建龍西鋼6#高爐提產(chǎn)降耗的生產(chǎn)實(shí)踐
來(lái)源:2019年第七屆煉鐵對(duì)標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
& 8203;建龍西鋼6 高爐提產(chǎn)降耗的生產(chǎn)實(shí)踐于海龍(建龍西林鋼鐵有限公司)摘要:分析綜合成本,高爐操作,焦炭質(zhì)量,有害元素控制及基礎(chǔ)工作管理等方面的應(yīng)對(duì)措施,結(jié)合西鋼高爐不斷提產(chǎn)并…
于海龍
(建龍西林鋼鐵有限公司)
摘 要:分析綜合成本,高爐操作,焦炭質(zhì)量,有害元素控制及基礎(chǔ)工作管理等方面的應(yīng)對(duì)措施,結(jié)合西鋼高爐不斷提產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)較低消耗等的實(shí)踐進(jìn)行探討。
關(guān)鍵詞:指標(biāo) 原燃料 有害元素 制度
1 前言
建龍西鋼6#高爐由中冶京誠(chéng)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)爐容1260m³,有效爐容1213 m³,20個(gè)風(fēng)口、2個(gè)鐵口、3座頂燃式熱風(fēng)爐,采用皮帶式上料、串罐無(wú)料鐘爐頂設(shè)備。2018年6#爐一直受限于原料條件,操作過(guò)于謹(jǐn)慎,未能釋放產(chǎn)能。煉鐵廠成立提產(chǎn)降耗攻關(guān)小組,通過(guò)加強(qiáng)物料把控及工藝操作管理,高爐利用系數(shù)及技經(jīng)指標(biāo)均有了明顯突破。
2 歷史指標(biāo)對(duì)比情況
建龍西鋼6#高爐一直受限于原料條件,加之鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)影響未能釋放產(chǎn)能,2018年為結(jié)合鋼鐵行業(yè)發(fā)展,西鋼煉鐵以適應(yīng)低質(zhì)量原燃料,釋放高產(chǎn)能,降低燃料消耗節(jié)約成本為目標(biāo),制定一系列攻關(guān)及管理方案,建龍西鋼6#高爐嚴(yán)格執(zhí)行廠部方案,在原燃料未有改善的情況下,通過(guò)加強(qiáng)物料管理、工藝操作管理及基礎(chǔ)工作管理,日產(chǎn)增加到4000噸以上,焦比降至336 kg/t.fe,燃料比下降至506 kg/t.fe左右,噴煤比從107 kg/t.fe升至142 kg/t.fe,高爐其它技術(shù)指標(biāo)有均有較大進(jìn)步。(見(jiàn)表1)
表1 6#高爐季度平均指標(biāo)對(duì)比
|
時(shí)間 |
2018一季度 |
2018二季度 |
2018三季度 |
2018四季度 |
2019一季度 |
|
產(chǎn)量(t) |
95650 |
99902 |
101977 |
108578 |
116990 |
|
焦比(kg/t) |
416 |
375 |
392 |
358 |
336 |
|
煤比(kg/t) |
107 |
131 |
107 |
125 |
142 |
|
燃料比(kg/t) |
545 |
537 |
536 |
514 |
506 |
|
頂壓(kpa) |
182 |
175 |
180 |
194 |
190 |
|
Si(%) |
0.50 |
0.44 |
0.47 |
0.44 |
0.38 |
|
富氧率(%) |
2.9 |
3.1 |
3.3 |
3.5 |
4.1 |
月份指標(biāo)曲線
3 原燃料結(jié)構(gòu)與質(zhì)量管理
3.1 強(qiáng)化入爐焦炭管理
6#高爐所用焦炭由自產(chǎn)加外購(gòu)組成,綜合反應(yīng)后強(qiáng)度55%-57% ,供貨廠家保持在4-5家左右,焦炭供應(yīng)緊張時(shí),不好的焦炭還要多一些,綜合反應(yīng)后強(qiáng)度55%左右。為避免和減少因頻繁調(diào)整焦炭品種導(dǎo)致焦炭負(fù)荷變化,一方面運(yùn)用焦炭配比調(diào)整預(yù)測(cè)模型,根據(jù)料場(chǎng)庫(kù)存及發(fā)貨量調(diào)整焦炭入爐配比,盡可能保持入爐焦炭指標(biāo)穩(wěn)定;另一方面細(xì)化原燃料分類管理制度,現(xiàn)場(chǎng)焦炭分垛存放、有序上料,避免混料引起入爐焦炭負(fù)荷大幅波動(dòng)。
|
表3.1 焦炭成分(%) |
||||||||
|
名稱 |
Ad |
Vdaf |
H2O |
S |
K2O |
Na2O |
CRI |
CSR |
|
廣宇 |
12.46 |
1.14 |
5.85 |
0.72 |
0.143 |
0.027 |
28.1 |
60.6 |
|
煤氣 |
13.04 |
1.10 |
5.25 |
0.27 |
0.281 |
0.123 |
24.7 |
63.4 |
|
寶泰隆 |
12.90 |
1.10 |
5.35 |
0.30 |
0.277 |
0.094 |
33.5 |
57.5 |
|
永安 |
13.28 |
1.11 |
4.98 |
0.53 |
0.306 |
0.070 |
26.6 |
62.0 |
|
建龍 |
13.86 |
1.18 |
1.15 |
0.52 |
0.218 |
0.074 |
30.9 |
55.7 |
|
鑫隆 |
12.87 |
1.16 |
4.93 |
0.47 |
0.254 |
0.067 |
27.2 |
61.6 |
|
自產(chǎn) |
14.53 |
1.15 |
6.10 |
1.25 |
0.166 |
0.066 |
32.8 |
53.8 |
3.2燒結(jié)質(zhì)量的改善
2018年,建龍西鋼兩座1260m³和一座580m³高爐,所用的燒結(jié)礦全部由一臺(tái)300㎡燒結(jié)機(jī)供給,為解決燒結(jié)礦供求矛盾,采用超高燒結(jié)礦堿度(2.6倍以上)、大量配用球團(tuán)礦的生產(chǎn)組織模式。燒結(jié)礦質(zhì)量差(成分波動(dòng)較大,品位及堿度不穩(wěn));球團(tuán)礦供應(yīng)廠家多,質(zhì)量參差不齊,高爐調(diào)整鐵料配比應(yīng)對(duì)的次數(shù)頻繁;原燃料中堿金屬含量高,爐渣中鎂鋁比不合理,以上因素制約高爐的穩(wěn)定及產(chǎn)能的釋放。為優(yōu)化鐵料結(jié)構(gòu),2019年1月公司啟動(dòng)90㎡燒結(jié)機(jī),燒結(jié)礦的需求量得到保障,將燒結(jié)礦堿度控制在正常范圍,球比穩(wěn)定,并一系列措施提高燒結(jié)礦質(zhì)量,為高爐的順行及提產(chǎn)創(chuàng)造了條件。
表3.2 不同時(shí)期燒結(jié)礦的成分對(duì)比(%)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Tfe |
52.40 |
54.5 |
55.0 |
55.12 |
55.5 |
|
FeO |
8.78 |
9.32 |
8.42 |
8.56 |
7.79 |
|
SiO2 |
6.34 |
5.35 |
5.65 |
5.66 |
6.06 |
|
CaO |
15.72 |
14.38 |
12.34 |
11.88 |
12.19 |
|
MgO |
1.50 |
1.98 |
2.06 |
2.10 |
1.72 |
|
R2 |
2.48 |
2.68 |
2.18 |
2.10 |
2.01 |
3.3重視篩分及槽位管理
(1)原燃料中-5mm粉末入爐量增加,爐料中大粒級(jí)或小粒級(jí)比例的增加,都會(huì)使料柱孔隙度減少,料柱阻損增加,爐況順行變差,導(dǎo)致焦比升高,產(chǎn)量降低,甚至引起爐墻結(jié)厚等。為此,加強(qiáng)了槽下篩分工作管理,健全完善槽下管理制度,要求槽下值班人員每?jī)尚r(shí)將清理后的篩面圖片發(fā)送至微信工作群。值班副工長(zhǎng)每天兩次不定時(shí)檢查。另外,對(duì)原有的焦丁篩進(jìn)行改造,并調(diào)整振篩頻率,使?fàn)t料粒度組成得到了改善。
(2)爐料在轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中因落差影響,小粒度及粉末會(huì)有所增加,特別是高爐料倉(cāng)槽位過(guò)低時(shí),會(huì)加劇物料摔打,同時(shí)倉(cāng)壁附著粉末也可能隨之而下。為減少粉末產(chǎn)生,堅(jiān)持“半倉(cāng)上料,滿倉(cāng)交班”的原則。
4 操作制度調(diào)整
4.1 送風(fēng)制度的調(diào)整
(1)提高入爐風(fēng)量,2018年原燃料條件比較差,操作上過(guò)于謹(jǐn)慎,為保風(fēng)速將風(fēng)口送風(fēng)面積相對(duì)縮小,采用φ110mm搭配φ115mm的風(fēng)口小套布局,雖保證了爐況順行但也制約了高爐產(chǎn)能的釋放。2018年10月份開(kāi)始煉鐵成立產(chǎn)能攻關(guān)小組,制定詳細(xì)的操作方針并逐條推進(jìn),首先在風(fēng)量的選擇上,技術(shù)小組解放思想,結(jié)合爐料結(jié)構(gòu)和已制定的操作方針,將風(fēng)口小套全部改回φ115mm,即在保證風(fēng)速的前提下提高了入爐風(fēng)量又達(dá)到了風(fēng)口圓周工作均勻的目的,從而達(dá)到活躍爐缸為爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定順行保駕護(hù)航。目前6#高爐平均入爐風(fēng)量已由之前2800 m³/min提高至3080 m³/min。
4.2 布料制度的調(diào)整
6#高爐由于長(zhǎng)期受焦炭質(zhì)量波動(dòng)大及配用高堿度燒結(jié)礦,入爐鐵料品位低,高爐渣比偏高的困擾,一直采用單環(huán)布料發(fā)展兩道氣流的操作,雖保證了爐況順行,但卻犧牲了燃料比從而導(dǎo)致成本升高。2019年公司啟動(dòng)了90 ㎡燒結(jié)機(jī),燒結(jié)產(chǎn)能與高爐產(chǎn)能匹配,燒結(jié)礦堿度降到合理范圍,高爐布料由之前的單環(huán)布料改為焦4礦3的多環(huán)布料方式,采取中心為主邊緣為輔的多環(huán)布料制度理念,改多環(huán)布料后高爐消耗明顯下降。隨著高爐冶強(qiáng)的提高,如果礦批小、小時(shí)料速高,則上料系統(tǒng)壓力過(guò)大,高爐易虧料線,技術(shù)小組逐步摸索提高礦批,現(xiàn)礦批已提至39.5t/批,在原燃料條件改善的同時(shí)向大礦批發(fā)展,同時(shí)大礦批也提高了煤氣利用從而達(dá)到將消耗的目的。利用每次休風(fēng)檢修機(jī)會(huì)進(jìn)行布料測(cè)試,掌握靜態(tài)布料數(shù)據(jù),通過(guò)布料矩陣的優(yōu)化,6#高爐達(dá)到了氣流穩(wěn)定可控的程度,煤氣利用率維持在45%~46%之間,促進(jìn)了高爐的降耗提產(chǎn)。
表4 高爐布料調(diào)整表
|
物料 |
角度(度)/圈數(shù)(圈) |
|||
|
K |
35/3 |
33/4 |
31/3 |
28/2 |
|
P |
36/5 |
34/4 |
32/3 |
|
|
K |
35/3 |
33/3 |
31/3 |
20/3 |
|
P |
37/3 |
35/3 |
33/3 |
31/3 |
|
K |
36.5/4 |
34.5/3 |
31.5/4 |
16/1 |
|
P |
37/4 |
35/4 |
32/4 |
|
4.3 熱制度和造渣制度的調(diào)整
爐缸的活躍性管理是保證高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行的基礎(chǔ),熱制度和造渣制度的合理決定了爐缸工作狀態(tài),技術(shù)小組根據(jù)制定的提產(chǎn)降耗方針,把生鐵含[Si]及鐵水物理熱作為爐缸熱制度的標(biāo)志。生鐵含硅控制在0.3%-0.45%,物理熱必須大于1440℃,嚴(yán)格控制高[Si]和低物理熱的出現(xiàn),保證鐵水物理熱充足。 在保證生鐵含硫合格的情況下,管控爐渣鎂鋁比指標(biāo),長(zhǎng)期維持低二元堿度操作。終渣二元堿度嚴(yán)格控制在1.05左右,以達(dá)到長(zhǎng)期自循環(huán)洗爐的目的。
4.4實(shí)施高富氧大噴煤
6#爐受焦炭質(zhì)量波動(dòng)大及噴吹壓力限制,煤量使用長(zhǎng)期處于較低水平,通過(guò)穩(wěn)定入爐焦炭比例,改造噴吹氮?dú)夤芫,高爐煤比由110kg/t逐步提高至150kg/t。煤量提高的同時(shí)采取高富氧操作,即保證了理論燃燒溫度充足,又提高了煤氣利用率,降低消耗。富氧率由不足2%提高至4%。噴煤比與富氧率的提高對(duì)高爐提產(chǎn)起到了關(guān)鍵的作用。
5 有害元素控制
爐料中堿金屬、鉛、鋅等有害元素對(duì)于爐況順行及高爐壽命均有危害。針對(duì)6#高爐部分風(fēng)口中套上翹、直吹管跑風(fēng)嚴(yán)重,初始煤氣流角度改變,影響爐缸工作狀態(tài)的現(xiàn)狀。攻關(guān)小組從源頭抓起、過(guò)程把控、調(diào)整已上翹的風(fēng)口中套的三步措施,最大限度的降低堿金屬對(duì)高爐的影響。
表5.1 物料配量及成分
|
物料 |
配量 |
K2O |
Na2O |
Zn |
TFe |
|
|
燒結(jié)礦 |
28000 |
0.092% |
0.040% |
0.050% |
54.670% |
|
|
信達(dá)球團(tuán) |
9000 |
0.195% |
0.073% |
0.042% |
64.000% |
|
|
八家子球團(tuán) |
2500 |
0.062% |
0.015% |
0.005% |
62.000% |
|
|
焦丁 |
1100 |
0.058% |
0.100% |
0.000% |
||
|
廣宇焦炭 |
4000 |
0.302% |
0.115% |
0.000% |
||
|
自產(chǎn)焦炭 |
1500 |
0.058% |
0.100% |
0.000% |
||
|
煤氣焦炭 |
3000 |
0.311% |
0.117% |
0.000% |
||
|
煤粉 |
3538 |
0.209% |
0.017% |
0.000% |
表5.2 堿負(fù)荷
|
堿負(fù)荷 |
4.620 |
鋅負(fù)荷 |
0.792 |
(1)管控后有害因素入爐負(fù)荷,從源頭抓起:對(duì)進(jìn)廠原燃料化驗(yàn)分析進(jìn)行掌控,根據(jù)有害元素?cái)z入量調(diào)整配比。對(duì)入爐料每周進(jìn)行全分析,掌握入爐實(shí)際有害因素負(fù)荷。高爐瓦斯灰外賣提鋅,杜絕燒結(jié)配用高爐箱體瓦斯灰。
表5.3 管控后物料配量及堿鋅負(fù)荷
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物料 |
配量 |
K2O |
Na2O |
Zn |
TFe |
|
|
燒結(jié)礦 |
28000 |
0.092% |
0.040% |
0.028% |
54.670% |
|
|
信達(dá)球團(tuán) |
9000 |
0.195% |
0.073% |
0.034% |
64.000% |
|
|
八家子球團(tuán) |
2500 |
0.062% |
0.015% |
0.005% |
62.000% |
|
|
焦丁 |
1100 |
0.058% |
0.100% |
0.000% |
||
|
廣宇焦炭 |
3000 |
0.117% |
0.022% |
0.000% |
||
|
自產(chǎn)焦炭 |
2500 |
0.058% |
0.100% |
0.000% |
||
|
煤氣焦炭 |
3000 |
0.137% |
0.022% |
0.000% |
||
|
煤粉 |
3538 |
0.189% |
0.010% |
0.000% |
||
|
堿負(fù)荷 |
3.770 |
鋅負(fù)荷 |
0.388 |
(2)過(guò)程把控:對(duì)瓦斯灰及爐渣每天做分析,把控高爐排堿能力。采用中心加焦,保證中心煤氣流通暢,提高煤氣帶走鋅能力,保證高爐物理熱,降低爐渣堿度,提高爐渣排堿能力。
(3)定期檢修更換風(fēng)口,校正初始煤氣流。由于堿金屬和鋅的循環(huán)富集導(dǎo)致風(fēng)口中套頻繁上翹,原本采用斜5度的風(fēng)口小套,由于風(fēng)口中套的上翹,失去了斜小套的作用,將初始?xì)饬鹘嵌认蛏,且圓周方向上翹角度均有不同,導(dǎo)致各風(fēng)口回旋區(qū)不均勻,上翹嚴(yán)重的影響直吹管與風(fēng)口小套小球面的接觸,導(dǎo)致生產(chǎn)過(guò)程中直吹管跑風(fēng)嚴(yán)重,風(fēng)口平臺(tái)煤氣量增加,人員達(dá)不到安全作業(yè)環(huán)境,必須調(diào)整膨脹節(jié)位移來(lái)處理,甚至影響直吹管窺視孔觀察煤粉噴吹情況,有的角度變化較大造成煤槍磨損風(fēng)口小套,各別風(fēng)口不得不停止噴煤,造成圓周方向噴吹量不均,圓周方向熱制度失衡,嚴(yán)重影響爐缸工作狀態(tài),易產(chǎn)生局部邊緣煤氣流,影響爐況順行。
技術(shù)小組針對(duì)此現(xiàn)象制定了詳細(xì)的方案,定期對(duì)風(fēng)口中套上翹情況進(jìn)行測(cè)量,對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),利用每次檢修機(jī)會(huì)對(duì)上翹嚴(yán)重的風(fēng)口中套進(jìn)行調(diào)整,修正送風(fēng)裝置角度,通過(guò)對(duì)風(fēng)口中小套的定期修正、保證了煤槍均勻使用,穩(wěn)定了爐缸初始煤氣流分布,保證爐缸圓周工作均勻。
6 強(qiáng)化爐前與設(shè)備管理
6.1 加強(qiáng)爐前作業(yè)管理
隨著高爐強(qiáng)化冶煉,產(chǎn)量大幅提高,常有出不凈渣鐵、未凈上炮現(xiàn)象,對(duì)爐內(nèi)強(qiáng)化冶煉帶來(lái)很大影響。為保證能夠及時(shí)出凈渣鐵,技術(shù)小組對(duì)加強(qiáng)爐前作業(yè)管理提出以下幾點(diǎn)具體措施:
(1)縮短出鐵間隔時(shí)間。隨著產(chǎn)量提升,出鐵間隔時(shí)間要求由原來(lái)35-40min改為20min之內(nèi)打開(kāi)鐵口且盡量爭(zhēng)取縮短出鐵時(shí)間。
(2)控制好鐵口孔道。根據(jù)下料速度及罐容,鐵水流速不低于3t/min。
(3)要求耐火材料廠家提升炮泥質(zhì)量。目前常有斷鐵口、鐵口難開(kāi)燒鐵口及開(kāi)二次情況。為此勤與炮泥廠家溝通改進(jìn)炮泥質(zhì)量。
通過(guò)以上幾個(gè)方面,爐前連續(xù)出不凈渣鐵的局面有所緩解,為爐內(nèi)繼續(xù)強(qiáng)化冶煉提供了保證。
6.2 提高設(shè)備管理水平
休風(fēng)率和慢風(fēng)率對(duì)爐況順行和強(qiáng)化冶煉影響重大,設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行是高爐保持高強(qiáng)度冶煉的前提,因此加強(qiáng)設(shè)備點(diǎn)檢和維護(hù)工作至關(guān)重要。為提高設(shè)備管理能力,重點(diǎn)對(duì)以下幾個(gè)方面提高了管理力度。
(1)大力推進(jìn)“操檢合一”工作,通過(guò)崗位員工加強(qiáng)對(duì)設(shè)備點(diǎn)檢,消除設(shè)備隱患;
(2)煤槍槍道改造。由于煤槍槍道設(shè)計(jì)缺陷,噴吹煤粉常有掃風(fēng)口導(dǎo)致風(fēng)口破損事故,技術(shù)小組經(jīng)過(guò)論證后將直吹管插槍孔角度調(diào)整,由原有12°改為9.8°,有效的改善煤搶掃壞風(fēng)口小套事故。
(3)推行設(shè)備周期壽命管理。嚴(yán)格記錄送風(fēng)裝置及煤槍的使用周期和安裝日期,對(duì)到壽的送風(fēng)裝置利用檢修機(jī)會(huì)全部更換,避免高爐臨時(shí)休風(fēng)
通過(guò)以上幾個(gè)方面,減少高爐非計(jì)劃休風(fēng)的時(shí)間,為連續(xù)創(chuàng)高產(chǎn)創(chuàng)造條件。
表6月生產(chǎn)情況
|
時(shí)間 |
休風(fēng)率(%) |
產(chǎn)量(t) |
平均日產(chǎn)量(t) |
|
2018-1 |
3.15 |
96432 |
3110.7 |
|
2018-2 |
2.09 |
92602.1 |
3307.2 |
|
2018-3 |
1.21 |
97916.4 |
3158.6 |
|
2018-4 |
4.37 |
97115.6 |
3237.2 |
|
2018-5 |
3.2 |
106911.1 |
3448.7 |
|
2018-6 |
2.28 |
95679.2 |
3189.3 |
|
2018-7 |
4.49 |
101700.4 |
3280.6 |
|
2018-8 |
0.98 |
105621.8 |
3407.1 |
|
2018-9 |
3.5 |
98607.8 |
3286.9 |
|
2018-10 |
7.35 |
103399.7 |
3335.5 |
|
2018-11 |
3.6 |
107777.8 |
3592.6 |
|
2018-12 |
0.54 |
114555.2 |
3695.3 |
|
2019-1 |
3.2 |
117058 |
3776.1 |
|
2019-2 |
1.34 |
109646.5 |
3915.9 |
|
2019-3 |
0.22 |
124266.2 |
4008.6 |
6.3 基礎(chǔ)工作管理
(1)加強(qiáng)日常基礎(chǔ)工作的管理,細(xì)化班報(bào)、日常交接班及技能培訓(xùn)的工作,提高技術(shù)人員的日常數(shù)據(jù)積累和業(yè)務(wù)水平。
(2)制定合理的點(diǎn)檢制度,確保了高爐日常生產(chǎn)需求,制定了包機(jī)制度,生產(chǎn)和檢修同步巡檢記錄,有效的降低設(shè)備故障率。
(3)制訂作業(yè)區(qū)全覆蓋隱患檢查表,達(dá)到有隱必改,改后效果對(duì)比,健全崗位安全操作規(guī)程,每班一考,全員掌握,制訂檢修項(xiàng)目實(shí)施方案,每次檢修進(jìn)行作業(yè)人員培訓(xùn),使檢修在安全的前提下,最短時(shí)間完成。
7 結(jié)語(yǔ)
通過(guò)以上強(qiáng)化措施,爐況保持了穩(wěn)定順行,產(chǎn)量及指標(biāo)均取得了明顯進(jìn)步。其中2019年3月份平均日產(chǎn)量4008.6t,焦比338.28kg/t.fe,煤比141.82kg/t.fe,燃料比509.81kg/t。
(1)精料是高爐強(qiáng)化冶煉的基礎(chǔ),6#高爐通過(guò)加強(qiáng)原燃料管理,基本能滿足強(qiáng)化冶煉的要求。
(2)提高富氧率、煤比、多環(huán)布料、提高煤氣利用率是高爐提高產(chǎn)量的關(guān)鍵手段。
(3)爐前及時(shí)出凈渣鐵是高爐保持高強(qiáng)度冶煉的重要前提,強(qiáng)化爐前作業(yè)管理尤為重要。
(4)物料中有害元素的處理確保了爐況的長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。
(5)休風(fēng)率是制約高爐連續(xù)生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),通過(guò)點(diǎn)檢制度和檢修質(zhì)量的提升,對(duì)制約生產(chǎn)的環(huán)節(jié)進(jìn)行改造,有效的降低了高爐休風(fēng)率,是高爐高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的重要保障。
(6)高爐提產(chǎn)降耗工作屬于一項(xiàng)系統(tǒng)工程,環(huán)環(huán)相扣,密不可分。加強(qiáng)日常管理,保證爐缸長(zhǎng)期活躍性是關(guān)鍵。
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