河鋼承鋼2500m3高爐配加澳球的實踐
來源:2019年第七屆煉鐵對標、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
河鋼承鋼2500m3高爐配加澳球的實踐韓磊1劉二浩1胡春艷1,2李立芬1苗慧源1(1 河鋼股份有限公司承德分公司,河北 承德 067001,2 華北理工大學(xué)冶金與能源學(xué)院,河北 唐山 063210)摘 要…
河鋼承鋼2500m3高爐配加澳球的實踐
韓磊1 劉二浩1 胡春艷1,2 李立芬1 苗慧源1
(1 河鋼股份有限公司承德分公司,河北 承德 067001,
2 華北理工大學(xué)冶金與能源學(xué)院,河北 唐山 063210)
摘 要:本文通過對河鋼承鋼2500m3高爐配加澳洲高品位含釩球團礦試驗結(jié)果的統(tǒng)計,從高爐原料結(jié)構(gòu)、渣鐵比、鐵水含釩、高爐參數(shù)與噸鐵效益等方面進行對比,分析了在高爐工序配加澳洲高品位含釩球團礦的可行性。韓磊1 劉二浩1 胡春艷1,2 李立芬1 苗慧源1
(1 河鋼股份有限公司承德分公司,河北 承德 067001,
2 華北理工大學(xué)冶金與能源學(xué)院,河北 唐山 063210)
關(guān)鍵詞:釩鈦礦;含釩球團;
1 前言
釩有著“工業(yè)味精”之稱,是我國重要儲備物資,其主要提起礦物——釩鈦磁鐵礦也是國際上公認的戰(zhàn)略資源[1],然而全球的釩資源儲備極不平衡(釩鈦磁鐵礦分布見圖1-1),在我國卻有著儲量大、分布廣的特點,對其進行合理規(guī)劃、充分利用,將具有重大的戰(zhàn)略意義[2-3]。

河北承德地區(qū)是我國釩鈦磁鐵礦的第二大產(chǎn)區(qū),經(jīng)2006年普查,總儲量80億噸,僅次于我國攀西地區(qū)。近年,河鋼承鋼為較大限度的對釩資源進行回收,將釩鈦磁鐵礦在燒結(jié)工序的應(yīng)用已提高至入口原料比例的48%。
2 承鋼釩鈦磁鐵礦的應(yīng)用
2.1 釩鈦礦燒結(jié)
釩鈦礦的燒結(jié)與普通礦相比,自身具有特殊性。由于在燒結(jié)過程中固相反應(yīng)階段會形成高熔點的鈣鈦礦(熔點:1970℃),導(dǎo)致液相析出時所需溫度較高,造成了成品礦強度低[4]。
因此,提高釩鈦磁鐵礦的配比,會導(dǎo)致燒結(jié)生產(chǎn)中返礦率高、易碎裂和低溫還原粉化率高等缺點的加劇。帶來的后果就是高爐原料供應(yīng)的降低、透氣性指數(shù)的下降與爐況的惡化。
為減弱因釩鈦礦的大量使用對鐵前工藝造成的不利影響,河鋼承鋼將釩回收的著眼點轉(zhuǎn)移到球團礦上。并且本地球團礦相對于燒結(jié)礦而言,還具有鐵、釩品位高等優(yōu)點(化學(xué)成分將表2-1)。
表2-1 燒結(jié)礦與球團礦返學(xué)分析對比(%)
| TFe | FeO | S | P | TiO2 | V2O5 | CaO | SiO2 | MgO | Al2O3 | R2 | H2O | |
| 燒結(jié)礦 | 54.86 | 8.93 | - | 0.062 | 2.04 | 0.26 | 11.06 | 5.16 | 1.94 | 1.77 | 2.15 | - |
| 球團礦* | 60.23 | 0.88 | 0.002 | 0.057 | 3.11 | 0.45 | 1.20 | 5.40 | 2.59 | 1.30 | 0.22 | 0.34 |
2.2 球團礦
但因承德當(dāng)?shù)剽C鈦磁鐵礦有著“中釩中鈦”的特點(成分見表2-2),過高的當(dāng)?shù)氐V的使用,勢必會引起高爐原料鈦負荷的增長。原料中鈦氧化物會與高爐中C、N元素發(fā)生反應(yīng),生成高熔點化合物(TiC、TiN),從而加重液態(tài)爐渣的稠化,降低高爐透氣性,嚴重時影響高爐順行。
表2-2 承鋼用鐵精粉化學(xué)成分對比(%)
| TFe | S | P | V2O5 | TiO2 | SiO2 | Al2O3 | H2O | |
| 本地釩鈦磁鐵礦粉 | 61.85 | 0.126 | 0.019 | 0.73 | 6.29 | 2.32 | 2.46 | 8.67 |
| 外購鐵精粉 | 66.06 | 0.096 | 0.008 | 0.03 | 0.16 | 6.08 | 0.57 | 8.46 |
3 配加外購球團試驗
為充分利用本地釩鈦礦,又不至入爐鈦負荷的過度增長,承鋼在不降低本地釩鈦磁鐵礦配比的前提下,在高爐工序引入外購澳洲高品位含釩球團礦(以下簡稱澳球),并在高爐作業(yè)區(qū)展開試驗。
3.1 澳球化學(xué)分析
澳球與本地球團礦相比,具有鐵、釩品位高,TiO2含量低等優(yōu)點(化學(xué)分析見表3-1)。
表3-1 球團礦化學(xué)分析對比(%)
| TFe | FeO | V2O5 | TiO2 | S | P | MgO | CaO | SiO2 | Al2O3 | R2 | H2O | |
| 雙福 | 60.11 | 0.69 | 0.46 | 3.27 | 0.002 | 0.055 | 2.49 | 1.14 | 5.55 | 1.22 | 0.21 | 0.12 |
| 信通 | 60.28 | 0.45 | 0.43 | 2.73 | 0.002 | 0.060 | 2.75 | 1.33 | 5.29 | 1.34 | 0.25 | 0.10 |
| 創(chuàng)遠 | 60.31 | 1.50 | 0.47 | 3.32 | 0.002 | 0.055 | 2.53 | 1.13 | 5.37 | 1.34 | 0.21 | 0.81 |
| 澳球 | 65.36 | 0.87 | 0.68 | 1.34 | 0.002 | 0.010 | 0.11 | 2.55 | 0.51 | 0.04 | 1.01 |
2019年3月在高爐作業(yè)區(qū)開展試驗,本次試驗以澳球等量替代部分本地球團礦,其比重占入爐原料的10%,并將配加澳球前、后的各一周作為本次試驗的基準期與試驗期,經(jīng)過對高爐各項生產(chǎn)指標展開對比,進行評估。
3.3 試驗結(jié)果
(1)入爐綜合品位
本次試驗基準期入爐原料結(jié)構(gòu)為71%燒結(jié)礦+26%雙福球團礦+3%紐曼塊礦,在試驗期間入爐原料結(jié)構(gòu)調(diào)整為69%燒結(jié)礦+18%雙福球團礦+10%澳球+3%紐曼塊礦;鶞势谂c試驗期平均入爐綜合品位分別為56.78%、57.61%,其走勢見圖3-1。

由于入爐綜合品位的升高,帶來了高爐渣量的降低,渣鐵比(水渣)由基準期的555.01kg/t至試驗期降至505.83kg/t,降低49.18kg/t,為高爐順行進一步創(chuàng)造了條件。試驗過程中,高爐渣鐵比走勢見圖3-2。

(2)鐵水含釩
經(jīng)爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整,試驗期入爐含釩品位由基準期的0.276%提高至0.326%,較基準期提高0.050%,入爐綜合含釩走勢見圖3-3。

入爐綜合含釩品位的升高,直接提升了高爐鐵水含釩量,由基準期0.192%提高至0.233%,鐵水含釩提高0.041%,見圖3-4。

(3)高爐參數(shù)
在本次試驗期間,高爐冷風(fēng)流量、透氣性指數(shù)均未發(fā)生較大變化,基準期平均冷風(fēng)流量4952m3/min,試驗期品均冷風(fēng)流量4967m3/min,平均透氣性指數(shù)由32.15降至32.12,冷風(fēng)流量與透氣性指數(shù)分布見圖3-5。

試驗期間本體熱負荷整體呈下行趨勢,基準期熱負荷均值17370至試驗期降至14143,煤氣利用率走勢平穩(wěn),小幅下行,降低0.06%,熱負荷與煤氣利用系數(shù)分布見表3-6。

本次試驗期間,對高爐燃料消耗做出統(tǒng)計,試驗期間平均煤比130 kg/t.Fe,較基準期提高11kg/t.Fe,燃料比502kg/t.Fe,較基準期降低4kg/t.Fe,煤比、燃料比分布見圖3-7。

4 效益計算
以當(dāng)前市場價格,對基準期與試驗期原料成本進行測算,主要原料價格見表4-1。
表4-1 高爐原料成本
| 原料種類 | 燒結(jié)礦 | 本地球團 | 澳球 | 紐曼塊 |
| 價格(元/噸) | 803 | 960 | 1100 | 1130 |
(803×71%+960×26%+1130×3%)÷56.78%÷0.94=1599.36元/噸
試驗期原料成本:
(803×69%+960×18%+1100×10%+1130×3%)÷57.61%÷0.94=1607.97元/噸
原料成本上漲1607.969-159.361=8.61元
雖然噸鐵原料成本上漲8.61元,但以承鋼對鐵水采取優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則,以鐵水含釩量的不同,區(qū)別定價,在基準價格上進行核算,見表4-2。
表4-2 以[V]為基準核算
| [V](%) | ≤0.190 | 0.190~0.200 | 0.200~0.230 | 0.230~0.260 |
| 可算幅度(元/噸) | -17 | 0 | 6.55 | 13.10 |
故,配吃奧球后由于鐵水含釩量的升高,噸鐵成本降低13.10-8.61=4.49元。
5 結(jié)論
(1)配吃澳球后,由于澳球TFe品位65.36%,使入爐綜合品位升高0.83%。.
(2)由于品位的提升,渣鐵比降低49.18kg/t。
(3)入爐結(jié)構(gòu)調(diào)整后,由于入爐綜合含釩品位升高0.50%,導(dǎo)致鐵水含釩升高0.041%。
(4)試驗期在提高入爐綜合含釩品位過成中,由于未引起鈦負荷的升高,使高爐參數(shù)有所提升:冷風(fēng)流量提高15m3/min,熱負荷降低3234,煤比升高11kg/t.Fe,燃料比降低4kg/t.Fe;當(dāng)對煤氣利用率與透氣性指數(shù)稍有影響:煤氣利用率降低0.06%,透氣性指數(shù)降低0.03%。
(5)試驗期間,通過對原料成本與鐵水優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的比對,配加澳球,提高鐵水含釩后,噸鐵成本降低4.49元。
(6)通過本次試驗結(jié)果比對,在高爐原料中配加部分澳球,從生產(chǎn)與經(jīng)營角度分析是可行的。
參考文獻
[1] 楊文康,楊廣慶,邢宏偉,等.釩鈦燒結(jié)礦與普通燒結(jié)礦軟熔性能對比研究[J].鋼鐵釩鈦,2017,38(4):118-122.
[2] 周軍.做好釩鈦磁鐵礦利用大“文章”[N].中國有色金屬報,2011-8-25(008).
[3] 王瓊杰.最大限度的利用就是合理利用[N].中國礦業(yè)報,2013-07-18(A06).
[4] 李超.承德釩鈦磁鐵礦燒結(jié)成礦機理研究[D].唐山:河北聯(lián)合大學(xué),2014:3-4.

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