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河鋼承鋼4#高爐溜槽異常處理實(shí)踐

來(lái)源:2019年第七屆煉鐵對(duì)標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:|評(píng)論:0條   [收藏] [評(píng)論]

河鋼承鋼4#高爐溜槽異常處理實(shí)踐張古興 張永升 伊鳳永 周亮亮 白少斐 甄向輝(河鋼股份有限公司承德分公司煉鐵事業(yè)部)摘 要:本文闡述了4#高爐布料溜槽出現(xiàn)異常前后高爐的應(yīng)對(duì)及處理,…

河鋼承鋼4#高爐溜槽異常處理實(shí)踐

張古興  張永升  伊鳳永  周亮亮  白少斐  甄向輝

(河鋼股份有限公司承德分公司煉鐵事業(yè)部)

摘  要:本文闡述了4#高爐布料溜槽出現(xiàn)異常前后高爐的應(yīng)對(duì)及處理,以及如何將爐況異常原因鎖定在布料溜槽的過(guò)程。在調(diào)整過(guò)程中雖然高爐日產(chǎn)最高損失達(dá)到20%以上,但通過(guò)對(duì)爐況的準(zhǔn)確把握和精準(zhǔn)調(diào)劑,爐況維持穩(wěn)定順行,是一次比較成功的處理布料溜槽布料異常的實(shí)踐過(guò)程。

關(guān)鍵詞:高爐 布料溜槽 布料制度

1 引言

河鋼承鋼4#高爐2017年5月更換布料溜槽,至今已連續(xù)使用2年,在2019年5月初開(kāi)始,在原燃料相對(duì)穩(wěn)定的情況下,高爐整體狀態(tài)出現(xiàn)異常,熱負(fù)荷大幅升高,壁面溫度頻繁波動(dòng),透氣性降低,風(fēng)量萎縮,產(chǎn)量下降。在此期間高爐進(jìn)行了多次操作制度的調(diào)整,均沒(méi)有取得預(yù)期效果,至6月5日以后采取縮小布料角度的技術(shù)措施,高爐風(fēng)量勉強(qiáng)維持在正常水平的95%,于6月10日檢修更換溜槽。

2 高爐整體狀態(tài)的變化

5月5日之前4#高爐平均風(fēng)量5112m3/min,透氣性34.03,熱負(fù)荷14283℃·m3/h,煤氣利用率47.30%,高爐產(chǎn)量穩(wěn)定(見(jiàn)圖1)。自5月6日開(kāi)始,高爐透氣性下降明顯,風(fēng)量萎縮,壁面溫度發(fā)生較大變化,尤其是26m大幅升高(見(jiàn)圖2)。可以確定高爐內(nèi)煤氣流已經(jīng)發(fā)生較大變化。因此,高爐加大抽查原料質(zhì)量的力度,尤其是礦石軟熔性能。5月初開(kāi)始燒結(jié)礦堿度整體較高,最高達(dá)到2.33,但是高爐爐渣堿度處于控制要求范圍。其他原燃料質(zhì)量整體波動(dòng)較小。之后對(duì)高爐冷卻系統(tǒng)進(jìn)行了排查,未發(fā)現(xiàn)異常。


5月中旬開(kāi)始對(duì)高爐裝料及布料設(shè)備進(jìn)行了排查,重點(diǎn)包括氣密箱和布料溜槽。2019年1月3日檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)氣密箱中心喉管碰撞點(diǎn)耐磨合金磨損4處,每處面積100×100mm,當(dāng)時(shí)進(jìn)行了補(bǔ)焊處理,中心喉管磨漏有一定幾率造成布料偏析,可通過(guò)倒罐和倒轉(zhuǎn)操作減少布料偏析,降低中心喉管漏對(duì)布料的影響。對(duì)氣密箱經(jīng)過(guò)排查后,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)設(shè)定布料角度偏離的問(wèn)題。最后將排查重點(diǎn)落在布料溜槽,布料溜槽懸掛于氣密箱下部,位于料面以上正中位置。雖然4#高爐有爐頂攝像,可以觀察到布料溜槽動(dòng)作,但通過(guò)爐頂攝像只能看到溜槽的下半部分,對(duì)于上半部分包括爐料落點(diǎn)位置都是看不到的(見(jiàn)圖3),無(wú)法看到溜槽側(cè)面布料時(shí)的情況,且溜槽布料時(shí)側(cè)向位置的料流情況也是無(wú)法看到的,如果需要徹查就只能停風(fēng)檢修時(shí)打開(kāi)爐頂人孔確認(rèn)。2019年1月3日檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)布料溜槽落料點(diǎn)耐磨合金磨損,共計(jì)兩處磨損嚴(yán)重,每處磨損面積100×150mm。因此有理由推斷布料溜槽磨損處加劇,且有可能導(dǎo)致襯板移位,布料時(shí)發(fā)生偏差。


3 操作制度調(diào)整

從以上推斷分析得出了引起當(dāng)前高爐異常的原因是布料溜槽損壞的結(jié)論。鑒于高爐冶強(qiáng)難以維持,采取了退礦批重,同時(shí)整體縮小布料角度的措施,調(diào)整初期效果不明顯,風(fēng)量繼續(xù)萎縮,至5月21日風(fēng)量只能維持在正常水平的95%,產(chǎn)量損失達(dá)到7%。此時(shí)上部壁面溫度高,熱負(fù)荷高,透氣性偏低,靜壓分布不合理,而嘗試多次往外走角抑制邊緣過(guò)分發(fā)展的氣流均沒(méi)有實(shí)現(xiàn),因此,將長(zhǎng)期維持的礦焦角差0.5°的制度進(jìn)行了調(diào)整,本次雖然依然是抑制邊緣的方式,但是由于使焦平臺(tái)保持不動(dòng),礦布料帶進(jìn)行了微調(diào),在調(diào)整后兩個(gè)班時(shí)高爐壁面溫度出現(xiàn)下降趨勢(shì),高爐透氣性和風(fēng)量有所緩解。

1 4#高爐料制調(diào)整情況

日期

布料矩陣

料線

55

O(41,3)(39,3)(37,3)(35,2)(33,2)

1.5

C(40.53)(38.5,3)(363)33.5,2)(30.5,2)(26,2

1.5

511

O(41,3)(39,3)(37,3)(35,2)(33,2)

1.5

C(41,3)(393)(36.5,3)34,2)(31,2)(26.5,2

1.5

515

O(41,3)(39,3)(37,3)(352)(33,2)

1.5

C(40.53)(38.5,3)(36,3)33.52)(30.5,2)(26,2.5

1.5

519

O(41.5,3)(39.5,3)(37.5,3)(35.52)(33.5,2)

1.5

C(413)(39,3)(37,3)34.5,2)(31.5,2)(272.5

1.5

521

O(40.5,3)(38.5,3)(36.5,3)(34.5,2)(32.52)

1.5

C(40,3)(383)(36,3)33.5,2)(30.5,2)(26,2.5

1.5

523

O(403)((38,3)(36,3)(34,2)(322)

1.5

C(39.5,3)(37.5,3)(35.5,3)332)(30,2)(25.52.5

1.5

531

O(39.5,3)(37.53)(35.5,3)(33.5,2)(31.52)

1.5

C(39,3)(37,3)(35,3)32.5,2)(29.5,2)(25,2.5

1.5

62

O(39.5,3)(37..5,3)(35.5,3)(33.5,2)(31.5,2)

1.5

C(38.5,3)(36.53)(34.5,3)32,2)(29,2)(24.5,2.5

1.5

4 溜槽損壞情況

于6月10日計(jì)劃?rùn)z修查看并更換布料溜槽,損壞情況如圖4、圖5。具體來(lái)看,布料溜槽落點(diǎn)處的兩段耐磨襯板固定位置松動(dòng)引起襯板起翹,從上往下第二塊襯板起翹部位較布料溜槽原襯板面高出25cm。爐料落點(diǎn)處與溜槽軸向垂直方向出現(xiàn)兩個(gè)磨漏的窟窿,尺寸分別為10cm×20cm、15cm×25cm。布料溜槽其他部位也出現(xiàn)了表面襯板不同程度磨損。

通過(guò)檢修證實(shí)了布料溜槽出現(xiàn)異常的猜想。布料溜槽落點(diǎn)起翹嚴(yán)重,爐料在放入溜槽后,不會(huì)沿溜槽下降形成固定料流,而是直接被起翹的襯板彈起,料流形狀發(fā)生很大變化,半圓形溜槽內(nèi)爐料會(huì)做切向運(yùn)動(dòng)[1],加之礦石與焦炭密度本身存在較大差異,爐料落到料面時(shí),礦焦平臺(tái)相對(duì)位置發(fā)生變化。爐料被起翹的襯板彈起后,布料軌跡已無(wú)法預(yù)測(cè),與正常布料相比,穩(wěn)定的礦焦平臺(tái)不能形成。據(jù)上分析,布料溜槽襯板起翹后,造成布料紊亂,最終引起煤氣流分布異常。

5 布料溜槽更換后高爐制度調(diào)整

更換布料溜槽后,為適應(yīng)煤氣流逐步變化的需要,布料制度根據(jù)之前正常爐況時(shí)的布料矩陣進(jìn)行了微調(diào)。礦批重及送風(fēng)制度方面延續(xù)檢修前控制,隨著高爐各項(xiàng)控制參數(shù)逐步改善,礦批重及布料制度逐步擴(kuò)展至正常,指標(biāo)也恢復(fù)至之前正常水平。4#高爐指標(biāo)參數(shù)變化如下:

2 4#高爐指標(biāo)參數(shù)情況

日期

利用系數(shù)

風(fēng)溫

煤比

風(fēng)量

富氧

熱負(fù)荷

煤氣利用

單位

t/m3

Kg/t

m3/min

m3/h

m3·/h

%

55日前

2.52

1146

148

5112

9768

14283

47.30

56

610

2.34

1145

132

4938

7907

19649

45.97

611

22

2.47

1148

143

5036

9006

14250

48.05


6 結(jié)論

自2019年5月初開(kāi)始,河鋼承鋼4#高爐控制參數(shù)出現(xiàn)異常,抗風(fēng)險(xiǎn)能力顯著降低,風(fēng)量萎縮嚴(yán)重。根據(jù)參數(shù)表現(xiàn)對(duì)高爐原燃料及爐頂裝料布料設(shè)備進(jìn)行逐個(gè)排查,最后將目標(biāo)鎖定在布料溜槽出現(xiàn)異常方面。6月10日利用檢修機(jī)會(huì)驗(yàn)證了布料布料損壞的猜想,更換布料溜槽之后,隨著制度的調(diào)整,高爐爐況恢復(fù)到正常水平。

參考文獻(xiàn)

[1] 滕召杰,程樹(shù)森,趙國(guó)磊.溜槽截面形狀及參數(shù)對(duì)高爐布料的影響[J].鋼鐵.2014,49(9):37

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