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提升結(jié)晶器銅管過鋼量的實(shí)踐探討

來源:2019煉鋼生產(chǎn)新工藝新技術(shù)新產(chǎn)品研討會(huì)|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

提升結(jié)晶器銅管過鋼量的實(shí)踐探討李罡趙峰(方大集團(tuán)萍安鋼鐵公司煉鋼廠,江西萍鄉(xiāng)337019)摘要:本文針對萍安鋼煉鋼廠結(jié)晶器安裝進(jìn)行工藝改進(jìn),以及優(yōu)化澆鑄條件,結(jié)晶器銅管單支過鋼量提升至…

提升結(jié)晶器銅管過鋼量的實(shí)踐探討

李罡  趙峰

(方大集團(tuán)萍安鋼鐵公司煉鋼廠,江西 萍鄉(xiāng)337019

 

  要:本文針對萍安鋼煉鋼廠結(jié)晶器安裝進(jìn)行工藝改進(jìn),以及優(yōu)化澆鑄條件,結(jié)晶器銅管單支過鋼量提升至13000t/支,降低了備品備件單耗,確保了生產(chǎn)的穩(wěn)定高效運(yùn)行。

關(guān)鍵詞:結(jié)晶器銅管,過鋼量,實(shí)踐探討

 

1 前言

結(jié)晶器銅管作為結(jié)晶器核心裝備,其關(guān)系到鑄坯質(zhì)量,其使用壽命一般以過鋼量來衡量,萍安鋼煉鋼廠結(jié)晶器銅管過鋼量一直在8300/支左右,而特鋼及九鋼均超過了10000t/支,萍安鋼煉鋼廠萍鋼片最好歷史水平為12452/支,而安鋼片最好歷史水平為9207/支,存在較大差距,本文就結(jié)晶器銅管下線原因入手,從銅管裝配、維護(hù)和合理使用的管理力度方面進(jìn)行了論證,實(shí)踐表明,單支銅管能突破13000/根,結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的需要,目前控制在10500/根,對生產(chǎn)順行及降本增效都提供了有力支撐。

2 鑄坯生產(chǎn)工藝概況

連鑄機(jī)機(jī)型:全弧型連鑄機(jī)

連鑄機(jī)流數(shù):5機(jī)5*2臺(tái);6機(jī)6*1臺(tái)

澆注斷面:170×170mm2

弧型半徑:8m

冶金長度:25.5m

澆注模式:中間包快換水口+浸入式水口

中間包容積:25t30t

工作拉速:04.0m/min

結(jié)晶器振動(dòng)驅(qū)動(dòng)和結(jié)構(gòu):電機(jī)驅(qū)動(dòng)、短臂曲柄四連桿機(jī)構(gòu)

結(jié)晶器電磁攪拌型式:內(nèi)置式

3 銅管下線返修原因分析

通過對下線結(jié)晶器解體后發(fā)現(xiàn),結(jié)晶器非正常下線的原因主要集中在外因和內(nèi)因兩大塊:內(nèi)因:結(jié)晶器銅管凹坑、鍍層剝落、鍍層網(wǎng)狀裂紋、劃痕深、磨損嚴(yán)重等;外因主要是:①裝配質(zhì)量不過關(guān),密封圈、水套的質(zhì)量;②使用過程中,劃傷、燒傷、撬傷等人為因素導(dǎo)致的意外受傷等。

4 改進(jìn)措施

4.1 配件把關(guān)

4.1.1 配件檢查環(huán)節(jié)最重要:

對每一批新到貨的銅管都要進(jìn)行錐度、壁厚、長度等各個(gè)指標(biāo)的檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的禁止上線使用,尤其是結(jié)晶器法蘭板的質(zhì)量不容忽視,自20143月至20157月這段時(shí)間,結(jié)晶器法蘭板的供貨情況一直不穩(wěn)定,車間帶電攪的結(jié)晶器總共有14臺(tái),當(dāng)兩個(gè)機(jī)子同時(shí)更換品種時(shí)(拉普C鋼),必須同時(shí)上線新銅管裝配的結(jié)晶器10臺(tái)才能開澆,且必須保證4臺(tái)完整的結(jié)晶器隨時(shí)可以上線使用(但往往有結(jié)晶器正在處于電攪線圈修理狀態(tài)),此時(shí)最易導(dǎo)致結(jié)晶器周轉(zhuǎn)緊張。

4.1.2 主要配件存在的缺陷及后果:

1)法蘭板的特點(diǎn):

①上、下法蘭板不通用,上法蘭板有16孔和12孔兩種;下法蘭板依據(jù)孔位可分梅花狀及正方形兩種。

②當(dāng)法蘭板上子口邊裂紋較為嚴(yán)重時(shí),難以修補(bǔ),就是修補(bǔ)好了,也很難杜絕使用過程突然炸裂并大面積漏水的現(xiàn)象,進(jìn)而迫使結(jié)晶器銅管縮短使用壽命,而且存在工藝安全隱患。

2)法蘭板缺陷現(xiàn)象:

①上法蘭板密封槽子口邊”R角不標(biāo)準(zhǔn):R角不圓(角部偏大,槽子不均勻),槽內(nèi)深淺不一,結(jié)晶器密封圈上口部分向外移,密封圈中心位置壓不到銅管壁的上口(只壓到一點(diǎn)點(diǎn)邊緣),導(dǎo)致密封不嚴(yán)實(shí)而漏水;坡口尺寸不標(biāo)準(zhǔn):坡度不均勻、坡度偏小,導(dǎo)致中間部位漏水或四周漏水;

②下法蘭板(含下支承法蘭板)密封槽子口邊”R角參數(shù)不符:情況與上法蘭板的相同;

3)導(dǎo)致后果:

①遇密封槽位置參數(shù)不符:裝配時(shí)是以銅管定板,先把銅管裝進(jìn)去,因?yàn)槊芊獠郏ㄗ笥也圩舆可以)內(nèi)外弧的原點(diǎn)不在同一圓心上(未吻合),導(dǎo)致銅管四周形成的密封槽子不均而漏水;

②兩板孔徑對不到:一般情況,相差2mm就對不到螺絲孔(裝不上),出現(xiàn)過8個(gè)孔5個(gè)孔對不到的情況),通過設(shè)備部門的努力,目前情況正常。

4.2 加強(qiáng)對銅管維護(hù)和合理使用的管理力度

4.2.1 裝配精度

首先對結(jié)晶器的維修裝配進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),加強(qiáng)了密封圈、水套的質(zhì)量檢查,有效杜絕了由于水套密封不嚴(yán)造成結(jié)晶器進(jìn)回水短路,導(dǎo)致結(jié)晶器銅管過燒的問題,改善了鑄坯在結(jié)晶器內(nèi)的冷卻效果;其次要求維修班組在每個(gè)下線的結(jié)晶器進(jìn)行維護(hù)時(shí)對水縫進(jìn)行測量,確保結(jié)晶器銅管四面與內(nèi)水套之間的水縫均為4.0±0.1mm,車間不定時(shí)地對結(jié)晶器安裝、工藝操作進(jìn)行抽查(一周內(nèi)不少于5個(gè)),保證了結(jié)晶器四面、角部水縫的均勻,避免了鑄坯在出結(jié)晶器后由于零件質(zhì)量、操作等原因造成的事故,提高了冷卻能力和冷卻的均勻性,降低了漏鋼率,從而避免了結(jié)晶器提前下線現(xiàn)象。

4.2.2 銅管檢查

提高結(jié)晶器裝配過程的責(zé)任心,重視銅管內(nèi)腔面任何細(xì)小凹陷、鍍層脫落鍍層網(wǎng)狀裂紋等情況,仔細(xì)檢查每一個(gè)環(huán)節(jié),確保裝配質(zhì)量,防止為保銅管過鋼量抱僥幸心理而上線使用的傾向,杜絕漏水等工藝事故的出現(xiàn)(縮短結(jié)晶器壽命)。

4.2.3 鋼種搭配

實(shí)踐證明,結(jié)晶器錐度是結(jié)晶器的一個(gè)重要參數(shù),對連鑄操作和鑄坯質(zhì)量的影響很大。為適應(yīng)鋼液在結(jié)晶器內(nèi)凝固時(shí)產(chǎn)生的熱收縮,結(jié)晶器內(nèi)腔應(yīng)呈倒錐度,以減小氣隙,改善冷卻條件,增加坯殼厚度,以利提高拉速和改善鑄坯表面質(zhì)量,同時(shí)還能消除或減小坯殼回溫現(xiàn)象,有利于防止鑄坯產(chǎn)生裂紋及變形。錐度過小,氣隙大,影響鑄坯對結(jié)晶器的傳熱,制約拉速的提高;錐度過大,會(huì)增加拉坯阻力和結(jié)晶器壁的磨損,易引起鑄坯抖動(dòng),甚至拉裂坯殼造成漏鋼,因此,合適的錐度至關(guān)重要,生產(chǎn)過程中必須關(guān)注鋼種搭配,根據(jù)銅管新舊程度及磨損情況,也即銅管錐度的變化情況,結(jié)合鋼種澆注的工藝要求,合理匹配銅管爐齡數(shù),錐度情況如表1。

表1 煉鋼廠結(jié)晶器新銅管參數(shù)

產(chǎn)品規(guī)格(mm

廠家

內(nèi)腔尺寸(mm

 

倒錐度(%)

弧面

 

直面

 

弧面

直面

上口

下口

 

上口

下口

 

170×170×850×R8000

天河

154.45

153.2

 

152.39

151.24

 

1.25

1.35

170×170×850×R8000

長白山

174.4

173.15

 

174.55

173.25

 

1.25

1.35

注:①新銅管的錐度在1.31.4之間;②新銅管上線一般用于普碳鋼拉坯(大概在2500噸左右),即錐度磨損到0.91.0以下時(shí),下線修整用于20MnSi系列拉坯,正常情況下,至錐度磨損到0.30.4左右報(bào)廢。

4.3 加強(qiáng)連鑄機(jī)操作規(guī)范的執(zhí)行力度

結(jié)晶器是連鑄機(jī)的心臟,其健康運(yùn)行還取決于操作規(guī)范的執(zhí)行力度,車間以對中精度為主,做好二冷管架對中與引錠桿校弧、托輥更換工作,防止引錠頭頂壞結(jié)晶器端口及內(nèi)腔;杜絕內(nèi)腔意外受損的責(zé)任事故(劃傷、燒傷、撬傷等);同步跟蹤水溫差,及時(shí)調(diào)整結(jié)晶器水量,解決了結(jié)晶器進(jìn)出水溫差偏高的難題,有效地提高了初生坯殼的厚度,拉漏率顯著降低。

4.3.1 對中精度

做好二冷管架對中與引錠桿;、托輥更換工作,標(biāo)準(zhǔn)是二冷管架對中誤差≤5mm,試機(jī)時(shí)引錠桿不跑偏,防止引錠頭頂壞結(jié)晶器端口及內(nèi)腔。

4.3.2 杜絕內(nèi)腔意外受損的責(zé)任心事故(劃傷、燒傷、撬傷等)

中心思想就是要減少開澆次數(shù),因?yàn)槊看伍_澆,均涉及裝引錠、放連接、掛(熔)冷鋼等,最容易發(fā)生劃傷、燒傷、撬傷等現(xiàn)象,所以生產(chǎn)的連續(xù)性管理最重要,要在減少因?yàn)?/span>“爐鋼節(jié)奏、高溫鋼、負(fù)鎮(zhèn)時(shí)等導(dǎo)致的低液面堵流、意外事故堵流,進(jìn)而重新開澆的事件上下功夫,盡可能提升單個(gè)結(jié)晶器的連澆率,提高銅管壽命,具體為:

①因頂坯蓋帽未清理干凈的胡須導(dǎo)致劃傷內(nèi)腔;

②因鋼質(zhì)連接件未放正而劃傷銅管;

③中澆保護(hù)管突然穿孔且結(jié)死不能及時(shí)取出時(shí),鋼流如果直接沖擊在法蘭板上(燒壞密封圈,漏水),容易導(dǎo)致結(jié)晶器受損;

④遇到事故需用撬棒處理結(jié)晶器內(nèi)的冷鋼時(shí),要小心,以免損壞銅管內(nèi)腔;

⑤氧管需取火種時(shí)(引流或吹滑道殘鋼),必須防止射傷銅管內(nèi)腔的事件(氧氣流量及時(shí)間控制)。

4.3.3 水溫差

夏季環(huán)境溫度上升,及時(shí)跟蹤調(diào)整結(jié)晶器水量,由95t/h調(diào)整到9799t/h,尤其是結(jié)晶器進(jìn)水水溫超過35度,水溫差超出79度均須預(yù)警,督促動(dòng)力廠散熱或補(bǔ)水,使結(jié)晶器水溫差在可控范圍,有效提高了初生坯殼的厚度,降低事故率。

4.3.4 開機(jī)檢查

每次開機(jī)前,結(jié)晶器事故水試水操作屬必備程序;停機(jī)班組對結(jié)晶器更換、安裝進(jìn)行檢查確認(rèn);停機(jī)班組檢查結(jié)晶器銅管的磨損和劃痕情況,有異常及時(shí)更換;班組更換結(jié)晶器時(shí),采用定位銷進(jìn)行定位安裝;車間不定時(shí)地對結(jié)晶器安裝、工藝操作進(jìn)行抽查及考核。

改善水質(zhì)

5.1 水質(zhì)的重要性

結(jié)晶器是連鑄機(jī)的心臟,冷卻水就是連鑄機(jī)的血液,為確保鑄坯均勻冷卻,防范噴嘴堵塞現(xiàn)象,水質(zhì)的改善列為冷卻效果基礎(chǔ)管理的頭等大事。水質(zhì)成份大概為以下幾類:水藻、泥沙、油污、鋼坯表面氧化物、懸浮雜物等污染物。因?yàn)槎渌喟胩幵诼短炻窂窖h(huán),生產(chǎn)過程中完成冷卻任務(wù)后初步匯總在溢沉池中(1#2#機(jī)為一個(gè)系統(tǒng),3#機(jī)另為一個(gè)系統(tǒng)),從外觀上看,水面有大量的機(jī)油、礦泉水瓶、塑料袋、檳榔殼、煙盒等雜物堆積,不斷發(fā)酵、腐爛,或被高速水泵碾碎,最后隨水流再次進(jìn)入管道循環(huán)系統(tǒng),根據(jù)對多次漏鋼等工藝事故的分析,結(jié)合對噴嘴堵塞情況的拆解,可以認(rèn)定:雜物堵塞噴嘴已經(jīng)威脅到連鑄機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5.2 撈油機(jī)功不可沒

基于上述判斷,著手對二冷水的水質(zhì)進(jìn)行全天候布控,并采取了多項(xiàng)措施對水質(zhì)進(jìn)行維護(hù):①協(xié)助動(dòng)力廠在高速澄清池的出口加裝濾網(wǎng),盡可能攔截懸浮雜物;往二冷水池內(nèi)加入絮凝劑和沉漿劑,使二冷水中水藻、水中浮生物、水中懸浮物得到絮凝上浮,水中小微粒污染物得到沉淀;②首臺(tái)撈油機(jī)在3#機(jī)的二冷溢沉池運(yùn)轉(zhuǎn)成功,第二臺(tái)撈油機(jī)將在近期內(nèi)制作安裝到1#2#機(jī)的二冷溢沉池,用于打撈機(jī)油,減少其對雜物的粘結(jié)作用,減少噴嘴堵塞幾率;③對溢沉池中的雜物組織專項(xiàng)打撈,對水質(zhì)進(jìn)行第三方檢驗(yàn)并納入常態(tài)化工作日程,嚴(yán)厲禁止拋撒雜物到二冷循環(huán)系統(tǒng),傾力維護(hù)水質(zhì),確保鑄機(jī)順行。

6 控制鋼水過熱度

結(jié)晶器銅管壽命與再結(jié)晶溫度強(qiáng)相關(guān),見表2

表2

結(jié)晶器銅管材質(zhì)

電導(dǎo)率(us

管壁厚度(mm

熱導(dǎo)率(us

再結(jié)晶溫度()

熱面溫度()

冷面溫度()

角部溫度()

磷脫氧銅

49.3

22.5

322

300

263.88

63.81

46.13

銀銅

54.4

22.5

370

370

241.29

64.43

46.58

鉻銅

46.4

22.5

355

450

247.99

64.25

46.45

銅管的熱面溫度越接近再結(jié)晶溫度,銅管壽命越短,因此控制好鋼水過熱度有利于銅管壽命的提高。四個(gè)月來,鋼水過熱度由3040度降低至2030度,為銅管壽命的提高提供了有力的支撐。

7 效果評價(jià)

    經(jīng)過以上措施的落實(shí),結(jié)晶器銅管過鋼量得到大幅度提升,具體如下表3所示:

表3 萍安鋼煉鋼廠結(jié)晶器銅管過鋼量統(tǒng)計(jì)表

年度

月份

報(bào)廢(根)

平均拉坯爐數(shù)()

最高爐數(shù)()

平均過鋼量(噸)

最高過鋼量(噸)

報(bào)廢銅管具體信息

達(dá)標(biāo)數(shù)(根)

未達(dá)標(biāo)數(shù)(根)

未達(dá)標(biāo)原因

總數(shù)

天河

長白山

2015

4

27

15

12

738

887

8273

9934.4

21

6

凹洞脫落、劃痕深、磨損嚴(yán)重等。

5

23

5

18

928

1222

10390

13686.4

20

3

凹洞脫落、劃痕深、磨損嚴(yán)重等。

6

21

9

11

896

1159

10032

12981

20

1

長時(shí)間未使用而報(bào)廢(江河管)

7

17

15

2

967

1211

10836

13563.2

11

6

脫落1支;劃痕5支。

8

33

26

7

845

1132

9459

12678.4

21

12

脫落9支;劃痕3支。

8 結(jié)語

經(jīng)過系列改造和優(yōu)化,銅管過鋼量得到大幅提高,由原來的平均8300/支提高到目前的10836/,單支銅管最高過鋼量達(dá)到13563t,平均及單支銅管過鋼量都達(dá)到了歷史最好水平,提高了鋼水收得率,從而帶動(dòng)備件消耗大幅降低,結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的需要,目前控制在10500/根。

參考文獻(xiàn)

[1] 陳家祥.連鑄鑄鋼手冊.北京.冶金工業(yè)出版社,1991

[2] 馮

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