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指標(biāo)

2#高爐中修開爐操作實踐

來源:2018年第六屆煉鐵對標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

2#高爐中修開爐操作實踐萬剛 崔廣信 朱海龍 郝亞偉(江陰興澄特種鋼鐵有限公司一煉鐵分廠) 摘 要:本文對興澄2#高爐開爐及生產(chǎn)準(zhǔn)備經(jīng)驗進行了總結(jié);通過合理的爐料結(jié)構(gòu),風(fēng)口和鐵口的處…

2#高爐中修開爐操作實踐

剛  崔廣信  朱海龍  郝亞偉

(江陰興澄特種鋼鐵有限公司一煉鐵分廠)

摘  要:本文對興澄2#高爐開爐及生產(chǎn)準(zhǔn)備經(jīng)驗進行了總結(jié);通過合理的爐料結(jié)構(gòu),風(fēng)口和鐵口的處理,開爐準(zhǔn)備充分,開爐過程操作得當(dāng),實現(xiàn)快速順利達產(chǎn)。

關(guān)鍵詞:開爐;氧槍;快速;實踐

1 前言

興澄特鋼一煉鐵分廠2#高爐始建于2003年,采用串罐無料鐘爐頂,鑄鐵冷卻壁,旋切式頂燃熱風(fēng)爐,干法除塵工藝和高爐煤氣余壓發(fā)電TRT技術(shù)。2012615日停爐大修,201338日開爐生產(chǎn)。至20173月共生產(chǎn)鐵水261.3萬噸,利用系數(shù)3.95t/m3.d,冶強較高。2014年開始陸續(xù)有冷卻壁燒損現(xiàn)象,至今五段內(nèi)層破損率62%,六段冷卻壁破損率70%以上,由于冷卻壁燒損嚴重高爐進行降低冶強生產(chǎn),并與2017422日停爐更換56段冷卻壁及爐腰板,58點火開爐。

2 開爐前的準(zhǔn)備

2.1 技術(shù)準(zhǔn)備

開爐前準(zhǔn)備好開爐方案、高爐烘爐方案、高爐試壓方案、高爐裝料方案等。同時到其他煉鐵廠進行技術(shù)交流,了解開爐過程遇到的問題;對先進的技術(shù)進行探討,并制定鐵口埋氧槍的試行方案,特請華西鋼廠爐前技師進行現(xiàn)場指導(dǎo)。

2.2 原料準(zhǔn)備

開爐料組成是開爐的重要環(huán)節(jié),選用優(yōu)質(zhì)的原料及燃料是必要的,本次開爐焦炭選用銅陵一級干焦,燒結(jié)礦80%+球團礦10%+塊礦10%

表1 焦炭的理化指標(biāo)

化學(xué)成分

 

 

 

 

 

水分

灰分

揮發(fā)分

固定碳

M25

M10

5.00

12.00

1.0

8.00

0.60

94.00

4.50

粒度組成

 

 

 

 

 

>60

60-40

40-25

<25

堆比重

堆角

 

17.0

50

36.0

2.0

0.60

35。

 

表2 燒結(jié)礦的理化指標(biāo)

化學(xué)成分

 

 

 

 

 

TFe

FeO

SiO2

CaO

MgO

Al2O3

R2

56.00

9.30

5.80

10.70

1.70

2.00

1.85

粒度組成

 

 

 

 

 

>40mm

4025mm

2516mm

1610mm

105mm

<5mm

 

7.30

19.00

22.50

22.20

26.40

2.60

 

表3 塊礦及球團的理化指標(biāo)

成分

TFe

CaO

SiO2

MgO

Al2O3

P

S

K2O

Na2o

MnO

球團

63.45%

0.35%

7.49%

0.71%

0.57%

0.025%

0.008%

0.164%

0.168%

0.15%

塊礦

62.70%

0.02%

3.07%

0.02%

1.02%

0.091%

0.031%

0.005%

0.005%

0.19%

3 開爐主要工序

3.1 高爐烘爐

  本次高爐烘爐采用熱風(fēng)爐直接送熱風(fēng)的方法。烘爐目的是使高爐耐材及砌體中的水分在加熱過程中烘干,使得正常生產(chǎn)過程中劇烈高溫下不至于開裂變形,保護好合理爐型,延長高爐使用壽命。

3.1.1烘爐要求:

烘爐時間計劃為36h,即升溫6h,保溫28h,降溫2h。烘爐廢氣由爐頂放散閥及下降管放散閥F3排放。爐頂放散閥在烘爐過程中輪流使用。嚴格控制爐頂溫度在300以下和氣密箱溫度在45以下。在爐頂溫度、氣密箱溫度低于上限的情況下,在保持規(guī)定烘爐溫度的同時,應(yīng)爭取使用較大的風(fēng)量,以加速干燥過程。烘爐期間打開其中一只爐頂放散閥,另一只關(guān)閉。

3.1.2烘爐操作:

(1)開始送風(fēng)時,風(fēng)量先由混風(fēng)閥送入。即先開混風(fēng)閘板閥和混風(fēng)調(diào)節(jié)閥,然后根據(jù)烘爐曲線對風(fēng)溫要求,決定是否打開冷風(fēng)閥,經(jīng)熱風(fēng)爐送風(fēng)。若需開冷風(fēng)閥,其操作步驟是:開冷風(fēng)閘閥,然后手動緩慢開啟冷風(fēng)調(diào)節(jié)閥,將風(fēng)溫調(diào)至所需水平。

(2初始風(fēng)量用300m3/min,60分鐘后可逐步增加風(fēng)量,提高頂壓。風(fēng)量調(diào)節(jié)幅度不宜過大,一般每次加風(fēng)50 m3/min±。

(3風(fēng)量已加至額定風(fēng)量700m3/min,風(fēng)溫穩(wěn)定在100左右,即可開始按曲線升溫。

(4)最大風(fēng)量暫控制在700m3/min;升溫速度60-80/小時,然后保溫。

(5)升溫和加風(fēng)過程中,確保頂溫≤300,齒輪箱溫度≤45;當(dāng)頂溫>280,齒輪箱溫度>40時,加風(fēng)應(yīng)當(dāng)謹慎,如果需要減風(fēng),減風(fēng)量控制在50m3/min次。

(6)風(fēng)溫在400保溫結(jié)束之后降到100,即轉(zhuǎn)入休風(fēng)自然涼爐階段。

3.2 高爐氣密性試壓

高爐檢漏、試壓工作,是竣工驗收工作的主要內(nèi)容之一。是整個高爐工藝系統(tǒng)進行嚴密性試驗的一種有效方式,屬于負荷聯(lián)動試車范圍。試壓的目的是為了檢驗設(shè)備泄漏情況和考核各類管道、工藝設(shè)備的結(jié)構(gòu)強度。通過試壓,查出5、6段新冷卻壁的焊接質(zhì)量,對發(fā)現(xiàn)的泄漏點后進行重新焊補;做一次整個系統(tǒng)的強度試驗,爐頂、調(diào)壓設(shè)備進行帶負荷調(diào)試。

3.2.1檢漏試壓程序

(1)關(guān)閉調(diào)壓閥組和TRT前的電動閘閥。

(2)關(guān)閉高爐和除塵系統(tǒng)放散閥、料罐上密閥、放散閥、均壓閥、除塵器清灰閥(卸灰閥)。

(3)關(guān)閉熱風(fēng)爐所有燃燒閥、煙道閥、廢氣閥、倒流閥、冷風(fēng)閥、熱風(fēng)閥。

(4)開熱風(fēng)爐均壓閥、混風(fēng)閥(混風(fēng)調(diào)節(jié)閥)、放風(fēng)閥。

(5)高爐鼓風(fēng)機站送風(fēng)至熱風(fēng)爐放風(fēng)閥,關(guān)閉放風(fēng)閥通過熱風(fēng)爐均壓閥、混風(fēng)閥向熱風(fēng)爐、高爐和除塵系統(tǒng)送冷風(fēng)進行檢漏,利用鼓風(fēng)機喘振放風(fēng)閥控制壓力,最高至120KPa。期間對料罐進行均壓保壓試驗,檢查上密、下密的密封性。

(6)泄漏點處理完成后,重新送風(fēng)復(fù)檢一次,高爐、熱風(fēng)爐及煤氣系統(tǒng)共同進行。

(7)以上程序全部完畢,即高爐、熱風(fēng)爐檢漏試壓完成。高爐休風(fēng),熱風(fēng)爐全部轉(zhuǎn)悶爐。

4 開爐操作:

4.1 開爐方案

  本次開爐由于爐缸焦炭沒有扒出,開爐總負荷按2.60 t/t,最上邊一段正常料焦比為650kg/t,開爐料批:礦批:8000Kg,正常料組成:80%燒結(jié)礦+10%球團+10%塊礦;焦批:3200Kg。開爐爐料由5段料組成,從下到上依次是凈焦、空焦、輕負荷料1、輕負荷料2、正常料;送風(fēng)風(fēng)口選用鐵口上方4個風(fēng)口送風(fēng)。

4.2 開爐操作

589:17,2#高爐點火開爐,初始風(fēng)量200m3/min風(fēng)溫500,剛開始壓差比較高,風(fēng)口前沒燃燒,隨后風(fēng)口前焦炭逐步燒著,壓力下降,逐步加風(fēng)至450m3/min。鐵口氧槍送氧,壓力100kpa,隨著風(fēng)量和時間推移氧槍壓力調(diào)整到300 kpa,隨后壓力退到160kpa13:16氧槍壓力跳動幅度加大,拔氧槍出鐵,出第一爐鐵。氧槍燒氧導(dǎo)致鐵口前端的泥包損害比較嚴重,導(dǎo)致鐵口淺,易卡焦炭。隨后幾爐鐵根據(jù)爐內(nèi)壓力情況開口,適當(dāng)噴鐵口活躍爐缸;隨著爐缸熱量逐步提高,開始走料。后期由于鐵口過淺,渣鐵排不凈,導(dǎo)致爐內(nèi)憋壓,加上一直在趕料線,壓差開始上升,放風(fēng)坐料一次。到9日上午物理熱上升,開始加快加風(fēng)和捅風(fēng)口步伐,后期恢復(fù)爐況比較順利,18:40捅開最后一個風(fēng)口,風(fēng)量1100m3/min,煤比100kg/t順利完成開爐目標(biāo)。

參考文獻

[1] 周傳典. 高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊 [M] .北京:冶金工業(yè)出版社,2002年第一版


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