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指標(biāo)

提高三燒結(jié)作業(yè)區(qū)堿度穩(wěn)定率

來源:2019年第七屆煉鐵對標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

提高三燒結(jié)作業(yè)區(qū)堿度穩(wěn)定率孫建國(本鋼板材股份有限公司煉鐵廠 遼寧 本溪 117021) 摘 要:本文介紹了當(dāng)前360m2燒結(jié)機的原料條件,影響360m2燒結(jié)機堿度穩(wěn)定率的主要因素及采取的相應(yīng)改…

提高三燒結(jié)作業(yè)區(qū)堿度穩(wěn)定率

孫建國

(本鋼板材股份有限公司煉鐵廠  遼寧  本溪  117021

摘  要:本文介紹了當(dāng)前360m2燒結(jié)機的原料條件,影響360m2燒結(jié)機堿度穩(wěn)定率的主要因素及采取的相應(yīng)改進(jìn)措施,并取得了良好的效果。

關(guān)鍵詞:燒結(jié)機堿度穩(wěn)定率改進(jìn)措施

Improve basicity stabilization rate of sintering operation area

SUN Jian Guo

(Benxi, Liaoning Benxi Steel Plate Co., Ltd. ironworks 117,021)

Abstract: this paper introduces the raw material conditions of the current 360m2 sintering machine, the main factors affecting the alkalinity stability of the 360m2 sintering machine and the corresponding improvement measures, and has achieved good results.

Key words: sintering machine basicity stability rate improvement measures

本鋼板材煉鐵廠三燒結(jié)作業(yè)區(qū)擁有一臺360m2燒結(jié)機,原料供應(yīng)為翻車機直接上到配料礦槽或精礦庫庫出上槽,無混勻料場。堿度穩(wěn)定率是燒結(jié)生產(chǎn)的一項重要質(zhì)量指標(biāo),燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定能夠使高爐穩(wěn)定順行,燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率的提高,對燒結(jié)和煉鐵的產(chǎn)量、質(zhì)量都有重要的影響,國內(nèi)經(jīng)驗堿度穩(wěn)定率每提高10%時,焦比降低1%,產(chǎn)量提高1.5%,360m2燒結(jié)機燒結(jié)堿度穩(wěn)定率一直偏低,2017年平均在61.66%,360m2燒結(jié)機雖無混勻料場,但與同行業(yè)相比,堿度穩(wěn)定率仍差距較大,因此將燒結(jié)堿度穩(wěn)定率作為攻關(guān)對象。

1 原料條件及現(xiàn)狀

表1 2017年燒結(jié)原燃料配比

Table 12017 sintering raw fuel ratio

名稱

自產(chǎn)精礦粉

PB

楊迪粉

地方礦粉

60

高爐灰

生灰

石灰石

菱鎂石

焦粉

考核堿度

2017-2

48.9

16.1

0

10

0

3

4

11

2

5

2.05

3

33

29

0

10

3

3

4

10.5

2.5

5

2.00

5

30

21

10

10

3

3.5

4

11.0

2.5

5

2.05

7

40

21.2

10

0

3

3.5

4

11

2.3

5

2.05

名稱

自產(chǎn)精礦粉

PB

印度粉

地方礦粉

鋼渣粉

高爐灰

生灰

石灰石

菱鎂石

焦粉

考核堿度

9

55

0

18.6

0

3

2.5

5

8.6

2.3

5

2.00

11

44

21.1

8

0

0

3.5

4

11.2

3.2

5

1.95

表2 燒結(jié)原料成分

Table 2 raw material composition of sintering


名稱

自產(chǎn)精礦粉

PB

楊迪粉

地方礦粉

60

高爐灰

生灰

石灰石

菱鎂石

印度粉

TFe

67.5

61.8

57.4

65.3

62

28.5

1.8

1.5

57.4

SiO2

5.6

3.8

5.58

7.4

11.56

6.3

3.91

3.3

2

5.99

CaO

0

0.22

4.6

84.3

50.3

3.5

MgO

0

1.88

3.5

2

43.4

Ig

0

3.83

10.3

20

12

45

48

10.3

H2O

9

8

9.5

8

6

6

3

3

9.5


在上表中,自產(chǎn)精礦粉、地方礦粉、60粉成分波動較大,自產(chǎn)精礦粉TFe68.8%-66.5%之間波動,SiO2在4.45%-7.0%之間波動;地方礦粉TFe66.5%-64.0%之間波動,SiO2在6.51%-9.39%之間波動;60TFe63.8%-60.5%之間波動,SiO2在12.5%-8.9%之間波動;對堿度波動影響較大。

2 影響堿度穩(wěn)定率因素

2.1成分波動

2.1.1含鐵料

三燒結(jié)配比中,自產(chǎn)精礦粉、地方礦粉成分、60粉成分波動較大,自產(chǎn)精礦粉配比較高,多時超過50%,自產(chǎn)精礦粉SiO2成分波動較大時(自產(chǎn)礦粉配比40%,SiO2成分波動超過0.35%,燒結(jié)礦堿度由標(biāo)準(zhǔn)堿度變成次品),直接導(dǎo)致堿度出現(xiàn)次品或不合格品;地方礦粉成分波動最大,但由于配比一般在8%-12%,對燒結(jié)成分影響次于自產(chǎn)精礦粉,但也影響較大;60粉配比較低,只有3%,影響校對較小。

2.1.2 熔劑

三燒結(jié)熔劑使用石灰石、菱鎂石、生石灰,石灰石有自產(chǎn)南山石灰石和外購閆家溝石灰石,自產(chǎn)與外購石灰石CaO成分不同,主要是閆家溝石灰石成分波動較大,導(dǎo)致燒結(jié)礦堿度略有波動,影響相對較小。

2.2 混料

2.2.1含鐵料

自產(chǎn)精礦粉與地方礦粉混料對堿度穩(wěn)定影響很大,自產(chǎn)精礦粉與地方礦粉肉眼不易分別,相對容易混料,混料后也不易發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致配料調(diào)整不及時,造成堿度波動;自產(chǎn)精礦粉與進(jìn)口礦粉混料,顏色不同容易識別,也容易進(jìn)行考核,混料相對較少,混料也都是料頭、料尾,或翻車機翻完上一種料,翻車機礦槽掛的料混入一點,配料發(fā)現(xiàn)后也容易根據(jù)混入量適當(dāng)進(jìn)行配比調(diào)整。

2.2.2熔劑

熔劑混料主要是菱鎂石與石灰石的混料,當(dāng)班分析石灰石CaO成分低于47.5%,并且MgO成分偏大時,定為石灰石中混入菱鎂石,主要是上料時翻板漏或不嚴(yán),將菱鎂石混入石灰石。

2.3 電子皮帶秤

三燒結(jié)電子皮帶秤為98年改造時,已使用20余年,稱量不準(zhǔn)確,故障率偏高,發(fā)現(xiàn)不及時就會造成堿度波動,甚至出現(xiàn)不合格品。

2.4 熔劑粒度

三燒結(jié)石灰石為南山石灰石礦供應(yīng)的石灰石粉與庫出明山石灰石經(jīng)破碎加工石灰石粉,南山石灰石粒度不穩(wěn)定,小于5mm部分平均在88.5%左右,而三燒結(jié)自己破碎的明山石灰石小于5mm部分在93%左右,由于熔劑粒度不達(dá)標(biāo),燒結(jié)礦中白點較多,在取樣過程中極易采到白點上,堿度出現(xiàn)波動。

3 改進(jìn)措施

3.1 混料改進(jìn)措施

1)三燒結(jié)1#2#翻車機負(fù)責(zé)翻卸含鐵料、熔劑、返礦,使得含鐵料、熔劑、返礦等料頭料尾銜接處若掛料,相互間易造成少量的混料。整改后1#、2#翻車機盡量做到專機專用,1#翻車機翻卸南芬精礦與熔劑,2#翻車機翻卸富礦、雜料及返礦。在翻卸完某料種時,將礦槽內(nèi)浮料清理干凈再翻卸下一個料種,并根據(jù)槽上打車聯(lián)系確認(rèn)后再上料。

2)三燒結(jié)CM-1ACM-2A皮帶為熔劑庫上帶翻板小車的皮帶,即運送精礦,也運送熔劑,小車漏斗的上側(cè)翻板,在漏斗的中部,并且非常沉重,打翻板有時需要兩個人才能打動,在上料過程中經(jīng)常掛稻草、堵雜物,特別是冬季物料中的凍塊經(jīng)常把小車漏斗堵死 、冒料,造成含鐵料混到菱鎂石熔劑中。整改后小車漏斗翻板改位置,原來翻板軸在漏斗中間、翻板下方,改造后把翻板軸放在漏斗靠右一側(cè)的上方、翻板在翻板軸下方,并且打翻板改成手搖小減速機帶動翻板把打翻板,避免了經(jīng)常冒料、混料現(xiàn)象。并將石灰石、菱鎂石P7P9、P10皮帶翻板都從新更換或修補,避免了石灰石中混入菱鎂石。

3)精礦庫各料種分堆存放,但各料種之間間隙不明顯,交界處有混搭現(xiàn)象,在變換輔料料種時,槽存低時,時常存在混料現(xiàn)象。整改措施(1)精礦庫內(nèi)各種料之間留有明顯的空隙,避免交界處混料。(2)由于三燒輔料更換相對頻繁,在更換料種時,將庫內(nèi)殘余料盡量清理干凈,用凈后更換料種。(3)不易分辨的料種分開存儲,使得崗位人員混料也難以分辨。

3.2熔劑成分改進(jìn)措施

三燒石灰石庫三燒石灰石庫共有18空,存儲分為明山石灰石與閻家溝石灰石,混合使用,由于明山石灰石與閻家溝石灰石品位不同,造成了石灰石班分析中CaO的波動。 整改后將1-9空存儲分為明山石灰石,9-18空存儲閻家溝石灰石,根據(jù)明山石灰石與閻家溝石灰石槽存情況,盡量使用一種石灰石,使用到低槽位時更換另一種石灰石。

3.3電子皮帶秤改進(jìn)措施

12018年在大修期間由于備件費用原因只更換了5臺電子皮帶秤,并在以后逐漸更換,在此要求:1)班中增加配料工測料頻次,班中含鐵料和冷返礦2小時跑盤一次;其它料種1小時跑盤一次;2)將各圓盤的公斤數(shù)對應(yīng)的赫茲數(shù)分別列出來,以便配料操作工在班中隨時觀察各圓盤赫茲數(shù)變化,發(fā)現(xiàn)異常及時通知配料工測料,并更換圓盤運轉(zhuǎn),找計控處理。3)每天對電子皮帶秤進(jìn)行跑零點,每周定期校秤,定檢校秤,堅持每個班對電子秤秤架進(jìn)行清理,勤處理粘料,更換電子稱托輥等。利用定檢時間對配料室電子稱含鐵料11#-22#進(jìn)行掛鏈碼較秤。

2)配料電子皮帶秤接線盒很多都壞了,冬季生產(chǎn)時,生石灰加水產(chǎn)生大量蒸汽使周圍的皮帶秤故障率升高,將接線盒都重新更換。

3.4 熔劑粒度改進(jìn)措施

1)多次與生產(chǎn)科溝通,并同生產(chǎn)科到南山實地檢測等,使得南山將熔劑篩底由3.5mm更換成3mm,石灰石粒度改善效果明顯。2)控制石灰石放料閥門開度,適當(dāng)降低石灰石下料量,以保證石灰石粒度達(dá)標(biāo)。3)庫出石灰石及時檢查錘頭磨損狀況,增加更換錘頭頻率,提高錘子使用率。4)每天檢查熔劑篩篩底磨損情況,并將磨碎嚴(yán)重的篩底補焊或進(jìn)行更換。5)工長每班抽查兩次熔劑粒度,工段每天檢查兩次熔劑粒度、操作情況及設(shè)備情況,車間每周抽查兩次熔劑粒度。

表3 2017年、2018年各月份堿度穩(wěn)定率對比

Table 3 comparison of alkalinity stability rates in each month of 2017 and 2018

月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

全年

堿度穩(wěn)定率

2017

62.02

61.28

62.54

61.38

54.75

57.51

72.70

62.60

64.49

63.44

63.16

54.05

61.66

2018

54.45

63.73

63.76

58.41

63.11

67.81

76.77

大修

68.04

68.70

77.01

70.83

66.60

4 總結(jié)

通過近一年對堿度穩(wěn)定率的攻關(guān),主要對各種混料的原因進(jìn)行了整改,使混料現(xiàn)象大大降低,并對熔劑粒度、熔劑儲存管理、電子皮帶秤進(jìn)行了整改,同時對配料操作提出了更高的要求,完善了規(guī)章制度,使2018年堿度穩(wěn)定率逐步提升,從17年堿度穩(wěn)定率的61.66%提高18年到66.60%,特別是2018年下半年平均達(dá)到了72.27%,達(dá)到了預(yù)期的效果。

參考文獻(xiàn)

[1] 熬萬忠 鄧海亮 肖居廣等 關(guān)于水鋼燒結(jié)礦堿度影響因素的研究 燒結(jié)球團(tuán) 20063

孫建國,男,生于1969年,1990年畢業(yè)于本溪冶專本鋼分校煉鐵專業(yè),工程師,現(xiàn)本鋼煉鐵廠三燒車間工藝專責(zé),E-mail1150646714qq@.com


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