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指標(biāo)

永鋼1080m3高爐長(zhǎng)壽高效生產(chǎn)及新技術(shù)應(yīng)用

來(lái)源:2019年第七屆煉鐵對(duì)標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:|評(píng)論:0條   [收藏] [評(píng)論]

永鋼1080m3高爐長(zhǎng)壽高效生產(chǎn)及新技術(shù)應(yīng)用張新天 陳亞飛 張子彬 朱卓平 黃慶華(江蘇永鋼集團(tuán)集團(tuán)有限公司) 摘要:對(duì)江蘇永鋼集團(tuán)1080高爐近年來(lái)高爐煉鐵技術(shù)和操作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié),在實(shí)踐…

永鋼1080m3高爐長(zhǎng)壽高效生產(chǎn)及新技術(shù)應(yīng)用

張新天  陳亞飛  張子彬  朱卓平  黃慶華

(江蘇永鋼集團(tuán)集團(tuán)有限公司)

摘要對(duì)江蘇永鋼集團(tuán)1080高爐近年來(lái)高爐煉鐵技術(shù)和操作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié),在實(shí)踐中不斷總結(jié)提高,減少失誤,保持高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,達(dá)到高爐長(zhǎng)穩(wěn)久順的目的,并對(duì)這3座高爐開爐后在生產(chǎn)實(shí)踐中采用的新技術(shù)、新工藝以及自動(dòng)化方面的進(jìn)步,做簡(jiǎn)要的論述。

關(guān)鍵詞高爐、技術(shù)進(jìn)步、爐役壽命、高爐L2系統(tǒng)、風(fēng)溫

江蘇永鋼集團(tuán)有600~1080m3不同容積高爐10座,其中8#、9#、10#為3座1080m3高爐,這3座高爐采用相同的爐型。永鋼焦炭全部外購(gòu),煉鐵二廠1080m3高爐從開爐之初的4~-5家焦炭到近年來(lái)近20家焦炭供應(yīng)廠家,焦炭質(zhì)量波動(dòng)較大,高爐操作人員克服了重重困難,各高爐總體上保持了穩(wěn)定順行,指標(biāo)穩(wěn)步提升,本文對(duì)永鋼集團(tuán)3座1080m3高爐開爐以來(lái)的操作和技術(shù)進(jìn)步進(jìn)行論述。

永鋼1080m3高爐設(shè)2個(gè)鐵口,20個(gè)風(fēng)口,爐缸爐底采用優(yōu)質(zhì)碳磚+陶瓷杯結(jié)構(gòu)綜合爐底,爐腰、爐腹和爐身下部設(shè)4段銅冷卻壁,爐底、爐缸和爐體1-13段冷卻壁采用軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng),配3座頂燃式熱風(fēng)爐,串罐爐頂,煤氣采用自動(dòng)取樣,其中10#高爐設(shè)計(jì)之初采用了鐵水?dāng)[動(dòng)溜槽。8#、9#高爐于2016年將原4罐位改造為擺動(dòng)溜槽受鐵,優(yōu)化了爐前出鐵工藝;布袋除塵采用氣力輸灰技術(shù),高爐鼓風(fēng)機(jī)采用BPRT技術(shù),鼓風(fēng)脫濕,焦炭使用熱風(fēng)爐廢氣脫濕。2013~2015年,3座高爐分別投用了定壓換爐技術(shù)、熱風(fēng)爐自動(dòng)燒爐技術(shù)和自動(dòng)換爐、高爐L2系統(tǒng)等技術(shù),提升了高爐生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化水平,促進(jìn)了高爐長(zhǎng)壽和高爐技術(shù)和指標(biāo)進(jìn)步;2018年10月份,3座1080m3高爐在消化吸收國(guó)內(nèi)外各家煤氣回收技術(shù)基礎(chǔ)上,通過(guò)改進(jìn)完善,全面投用爐頂均壓煤氣回收技術(shù),杜絕了粉塵外溢和放散噪音產(chǎn)生,改善了環(huán)境,取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。

1技術(shù)指標(biāo)情況

1.1 關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

江蘇永鋼集團(tuán)8#、9#、10#為3座1080m3高爐,分別于2011年7月、2011年8月、2013年10月開爐。高爐設(shè)計(jì)系數(shù)3.0t/m3.d,設(shè)計(jì)年產(chǎn)量113.4×104t,燃料比520kg/tFe,設(shè)計(jì)壽命12年。通過(guò)操作人員合理控制,3座1080m3高爐年產(chǎn)量均超過(guò)設(shè)計(jì)產(chǎn)能,指標(biāo)逐年攀升。

1 煉鐵二廠歷年主要生產(chǎn)指標(biāo)一覽:

產(chǎn)量(×104t)

利用系數(shù)(t/m3.d)

富氧率 (%

煤比    (kg/tFe)

燃料比(kg/tFe)

備注

2011

88.1

2.50

1.71

109.8

547.8

7月份8#1080開爐,8月份9#1080開爐

2012

248.3

3.18

2.87

144.2

528.6

8#、9#2座高爐生產(chǎn)

2013

285.7

3.27

3.14

160.1

520.7

10月份10#爐開爐

2014

399.4

3.41

3.35

159.1

527.6

3座高爐生產(chǎn)

2015

399.9

3.41

2.82

155.8

518.7

3座高爐生產(chǎn),9-12月份限產(chǎn)

2016

387.4

3.30

2.84

145.0

518.2

3座高爐生產(chǎn),1-10月份限產(chǎn)

2017

394.8

3.37

3.47

157.4

531.8

3座高爐生產(chǎn)

2018

395.2

3.38

3.26

146.6

528.7

8#高爐11月份燜爐18

永鋼第1座1080m3高爐開爐后,鐵水產(chǎn)量穩(wěn)步提升,燃料比亦實(shí)現(xiàn)逐年下降。為簡(jiǎn)化數(shù)據(jù),將3座高爐數(shù)據(jù)進(jìn)行加權(quán)平均處理,表1為2011年開爐至今二鐵廠(3座1080m3高爐)產(chǎn)量和燃料比數(shù)據(jù),其中2015年鐵廠年產(chǎn)量達(dá)到399.87×104t,2015年、2016年鐵廠燃料比達(dá)到518.7、518.2kg/t,取得歷史最好水平。

1.2 高爐順行及長(zhǎng)壽情況

第1座8#1080m3高爐于2011年7月份開爐后,后續(xù)2座高爐在總結(jié)8#高爐開爐成功經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,對(duì)開爐裝料和操作參數(shù)做了必要的優(yōu)化,9#、10#高爐開爐一次成功,并實(shí)現(xiàn)短期達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),尤其是10#高爐,開爐第3天,即轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。各高爐在總體上保持爐況穩(wěn)定順行前提下,指標(biāo)逐步提升。

截止2019年6月,永鋼集團(tuán)8#、9#2座1080高爐已連續(xù)生產(chǎn)近8年,單位爐容分別達(dá)到9675.6、9737.8t/m3,3座1080高爐爐缸爐底溫度合理,爐體冷卻壁及水管無(wú)一損壞,永鋼8#、9#、10#3座1080m3高爐爐體冷卻壁和冷卻壁水管無(wú)一損壞,爐缸、爐底溫度可控。開爐至今,3座高爐在近8年的生產(chǎn)期間,燒壞的風(fēng)口5只,從3座1080高爐當(dāng)前爐底、爐缸溫度和爐身冷卻壁溫度情況看,各高爐有望達(dá)到或超過(guò)12年的設(shè)計(jì)爐役,實(shí)現(xiàn)高爐穩(wěn)產(chǎn)、高效、長(zhǎng)壽的目標(biāo),在與國(guó)內(nèi)同行對(duì)標(biāo)交流中,永鋼1080m3高爐在同類型高爐屬長(zhǎng)壽高爐。第一座1080m3高爐自2011年7月份開爐至2019年6月份,近8年的生產(chǎn)中,3座高爐僅燒壞風(fēng)口5個(gè),風(fēng)口使用壽命一般10至12個(gè)月,個(gè)別風(fēng)口使用壽命達(dá)到14至16個(gè)月,絕大多數(shù)風(fēng)口是在計(jì)劃?rùn)z修中更換的,長(zhǎng)期穩(wěn)定活躍的爐缸工作狀態(tài),減少了風(fēng)口的在線燒損,也杜絕了風(fēng)口漏水對(duì)爐缸耐材侵蝕及其對(duì)爐況不利影響。

2  20192月份8#9#1080m3高爐爐缸爐底溫度:注:鐵口標(biāo)高9.33米。

8#1080m3高爐爐缸、爐底溫度(單位,

層數(shù)

標(biāo)高,m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

四層

10.89

204

183

179

149

157

167

155

143

三層

10.13

136

136

176

244

182

124

134

134

251

176

140

131

9.37

117

131

217

234

116

168

166

255

223

170

168

8.61

181

174

234

241

197

155

171

211

355

264

211

207

二層

7.85

195

186

319

327

350

369

301

227

325

307

7.04

158

147

226

174

266

267

172

181

183

241

一層

6.14

394

396

515

414

418

173

426

145

5.69

100

316

95

159

176

207

257

101

318

168

爐底

5.19

181

155

163

156

154

168

124

168

9#1080m3高爐爐缸、爐底溫度(單位,

層數(shù)

標(biāo)高,m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

四層

10.89

256

258

241

266

233

228

214

293

174

三層

10.13

147

155

221

141

196

141

154

157

85

140

9.37

203

197

209

137

197

195

182

226

147

8.61

273

182

247

220

246

255

249

350

248

二層

7.85

425

356

474

349

328

362

221

257

243

7.04

214

269

283

200

260

289

182

206

115

171

一層

6.14

167

264

158

279

431

145

429

154

152

121

5.69

127

177

113

176

190

282

169

107

爐底

5.19

176

135

157

153

165

140

185

136

187

2 高爐順行及長(zhǎng)壽的主要經(jīng)驗(yàn):

2.1 重視爐缸工作情況

爐缸活躍程度關(guān)系到高爐穩(wěn)定順行和技經(jīng)指標(biāo),長(zhǎng)期風(fēng)速不合理,爐缸有堆積的可能。因此,各高爐以風(fēng)口標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速210m/s為基準(zhǔn),經(jīng)常關(guān)注風(fēng)量、風(fēng)速是否達(dá)標(biāo),尤其是各類休風(fēng)的復(fù)風(fēng)恢復(fù)過(guò)程,以合理的標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能決定恢復(fù)進(jìn)程(如風(fēng)量使用和和開風(fēng)口速度),并采取合理略高的渣鐵物理熱,以活躍爐缸,做到穩(wěn)步、快速恢復(fù)爐況。

2.2 重視休、復(fù)風(fēng)管理

高爐休風(fēng)一般分為計(jì)劃休風(fēng)、非計(jì)劃休風(fēng),或按照休風(fēng)時(shí)間長(zhǎng)短分為短期休風(fēng)和長(zhǎng)期休風(fēng),無(wú)論哪一種休風(fēng),都會(huì)對(duì)高爐爐況帶來(lái)影響,因此,高爐生產(chǎn)中應(yīng)盡量減少各類休風(fēng),降低高爐休風(fēng)率。開爐后,鐵廠通過(guò)加強(qiáng)設(shè)備和工藝操作管理,加強(qiáng)設(shè)備壽命周期管理,提高現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備點(diǎn)檢維護(hù)和檢修保障水平,各高爐休風(fēng)率逐年降低。2012~2018年,8#、9#、10#3座高爐年均休風(fēng)率0.56%(日歷時(shí)間),2016年達(dá)到最低0.48%,低休風(fēng)率降低了休風(fēng)對(duì)高爐爐況的不利影響,有利于爐況的長(zhǎng)穩(wěn)久順。

雖然休風(fēng)對(duì)爐況有不利影響,但關(guān)鍵設(shè)備更換維護(hù)是必不可少的,同時(shí),高爐必要的休風(fēng)也是爐況調(diào)整的有利時(shí)機(jī)。針對(duì)計(jì)劃休風(fēng),提前做好休風(fēng)方案,對(duì)休風(fēng)料的數(shù)量、質(zhì)量、加入位置、加入時(shí)機(jī)和需要調(diào)整的風(fēng)口(風(fēng)口直徑、長(zhǎng)度)等參數(shù)予以確認(rèn),休風(fēng)過(guò)程中可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)微調(diào)。

工藝條線外,針對(duì)每次休風(fēng),設(shè)備、安全條線也有完善的方案和預(yù)案,保證檢修工作有條不紊,一般不做計(jì)劃外的檢修項(xiàng)目。在檢修中發(fā)現(xiàn)重大設(shè)備問(wèn)題,馬上召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì),各條線共同協(xié)商制定臨時(shí)方案再檢修,這些管理措施保證了高爐休風(fēng)的合理、有序、可控。

對(duì)于非計(jì)劃和事故情況下的低爐溫休風(fēng),要高度重視。1080高爐開爐之初,由于對(duì)非計(jì)劃休風(fēng)和復(fù)風(fēng)后的爐溫管理不夠重視,導(dǎo)致爐況長(zhǎng)時(shí)間波動(dòng),爐缸溫度不足導(dǎo)致爐缸活躍性差是根本原因。經(jīng)過(guò)總結(jié),逐步形成了復(fù)風(fēng)后不以化學(xué)熱為考量因素,快速提高鐵水物理熱為目標(biāo)的操作思路,通過(guò)強(qiáng)化復(fù)風(fēng)爐溫管控(鐵水物理熱),此后的各類休風(fēng)爐況恢復(fù)都很成功。

2018年6月份,8#1080m3高爐一次14小時(shí)計(jì)劃休風(fēng),對(duì)休復(fù)風(fēng)焦炭加入量和加入位置進(jìn)行準(zhǔn)確控制,復(fù)風(fēng)后6小時(shí)全風(fēng),8小時(shí)全氧,實(shí)現(xiàn)了快速恢復(fù)爐況的目標(biāo)。

3  8#高爐20186月份計(jì)劃休風(fēng)前后爐溫:

爐次號(hào)

Si%

S%

T

注:

0984

0.53

0.025

1500

休風(fēng)前爐溫

0985

0.87

0.020

1441

復(fù)風(fēng)第1

0986

1.01

0.012

1456

復(fù)風(fēng)第2

0987

1.16

0.016

1500

復(fù)風(fēng)第3

2.3 重視鐵水[Si]、[S]配合

渣鐵流動(dòng)性的關(guān)鍵因素是溫度,除此之外,爐渣流動(dòng)性與爐渣成份關(guān)系很大。生產(chǎn)中一般通過(guò)調(diào)節(jié)爐渣成份達(dá)到調(diào)節(jié)鐵水的硫含量控制質(zhì)量的目的,而過(guò)高的爐渣二元堿度會(huì)導(dǎo)致爐渣流動(dòng)性惡化。相同配料條件下,鐵水硅含量增減,帶來(lái)爐渣二元堿度的升降,從而影響鐵水[S]含量和鐵水質(zhì)量。鐵水中硫含量除了以上因素外,還與爐缸工作狀態(tài)、硫負(fù)荷、渣量及爐渣中的其他成份有關(guān)。

相同物理熱下,[S]含量過(guò)低,鐵水流動(dòng)性變差,對(duì)爐缸工況和爐況順行帶來(lái)不利影響。因此生產(chǎn)中必須及時(shí)根據(jù)鐵水硅含量及時(shí)調(diào)整爐渣堿度以調(diào)節(jié)鐵水[S]含量,保證鐵水流動(dòng)性,通過(guò)合理的爐渣、鐵水流動(dòng)性活躍爐缸,保持爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。

為保持公司用料整體目標(biāo),保持物料供應(yīng)平衡,在公司用料配比整體要求下,允許各高爐根據(jù)自身情況自主選擇爐渣堿度,以保證鐵水[S]在0.020~0.035%內(nèi),以此調(diào)整爐渣R2,對(duì)于鐵水[S]含量連續(xù)低于0.020%的,要求其盡快降低爐渣堿度,以提高鐵水[Si]含量。并且,允許個(gè)別高爐的料種比例比規(guī)定有小范圍偏差,以保證高爐自身脫硫要求,保證爐況穩(wěn)定順行。

2.4 休復(fù)風(fēng)快速恢復(fù)技術(shù)

快速引煤氣:開爐之初,各高爐復(fù)風(fēng)到引煤氣,一般要30~40min甚至更長(zhǎng),爐頂不引煤氣,高爐無(wú)法大幅度加風(fēng),嚴(yán)重影響爐況恢復(fù)進(jìn)程。為加速爐況恢復(fù)進(jìn)程,鐵廠會(huì)同公司煤氣和安全管理部門,經(jīng)過(guò)討論論證,改進(jìn)煤氣檢驗(yàn)方法和引煤氣方式。改進(jìn)后,各高爐復(fù)風(fēng)后5~10min引完煤氣。引煤氣結(jié)束,隨著加風(fēng)進(jìn)程管理恢復(fù)爐頂高壓,復(fù)風(fēng)1~1.5h加風(fēng)到70~80%,到第1次出鐵前風(fēng)壓達(dá)到260~300kPa,高風(fēng)壓可以保證爐內(nèi)冷渣鐵盡快排出,騰出下料空間,使休風(fēng)焦炭盡快加熱爐缸,加速爐況恢復(fù)進(jìn)程。

合理加入休風(fēng)料:提前計(jì)算好休風(fēng)料的堿度及負(fù)荷,將休風(fēng)料(凈焦及其他熔劑)嚴(yán)格按照規(guī)定分段加入爐內(nèi),保證復(fù)風(fēng)后休風(fēng)焦炭在1~2h進(jìn)入爐缸,盡快加熱爐缸,保證爐缸熱量充沛;同時(shí),休風(fēng)料中控制適當(dāng)?shù)偷腁l2O3含量和爐渣R2,有利于提高渣鐵流動(dòng)性;

堵風(fēng)口保證合理鼓風(fēng)動(dòng)能:采取堵風(fēng)口恢復(fù),12~16h的計(jì)劃休風(fēng),一般堵3~4個(gè)風(fēng)口,根據(jù)恢復(fù)進(jìn)程,可在2~8h捅開全部風(fēng)口。在實(shí)踐中,為提高堵風(fēng)口的可靠性,并保證風(fēng)口好開,現(xiàn)場(chǎng)人員總結(jié)出了用輕質(zhì)磚堵風(fēng)口的辦法,保證了風(fēng)口堵牢、易開,提高了爐況恢復(fù)的可靠性。

2.5 嚴(yán)禁過(guò)度發(fā)展邊緣:

第1座1080高爐開爐之初,鐵廠通過(guò)各類管理制度,嚴(yán)禁長(zhǎng)期過(guò)度發(fā)展邊緣氣流。軟水一串到頂+爐腰爐腹銅冷卻壁壁的冷卻工藝,常見問(wèn)題是銅冷卻壁渣皮不易穩(wěn)定,操作中以維持爐體熱負(fù)荷合理來(lái)防止冷卻過(guò)度,從而保持爐腰爐腹渣皮穩(wěn)定。為此,高爐本體軟水總溫差控制在2.5~4.0℃內(nèi),冬季適當(dāng)提高進(jìn)水溫度,降低爐腰爐腹的冷卻強(qiáng)度。同時(shí),軟水水質(zhì)水質(zhì)管理等一系列管控措施,保證了3座高爐生產(chǎn)近8年,冷卻壁及水管無(wú)一損壞。爐體冷卻系統(tǒng)的正常工作,也保證了高爐的穩(wěn)定和壽命。

2.6 合理低硅冶煉:

日常操作中,高爐[Si]按0.30~0.50%控制,物理熱以1480~1500℃為目標(biāo),堅(jiān)持低硅不低熱,物理熱優(yōu)先的原則。為保證低硅冶煉目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),高爐在保證鐵水[S]≥0.020%的前提下適當(dāng)提高爐渣R2,確保鐵水物理熱及鐵水質(zhì)量。

2.7 高風(fēng)溫操作:

兩座1080m3高爐熱風(fēng)爐煤氣空氣雙預(yù)熱,用板式預(yù)熱器將煤氣和空氣分別預(yù)熱至300℃和200℃,生產(chǎn)中,要求各高爐全關(guān)混風(fēng)操作,風(fēng)溫穩(wěn)定在1200~1240℃。高風(fēng)溫操作,保證了低硅冶煉的實(shí)現(xiàn),也有利于降低高爐燃耗,優(yōu)化高爐指標(biāo)。

3 新技術(shù)應(yīng)用

2013年-2016年,1080高爐分別投用了熱風(fēng)爐定壓換爐、自動(dòng)燒爐和自動(dòng)換爐、高爐L2系統(tǒng)和鐵水?dāng)[動(dòng)溜槽等技術(shù),提升了煉鐵自動(dòng)化、智能化水平。

3.1 鐵水?dāng)[動(dòng)溜槽改造:

2014年起,我們開始對(duì)8#、9#高爐的4個(gè)罐位模式進(jìn)行改造。4罐位的工藝對(duì)高爐生產(chǎn)影響很大,主要弊端有:1、每爐的尾罐兌到下一爐,導(dǎo)致罐滿未風(fēng)堵口時(shí)有發(fā)生;2、每爐需要4個(gè)鐵水罐,因此在線鐵水罐多,周轉(zhuǎn)率低;3、彎溝點(diǎn)多線長(zhǎng),檢修和維護(hù)工作量大,浪費(fèi)人力物力,檢修時(shí)影響生產(chǎn);4.為保安全,出鐵必須等3個(gè)以上的鐵水罐到位才能開口,出鐵間隔較長(zhǎng)。

2015年,鐵廠用近半年時(shí)間完成了8#、9#高爐擺動(dòng)溜槽改造,改造后,擺槽優(yōu)勢(shì)很快顯現(xiàn)出來(lái):1、罐位由8個(gè)減至4個(gè),每個(gè)鐵口只有2個(gè)罐位,爐下有2個(gè)鐵罐即可出鐵,出鐵間隔由25min以上下降到10~15min左右;2、擺槽使每爐配罐達(dá)4個(gè)以上,消除了未風(fēng)堵口現(xiàn)象;3、在線鐵水罐減少,鐵水罐周轉(zhuǎn)率提高,鐵罐運(yùn)行成本下降;4.鐵水支溝長(zhǎng)度縮短,降低了爐前修溝工作量及其對(duì)高爐操作影響;5.支溝長(zhǎng)度縮短及罐位減少,減少了爐前除塵抽風(fēng)點(diǎn),降低了爐前除塵電耗,改善了爐前環(huán)保效果。

3.2 熱風(fēng)爐智能化技術(shù):

定壓換爐:高爐PLC和鼓風(fēng)機(jī)PLC之間通過(guò)電纜通訊,并對(duì)8#1080高爐鼓風(fēng)機(jī)程序進(jìn)行了優(yōu)化,換爐期間對(duì)鼓風(fēng)機(jī)靜葉進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整,保持換爐送風(fēng)管路壓力平穩(wěn)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期探索調(diào)整,實(shí)現(xiàn)了定壓換爐的目標(biāo),換爐風(fēng)壓波動(dòng)從原來(lái)的15~20kP降低到3kPa左右,換爐時(shí)間由15~20min縮短為8~10min,降低了換爐時(shí)熱風(fēng)工的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了爐況穩(wěn)定性。

第一臺(tái)風(fēng)機(jī)定壓換爐功能實(shí)現(xiàn)后,其他高爐迅速跟進(jìn),利用休風(fēng)時(shí)機(jī)做程序調(diào)試和完善,到2014年底,各高爐均實(shí)現(xiàn)了定壓換爐。


從上圖可以看出,熱風(fēng)爐換爐時(shí)熱風(fēng)風(fēng)量增加,壓力平穩(wěn);換爐結(jié)束,鼓風(fēng)機(jī)自動(dòng)回到換爐前靜葉角度,風(fēng)量風(fēng)壓恢復(fù)到換爐前狀態(tài)。

自動(dòng)燒爐(優(yōu)化燃燒)技術(shù):2016年,由于外協(xié)公司的自動(dòng)燒爐軟件無(wú)法滿足我廠要求,技術(shù)人員決定開發(fā)自動(dòng)燒爐軟件。在此后的一年多的實(shí)踐中,軟件和操作人員密切配合,在熱風(fēng)爐PLC上實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)燃燒。永鋼熱風(fēng)爐自動(dòng)燒爐軟件主要功能:1.自動(dòng)跟蹤煤氣壓力波動(dòng)情況,自主優(yōu)化空燃比參數(shù),大幅節(jié)約高爐煤氣;2.在規(guī)定的燃燒周期內(nèi),自主決策控制大燒和小燒進(jìn)程,保證熱風(fēng)爐拱頂、煙道溫度達(dá)標(biāo);3.在故障檢修等異常情況下,系統(tǒng)自動(dòng)控制燃燒進(jìn)程,保證短期內(nèi)達(dá)到燒爐目標(biāo);4.通過(guò)優(yōu)化程序連鎖,實(shí)現(xiàn)了熱風(fēng)爐自動(dòng)換爐,換爐過(guò)程中實(shí)現(xiàn)風(fēng)壓穩(wěn)定,換爐結(jié)束后系統(tǒng)自動(dòng)切入自動(dòng)燒爐,并在燒爐過(guò)程中優(yōu)化燒爐參數(shù),節(jié)約煤氣,自動(dòng)優(yōu)化燒爐使煤氣單耗較使用前下降6.5~11.5%。

定壓換爐、自動(dòng)燒爐、自動(dòng)換爐技術(shù)的實(shí)現(xiàn),使熱風(fēng)爐實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)操作,大幅降低現(xiàn)場(chǎng)人員勞動(dòng)強(qiáng)度。熱風(fēng)爐系列優(yōu)化技術(shù)在提高自動(dòng)化、智能化水平的同時(shí),也因?yàn)楣?jié)約了大量煤氣提升了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

3.3 高爐L2系統(tǒng)

高爐二級(jí)系統(tǒng)(L2)是在煉鐵工藝和自動(dòng)化人員配合下共同開發(fā)的一種高爐操作管理軟件,實(shí)現(xiàn)部分專家系統(tǒng)功能。2013年上線后,軟件開發(fā)人員不斷根據(jù)工長(zhǎng)、爐長(zhǎng)提出要求,完善系統(tǒng)模塊,提升系統(tǒng)功能,目前該系統(tǒng)已成為高爐工長(zhǎng)、爐長(zhǎng)操作的重要輔助工具。

L 2 系統(tǒng)主要功能:

(1)高爐爐身仿真:

每次探尺探尺動(dòng)作,觸發(fā)一次計(jì)算,根據(jù)冶煉周期,自動(dòng)計(jì)算后用圖形(或列表)直觀顯示當(dāng)前爐內(nèi)各批物料在高爐內(nèi)部的位置,并圖形展示每批料的礦批、焦批、堿度、焦比、煤比、燃料比及趨勢(shì),對(duì)入爐的異常料批(如凈焦、酸料)在到達(dá)風(fēng)口前進(jìn)行報(bào)警;

(2)各類電子報(bào)表:

自動(dòng)記錄高爐各項(xiàng)操作參數(shù),生成操作日志及其他電子報(bào)表,并可根據(jù)需要導(dǎo)出各種格式,減少記錄工作量和人工記錄的誤差;

(3)高爐出鐵管理:

記錄各鐵口工作情況,生成出鐵時(shí)間、出鐵間隔、出渣時(shí)間、出鐵速率情況,生成出鐵管理報(bào)表;

(4)各類關(guān)鍵參數(shù)趨勢(shì)圖形展示:

記錄并展示爐內(nèi)煤比、焦比、燃料比、爐熱指數(shù)(法國(guó)鋼鐵研究院Wu指數(shù))、爐渣R2(R3、R4)、煤氣利用率等趨勢(shì);

(5)自動(dòng)配料及料單傳輸:

自動(dòng)采集檢化驗(yàn)系統(tǒng)里面最新物料成份,按照規(guī)定爐溫計(jì)算(校核)焦炭負(fù)荷、燃料比、煤比、爐渣成份等裝料參數(shù),配比符合要求后,二級(jí)系統(tǒng)(L2)生成變料單,并發(fā)上料操作電腦(L1)執(zhí)行并發(fā)回上料操作反饋(變料批數(shù)、操作人信息等)。自動(dòng)配料及其電子變料單減少了人工計(jì)算和手寫工作量,減少了人工輸入各物料成份的工作量,大幅降低了人為變料錯(cuò)誤。

(6)上料數(shù)據(jù)采集:

采集上料PLC上每批入爐物料中各種物料的重量、下料時(shí)的料線、布料時(shí)間、布料角度、爐料負(fù)荷、焦比、堿度等參數(shù),并有爐料結(jié)構(gòu)餅圖、實(shí)際重量柱狀圖等展展示方式。入爐料采用圖形展示后,可直觀發(fā)現(xiàn)稱量錯(cuò)誤。根據(jù)爐料實(shí)際入爐時(shí)間,精確計(jì)算1h實(shí)際料批,再以此計(jì)算小時(shí)燃料比,用實(shí)際料速核算出來(lái)的燃料比為高爐操作人員調(diào)節(jié)爐溫提供了重要依據(jù)。

4 結(jié)語(yǔ)

江蘇永鋼煉鐵在3座1080m3高爐開爐后,技術(shù)人員持續(xù)總結(jié)提高,不斷完善操作和工藝管理,保持了高爐爐況的穩(wěn)定順行。在此基礎(chǔ)上,通過(guò)擺槽改造、熱風(fēng)爐智能化和高爐二級(jí)系統(tǒng)(L2)等技術(shù)革新,為高爐穩(wěn)定提供了重要外部技術(shù)保障,實(shí)現(xiàn)了高爐長(zhǎng)壽和技經(jīng)指標(biāo)的提升,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。


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