大方坯中碳鋼角部凹陷問題的成因及解決措施
來源:2018全國連鑄保護(hù)渣及鑄坯質(zhì)量控制學(xué)術(shù)研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
大方坯中碳鋼角部凹陷問題的成因及解決措施謝鴻旭1,2 杜亞偉3 陳守杰2 曹子樂2 高金星(1鄭州大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,2河南通宇冶材集團(tuán)有限責(zé)任公司,3安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司)摘 …
大方坯中碳鋼角部凹陷問題的成因及解決措施
謝鴻旭1,2 杜亞偉3 陳守杰2 曹子樂2 高金星
(1鄭州大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,2河南通宇冶材集團(tuán)有限責(zé)任公司,3安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司)
摘 要:針對大方坯中碳鋼連鑄過程鑄坯角部出現(xiàn)的凹陷問題,通過現(xiàn)場調(diào)研分析,對保護(hù)渣的理化指標(biāo)和配碳模式進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,從而獲得了使用性能良好的連鑄保護(hù)渣,最終解決了大方坯中碳鋼角部凹陷問題。
關(guān)鍵詞:大方坯中碳鋼;連鑄保護(hù)渣;角部凹陷;碳質(zhì)材料
1引言
連鑄大方坯通常是鑄坯斷面尺寸大于220×220mm的方坯,較大的斷面尺寸使其連鑄坯可以用于制作用于軋制重軌、硬線、無縫鋼管、大中型H型鋼等大型構(gòu)件,使得大方坯連鑄占據(jù)著無可替代的地位[1-3]。然而,由于大方坯連鑄機(jī)過程鑄坯凝固時(shí)間長,鑄坯上極容易產(chǎn)生各種各樣的質(zhì)量問題。國內(nèi)某廠的大方坯連鑄機(jī),在生產(chǎn)中碳鋼時(shí)(C: 0.35-0.55%碳范圍的鋼種,典型的鋼種:35#、40Cr、42CrMo、45#等)普遍存在角部凹陷的鑄坯質(zhì)量問題,使得鑄坯的次品率大幅升高。為此,結(jié)合現(xiàn)場的生產(chǎn)情況,有針對性地對優(yōu)化所使用的連鑄保護(hù)渣的理化性能,開發(fā)出新的保護(hù)渣,解決該鋼廠大方坯中碳鋼的角部凹陷問題就顯得尤為重要。
2 大方坯中碳鋼的連鑄工藝條件及存在的問題
該鋼廠中碳鋼大方坯使用的連鑄機(jī)是德馬克制造的設(shè)備,鑄機(jī)半徑10m,5機(jī)5流,斷面220×220/240×240mm,拉速在0.75-1.2m/min之間,結(jié)晶器銅管錐度1.2%(新),長度900mm,直通水口,水口插入深度110±20mm,鋼種碳范圍C:0.25-0.55%,出現(xiàn)角部凹陷主要集中在0.35-0.55%碳含量的范圍,代表的鋼種有:35#、40Cr、42CrMo、45#等。冶煉過程是電爐冶煉-LF-VD,澆鋼溫度控制在1515-1540℃。
該鋼廠的中碳鋼大方坯使用的是同一種保護(hù)渣,其理化指標(biāo)見表1所示。使用過程存在的主要問題是鑄坯的角部凹陷問題,如圖1所示。這些角部凹陷會導(dǎo)致鑄坯在軋制過程中開裂而產(chǎn)生廢品,因此解決該鋼廠中碳鋼大方坯的角部凹陷問題就顯得尤為重要。
表1 中碳鋼大方坯連鑄保護(hù)渣的化學(xué)成分(wt%)和理化指標(biāo)
成分 | SiO2 | CaO | MgO | Fe2O3 | Al2O3 | Na2O | F- | C | Tb/℃ | ηPa·s | R |
優(yōu)化前 | 32.38 | 25.86 | 6.01 | 0.98 | 6.92 | 4.02 | 3.56 | 10.88 | 1257 | 0.475 | 0.80 |

3 大方坯中碳鋼的角部凹陷產(chǎn)生原因及解決措施
3.1大方坯中碳鋼的角部凹陷產(chǎn)生原因
關(guān)于大方坯中碳鋼的角部凹陷問題鮮有報(bào)道,故對該鋼廠進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)研。通過調(diào)研分析造成角部凹陷的問題原因可能如下:該鋼廠大方坯連鑄采用的是直通式水口,結(jié)晶器角部鋼水溫度較低,導(dǎo)致連鑄保護(hù)渣化渣不良(經(jīng)現(xiàn)場跟蹤測量發(fā)現(xiàn)角部液渣層的厚度僅為1-3mm),這些熔化不良的保護(hù)渣極易在角部形成局部較大的渣圈,在結(jié)晶振動作用下,渣圈會壓迫彎月面附近的新生坯殼形成振痕,當(dāng)角部局部渣圈較大就會導(dǎo)致角部較深的凹陷,另一方面熔化不良的保護(hù)渣還會導(dǎo)致結(jié)晶器角部液渣供應(yīng)不足,固渣膜較薄,角部在二維傳熱的作用下強(qiáng)冷而形成較厚的坯殼,后續(xù)在中碳鋼相變收縮的過程中會導(dǎo)致角部坯殼不均勻收縮,在二者雙重作用下導(dǎo)致了大方坯中碳鋼的角部凹陷問題,針對這一問題,解決大方坯中碳鋼角部保護(hù)渣的均勻熔化問題將是解決中碳鋼大方坯角部凹陷的關(guān)鍵。
3.2連鑄保護(hù)渣的理化性能優(yōu)化
本文首先提供了兩個(gè)優(yōu)化方案用于工業(yè)試驗(yàn),方案一在原方案基礎(chǔ)上降低粘度,降低熔點(diǎn),從而改善保護(hù)渣熔化狀態(tài),增加液渣層厚度,改善角部潤滑,希望解決避免因熔化不良而導(dǎo)致角部凹陷問題;方案二則提高保護(hù)渣堿度,減緩角部傳熱,使角部均勻收縮,避免角部收縮不均勻,同時(shí)提高粘度,確保熔渣的均勻?qū),從而避免局部收縮量過大,熔渣導(dǎo)入量大、導(dǎo)入不均勻,避免固態(tài)渣膜擠壓角部彎月面坯殼,產(chǎn)生凹陷。兩個(gè)優(yōu)化方案分別從不同的方面來調(diào)整其理化性能,嘗試解決大方坯角部凹陷問題。然而,通過現(xiàn)場澆鑄試驗(yàn)結(jié)果表明改進(jìn)后澆鑄獲得的鑄坯角部凹陷問題依然存在,凹陷出現(xiàn)的頻率并無明顯改善,這就表明這兩個(gè)改進(jìn)后的優(yōu)化方案并未解決大方坯中碳鋼的角部凹陷問題。
表2 優(yōu)化前后連鑄保護(hù)渣的成分(wt%)和物理性能
成分 | SiO2 | CaO | MgO | Fe2O3 | Al2O3 | Na2O | F- | C | Tb/℃ | ηPa·s | R |
優(yōu)化前 | 32.38 | 25.86 | 6.01 | 0.98 | 6.92 | 4.02 | 3.56 | 10.88 | 1257 | 0.475 | 0.80 |
方案一 | 33.82 | 27.37 | 5.89 | 0.93 | 5.22 | 5.66 | 4.78 | 10.32 | 1235 | 0.350 | 0.81 |
方案二 | 28.33 | 24.36 | 6.99 | 1.10 | 9.32 | 5.05 | 3.51 | 13.21 | 1270 | 0.595 | 0.86 |
3.3連鑄保護(hù)渣的配碳模式優(yōu)化
由于調(diào)研發(fā)現(xiàn)大方坯中碳鋼的角部凹陷是由于結(jié)晶器內(nèi)角部保護(hù)渣熔化不良所致,然而調(diào)整保護(hù)渣的化學(xué)成分獲得的優(yōu)化方案一和優(yōu)化方案二并沒有改善角部凹陷問題。故又從配碳結(jié)構(gòu)上對原渣化學(xué)成不變的情況下進(jìn)行了配碳優(yōu)化獲得了優(yōu)化方案三,詳見表3。原方案中配碳量為10.5wt%,分別為6.5wt%高碳土狀石墨和4 wt%天然氣半補(bǔ)強(qiáng)炭黑,優(yōu)化后的方案三配碳為4.5 wt%高碳土狀石墨、3.5 wt%中碳石墨和2.5 wt%天然氣半補(bǔ)強(qiáng)炭黑。由于高碳土狀石墨、中碳石墨和天然氣半補(bǔ)強(qiáng)炭黑的氧化溫度區(qū)間和熱值不同,通過三者復(fù)配之后其熔化狀態(tài)發(fā)生了明顯改變。如圖2所示,優(yōu)化前的保護(hù)渣的碳質(zhì)材料主要氧化溫度區(qū)間在450~860℃之間,優(yōu)化之后的氧化溫度區(qū)間在460~1000℃之間,改進(jìn)后保護(hù)渣的碳質(zhì)材料在較高的溫度區(qū)間氧化放熱,不僅能夠有效隔離保護(hù)渣基料的過早燒結(jié),還能為保護(hù)渣在高溫下的熔化提供熱量,這能優(yōu)化保護(hù)渣在鋼液面上的熔融層結(jié)構(gòu)。工業(yè)試驗(yàn)的鑄坯形貌如圖3所示,鑄坯角部的凹陷問題得到解決,測得的角部液渣層厚度也由優(yōu)化前的1~3mm增加到了優(yōu)化后的3~6mm,較厚的液渣層厚度能夠保證連鑄潤滑需求。這表明通過配碳結(jié)構(gòu)的優(yōu)化能夠解決大方坯中碳鋼角部凹陷問題,這是由于優(yōu)化之后使得部分碳質(zhì)材料在較高的溫度條件下氧化放熱,這就能夠避免保護(hù)渣由于角部供熱不足而熔化不良,燒結(jié)嚴(yán)重而帶來的角部凹陷問題。此外,需要注意的是優(yōu)化前和方案三的渣中碳含量均為10.5wt%,1350℃條件下的熔化速度均為36s左右,二者并沒有明顯差別,但實(shí)際上由于配碳材料種類和含量不同,熔化過程的明顯不同(如圖2所示),這就表明僅通過熔化速度不能評估保護(hù)渣在結(jié)晶器內(nèi)的熔化狀態(tài),這在今后連鑄保護(hù)渣的設(shè)計(jì)開發(fā)過程需要格外注意。

表3 連鑄保護(hù)渣的配碳模式及理化指標(biāo)
成分 | C | Tb/℃ | ηPa·s | R |
優(yōu)化前 | 6.5wt%高碳土狀石墨和4 wt%天然氣半補(bǔ)強(qiáng)炭黑 | 1257 | 0.475 | 0.80 |
方案三 | 4.5 wt%高碳土狀石墨、3.5 wt%中碳石墨和2.5 wt%天然氣半補(bǔ)強(qiáng)炭黑 | 1261 | 0.472 | 0.80 |
4 結(jié)論
針對該鋼廠大方坯中碳鋼連鑄過程鑄坯角部出現(xiàn)的凹陷問題,通過現(xiàn)場調(diào)研分析,這是由于結(jié)晶器角部保護(hù)渣化渣不良所致,為了解決這一問題,分別對保護(hù)渣的理化指標(biāo)和配碳模式進(jìn)行了系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)整,從調(diào)整后的使用連鑄坯質(zhì)量可以看出,僅改變連鑄保護(hù)渣的化學(xué)成分和理化指標(biāo)難以解決其熔化問題,而配碳模式的優(yōu)化調(diào)整之后,結(jié)晶器角部連鑄保護(hù)渣的熔化狀態(tài)明顯改善,最終解決了大方坯中碳鋼角部凹陷問題。因此,配碳模式也是今后該類保護(hù)渣設(shè)計(jì)開發(fā)過程中需要關(guān)注的要點(diǎn)之一。
參考文獻(xiàn)
[1] 許述海.大方坯中碳鋼連鑄保護(hù)渣的研制開發(fā).鞍鋼技術(shù).2013,2:10-13
[2] 王謙,何生平,彭柏權(quán),趙偉成.中碳合金鋼大方坯連鑄用保護(hù)渣的優(yōu)化.品種鋼連鑄坯質(zhì)量控制技術(shù)研討會論文集.2008:90-93.
[3] 陳迪慶,陳光友,李小明.42CrMo大方坯保護(hù)渣的調(diào)整及效果.武鋼技術(shù).2012,50(6):13-15.
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