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影響普碳鋼可澆性因素分析與實(shí)踐

來源:2017高效、低成本、智能化煉鋼共性技術(shù)研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

影響普碳鋼可澆性因素分析與實(shí)踐張?zhí)?張建奎 楊 杰(安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司) 摘 要:本文通過對普碳鋼生產(chǎn)過程中,煉鋼各工序關(guān)鍵工藝控制參數(shù)的數(shù)據(jù)分析,找出了影響普碳鋼可澆性…

影響普碳鋼可澆性因素分析與實(shí)踐

張?zhí)? 張建奎  楊  

(安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司)

摘  要:本文通過對普碳鋼生產(chǎn)過程中,煉鋼各工序關(guān)鍵工藝控制參數(shù)的數(shù)據(jù)分析,找出了影響普碳鋼可澆性的主要因素和臨界點(diǎn),并針對要因優(yōu)化制訂了有效的工藝制度,取得了明顯的改進(jìn)效果。

關(guān)鍵詞:普碳鋼;可澆性;分析

1 引言

普通碳素結(jié)構(gòu)鋼(以下簡稱“普碳鋼”),由于其氧化性強(qiáng)以及外來夾雜物進(jìn)入,在澆注過程中經(jīng)常出現(xiàn)鋼中夾雜物多,影響鋼水質(zhì)量,甚至影響到連連鑄工序的可澆性,造成漏鋼等生產(chǎn)事故。據(jù)統(tǒng)計(jì),因普碳鋼可澆性差造成的漏鋼、回爐等生產(chǎn)事故占總事故的66.89%,嚴(yán)重影響了工序的生產(chǎn)穩(wěn)定順行,必須對普碳鋼可澆性差產(chǎn)生原因的進(jìn)行研究分析,并采取針對性措施加以解決。

2 數(shù)據(jù)分析說明

1)統(tǒng)計(jì)樣本數(shù):13216爐,共109個(gè)澆次。

2)以普碳鋼可澆性差指數(shù)(以下簡稱“指數(shù)”)為評價(jià)參數(shù),分析煉鋼過程各工藝關(guān)鍵控制參數(shù)對普碳鋼可澆性的影響,目標(biāo)指數(shù)控制在1.0以下。

3 影響因素分析

3.1 出鋼終點(diǎn)碳含量的影響

由碳氧平衡積可知,出鋼終點(diǎn)碳含量越高,鋼中氧含量越低。統(tǒng)計(jì)分析得出,出鋼終點(diǎn)碳對普碳鋼可澆性差有影響,其指數(shù)隨出鋼終點(diǎn)碳含量的升高而降低,說明在較低的出鋼終點(diǎn)碳時(shí),鋼水脫氧不足鋼中氧含量高,出鋼終點(diǎn)碳每降低0.01%,指數(shù)上升高0.145,如圖1所示。


3.2 鋼中Mn/Si的影響

鋼中Mn/Si越高鋼渣流動(dòng)性好,易于流動(dòng)排除。統(tǒng)計(jì)分析得出,鋼中Mn/Si在2.60以下時(shí),指數(shù)隨著鋼中Mn/Si的降低驟然升高,可澆性變差,但大于3.0影響不大,如圖2所示。


3.3 拉坯速度的影響

對于定徑水口拉速控制工藝,拉坯速度越高意味中間包液面越高,夾雜物在中間罐內(nèi)停留時(shí)間長,容易排除。統(tǒng)計(jì)分析得出,當(dāng)拉坯速度約低于2.90m/min,指數(shù)迅速升高,可澆性變差,如圖3所示。


3.4 拉坯速度波動(dòng)的影響

連鑄機(jī)拉坯速度波動(dòng)越大,說明中間包液面及流場穩(wěn)定性越差,對夾雜物的排除不利。統(tǒng)計(jì)分析得出,指數(shù)隨著拉坯速度波動(dòng)的降低即澆注穩(wěn)定性的提高而減小,可澆性有所改善,且在負(fù)偏差時(shí)斜率絕對值大,即下爐拉速突然增加更容易影響普碳鋼的可澆性,如圖4所示。


3.5 澆注溫度的影響

鋼水澆注溫度越高,鋼水黏度越低,流動(dòng)性越好,有利于夾雜物的上浮,反之不利于排除。統(tǒng)計(jì)得出,在澆注溫度較低時(shí)(約低于1532℃),指數(shù)明顯升高,正常澆注溫度條件下影響不大,如圖5所示。


4 普碳鋼生產(chǎn)工藝制度的優(yōu)化

4.1 冶煉成份控制

根據(jù)以上數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果,優(yōu)化設(shè)計(jì)普碳鋼冶煉成份及鋼中Mn/Si控制標(biāo)準(zhǔn),見表1。

表1 普碳鋼冶煉成份及鋼中Mn/Si控制標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目

C%

Si%

Mn%

P/S%

Mn/Si

中間包前三爐

0.14-0.19

0.12-0.20

0.45-0.60

≤0.042

≥3.0

連澆爐

0.13-0.19

0.11-0.18

0.32-0.45

≤0.042

≥2.65

4.2 冶煉終點(diǎn)控制

為控制終點(diǎn)鋼中氧含量,控制出鋼終點(diǎn)碳≥0.08%,當(dāng)出鋼終點(diǎn)碳每降低0.01%脫氧劑補(bǔ)加量增加0.17kg/t。同時(shí)為滿足連鑄澆注溫度要求,控制轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)出鋼溫度為1635-1665℃。

4.3 連鑄澆注工藝控制

為發(fā)揮連鑄中間包冶金工藝功能,中間包液面控制必須大于600mm,最低液面不低于450mm,連鑄機(jī)拉坯速度≥3.2m/min,爐與爐拉速波動(dòng)控制在±0.2m/min,澆注溫度控制在1530-1550℃。

5 應(yīng)用效果

通過對普碳鋼生產(chǎn)過程中關(guān)鍵工藝控制參數(shù)的優(yōu)化,普碳鋼可澆性得到了很好的改善。其中,Mn/Si不合比率由優(yōu)化前的0.66%降低到0.32%,轉(zhuǎn)爐出鋼終點(diǎn)碳由優(yōu)化前的0.072%,降低到0.086%。澆注過程的穩(wěn)定性明顯提高,合格率由優(yōu)化前的88.71%提高到96.17%,平均拉坯速度由3.27m/min提高到3.56m/min。漏鋼事故率由0.51%降低到0.01%,事故回爐由0.09%降低到0.00%。

6 結(jié)語

6.1 通過優(yōu)化普碳鋼生產(chǎn)過程關(guān)鍵工藝控制參數(shù),普碳鋼可澆性得到了很好的改善,漏鋼事故率和生產(chǎn)事故回爐大幅降低。

6.2 統(tǒng)計(jì)分析得出,出鋼終點(diǎn)碳對普碳鋼可澆性差有影響,指數(shù)隨出鋼終點(diǎn)碳含量的升高而降低,說明在較低的出鋼終點(diǎn)碳時(shí),鋼水脫氧不足鋼中氧含量高。

6.3 鋼中Mn/Si和拉坯速度對普碳碳可澆性影響較大,當(dāng)鋼中Mn/Si在2.60以下時(shí)或拉坯速度低于2.90m/min時(shí),指數(shù)隨著鋼中Mn/Si和拉坯速度的降低驟然升高。

6.4 拉坯速度波動(dòng)在低于-0.20 m/min或大于0.20 m/min,對指數(shù)有影響,且負(fù)偏差時(shí)斜率絕對值更大即影響更大。

6.5 鋼水澆注溫度只有在低于1532℃時(shí),指數(shù)才明顯增加,正常澆注溫度影響不大。


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