抓特色整合優(yōu)勢資源優(yōu)化操作節(jié)本降耗
來源:2018年第六屆煉鐵對標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
抓特色整合優(yōu)勢資源優(yōu)化操作節(jié)本降耗邵則林 方云峰(衢州元立金屬制品有限公司 浙江.衢州 324000)摘 要:鋼鐵市場日趨嚴(yán)峻,元立公司抓特色,結(jié)合公司資源優(yōu)勢通過高煤比、高富氧、高頂…
抓特色整合優(yōu)勢資源優(yōu)化操作節(jié)本降耗
邵則林 方云峰
(衢州元立金屬制品有限公司 浙江.衢州 324000)
摘 要:鋼鐵市場日趨嚴(yán)峻,元立公司抓特色,結(jié)合公司資源優(yōu)勢通過高煤比、高富氧、高頂壓等操作方式,有效改善高爐經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo),達到節(jié)本降耗的目的。
關(guān)鍵詞:優(yōu)化操作;技術(shù)指標(biāo);降低成本
衢州元立金屬制品有限公司(以下簡稱元立公司)目前擁有高爐5座(450M3×2、630M3×2、1050M3),自2014年開始不斷嘗試摸索、總結(jié)創(chuàng)新。在原燃料價格呈下降趨勢的情況下,元立煉鐵廠充分把握自產(chǎn)搗固焦的特點以及富氧和設(shè)備優(yōu)勢,努力探尋具有元立高爐操作特色的新制度,在特色化操作中改善高爐經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)的目的,煤比突破200kg/t,爐頂壓力達到熱壓的0.63倍,噸鐵氧氣超過80m3,焦炭含硫從0.55%提高到1.0%,高爐指標(biāo)仍維持在較好的水平。
1 優(yōu)勢條件
(1)自產(chǎn)搗固焦強度高。元立公司擁有年產(chǎn)能力140萬噸的干熄焦化廠,屬臥式液壓搗固焦,最大的特點是強度高,堆比重大,同時配比中無煙煤含量比例高,但在高爐中反應(yīng)速度相對偏慢,使用后頂溫偏高,焦炭指標(biāo)如表一:
表一:自產(chǎn)搗固焦的強度指標(biāo)
M25 | M10 | CRI | CSR | 堆比重 |
93% | 4.5% | 25% | 64% | 0.61t/t |
(2)氧氣價格低。富氧的經(jīng)濟效益通過計算大致可降低成本約0.8元/m3(見表二),所以我方高爐積極用氧,富氧率長期維持在6.5%左右,450M3的小高爐最高達到過9-10%。
表二:每1m3氧氣節(jié)約成本分析
發(fā)電 | 焦比降低 | 煤比提高 | 固定成本 | 節(jié)約風(fēng)量 | 氧氣成本 | 合計 |
0.51元 | 0.17元 | 0.1元 | 0.2元 | 0.08元 | 0.27元 | 0.79元 |
(3)設(shè)備新。2012年年初1050M3高爐投產(chǎn),年中兩座450M3高爐大修,2014年兩座630M3高爐中修,主體設(shè)備運行狀況較好。
2 高爐操作
2.1提高噴煤比
(1)改變煤種。噴煤的作用就是為了替代焦炭,用煤粉的發(fā)熱值來衡量煤粉的好壞更為直接,揮發(fā)份的高低在一定程度上代表了煤粉在爐內(nèi)燃燒的難易。如果揮發(fā)份的高則影響到了固定碳含量,反而就起不到應(yīng)有的作用了。1050M3高爐首先試用,效果明顯,如表三所示,所以元立公司果斷改變思路,停止煙煤的使用改為全無煙煤噴吹。
表三:使用全無煙煤前后一個月的數(shù)據(jù)
| 焦比kg/t | 煤比kg/t | 燃料比kg/t | 發(fā)熱值kcal |
混合煤噴吹 | 401 | 166 | 567 | 6780 |
全無煙煤噴吹 | 372 | 166 | 538 | 7650 |
考慮使用前后的品位提高了1%,按影響焦比2%計算,發(fā)熱值的變化與消耗變化完全能對應(yīng)的上,更能說明用發(fā)熱值作為煤粉的衡量指標(biāo)比較科學(xué)更為直觀。當(dāng)然,如果發(fā)熱值能保證的話,揮發(fā)份肯定越高越好,有利于爐內(nèi)燃燒。
(2)提高煤比。鑒于自產(chǎn)焦的獨有特點,堆比重大、反應(yīng)性低,導(dǎo)致燃燒帶縱向高度升高,高溫區(qū)變寬上移,繼而爐頂溫度長期偏高。提高噴吹量減少入爐的焦炭量,只要爐內(nèi)不出現(xiàn)崩滑料就說明焦炭的骨架作用可以維持,利用煤粉易于燃燒的特點取長補短,降低自產(chǎn)搗固焦特有的影響,解決了長期頂溫高的問題,如圖一所示。
2.2 提高富氧
提高煤比之后,各高爐重除灰燒損大幅度地升高,超過了40%,分析原因可能是煤粉燃燒不完全所致,為此高爐使用富氧促使殘余煤粉完全燃燒,富氧量達到80M3/t以上,重除燒損逐步降到30%以內(nèi),煤粉置換效果得到改善。高富氧后,對實際煤比高低進行比較試驗,跟蹤煤粉置換結(jié)果可達到95%以上,達到利用煤焦差價降低成本的目的。高富氧同時大幅度提高產(chǎn)量,更促使?fàn)t頂溫度進一步降低。如圖一所示。

2.3 提高頂壓
在煤比達到200kg/t以后,630m3高爐首先出現(xiàn)了崩滑料的現(xiàn)象,而其他高爐仍比較正常,排除煤比過高的原因。考慮元立公司高爐操作固有特點即:壓力高、冶強高、煤氣流相對難控制。通過提高頂壓,降低爐內(nèi)煤氣流速,穩(wěn)定煤氣流,逐步嘗試頂壓達到了熱壓的0.63倍,頂壓提高后明顯減少了高爐崩滑料的次數(shù),煤氣利用得到改善,而且高爐瓦斯灰的吹出量也降低了5-6kg/t。如圖二所示
2.4 降低生礦 提高熟料率
瓦斯灰吹出量減少,爐內(nèi)的粉末增加,而富氧和頂壓對風(fēng)量都有一定的抑制,風(fēng)量萎縮影響冶強,重點工作轉(zhuǎn)移到槽下篩分,特別是生礦的篩分。曾嘗試過生礦和燒結(jié)礦一起混送到高架料倉,但不利于燒結(jié)的穩(wěn)定,而且場地衛(wèi)生很難保證。最終以提高熟料率,減少生礦入爐,提前過篩生礦,控制入爐粉末,促使?fàn)t況順行,提高煤氣利用,且熟料率提高亦可降低焦比,見圖二所示。

2.5 提高爐渣堿度 保證鎂鋁比 降低爐溫
高富氧可以提高物理熱,高頂壓可以抑制硅的還原,但生鐵含[Si]降低到0.25%物理熱仍然保證不了,通過分析總結(jié)外單位的先進經(jīng)驗,提高熟料率提高爐渣堿度,可以提高渣鐵物理熱,鎂鋁比維持在0.7-0.75倍可以改善爐渣流動性。爐渣堿度從1.15以下提到1.20以上,生鐵含[Si]可以長期穩(wěn)定在0.25%,物理熱維持在1460-1470℃。如圖三所示

3 調(diào)整爐料結(jié)構(gòu),節(jié)本降耗
前期高爐操作指標(biāo)按原設(shè)計參數(shù)調(diào)整,自實現(xiàn)高煤比、高富氧、高頂壓操作之后,逐步提高鎂鋁比和堿度,鐵水質(zhì)量有大幅度的提高,完全超出煉鋼需求指標(biāo)。經(jīng)過深入分析、比較各項數(shù)據(jù),在能量充分利用上仍有一定的空間。為此,元立公司決定提高焦炭硫負(fù)荷,焦炭含硫從0.55%逐步提高到1.05%,噸焦成本可以降低150元,高爐繼續(xù)提高爐渣堿度到1.25倍,爐溫適當(dāng)提高,實際焦比上升8-10kg/t,一級品率仍然維持在85%,即滿足煉鋼需求又降低鐵水成本約50元/t。
4 存在不足
(1)我廠原燃料中的Zn和K元素含量偏高,嘗試了爐渣堿度提到1.3倍,但高爐不穩(wěn),限制了低硅高堿更進一步的調(diào)整。
(2)嘗試用高硫的無煙煤噴吹,噸煤成本可降低70-80元,但高爐消耗上升有近20kg/t,成本反而有所上升,還需要進一步的摸索嘗試。
(3)我廠爐渣Al2O3含量不高,一般在15%左右,鎂鋁比應(yīng)該不需要這么高,而且提高燒結(jié)MgO含量對燒結(jié)成本和產(chǎn)質(zhì)量都有一定的影響,這點還需要進一步調(diào)整摸索。
5 結(jié)語
根據(jù)自身的燃料特點和設(shè)備條件以及當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢,不斷地分析總結(jié)和創(chuàng)新嘗試,科學(xué)配置爐料結(jié)構(gòu),摸索出符合元立公司的一套特有的操作制度和管理制度,發(fā)揮出高爐最大的潛能,走出一條具有鮮明特色的高爐操作模式。元立公司高爐的優(yōu)勢是焦炭好、氧氣便宜、設(shè)備較新。高爐操作特點是壓力高、冶強高。通過一年多時間不斷的匯總數(shù)據(jù),分析結(jié)果,總結(jié)經(jīng)驗,大膽創(chuàng)新,逐步改善技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),達到節(jié)能降耗的目的,見表四。
表四:2014-2015年上半年主要生產(chǎn)指標(biāo)
時間 | 平均日產(chǎn) t | 利用系數(shù) t/m3d | 焦比 kg/t | 煤比 kg/t | 燃料比 kg/t | 一級品率 % |
14年一季度 | 11150 | 3.47 | 397 | 167 | 564 | 69.30 |
14年二季度 | 11407 | 3.55 | 389 | 168 | 557 | 72.98 |
14年三季度 | 11575 | 3.61 | 370 | 186 | 555 | 76.13 |
14年四季度 | 12249 | 3.82 | 340 | 205 | 545 | 80.46 |
15年一季度 | 12055 | 4.02 | 324 | 201 | 525 | 92.96 |
15年二季度 | 12785 | 3.98 | 314 | 201 | 515 | 86.58 |
注:2015年2月10日—3月10日一座630M3高爐中修。
6 參考文獻
[1] 項中庸,王筱留.高爐設(shè)計—煉鐵工藝設(shè)計理論與實踐(第二版)
[2] 臧向陽,焦剛.再次認(rèn)識富氧對煉鐵的影響.中小高爐煉鐵學(xué)術(shù)年會,2009
[3] 張化義.高爐富氧煉鐵前景.世界金屬導(dǎo)報2010.12.21第010版,煉鐵原料
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無

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