連鑄拉速變化的原因及控制
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鑄機拉速的不斷變化會引起板坯凝固末端位置或者凝固前沿“搭橋”的相對增加,導(dǎo)致鋼水被分割成很多區(qū)域,因為搭橋的阻隔而無法在彼此凝固時進行補縮,直接后果將導(dǎo)致鑄坯內(nèi)部縮孔疏松以及中心…
鑄機拉速的不斷變化會引起板坯凝固末端位置或者凝固前沿“搭橋”的相對增加,導(dǎo)致鋼水被分割成很多區(qū)域,因為搭橋的阻隔而無法在彼此凝固時進行補縮,直接后果將導(dǎo)致鑄坯內(nèi)部縮孔疏松以及中心偏析的加重,同時誘發(fā)出現(xiàn)中心線裂紋、中間裂紋等內(nèi)部質(zhì)量問題。
拉速變化原因是:
1、調(diào)度會因為把控不準生產(chǎn)節(jié)奏的快慢,或者鐵水量的多少而頻頻通知連鑄車間不斷升降拉速。
2、當轉(zhuǎn)爐與精煉發(fā)生設(shè)備工藝事故時,連鑄為留出事故處理時間,保證生產(chǎn),需迫降拉速。
3、在正常生產(chǎn)期間,經(jīng)常會遇到因為大包鋼水溫度過高導(dǎo)致中包溫度高出目標溫度。為了防止生產(chǎn)事故發(fā)生,連鑄被迫降低拉速,待下一爐剛水溫度合格后再將拉速升起。
4、在正常生產(chǎn)期間運達連鑄的大包鋼水時常會在打開滑板后不流動,導(dǎo)致大包工燒眼開澆。中包工為了給大包工燒眼留夠時間,保證生產(chǎn)不中斷,被迫降拉速。
5、當澆鋼期間結(jié)晶器鋼水有粘結(jié)跡象時,為了防止發(fā)生漏鋼事故,漏鋼預(yù)報系統(tǒng)會瞬間自動將連鑄機生產(chǎn)拉速由工作拉速(0.90~1.30m/min)直接降至0.20m/min。
6、在澆鑄低碳鋼的時候,水口經(jīng)常堵塞需更換水口。每一次換水口拉速都將工作拉速降到0.70m/min。
相應(yīng)減少拉速變化措施:
1、對調(diào)度進行嚴格培訓,大力提升其業(yè)務(wù)水平,同時要求調(diào)度加強與煉鐵部門的聯(lián)系,更加準確地把控鐵水量,從而穩(wěn)定生產(chǎn)節(jié)奏,減少拉速變化。
2、加強煉鋼部門的生產(chǎn)前設(shè)備原料的檢查確認,保證煉鋼生產(chǎn)穩(wěn)妥可靠,從而進一步增加連鑄生產(chǎn)節(jié)奏的穩(wěn)定性。
3、提升煉鋼操作人員業(yè)務(wù)水平,使每一爐鋼水溫度都在目標溫度范圍以內(nèi)。
4、大包上水口使用優(yōu)質(zhì)引流沙,減少大包坐臺時間。
5、加強中包人員操作水平,避免結(jié)晶器鋼水粘結(jié),同時屏蔽掉漏鋼預(yù)報系統(tǒng)上經(jīng)常誤報警的熱電偶。
6、澆注低碳鋼時,連鑄中包人員在保證結(jié)晶器鋼液面不翻滾的前提下,開足塞棒氬氣的流量與壓力,防止浸入式水口堵塞。
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