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穩(wěn)定鐵水罐裝量在安源煉鋼廠的生產(chǎn)實(shí)踐

來源:2019煉鋼生產(chǎn)新工藝新技術(shù)新產(chǎn)品研討會(huì)|瀏覽:|評(píng)論:0條   [收藏] [評(píng)論]

穩(wěn)定鐵水罐裝量在安源煉鋼廠的生產(chǎn)實(shí)踐李罡(方大集團(tuán)萍安鋼鐵公司煉鋼廠,江西萍鄉(xiāng),337019)摘 要:安源煉鋼廠在適應(yīng)鐵水一罐到底工藝條件下,遇到了鐵水清罐等原因?qū)е鹿扪b量不穩(wěn)定的新困…

穩(wěn)定鐵水罐裝量在安源煉鋼廠的生產(chǎn)實(shí)踐

李罡

(方大集團(tuán)萍安鋼鐵公司煉鋼廠,江西萍鄉(xiāng)337019

 

摘  要:安源煉鋼廠在適應(yīng)鐵水“一罐到底”工藝條件下,遇到了鐵水清罐等原因?qū)е鹿扪b量不穩(wěn)定的新困難,通過加強(qiáng)生產(chǎn)協(xié)調(diào)、優(yōu)化冶煉工藝和提高操作技能等措施成功應(yīng)對(duì),穩(wěn)定了消耗和成本,減少了爐前煙塵污染,改善了煉鋼的環(huán)保狀況,取得了較為理想的社會(huì)效益,本文對(duì)解決安鋼煉鐵4#高爐護(hù)爐或遇其他高爐檢修后鐵水易結(jié)罐的類似問題,亦有借鑒意義。

關(guān)鍵詞:一罐到底,穩(wěn)定鐵水罐裝量,生產(chǎn)實(shí)踐

前言

鐵水“一罐到底,就是煉鐵高爐鐵水罐和煉鋼轉(zhuǎn)爐鐵水罐為同一罐車,鐵水罐從高爐出鐵場(chǎng)運(yùn)送到煉鋼后直接或者扒渣脫硫后兌入轉(zhuǎn)爐。安源煉鋼廠自2004年初轉(zhuǎn)爐投產(chǎn)以來,鐵水一直采取倒灌的方式入爐冶煉,201010月份新建一座60T頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,同時(shí)將250T頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐擴(kuò)容改造成60T頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐(原鐵水預(yù)處理站,混鐵爐相繼拆除),鐵水輸送采取與煉鐵硬對(duì)接的 一罐到底生產(chǎn)工藝。一罐到底實(shí)施后,取消了煉鋼過程中的混鐵爐環(huán)節(jié),降低了鐵水溫降,減少了翻鐵區(qū)煙塵排放,利于實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn),給地方環(huán)保帶來示范效應(yīng),其社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益顯著。

罐裝量的穩(wěn)定

罐裝量的穩(wěn)定是煉鋼冶煉五大工藝制度之首,意義不言而喻,因鐵水罐裝量導(dǎo)致入爐裝入量的不穩(wěn)定,給轉(zhuǎn)爐冶煉過程操作及終點(diǎn)命中和出鋼脫氧合金化帶來很大難度。具體體現(xiàn)在:熱平衡控制不穩(wěn)定和爐容比控制不穩(wěn)定,由于鐵水裝入與廢鋼裝入具有較強(qiáng)的相關(guān)同步性,廢鋼量的調(diào)整不能有效根據(jù)鐵水量進(jìn)行調(diào)整,導(dǎo)致熱平衡控制波動(dòng)較大,給操作帶來了極大困難,影響了脫磷效果及鋼鐵料消耗、終點(diǎn)控制水平及脫氧合金化成本控制,甚至導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題及工藝事故的發(fā)生;同時(shí)影響爐型控制,鐵水裝入量少,爐容比大,對(duì)爐襯沖蝕較嚴(yán)重;爐容比小,吹煉過程中易產(chǎn)生溢渣、噴濺進(jìn)而影響終點(diǎn)控制,影響整個(gè)爐型變化,增加了生產(chǎn)組織難度,從而導(dǎo)致整個(gè)操作工藝的變形。

(1安鋼“一罐到底工藝運(yùn)行情況

一罐到底工藝初期試運(yùn)行后,入爐鐵水穩(wěn)定率逐漸提高:鐵爐出鐵角度與鐵水量具有對(duì)應(yīng)比例關(guān)系,能夠保證入爐鐵水量相對(duì)穩(wěn)定,誤差可以控制在±500kg/爐;而一罐到底工藝?yán)迷行熊囉?jì)量系統(tǒng)(煉鐵未設(shè)計(jì)稱量系統(tǒng)),導(dǎo)致鐵水罐鐵水量波動(dòng)較大,直接導(dǎo)致入爐鐵水量波動(dòng)較大,平均誤差在±1500kg/爐,最大誤差達(dá)到3~4t/爐,圖1給出了一罐到底工藝與混鐵爐工藝入爐鐵水穩(wěn)定率對(duì)比情況(其中,混鐵爐入爐鐵水穩(wěn)定率數(shù)據(jù)采集于2010年生產(chǎn)數(shù)據(jù))

圖1 兩種工藝鐵水入爐量穩(wěn)定率

(2最近一年來,由于各方面的原因,安源煉鋼廠鐵水罐裝量波動(dòng)較大,按鐵水凈含量48~52t/罐為標(biāo)準(zhǔn)合格率統(tǒng)計(jì)范疇,則其月度合格率在60~65%間波動(dòng),見表120141~7月份鐵水罐裝量合格率。

表1 鐵水罐裝量合格率20141~7月份

月份

<48噸的比例%

48~52噸比例%(合格)

>52噸的比例%

1

28.08

64.71

7.21

2

26.40

62.25

11.35

3

23.97

60.16

15.87

4

26.13

59.83

14.04

5

33.33

59.43

7.23

6

28.55

62.56

8.89

7

28.26

65.41

6.33

鐵水罐裝量波動(dòng)大的原因

(1鐵水結(jié)罐面現(xiàn)象嚴(yán)重,占比在50%以上,影響鐵水裝入量的穩(wěn)定性。主要是煉鐵清罐力度不夠,實(shí)際清罐數(shù)與安源煉鋼廠目標(biāo)數(shù)相差較大,以下以6月份實(shí)際跟蹤情況,如表2所示:

 

表2 煉鐵實(shí)際清罐數(shù)與安源煉鋼廠目標(biāo)數(shù)20146月份

日期

班次

班別

煉鋼計(jì)劃數(shù)

煉鐵扒渣數(shù)(實(shí)際清罐數(shù))

差額數(shù)

2014/6/15

9

6

-3

8

3

-5

10

3

-7

2014/6/16

10

2

-8

10

7

-3

8

5

-3

2014/6/17

10

2

-8

11

6

-5

10

1

-9

2014/6/18

11

5

-6

11

2

-9

10

5

-5

2014/6/19

12

2

-10

13

4

-9

8

4

-4

2014/6/20

12

3

-9

11

5

-6

9

5

-4

由上表可知,煉鋼清罐的計(jì)劃數(shù)為班均10個(gè),煉鐵實(shí)際清罐數(shù)為4個(gè)左右,差額為6個(gè)左右。

(2清罐數(shù)差額的主要癥結(jié)集中在以下四個(gè)環(huán)節(jié)

1)統(tǒng)計(jì)口徑的偏差:煉鋼臺(tái)帳和煉鐵臺(tái)帳數(shù)據(jù)均取自各自現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù),可以采信,但煉鋼廠是將需要清理并與運(yùn)輸溝通后即將進(jìn)到鑄鐵機(jī)的罐子統(tǒng)統(tǒng)視為清罐數(shù),記錄在冊(cè);而鑄鐵機(jī)統(tǒng)計(jì)清罐數(shù)的大前提是對(duì)進(jìn)到鑄鐵機(jī)的數(shù)字進(jìn)行統(tǒng)計(jì),依進(jìn)站時(shí)間順序記錄為兩種(均無差錯(cuò)),一種是實(shí)打?qū)嵉那謇砹说臄?shù)字,單個(gè)罐子清理好之后有兩個(gè)重量(清前和清后),差額為渣重;另一種是清理時(shí),由于結(jié)罐,扒不動(dòng)渣而原進(jìn)原出的罐子(有清理后的重量);需要提及的是,還有一部分無法記錄:煉鋼已列入清罐系列,但由于機(jī)車編組或煉鐵調(diào)度因生產(chǎn)急需而未進(jìn)鑄鐵機(jī)的情況。

2)信息反饋滯后:鑄鐵機(jī)在對(duì)待由于結(jié)罐,自己的鉤子扒不動(dòng)渣而原進(jìn)原出的罐子的信息,僅僅停留在登記在冊(cè)這個(gè)環(huán)節(jié),沒有及時(shí)將信息經(jīng)由煉鐵調(diào)度再向煉鋼調(diào)度反映,單純依賴煉鋼自行發(fā)現(xiàn),待召集鑄鐵機(jī)人員到煉鋼現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)后,再擊打罐面,一般需要一個(gè)小時(shí)以上的籌備時(shí)間,進(jìn)而延誤清罐時(shí)機(jī)。

3)專用設(shè)備挪用:鑄鐵機(jī)所配備的小型挖機(jī)本為扒渣所用,屬專用設(shè)備,但經(jīng)常被煉鐵調(diào)度派去協(xié)助高爐做事。1個(gè)挖機(jī),對(duì)4座高爐,能剩多少時(shí)間用于清罐扒渣?日常條件下,罐子到鑄鐵機(jī)后,存在三種情況:如果此時(shí)小挖機(jī)在現(xiàn)場(chǎng),則鑄鐵機(jī)員工一定會(huì)扒渣;扒出的渣量及因?yàn)榻Y(jié)死扒不動(dòng)的情況均有記錄;如果此時(shí)小挖機(jī)不在,則需等冷卻后再用電磁鐵吸,否則吸不起;因?yàn)楣拮拥撞康臏囟容^高,約6001000度之間,完全靠空冷,時(shí)間上也來不贏;而且存在安全隱患,電磁鐵的電纜容易被罐壁燒燙漏電,加之罐中的渣鐵及殘余鐵水容易飛濺傷人,使用效率低下;在前兩個(gè)因素疊加的前提下,如果要保高爐兌罐,那么就會(huì)發(fā)生:罐子剛剛進(jìn)來,又被再次拖走的情況,罐子中已經(jīng)擊打好等待清理的積渣也照樣留在罐中,重新與鐵水熔融在一起,顯然,清罐效果難以保證。

4)清罐運(yùn)行秩序亟需加強(qiáng):煉鋼列入計(jì)劃的清罐數(shù)與實(shí)際到達(dá)鑄鐵機(jī)的罐子數(shù)有較大差異,原因有二:機(jī)車編組的需要;煉鐵調(diào)度的生產(chǎn)安排,為保高爐兌罐;遇此情況,宜三方加強(qiáng)信息溝通,在第二趟時(shí)予以修正。

上述現(xiàn)象主要癥結(jié)體現(xiàn)在這四個(gè)環(huán)節(jié):運(yùn)輸部的機(jī)車編組變化,導(dǎo)致已列入清理計(jì)劃的罐子未及時(shí)進(jìn)到鑄鐵機(jī);因保高爐出鐵,煉鐵調(diào)度安排直接兌罐;專用挖機(jī)挪作他用,導(dǎo)致煉鋼已經(jīng)擊打好的罐子無法扒渣,原進(jìn)原出未處理;鑄鐵機(jī)鐵水罐結(jié)面的信息反饋斷檔,導(dǎo)致煉鋼籌備擊打罐面工作滯后。

應(yīng)對(duì)措施

基于鐵水罐結(jié)面、結(jié)罐底,對(duì)煉鋼生產(chǎn)和消耗帶來了一定的影響:打罐面存在一定的安全隱患,已經(jīng)打松的罐面在兌鐵水過程中容易塌面,堵塞爐口,易引發(fā)鐵水外溢、延誤生產(chǎn)節(jié)奏等現(xiàn)象,處理時(shí)先需退出兌鐵流程,再用挖機(jī)清理,且打松的渣面易隨鐵水大量入爐,對(duì)轉(zhuǎn)爐冶煉點(diǎn)火、造渣渣料配比、槍位控制、化渣脫P(yáng)等環(huán)節(jié)帶來諸多的不確定因素,影響煉鋼廠的鋼水消耗及成本,給冶煉操作帶來諸多不利因素。為此,煉鋼廠提出如下應(yīng)對(duì)措施:一是請(qǐng)生產(chǎn)部加強(qiáng)協(xié)調(diào)督促煉鐵清罐;二是將鐵水罐裝量的合格率(鐵水凈含量4852t/罐)提升至85%以上。

(1責(zé)任明確:為快速扭轉(zhuǎn)鐵水罐被動(dòng)局面,生產(chǎn)部要求各有關(guān)單位進(jìn)一步加強(qiáng)信息傳遞、鐵水保溫及規(guī)范鐵水使用順序等方式強(qiáng)化鐵水罐管理力度,確保滿足高爐、轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)需求。

2煉鐵措施:

1)信息傳遞:在鐵水罐進(jìn)入煉鋼現(xiàn)場(chǎng)前,煉鐵廠當(dāng)班人員除傳遞罐號(hào)、鐵水來源及估產(chǎn)等相關(guān)信息至煉鋼廠外,還必須傳遞冷罐(空冷超6小時(shí))上線裝鐵、單爐次鐵水出鐵次序等信息,煉鋼廠接收該類信息后嚴(yán)格按照冷罐及4#高爐鐵水優(yōu)先及先出先用的原則進(jìn)行消化。

2)冷罐上線流程:當(dāng)冷罐上線后,要求煉鐵廠必須優(yōu)先至1#高爐第一順位之后出鐵口組織對(duì)罐,待鐵水罐具備一定溫度條件后,方可安排至4#高爐對(duì)罐使用。

3)保溫:要求煉鐵廠單罐鐵水覆蓋劑投入必須達(dá)23包,同時(shí)要求達(dá)均勻覆蓋鐵水表面。

4結(jié)必打、打必翻4#高爐鐵水于煉鋼廠傾倒完畢后,煉鐵廠現(xiàn)場(chǎng)人員必須視鐵水罐實(shí)際罐況敲定該鐵水罐流向,對(duì)于罐況較好的可再次安排至4#高爐對(duì)罐,對(duì)于罐況較差或口面存在結(jié)渣現(xiàn)象的,必須嚴(yán)格按照結(jié)必打、打必翻的原則安排于煉鋼現(xiàn)場(chǎng)或鑄鐵機(jī)進(jìn)行清理,后至1#高爐執(zhí)行洗罐操作。

5)挖掘機(jī):煉鐵廠必須強(qiáng)化鐵水罐維護(hù)力度,安排一臺(tái)挖掘機(jī)于鑄鐵機(jī)24小時(shí)值守作業(yè),同時(shí)要求煉鋼廠必須完全傾倒罐內(nèi)鐵水,避免造成鐵水罐結(jié)底,并降低鑄鐵機(jī)清罐難度,物運(yùn)部無條件服從煉鐵廠鐵水調(diào)運(yùn)指令。

6)減少壓罐時(shí)間:對(duì)于產(chǎn)生的殘罐不再安排至次爐合罐,均送往煉鋼廠消化,減少鐵水壓罐時(shí)間;

(3冶煉措施:安源煉鋼廠從完善冶煉工藝制度和提高操作水平來化解鐵水裝入量不穩(wěn)定的影響。

1) 信息共享渠道:強(qiáng)調(diào)異常信息的及時(shí)反饋,針對(duì)每一鐵水罐均建檔立案,并主動(dòng)對(duì)鐵水罐皮重上升、鐵水罐罐口散流等現(xiàn)象進(jìn)行分析并向生產(chǎn)部及煉鐵廠反饋信息,便于及時(shí)暴露和處理問題,形成齊抓共管的良好氛圍。

2)交接班過渡期的高Si(含高S)鐵水,最易導(dǎo)致接班后的最初幾爐單槽所吸廢鋼總量增多,誘發(fā)卡槽現(xiàn)象,從大局出發(fā),由生產(chǎn)科值班主任安排,按照鐵水罐先來先進(jìn)的原則,避免人為造成特殊鐵水的集中,杜絕矛盾下移的現(xiàn)象,以利下一個(gè)班次開局就有一個(gè)正常的生產(chǎn)秩序。

3)值班長(zhǎng)按先來先提的順序運(yùn)轉(zhuǎn)鐵水罐,且提起來以后須在3爐鋼的時(shí)間內(nèi)入爐,避免結(jié)面結(jié)底。

4)領(lǐng)行工對(duì)進(jìn)廠的每一罐鐵水在煉鐵估重的基礎(chǔ)上測(cè)量渣厚后再重新估算,并將此信息至少提前兩爐傳遞給值班長(zhǎng)和爐長(zhǎng)。

5)值班長(zhǎng)根據(jù)鐵水量及時(shí)調(diào)整廢鋼量。鐵水量偏少或偏多,則相應(yīng)的增加或減少生鐵塊用量,以保證鐵水+生鐵塊用量穩(wěn)定,同時(shí)裝入量也力求穩(wěn)定。

6)爐長(zhǎng)根據(jù)裝入量的實(shí)際情況在操作過程中控制好前期、中期和后期槍位,通過火焰判斷好過程溫度以及優(yōu)化好終點(diǎn),合金工根據(jù)裝入量情況和終點(diǎn)情況及時(shí)調(diào)整合金加入量,以確保成分在內(nèi)控范圍內(nèi)。

7)加強(qiáng)爐型控制,做好濺渣護(hù)爐和補(bǔ)護(hù)爐工作,保證爐型良好可控,化解裝入量不穩(wěn)定對(duì)爐型的影響。

效果

經(jīng)過近4個(gè)月的實(shí)踐,安源煉鋼廠鐵水一罐到底鐵水罐裝量穩(wěn)定攻關(guān)基本成功,一罐到底” 穩(wěn)定率的比例達(dá)到85%以上。同時(shí),運(yùn)用此工藝,促使煉鋼在不同的鐵水條件下完善了冶煉工藝制度,提高了爐長(zhǎng)等關(guān)鍵崗位的操作技能。由于鐵水帶渣量有所減少,同時(shí)減少了倒罐的溫降,在一定程度上降低了煉鋼的消耗和成本;同時(shí),煉鋼爐前工作環(huán)境煥然一新,煙塵排放明顯減少,減輕了公司的環(huán)保壓力。

結(jié)束語

鐵水“一罐到底罐裝量穩(wěn)定工藝在安源煉鋼廠的深化,是煉鋼廠在公司督促和部署下與煉鐵廠通力合作取得的成果,而且由于鐵水渣厚的降低、溫度和成分等要素的改善以及操作的優(yōu)化,消耗和成本保持了穩(wěn)定。今后,安源煉鋼廠將與煉鐵廠在提高鐵水質(zhì)量、優(yōu)化工藝制度和提高操作技能上攜手共進(jìn),力爭(zhēng)鐵水一罐到底” 罐裝量穩(wěn)定比例達(dá)到100%,進(jìn)一步促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益的最大化。

參考文獻(xiàn)

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