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邯寶一高爐降本增效的限制性因素分析

來源:第五屆煉鐵對標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

邯寶一高爐降本增效的限制性因素分析程海龍 梁紅星(河鋼集團(tuán)邯鋼邯寶公司煉鐵廠)摘 要:本文主要總結(jié)了一高爐降本增效的措施,同時分析了一高爐進(jìn)一步降低冶煉成本所面臨的困難并提出了一…

邯寶一高爐降本增效的限制性因素分析

程海龍  梁紅星

(河鋼集團(tuán)邯鋼邯寶公司煉鐵廠)

摘  要:本文主要總結(jié)了一高爐降本增效的措施,同時分析了一高爐進(jìn)一步降低冶煉成本所面臨的困難并提出了一些建議。

關(guān)鍵詞:高爐;降本增效;低硅冶煉

邯寶一高爐是邯鋼的第一座3200m3高爐,采用了銅冷卻壁、薄壁爐襯、炭磚一陶瓷杯復(fù)合爐底、聯(lián)合軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)、并罐無料鐘爐頂?shù)纫幌盗邢冗M(jìn)、成熟的工藝。2008年4月開爐后,一高爐采取了一系列的降本增效措施,取得了較好的成果,但是,面對當(dāng)前依舊嚴(yán)峻的行業(yè)形勢,一高爐進(jìn)一步降本增效卻面臨著巨大困難。

1 高爐目前采取的降本增效措施

1.1 降低原燃料成本

1.1.1 優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)

為了降低生鐵成本,1#高爐在不影響高爐順行的情況下,根據(jù)原料價格實(shí)時調(diào)整爐料結(jié)構(gòu),使入爐原料成本達(dá)最優(yōu)化。就近期而言,一高爐所用的原料中,燒結(jié)礦相對比較便宜,澳礦居中,球團(tuán)較貴,所以一高爐目前爭取的爐料結(jié)構(gòu)就是80%的燒結(jié)礦+20%的澳礦,力爭去掉價格最貴的球團(tuán)礦。表1為一高爐2016年前半年的爐料結(jié)構(gòu)情況。

表1  一高爐2016年前半年的爐料結(jié)構(gòu)情況

月份

燒結(jié)

澳礦

球團(tuán)

一月

74.42%

23.60%

1.98%

二月

75.86%

23.92%

0.22%

三月

80.46%

18.88%

0.65%

四月

80.05%

17.30%

2.65%

五月

76.52%

19.03%

4.45%

六月

75.41%

18.29%

6.30%

如將焦炭篩的篩孔由原來的28mm降到25mm,焦丁篩孔由原來的12mm降到10mm等;另一方面,加強(qiáng)點(diǎn)檢,確保篩子完整,由原料組對槽下返料粒度進(jìn)行抽查,并制定了相關(guān)考核規(guī)定。

1.2 優(yōu)化操作制度,推行低燃料比操作

1.2.1 優(yōu)化上下部調(diào)劑,提高煤氣利用率

煤氣利用率每提高一個百分點(diǎn),可降低焦比20~25kg/t,可見提高煤氣率用率,能明顯降低燃料比,降低生鐵成本。一高爐從2009年11月份開始,去掉中心焦,開始嘗試采用平臺加漏斗的布料形式,礦石平臺控制在爐喉半徑的1/3左右,焦平臺控制在2米左右,稍寬于礦平臺,日常根據(jù)爐況變化隨時調(diào)整兩平臺的大小,以形成中心有力,邊緣適當(dāng)發(fā)展的煤氣流。經(jīng)過不斷的嘗試摸索,一高爐料制基本成熟,目前基本布料矩陣是矩陣CO,料線是1.4米,布料角度是43.5,41.5,39,36.5,34,30.5;下部主要使用643/130(長度為643mm,直徑為130mm)的風(fēng)口為主,根據(jù)邊緣氣流情況,少量使用643/120或者663/130的風(fēng)口,使鼓風(fēng)動能維持在14000kg·m/s;通過這樣的上下部調(diào)劑,使煤氣利用率保持在50%以上。

1.2.2 低硅冶煉

實(shí)踐表明[Si]下降1%,焦比降低4kg/t,因此降低[Si]可以有效的降低燃料比。如圖1所示,一高爐日常操作中[Si]控制在0.3%-0.4%之間,為降低燃料比做出了突出貢獻(xiàn)。但眾所周知降低鐵水[Si]含量與鐵水物理熱在一定程度上相矛盾,為保持鐵水有充足的熱量,保證渣鐵的流動性,高爐采取適當(dāng)提高爐渣堿度到1.20-1.28,并制定嚴(yán)格的熱制度,日常要求鐵水溫度控制在1510±10℃,當(dāng)連續(xù)兩個鐵次鐵水溫度低于1500℃時,必須積極采取提爐溫措施,嚴(yán)禁鐵水熱量低于1490℃的情況出現(xiàn)。


圖1  一高爐近期硅素與堿度情況

1.2.3  穩(wěn)定邊緣,降低水溫差

邊緣氣流過分發(fā)展,會增加熱流強(qiáng)度,增加熱量散失,引起燃料比升高;另一方面,熱流強(qiáng)度增加后,冷卻強(qiáng)度就需相應(yīng)提高,增加軟水流量,造成噸鐵動能成本升高。一高爐通過上下部調(diào)劑,將冷卻壁水溫差控制在2.0℃左右,使燃料比降低。

1.3  延長定修周期,降低休風(fēng)率

為了降低高爐設(shè)備檢修成本,一高爐將休風(fēng)周期由原來的90天提高到了現(xiàn)在的120-150天,提高了設(shè)備使用周期,減少備件存儲等費(fèi)用。

2 一高爐進(jìn)一步降本增效面臨的困難

2.1 原燃料質(zhì)量不穩(wěn)定

精料是現(xiàn)代大高爐強(qiáng)化冶煉、提高各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的基礎(chǔ),隨著鐵前成本的壓縮,原燃料質(zhì)量的不斷下降,高爐壓差逐漸升,順行受到嚴(yán)重威脅。首先,西區(qū)焦化產(chǎn)能不足,一高爐需要陪吃大量外購焦,且由于焦化干焦系統(tǒng)事故較多,經(jīng)常產(chǎn)出數(shù)量變化不定的濕焦亦要高爐配吃。其次,一高爐入爐焦炭結(jié)構(gòu)變化頻繁,致使高爐料柱透氣性變差,爐缸死焦堆的透氣性透液性變差,影響高爐順行。高爐被動提高焦比,煤比始終難以達(dá)到130kg/t以上。

其次,由于環(huán)保壓力,燒結(jié)礦產(chǎn)量波動,高爐經(jīng)常需要配吃落地?zé)鎯β涞責(zé)牧蠄鲆嘁颦h(huán)保需要大量打水降低揚(yáng)塵,使落地?zé)刍瘒?yán)重、水分大,到高爐槽下后,篩分困難,大量粉塵直接進(jìn)入爐內(nèi),惡化高爐透氣性。即使如此,燒結(jié)礦產(chǎn)量仍然不能滿足高爐的需要,高爐被迫降低低成本的燒結(jié)礦和澳礦的比例,提高高價的球團(tuán)礦比例,使高爐入爐原料成本升高。由表1也可看出,一高爐爐料結(jié)構(gòu)變化較大,爐料結(jié)構(gòu)變化必然引起軟熔帶位置及厚度、形狀的變化,進(jìn)而影響高爐氣流的二次分布,中心與邊緣兩股氣流強(qiáng)度可能變化,致使中心氣流時而減弱時而變強(qiáng),邊緣渣皮時而結(jié)厚時而頻繁脫落,影響順行,焦比升高,煤氣利用降低,水溫差升高,致使燃料比升高,生鐵成本增加。

2.2 設(shè)備事故率上升

高爐進(jìn)入爐役中后期,加之休風(fēng)周期延長,高爐設(shè)備事故率上升,造成高爐慢風(fēng)率、休風(fēng)率上升。同時用于降低設(shè)備采購成本,使得設(shè)備質(zhì)量明顯下降,如一高爐近期風(fēng)口破損增加,休風(fēng)更換后發(fā)現(xiàn)大都是焊縫開裂。由于設(shè)備事故原因,一高爐慢、休風(fēng)率升高明顯。

2.3 邊緣結(jié)厚

如上所說,一高爐水溫差基本維持在2.0℃左右,甚至不到2.0℃,邊緣氣流略顯不足,上部爐墻經(jīng)常出現(xiàn)呆點(diǎn),如圖2所示,致使壓差升高,給高爐降焦增煤帶來一定影響,有時被迫增加焦比,使成本升高。


圖2  一高爐27.56m爐墻溫度趨勢

2.4 外圍影響

由于鋼后產(chǎn)能限制,一高爐爐前出鐵時經(jīng)常配罐不足,不來風(fēng)堵口現(xiàn)象較多,造成爐內(nèi)憋渣憋鐵,被迫減、停氧。且不來風(fēng)堵口,致使?fàn)t缸內(nèi)積存渣鐵多,影響爐缸活躍,給高爐順行帶來不利。同時由于能中發(fā)電,限制熱風(fēng)爐燒爐,高爐風(fēng)溫難以提高,一高爐近期風(fēng)溫只能用到1180℃,再提高,則風(fēng)溫波動明顯增加。

3 總結(jié)

(1)順行是降本增效的基礎(chǔ)。

(2)精料是現(xiàn)代大高爐冶煉的必備條件,降低高爐原燃料成本要有限制,不可無底線的通過壓低原燃料成本來降低生鐵成本,否則高爐順行將會受到較大影響,降本增效無從談起。

(3)合理引導(dǎo)中心邊緣兩股氣流,邊緣氣流不能過分發(fā)展,不利于高爐長壽,亦不可過死,影響透氣性。

參考文獻(xiàn)

[1] 董艷忠.邯寶2#高爐低燃料比冶煉操作實(shí)踐[J].煉鐵.2011,30(4):19-22.

[2] 劉志朝.邯鋼西區(qū)煉鐵廠2號3200m3高爐爐前工藝與操作優(yōu)化[J].河北冶金.2011,184(4):21-23.

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