宣鋼高碳鉻軸承鋼 GCr15 開發(fā)生產(chǎn)
來源:2018全國連鑄保護渣及鑄坯質(zhì)量控制學(xué)術(shù)研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
宣鋼高碳鉻軸承鋼 GCr15 開發(fā)生產(chǎn)鄭抗戰(zhàn)(宣化鋼鐵集團有限責(zé)任公司二鋼軋廠,河北宣化 075100) 摘 要:本文主要介紹宣鋼公司 KR脫硫站-150t 復(fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉—180tLF 爐精煉—180tRH …
宣鋼高碳鉻軸承鋼 GCr15 開發(fā)生產(chǎn)
鄭抗戰(zhàn)
(宣化鋼鐵集團有限責(zé)任公司二鋼軋廠,河北宣化 075100)
摘 要:本文主要介紹宣鋼公司 KR脫硫站-150t 復(fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉—180tLF 爐精煉—180tRH 真空爐—連鑄 165×165mm2 鑄坯(結(jié)晶器電磁攪拌)—三棒軋制的生產(chǎn)流程,以及軸承鋼GCr15 的工藝實踐, 生產(chǎn)工藝過程為:以 150t 復(fù)吹轉(zhuǎn)爐作為軸承鋼初煉爐, 優(yōu)化出鋼終點溫度和成分,控制下渣量 ,通過合理的吹氬制度去除了更多的夾雜物;LF精煉爐進行進一步去夾雜升溫,脫氧、和合金微調(diào) ;RH在真空度<100pa,氬氣環(huán)流量≥120m3/h 條件下,純脫氣時間≥20分鐘。最終產(chǎn)品質(zhì)量得到客戶認(rèn)可,我們將進一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝,提高產(chǎn)品質(zhì)量,實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐冶煉軸承鋼G Cr15 的優(yōu)質(zhì),低成本生。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐煉鋼,脫氧,氮氬切換
1 前言
一般高碳鉻軸承鋼冶煉原料為廢鋼鐵料或兌入部分鐵水,入爐原材料常帶入雜質(zhì)元素(如 Ti 、Ca), 鋼的質(zhì)量不能滿足高壽命的使用要求。宣鋼采用(鐵水+廢鋼)轉(zhuǎn)爐冶煉工藝生產(chǎn)出軸承鋼GCr15。
河鋼集團宣鋼公司根據(jù)自己的設(shè)備和工藝特點,生產(chǎn)出了完全符合客戶要求的軸承鋼,各項性能完全達(dá)標(biāo)實現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐冶煉軸承鋼的高效、低成本批量生產(chǎn)。

高碳鉻軸承鋼中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為 1 .0 %左右 ,宣鋼使用頂吹氧氣轉(zhuǎn)爐冶煉高碳鉻軸承鋼面臨著如下的困難 :轉(zhuǎn)爐冶煉操作較快;宣鋼冶煉GCr15 較多的合金加入量,要求轉(zhuǎn)爐有較高的出鋼溫度,但是成分要求終點P必須小于 0.015%,所以操作難度大,給轉(zhuǎn)爐操作帶來一定技術(shù)要求,首先轉(zhuǎn)爐作為第一冶煉環(huán)節(jié),下表為轉(zhuǎn)爐主要參數(shù)。
表 1 宣鋼 150 噸轉(zhuǎn)爐主要技術(shù)參數(shù)
轉(zhuǎn)爐爐型參數(shù)名稱 | 數(shù)據(jù) |
| 轉(zhuǎn)爐爐型參數(shù)名稱 | 數(shù)據(jù) |
轉(zhuǎn)爐公稱容量/t | 150 | 爐膛內(nèi)高/爐膛內(nèi)徑 | 1.65 | |
轉(zhuǎn)爐爐產(chǎn)鋼水量/t | 平均 165,最大 180 | 爐膛內(nèi)容積/ m3 | 161.2 | |
轉(zhuǎn)爐裝入量/t | 平均 178.2,最大 194.4 | 容積比 | 0.98 | |
轉(zhuǎn)爐爐殼高徑比 | 1.38 | 熔池直徑/mm | 5256 | |
爐膛內(nèi)高/mm | 8664 | 新爐溶池深度/mm | 1560 | |
爐膛內(nèi)徑/mm | 5256 | 出鋼口直徑/mm | 160 |
宣鋼 150 噸轉(zhuǎn)爐有國內(nèi)比較先進的副槍自動煉鋼設(shè)備,在冶煉過程中,使用副槍可在不中斷吹煉或不倒?fàn)t的狀態(tài)下,去獲取轉(zhuǎn)爐熔池的各種所需要的信息,例如:溫度、碳含
量、氧含量、熔池高度及取出熔池鋼樣。這樣便可以借助轉(zhuǎn)爐計算機對吹煉所需要的氧量和冷卻劑的添加量進行計算,調(diào)整系統(tǒng)的各種參數(shù),以達(dá)到命中終點碳、溫度的目標(biāo)值。轉(zhuǎn)爐控制技術(shù)指標(biāo)如下表。
表 2 轉(zhuǎn)爐終點要求
終點碳含量ω[C]% | ω[P]‰ | ω[S]‰ | 終點溫度℃ |
≧15 | ≦15 | ≦20 | ≧1640 |
由于軸承鋼GCr15 對成分P要求較低,所以轉(zhuǎn)爐終點出鋼擋渣是一項非常重要的舉措,宣鋼 150 噸轉(zhuǎn)爐使用用無縫式擋渣帽擋前期渣,出鋼后期采用自動擋渣塞車,實行精確定位,有效的杜絕了轉(zhuǎn)爐出鋼下渣,控制渣層≤50 mm,避免LF精煉爐回P。
3 LF 精煉工藝
表 3 宣鋼 LF 爐主要參數(shù)
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) |
鋼包容量/t | 180 | 升溫速度℃/分鐘 | 4~5 |
電極數(shù)量/個 | 3 | 氬氣流量 m3/h | 200~400 |
鋼包凈空/mm | 300-600 | 氬氣壓力 MPa | 0.2~0.3 |
電極直徑/mm | 500 | 設(shè)備運行電壓 V | 380 |
LF 精煉主要靠合適的精煉渣和合理的吹氬制因此,工藝過程中進行了渣系的設(shè)計和吹氬制度的優(yōu)化。
3.1 LF 精煉渣系控制
精煉渣保持FeO 含量低于 1 .0%的前提下提高堿度,確保鋼水較低的氧含量和有效地脫硫,LF 終點硫控制在 0.015%以下 ,符合軸承鋼關(guān)于硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在 0 .025 %以下的標(biāo)準(zhǔn)。 精煉前期取第一樣控制Al=0.020--0.030%。.LF 鋁含量調(diào)整次數(shù)只允許一次。加強造白渣操作,保證白渣時間≥30 分鐘,精煉渣的流動性良好精煉出站前 25min 禁止使用鋁粒脫氧,以使鋼中鋁逐漸降低到出站要求。渣系中保持了較高的 Al2 O3 含量,以保證與脫氧產(chǎn)物有一致的組分 ,易于結(jié)合成低熔點的化合物,具有較強的吸收鋼液中 Al2 O3 的能力, 起到了較好的脫氧作用。
3.2 鋼包氬精煉
LF 鋼包精煉吹氬過程氧化夾雜物可以通過二種途徑與鋼液分離 :靜止鋼液中上浮過程,通過氬氣泡的浮選作用與鋼液分離。然而夾雜物在鋼液中上浮,速度慢,時間長、所以合理的吹氬制度是保證 LF 精煉效果和節(jié)奏的關(guān)鍵。宣鋼目前下 LF 精煉結(jié)束后的軟吹時間控制以 15 min 左右, 軟吹壓力控制在 0.2 ~ 0.3 M Pa ,流量 0.10 ~ 0.25 m3 /min ,可達(dá)到較好效果。
4 RH真空精煉爐
真空槽下部設(shè)有上升管和下降管,當(dāng)浸漬管插入鋼水后,真空泵開始抽真空,大氣與真空槽之間形成壓差,鋼液就從浸漬管上升到與壓差相等的高度。與此同時,從上升管下部三分之一處吹入驅(qū)動氣體(Ar或N2),該氣體由于受熱膨脹,氣泡體積成倍增加,使鋼也比重變小,并驅(qū)動鋼液上升,使其像噴泉一樣向真空槽噴出。隨著氣泡的破裂,鋼水成為細(xì)小的液滴,是脫器表面積大大增加(20~30 倍),加速了脫氣過程。氣體自鋼液內(nèi)析出被抽走,而脫氣后的鋼水由于重量的差異,經(jīng)下降管返回鋼包。未經(jīng)脫氣的鋼液又不斷從上升管進入真空槽,從而形成連續(xù)循環(huán)過程凈化鋼水。
表4 RH 真空精煉爐冶煉參數(shù)
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) |
真空管內(nèi)徑/mm | Φ2100 | 抽氣能力 kg/h(67Pa) | 850 |
吹氬管數(shù)量/根 | 16 | 蒸汽壓力/MPa | ≧1.3 |
環(huán)流氣體流量/ Nm3/h | 140 | 抽氣時間/min | 預(yù)抽 3.5min,不預(yù)抽 4min |
高真空度下,使鋼水經(jīng)過 5~8 次以上的循環(huán)約 10~20 分鐘。然后經(jīng)合金微調(diào)后結(jié)束處理。經(jīng)過本處理,檢驗鋼中w[H], 統(tǒng)計爐數(shù) 36 爐 RH 處理前鋼中w[H]波動范圍(3.2~4.6)×10-6,處理后使鋼水[H]≤2ppm,RH處理前鋼中w[0]波動范圍(4~13)×10-6, RH 平均脫氧率 48.23%。經(jīng)處理后氧含量在 10ppm以下,溫降約 30~35℃。
5 連鑄控制
宣鋼采用了全程保護澆注防止中間包、結(jié)晶器鋼液面與空氣直接接觸吸氧,液面卷渣等造成二次氧化。鋼包加蓋和鋼水出站加覆蓋劑防止二次氧化,大包長水口采取氬氣保護澆注,中間包覆蓋劑可以防止鋼水在中間包內(nèi)的二次氧化;浸入式水口和結(jié)晶器保護渣可以防止鋼水在結(jié)晶器內(nèi)的二次氧化,另外,為了有效控制鋼的低倍質(zhì)量 ,加強了連鑄中包過熱度的控制,過熱度控制在 35 ℃以內(nèi),確保恒拉速澆鋼。
6 結(jié)論
1)宣鋼采用副強自動煉鋼技術(shù)大大提高終點命中率,轉(zhuǎn)爐控制下渣量≤50 mm。
2)LF 采用高堿度CaO-SiO2-A l2O3 渣系進行鋼包精煉處理實現(xiàn)了較好的脫硫和脫氧效果,合理的吹氬制度去除更多夾雜物。
3)連鑄機采用了全程保護澆注 ,有效地防止了二次氧化,保證鋼坯質(zhì)量。
參考文獻(xiàn)
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[3] 曹立國李士琦等.石鋼軸承鋼GCr15 實踐[J].鋼鐵 :2008.43(6).39-41.
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