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蘇鋼507高爐環(huán)形造襯后爐況恢復實踐

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蘇鋼507高爐環(huán)形造襯后爐況恢復實踐馬云平鄭基虎(蘇鋼集團有限公司215151)摘 要: 對蘇鋼507高爐計劃檢修造襯后,爐況恢復穩(wěn)定順行進行了總結。關鍵詞:高爐;休風料;壓漿造襯蘇鋼507高爐…

蘇鋼507高爐環(huán)形造襯后爐況恢復實踐

馬云平鄭基虎

(蘇鋼集團有限公司215151)

摘 要: 對蘇鋼507高爐計劃檢修造襯后,爐況恢復穩(wěn)定順行進行了總結。

關鍵詞:高爐;休風料;壓漿造襯


蘇鋼507高爐于2019 年 7月 22日計劃造襯檢修36h,實際用時36h34min,復風后爐況穩(wěn)定順行,料柱透氣性好,5個小時爐況恢復到正常。

1  概況

蘇鋼507高爐由于冷卻水硬度高、爐腹角偏大、邊沿氣流發(fā)展和冷卻壁質(zhì)量等原因,自17年1月21日開爐投產(chǎn)至今,爐腹部位冷卻壁破損嚴重,受損冷卻壁41.7%,完全燒損12.5%。為了徹底消除隱患,所以此次檢修除對爐腹部位全部造襯外,對爐腰下部的6層、7層局部爐皮溫度高的部位也進行壓漿( 本次爐體壓漿孔分布見圖 1 所示) 。共消耗sc-8yp料10噸。

1    爐體壓漿孔分布圖

1

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

1

第七層

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

1

1

第六層

1

2

2

2

1

 

1

1

2

1

1

2

1

 

第五層

1#

2#

3#

4#

5#

6#

7#

8#

9#

10#

11#

12#

13#

14#

15#

風口區(qū)

說明:風口區(qū)9#風口局部溫度高,開孔兩只。此次壓漿造襯的重點部位為第五層爐腹部位,及9#風口局部。

  2  休風前的準備工作

2. 1  爐內(nèi)操作

本次檢修高爐本體主要進行環(huán)形造襯。因環(huán)形造襯后高爐操作爐型發(fā)生變化,邊沿氣流初期會受阻,恢復過程預計比較困難,故于21日早班開始搭配每批料100kg錳礦,并減輕7%焦炭負荷,為休風檢修作準備,中班后期根據(jù)爐溫反應繼續(xù)輕負荷入爐,22日夜班2:00準時入爐休風料。要求休風料休風時處在爐腹中、下部。

2.2  休風料結構

因此次主要是環(huán)形造襯,必定有部分造襯料進入爐內(nèi),為了復風順利和復風后第一爐鐵通暢,故休風料組成負荷偏輕,以確保初期物理熱充沛,全爐焦負荷2.0,負荷料負荷3.14,負荷料反應爐溫要求:[SI]=1.30%;堿度比日常檢修也適當做低,要求爐渣二元堿度0.95倍,入爐料結構80%燒結礦+20%生礦,用硅石平衡爐渣堿度,確保爐外渣鐵流動性好,為爐內(nèi)操作提供必要的保障。全爐壓縮率按85%考慮,見表1:

表1 休風料安排及入爐體積

加料順序

裝料制度

合計料批數(shù)

熔劑入爐量
kg

壓縮后體積
m3

第一段

CC

2

 

15.45

第二段

CC

2

600

15.73

第三段

2OOCC+CC

9

1200

117.64

第四段

OOCC

5

500

77.67

合計

 

18

2300

226.49

2.3  休風操作

7月22日02:00高爐準時入爐休風料,3:30儲煤罐內(nèi)煤粉噴空,

高爐停煤,并減風溫100℃,04:19第四爐鐵鐵口打開開始降料線,04:49分開始逐步控風,06:08料線降至休風規(guī)定料線4m左右,鐵口來風,高爐進行休風操作。休風前生鐵含硅0.81%,鐵水物理熱1508℃,爐渣堿度1.12倍。

3  復風

3.1  復風料及送風制度選擇

復風先加4批空焦(焦批4300kg/批),每批空焦帶200kg錳礦,正常料礦批12000kg/批,每批帶錳礦100kg,用料結構82%燒結礦+18%生礦,用硅石調(diào)整爐渣堿度,爐溫按1.50%校核。布料矩陣由休風前的O333314 293C323 302 282 251 122調(diào)整為O283264 243C293 272 252 221 122,堵3#~7#風口送風,送風初期風口進風面積為0.0916m2。

3.2  復風操作

23日18:42高爐復風,送風初期風壓63kpa,風溫785℃,風量913m3/min,19:06頂溫回升到200℃以上,高爐引好煤氣后開始加料,19:30風量加至1009 m3/min,熱風壓力93kpa,風溫隨風量的增大,自動升高至816℃,20:01開口,由于第一次鐵渣鐵量少,出鐵時間短,放干渣,20:22捅開7#風口,21:31出第二次鐵,過憋渣器,生鐵含硅0.95%,含硫0.023%,爐渣堿度1.07倍,下料10批,預計休風料將于22:00左右到達爐缸,爐內(nèi)操作加風的同時,并于21:50捅開6#風口,22:02捅開5#風口,22:40捅開4#風口,風量加至1220 m3/min,熱風壓力175kpa,22:00風溫指定980℃,礦批加至14000kg/批,焦負荷由3.0重至3.76,23:11出鐵第三次,生鐵含硅1.98%,含硫0.010%,鐵中視情繼續(xù)恢復風量,至23:42加至要求水平,風量加至1401 m3/min,熱風壓力224kpa。整個復風恢復過程用時5小時。24日02:00開始噴煤,逐步恢復礦批及布料矩陣至休風前的水平。復風期進風面積、風量變化及出鐵情況見表2,實際操爐曲線見圖2。

2     復風期進風面積、風量變化及出鐵情況

日期

時間

風量
m3/min

進風

面積
m2

標態(tài)風速
m/s

熱風

壓力
kpa

風溫

開口時間

爐溫
%

7月23日

19:30

1009

0.0916

175

93

816

 

 

20:22

964

0.1011

168

102

901

20:01

21:50

1020

0.1098

156

119

949

21:31

0.95

22:02

1027

0.1193

170

135

985

22:40

1220

0.1279

178

175

986

23:11

1.98

7月26日

12:01

1365

0.1366

167

224

1117

 

 

說明:7/26日12:01捅開3#風口,因此次檢修燒結同步檢修6天,全風口作業(yè),燒結礦供應不足。

圖2   復風實際操爐曲線

4  結語 

4. 1 成功的休風料裝入是高爐順利休風和正;謴偷闹匾疤帷P蒿L時第一批入爐的休風料處于爐腹中部,復風后休風料到達爐缸參與反應的時間縮短,有利于快速開風口及回風作業(yè),縮短恢復周期。

4. 2 對復風困難有充分的準備。因環(huán)形造襯后爐內(nèi)局部空間縮小,操作爐型不理想,采用下部集中堵風口,上部小礦批,小角度布料,穩(wěn)定順行后,再逐步恢復各大制度。

4. 3 配加熔劑使得爐外出鐵異常順暢,從而保障了爐內(nèi)調(diào)整措施的及時跟上。休風前后入爐錳礦活躍爐缸,提高渣鐵物理熱,改善渣鐵流動性。

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