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高中壓轉子鋼冶煉全流程夾雜物分析

來源:2018′第四屆鋼錠與鍛件生產新工藝、新技術峰會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

高中壓轉子鋼冶煉全流程夾雜物分析楊海石 王志剛 朱偉偉(上海電氣上重鑄鍛有限公司 上海 200245)摘 要:通過對高中壓轉子鋼在精煉及澆注過程中的取樣,分析,全面了解整個生產過程中各…

高中壓轉子鋼冶煉全流程夾雜物分析

楊海石  王志剛  朱偉偉

(上海電氣上重鑄鍛有限公司  上海  200245)

摘  要:通過對高中壓轉子鋼在精煉及澆注過程中的取樣,分析,全面了解整個生產過程中各工序鋼水成分和夾雜物的變化,從而改善工藝及操作方式。

高中壓轉子是火電機組的關鍵零部件,工作時承受著高應力、高溫度的雙重作用,此外,還要承受交替變化的熱應力,使高中壓轉子發(fā)生蠕變損傷和熱疲勞損傷或者二者的疊加。因此,要求其材料必須具有很高的高溫蠕變斷裂強度和疲勞強度。鋼水含有的C、P、S、N、H和T[O]等元素的單一或綜合作用的結果,將大大地影響鋼的抗拉強度、成型性、韌性、可焊性、抗裂紋、抗腐蝕性、各向異性、耐疲勞性等各種性能。因此,為了改善鋼的性能,必須要首先提高鋼水純凈度。我公司生產高中壓轉子有較長的歷史,但其質量穩(wěn)定性一直不高,尤其是探傷合格率忽高忽低,為改變這一現狀,進行了一系列的工藝及操作優(yōu)化,其中,第一步就是對冶煉澆注過程的全流程夾雜物分析。

1 生產試驗方案

1.1 研究內容

在現行工藝條件下對全流程進行了系統(tǒng)取樣,進行以下研究:

(1)全流程微觀夾雜物成分變化規(guī)律研究

(2)全流程微觀夾雜物類型變化規(guī)律研究

(3)全流程微觀夾雜物數量密度變化研究

(4)全流程總氧含量變化規(guī)律研究

1.2 生產工藝

EAF→LF→VD→中間包→MSD+Ar澆注

1.3 試驗方法

1.3.1 取樣方案

高中壓轉子鋼取樣方案如下:

(1)LF精煉過程取樣

LF爐進站,取鋼樣1個,測量鋼液化學成分、鋼液溫度。

LF還原20min后,取鋼樣1個,測量鋼液化學成分、鋼液溫度。

LF第一次加合金15min后,取鋼樣1個,測量鋼液化學成分、鋼液溫度。

LF第二次加合金15min后,取鋼樣1個,測量鋼液化學成分、鋼液溫度。

(2)VD過程取樣

真空結束取鋼樣1個,測量鋼液化學成分、鋼液溫度。

精煉結束鋼樣、渣樣各一個,測量鋼液化學成分、鋼液溫度。

(3)中間包取樣

大包開澆時取鋼樣1個,測量鋼液化學成分、鋼液溫度。

大包澆注30t(3/10)時取鋼樣1個,測量鋼液化學成分、鋼液溫度。

大包澆注結束時取鋼樣、渣樣各一個,測量鋼液化學成分、鋼液溫度。

11高中壓轉子鋼取樣結果

類型

取樣內容

取樣個數

編號

LF進站

1

L11

還原20min

1

L12

第一次加合金15min

1

L13

第二次加合金14min

1

L14

真空結束

1

V11

精煉結束

1

E11

中包澆注30t

1

T11

中包澆注1/2

1

T12

澆注結束

1

T13

1.3.2 分析方法

對所取的試樣主要采用化學成分常規(guī)分析、光學顯微鏡分析、掃描電鏡分析等。

2 高中壓轉子鋼夾雜物檢測分析

2.1 全流程的鋼水成分變化

21全流程鋼液成分變化,%

名稱

化學成分%

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

Cu

Al

V

進站前

0.117

0.003

0.152

0.003

0.006

0.247

0.211

0.237

0.032

0.325

0.002

還原20min

0.200

0.020

0.151

0.003

0.001

0.244

0.213

0.243

0.030

0.006

0.001

第一次加合金

0.219

0.180

0.660

0.003

0.002

0.787

0.437

1.015

0.032

0.023

0.178

第二次加合金

0.279

0.195

0.746

0.003

0.001

1.039

0.448

1.106

0.031

0.013

0.179

真空結束

0.290

0.216

0.741

0.004

0.001

1.121

0.457

1.115

0.031

0.008

0.218

注:進站前使用的取樣器含Al,故[Al]含量偏高。

2.2 全流程的T[O]的變化

全流程氣體樣共取9個進行氣體分析。

2-2全流程T[O]分析結果

樣品編號

T[O]含量/×10-6

L11

57

L12

36

L13

23

L14

41

V11

31

E11

26

T11

35

T12

34

T13

43


從圖21可以看出,L1(進站前)T[O]最高57ppm,L3(第一次加合金)最低23ppm。

2.3 全流程微觀夾雜物成分變化

23全流程夾雜物成分分析

樣品編號

%MgO

%Al2O3

%SiO2

%MnS

%MnO

%CaS

%CaO

Ti2O3

L11

1.96

88.93

7.05

0

0

0

2.06

0

L12

15.86

67.73

8.31

0

0

0.09

8.01

0

L13

1.96

28.05

3.32

0

0

13.25

53.42

0

L14

2.55

34.78

7.07

0.26

0.93

2.17

51.41

0.84

V11

0.35

17.80

9.74

0

1.45

0.87

69.54

0.26

E11

1.36

25.49

7.89

0

0

0

65.25

0

T11

10.57

64.36

7.76

0

2.38

0

14.63

0.30

T12

13.57

72.30

2.02

0

0

0

12.12

0

T13

14.39

74.67

1.50

0

0

0

9.44

0

從表2-3可知:MgO含量從1.96%變化到14.39%,Al2O3從88.93%變化到74.67%,SiO2的含量從7.05%變化到了1.50%,CaO由2.06%變化到9.44%,MnS、MnO、CaS、Ti2O3含量較少。

2.4 全流程夾雜物類型

統(tǒng)計全流程中每個試樣電鏡觀測結果,并且將每個試樣的夾雜物類型計算出來列于下列表格中。

2-4 L11主要夾雜物類型

工序

夾雜物類型

個數/

比例/%

進站前

Al2O3

16

72.73

Al2O3-MgO

1

4.55

Al2O3-MgO-CaO

1

4.55

Al2O3-MgO-CaO-SiO2-MnO

1

4.55

Al2O3-CaO-SiO2

1

4.55

Al2O3-SiO2

1

4.55

Al2O3-MnS

1

4.55

2-5 L12主要夾雜物類型

工序

夾雜物類型

個數/

比例/%

還原20min

SiO2

2

6.67

MgO-Al2O3

1

3.33

MgO-Al2O3-CaO

23

76.67

MgO-Al2O3-SiO2-CaO

4

13.33

2-6 L13主要夾雜物類型

工序

夾雜物類型

個數/

比例/%

第一次加合金

Al2O3-CaO

1

3.3333333

Al2O3-CaS-CaO

7

23.333333

Al2O3-SiO2-CaS-CaO

10

33.333333

MgO-Al2O3-CaS-CaO

2

6.6666667

MgO-Al2O3-SiO2-CaO

1

3.3333333

MgO-Al2O3-SiO2-CaS-CaO

9

30

2-7 L14主要夾雜物類型

工序

夾雜物類型

個數/

比例/%

第二次加合金

Al2O3-CaO

2

6.67

Al2O3-CaS-CaO

2

6.67

Al2O3-SiO2-CaO

15

50

Al2O3-SiO2-MnS-MnO-CaO-Ti2O3

1

3.33

MgO-CaO

1

3.33

MgO-Al2O3-CaO

2

6.67

MgO-Al2O3-SiO2-CaO

7

23.33

2-8 V11主要夾雜物類型

工序

夾雜物類型

個數/

比例/%

真空結束

CaO

4

19.05

SiO2-CaO

2

9.52

Al2O3-CaO

1

4.76

Al2O3-SiO2-CaO

12

57.14

Al2O3-SiO2-MnO-Ti2O3

1

4.76

MgO-Al2O3-CaO

1

4.76

2-9 E11主要夾雜物類型

工序

夾雜物類型

個數/

比例/%

精煉結束

CaO

1

16.67

Al2O3-CaO

1

16.67

Al2O3-SiO2-CaO

3

50.00

MgO-Al2O3-CaO

1

16.67

2-10 T1主要夾雜物類型

工序

夾雜物類型

個數/

比例/%

澆注30t

Al2O3-SiO2-CaO

3

15.00

Al2O3-SiO2-MnO-CaO-Ti2O3

1

5.00

MgO-Al2O3

2

10.00

MgO-Al2O3-CaO

1

5.00

MgO-Al2O3-MnO

1

5.00

MgO-Al2O3-MnO-CaO

2

10.00

MgO-Al2O3-SiO2-CaO

10

50.00

2-11 T2主要夾雜物類型

工序

夾雜物類型

個數/

比例/%

澆注50t

Al2O3-CaO

1

4.17

Al2O3-SiO2-CaO

2

8.33

MgO-Al2O3

5

20.83

MgO-Al2O3-CaO

9

37.50

MgO-Al2O3-SiO2-CaO

7

29.17

2-12 T3主要夾雜物類型

工序

夾雜物類型

個數/

比例/%

澆注結束

Al2O3-CaO

1

16.67

MgO-Al2O3

1

16.67

MgO-Al2O3-CaO

4

66.67

從上述表格可以看出,進站前的主要夾雜物是Al2O3,占72.73%,還原期夾雜物主要為MgO-Al2O3-CaO,占76.67%,第二次加合金主要夾雜物是

Al2O3-SiO2-CaO,占50%,精煉結束后主要夾雜物為Al2O3-SiO2-CaO,占50%,澆注結束后主要夾雜物為MgO-Al2O3-CaO,占66.67%。

2.5全流程微觀夾雜物數量密度變化研究

全流程取高中壓轉子鋼共9個金相樣,每個金相樣在光鏡下拍攝45個視場,統(tǒng)計全流程微觀夾雜物數量密度變化,如下列圖表所示。

2-13全流程夾雜物數量密度

編號

數量密度(個/mm2

L11

12.74

L12

6.20

L13

9.02

L14

6.90

V11

4.60

E11

3.54

T11

3.36

T12

4.07

T13

3.89


3 試驗結果討論

3.1夾雜物成分演變規(guī)律

由表2-3所示

(1)進站前的微觀夾雜物絕大多數都為Al2O3,高達88.93%,這主要源自進站前加入的預脫氧鋁錠。

(2)隨著LF的進行,夾雜物中MgO的含量稍有增加,Al2O3的含量逐漸減少,CaO的含量急劇上升,最高到53.42%,說明夾雜物上浮并被渣吸附,但渣中的CaO也進入了鋼液當中,耐火材料中的少許Mg也進入了鋼液。

(3)VD階段,夾雜物中Al2O3含量減少26.71%,CaO含量增加21.21%。

(4)在澆注過程中,夾雜物中Al2O3含量急劇升高,而鋼水中Al含量僅為0.008%,又中間包耐材使用的是高Al質的莫來石,故認為此時的Al2O3的主要來源為中間包耐材的侵蝕,或上一爐次中間包上未完全清理干凈的鋼渣,而Al2O3的增加也是聚集成大顆粒夾雜的原因之一。

3.2 夾雜物類型演變規(guī)律

對各爐次各個工藝環(huán)節(jié)的氧化物夾雜物類型進行統(tǒng)計分析,情況如表3-1、表3-1列出了該爐次冶煉過程不同階段鋼中主要氧化物的類型,從中可以看出:

(1)進站前加入鋁錠進行預脫氧,故進站前的夾雜物幾乎都為Al2O3;

(2)精煉開始后,在電鏡下沒有發(fā)現Al2O3單獨存在,而是與其他氧化物結合形成復合夾雜物如MgO-Al2O3-CaO、Al2O3-SiO2-CaO以及MgO-Al2O3-SiO2-CaO等;

(3)精煉過程的夾雜物主要分為兩類,一類含MgO,為MgO-Al2O3、MgO-Al2O3-CaO、MgO-Al2O3-SiO2-CaO;一類不含MgO,為Al2O3-SiO2(-CaO)等。MgO的主要來源是爐渣和爐襯。從上圖中以及夾雜物成分變化中不難發(fā)現,在精煉過程中MgO的含量偏低,而澆注過程中MgO含量明顯增加,這說明澆注過程中精煉渣在中間包中發(fā)生卷渣行為,進入鋼水中。

31各工藝主要氧化物夾雜物類型對比

工藝環(huán)節(jié)

夾雜物類型

進站前

Al2O3

還原20min

Al2O3-MgO

第一次加合金

Al2O3-MgO-CaO

第二次加合金

Al2O3-MgO-CaO-SiO2-MnO

真空結束

Al2O3-CaO-SiO2

精煉結束

Al2O3-SiO2

澆注3/10

Al2O3-MnS

澆注1/2

MgO-Al2O3-SiO2-CaO

澆注結束

MgO-Al2O3-CaO

3.3 夾雜物數量密度演變規(guī)律

將全流程各個階段的試樣夾雜物數量密度取平均值,得到全流程夾雜物數量密度的變化如圖31所示。


由圖31可知,整個流程鋼液中的微觀夾雜物數量密度由進站前的12.74個/mm2降到澆注結束的3.89個/mm2,從夾雜物密度變化上來看,精煉效果較好;第一次加合金后,較還原20min的夾雜物數量密度上升2.82個/mm2,結合此時的夾雜物成分變化可以知道,加合金時使得渣中的CaO卷入鋼液,使夾雜物的數量密度增加。在澆注過程中,夾雜物數量密度也呈上升趨勢,這是因為在澆注過程中發(fā)生了二次氧化,包括空氣二次氧化和爐襯等耐火材料的二次氧化。

3.4 全流程的T[O]的變化

鋼中的氧以兩種形式存在:溶解于鋼中的溶解氧[O]溶和存在于氧化物中的氧[O]夾?傃鹾靠杀硎緸椋

T[O]=[O]溶+[O]夾

脫氧合金化后,與脫氧元素(Si、Al)相平衡的[O]溶很低,如鋁鎮(zhèn)靜鋼,加鋁脫氧后,在1600℃與鋼中酸溶鋁含量[Al]s(0.02%~0.05%)處于熱力學平衡的[O]溶很低(0.0004%~0.0008%),所以可以用鋼中總氧含量T[O]來表示鋼中氧化物夾雜物的水平,用T[O]作為潔凈度的量度。鋼中總氧含量越低,說明鋼中氧化物夾雜越少,鋼就越干凈。因此,通過取樣分析鋼中T[O]含量對鋼的潔凈度進行評價至關重要。本試驗通過在全流程取樣來分析鋼中總氧含量T[O]。全流程鋼中總氧變化如圖320所示。


從上圖可以看出,進站前的T[O]含量最高,達57ppm,到第一次加合金后降至23ppm,說明前期的精煉效果良好。第二次加合金后T[O]升高至41ppm,說明此時發(fā)生了二次氧化。精煉結束時,T[O]降低到了26ppm,但是隨著澆注的進行,鋼中T[O]逐漸上升到43個ppm,由此可以得出鋼包操作對鋼的潔凈度影響較大,通過二次氧化、耐火材料侵蝕等方式使鋼液遭到污染,從而使鋼中總氧升高,因此在實際操作過程中,應該合理規(guī)范澆注操作,否則將會使鋼包精煉操作提高鋼液潔凈度的努力前功盡棄。

4 初步結論與建議

過對高中壓轉子鋼全流程生產跟蹤數據分析統(tǒng)計試驗數據,得出以下認識:

(1)鋼的潔凈度水平:T.O平均值/ppm:電爐出鋼57;LF初次出站41;VD出站31;LF二次出站26;中間包43。從鋼的潔凈度水平來評價,從LF二次出站到中間包,鋼液中T.O含量上升到43ppm,較LF出站時增加17ppm,說明在中間包的澆注過程中,中間包操作對鋼的潔凈度影響極大,通過卷渣、二次氧化、耐火材料侵蝕等方式使鋼液遭到污染,從而使鋼中總氧升高,因此在實際操作過程中,應該合理規(guī)范中間包的操作,否則將會使鋼包精煉操作提高鋼液潔凈度的努力前功盡棄。

(2)鋼中微觀夾雜物數量平均值(個/mm2):進站前 12.74;LF 出站6.9;VD出站4.6;LF二次出站3.54;中間包7.2;進站前微觀夾雜物類型主要是Al2O3,LF期間主要是Al2O3-MgO、Al2O3-MgO-CaO、Al2O3-MgO-CaO-SiO2-MnO,VD期間主要是Al2O3-CaO-SiO2,澆注期間主要是Al2O3-MnS、MgO-Al2O3-SiO2-CaO、MgO-Al2O3-CaO。

(3)LF進站氧含量為57ppm,LF出站氧含量為26ppm,精煉過程總氧降低31ppm,總體來看LF的脫氧效果較好,但加合金期間操作控制欠佳(合金加入方式較粗放),使得總氧由最低時候的23ppm升高到了41ppm。

(4)中間包操作存在較嚴重的二次氧化,中間包澆注過程中,T.O含量上升到43ppm,較LF出站時增加17ppm。

為進一步提高產品質量特提出以下改進措施

(1)規(guī)范操作,LF操作過程中特別是加合金過程,吸氧嚴重,使得精煉效果打了折扣。

(2)中間包澆注過程二次氧化比較嚴重,并伴有卷渣,耐火材料侵蝕行為,是大型夾雜物的主要來源。建議加強中間包保護澆注,強化中間包的清理及澆注過程中的卡渣操作,盡可能的避免精煉渣進入中間包。

參考文獻

[1] 王鳳喜.大鍛件生產行業(yè)與鍛造技術發(fā)展[J].鍛壓機械,2002,37(4):3-6.

[2] 邱斌,馬平,李林,等.30Cr2Ni4MoV超純凈鋼冶煉技術研究[J].大型鑄鍛件,2017(01):45-47.

[3] 蔡開科.連鑄坯質量控制[J].北京: 冶金工業(yè)出版社,2010,205.

[4] 李陽. 煉鋼過程中的夾雜物[M].北京:科學出版社,2017

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