探討水鋼3#高爐爐役末期安全生產(chǎn)對策
來源:2018年第六屆煉鐵對標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
探討水鋼3#高爐爐役末期安全生產(chǎn)對策彭登學(xué)摘 要:水鋼3#高爐由于處于爐役末期,設(shè)備老化帶來的問題日益突顯,受高爐指標(biāo)下滑、市場低迷、資金短缺、高爐特護(hù)需要等多重因素的推動,2016年1…
探討水鋼3#高爐爐役末期安全生產(chǎn)對策
彭登學(xué)
摘 要:水鋼3#高爐由于處于爐役末期,設(shè)備老化帶來的問題日益突顯,受高爐指標(biāo)下滑、市場低迷、資金短缺、高爐特護(hù)需要等多重因素的推動,2016年1月8日高爐停爐檢修,3月1日高爐恢復(fù)生產(chǎn)后,又發(fā)現(xiàn)爐缸區(qū)域竄煤氣嚴(yán)重、溫度上升異常等現(xiàn)象,通過采取規(guī)整爐型、強(qiáng)化釩鈦礦護(hù)爐、優(yōu)化操作、提高爐缸維護(hù)能力等對策,既保證了高爐安全恢復(fù)生產(chǎn),同時也取得了較好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。
關(guān)鍵詞:高爐;爐役末期;安全;對策
1 前言
水鋼3#高爐于2004年9月26日開爐生產(chǎn),高爐有效容積1350m3,設(shè)兩個鐵口,風(fēng)口20個。爐體采用全冷卻壁軟水密閉循環(huán)冷卻方式,其中5、6、7、8段采用了銅冷卻壁,爐底、爐缸部位采用“水冷爐底+石墨碳磚+陶瓷杯砌體”復(fù)合爐襯技術(shù)砌筑。投產(chǎn)后通過不斷完善各項操作制度,取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),近幾年的生產(chǎn)指標(biāo)如表一:
表一:3#高爐近幾年的生產(chǎn)指標(biāo)完成情況
時間 | 利用 系數(shù) | 焦比 | 煤比 | 燃料比 | 品位 | 休風(fēng)率 | 慢風(fēng)率 |
t/m3.d | Kg/t | Kg/t | Kg/t | % | % | % | |
2011年 | 2.635 | 359 | 159 | 549 | 56.17 | 2.00 | 1.51 |
2012年 | 2.919 | 335 | 176 | 535 | 55.69 | 2.10 | 2.15 |
2013年 | 2.692 | 345 | 160 | 541 | 54.15 | 3.23 | 1.70 |
2014年 | 2.765 | 349 | 160 | 532 | 55.15 | 4.31 | 2.91 |
2015年 | 2.586 | 353 | 160 | 547 | 56.38 | 7.88 | 2.22 |
3#高爐設(shè)計爐齡為15年,至2016年9月壽命達(dá)到12年,單位爐容產(chǎn)鐵超10000噸/m3,屬于長壽高爐,處于爐齡后期。近年來,由于設(shè)備老化,高爐帶病作業(yè)率高,休、慢風(fēng)率逐年增加,加之受市場低迷、資金短缺、高爐特護(hù)需要等多重因素的推動,公司選擇以圍繞3#高爐為主線的限產(chǎn)計劃檢修,2016年1月8日開始3#高爐停爐。3月1日高爐恢復(fù)生產(chǎn)后,又發(fā)現(xiàn)爐缸竄煤氣,爐缸、爐底溫度上升異常等現(xiàn)象,探索適合爐役末期的高爐操作維護(hù)對策迫在眉睫。
2 爐役后期的現(xiàn)象及原因分析
2.1 爐缸、爐底溫度升高
3月1日點火開爐近20天,爐缸、爐底各部溫度上升異常,特別是爐底第三層碳磚溫度最高點(標(biāo)高6.072米)很快達(dá)到了550℃,平均上升25℃/d,最高上升達(dá)49 ℃/d,至5月28日達(dá)到662℃,該層溫度有兩個點(共9點)超634℃,只有一點低于400℃,爐缸二段部分冷卻壁水溫差由0.1℃上升到0.2℃,高爐爐缸、爐底侵蝕呈加劇勢頭。
2.2 爐缸爐皮開裂竄煤氣
3月7日發(fā)現(xiàn)東南面二段電偶孔向外噴射高速煤氣流,聲音刺耳,3月11日發(fā)現(xiàn)西鐵口下方爐缸二段水冷管根部漏煤氣并可點燃,濃度已經(jīng)超過監(jiān)測儀最大量程(2000ppm),爐底水冷管基敦部位已可見燃燒的煤氣火焰。
2.3 設(shè)備老化、爐型不規(guī)則、冷卻設(shè)備破損多
隨著生產(chǎn)年限的延長,加上高爐長期超設(shè)計能力生產(chǎn),各系統(tǒng)設(shè)備都存在不同程度損壞,特別是冷卻壁出現(xiàn)大量破損,其中9段21#(12風(fēng)口上方)已不見冷卻壁,水冷管損壞74棵,軟水系統(tǒng)補(bǔ)水頻繁,補(bǔ)水量18噸/天,爐缸、爐底測溫電偶損壞率達(dá)36%,1月8日降料面后發(fā)現(xiàn)六段以上,大面積有粘結(jié)物分布。
針對以上現(xiàn)象,我們認(rèn)為有以下原因:
1) 爐齡長,高爐生產(chǎn)進(jìn)入第12年,處于爐役后期,鉛滲透對耐火材料的侵蝕,日常爐缸維護(hù)不力。
2) 2015年以來,高爐降低了鈦球使用比例,由2014年13%水平降至8%水平,鈦礦護(hù)爐減弱。
3) 2016年初,高爐停爐采取加錳礦、螢石、發(fā)展邊緣、停鈦球等洗爐措施及開爐時采取低堿度、配加錳礦、螢石等改善渣鐵流動性的措施加劇了對爐缸側(cè)壁及爐底保護(hù)層的侵蝕。
4) 停開爐時引起磚襯環(huán)境溫度急劇變化而產(chǎn)生裂紋,造成爐缸竄煤氣,溫度升高。
5) 停爐后清理爐缸積料,挖機(jī)扒料的震動、打水冷卻等多種因素的影響,在各接觸面產(chǎn)生微小裂紋,高溫高壓煤氣就有可能竄入,引起該部位溫度上升。
6) 開爐后強(qiáng)化速度快,此次高爐恢復(fù)僅用32個小時就達(dá)正常水平,再加上開爐后停止配加鈦球,使得之前形成的鈦化物保護(hù)層逐漸的被沖刷掉,從而引起溫度上升異常。
3 操作維護(hù)措施
結(jié)合3#高爐實際情況,我們采取了以下操作維護(hù)措施:
3.1 規(guī)整爐型
2016年1月8日高爐計劃檢修停爐,有針對性的對爐腰以上部位進(jìn)行噴涂造襯,在21#冷卻壁部位安裝銅棒10棵,焊補(bǔ)、加固漏點,更換銹蝕嚴(yán)重的部件,修復(fù)爐缸、爐底電偶26棵,達(dá)到98%的測溫點正常運行,同時對損壞的部分冷卻壁采取穿管的方式,用特制的金屬軟管代替原內(nèi)鑄管,其中九段14#、17#、45#、139#,十段46#、65#、75#、125#、126#,十一段5#、45#、76#、77#,十二段17#共14棵水冷管穿管成功,正常通軟水使用,其余損壞的冷卻管進(jìn)行封堵,截止8月中旬未發(fā)現(xiàn)有冷卻壁損壞,避免了漏水造成爐況的波動。
3.2 強(qiáng)化釩鈦礦護(hù)爐
鈦礦護(hù)爐是高爐爐缸養(yǎng)護(hù)的強(qiáng)有力手段,含鈦物料中的TiO2在高溫還原條件下可生成高熔點的TiC、TiN及其連續(xù)固溶體Ti(CN)發(fā)育和集結(jié)凝結(jié)在磚襯上,起到保護(hù)爐襯的作用。我廠長期以來都在進(jìn)行釩鈦礦冶煉護(hù)爐,生鐵鈦長期控制在0.100%-0.200%水平,但受公司資金和鈦球資源的限制,從2015年12月5日開始停止了釩鈦球的使用。2016年3月1日開爐后,隨著爐缸、爐底溫度持續(xù)上升,于3月28日開始在二燒中配加3~5%的鈦精粉(高爐用二燒料占65%以上),但效果不好。4月1日開始配加鈦球后,通過逐步提高釩鈦球使用比例,確保生鐵中的鈦大于0.200%,爐缸、爐底溫度受到比較明顯抑制,保證了高爐的的安全生產(chǎn),具體情況如表二:
表二:2015年和2016年1~7月【Si】、【Ti】、鈦球比例控制
時間 | 【Si】 | 【Ti】 | 鈦球比例 |
(%) | (%) | (%) | |
2015年 | 0.309 | 0.196 | 8.60 |
2016年3月 | 0.357 | 0.078 | 0.64 |
4月 | 0.298 | 0.155 | 6.82 |
5月 | 0.333 | 0.209 | 10.22 |
6月 | 0.325 | 0.224 | 11.89 |
7月 | 0.374 | 0.247 | 10.97 |
注:3月1日送風(fēng),恢復(fù)生產(chǎn)。
4 優(yōu)化操作,穩(wěn)定爐況順行
4.1適當(dāng)提高爐溫
充沛而穩(wěn)定的爐溫有利于爐缸的活躍,適當(dāng)提高爐溫,有利于鈦的還原,增加了TiC、TiN等高熔點化合物的生成量,同時還可降低生鐵含硫,提高一級率,增加碳的析出,以降低生鐵的流動性,減緩鐵水對爐缸、爐底的機(jī)械沖涮。近幾年來我們體驗到了低硅冶煉帶來的效益,長期將爐溫下限控制在0.220%,不僅可以滿足爐缸熱量的需求,還實現(xiàn)了高爐高產(chǎn)低耗。隨著爐缸溫度的快速上升,從2016年3月7日開始采取將爐溫控制下限上提為0.230%,3月16日將爐溫下限提至0.250%,3月17進(jìn)一步上靠至0.280%,4月1日后高爐逐步開始使用鈦球護(hù)爐,由于流動性較差,4月3日將爐溫下限降到0.250%,7月15日將爐溫下限提至0.300%(實際爐溫控制見表一),同時要求 [Mn]:≤0.400%控制,爐內(nèi)統(tǒng)一三班操作思想,強(qiáng)調(diào)工長執(zhí)行好“不頂、不貪、不追”的原則,爐溫實際控制如表二所示:
4.2調(diào)整礦焦傾角,抑制邊緣氣流
上部制度調(diào)整堅持適當(dāng)抑制邊緣氣流,疏導(dǎo)中心通道的原則,通過摸索逐步將裝料角度由C245243 241238235132 O344.5242.5 240.5 238.5,角差2.2°調(diào)整為C245242.5 240.5237.5234.5129 O344242 240 238,角差2.3°,爐頂成像明顯呈現(xiàn)中心氣流旺盛,邊緣氣流微弱的現(xiàn)象,要求爐內(nèi)操作根據(jù)風(fēng)量調(diào)整礦批,原則上以1:0.0095~0.01控制礦批水平。
4.3控制冶煉強(qiáng)度提高鼓風(fēng)動能
降低冶煉強(qiáng)度是控制爐底爐缸溫度上升最有效的措施,強(qiáng)調(diào)工長執(zhí)行好“不頂、不貪、不追”的原則,適當(dāng)控制冶煉強(qiáng)度,杜絕盲目強(qiáng)化冶煉、追求指標(biāo)、風(fēng)量,同時將風(fēng)口送風(fēng)面積由2015年0.2457m2,逐步縮小至0.2261m2(見圖一),以增加風(fēng)速提高鼓風(fēng)動能,適當(dāng)發(fā)展中心,延緩侵蝕,見表三:

表三:高爐綜合冶強(qiáng)、風(fēng)速、鼓風(fēng)動能控制
時間 | 綜合冶強(qiáng)(t/m3.d) | 風(fēng) 速 (m/s) | 鼓風(fēng)動能(J) |
2015年 | 1.432 | 325 | 22274 |
2016年3月 | 1.311 | 315 | 21184 |
4月 | 1.451 | 326 | 22591 |
5月 | 1.410 | 329 | 22814 |
6月 | 1.383 | 341 | 25058 |
7月 | 1.347 | 343 | 24396 |
4.4加強(qiáng)原燃料管理
1)合理燒結(jié)配比,穩(wěn)定燒結(jié)礦質(zhì)量,減少入爐含粉率。堅持燒結(jié)保高爐不動搖的方針,生產(chǎn)室抓好燒結(jié)配料及堿度控制,保證燒結(jié)配比由75%穩(wěn)定在80%,總熟料率達(dá)90%,同時加強(qiáng)篩分管理,控制篩料速度,高爐工長加強(qiáng)巡檢,對堵篩、斷齒或滑料及時聯(lián)系處理,確保原料的粉末過篩,控制入爐燒結(jié)礦≤5mm的比例在≤4%,減少原燃料粉末入爐,以改善料柱透氣性,另外對原燃料質(zhì)量要求提高,減少堿金屬及有害元素的入爐。
2)針對我廠焦炭不足,需外購的的特殊情況,我們制定了《落地焦上料組織管理規(guī)定》、《原、燃料進(jìn)廠驗收管理規(guī)定》、《焦種變更負(fù)荷調(diào)劑方案》等措施,同時穩(wěn)定高爐用焦結(jié)構(gòu),保證2/3濕焦+1/3外購焦,力爭全濕焦,采取固定落地焦倉,保證一個備用倉,防止上料系統(tǒng)故障、生產(chǎn)組織不力等因素?zé)o計劃改變焦炭使用,以穩(wěn)定焦炭使用比例,減少焦種波動造成的爐況波動。
4.5加強(qiáng)鐵口維護(hù)
鐵口是爐缸最薄弱的部位,特別是3月1日高爐開爐過來,西鐵口區(qū)域竄煤氣嚴(yán)重,加上平時燜炮、重出二次鐵現(xiàn)象頻繁,因此,鐵口維護(hù)工作的好壞,已經(jīng)威脅到高爐的安全生產(chǎn),我們采取減少出鐵次數(shù),將鐵口角度從11°降低到9°,增加死鐵層厚度,減少出鐵時環(huán)流對爐底的沖刷,同時制定了以下維護(hù)措施:
(1)改善炮泥質(zhì)量,使用強(qiáng)度較高、穩(wěn)定性好、快干速硬性能更好的炮泥,減少重出二次鐵次數(shù)(每月小于10次),出鐵時間要求60min~80min,及時出凈渣鐵。
(2)鐵口深度大于2.5米,低于2.3米及時通報尋找原因,低于2.0米為事故鐵口,對其進(jìn)行分析考核。
(3)處理鐵口精心操作,發(fā)現(xiàn)鉆不動吃力時要及時退回更換鉆頭,同時充分的利用好霧化,結(jié)合實際選取好鉆頭大小,減少使用氧氣燒開鐵口。
(4)嚴(yán)禁潮鐵口出鐵和悶炮,遇鐵口潮時,采取分段鉆入,待鐵口潮氣去除才能逐步鉆進(jìn),嚴(yán)禁鐵口打火箭,發(fā)現(xiàn)鐵口側(cè)漏鉆不開時,應(yīng)采取堵鐵口重鉆,嚴(yán)禁悶炮操作。
(5)處理鐵口前,必須檢查鉆桿是否對準(zhǔn)鐵口中心線,防止鐵口偏離中心線,要求每周星期一、星期三、星期五對鐵口角度校正,平時鉆桿對不上鐵口,要及時查找原因。
(6)保證鐵口泥套完整,發(fā)現(xiàn)泥套深度大于100mm、泥套缺損或堵口無把握時要及時重新做泥套,鐵口前的渣鐵要及時清理,防止墊炮引起堵不上鐵口。
(7)搞好開口機(jī)、液壓炮的維護(hù),執(zhí)行好鐵前設(shè)備檢查、按程序試炮的制度。
通過采取以上措施爐前燜炮操作為零,重出、潮鐵口、鐵口側(cè)漏等現(xiàn)象明顯減少,出鐵均勻率改善,鐵口合格率完成96%以上。
4.6 提高爐缸維護(hù)能力
(1)利用每次休風(fēng)機(jī)會對爐皮裂縫進(jìn)行焊補(bǔ)加固,對竄煤氣及爐皮溫度高的部位,進(jìn)行開孔灌漿,改善導(dǎo)熱和阻斷煤氣外竄,重點放在西鐵口下方,5月25日在爐缸開孔20個,灌入漿料1.925噸,8月3日在鐵口區(qū)域灌入漿料0.5噸,8月16日又灌入漿料3.53噸,從灌漿過程來看,爐缸區(qū)域有空隙存在,灌漿后漏煤氣量大的西鐵口區(qū)域煤氣濃度下降明顯。
(2)加強(qiáng)爐缸區(qū)域的檢測, 廠部成立特護(hù)小組,每周對高爐狀況進(jìn)行分析,相應(yīng)采取措施,我們制定了《水鋼1350m3高爐護(hù)爐標(biāo)準(zhǔn)》,建立爐缸冷卻壁水溫差、熱流強(qiáng)度、爐缸爐底溫度、侵蝕殘余厚度計算等臺帳,啟用水溫差在線系統(tǒng),在二、三段安裝爐皮測溫電偶,其中二段安裝爐皮測溫點27棵,三段13棵,東、西鐵口左右各一顆。改鐵口兩側(cè)和二、三段冷卻壁具備單獨測水溫差條件,要求崗位人員定期對爐缸溫度、水溫差、爐皮狀況進(jìn)行跟蹤記錄,重點對鐵口區(qū)域的冷卻壁溫差進(jìn)行跟蹤測量(3h/次),并制定了鐵口水溫差控制溫度范圍及處理措施:T≤0.5℃(熱流強(qiáng)度11882KCal)時正常生產(chǎn); 0.5℃<T<0.8℃時減風(fēng)退頂壓至120KPa、停氧、控制冶煉強(qiáng)度;T≥0.8℃(熱流強(qiáng)度≥19012Kcal)時休風(fēng)涼爐,同時在爐缸東南、西南、東北、西北四個方向安裝攝像頭等,實現(xiàn)實時監(jiān)控,時刻注意爐缸的動向,并將跟蹤情況發(fā)至3#高爐QQ群里,便于分析判斷,建立從配管工、工長、車間、廠級、公司的層層負(fù)責(zé)和匯報制度。
5 實際效果
通過爐役后期采取的一系列維護(hù)措施,爐缸、爐底溫度從662℃下降到590℃,長期在560~590℃之間波動,西鐵口區(qū)域煤氣濃度下降明顯,水溫差穩(wěn)定,有效的延長了高爐壽命,最大限度發(fā)揮高爐生產(chǎn)能力,各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相對穩(wěn)定,保證了公司鐵、鋼生產(chǎn)平衡,詳見表四及圖二、三所示:
表四 2015、2016年3~7月指標(biāo)完成情況
時間 | 系數(shù)(t/m3.d) | 燃料比(Kg/t) | 入爐品位(%) |
2015年 | 2.586 | 547 | 56.38 |
2016年3月 | 2.649 | 522 | 55.75 |
4月 | 2.814 | 543 | 55.01 |
5月 | 2.701 | 547 | 54.51 |
6月 | 2.607 | 559 | 55.00 |
7月 | 2.152 | 560 | 55.08 |


6 結(jié)束語
(1)釩鈦礦護(hù)爐技術(shù)在水鋼高爐上的運用已經(jīng)很成熟,效果已非常明顯,實踐證明將生鐵中的鈦含量控制在0.200~0.250%,爐溫控制在0.300~0.350%效果較好。
(2)冷卻壁穿管技術(shù)在水鋼高爐上的成功運用,為建立合理的操作爐型奠定了良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。
(3)高爐特護(hù)是一項系統(tǒng)工程,堅持適當(dāng)抑制邊緣氣流,疏導(dǎo)中心通道的指導(dǎo)思路,通過采取釩鈦礦護(hù)爐、優(yōu)化操作等一系列措施,爐役后期不僅能確保生產(chǎn)的安全順行可控,而且還可以獲得較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
參考文獻(xiàn)
[1]《高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊》,周傳典. ,2003冶金工業(yè)出版社。
[2]《煉鐵》雜志第3期《寶鋼1號高爐爐缸侵蝕分析及對策》王波 華建明,2016年6月12日出版。
- [騰訊]
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