河鋼承鋼4#高爐溜槽異常處理實(shí)踐
來(lái)源:2019年第七屆煉鐵對(duì)標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
河鋼承鋼4#高爐溜槽異常處理實(shí)踐張古興 張永升 伊鳳永 周亮亮 白少斐 甄向輝(河鋼股份有限公司承德分公司煉鐵事業(yè)部)摘 要:本文闡述了4#高爐布料溜槽出現(xiàn)異常前后高爐的應(yīng)對(duì)及處理,…
河鋼承鋼4#高爐溜槽異常處理實(shí)踐
張古興 張永升 伊鳳永 周亮亮 白少斐 甄向輝
(河鋼股份有限公司承德分公司煉鐵事業(yè)部)
摘 要:本文闡述了4#高爐布料溜槽出現(xiàn)異常前后高爐的應(yīng)對(duì)及處理,以及如何將爐況異常原因鎖定在布料溜槽的過(guò)程。在調(diào)整過(guò)程中雖然高爐日產(chǎn)最高損失達(dá)到20%以上,但通過(guò)對(duì)爐況的準(zhǔn)確把握和精準(zhǔn)調(diào)劑,爐況維持穩(wěn)定順行,是一次比較成功的處理布料溜槽布料異常的實(shí)踐過(guò)程。
關(guān)鍵詞:高爐 布料溜槽 布料制度
1 引言
河鋼承鋼4#高爐2017年5月更換布料溜槽,至今已連續(xù)使用2年,在2019年5月初開(kāi)始,在原燃料相對(duì)穩(wěn)定的情況下,高爐整體狀態(tài)出現(xiàn)異常,熱負(fù)荷大幅升高,壁面溫度頻繁波動(dòng),透氣性降低,風(fēng)量萎縮,產(chǎn)量下降。在此期間高爐進(jìn)行了多次操作制度的調(diào)整,均沒(méi)有取得預(yù)期效果,至6月5日以后采取縮小布料角度的技術(shù)措施,高爐風(fēng)量勉強(qiáng)維持在正常水平的95%,于6月10日檢修更換溜槽。
2 高爐整體狀態(tài)的變化
5月5日之前4#高爐平均風(fēng)量5112m3/min,透氣性34.03,熱負(fù)荷14283℃·m3/h,煤氣利用率47.30%,高爐產(chǎn)量穩(wěn)定(見(jiàn)圖1)。自5月6日開(kāi)始,高爐透氣性下降明顯,風(fēng)量萎縮,壁面溫度發(fā)生較大變化,尤其是26m大幅升高(見(jiàn)圖2)。可以確定高爐內(nèi)煤氣流已經(jīng)發(fā)生較大變化。因此,高爐加大抽查原料質(zhì)量的力度,尤其是礦石軟熔性能。5月初開(kāi)始燒結(jié)礦堿度整體較高,最高達(dá)到2.33,但是高爐爐渣堿度處于控制要求范圍。其他原燃料質(zhì)量整體波動(dòng)較小。之后對(duì)高爐冷卻系統(tǒng)進(jìn)行了排查,未發(fā)現(xiàn)異常。


5月中旬開(kāi)始對(duì)高爐裝料及布料設(shè)備進(jìn)行了排查,重點(diǎn)包括氣密箱和布料溜槽。2019年1月3日檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)氣密箱中心喉管碰撞點(diǎn)耐磨合金磨損4處,每處面積100×100mm,當(dāng)時(shí)進(jìn)行了補(bǔ)焊處理,中心喉管磨漏有一定幾率造成布料偏析,可通過(guò)倒罐和倒轉(zhuǎn)操作減少布料偏析,降低中心喉管漏對(duì)布料的影響。對(duì)氣密箱經(jīng)過(guò)排查后,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)設(shè)定布料角度偏離的問(wèn)題。最后將排查重點(diǎn)落在布料溜槽,布料溜槽懸掛于氣密箱下部,位于料面以上正中位置。雖然4#高爐有爐頂攝像,可以觀察到布料溜槽動(dòng)作,但通過(guò)爐頂攝像只能看到溜槽的下半部分,對(duì)于上半部分包括爐料落點(diǎn)位置都是看不到的(見(jiàn)圖3),無(wú)法看到溜槽側(cè)面布料時(shí)的情況,且溜槽布料時(shí)側(cè)向位置的料流情況也是無(wú)法看到的,如果需要徹查就只能停風(fēng)檢修時(shí)打開(kāi)爐頂人孔確認(rèn)。2019年1月3日檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)布料溜槽落料點(diǎn)耐磨合金磨損,共計(jì)兩處磨損嚴(yán)重,每處磨損面積100×150mm。因此有理由推斷布料溜槽磨損處加劇,且有可能導(dǎo)致襯板移位,布料時(shí)發(fā)生偏差。

3 操作制度調(diào)整
從以上推斷分析得出了引起當(dāng)前高爐異常的原因是布料溜槽損壞的結(jié)論。鑒于高爐冶強(qiáng)難以維持,采取了退礦批重,同時(shí)整體縮小布料角度的措施,調(diào)整初期效果不明顯,風(fēng)量繼續(xù)萎縮,至5月21日風(fēng)量只能維持在正常水平的95%,產(chǎn)量損失達(dá)到7%。此時(shí)上部壁面溫度高,熱負(fù)荷高,透氣性偏低,靜壓分布不合理,而嘗試多次往外走角抑制邊緣過(guò)分發(fā)展的氣流均沒(méi)有實(shí)現(xiàn),因此,將長(zhǎng)期維持的礦焦角差0.5°的制度進(jìn)行了調(diào)整,本次雖然依然是抑制邊緣的方式,但是由于使焦平臺(tái)保持不動(dòng),礦布料帶進(jìn)行了微調(diào),在調(diào)整后兩個(gè)班時(shí)高爐壁面溫度出現(xiàn)下降趨勢(shì),高爐透氣性和風(fēng)量有所緩解。
表1 4#高爐料制調(diào)整情況
日期 | 布料矩陣 | 料線 |
5月5日 | O(41,3)(39,3)(37,3)(35,2)(33,2) | 1.5 |
C(40.5,3)(38.5,3)(36,3)(33.5,2)(30.5,2)(26,2) | 1.5 | |
5月11日 | O(41,3)(39,3)(37,3)(35,2)(33,2) | 1.5 |
C(41,3)(39,3)(36.5,3)(34,2)(31,2)(26.5,2) | 1.5 | |
5月15日 | O(41,3)(39,3)(37,3)(35,2)(33,2) | 1.5 |
C(40.5,3)(38.5,3)(36,3)(33.5,2)(30.5,2)(26,2.5) | 1.5 | |
5月19日 | O(41.5,3)(39.5,3)(37.5,3)(35.5,2)(33.5,2) | 1.5 |
C(41,3)(39,3)(37,3)(34.5,2)(31.5,2)(27,2.5) | 1.5 | |
5月21日 | O(40.5,3)(38.5,3)(36.5,3)(34.5,2)(32.5,2) | 1.5 |
C(40,3)(38,3)(36,3)(33.5,2)(30.5,2)(26,2.5) | 1.5 | |
5月23日 | O(40,3)((38,3)(36,3)(34,2)(32,2) | 1.5 |
C(39.5,3)(37.5,3)(35.5,3)(33,2)(30,2)(25.5,2.5) | 1.5 | |
5月31日 | O(39.5,3)(37.5,3)(35.5,3)(33.5,2)(31.5,2) | 1.5 |
C(39,3)(37,3)(35,3)(32.5,2)(29.5,2)(25,2.5) | 1.5 | |
6月2日 | O(39.5,3)(37..5,3)(35.5,3)(33.5,2)(31.5,2) | 1.5 |
C(38.5,3)(36.5,3)(34.5,3)(32,2)(29,2)(24.5,2.5) | 1.5 |
4 溜槽損壞情況
于6月10日計(jì)劃?rùn)z修查看并更換布料溜槽,損壞情況如圖4、圖5。具體來(lái)看,布料溜槽落點(diǎn)處的兩段耐磨襯板固定位置松動(dòng)引起襯板起翹,從上往下第二塊襯板起翹部位較布料溜槽原襯板面高出25cm。爐料落點(diǎn)處與溜槽軸向垂直方向出現(xiàn)兩個(gè)磨漏的窟窿,尺寸分別為10cm×20cm、15cm×25cm。布料溜槽其他部位也出現(xiàn)了表面襯板不同程度磨損。


通過(guò)檢修證實(shí)了布料溜槽出現(xiàn)異常的猜想。布料溜槽落點(diǎn)起翹嚴(yán)重,爐料在放入溜槽后,不會(huì)沿溜槽下降形成固定料流,而是直接被起翹的襯板彈起,料流形狀發(fā)生很大變化,半圓形溜槽內(nèi)爐料會(huì)做切向運(yùn)動(dòng)[1],加之礦石與焦炭密度本身存在較大差異,爐料落到料面時(shí),礦焦平臺(tái)相對(duì)位置發(fā)生變化。爐料被起翹的襯板彈起后,布料軌跡已無(wú)法預(yù)測(cè),與正常布料相比,穩(wěn)定的礦焦平臺(tái)不能形成。據(jù)上分析,布料溜槽襯板起翹后,造成布料紊亂,最終引起煤氣流分布異常。
5 布料溜槽更換后高爐制度調(diào)整
更換布料溜槽后,為適應(yīng)煤氣流逐步變化的需要,布料制度根據(jù)之前正常爐況時(shí)的布料矩陣進(jìn)行了微調(diào)。礦批重及送風(fēng)制度方面延續(xù)檢修前控制,隨著高爐各項(xiàng)控制參數(shù)逐步改善,礦批重及布料制度逐步擴(kuò)展至正常,指標(biāo)也恢復(fù)至之前正常水平。4#高爐指標(biāo)參數(shù)變化如下:
表2 4#高爐指標(biāo)參數(shù)情況
日期 | 利用系數(shù) | 風(fēng)溫 | 煤比 | 風(fēng)量 | 富氧 | 熱負(fù)荷 | 煤氣利用 |
單位 | t/m3 | ℃ | Kg/t | m3/min | m3/h | m3·℃/h | % |
5月5日前 | 2.52 | 1146 | 148 | 5112 | 9768 | 14283 | 47.30 |
5月6日 至6月10日 | 2.34 | 1145 | 132 | 4938 | 7907 | 19649 | 45.97 |
6月11日 至22日 | 2.47 | 1148 | 143 | 5036 | 9006 | 14250 | 48.05 |
6 結(jié)論
自2019年5月初開(kāi)始,河鋼承鋼4#高爐控制參數(shù)出現(xiàn)異常,抗風(fēng)險(xiǎn)能力顯著降低,風(fēng)量萎縮嚴(yán)重。根據(jù)參數(shù)表現(xiàn)對(duì)高爐原燃料及爐頂裝料布料設(shè)備進(jìn)行逐個(gè)排查,最后將目標(biāo)鎖定在布料溜槽出現(xiàn)異常方面。6月10日利用檢修機(jī)會(huì)驗(yàn)證了布料布料損壞的猜想,更換布料溜槽之后,隨著制度的調(diào)整,高爐爐況恢復(fù)到正常水平。
參考文獻(xiàn)
[1] 滕召杰,程樹(shù)森,趙國(guó)磊.溜槽截面形狀及參數(shù)對(duì)高爐布料的影響[J].鋼鐵.2014,49(9):37
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)
分享到:
冶金技術(shù)排行榜
- 本鋼北營(yíng)新1#高爐長(zhǎng)期休風(fēng)爐況恢復(fù)實(shí)踐
- 熱處理之軟氮化處理工藝技術(shù)的特別之處
- 低溫取向硅鋼初次再結(jié)晶動(dòng)力學(xué)模型及…
- 津西1280m3高爐經(jīng)濟(jì)爐料條件下雙礦層…
- 板坯連鑄機(jī)中間包增氮改進(jìn)
- 回火工藝對(duì)AerMet340鋼性能和微觀組…
- 60Si2MnA彈簧鋼煉鋼過(guò)程的潔凈度變化
- 165mm×225mm結(jié)晶器保護(hù)渣“結(jié)塊”原…
- 鈣、鎂在含硫鋼中硫化物變性過(guò)程中的…
- 三相電渣爐設(shè)計(jì)應(yīng)用實(shí)踐
- 漣鋼2800m3高爐恢復(fù)爐況及提高煤氣利…

加入收藏
首頁(yè)



