石鋼0號高爐后期穩(wěn)定生產(chǎn)操作實踐
來源:2018年第六屆煉鐵對標、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
石鋼0號高爐后期穩(wěn)定生產(chǎn)操作實踐袁兆鋒 任艷軍 馮凱民(河北鋼鐵集團石鋼公司 河北 石家莊 050030) 摘 要:石鋼0號高爐后期在控制爐缸安全前提條件下,采取科學冶煉的技術(shù)手段,優(yōu)化…
石鋼0號高爐后期穩(wěn)定生產(chǎn)操作實踐
袁兆鋒 任艷軍 馮凱民
(河北鋼鐵集團石鋼公司 河北 石家莊 050030)
摘 要:石鋼0號高爐后期在控制爐缸安全前提條件下,采取科學冶煉的技術(shù)手段,優(yōu)化入爐料結(jié)構(gòu),積極配加焦丁、返礦,實現(xiàn)高爐安全穩(wěn)定生產(chǎn),有效降低了生鐵成本。
關鍵詞:高爐;后期;安全穩(wěn)定
The operation practice of stable production in the late stage of No. 0 BF of Shih steel
Yuan Zhaofeng, Ren Yanjun and Feng Kaimin
(Hebei iron and Steel Group stone steel company, Shijiazhuang, Hebei 050030)
Abstract:In the late stage of No. 0 BF of Shijiazhuang Iron and steel company, under the premise of controlling the hearth safety, we should adopt scientific smelting technology, optimize the charging structure, actively add coke and return ore to achieve safe and stable production of blast furnace, and effectively reduce the cost of pig iron.
Key words: safety and stability in the later stage of blast furnace
1 項目概況
石鋼0號高爐于2012年11月18日大修投產(chǎn),由于受年修及環(huán)保減排影響,0#爐經(jīng)歷多次長期燜爐操作,至2015年第四季度鐵口區(qū)域冷卻壁熱流強度逐步升高到事故值,12月被迫堵風口控產(chǎn)。2016年、2017年采取多項措施:鐵口澆筑、加長風口、爐皮灌漿、爐外打水、水管改造等等,穩(wěn)定爐缸熱流強度,實現(xiàn)了高爐后期爐缸安全受控;各項經(jīng)濟技術(shù)指標穩(wěn)步提升,確保了產(chǎn)能發(fā)揮,實現(xiàn)公司尤其2號高爐中修的鐵、鋼平衡及煤氣平衡。2017年繼續(xù)優(yōu)化布料矩陣,提高煤氣利用率;充分發(fā)揮高頂壓、高風溫、富氧經(jīng)濟噴煤等科學冶煉的技術(shù)手段,優(yōu)化入爐料結(jié)構(gòu),積極配加焦丁、返礦;總體經(jīng)濟技術(shù)指標得到了進一步改善,全年焦比、煤比、焦丁、燃料比分別完成了345.96kg/t、155.09kg/t、33.84kg/t、534.89 kg/t ;焦比基本持平,煤比提高了0.32kg/t,焦丁提高了3.84kg/t;為石鋼降低生鐵成本做出了積極貢獻。
2 采取的科學冶煉的技術(shù)手段
我們始終堅持以高爐穩(wěn)定順行為基礎,在爐缸安全受控的前提下,開拓創(chuàng)新,通過綜合調(diào)劑,保持了高爐后期長期穩(wěn)定、安全運行,實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)、安全、低耗生產(chǎn)。
2.1 以精細化操作和管理保證爐況穩(wěn)定、爐缸安全、高效、低耗生產(chǎn)。
2017年0號高爐把“穩(wěn)定的高效生產(chǎn)”作為中心,以質(zhì)量雙提升為主線,推進工長崗位質(zhì)量標準化崗建設,細化各種操作參數(shù),完善應急預案,使高爐操作由粗放向標準化轉(zhuǎn)變,通過優(yōu)化入爐料結(jié)構(gòu),合理的上下部調(diào)劑,滿足品種鋼冶煉,鐵水成份的需求;確保爐缸安全前提下,保持了穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)、低耗。爐溫穩(wěn)定控制在0.35-0.5%水平,1-12月份生鐵含硅平均為0.43%,比2016年降低了0.02%;實現(xiàn)穩(wěn)硅操作,確保了爐缸安全受控;燃料比完成534.89kg/t。
2017年經(jīng)濟技術(shù)指標如表一
表一:2017年經(jīng)濟技術(shù)指標
日期 | 產(chǎn)量 | 入爐焦比 | 焦丁比 | 煤比 | 燃料比 | 生鐵含【Si】 |
t/月 | (kg/t) | kg/t | kg/t | kg/t | % | |
2016年 | ----- | 345.9 | 30.00 | 154.77 | 530.67 | 0.45 |
2017.1月 | 40820.4 | 340.54 | 32.58 | 160.68 | 533.80 | 0.40 |
2017.2月 | 50528.5 | 339.68 | 34.27 | 159.05 | 532.99 | 0.40 |
2017.3月 | 45417.39 | 342.55 | 33.83 | 153.43 | 529.81 | 0.39 |
2017.4月 | 50787.0 | 349.22 | 23.39 | 159.39 | 532.00 | 0.41 |
2017.5月 | 49598.55 | 349.63 | 28.47 | 156.65 | 534.75 | 0.40 |
2017.6月 | 49003.80 | 340.16 | 32.79 | 155.55 | 528.50 | 0.34 |
2017.7月 | 47126.7 | 348.46 | 33.21 | 156.51 | 538.19 | 0.43 |
2017.8月 | 50443.92 | 343.50 | 38.43 | 158.89 | 540.82 | 0.42 |
2017.9月 | 51471.32 | 341.80 | 39.87 | 156.37 | 538.04 | 0.41 |
2017.10月 | 46274.99 | 348.57 | 36.44 | 151.65 | 536.65 | 0.50 |
2017.11月 | 47077 | 340.53 | 40.71 | 156.26 | 537.49 | 0.45 |
2107.12月 | 51200 | 366.89 | 32.03 | 136.68 | 535..6 | 0.58 |
2017年平均 | 48312.5 | 345.96 | 33.84 | 155.09 | 534.89 | 0.43 |
備注:12月份爐況波動,消耗比較高。
2.1.2 對煤比進行優(yōu)化,保持低燃料比。
對富氧率和煤比的關系進行了研究分析和生產(chǎn)實踐,不再追求過高的煤比,摸索出適應目前冶煉條件下的最佳匹配,達到低燃料比。0#高爐按155-160 kg/t的煤比組織,1-12月份煤比平均155.09kg/t;比2016年提高0.32kg/t;高爐后期操作指標取得良好效果。
2.1.3 調(diào)劑維持合理的冷卻壁水量,控制爐體水溫差和熱負荷,穩(wěn)定渣皮,保持合理操作爐型。
控制爐腹、爐腰、爐身中下部冷卻壁冷卻強度,正常生產(chǎn)時,高爐爐體整體軟水流量控制1600-1680m3/h,隨冶強變化微調(diào),其進水溫度控制在40-45℃;爐腰及爐身一層凸臺采取工業(yè)水冷卻,根據(jù)水溫差變化,人為操作閥門,控制水流量大小,其部位水溫差控制1.8-4.0℃ ,以達到穩(wěn)定渣皮,保持爐墻四周渣皮厚度均勻、爐型規(guī)整,延長爐襯壽命,確保合理的操作爐型;超過3小時以上休風將軟水縮至正常的70%,高壓水縮至正常60%。促進爐況長期穩(wěn)定順行,是實現(xiàn)降低燃料比操作的重要條件。
2.2 采取維護好鐵口、加長風口、冷卻水管改造,爐皮打水、爐皮灌漿等措施,,增加爐缸、爐皮在線監(jiān)測,加強鐵口區(qū)域熱流控制,確保爐缸安全受控。
2.2.1 加強爐前操作,維護好鐵口
加強鐵口維護,爐前四班統(tǒng)一操作,穩(wěn)定打泥量,確保鐵口深度維持在2100-2300mm;確保了鐵口兩側(cè)熱流處于警戒值內(nèi),東側(cè)10462-11209,西側(cè)11382-11848 kal/m2.h 。為保證爐缸安全運行,爐缸活躍,爐況穩(wěn)定順行,實現(xiàn)高爐后期穩(wěn)定生產(chǎn)。
2.2.2 加長風口,維持合理風口面積,保持一定風速和鼓風動能,發(fā)展中心氣流,抑制邊緣 ,減少對爐缸爐襯環(huán)流沖刷。
2017年全風口操作,風口面積S=0.1385m2;鐵口兩側(cè)風口長度為380mm,共計6個;全風操作,風速控制167-175m/s,10月份后控制風速大于170m/s;發(fā)展中心氣流,抑制邊緣 ,減少對爐缸爐襯環(huán)流沖刷。針對10月16日東南方向爐缸一層77°電偶溫度上升,采取加長4#風口為380*105,計劃改直套,已報備件。
2.2.3 改進冷卻形式,鐵口區(qū)域單獨高壓水分布器,提高冷卻強度;
不斷探索控制鐵口熱流措施:3月13日利用計劃檢修機會改造鐵口兩側(cè)區(qū)域單獨高壓水冷卻,增加鐵口區(qū)域冷卻強度;并加裝自動溫度、流量測量設備,實時監(jiān)測其區(qū)域熱流變化;下一步爐缸一層77°、334°方向冷卻壁改高壓水;確保爐缸安全受控。
2.2.4 爐皮灌漿。
針對爐缸一層東南、西南方向電偶溫度上升,西南、東南方向爐缸一層、二層冷卻壁接合處上下打孔25個,共25個灌漿孔,共計灌漿8桶稀料和14袋粉料,同時增加爐皮噴淋打水,電偶溫度上升得到了扼制;為高爐穩(wěn)定生產(chǎn)創(chuàng)造了條件。

2.2.5 爐皮在線監(jiān)測應用
10月16日又增加了爐皮溫度20個點在線監(jiān)測,實時監(jiān)控爐缸運行狀況,同時結(jié)合人工測量,提高爐缸運行監(jiān)控;有異常及時分析,采取必要措施;保證爐缸安全生產(chǎn)。
通過以上一系列措施爐缸鐵口區(qū)域熱流處于報警范圍之內(nèi),其他區(qū)域電偶溫度穩(wěn)定可控狀態(tài);為我們?nèi)_了風口,產(chǎn)能發(fā)揮創(chuàng)造了條件;從而確保高爐正常冶煉生產(chǎn),2017年1月-12月0#高爐產(chǎn)量完成情況,如表一2017年外進焦、返礦量、風溫。為公司鋼鐵平衡、煤氣生產(chǎn)供應,生鐵成本降低奠定了基礎。
表一:2017年外進焦、返礦量、風溫
日期 | 外進焦 | 返礦量 | 噸鐵配加返礦量 | 風溫 |
% | Kg/t | kg/t | ℃ | |
2016年 | 28.11% | 153.00 | 0 | 1114 |
2017.1月 | 8.64% | 142.74 | 0 | 1139 |
2017.2月 | 17.06% | 116.19 | 0 | 1143 |
2017.3月 | 47.44% | 114.76 | 0 | 1123 |
2017.4月 | 12.63% | 126.6 | 0 | 1140 |
2017.5月 | 29.11% | 134.59 | 0 | 1141 |
2017.6月 | 1.07% | 131.08 | 8.26 | 1138 |
2017.7月 | 23.04% | 146.44 | 3.00 | 1141 |
2017.8月 | 27.96% | 139.91 | 9.43 | 1142 |
2017.9月 | 30.39% | 147.49 | 11.04 | 1140 |
2017.10月 | 52.78% | 141.21 | 5.57 | 1118 |
2017.11月 | 48.53% | 127.96 | 5.99 | 1106 |
2017年12月 | 29.40% | 110.72 | 1.19 | 1057 |
1-12月份平均值 | 27.34% | 131.64 | 4.34 | 1127 |
2.3 改變原來對精料的認識,實行“零熔劑操作”;配加外進焦、提高焦丁量、配加返礦降低生鐵成本。
石鋼公司鑫躍公司生產(chǎn)焦炭不能滿足高爐生產(chǎn)需求,及外進焦的價格優(yōu)勢,不斷優(yōu)化高爐配料結(jié)構(gòu),不斷增加外進焦炭比例,階段性最高60%,10月份平均為52.78%;不斷消耗鑫躍及本部自產(chǎn)粒焦量,減少搬到費用及降低焦炭消耗,粒焦量逐步增加至45kg/t,9月份平均完成39.87kg/t;粒焦配加量比2016年提高了3.84kg/t;焦丁配加到礦石中,增加礦層透氣性,資源再利用,減少搬到費用,大大降低了原料及生鐵成本,通過調(diào)整實現(xiàn)了良好的爐料熔滴性能和渣鐵的流動性,活躍了爐缸,保證了高爐順行。
改變以往精料認識,0號高爐保持熟料比85.18%(燒結(jié)礦和球團礦)與比2016年對,燒結(jié)礦配比降低了3.19%,塊礦比例基本持平,4月份開始推進“零熔劑”操作;階段性配加低品位塊礦,降低降低返礦量,1-12月份返礦量比2016年降低21.36kg/t,同時從6月份開始嘗試配加返礦,保證高爐穩(wěn)定順行基礎上,9月份最高配加11.04kg/t;取得良好的經(jīng)濟效益。
2.4 穩(wěn)定生鐵含硅操作,確保渣鐵物理熱及流動性;為公司品種鋼冶煉提供優(yōu)質(zhì)鐵水。
鐵含硅直接影響焦比的高低,因0#高爐特殊情況,為了確保爐缸安全,2017年我們采取穩(wěn)定生鐵含硅操作0.35-0.55%;年平均生鐵【Si】為0.43%;確保了爐缸安全受控,目前,為了適應公司品種鋼冶煉的需要,不再一味降低鐵水含硅量,而是將其穩(wěn)定在適宜的水平,促進了公司整體利益的提升。同時,隨著原燃料價格的不斷攀升,原燃料質(zhì)量下降,有害元素增多。在生產(chǎn)實踐中,鐵水含硅量控制較低時,一旦爐況發(fā)生波動,爐墻極易掉渣皮;渣皮中富集的有害元素進入爐缸,吸收大量熱量,渣鐵流動性變差,不利于高爐生產(chǎn)的順利進行;同時,渣中(Al2O3)也呈上升趨勢,盡管在配礦中也相應增加了MgO的配比,日常操作上控制鎂鋁比0.6-0.65倍,保證渣鐵物理熱1465-1495℃,從而確保渣鐵流動性,以及避免爐涼等生產(chǎn)事故的發(fā)生,實現(xiàn)爐況長周期的穩(wěn)定順行。
2.5 綜合細化管理技術(shù),提升管理水平
現(xiàn)在高爐操作講究“四分原料、三分操作、三分管理”,做好管理工作對高爐實現(xiàn)順行穩(wěn)產(chǎn)、降低消耗的意義更大。
2.5.1 加強對入爐原燃料的管理
在日常生產(chǎn)中,加強對入爐原燃料系統(tǒng)檢查和維護,爐料合理搭配,減少爐料中各種爐料的偏析,不合格爐料定倉合理搭配入爐,優(yōu)化不合格料車次,向爐內(nèi)布料時盡量布于中間環(huán)帶上,提高整體料柱透氣性;減少爐況憋風現(xiàn)象。
2.5.2 加強關鍵崗位人員管理
針對關鍵崗位--高爐操作者工長的管理,樹立爐況穩(wěn)定順行的指導思想,嚴格執(zhí)行高爐工段制定操作方針,細化管理,強化執(zhí)行力;及時調(diào)劑保證高爐穩(wěn)定順行。
2.5.3 加強設備檢查、維護管理
高爐各個崗位嚴格執(zhí)行定人包機制度,利用年底公司開展“設備見本色,生產(chǎn)更高效”活動,提高職工責任意識;及時發(fā)現(xiàn)設備隱患,盡快處理,降低設備事故休、慢風率。及時完整填寫記錄、設備點檢臺帳的相關內(nèi)容,總結(jié)各種設備的平均使用壽命,便于計劃檢修及時更換;做好備品、備件的管理,減少設備的帶病作業(yè)現(xiàn)象,為高爐穩(wěn)定順行奠定基礎,提供保障。
3 結(jié)語
通過一系列科學技術(shù)、安全措施,2017年0號高爐全開了風口操作,實現(xiàn)后期穩(wěn)定生產(chǎn),爐缸鐵口兩側(cè)熱流強度可控,產(chǎn)能發(fā)揮尤其2號高爐中修創(chuàng)造了條件;從而確保高爐正常冶煉生產(chǎn),冶強逐步提升,為公司鋼鐵平衡、煤氣生產(chǎn)供應,生鐵成本降低奠定了基礎。為石鋼降低生鐵成本做出了積極貢獻;減少焦炭使用量;資源再利用,取得巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。
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