石鋼2#高爐(1080m3)中修開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)實(shí)踐
來(lái)源:2018年第六屆煉鐵對(duì)標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
石鋼2#高爐(1080m3)中修開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)實(shí)踐習(xí)立陽(yáng) 張余斌 姜勇碩 趙建飛 趙培義 康志剛(河北鋼鐵集團(tuán)石鋼公司煉鐵廠 河北 石家莊 050031 ) 摘 要:對(duì)石鋼2#高爐中修開(kāi)爐進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)!
石鋼2#高爐(1080m3)中修開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)實(shí)踐
習(xí)立陽(yáng) 張余斌 姜勇碩 趙建飛 趙培義 康志剛
(河北鋼鐵集團(tuán)石鋼公司煉鐵廠 河北 石家莊 050031 )
摘 要:對(duì)石鋼2#高爐中修開(kāi)爐進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)。在開(kāi)爐過(guò)程中,通過(guò)快速調(diào)整裝料制度、快速降爐溫、快速捅風(fēng)口用風(fēng),使2#高爐中修開(kāi)爐順利,并實(shí)現(xiàn)快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效。
高爐;中修;開(kāi)爐;達(dá)產(chǎn)
Practice of Blast Furnace in Shigang 2 # Furnace(1080m3)
Xi Liyang, Zhang Yubin, Jiangyongshuo, Zhaojianfei, Kang Zhigang
(Hebei Iron and Steel Group, Shijiazhuang, Hebei 050031)
Abstract: the 2# blast furnace in Shi Steel were summarized. In the start-up process, the rapid adjustment of feed system, rapid drop temperature, with the wind quickly poking, make 2# blast furnace blowing smoothly, and achieve rapid up production and efficiency.
Keywords: blast furnace; repair; start-up; production
石鋼2#1080m3高爐自2011年5月投產(chǎn)以來(lái),第5段、第6段和第7段冷卻壁部分水管漏水;爐缸西南、正北鐵口區(qū)域熱流強(qiáng)度2017年2月以后升高異常。2017年11月15日至2018年1月3日,2#高爐停爐中修,對(duì)爐缸進(jìn)行了整體澆筑,更換爐體5段、6段和7段冷卻壁。
1.中修主要檢修項(xiàng)目
1.1 澆筑爐缸
爐缸西南、正北區(qū)域侵蝕嚴(yán)重,尤其西南區(qū)域只剩下殘留搗打料50mm左右的厚度(炭磚全部侵蝕完)。為消除隱患,將氧化侵蝕碳磚表面進(jìn)行清理。2017年12月20日至24日,美固美特對(duì)爐缸進(jìn)行澆注,澆筑鐵口泥套及泥包,鐵口深度直接澆筑2.6m。
1.2 更換爐身冷卻壁
爐腹、爐腰、爐身一層冷卻壁出現(xiàn)不同程度的破損,尤其爐腹?fàn)t腰冷卻壁大部分水管燒損。此次中修將此三代冷卻壁全部更換。
2.開(kāi)爐前準(zhǔn)備工作
2.1 高爐烘爐
烘爐導(dǎo)管安裝:每間隔一個(gè)風(fēng)口安裝一個(gè)烘爐導(dǎo)管,總計(jì)安裝19個(gè)烘爐導(dǎo)管,烘爐導(dǎo)
管管徑108mm,按風(fēng)口單雙號(hào)交錯(cuò)(單號(hào)烘烤中心位置,雙號(hào)烘烤邊緣位置)間隔安裝。烘爐導(dǎo)管水平管插入風(fēng)口小套,烘爐時(shí)間總計(jì)72小時(shí)。
2.2 試壓檢漏
試壓檢漏是在高爐烘爐結(jié)束后,逐步將頂壓升至160KPa,高爐本體的試壓、試漏。高爐憋壓時(shí),爐頂2個(gè)放散關(guān)閉,重力除塵器250mm放散和400mm放散關(guān)閉。試壓檢漏結(jié)束進(jìn)入涼爐階段。
2.3 爐體灌漿
2月26日至28日,分別給第5、6、7段灌漿。
2.4 爐內(nèi)裝木材
此次2#高爐采用1/2填柴法開(kāi)爐,風(fēng)口中心線以下裝枕木。本次枕木裝至風(fēng)口以下800mm,風(fēng)口前用枕木斜擋。
2.5 開(kāi)爐料
正常料配比:燒結(jié)礦80% 球團(tuán)礦20%,全爐焦比2.8t/t,正常料焦比800kg/t。礦批12.5噸。全爐壓縮率10%。空焦堿度0.93,正常料堿度0.93,凈焦不參與堿度計(jì)算?战苟渭耙陨希涸MgO 10.5%。各種料的堆比重:焦炭0.55,燒結(jié)礦1.85,球團(tuán)礦2.15,錳礦1.7, 螢石1.5。死鐵層及爐缸填充枕木,爐缸剩余部分及爐腹?fàn)t腰加凈焦,爐身1/5加空焦,爐身上部至料線加空焦與正常料組合,料線裝至3米。
2.6 送風(fēng)風(fēng)口及送風(fēng)面積選擇
風(fēng)口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
直徑 | 110 | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 110 | 120 | 110 | 120 |
長(zhǎng)度 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
風(fēng)口 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
直徑 | 110 | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 110 | 120 | 110 | 120 |
長(zhǎng)度 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
風(fēng)口面積:0.2045,風(fēng)量2400m3/min,風(fēng)速200m/s。 | ||||||||||
8個(gè)120mm及12個(gè)110mm風(fēng)口,全開(kāi)風(fēng)口面積0.2045m2,堵2#、3#、5#、8#、10#、
11#、13#、15#、18#、20# 共10個(gè)風(fēng)口,送風(fēng)面積∑S=0.09499m2。
3.開(kāi)爐操作
3.1送風(fēng)料單
焦批:6960kg(C=3742kg),礦批15000 kg(C2↓O2↓),螢石15 kg/tfe、錳礦20 kg/tfe;蛇紋石40kg/tfe ;硅石76 kg/fe 。生鐵含硅按3.0% 爐渣平衡計(jì)算,渣中MgO:10.37%;Al2O3:13.89%;CaF:1.76% ;鎂鋁比:0.75,渣比543 kg/tfe,R2:1.0 。
3.2送風(fēng)
2018年1月3日0:00送冷風(fēng)。0:39開(kāi)熱風(fēng)閥、冷風(fēng)閥,關(guān)混風(fēng)閥點(diǎn)火。0:45 14#風(fēng)口著火,至1:06所開(kāi)10個(gè)風(fēng)口全部點(diǎn)著。3:20坐料一次,坐料后料線4.5m。1月3日6:15捅開(kāi)18#風(fēng)口,6:29捅開(kāi)15#風(fēng)口。6:34東鐵口有渣噴出上炮堵口,6:48西鐵口有渣噴出上炮堵口。7:08坐料一次,坐料后料線西尺8008mm,東尺7414mm。12:10坐料一次,坐料后料線西尺7986mm,東尺7018mm。12:30提切斷閥蓋塔前,12:50蓋西爐頂。具備引煤氣條件后,做煤氣爆發(fā)試驗(yàn)合格后并參考煤氣成分,12:55引煤氣。13:05蓋東爐頂。14:25坐料一次料線6m.。14:43鐵口見(jiàn)渣。17:00鐵口見(jiàn)鐵,出鐵走臨時(shí)撇渣器。1月4日16:20所有風(fēng)口全部捅開(kāi)。
由于木材填充密集,加之水份高,木材得不到充分燃燒,下部沒(méi)有空間,有意識(shí)減緩加風(fēng)節(jié)奏。伴隨壓量關(guān)系走穩(wěn),爐內(nèi)在補(bǔ)料線的基礎(chǔ)上,逐步加重焦炭負(fù)荷。
3.3 出第一次鐵
3日18:45出第一次鐵,鐵量約為53噸,爐渣流動(dòng)性良好。從渣、鐵樣分析看:實(shí)際爐渣二元堿度與理論計(jì)算相符,爐渣成分與理論計(jì)算偏差不大。
4 爐況強(qiáng)化
料動(dòng)后爐內(nèi)開(kāi)始逐步擴(kuò)礦批重焦炭負(fù)荷,捅風(fēng)口,上引風(fēng)量。4日起加大力度擴(kuò)礦批和加重焦炭負(fù)荷的力度,礦批由23t擴(kuò)至36t;1月中旬礦批擴(kuò)至42t,焦比降至350kg/t。隨著不斷擴(kuò)礦批和加重焦炭負(fù)荷,煤氣利用穩(wěn)步提高。
3月9日產(chǎn)量突破3000t,圓滿實(shí)現(xiàn)一周達(dá)產(chǎn)目標(biāo)。19日產(chǎn)量達(dá)到3300t以上,開(kāi)爐后焦比和燃料比降低幅度大,7日燃料比降至530kg/t以下,10日焦比降至350kg/t以下。中旬平均焦比和燃料比分別為349kg/t和530kg/t,下旬平均焦比和燃料比分別為349kg/t和528kg/t。
5 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
1)開(kāi)爐前的準(zhǔn)備工作做的比較充分,設(shè)備多次聯(lián)動(dòng)試車,系統(tǒng)多次試壓檢漏,保證了開(kāi)爐后設(shè)備正常運(yùn)行,沒(méi)有因外圍事故而休風(fēng),為按期達(dá)產(chǎn)提供了外圍保證。2)開(kāi)爐配料計(jì)算合理,各料段安排合理,渣鐵流動(dòng)性良好,為加風(fēng)、開(kāi)風(fēng)口創(chuàng)造了條件。3)東西鐵口修補(bǔ)效果明顯,開(kāi)爐后,一是鐵口區(qū)域不再竄煤氣,二是鐵口深度易保證。4)此次開(kāi)爐采用南鐵口向爐內(nèi)鼓風(fēng),北鐵口空吹的方式,出第一爐鐵時(shí)停止南鐵口鼓風(fēng)后鐵水順利流出。5)開(kāi)爐前期初期由于下部爐料(木材、凈焦)燃燒較慢,上部爐料沒(méi)有足夠的下降空間,造成料動(dòng)時(shí)間較晚,延緩了爐況發(fā)展進(jìn)度,所以后續(xù)類似開(kāi)爐可考慮適當(dāng)提高爐缸所填木材的孔隙度,加快下部爐料的燃燒速度,使料尺盡快動(dòng)作。6)此次開(kāi)爐采用礦、焦同角且外環(huán)角度較小的裝料制度,從效果上看有所欠佳。分析認(rèn)為可采用適當(dāng)抑制邊緣,保證中心氣流的制度,使?fàn)t內(nèi)盡快建立起主氣流,在確保爐況穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上,在進(jìn)一步調(diào)整操作制度,提高煤氣利用率、降低焦比,實(shí)現(xiàn)較快達(dá)產(chǎn)達(dá)效的目標(biāo)。
6 結(jié)語(yǔ)
石鋼2#高爐此次中修開(kāi)爐,實(shí)現(xiàn)了安全、快速、環(huán)保開(kāi)爐,做到了經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境保護(hù)的兼顧,為以后類似開(kāi)爐檢修提供了參考范本。
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