高中壓轉子鋼冶煉全流程夾雜物分析
來源:2018′第四屆鋼錠與鍛件生產新工藝、新技術峰會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
高中壓轉子鋼冶煉全流程夾雜物分析楊海石 王志剛 朱偉偉(上海電氣上重鑄鍛有限公司 上海 200245)摘 要:通過對高中壓轉子鋼在精煉及澆注過程中的取樣,分析,全面了解整個生產過程中各…
高中壓轉子鋼冶煉全流程夾雜物分析
楊海石 王志剛 朱偉偉
(上海電氣上重鑄鍛有限公司 上海 200245)
摘 要:通過對高中壓轉子鋼在精煉及澆注過程中的取樣,分析,全面了解整個生產過程中各工序鋼水成分和夾雜物的變化,從而改善工藝及操作方式。
高中壓轉子是火電機組的關鍵零部件,工作時承受著高應力、高溫度的雙重作用,此外,還要承受交替變化的熱應力,使高中壓轉子發(fā)生蠕變損傷和熱疲勞損傷或者二者的疊加。因此,要求其材料必須具有很高的高溫蠕變斷裂強度和疲勞強度。鋼水含有的C、P、S、N、H和T[O]等元素的單一或綜合作用的結果,將大大地影響鋼的抗拉強度、成型性、韌性、可焊性、抗裂紋、抗腐蝕性、各向異性、耐疲勞性等各種性能。因此,為了改善鋼的性能,必須要首先提高鋼水純凈度。我公司生產高中壓轉子有較長的歷史,但其質量穩(wěn)定性一直不高,尤其是探傷合格率忽高忽低,為改變這一現狀,進行了一系列的工藝及操作優(yōu)化,其中,第一步就是對冶煉澆注過程的全流程夾雜物分析。
1 生產試驗方案
1.1 研究內容
在現行工藝條件下對全流程進行了系統(tǒng)取樣,進行以下研究:
(1)全流程微觀夾雜物成分變化規(guī)律研究
(2)全流程微觀夾雜物類型變化規(guī)律研究
(3)全流程微觀夾雜物數量密度變化研究
(4)全流程總氧含量變化規(guī)律研究
1.2 生產工藝
EAF→LF→VD→中間包→MSD+Ar澆注
1.3 試驗方法
1.3.1 取樣方案
高中壓轉子鋼取樣方案如下:
(1)LF精煉過程取樣
LF爐進站,取鋼樣1個,測量鋼液化學成分、鋼液溫度。
LF還原20min后,取鋼樣1個,測量鋼液化學成分、鋼液溫度。
LF第一次加合金15min后,取鋼樣1個,測量鋼液化學成分、鋼液溫度。
LF第二次加合金15min后,取鋼樣1個,測量鋼液化學成分、鋼液溫度。
(2)VD過程取樣
真空結束取鋼樣1個,測量鋼液化學成分、鋼液溫度。
精煉結束鋼樣、渣樣各一個,測量鋼液化學成分、鋼液溫度。
(3)中間包取樣
大包開澆時取鋼樣1個,測量鋼液化學成分、鋼液溫度。
大包澆注30t(3/10)時取鋼樣1個,測量鋼液化學成分、鋼液溫度。
大包澆注結束時取鋼樣、渣樣各一個,測量鋼液化學成分、鋼液溫度。
表11高中壓轉子鋼取樣結果
類型 | 取樣內容 | 取樣個數 | 編號 |
鋼 | LF進站 | 1 | L11 |
還原20min | 1 | L12 | |
第一次加合金15min | 1 | L13 | |
第二次加合金14min | 1 | L14 | |
真空結束 | 1 | V11 | |
精煉結束 | 1 | E11 | |
中包澆注30t | 1 | T11 | |
中包澆注1/2 | 1 | T12 | |
澆注結束 | 1 | T13 |
1.3.2 分析方法
對所取的試樣主要采用化學成分常規(guī)分析、光學顯微鏡分析、掃描電鏡分析等。
2 高中壓轉子鋼夾雜物檢測分析
2.1 全流程的鋼水成分變化
表21全流程鋼液成分變化,%
名稱 | 化學成分% | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Al | V | |
進站前 | 0.117 | 0.003 | 0.152 | 0.003 | 0.006 | 0.247 | 0.211 | 0.237 | 0.032 | 0.325 | 0.002 |
還原20min | 0.200 | 0.020 | 0.151 | 0.003 | 0.001 | 0.244 | 0.213 | 0.243 | 0.030 | 0.006 | 0.001 |
第一次加合金 | 0.219 | 0.180 | 0.660 | 0.003 | 0.002 | 0.787 | 0.437 | 1.015 | 0.032 | 0.023 | 0.178 |
第二次加合金 | 0.279 | 0.195 | 0.746 | 0.003 | 0.001 | 1.039 | 0.448 | 1.106 | 0.031 | 0.013 | 0.179 |
真空結束 | 0.290 | 0.216 | 0.741 | 0.004 | 0.001 | 1.121 | 0.457 | 1.115 | 0.031 | 0.008 | 0.218 |
注:進站前使用的取樣器含Al,故[Al]含量偏高。
2.2 全流程的T[O]的變化
全流程氣體樣共取9個進行氣體分析。
表2-2全流程T[O]分析結果
樣品編號 | T[O]含量/×10-6 |
L11 | 57 |
L12 | 36 |
L13 | 23 |
L14 | 41 |
V11 | 31 |
E11 | 26 |
T11 | 35 |
T12 | 34 |
T13 | 43 |

從圖21可以看出,L1(進站前)T[O]最高57ppm,L3(第一次加合金)最低23ppm。
2.3 全流程微觀夾雜物成分變化
表23全流程夾雜物成分分析
樣品編號 | %MgO | %Al2O3 | %SiO2 | %MnS | %MnO | %CaS | %CaO | Ti2O3 |
L11 | 1.96 | 88.93 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 |
L12 | 15.86 | 67.73 | 8.31 | 0 | 0 | 0.09 | 8.01 | 0 |
L13 | 1.96 | 28.05 | 3.32 | 0 | 0 | 13.25 | 53.42 | 0 |
L14 | 2.55 | 34.78 | 7.07 | 0.26 | 0.93 | 2.17 | 51.41 | 0.84 |
V11 | 0.35 | 17.80 | 9.74 | 0 | 1.45 | 0.87 | 69.54 | 0.26 |
E11 | 1.36 | 25.49 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 65.25 | 0 |
T11 | 10.57 | 64.36 | 7.76 | 0 | 2.38 | 0 | 14.63 | 0.30 |
T12 | 13.57 | 72.30 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 0 |
T13 | 14.39 | 74.67 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0 |
從表2-3可知:MgO含量從1.96%變化到14.39%,Al2O3從88.93%變化到74.67%,SiO2的含量從7.05%變化到了1.50%,CaO由2.06%變化到9.44%,MnS、MnO、CaS、Ti2O3含量較少。
2.4 全流程夾雜物類型
統(tǒng)計全流程中每個試樣電鏡觀測結果,并且將每個試樣的夾雜物類型計算出來列于下列表格中。
表2-4 L11主要夾雜物類型
工序 | 夾雜物類型 | 個數/個 | 比例/% |
進站前 | Al2O3 | 16 | 72.73 |
Al2O3-MgO | 1 | 4.55 | |
Al2O3-MgO-CaO | 1 | 4.55 | |
Al2O3-MgO-CaO-SiO2-MnO | 1 | 4.55 | |
Al2O3-CaO-SiO2 | 1 | 4.55 | |
Al2O3-SiO2 | 1 | 4.55 | |
Al2O3-MnS | 1 | 4.55 |
表2-5 L12主要夾雜物類型
工序 | 夾雜物類型 | 個數/個 | 比例/% |
還原20min | SiO2 | 2 | 6.67 |
MgO-Al2O3 | 1 | 3.33 | |
MgO-Al2O3-CaO | 23 | 76.67 | |
MgO-Al2O3-SiO2-CaO | 4 | 13.33 |
表2-6 L13主要夾雜物類型
工序 | 夾雜物類型 | 個數/個 | 比例/% |
第一次加合金 | Al2O3-CaO | 1 | 3.3333333 |
Al2O3-CaS-CaO | 7 | 23.333333 | |
Al2O3-SiO2-CaS-CaO | 10 | 33.333333 | |
MgO-Al2O3-CaS-CaO | 2 | 6.6666667 | |
MgO-Al2O3-SiO2-CaO | 1 | 3.3333333 | |
MgO-Al2O3-SiO2-CaS-CaO | 9 | 30 |
表2-7 L14主要夾雜物類型
工序 | 夾雜物類型 | 個數/個 | 比例/% |
第二次加合金 | Al2O3-CaO | 2 | 6.67 |
Al2O3-CaS-CaO | 2 | 6.67 | |
Al2O3-SiO2-CaO | 15 | 50 | |
Al2O3-SiO2-MnS-MnO-CaO-Ti2O3 | 1 | 3.33 | |
MgO-CaO | 1 | 3.33 | |
MgO-Al2O3-CaO | 2 | 6.67 | |
MgO-Al2O3-SiO2-CaO | 7 | 23.33 |
表2-8 V11主要夾雜物類型
工序 | 夾雜物類型 | 個數/個 | 比例/% |
真空結束 | CaO | 4 | 19.05 |
SiO2-CaO | 2 | 9.52 | |
Al2O3-CaO | 1 | 4.76 | |
Al2O3-SiO2-CaO | 12 | 57.14 | |
Al2O3-SiO2-MnO-Ti2O3 | 1 | 4.76 | |
MgO-Al2O3-CaO | 1 | 4.76 |
表2-9 E11主要夾雜物類型
工序 | 夾雜物類型 | 個數/個 | 比例/% |
精煉結束 | CaO | 1 | 16.67 |
Al2O3-CaO | 1 | 16.67 | |
Al2O3-SiO2-CaO | 3 | 50.00 | |
MgO-Al2O3-CaO | 1 | 16.67 |
表2-10 T1主要夾雜物類型
工序 | 夾雜物類型 | 個數/個 | 比例/% |
澆注30t | Al2O3-SiO2-CaO | 3 | 15.00 |
Al2O3-SiO2-MnO-CaO-Ti2O3 | 1 | 5.00 | |
MgO-Al2O3 | 2 | 10.00 | |
MgO-Al2O3-CaO | 1 | 5.00 | |
MgO-Al2O3-MnO | 1 | 5.00 | |
MgO-Al2O3-MnO-CaO | 2 | 10.00 | |
MgO-Al2O3-SiO2-CaO | 10 | 50.00 |
表2-11 T2主要夾雜物類型
工序 | 夾雜物類型 | 個數/個 | 比例/% |
澆注50t | Al2O3-CaO | 1 | 4.17 |
Al2O3-SiO2-CaO | 2 | 8.33 | |
MgO-Al2O3 | 5 | 20.83 | |
MgO-Al2O3-CaO | 9 | 37.50 | |
MgO-Al2O3-SiO2-CaO | 7 | 29.17 |
表2-12 T3主要夾雜物類型
工序 | 夾雜物類型 | 個數/個 | 比例/% |
澆注結束 | Al2O3-CaO | 1 | 16.67 |
MgO-Al2O3 | 1 | 16.67 | |
MgO-Al2O3-CaO | 4 | 66.67 |
從上述表格可以看出,進站前的主要夾雜物是Al2O3,占72.73%,還原期夾雜物主要為MgO-Al2O3-CaO,占76.67%,第二次加合金主要夾雜物是
Al2O3-SiO2-CaO,占50%,精煉結束后主要夾雜物為Al2O3-SiO2-CaO,占50%,澆注結束后主要夾雜物為MgO-Al2O3-CaO,占66.67%。
2.5全流程微觀夾雜物數量密度變化研究
全流程取高中壓轉子鋼共9個金相樣,每個金相樣在光鏡下拍攝45個視場,統(tǒng)計全流程微觀夾雜物數量密度變化,如下列圖表所示。
表2-13全流程夾雜物數量密度
編號 | 數量密度(個/mm2) |
L11 | 12.74 |
L12 | 6.20 |
L13 | 9.02 |
L14 | 6.90 |
V11 | 4.60 |
E11 | 3.54 |
T11 | 3.36 |
T12 | 4.07 |
T13 | 3.89 |

3 試驗結果討論
3.1夾雜物成分演變規(guī)律
由表2-3所示
(1)進站前的微觀夾雜物絕大多數都為Al2O3,高達88.93%,這主要源自進站前加入的預脫氧鋁錠。
(2)隨著LF的進行,夾雜物中MgO的含量稍有增加,Al2O3的含量逐漸減少,CaO的含量急劇上升,最高到53.42%,說明夾雜物上浮并被渣吸附,但渣中的CaO也進入了鋼液當中,耐火材料中的少許Mg也進入了鋼液。
(3)VD階段,夾雜物中Al2O3含量減少26.71%,CaO含量增加21.21%。
(4)在澆注過程中,夾雜物中Al2O3含量急劇升高,而鋼水中Al含量僅為0.008%,又中間包耐材使用的是高Al質的莫來石,故認為此時的Al2O3的主要來源為中間包耐材的侵蝕,或上一爐次中間包上未完全清理干凈的鋼渣,而Al2O3的增加也是聚集成大顆粒夾雜的原因之一。
3.2 夾雜物類型演變規(guī)律
對各爐次各個工藝環(huán)節(jié)的氧化物夾雜物類型進行統(tǒng)計分析,情況如表3-1、表3-1列出了該爐次冶煉過程不同階段鋼中主要氧化物的類型,從中可以看出:
(1)進站前加入鋁錠進行預脫氧,故進站前的夾雜物幾乎都為Al2O3;
(2)精煉開始后,在電鏡下沒有發(fā)現Al2O3單獨存在,而是與其他氧化物結合形成復合夾雜物如MgO-Al2O3-CaO、Al2O3-SiO2-CaO以及MgO-Al2O3-SiO2-CaO等;
(3)精煉過程的夾雜物主要分為兩類,一類含MgO,為MgO-Al2O3、MgO-Al2O3-CaO、MgO-Al2O3-SiO2-CaO;一類不含MgO,為Al2O3-SiO2(-CaO)等。MgO的主要來源是爐渣和爐襯。從上圖中以及夾雜物成分變化中不難發(fā)現,在精煉過程中MgO的含量偏低,而澆注過程中MgO含量明顯增加,這說明澆注過程中精煉渣在中間包中發(fā)生卷渣行為,進入鋼水中。
表31各工藝主要氧化物夾雜物類型對比
工藝環(huán)節(jié) | 夾雜物類型 |
進站前 | Al2O3 |
還原20min | Al2O3-MgO |
第一次加合金 | Al2O3-MgO-CaO |
第二次加合金 | Al2O3-MgO-CaO-SiO2-MnO |
真空結束 | Al2O3-CaO-SiO2 |
精煉結束 | Al2O3-SiO2 |
澆注3/10 | Al2O3-MnS |
澆注1/2 | MgO-Al2O3-SiO2-CaO |
澆注結束 | MgO-Al2O3-CaO |
3.3 夾雜物數量密度演變規(guī)律
將全流程各個階段的試樣夾雜物數量密度取平均值,得到全流程夾雜物數量密度的變化如圖31所示。

由圖31可知,整個流程鋼液中的微觀夾雜物數量密度由進站前的12.74個/mm2降到澆注結束的3.89個/mm2,從夾雜物密度變化上來看,精煉效果較好;第一次加合金后,較還原20min的夾雜物數量密度上升2.82個/mm2,結合此時的夾雜物成分變化可以知道,加合金時使得渣中的CaO卷入鋼液,使夾雜物的數量密度增加。在澆注過程中,夾雜物數量密度也呈上升趨勢,這是因為在澆注過程中發(fā)生了二次氧化,包括空氣二次氧化和爐襯等耐火材料的二次氧化。
3.4 全流程的T[O]的變化
鋼中的氧以兩種形式存在:溶解于鋼中的溶解氧[O]溶和存在于氧化物中的氧[O]夾?傃鹾靠杀硎緸椋
T[O]=[O]溶+[O]夾
脫氧合金化后,與脫氧元素(Si、Al)相平衡的[O]溶很低,如鋁鎮(zhèn)靜鋼,加鋁脫氧后,在1600℃與鋼中酸溶鋁含量[Al]s(0.02%~0.05%)處于熱力學平衡的[O]溶很低(0.0004%~0.0008%),所以可以用鋼中總氧含量T[O]來表示鋼中氧化物夾雜物的水平,用T[O]作為潔凈度的量度。鋼中總氧含量越低,說明鋼中氧化物夾雜越少,鋼就越干凈。因此,通過取樣分析鋼中T[O]含量對鋼的潔凈度進行評價至關重要。本試驗通過在全流程取樣來分析鋼中總氧含量T[O]。全流程鋼中總氧變化如圖320所示。

從上圖可以看出,進站前的T[O]含量最高,達57ppm,到第一次加合金后降至23ppm,說明前期的精煉效果良好。第二次加合金后T[O]升高至41ppm,說明此時發(fā)生了二次氧化。精煉結束時,T[O]降低到了26ppm,但是隨著澆注的進行,鋼中T[O]逐漸上升到43個ppm,由此可以得出鋼包操作對鋼的潔凈度影響較大,通過二次氧化、耐火材料侵蝕等方式使鋼液遭到污染,從而使鋼中總氧升高,因此在實際操作過程中,應該合理規(guī)范澆注操作,否則將會使鋼包精煉操作提高鋼液潔凈度的努力前功盡棄。
4 初步結論與建議
過對高中壓轉子鋼全流程生產跟蹤數據分析統(tǒng)計試驗數據,得出以下認識:
(1)鋼的潔凈度水平:T.O平均值/ppm:電爐出鋼57;LF初次出站41;VD出站31;LF二次出站26;中間包43。從鋼的潔凈度水平來評價,從LF二次出站到中間包,鋼液中T.O含量上升到43ppm,較LF出站時增加17ppm,說明在中間包的澆注過程中,中間包操作對鋼的潔凈度影響極大,通過卷渣、二次氧化、耐火材料侵蝕等方式使鋼液遭到污染,從而使鋼中總氧升高,因此在實際操作過程中,應該合理規(guī)范中間包的操作,否則將會使鋼包精煉操作提高鋼液潔凈度的努力前功盡棄。
(2)鋼中微觀夾雜物數量平均值(個/mm2):進站前 12.74;LF 出站6.9;VD出站4.6;LF二次出站3.54;中間包7.2;進站前微觀夾雜物類型主要是Al2O3,LF期間主要是Al2O3-MgO、Al2O3-MgO-CaO、Al2O3-MgO-CaO-SiO2-MnO,VD期間主要是Al2O3-CaO-SiO2,澆注期間主要是Al2O3-MnS、MgO-Al2O3-SiO2-CaO、MgO-Al2O3-CaO。
(3)LF進站氧含量為57ppm,LF出站氧含量為26ppm,精煉過程總氧降低31ppm,總體來看LF的脫氧效果較好,但加合金期間操作控制欠佳(合金加入方式較粗放),使得總氧由最低時候的23ppm升高到了41ppm。
(4)中間包操作存在較嚴重的二次氧化,中間包澆注過程中,T.O含量上升到43ppm,較LF出站時增加17ppm。
為進一步提高產品質量特提出以下改進措施
(1)規(guī)范操作,LF操作過程中特別是加合金過程,吸氧嚴重,使得精煉效果打了折扣。
(2)中間包澆注過程二次氧化比較嚴重,并伴有卷渣,耐火材料侵蝕行為,是大型夾雜物的主要來源。建議加強中間包保護澆注,強化中間包的清理及澆注過程中的卡渣操作,盡可能的避免精煉渣進入中間包。
參考文獻
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[4] 李陽. 煉鋼過程中的夾雜物[M].北京:科學出版社,2017
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