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石鋼0號(hào)高爐爐況波動(dòng)分析與教訓(xùn)

來(lái)源:2018年第六屆煉鐵對(duì)標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:|評(píng)論:0條   [收藏] [評(píng)論]

石鋼0號(hào)高爐爐況波動(dòng)分析與教訓(xùn)任艷軍 袁兆鋒 趙培義(河鋼集團(tuán)石鋼公司 050000) 摘 要:高爐后期爐型不規(guī)則、爐缸熱流不利因素,爐況波動(dòng)處理基本:“熱量是高爐的靈魂”。關(guān)鍵詞:爐…

石鋼0號(hào)高爐爐況波動(dòng)分析與教訓(xùn)

任艷軍  袁兆鋒  趙培義

(河鋼集團(tuán)石鋼公司  050000

摘  要:高爐后期爐型不規(guī)則、爐缸熱流不利因素,爐況波動(dòng)處理基本:“熱量是高爐的靈魂”。

關(guān)鍵詞:爐型;控產(chǎn);熱量;順行

Analysis and lesson of the fluctuation of furnace condition in No. 0 B.F. of SHISTEEL COMPANY

RenYanjun  Yuan ZHaofeng  Zhao Peiyi

(HBIS GROUP SHISTEEL COMPANY  050000)

Abstract: in the later stage of the blast furnace, the furnace type is irregular, the heat flux of the hearth is unfavourable, and the furnace condition fluctuation is basically treated: "heat is the spirit of the blast furnace."

Key words: furnace  controlled  heat  production

1 前言

石鋼0號(hào)高爐有效容積580m3,是石鋼歷史上第一座無(wú)料鐘爐頂,第一代爐齡從2003年到2012,安全運(yùn)行10年;結(jié)合第一代爐齡爐型缺陷,于20126-11月大修改造,加高爐身高度,降低溜槽與料面高度,取消渣口,薄壁爐襯等等;于1118日開(kāi)爐進(jìn)入第二代爐役。采用串罐、薄壁爐襯、軟水密閉循環(huán)、繼續(xù)保留輪法沖渣脫水器及皮帶運(yùn)輸部分。爐況一直處于穩(wěn)定順行狀態(tài),2018312日出現(xiàn)爐況波動(dòng),此次爐況波動(dòng)給公司鋼鐵及能源平衡產(chǎn)生不利影響。我們認(rèn)真分析其事故原因及處理過(guò)程,為高爐后期穩(wěn)定順行提供借鑒。

2 爐況波動(dòng)及處理經(jīng)過(guò):

20183122255崩料3533mm,減風(fēng)至1230 m3/min,氧氣由1200減至1000m3/h;2353料線1733mm,放料后再次崩料至3833mm,風(fēng)量至1190m3/min;單環(huán)趕料,130222460mm,探尺走平臺(tái),027打開(kāi)鐵口后,開(kāi)始大量減風(fēng)坐料,風(fēng)口狀態(tài)欠佳,11#12#、13#風(fēng)口窩渣,減風(fēng)至336m3/min,處于懸料狀態(tài),探尺逐步下降,未崩下。于117開(kāi)始加風(fēng);礦批縮小至12000kg,風(fēng)量800m3/min,探尺走勢(shì)欠佳。150、320、410、450520分別補(bǔ)加凈焦共計(jì)8個(gè)K3;礦批8000kg負(fù)荷2.5。于740-757休風(fēng)堵6#、8#、10#、12#4#以前堵)送風(fēng)。送風(fēng)后負(fù)荷2.0;因熱量低,1344-1388;爐渣流動(dòng)性差,料線深,1130、12001220補(bǔ)加凈焦3個(gè),1156料線至2267mm,再次滑尺4000mm,負(fù)荷2.5。逐步單環(huán)趕料線,1440開(kāi)12#風(fēng)口;風(fēng)量780m3/min,風(fēng)壓115kpa。夜班補(bǔ)加凈焦下達(dá)后,爐溫上行,出現(xiàn)高硅低熱現(xiàn)象;【Si1.24%,物理熱低1360-1388,主因渣皮不穩(wěn)定,脫落,大量吸收熱量。凈焦過(guò)后,長(zhǎng)時(shí)間單環(huán)布料,煤氣利用差,爐溫再次下滑,中班19252000、20373個(gè))、21412個(gè))補(bǔ)加凈焦7個(gè)。2340因煤氣利用差,導(dǎo)致物理熱低,隨即調(diào)整布料矩陣,焦礦雙環(huán)布料,礦焦差。

14010改為焦礦布料矩陣:C334 303 273 O324 284。248捅開(kāi)10#風(fēng)口;風(fēng)量888m3/min,風(fēng)壓125kpa,頂壓50kpa;輕負(fù)荷料和凈焦下達(dá)300爐溫上行(【Si1.01-3.99%,),中心走盛,調(diào)整礦焦差2°O314 275(視中心微調(diào)布料圈數(shù)4 5→3 6);渣鐵物理熱逐步上升1390-1443;420捅開(kāi)6#風(fēng)口。風(fēng)量935m3/min,風(fēng)壓136kpa,頂壓60kpa753捅開(kāi)8#風(fēng)口。白班逐步加全風(fēng),擴(kuò)礦批至12000kg,負(fù)荷4.2焦丁30kg/t。1900布料矩陣調(diào)為焦43C343312 282 252O333304273;爐況走勢(shì)正常。

3 爐況波動(dòng)原因分析:

3.1原燃料條件及入爐結(jié)構(gòu)變化,爐況出現(xiàn)異常反應(yīng),未根本解決。

3月初爐缸一層77°電偶一直穩(wěn)定在550左右,因物流緊張228日始調(diào)整燃料配比,配吃50%落地鑫躍焦+50%外進(jìn)焦炭,鑫躍焦炭反應(yīng)性20.1-28%,反應(yīng)后強(qiáng)度58.03-69.2%;外觀質(zhì)量粒度不均。外進(jìn)焦炭長(zhǎng)恒焦炭外觀粒度比較小,表面含粉比較高,其反應(yīng)性27.5-30%,反應(yīng)后強(qiáng)度58.8-64.8%;2月份鑫躍焦從熱性能看波動(dòng)比較大,尤其月底變差趨勢(shì),與爐況的走勢(shì)有一定的對(duì)應(yīng)性;227-31日配吃60%落地機(jī)燒,1日后落地機(jī)燒一直配吃30%,期間爐況出現(xiàn)料柱透氣性變差,透指萎縮11.0-11.5之間,階段性低于11.0,風(fēng)壓趨勢(shì)不穩(wěn)定,探尺慢尺現(xiàn)象增多,中心氣流走弱,偶有小于2000mm的崩料。出現(xiàn)透指降低,探尺走勢(shì)差,雖然對(duì)邊緣進(jìn)行了疏導(dǎo),但力度不足,沒(méi)有對(duì)采取措施后的效果進(jìn)行評(píng)價(jià);爐況處于亞健康狀態(tài)。

0號(hào)高爐3月份配加焦炭物理、化學(xué)性能如下表

名稱

M40

M10

焦炭反應(yīng)性CRI(%)

反應(yīng)后強(qiáng)度CSR(%)

常恒焦炭

85.6

5.7

28.60

60.20

鑫躍焦炭

84.73

6.0

25.23

62.86

3.2減氧控產(chǎn),冷卻強(qiáng)度大,導(dǎo)致?tīng)t缸不活

因爐缸溫度上行較快,為了確保爐缸安全,35日到6日氧氣逐步由1800m3/h減至1000m3/h,控制產(chǎn)能,產(chǎn)量由1550t/d降至1460t/d;控氧、降冶強(qiáng),對(duì)爐況順行態(tài)勢(shì)影響估計(jì)不足,上部布料矩陣調(diào)劑力度不夠,導(dǎo)致邊緣過(guò)重、出現(xiàn)崩料現(xiàn)象,中部冷卻控產(chǎn)后未做調(diào)整,仍維持1600m3/h的水量,冷卻強(qiáng)度大,休風(fēng)換套后長(zhǎng)時(shí)間慢風(fēng),沒(méi)有對(duì)爐況可能產(chǎn)生的影響進(jìn)行足夠的評(píng)價(jià),煤比沒(méi)有降到位,低氧高煤比等,多方面因素導(dǎo)致?tīng)t缸出現(xiàn)局部不活。

3.3 鈦球護(hù)爐

0號(hào)高爐利用39日檢修機(jī)會(huì),提前兩個(gè)班配加鈦球,靠停產(chǎn)鐵水中鈦化物附屬沉積爐缸底部;于812:00-94:00配吃鈦球臨時(shí)護(hù)爐,減氧降產(chǎn)后7日夜班開(kāi)始爐缸溫度開(kāi)始下行到檢修前一直處于下行趨勢(shì)由最高點(diǎn)579降至541,檢修復(fù)風(fēng)后繼續(xù)配吃鈦球空倉(cāng)后停吃,到12日爐缸溫度一直處于下行趨勢(shì),最低降至475。從溫度趨勢(shì)看爐缸活躍程度變差。

備注:缸一層77°熱電偶溫度31-10日變化趨勢(shì)。

3.4 爐型不規(guī)則

長(zhǎng)期堵4#風(fēng)口操作以及爐身上部磚襯脫落爐型不規(guī)則,風(fēng)口布局不合理,導(dǎo)致氣流分布不均勻,外圍條件發(fā)生變化,采取降產(chǎn)量及臨時(shí)護(hù)爐措施后爐缸變小,加上爐型不規(guī)則對(duì)氣流的影響,爐況運(yùn)行出現(xiàn)異常,調(diào)整沒(méi)有跟上變化是造成此次爐況波動(dòng)的根本原因。

3.5 爐涼處理措施不到位

12日白班休風(fēng)更換11#風(fēng)口小套后,爐況出現(xiàn)頻繁崩料,防守意識(shí)差,對(duì)熱量是高爐的靈魂認(rèn)識(shí)不深刻。未及時(shí)大量減風(fēng)遏制崩料,以及礦批使用過(guò)大,處理爐涼過(guò)程補(bǔ)加焦炭不足,以及上部趕料過(guò)程中長(zhǎng)時(shí)間采取單環(huán)布料,煤氣流得不到有效利用,沖洗爐缸粘結(jié)物,熱量一直偏低,涼行趨勢(shì)沒(méi)有得到遏制。同時(shí)恢復(fù)過(guò)程中爐內(nèi)與爐外脫節(jié),缺乏溝通,出鐵組織不力,涼渣鐵不能快速排出,影響恢復(fù)進(jìn)度。

4 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):

爐況出現(xiàn)異常,不是一朝一夕所致,通過(guò)分析各種現(xiàn)象,及時(shí)糾偏,采取正確的措施,引導(dǎo)至正常波動(dòng)范圍。

4.1 針對(duì)事故機(jī)理采取的措施:

重視高爐后期操作爐況運(yùn)行的管理,及時(shí)分析爐況異常波動(dòng)產(chǎn)生的深層次原因,消除隱患。

產(chǎn)能降低后匹配好上、中、下部各參數(shù)之間的關(guān)系,力求合理。頻繁崩料首先減風(fēng)至不崩料為止,適當(dāng)疏松邊緣、縮小礦批,并,補(bǔ)足深崩料帶來(lái)的熱量損失遏制涼行趨勢(shì)。

4.2 管理措施:

一分預(yù)防勝過(guò)十分治療,不當(dāng)救火員,制定《高爐運(yùn)行日評(píng)價(jià)系統(tǒng)》,明確現(xiàn)階段高爐的順行標(biāo)準(zhǔn),對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)分析高爐每天的運(yùn)行指標(biāo),出現(xiàn)異常,積極尋找原因,消除隱患找出影響因素,對(duì)癥下藥,并觀察治療效果,閉環(huán)管理。

充分認(rèn)識(shí)“熱量是高爐的靈魂的深刻含義,對(duì)于高爐后期操作尤為重要,任何情況下不能丟熱量。

辨識(shí)現(xiàn)階段可能影響高爐順行的因素,制定對(duì)策,實(shí)施過(guò)程中觀察爐況運(yùn)行趨勢(shì),實(shí)時(shí)修正。

組織爐長(zhǎng)、工長(zhǎng)認(rèn)真學(xué)習(xí)煉鐵廠《關(guān)于加強(qiáng)高爐操作的有關(guān)規(guī)定》,深刻領(lǐng)會(huì)文件內(nèi)涵,做到了然于心。

工段要建立穩(wěn)定合理的操作制度及管理制度,加強(qiáng)工長(zhǎng)的操作管理,使?fàn)t況穩(wěn)定順行的關(guān)鍵。爐況恢復(fù)期間各個(gè)階段的重點(diǎn)任務(wù)不一樣,順行恢復(fù)階段、風(fēng)量恢復(fù)階段、礦批恢復(fù)階段、負(fù)荷恢復(fù)階段,工長(zhǎng)要在各個(gè)階段要理清思路,保持頭腦清醒,不可盲目操作。


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