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河鋼承鋼2500m3高爐配加澳球的實踐

來源:2019年第七屆煉鐵對標、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

河鋼承鋼2500m3高爐配加澳球的實踐韓磊1劉二浩1胡春艷1,2李立芬1苗慧源1(1 河鋼股份有限公司承德分公司,河北 承德 067001,2 華北理工大學(xué)冶金與能源學(xué)院,河北 唐山 063210)摘 要…

河鋼承鋼2500m3高爐配加澳球的實踐
韓磊1  劉二浩1  胡春艷1,2  李立芬1  苗慧源1
(1 河鋼股份有限公司承德分公司,河北 承德 067001,
2 華北理工大學(xué)冶金與能源學(xué)院,河北 唐山 063210)

 
摘  要:本文通過對河鋼承鋼2500m3高爐配加澳洲高品位含釩球團礦試驗結(jié)果的統(tǒng)計,從高爐原料結(jié)構(gòu)、渣鐵比、鐵水含釩、高爐參數(shù)與噸鐵效益等方面進行對比,分析了在高爐工序配加澳洲高品位含釩球團礦的可行性。
關(guān)鍵詞:釩鈦礦;含釩球團;
 1 前言
釩有著“工業(yè)味精”之稱,是我國重要儲備物資,其主要提起礦物——釩鈦磁鐵礦也是國際上公認的戰(zhàn)略資源[1],然而全球的釩資源儲備極不平衡(釩鈦磁鐵礦分布見圖1-1),在我國卻有著儲量大、分布廣的特點,對其進行合理規(guī)劃、充分利用,將具有重大的戰(zhàn)略意義[2-3]。


河北承德地區(qū)是我國釩鈦磁鐵礦的第二大產(chǎn)區(qū),經(jīng)2006年普查,總儲量80億噸,僅次于我國攀西地區(qū)。近年,河鋼承鋼為較大限度的對釩資源進行回收,將釩鈦磁鐵礦在燒結(jié)工序的應(yīng)用已提高至入口原料比例的48%。
2 承鋼釩鈦磁鐵礦的應(yīng)用
2.1 釩鈦礦燒結(jié)
釩鈦礦的燒結(jié)與普通礦相比,自身具有特殊性。由于在燒結(jié)過程中固相反應(yīng)階段會形成高熔點的鈣鈦礦(熔點:1970℃),導(dǎo)致液相析出時所需溫度較高,造成了成品礦強度低[4]
因此,提高釩鈦磁鐵礦的配比,會導(dǎo)致燒結(jié)生產(chǎn)中返礦率高、易碎裂和低溫還原粉化率高等缺點的加劇。帶來的后果就是高爐原料供應(yīng)的降低、透氣性指數(shù)的下降與爐況的惡化。
為減弱因釩鈦礦的大量使用對鐵前工藝造成的不利影響,河鋼承鋼將釩回收的著眼點轉(zhuǎn)移到球團礦上。并且本地球團礦相對于燒結(jié)礦而言,還具有鐵、釩品位高等優(yōu)點(化學(xué)成分將表2-1)。
表2-1 燒結(jié)礦與球團礦返學(xué)分析對比(%)

  TFe FeO S P TiO2 V2O5 CaO SiO2 MgO Al2O3 R2 H2O
燒結(jié)礦 54.86 8.93 - 0.062 2.04 0.26 11.06 5.16 1.94 1.77 2.15 -
球團礦* 60.23 0.88 0.002 0.057 3.11 0.45 1.20 5.40 2.59 1.30 0.22 0.34
 
*表中球團礦數(shù)據(jù)為本地雙福、信通、創(chuàng)遠三種球團礦均值
2.2 球團礦
但因承德當(dāng)?shù)剽C鈦磁鐵礦有著“中釩中鈦”的特點(成分見表2-2),過高的當(dāng)?shù)氐V的使用,勢必會引起高爐原料鈦負荷的增長。原料中鈦氧化物會與高爐中C、N元素發(fā)生反應(yīng),生成高熔點化合物(TiC、TiN),從而加重液態(tài)爐渣的稠化,降低高爐透氣性,嚴重時影響高爐順行。
表2-2 承鋼用鐵精粉化學(xué)成分對比(%)

  TFe S P V2O5 TiO2 SiO2 Al2O3 H2O
本地釩鈦磁鐵礦粉 61.85 0.126 0.019 0.73 6.29 2.32 2.46 8.67
外購鐵精粉 66.06 0.096 0.008 0.03 0.16 6.08 0.57 8.46 

3 配加外購球團試驗
為充分利用本地釩鈦礦,又不至入爐鈦負荷的過度增長,承鋼在不降低本地釩鈦磁鐵礦配比的前提下,在高爐工序引入外購澳洲高品位含釩球團礦(以下簡稱澳球),并在高爐作業(yè)區(qū)展開試驗。
3.1 澳球化學(xué)分析
澳球與本地球團礦相比,具有鐵、釩品位高,TiO2含量低等優(yōu)點(化學(xué)分析見表3-1)。
表3-1 球團礦化學(xué)分析對比(%)

  TFe FeO V2O5 TiO2 S P MgO CaO SiO2 Al2O3 R2 H2O
雙福 60.11 0.69 0.46 3.27 0.002 0.055 2.49 1.14 5.55 1.22 0.21 0.12
信通 60.28 0.45 0.43 2.73 0.002 0.060 2.75 1.33 5.29 1.34 0.25 0.10
創(chuàng)遠 60.31 1.50 0.47 3.32 0.002 0.055 2.53 1.13 5.37 1.34 0.21 0.81
澳球 65.36 0.87 0.68 1.34 0.002 0.010   0.11 2.55 0.51 0.04 1.01
 
3.2 試驗方案
2019年3月在高爐作業(yè)區(qū)開展試驗,本次試驗以澳球等量替代部分本地球團礦,其比重占入爐原料的10%,并將配加澳球前、后的各一周作為本次試驗的基準期與試驗期,經(jīng)過對高爐各項生產(chǎn)指標展開對比,進行評估。
3.3 試驗結(jié)果
(1)入爐綜合品位
本次試驗基準期入爐原料結(jié)構(gòu)為71%燒結(jié)礦+26%雙福球團礦+3%紐曼塊礦,在試驗期間入爐原料結(jié)構(gòu)調(diào)整為69%燒結(jié)礦+18%雙福球團礦+10%澳球+3%紐曼塊礦;鶞势谂c試驗期平均入爐綜合品位分別為56.78%、57.61%,其走勢見圖3-1。


由于入爐綜合品位的升高,帶來了高爐渣量的降低,渣鐵比(水渣)由基準期的555.01kg/t至試驗期降至505.83kg/t,降低49.18kg/t,為高爐順行進一步創(chuàng)造了條件。試驗過程中,高爐渣鐵比走勢見圖3-2。

(2)鐵水含釩
經(jīng)爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整,試驗期入爐含釩品位由基準期的0.276%提高至0.326%,較基準期提高0.050%,入爐綜合含釩走勢見圖3-3。


入爐綜合含釩品位的升高,直接提升了高爐鐵水含釩量,由基準期0.192%提高至0.233%,鐵水含釩提高0.041%,見圖3-4。

(3)高爐參數(shù)
在本次試驗期間,高爐冷風(fēng)流量、透氣性指數(shù)均未發(fā)生較大變化,基準期平均冷風(fēng)流量4952m3/min,試驗期品均冷風(fēng)流量4967m3/min,平均透氣性指數(shù)由32.15降至32.12,冷風(fēng)流量與透氣性指數(shù)分布見圖3-5。


試驗期間本體熱負荷整體呈下行趨勢,基準期熱負荷均值17370至試驗期降至14143,煤氣利用率走勢平穩(wěn),小幅下行,降低0.06%,熱負荷與煤氣利用系數(shù)分布見表3-6。

​本次試驗期間,對高爐燃料消耗做出統(tǒng)計,試驗期間平均煤比130 kg/t.Fe,較基準期提高11kg/t.Fe,燃料比502kg/t.Fe,較基準期降低4kg/t.Fe,煤比、燃料比分布見圖3-7。
4 效益計算
以當(dāng)前市場價格,對基準期與試驗期原料成本進行測算,主要原料價格見表4-1。
表4-1 高爐原料成本

原料種類 燒結(jié)礦 本地球團 澳球 紐曼塊
價格(元/噸) 803 960 1100 1130
 
基準期原料成本:
(803×71%+960×26%+1130×3%)÷56.78%÷0.94=1599.36元/噸
試驗期原料成本:
(803×69%+960×18%+1100×10%+1130×3%)÷57.61%÷0.94=1607.97元/噸
原料成本上漲1607.969-159.361=8.61元
雖然噸鐵原料成本上漲8.61元,但以承鋼對鐵水采取優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則,以鐵水含釩量的不同,區(qū)別定價,在基準價格上進行核算,見表4-2。
表4-2 以[V]為基準核算

[V](%) ≤0.190 0.190~0.200 0.200~0.230 0.230~0.260
可算幅度(元/噸) -17 0 6.55 13.10
 
提高鐵水含釩后,鐵水價格加價13.10元/噸。
故,配吃奧球后由于鐵水含釩量的升高,噸鐵成本降低13.10-8.61=4.49元。
5 結(jié)論
(1)配吃澳球后,由于澳球TFe品位65.36%,使入爐綜合品位升高0.83%。.
(2)由于品位的提升,渣鐵比降低49.18kg/t。
(3)入爐結(jié)構(gòu)調(diào)整后,由于入爐綜合含釩品位升高0.50%,導(dǎo)致鐵水含釩升高0.041%。
(4)試驗期在提高入爐綜合含釩品位過成中,由于未引起鈦負荷的升高,使高爐參數(shù)有所提升:冷風(fēng)流量提高15m3/min,熱負荷降低3234,煤比升高11kg/t.Fe,燃料比降低4kg/t.Fe;當(dāng)對煤氣利用率與透氣性指數(shù)稍有影響:煤氣利用率降低0.06%,透氣性指數(shù)降低0.03%。
(5)試驗期間,通過對原料成本與鐵水優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的比對,配加澳球,提高鐵水含釩后,噸鐵成本降低4.49元。
(6)通過本次試驗結(jié)果比對,在高爐原料中配加部分澳球,從生產(chǎn)與經(jīng)營角度分析是可行的。
參考文獻
[1] 楊文康,楊廣慶,邢宏偉,等.釩鈦燒結(jié)礦與普通燒結(jié)礦軟熔性能對比研究[J].鋼鐵釩鈦,2017,38(4):118-122.
[2] 周軍.做好釩鈦磁鐵礦利用大“文章”[N].中國有色金屬報,2011-8-25(008).
[3] 王瓊杰.最大限度的利用就是合理利用[N].中國礦業(yè)報,2013-07-18(A06).
[4] 李超.承德釩鈦磁鐵礦燒結(jié)成礦機理研究[D].唐山:河北聯(lián)合大學(xué),2014:3-4.

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