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指標(biāo)

400m2燒結(jié)礦質(zhì)量提升生產(chǎn)實(shí)踐

來源:2017年第五屆煉鐵對標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

400m2燒結(jié)礦質(zhì)量提升生產(chǎn)實(shí)踐寧春明(龍鋼煉鐵廠400㎡)1 前言龍鋼煉鐵廠400㎡燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)的燒結(jié)礦主要主要提供煉鐵廠3#、4#高爐生產(chǎn)用料,隨著高爐強(qiáng)化冶煉程度的提高,對燒結(jié)礦的質(zhì)量越來越…

400m2燒結(jié)礦質(zhì)量提升生產(chǎn)實(shí)踐

寧春明

(龍鋼煉鐵廠400㎡)


1 前言

龍鋼煉鐵廠400燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)的燒結(jié)礦主要主要提供煉鐵廠3#、4#高爐生產(chǎn)用料,隨著高爐強(qiáng)化冶煉程度的提高,對燒結(jié)礦的質(zhì)量越來越高,不僅要求其化學(xué)成分穩(wěn)定,而且對其強(qiáng)度、含粉和粒度組成的要求也越來越高。為了滿足現(xiàn)代高爐精料入爐的生產(chǎn)需要。2017400㎡開展了“提高燒結(jié)礦質(zhì)量”攻關(guān),改善了入爐燒結(jié)礦質(zhì)量,為高爐穩(wěn)定順行創(chuàng)造良好條件。

龍鋼煉鐵廠有高爐五座,400㎡能夠為1#、2#、3#、4#高爐提供生產(chǎn)用料,400㎡燒結(jié)機(jī)的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)難以滿足兩座高爐的需求。400㎡燒結(jié)機(jī)大修投產(chǎn)后,煉鐵廠400㎡采取了一系列生產(chǎn)技術(shù)措施和設(shè)備改進(jìn),通過生產(chǎn)水平穩(wěn)步提高,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷改善,燒結(jié)機(jī)利用系數(shù)從2010年的113tm2h提高至2016年的135tm2h,2017年達(dá)到148m2h,達(dá)到并超過了設(shè)計能力,燒結(jié)機(jī)各項操作指標(biāo)穩(wěn)定,符合工藝要求,滿足了兩座高爐的生產(chǎn)需要,為高爐的穩(wěn)定、高產(chǎn)創(chuàng)造了良好的原料條件。

表Ⅰ 400㎡燒結(jié)機(jī)2010年主要生產(chǎn)指標(biāo)

時間

作業(yè)率/%

利用系數(shù) t/(㎡.h)

返礦率/%

FeO合格率/%

轉(zhuǎn)股指數(shù)/%

9月

61.5

1.13

43.5

73

71.6

10月

59.6

1.07

44.8

72

69.5

11月

72.4

1.16

42.6

69

75.6

12月

62.9

1.09

43.9

77

74.1

2 提高燒結(jié)礦質(zhì)量的措施

2.1  優(yōu)化原料過程操作和控制

    由于原料品種的多達(dá)10個,預(yù)配倉6個粉礦倉遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)需要。雜料倉往往須進(jìn)45個品種。燒結(jié)工序分利用有限的場地,預(yù)先將返礦、鎂粉、軋鋼皮等雜料按比例在原料進(jìn)行粗混后再裝倉,減少了物料由于堆比重懸殊而造成的下料不均。并且混勻礦粉造大堆,每堆料23萬噸,450層以上,穩(wěn)定了混勻礦粉的化學(xué)、物理性能。

2.1.1 優(yōu)化入燒原料結(jié)構(gòu),穩(wěn)定控制燒結(jié)礦化學(xué)成分

一方面作業(yè)區(qū)對配加的不同品種外粉的水分及粒級組成及時監(jiān)測,嚴(yán)格控制粒級組成較差的原料配比,盡可能減少原料中<1mm粒級及>10mm大顆粒料含量,優(yōu)化入燒原料的粒級組成,使入燒混合料粒級更適宜造球,保證良好的燒結(jié)透氣性,進(jìn)一步提高燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量。另一方面穩(wěn)定控制燒結(jié)礦SiO2含量,通過加強(qiáng)原料的跟蹤管理和變料過程控制,實(shí)現(xiàn)了變料過程的平穩(wěn)過渡,使燒結(jié)礦SiO2含量控制在5.4%~6.0%范圍內(nèi),既保證了燒結(jié)液相的充分適宜,同時又提高了燒結(jié)礦的堿穩(wěn)率,確保了燒結(jié)礦成分的穩(wěn)定,且有利于燒結(jié)礦強(qiáng)度的提高。

2.1.2改善入燒燃料質(zhì)量

400㎡作業(yè)區(qū)現(xiàn)使用兩種燃料,品種為焦粉和無煙煤,無煙煤的固定碳含量較低、灰份高。首先作業(yè)區(qū)對無煙煤的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),對固定碳含量低于75%的燃料采取及時化驗分析,不達(dá)標(biāo)及時上報,從而保證了入燒燃料的質(zhì)量;其次是:在以粉礦為主燒結(jié)的條件下,0.253㎜占80%左右比較適宜,作業(yè)區(qū)要求粒度破碎后的焦沫粒度必須以滿足條件為前提進(jìn)行作業(yè)。

2.1.2改善入燒熔劑質(zhì)量

燒結(jié)生產(chǎn)中配入的熔劑主要有生石灰(包括鈣質(zhì)白灰、鎂質(zhì)白灰)、石灰石、白云石。生石灰遇水消化后生成Ca(OH)2,其比表面積達(dá)3.0×105cm2/g,具有很強(qiáng)的親水性,能夠促使混合料制粒。實(shí)踐證明,配加適當(dāng)比例的生石灰對改善混合料制粒很有效果,400㎡作業(yè)區(qū)的配比一般控制在5%~6%。在熔劑的使用方面,作業(yè)區(qū)采取了嚴(yán)格的入庫檢測,一方面保證生石灰中CaO的含量大于80%,另一方面對生石灰的粒度嚴(yán)格監(jiān)測,確!3mm部分達(dá)85%以上。并且每班定期測量,杜絕不合格熔劑入庫。

通過改善熔劑質(zhì)量和合理使用熔劑,我作業(yè)區(qū)燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率由2016年的87.66%提高到2017年的94.24%,見表Ⅱ,提高堿度穩(wěn)定率的同時也提高了混合料的制粒效

2016年與2017年400㎡燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率

月份

2016年

2017年

1

87.31

87.96

2

83.69

94.57

3

84.25

95.55

4

88.41

93.72

5

91.04

93.46

6

92.71

95.72

7

84.97

91.28

8

88.67

93.42

9

87.16

90.38

10

86.47

88.42

11

84.51

89.47

12

88.93

92.16

2.2  加強(qiáng)工藝設(shè)施的技術(shù)改造

為了進(jìn)一步優(yōu)化燒結(jié)工藝,車間對一些工藝設(shè)施進(jìn)行了合理改造,進(jìn)一步提高了燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量。

2.2.1改造聯(lián)合布料裝置

 (1)提升十一輥高度,增加混合料落差,合理布局臺車與護(hù)邦的距離提升料層厚度后使料層達(dá)到750㎜以上。調(diào)整松料器間距和高度,增加料層透氣性,重新設(shè)計合頁門后,合頁門與自動扳手連接,當(dāng)出現(xiàn)大塊后,大塊自動下落,減少布料波動的同時減輕了勞動量。

 (2)調(diào)整梭式布料機(jī)形成和機(jī)頭機(jī)尾的時間間隔,使下落混合料合理偏析。

 (3)增加松料器,改善料層透氣性,在點(diǎn)火爐膛前增加瓶料壓料器,改善料層鋪料狀態(tài),合理控制點(diǎn)火爐下方風(fēng)箱開度,實(shí)現(xiàn)低負(fù)壓點(diǎn)火,減少煤氣消耗的同時提升了燒結(jié)礦質(zhì)量。

2.2.2 增強(qiáng)混合料治粒改造

 (1)在二混入料口增加蒸汽噴吹器,二次預(yù)熱混合料,通過調(diào)整蒸汽流量,可將混合料預(yù)熱到“露點(diǎn)”以上,為了提高預(yù)熱效果,我們采用了噴吹的方式,使蒸汽支管迎合混合料翻滾的方向,有利于蒸汽與混合料充分接觸,支管頭部安裝霧化噴頭,增加蒸汽與混合料接觸面積,以利于混合料充分吸收蒸汽。

 (2)一混改造加水管加水方式,加水眼全部采用螺旋式霧化噴頭,全方位進(jìn)行噴灑,使混合料與水完全融合,同時對一二混增加了清掃裝置、內(nèi)部全部采用耐磨陶瓷襯片覆蓋,在內(nèi)部通過計算安裝治粒擋片,增強(qiáng)了治理效果也減少了粘料

2.2.1鈣鎂灰下料裝置改造

原鈣、鎂灰料倉下料口采取自流形,由于鈣灰顆料細(xì),且雨季易受潮,部分消化,所以白灰極易膨倉,下料不暢,造成下料量不穩(wěn)定,而白灰加水一定,從而又造成混合料水分波動,最終影響到燒結(jié)礦的產(chǎn)量和質(zhì)量。2010年初,作業(yè)區(qū)對卸灰裝置進(jìn)行了技術(shù)改造,鈣鎂灰倉下料口均安裝了卸灰閥,依靠閥內(nèi)轉(zhuǎn)子的不停轉(zhuǎn)動帶動倉內(nèi)的白灰持續(xù)下料,從而幾本杜絕了鈣灰不下料,穩(wěn)定了混合料水分,提高了燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率,進(jìn)一步提高了燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量。

2.3穩(wěn)定工藝操作,加強(qiáng)燒結(jié)生產(chǎn)過程控制

一是:穩(wěn)定燒結(jié)生產(chǎn)關(guān)鍵在于穩(wěn)定燒結(jié)生產(chǎn)過程中水、碳、返礦的控制,合理控制好燒結(jié)工藝參數(shù)。

2.3.1穩(wěn)定入燒料中水分

一是:加強(qiáng)除塵放灰過程的管理,加強(qiáng)大班內(nèi)部放灰過程控制,放灰過程中設(shè)專人跟蹤,及時做好信息溝通,從而杜絕了由于除塵灰量波動引起入燒料水分的波動;二是:返礦參與混料前加水,加水量以盡量潤濕熱返礦為適宜,設(shè)專人負(fù)責(zé),加水量與一混加水人員配合,要求前后銜接到位。

2.3.2穩(wěn)定入燒料中碳

加強(qiáng)臺車技術(shù)操作,對臺車進(jìn)行崗位技術(shù)培訓(xùn),學(xué)會從臺車機(jī)尾通過斷面提前預(yù)知FeO變化,合理控制煤粉配比,重點(diǎn)對焦粉、煤粉切換變料時,要根據(jù)燃料固定碳含量的不同要求對燃料配比做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以便能控制燒結(jié)礦FeO含量,并確保燒好燒透。

2.3.3穩(wěn)定生產(chǎn)過程中返礦

控制自循環(huán)返礦量,及時對自循環(huán)返礦質(zhì)量進(jìn)行跟蹤測量,加強(qiáng)對冷篩的點(diǎn)檢維護(hù),定期補(bǔ)焊篩縫、更換篩板,外返返礦一方面通過小顆粒篩分,另一方面參加循環(huán),加入循環(huán)部分每班2小時監(jiān)控一次粒度情況,每班要求測試粒度2次,及時反饋粒度情況并提前采取措施,自循環(huán)返礦量控制在15%~20%以內(nèi),返礦中≥5mm粒級控制在10%以下,進(jìn)一步強(qiáng)化燒結(jié)過程。

3取得的效果及經(jīng)濟(jì)效益

通過上述措施的實(shí)施,400㎡燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)的燒結(jié)礦強(qiáng)度、含粉、粒級組成都得到了很大程度的改善,與2016年相比,燒結(jié)礦強(qiáng)度提高了0.23%,5~10mm小粒級含量降低了2.54%,燒結(jié)礦含粉率降低了0.46%,見下表1。燒結(jié)礦強(qiáng)度的提高,小粒級含及粉率的降低,提高了燒結(jié)礦成品率,而且更利于高爐操作,增加了爐料的空隙度,減少了煤氣通過的阻力,改善了高爐爐料的透氣性,為高爐爐況順行提供了良好的原料條件。

2016年1~10月與2017年1~10月燒結(jié)礦強(qiáng)度、

             5~10mm小粒級含量對比統(tǒng)計表  單位:%  表Ⅲ

     月份

項目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

平均

比較

強(qiáng)度

2016年

78.33

78.33

78.5

77.33

78.5

78.33

78.67

78.51

78.33

78.5

78.52

--

2017年

79.55

79.26

79.01

79.16

79.09

79.00

78.94

78.9

79.1

78.48

79.05

+0.23

5~10mm小粒級

2016年

13.61

12.89

12.12

12.78

13.2

12.45

11.91

13.25

11.29

10.66

12.42

--

2017年

10.52

9.49

9.68

9.87

10.33

9.84

9.39

9.79

9.57

10.34

9.88

-2.54

4結(jié)語

通過提高燒結(jié)礦質(zhì)量措施的實(shí)施,燒結(jié)礦質(zhì)量顯著改善,強(qiáng)度明顯提高,含粉降低,燒結(jié)礦小粒級含量控制在合理范圍內(nèi),使入爐原料結(jié)構(gòu)更加合理,后續(xù)將根據(jù)高爐的需要,對提高燒結(jié)礦質(zhì)量開展進(jìn)一步攻關(guān)。




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