武鋼六高爐爐墻粘結(jié)的處理
來源:2018年第六屆煉鐵對(duì)標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
武鋼六高爐爐墻粘結(jié)的處理鄭華偉 李香彩 郭大磊 李 昕(武鋼煉鐵廠六號(hào)高爐 430081)摘 要:對(duì)武鋼六高爐自中修開爐后產(chǎn)生爐墻粘結(jié)現(xiàn)象進(jìn)行了闡述,分析了爐墻粘結(jié)產(chǎn)生的特點(diǎn)原因,提出…
武鋼六高爐爐墻粘結(jié)的處理
鄭華偉 李香彩 郭大磊 李 昕
(武鋼煉鐵廠六號(hào)高爐 430081)
摘 要:對(duì)武鋼六高爐自中修開爐后產(chǎn)生爐墻粘結(jié)現(xiàn)象進(jìn)行了闡述,分析了爐墻粘結(jié)產(chǎn)生的特點(diǎn)原因,提出了相應(yīng)的處理方法,獲得了處理爐墻粘結(jié)的經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:爐型;管理;水溫差
1 前言
武鋼六高爐容積為3200m3,于2014年11月3日進(jìn)行局部改造性檢修更換五段、六段冷卻壁,2014年12月18日開爐,中修開爐后兩個(gè)月操作爐型科學(xué)合理,高爐技術(shù)指標(biāo)維持在較好水平。然而從2015年2月一直到2015年9月,高爐爐墻多次出現(xiàn)粘結(jié)現(xiàn)象,造成爐況順行變差,甚至失常,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成很差。
2 典型處理渣皮過程分析
2014年12月18日開爐, 送風(fēng)后爐況穩(wěn)定順行,1月燃料比515.5kg/t.Fe。2月份爐況順行狀況開始變差,風(fēng)壓波動(dòng)大,風(fēng)量逐步萎縮,中心氣流變?nèi),調(diào)整布料制度來疏導(dǎo)兩道氣流已不起作用,出現(xiàn)了爐墻粘結(jié)現(xiàn)象,首先表現(xiàn)為七段、八段、九段冷卻壁溫度大幅下降,高爐下料變差,爐缸工作狀態(tài)也變差,到2月中旬,爐墻結(jié)厚現(xiàn)象發(fā)展到比較嚴(yán)重的程度,高爐出現(xiàn)懸料現(xiàn)象。高爐主要是通過開放邊緣氣流、提高爐溫控制水平的方法處理,渣皮于2月28日掉,實(shí)現(xiàn)爐況順行。
6月份,外圍原燃料的變化,燒結(jié)、焦炭、球團(tuán)質(zhì)量有變化,焦炭含硫偏高,燒結(jié)粒度不均勻,球團(tuán)抗壓強(qiáng)度變低,渣中AL2O3含量上升至16~17%。并且燒結(jié)軟融性能發(fā)生變化,導(dǎo)致軟融區(qū)間發(fā)生較大變化,爐渣粘度大,導(dǎo)致爐身結(jié)厚現(xiàn)象。此次處理過程首先高爐先變制度,恢復(fù)過程中管道懸料頻繁,通過擾亂邊緣氣流,將氣流往邊緣逼,使邊緣出管道,用強(qiáng)烈的邊緣氣流逐步清薄渣皮,到一定程度后,通過堵風(fēng)口恢復(fù)等形式風(fēng)量恢復(fù)到一定程度,渣皮大面積垮掉。
8月初水溫差逐漸降低,爐身局部粘接趨勢(shì),風(fēng)量逐步萎縮至5300m3/min,高爐變制度,疏松邊緣清渣皮,效果不明顯,10日夜班風(fēng)量逐步萎縮至5000m3/min,夜班班末懸料,高爐改常壓后料下,恢復(fù)困難,休風(fēng)110min,堵4個(gè)風(fēng)口恢復(fù),利用休風(fēng)機(jī)會(huì)疏松邊緣,通過先壓后疏通的方式力求使渣皮掉,效果不明顯。后堵2個(gè)風(fēng)口,風(fēng)量逐步恢復(fù)至4800~5000m3/min。16日夜班過中班降壓料,風(fēng)量萎縮壓差控制過高,導(dǎo)致懸料,坐料料下后,料線未見影,夜班控制壓差趕料線恢復(fù),恢復(fù)困難,頻繁管道懸料,17日夜班由于爐溫下行快,渣溫差,爐缸透液性差,中心吹不透,邊緣不斷管道,邊緣氣流強(qiáng)烈發(fā)展,煤氣流分布失常,煤氣利用低35~40%。懸料,坐料下后,恢復(fù)困難,被迫休風(fēng)40min,堵6個(gè)風(fēng)口恢復(fù),送風(fēng)后渣皮掉。
9月份渣皮再次結(jié)厚,17日清理渣皮,夜班變制度抑制中心強(qiáng)烈發(fā)展邊緣,由于中心比較死,送風(fēng)后恢復(fù)困難,頻繁管道懸料,料懸后控制頂壓悶著燒,夜班中期部分渣皮掉,后拉風(fēng)坐料恢復(fù),白班中期渣皮大部分掉。
9月下旬,爐身局部又有粘結(jié)趨勢(shì),風(fēng)量高爐調(diào)整制度疏松邊緣,當(dāng)時(shí)還堵有1個(gè)風(fēng)口,風(fēng)量5500~5600m3/min,同時(shí)高爐頂壓逐步上提至0.240Mpa,壓差0.175±0.02控制,風(fēng)量逐步吹到5700~5800m3/min,風(fēng)速達(dá)到240,渣皮局部小動(dòng),爐身溫度趨于正常,高爐風(fēng)量5800~6000m3/,達(dá)到較好狀態(tài),這之后中心中心氣流真正的打通了,主要體現(xiàn)在,通過減中心焦或外移動(dòng)中心角度,煤氣利用能夠很快的起來,相反調(diào)劑,煤氣利用也會(huì)很快下去。此次在局部開使粘接時(shí),就及時(shí)采取了措施,一方面由于堵了1個(gè)風(fēng)口,在局部粘接后風(fēng)量基本沒萎縮,同時(shí)高爐通過提頂壓及合適的壓差保持了較高的風(fēng)量,合適的壓差對(duì)穿透中心及對(duì)爐前渣皮的沖刷都起了一定的作用,在吹透中心的情況下,用較多風(fēng)量發(fā)展邊緣氣流,使得爐身溫度總在小幅度波動(dòng),獲得了理想的科學(xué)操作爐型。
9月份渣皮清理后,爐況穩(wěn)定、順行,隨著爐缸逐步活躍,操作爐型逐步合理化,爐況適應(yīng)能力進(jìn)一步增強(qiáng),冷卻壁溫度不再出現(xiàn)大面積降低現(xiàn)象,即使?fàn)t況有波動(dòng)時(shí),爐墻溫度局部會(huì)出現(xiàn)低點(diǎn),通過上部制度的調(diào)劑渣皮就會(huì)脫落,沒有影響爐況順行,各項(xiàng)指標(biāo)均有較大幅度進(jìn)步,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表一。
表一 高爐經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1月份-11月份)
月份 | 利用系數(shù)t/(m3.d) | 焦比 kg/t | 煤比 kg/t | 燃料比 kg/t | 煤氣利用 % |
1 | 2.10 | 377.7 | 140.5 | 518.2 | 45.99 |
2 | 2.13 | 365.6 | 150.3 | 515.9 | 45.97 |
3 | 2.48 | 348.8 | 154.0 | 502.8 | 47.60 |
4 | 2.43 | 351.8 | 159.3 | 511.1 | 47.50 |
5 | 2.21 | 345.8 | 159.2 | 505.0 | 45.22 |
6 | 1.90 | 389.5 | 121.4 | 510.9 | 47.52 |
7 | 2.01 | 385.4 | 133.9 | 519.3 | 44.59 |
8 | 2.28 | 368.3 | 148.5 | 516.8 | 45.40 |
9 | 1.94 | 393.3 | 137.4 | 530.7 | 44.32 |
10 | 2.63 | 362.4 | 159.6 | 522.0 | 46.42 |
11 | 2.53 | 362.8 | 160.9 | 523.7 | 46.53 |
3 爐墻粘結(jié)特點(diǎn)、原因
正常生產(chǎn)的高爐,形成粘結(jié)物(又稱渣皮)是必然的,穩(wěn)定而合適的渣皮層有保護(hù)爐墻的作用,同時(shí)形成一個(gè)合理的高爐操作爐型。但由于各種原因?qū)е略跔t墻上形成粘結(jié)物的部位不適宜,不均勻或變厚,那就破壞了正常的操作爐型,使高爐下料不暢,煤氣流分布不合理,高爐的順行及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將受到極大的影響[1]。根據(jù)實(shí)際操作分析,六號(hào)高爐爐墻粘結(jié)形成的特點(diǎn)是,爐墻粘結(jié)開始形成在爐身中下部,并逐步向上擴(kuò)散。
中修開爐后前幾個(gè)月設(shè)備在磨合期,設(shè)備故障休風(fēng)次數(shù)明顯上升,1月份、2月份共休風(fēng)10次。同時(shí)2月份因主皮帶電機(jī)多次出現(xiàn)故障,共造成低料線10次,料線最深7m,一天發(fā)生兩次低料線有三次,特別是12日和22日兩次大低料線,爐身溫度大幅下降,水溫差降低到2℃,頻繁的低料線作業(yè)使?fàn)t內(nèi)溫度劇烈波動(dòng),最終導(dǎo)致爐墻結(jié)厚現(xiàn)象。而2月28日渣皮雖然處理掉,但是爐缸工作狀態(tài)并沒有恢復(fù)到完全正常的狀態(tài),長(zhǎng)期慢風(fēng)作業(yè),中心氣流不足,爐缸不活躍,導(dǎo)致后來多次爐墻結(jié)厚的重要原因。
4 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
處理爐墻大面積結(jié)厚最重要的措施是強(qiáng)烈發(fā)展邊緣、利用邊緣管道的高溫煤氣流沖刷。日常操作中嚴(yán)密監(jiān)視冷卻壁溫度及水溫差變化。發(fā)現(xiàn)局部粘接時(shí),可以通過降低軟水總量提高進(jìn)水溫等措施降低冷卻強(qiáng)度,在不懸料的情況下,保持合適壓差,提高風(fēng)量,以利于吹透中心,在中心氣流得到改善的情況下,風(fēng)量也會(huì)增加,在適當(dāng)疏松邊緣,用較強(qiáng)的邊緣氣流的沖刷,局部渣皮也會(huì)脫落。
在爐況有粘接趨勢(shì)時(shí),要抓好基礎(chǔ)工作管理,爐內(nèi)要切實(shí)控制好爐溫,爐前要及時(shí)出盡渣鐵。
清渣皮前期要做好方案準(zhǔn)備工作,加夠凈焦以及相應(yīng)制度的調(diào)整。
在恢復(fù)期間懸料時(shí),把握好時(shí)機(jī)適當(dāng)悶著燒一下,當(dāng)邊緣出現(xiàn)管道時(shí),抓住時(shí)機(jī),在不懸料條件下,盡量加風(fēng),用較大風(fēng)量沖刷渣皮,在連續(xù)懸料恢復(fù)困難時(shí),要及時(shí)休風(fēng)堵風(fēng)口。
掌控好恢復(fù)期間爐況節(jié)點(diǎn),控制好壓差,特別是在料線見影及料線正常前,避免反復(fù),一切以恢復(fù)風(fēng)量為主。
在懸料及恢復(fù)時(shí)把握好集中焦加入量及時(shí)機(jī),集中焦一方面有利于保證充足爐溫,另一方面可以改善透氣性有利于過難行料,同時(shí)可鋪平料面盡快趕料線。
爐況恢復(fù)時(shí)操作要清晰,有目的,不打亂仗,注意細(xì)節(jié)的把握,如爐溫的控制,加風(fēng),調(diào)整制度時(shí)機(jī),以及過制度時(shí)壓差的控制等,要使?fàn)t況處于基本受控狀態(tài),不要出現(xiàn)爐溫低懸料無法坐料或大灌渣情況。
恢復(fù)期間要盡量保證一個(gè)基本風(fēng)量,以利于爐前出鐵,在這個(gè)基本風(fēng)量下趕料線,料線見影后再繼續(xù)恢復(fù)風(fēng)量,同時(shí)爐前也要確保出盡渣鐵,為爐況恢復(fù)創(chuàng)造條件。
5 結(jié)語
無論是追求生產(chǎn)率最大化還是降低成本[2],爐況順行是首位,高爐一旦失常,無論在時(shí)間上還是在成本上都要付出很大的代價(jià),一般都需要5-10天甚至更長(zhǎng)的時(shí)間來處理,期間大幅提升了冶煉成本。因此爐況順行永遠(yuǎn)是第一位,日常操作過程中我們必須做好以下幾個(gè)方面的工作:1.加強(qiáng)原燃料的管理; 2.及時(shí)掌握原燃料變化的信息;3.結(jié)合變化采取積極及時(shí)的應(yīng)對(duì)措施;4. 控制合理的操作爐型;5. 中心、邊緣兩股氣流的科學(xué)控制。
參考文獻(xiàn):
[1] 王筱留. 鋼鐵冶金學(xué)(煉鐵部分第二版)[M]. 北京: 冶金工業(yè)出版社, 2004: 188-189.
[2] 周傳典. 《高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)》.2002
- [騰訊]
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