蘇鋼507高爐環(huán)形造襯后爐況恢復實踐
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
蘇鋼507高爐環(huán)形造襯后爐況恢復實踐馬云平鄭基虎(蘇鋼集團有限公司215151)摘 要: 對蘇鋼507高爐計劃檢修造襯后,爐況恢復穩(wěn)定順行進行了總結。關鍵詞:高爐;休風料;壓漿造襯蘇鋼507高爐…
蘇鋼507高爐環(huán)形造襯后爐況恢復實踐
馬云平鄭基虎
(蘇鋼集團有限公司215151)
摘 要: 對蘇鋼507高爐計劃檢修造襯后,爐況恢復穩(wěn)定順行進行了總結。
關鍵詞:高爐;休風料;壓漿造襯
蘇鋼507高爐于2019 年 7月 22日計劃造襯檢修36h,實際用時36h34min,復風后爐況穩(wěn)定順行,料柱透氣性好,5個小時爐況恢復到正常。
1 概況
蘇鋼507高爐由于冷卻水硬度高、爐腹角偏大、邊沿氣流發(fā)展和冷卻壁質(zhì)量等原因,自17年1月21日開爐投產(chǎn)至今,爐腹部位冷卻壁破損嚴重,受損冷卻壁41.7%,完全燒損12.5%。為了徹底消除隱患,所以此次檢修除對爐腹部位全部造襯外,對爐腰下部的6層、7層局部爐皮溫度高的部位也進行壓漿( 本次爐體壓漿孔分布見圖 1 所示) 。共消耗sc-8yp料10噸。
圖1 爐體壓漿孔分布圖
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 第七層 | ||||||||||||||
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
| 第六層 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|
| 第五層 | ||||||||||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 風口區(qū) | |||||||||||||||
說明:風口區(qū)9#風口局部溫度高,開孔兩只。此次壓漿造襯的重點部位為第五層爐腹部位,及9#風口局部。
2 休風前的準備工作
2. 1 爐內(nèi)操作
本次檢修高爐本體主要進行環(huán)形造襯。因環(huán)形造襯后高爐操作爐型發(fā)生變化,邊沿氣流初期會受阻,恢復過程預計比較困難,故于21日早班開始搭配每批料100kg錳礦,并減輕7%焦炭負荷,為休風檢修作準備,中班后期根據(jù)爐溫反應繼續(xù)輕負荷入爐,22日夜班2:00準時入爐休風料。要求休風料休風時處在爐腹中、下部。
2.2 休風料結構
因此次主要是環(huán)形造襯,必定有部分造襯料進入爐內(nèi),為了復風順利和復風后第一爐鐵通暢,故休風料組成負荷偏輕,以確保初期物理熱充沛,全爐焦負荷2.0,負荷料負荷3.14,負荷料反應爐溫要求:[SI]=1.30%;堿度比日常檢修也適當做低,要求爐渣二元堿度0.95倍,入爐料結構80%燒結礦+20%生礦,用硅石平衡爐渣堿度,確保爐外渣鐵流動性好,為爐內(nèi)操作提供必要的保障。全爐壓縮率按85%考慮,見表1:
表1 休風料安排及入爐體積
加料順序 | 裝料制度 | 合計料批數(shù) | 熔劑入爐量 | 壓縮后體積 |
第一段 | CC | 2 |
| 15.45 |
第二段 | CC | 2 | 600 | 15.73 |
第三段 | 2OOCC+CC | 9 | 1200 | 117.64 |
第四段 | OOCC | 5 | 500 | 77.67 |
合計 |
| 18 | 2300 | 226.49 |
2.3 休風操作
7月22日02:00高爐準時入爐休風料,3:30儲煤罐內(nèi)煤粉噴空,
高爐停煤,并減風溫100℃,04:19第四爐鐵鐵口打開開始降料線,04:49分開始逐步控風,06:08料線降至休風規(guī)定料線4m左右,鐵口來風,高爐進行休風操作。休風前生鐵含硅0.81%,鐵水物理熱1508℃,爐渣堿度1.12倍。
3 復風
3.1 復風料及送風制度選擇
復風先加4批空焦(焦批4300kg/批),每批空焦帶200kg錳礦,正常料礦批12000kg/批,每批帶錳礦100kg,用料結構82%燒結礦+18%生礦,用硅石調(diào)整爐渣堿度,爐溫按1.50%校核。布料矩陣由休風前的O333314 293C323 302 282 251 122調(diào)整為O283264 243C293 272 252 221 122,堵3#~7#風口送風,送風初期風口進風面積為0.0916m2。
3.2 復風操作
23日18:42高爐復風,送風初期風壓63kpa,風溫785℃,風量913m3/min,19:06頂溫回升到200℃以上,高爐引好煤氣后開始加料,19:30風量加至1009 m3/min,熱風壓力93kpa,風溫隨風量的增大,自動升高至816℃,20:01開口,由于第一次鐵渣鐵量少,出鐵時間短,放干渣,20:22捅開7#風口,21:31出第二次鐵,過憋渣器,生鐵含硅0.95%,含硫0.023%,爐渣堿度1.07倍,下料10批,預計休風料將于22:00左右到達爐缸,爐內(nèi)操作加風的同時,并于21:50捅開6#風口,22:02捅開5#風口,22:40捅開4#風口,風量加至1220 m3/min,熱風壓力175kpa,22:00風溫指定980℃,礦批加至14000kg/批,焦負荷由3.0重至3.76,23:11出鐵第三次,生鐵含硅1.98%,含硫0.010%,鐵中視情繼續(xù)恢復風量,至23:42加至要求水平,風量加至1401 m3/min,熱風壓力224kpa。整個復風恢復過程用時5小時。24日02:00開始噴煤,逐步恢復礦批及布料矩陣至休風前的水平。復風期進風面積、風量變化及出鐵情況見表2,實際操爐曲線見圖2。
表2 復風期進風面積、風量變化及出鐵情況
日期 | 時間 | 風量 | 進風 面積 | 標態(tài)風速 | 熱風 壓力 | 風溫 | 開口時間 | 爐溫 |
7月23日 | 19:30 | 1009 | 0.0916 | 175 | 93 | 816 |
|
|
20:22 | 964 | 0.1011 | 168 | 102 | 901 | 20:01 |
| |
21:50 | 1020 | 0.1098 | 156 | 119 | 949 | 21:31 | 0.95 | |
22:02 | 1027 | 0.1193 | 170 | 135 | 985 |
|
| |
22:40 | 1220 | 0.1279 | 178 | 175 | 986 | 23:11 | 1.98 | |
7月26日 | 12:01 | 1365 | 0.1366 | 167 | 224 | 1117 |
|
|
說明:7/26日12:01捅開3#風口,因此次檢修燒結同步檢修6天,全風口作業(yè),燒結礦供應不足。
圖2 復風實際操爐曲線

4 結語
4. 1 成功的休風料裝入是高爐順利休風和正;謴偷闹匾疤帷P蒿L時第一批入爐的休風料處于爐腹中部,復風后休風料到達爐缸參與反應的時間縮短,有利于快速開風口及回風作業(yè),縮短恢復周期。
4. 2 對復風困難有充分的準備。因環(huán)形造襯后爐內(nèi)局部空間縮小,操作爐型不理想,采用下部集中堵風口,上部小礦批,小角度布料,穩(wěn)定順行后,再逐步恢復各大制度。
4. 3 配加熔劑使得爐外出鐵異常順暢,從而保障了爐內(nèi)調(diào)整措施的及時跟上。休風前后入爐錳礦活躍爐缸,提高渣鐵物理熱,改善渣鐵流動性。
- [騰訊]
- 關鍵字:無

加入收藏
首頁



