突破50000次轉(zhuǎn)爐爐齡的經(jīng)濟(jì)性與相關(guān)探討
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突破50000次轉(zhuǎn)爐爐齡的經(jīng)濟(jì)性與相關(guān)探討張炳元 (新金山鋼鐵有限公司) 關(guān)于轉(zhuǎn)爐爐齡的課題,冶金工作者一直致力于高爐齡和經(jīng)濟(jì)性的研究,轉(zhuǎn)爐爐齡是一項系統(tǒng)工程,涉及到轉(zhuǎn)爐冶煉工藝、冶…
突破50000次轉(zhuǎn)爐爐齡的經(jīng)濟(jì)性與相關(guān)探討
張炳元
(新金山鋼鐵有限公司)
關(guān)于轉(zhuǎn)爐爐齡的課題,冶金工作者一直致力于高爐齡和經(jīng)濟(jì)性的研究,轉(zhuǎn)爐爐齡是一項系統(tǒng)工程,涉及到轉(zhuǎn)爐冶煉工藝、冶煉鋼種、工藝路線、相關(guān)設(shè)備的壽命及安全性及企業(yè)的綜合管理水平。多年來冶金工作者一直把轉(zhuǎn)爐的經(jīng)濟(jì)爐齡定義為10000次左右,使得即便是有的企業(yè)爐齡突破10000次,但由于補(bǔ)爐成本的增加,對生產(chǎn)連續(xù)性的影響,轉(zhuǎn)爐設(shè)備壽命的不適應(yīng)性等,造成轉(zhuǎn)爐爐齡的突破受到了一定的影響,以至于使我國的轉(zhuǎn)爐爐齡徘徊在10000—20000次之間,本文旨在研究高爐齡的工藝條件、生產(chǎn)條件、設(shè)備條件、系統(tǒng)管理、高爐齡的經(jīng)濟(jì)性問題進(jìn)行研究。
1 高轉(zhuǎn)爐爐齡的工藝研究
1.1 裝入制度
裝入制度是確定轉(zhuǎn)爐的最佳合理裝入量,保證轉(zhuǎn)爐完成冶煉任務(wù)的基礎(chǔ)制度。隨著冶金技術(shù)的進(jìn)步,裝入制度也隨之發(fā)生變化,但本質(zhì)的要求是必須有科學(xué)合理的熔池深度與爐容比,經(jīng)長時間探索,轉(zhuǎn)爐的合理的熔池深度應(yīng)控制在1100mm,爐容比應(yīng)控制在0.9以上。在吹煉過程中能最大限度的保證早化渣、化透渣、延長去除S、P時間,提高轉(zhuǎn)爐渣活度,縮短吹煉時間,保護(hù)爐襯。
1.2 造渣制度
造渣制度是轉(zhuǎn)爐冶煉工藝的核心制度之一,他不但要保證轉(zhuǎn)爐冶煉任務(wù)的完成,而且還要保證冶煉的經(jīng)濟(jì)性,對設(shè)備的保護(hù),保證爐襯的需要,轉(zhuǎn)爐溫度制度的需要,濺渣護(hù)爐的需要,生產(chǎn)連續(xù)性的需要。圖1、圖2、圖3分別為轉(zhuǎn)爐高爐齡下渣R、轉(zhuǎn)爐渣(MgO)與(TFe)含量正態(tài)分布圖。

單位 | —— | 最大值 | 4.02 |
規(guī)格下限 | 2.0 | 最小值 | 1.8 |
目標(biāo)值 | 2.8 | 平均值 | 2.7419 |
規(guī)格上限 | 4.2 | 樣本量 | 1823 |

單位 | % | 最大值 | 14.52 |
規(guī)格下限 | 4 | 最小值 | 4.09 |
目標(biāo)值 | 7 | 平均值 | 6.974 |
規(guī)格上限 | 12 | 樣本量 | 1823 |

單位 | % | 最大值 | 23.05 |
規(guī)格下限 | 9 | 最小值 | 7.65 |
目標(biāo)值 | 14 | 平均值 | 13.469 |
規(guī)格上限 | 20 | 樣本量 | 1823 |
1.3 溫度制度
溫度制度的核心是要保證所煉鋼種在裝入制度、造渣制度的科學(xué)合理的前提下如何配加冷料,保證所煉鋼種溫度、成分的終點在控制的精確性。
(1)冶煉鋼種所需的終點溫度的命中率
下面我介紹十分實用的計算法控制終點的理論和實際操作
這里要引入一個概念——冷料比,Converter cold material ratio簡化為Cs。
n
∑冷料i
i=1
Cs=---------------- %
轉(zhuǎn)爐裝入量
標(biāo)準(zhǔn)條件下
名稱 | 鐵水溫度 | 鐵水Si | 出鋼溫度 | 出鋼【C】 | Cs |
參數(shù) | 1250 | 0.8 | 1650 | 0.12 | 28 |
舉例說明:當(dāng)裝入量為80t時,冷料加入量=80ⅹ28%=22.4t。
1)加入輕燒白云石1.8t
2)R=2.5加入石灰=2.14ⅹ0.8%ⅹ2.5ⅹ80000/85%-輕燒白云石加入量ⅹ50%=3128kg。
3)加入燒結(jié)600 kg
4)計算加入輕燒白云石1.8-石灰加入量3.2-3ⅹ燒結(jié)加入量0.6-(1680-1650)/10=16.2t
5)結(jié)論:當(dāng)在上述條件下理論廢鋼的最大裝入量為16.2t。
6) Cs=廢鋼加入量/裝入量+1.2ⅹ(實際鐵水Si-0.8)/0.1+0.6ⅹ(實際鐵水溫度-1250)/10+1ⅹ(實際出鋼溫度-1650)/10+10(實際出鋼【C】-0.12)/0.01
在實際應(yīng)用中,由于煉鋼生產(chǎn)的連續(xù)性,可以把每一爐鋼直接看做一個相對穩(wěn)定的Cs,當(dāng)某種因素有變化時,即△變量,只要適當(dāng)將變量修整即可得到命中終點的含有合理MgO和R的廢鋼加入量,這就實現(xiàn)了我們最初提出的物質(zhì)不滅定律和能量守恒定律。
這里還要考慮非正常情況下的應(yīng)用,如:補(bǔ)爐空爐等待,一般補(bǔ)爐用料每噸考慮溫降15°,空爐時間每小時溫降15°,終點【C】從0.12—0.06%考慮30℃,0.06—0.04%考慮30℃,0.04—0.025%考慮30℃。
(2)冶煉鋼種所需的終點【S、P】
我們以HRB400為例終點【S、P】一般控制在0.030%以下,在實際操作中,我摒棄了轉(zhuǎn)爐控制終渣R=2.8—4.2的傳統(tǒng)做法,試驗將渣R控制在2.2—2.6,達(dá)到了試驗的目的。
(3)吹煉過程的平穩(wěn)性;
轉(zhuǎn)爐少渣冶煉從根本上講減少了渣量,保證了吹煉過程的平穩(wěn)性,但是要注意供氧制度的槍位控制,一般要求所有渣料一次性加入,采用高—低—低槍位和恒槍操作,但要比正常槍位提高200mm,必須保證終點降槍到1000—1100mm,時間90—120s;目的是保證過程渣早化、化透,保證【S、P】的去除和最大限度的減少渣量,降低終渣中的(FeO)和渣中∑TFe,從而達(dá)到降低鋼鐵料消耗的目的。
(4)去除夾雜和護(hù)爐所需的渣R和MgO含量;
2016年實際運(yùn)行情況,全年轉(zhuǎn)爐渣R平均值為2.74,轉(zhuǎn)爐渣{MgO}平均值為6.97%,;承擔(dān)起了脫硫、脫磷、吸附夾雜的任務(wù),保證了鋼水的質(zhì)量;同時做到了保護(hù)爐襯的效果,使轉(zhuǎn)爐高爐齡(50000余爐)提供了支撐條件。
1.4 供氧制度
1) 低氧壓大流量,不同轉(zhuǎn)爐要求供氧壓力與供氧流量的關(guān)系
不同容量轉(zhuǎn)爐的供氧時間統(tǒng)計如下表:
名稱 | 單位 | 轉(zhuǎn)爐爐容,t | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | |||||
吹煉時間 | min | 10-11 | 12-13 | 12-13 | 13-15 | 13-15 | 14-16 | ||||||
供氧強(qiáng)度 | m3/t min | 3.97 | 5.33 | 6.66 | 7.14 | 8.93 | 10.00 | ||||||
2) 槍位制度,高 —低—低和恒槍位操作。
3)終點降槍比正常槍位低400mm-600mm。
4)終點降槍時間一般應(yīng)達(dá)到90s—120s。
1.5 脫氧合金化
脫氧合金化制度,脫氧劑與合金料定量加入,原則不予調(diào)整。
1.6 補(bǔ)爐制度
在這里要引入一個新的操作制度,即補(bǔ)爐制度。轉(zhuǎn)爐爐襯的正常爐形和高效的濺渣護(hù)爐制度是保證轉(zhuǎn)爐長壽、低成本的核心要求。補(bǔ)爐也要摒棄和合理吸收原有的補(bǔ)爐技術(shù)和方法,探討和創(chuàng)新新的補(bǔ)爐方法。我們對新的補(bǔ)爐方法要求是,最小的投入、最短的補(bǔ)爐時間、保證生產(chǎn)的連續(xù)性和對前后爐次的最小影響。溫度、時間、成分、連續(xù)性的最小影響;堿度、MgO、TFe、FeO、渣量、濺渣護(hù)爐時間、爐形控制、補(bǔ)爐制度。
1)轉(zhuǎn)爐渣控制要求見下表
項目 | TFe | FeO | MgO | R | 渣量 | 濺渣時間 |
單位 | % | % | % |
| kg/t | min |
指標(biāo) | 12-15 | 11-12 | 5-7 | 2.2-2.6 | 40-60 | 2—3 |
盡可能小的使用礦石或不使用礦石,可部分使用燒結(jié)礦和污泥球。
2)濺渣護(hù)爐,如圖4所示,要求爐口形狀人為改變?yōu)榉菆A形狀,以增加爐內(nèi)圓表面積,并使濺渣護(hù)爐介質(zhì)與爐子表面以最大的接觸面積,通過濺渣護(hù)爐使?fàn)t容比始終處最佳值;護(hù)爐要采用濺渣護(hù)爐與渣補(bǔ)大面的辦法來減少補(bǔ)爐料投入和最大限度的縮短補(bǔ)爐時間,一般補(bǔ)爐時間控制在3-5min。

3)渣補(bǔ)護(hù)爐,渣補(bǔ)材料要選用具有強(qiáng)吸熱、強(qiáng)脫氧、大比重等性質(zhì)的材料,確保渣補(bǔ)的時間最短、最經(jīng)濟(jì);充分發(fā)揮爐渣的作用。
2.1 原料條件
1)鐵水條件
指標(biāo) | 鐵水溫度 | 鐵水[Si] | 鐵水[S] | 鐵水[P] |
范圍 | 1480-1500℃ | ≤0.5% | ≤0.050% | ≤0.140% |
2)石灰
指標(biāo) | CaO | 活性度 | S | 粒度 |
范圍 | ≥82 | ≥300 | ≤0.050% | 10-40mm |

圖5

單位(Unit) | ℃ | 最大值(MAX) | 1693 |
規(guī)格下限(LSL) | 1620 | 最小值(MIN) | 1625 |
目標(biāo)值(Target) | 1650 | 平均值(AVE) | 1654 |
規(guī)格上限(USL) | 1680 | 樣本量(Sample Size) | 277 |
5 高爐齡的經(jīng)濟(jì)性
我公司轉(zhuǎn)爐2012年8月25日開爐—2017年4月共連續(xù)生產(chǎn)50000余爐鋼,爐齡超過了50000余次,并且轉(zhuǎn)爐仍處于可正常生產(chǎn)狀態(tài),每天可連續(xù)生產(chǎn)60多爐鋼,最多單日生產(chǎn)78爐鋼。轉(zhuǎn)爐耐消耗費(fèi)用噸鋼<1元/t,并且轉(zhuǎn)爐的環(huán)保設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、轉(zhuǎn)爐煙罩水冷系統(tǒng)一直處于良好的狀態(tài)。
6 結(jié)語
(1)轉(zhuǎn)爐經(jīng)濟(jì)爐齡的確定10000次可能不是最佳的選擇,在系統(tǒng)強(qiáng)化管理的情況下轉(zhuǎn)爐經(jīng)濟(jì)爐齡有望突破50000次以上或更高。
(2)轉(zhuǎn)爐護(hù)爐材料的投入由于新技術(shù)的開發(fā),已經(jīng)不是制約轉(zhuǎn)爐高爐齡的關(guān)鍵因素。該技術(shù)大大降低了轉(zhuǎn)爐耐材消耗,提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,節(jié)約了大量社會資源。
(3)轉(zhuǎn)爐護(hù)爐時間在轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)中的占比已經(jīng)到了忽略不計的程度,對生產(chǎn)的連續(xù)性幾乎不產(chǎn)生影響。
(4)轉(zhuǎn)爐爐齡的提高,從根本上顛覆了原有的技術(shù)和管理上的理念,使轉(zhuǎn)爐爐齡突破50000次大關(guān)成為可能。
(5)轉(zhuǎn)爐爐齡的提高是一項系統(tǒng)工程,需要整個企業(yè)全方位管理水平的提升和科學(xué)技術(shù)的支持。
(6)轉(zhuǎn)爐爐齡的提高任重而道遠(yuǎn),隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和管理水平的提高,轉(zhuǎn)爐爐齡還會有新的更大的突破。
(7)我們期望冶金工作者全面研究高爐齡所需的條件和影響因素,擺脫原有觀念的束縛,突破技術(shù)瓶頸,使轉(zhuǎn)爐爐齡有更大的提升空間。
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