎn)降耗工作屬于一項(xiàng)系統(tǒng)工程,環(huán)環(huán)相扣,密不可分。加強(qiáng)日常管理,保證爐缸長(zhǎng)期活躍性是關(guān)鍵。

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