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指標(biāo)

石鋼2#高爐(1080m3)中修開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)實(shí)踐

來(lái)源:2018年第六屆煉鐵對(duì)標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:|評(píng)論:0條   [收藏] [評(píng)論]

石鋼2#高爐(1080m3)中修開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)實(shí)踐習(xí)立陽(yáng) 張余斌 姜勇碩 趙建飛 趙培義 康志剛(河北鋼鐵集團(tuán)石鋼公司煉鐵廠 河北 石家莊 050031 ) 摘 要:對(duì)石鋼2#高爐中修開(kāi)爐進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)!

石鋼2#高爐(1080m3)中修開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)實(shí)踐

習(xí)立陽(yáng)  張余斌  姜勇碩  趙建飛  趙培義  康志剛

(河北鋼鐵集團(tuán)石鋼公司煉鐵廠  河北  石家莊  050031 )

摘  要:對(duì)石鋼2#高爐中修開(kāi)爐進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)。在開(kāi)爐過(guò)程中,通過(guò)快速調(diào)整裝料制度、快速降爐溫、快速捅風(fēng)口用風(fēng),使2#高爐中修開(kāi)爐順利,并實(shí)現(xiàn)快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效。

高爐;中修;開(kāi)爐;達(dá)產(chǎn)

Practice of Blast Furnace in Shigang 2 # Furnace(1080m3)

Xi Liyang, Zhang Yubin, Jiangyongshuo, Zhaojianfei, Kang Zhigang

(Hebei Iron and Steel Group, Shijiazhuang, Hebei 050031)

Abstract: the 2# blast furnace in Shi Steel were summarized. In the start-up process, the rapid adjustment of feed system, rapid drop temperature, with the wind quickly poking, make 2# blast furnace blowing smoothly, and achieve rapid up production and efficiency.

Keywords: blast furnace; repair; start-up; production


石鋼2#1080m3高爐自20115月投產(chǎn)以來(lái),第5段、第6段和第7段冷卻壁部分水管漏水;爐缸西南、正北鐵口區(qū)域熱流強(qiáng)度20172月以后升高異常。20171115日至201813日,2#高爐停爐中修,對(duì)爐缸進(jìn)行了整體澆筑,更換爐體5段、6段和7段冷卻壁。

1.中修主要檢修項(xiàng)目

1.1 澆筑爐缸

  爐缸西南、正北區(qū)域侵蝕嚴(yán)重,尤其西南區(qū)域只剩下殘留搗打料50mm左右的厚度(炭磚全部侵蝕完)。為消除隱患,將氧化侵蝕碳磚表面進(jìn)行清理。20171220日至24日,美固美特對(duì)爐缸進(jìn)行澆注,澆筑鐵口泥套及泥包,鐵口深度直接澆筑2.6m。


1.2 更換爐身冷卻壁

  爐腹、爐腰、爐身一層冷卻壁出現(xiàn)不同程度的破損,尤其爐腹?fàn)t腰冷卻壁大部分水管燒損。此次中修將此三代冷卻壁全部更換。


2.開(kāi)爐前準(zhǔn)備工作

2.1 高爐烘爐

  烘爐導(dǎo)管安裝:每間隔一個(gè)風(fēng)口安裝一個(gè)烘爐導(dǎo)管,總計(jì)安裝19個(gè)烘爐導(dǎo)管,烘爐導(dǎo)

管管徑108mm,按風(fēng)口單雙號(hào)交錯(cuò)(單號(hào)烘烤中心位置,雙號(hào)烘烤邊緣位置)間隔安裝。烘爐導(dǎo)管水平管插入風(fēng)口小套,烘爐時(shí)間總計(jì)72小時(shí)。

2.2 試壓檢漏

  試壓檢漏是在高爐烘爐結(jié)束后,逐步將頂壓升至160KPa,高爐本體的試壓、試漏。高爐憋壓時(shí),爐頂2個(gè)放散關(guān)閉,重力除塵器250mm放散和400mm放散關(guān)閉。試壓檢漏結(jié)束進(jìn)入涼爐階段。

2.3 爐體灌漿

226日至28日,分別給第56、7段灌漿。

2.4 爐內(nèi)裝木材

此次2#高爐采用1/2填柴法開(kāi)爐,風(fēng)口中心線以下裝枕木。本次枕木裝至風(fēng)口以下800mm,風(fēng)口前用枕木斜擋。


2.5 開(kāi)爐料

正常料配比:燒結(jié)礦80%  球團(tuán)礦20%,全爐焦比2.8t/t,正常料焦比800kg/t。礦批12.5噸。全爐壓縮率10%。空焦堿度0.93,正常料堿度0.93,凈焦不參與堿度計(jì)算?战苟渭耙陨希涸MgO 10.5%。各種料的堆比重:焦炭0.55,燒結(jié)礦1.85,球團(tuán)礦2.15,錳礦1.7, 螢石1.5。死鐵層及爐缸填充枕木,爐缸剩余部分及爐腹?fàn)t腰加凈焦,爐身1/5加空焦,爐身上部至料線加空焦與正常料組合,料線裝至3米。

2.6 送風(fēng)風(fēng)口及送風(fēng)面積選擇




風(fēng)口

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

直徑

110

110

120

110

120

110

110

120

110

120

長(zhǎng)度

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

風(fēng)口

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

直徑

110

110

120

110

120

110

110

120

110

120

長(zhǎng)度

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

風(fēng)口面積:0.2045,風(fēng)量2400m3/min,風(fēng)速200m/s

8個(gè)120mm12個(gè)110mm風(fēng)口,全開(kāi)風(fēng)口面積0.2045m2,堵2#、3#、5#、8#、10#、


11#、13#15#、18#、20# 10個(gè)風(fēng)口,送風(fēng)面積∑S=0.09499m2。

3.開(kāi)爐操作

3.1送風(fēng)料單

焦批:6960kgC=3742kg),礦批15000 kgC2↓O2↓),螢石15 kg/tfe、錳礦20 kg/tfe;蛇紋石40kg/tfe ;硅石76 kg/fe 。生鐵含硅按3.0% 爐渣平衡計(jì)算,渣中MgO10.37%;Al2O313.89%;CaF1.76% ;鎂鋁比:0.75,渣比543 kg/tfe,R21.0 。


3.2送風(fēng)

201813000送冷風(fēng)。039開(kāi)熱風(fēng)閥、冷風(fēng)閥,關(guān)混風(fēng)閥點(diǎn)火。045 14#風(fēng)口著火,至106所開(kāi)10個(gè)風(fēng)口全部點(diǎn)著。320坐料一次,坐料后料線4.5m。13615捅開(kāi)18#風(fēng)口,629捅開(kāi)15#風(fēng)口。634東鐵口有渣噴出上炮堵口,648西鐵口有渣噴出上炮堵口。708坐料一次,坐料后料線西尺8008mm,東尺7414mm。1210坐料一次,坐料后料線西尺7986mm,東尺7018mm1230提切斷閥蓋塔前,1250蓋西爐頂。具備引煤氣條件后,做煤氣爆發(fā)試驗(yàn)合格后并參考煤氣成分,1255引煤氣。1305蓋東爐頂。1425坐料一次料線6m.。1443鐵口見(jiàn)渣。1700鐵口見(jiàn)鐵,出鐵走臨時(shí)撇渣器。141620所有風(fēng)口全部捅開(kāi)。

由于木材填充密集,加之水份高,木材得不到充分燃燒,下部沒(méi)有空間,有意識(shí)減緩加風(fēng)節(jié)奏。伴隨壓量關(guān)系走穩(wěn),爐內(nèi)在補(bǔ)料線的基礎(chǔ)上,逐步加重焦炭負(fù)荷。

3.3 出第一次鐵

31845出第一次鐵,鐵量約為53噸,爐渣流動(dòng)性良好。從渣、鐵樣分析看:實(shí)際爐渣二元堿度與理論計(jì)算相符,爐渣成分與理論計(jì)算偏差不大。

4 爐況強(qiáng)化

料動(dòng)后爐內(nèi)開(kāi)始逐步擴(kuò)礦批重焦炭負(fù)荷,捅風(fēng)口,上引風(fēng)量。4日起加大力度擴(kuò)礦批和加重焦炭負(fù)荷的力度,礦批由23t擴(kuò)至36t;1月中旬礦批擴(kuò)至42t,焦比降至350kg/t。隨著不斷擴(kuò)礦批和加重焦炭負(fù)荷,煤氣利用穩(wěn)步提高。

39日產(chǎn)量突破3000t,圓滿實(shí)現(xiàn)一周達(dá)產(chǎn)目標(biāo)。19日產(chǎn)量達(dá)到3300t以上,開(kāi)爐后焦比和燃料比降低幅度大,7日燃料比降至530kg/t以下,10日焦比降至350kg/t以下。中旬平均焦比和燃料比分別為349kg/t530kg/t,下旬平均焦比和燃料比分別為349kg/t528kg/t。

5 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

1)開(kāi)爐前的準(zhǔn)備工作做的比較充分,設(shè)備多次聯(lián)動(dòng)試車,系統(tǒng)多次試壓檢漏,保證了開(kāi)爐后設(shè)備正常運(yùn)行,沒(méi)有因外圍事故而休風(fēng),為按期達(dá)產(chǎn)提供了外圍保證。2)開(kāi)爐配料計(jì)算合理,各料段安排合理,渣鐵流動(dòng)性良好,為加風(fēng)、開(kāi)風(fēng)口創(chuàng)造了條件。3)東西鐵口修補(bǔ)效果明顯,開(kāi)爐后,一是鐵口區(qū)域不再竄煤氣,二是鐵口深度易保證。4)此次開(kāi)爐采用南鐵口向爐內(nèi)鼓風(fēng),北鐵口空吹的方式,出第一爐鐵時(shí)停止南鐵口鼓風(fēng)后鐵水順利流出。5)開(kāi)爐前期初期由于下部爐料(木材、凈焦)燃燒較慢,上部爐料沒(méi)有足夠的下降空間,造成料動(dòng)時(shí)間較晚,延緩了爐況發(fā)展進(jìn)度,所以后續(xù)類似開(kāi)爐可考慮適當(dāng)提高爐缸所填木材的孔隙度,加快下部爐料的燃燒速度,使料尺盡快動(dòng)作。6)此次開(kāi)爐采用礦、焦同角且外環(huán)角度較小的裝料制度,從效果上看有所欠佳。分析認(rèn)為可采用適當(dāng)抑制邊緣,保證中心氣流的制度,使?fàn)t內(nèi)盡快建立起主氣流,在確保爐況穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上,在進(jìn)一步調(diào)整操作制度,提高煤氣利用率、降低焦比,實(shí)現(xiàn)較快達(dá)產(chǎn)達(dá)效的目標(biāo)。

6 結(jié)語(yǔ)

  石鋼2#高爐此次中修開(kāi)爐,實(shí)現(xiàn)了安全、快速、環(huán)保開(kāi)爐,做到了經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境保護(hù)的兼顧,為以后類似開(kāi)爐檢修提供了參考范本。


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