基于煉鐵高爐開(kāi)爐的合理配料分析
來(lái)源:第五屆煉鐵對(duì)標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
基于煉鐵高爐開(kāi)爐的合理配料分析張曉晨 福建羅 (源閩光鋼鐵有限責(zé)任公司) 摘 要:在研究高爐煉鐵配料問(wèn)題時(shí),本文以羅源閩光2 號(hào)高爐為研究對(duì)象,對(duì)…
基于煉鐵高爐開(kāi)爐的合理配料分析
張曉晨 福建羅
(源閩光鋼鐵有限責(zé)任公司)
摘 要:在研究高爐煉鐵配料問(wèn)題時(shí),本文以羅源閩光2 號(hào)高爐為研究對(duì)象,對(duì)其進(jìn)行了開(kāi)爐及達(dá)產(chǎn)試驗(yàn)。從試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,在實(shí)施強(qiáng)化達(dá)產(chǎn)方案的條件下,使用50%的準(zhǔn)一級(jí)外購(gòu)焦和50%準(zhǔn)一級(jí)自產(chǎn)干熄焦,并配備130㎡燒結(jié)礦和低品位揚(yáng)州球團(tuán)礦等輔料,高爐利用系數(shù)在第6天達(dá)到3.585,因此可以實(shí)現(xiàn)快速達(dá)產(chǎn)目標(biāo)。
關(guān)健詞:高爐煉鐵,配料,開(kāi)爐,達(dá)產(chǎn)
Analysis of reasonable ingredients based on blast
furnace ironmaking
Abstract:In the study of blast furnace ore blending problem, this paper takes Luoyuan Minguang No. 2 blast furnace as the research object, the start-up and production test of the. The experimental results show that in the
implementation of intensive production scheme under the condition of coke and 50% level 50% level quasi dry quenching, and is equipped with 130 square meters of sintering ore and low-grade Yangzhou pellet material, blast furnace utilization In sixth days to reach 3.585, so it can achieve rapid production goal.
Key words:Blast furnace iron-making Mixed ingredients Ore blending Blow in Production
Key words:Blast furnace iron-making Mixed ingredients Ore blending Blow in Production
1 研究對(duì)象概況
羅源閩光2 號(hào)高爐有效容積達(dá)660m3,高爐配有2個(gè)鐵口和18個(gè)風(fēng)口,年產(chǎn)煉鋼生鐵 78 萬(wàn)t。采用HYWZ-C型無(wú)料鐘爐頂裝料設(shè)備進(jìn)行合理配料,并于2016年9月1日18 : 35點(diǎn)火投產(chǎn)。如下表1所示,為開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)期間主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
表1 高爐開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)期間主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
日期 | 日產(chǎn)量d/t | 利用系數(shù)t/(m3·d) | 焦比kg/t | 風(fēng)量 m3/min | 風(fēng)壓kpa | 頂壓kpa | 風(fēng)溫C° | 富氧率% | 煤比kg/t | [Si]% | [S]% |
9月2日 | 681.9 | 0.876 | 905.8 | 1373 | 234 | 118 | 1088 | 0.74 | 67.4 | 3.48 | 0.034 |
9月3日 | 1803.06 | 2.73 | 461.67 | 1615 | 273 | 139 | 1177 | 2.67 | 128.65 | 1.02 | 0.032 |
9月4日 | 2148.6 | 3.255 | 425.9 | 1655 | 277 | 138 | 1201 | 2.77 | 118.1 | 0.76 | 0.029 |
9月5日 | 1400.58 | 2.12 | 435.72 | 1641 | 267 | 135 | 1190 | 2.83 | 105.45 | 0.56 | 0.042 |
9月6日 | 1641.7 | 2.49 | 471.05 | 1505 | 261 | 134 | 1161 | 2.84 | 119.75 | 0.94 | 0.034 |
9月7日 | 2366.18 | 3.585 | 383.9 | 1637 | 286 | 147 | 1207 | 3.50 | 136.17 | 0.46 | 0.034 |
注:2016年9月5日14:16-23:51休風(fēng)695分鐘。補(bǔ)焊東鐵口上方開(kāi)裂爐殼焊縫。
2 高爐煉鐵配料參數(shù)選擇
高爐開(kāi)爐使用了50%的準(zhǔn)一級(jí)外購(gòu)焦和50%準(zhǔn)一級(jí)自產(chǎn)干熄焦,并配備130㎡燒結(jié)礦和低品位揚(yáng)州球團(tuán)礦等輔料。如下表2所示,為開(kāi)爐料的有關(guān)參數(shù)。在裝料入爐期間,凈焦、空焦干焦批6320kg。正常料干焦批6500kg,礦批重10000kg。分別為56%的高堿度燒結(jié)礦和44%的低品位揚(yáng)州球團(tuán)礦。從質(zhì)量上來(lái)看,燒結(jié)礦粒度小于5mm不超過(guò)5%,品位不小于55%;球團(tuán)礦的轉(zhuǎn)鼓大于90%,抗磨小于5%,抗壓不低于200kg/個(gè);外購(gòu)焦炭抗碎強(qiáng)度M25大于92%,耐磨強(qiáng)度 M10小于5%。
表2 羅源閩光2號(hào)高爐開(kāi)爐料主要成分及密度
項(xiàng)目 | TFe% | FeO% | SiO2% | CaF2% | CaO% | MgO% | Al2O3% | S% | 堆比重 |
燒結(jié) | 56.47 | 7.74 | 5.11 |
| 9.33 | 1.6 | 2.06 | 0.013 | 1.76 |
揚(yáng)球 | 63.86 | 0.63 | 6.97 |
| 0.44 | 0.67 | 0.5 | 0.005 | 2.23 |
螢石 |
|
| 15 | 85 |
|
|
|
| 1.65 |
焦炭 |
|
| 6.3 |
| 0.59 | 0.08 | 4.28 | 0.713 | 0.55 |
焦炭分析:W=7.91%;A=13.18%;V=1.20%;S=0.713%;C=85.60% | |||||||||
在開(kāi)爐料的參數(shù)設(shè)定上,采用全爐焦比3.0t/t,正常料焦比0.954t/t。正常料的堿度0.90,空料堿度為0.97。爐料壓縮率10%,生鐵中[Si]、[C]、[Mn]、[P]、[S]、[Fe]等元素成分分別為3.0%、4.6%、0.3%、0.14%、0.050%和91.91%。
3 開(kāi)爐料填充及測(cè)試
(1)開(kāi)爐料填充
高爐此次開(kāi)爐采用全焦開(kāi)爐,死鐵層、爐缸、爐腹的二分之一為凈焦,爐腹二分之一處至爐腰上沿為空焦,爐身以上裝正常料加空焦。在不拆除烘爐導(dǎo)風(fēng)管的條件下,使鐵口孔道保持暢通,在烘爐涼爐到150℃后休風(fēng)堵完風(fēng)口,高爐開(kāi)始投料。在裝料前一天,需完成料的堆比重測(cè)定,并完成開(kāi)爐料組成校核且再次核準(zhǔn)探尺零位。
(2)裝料測(cè)試操作
裝料測(cè)試的主要目的是檢驗(yàn)裝料設(shè)備,收集與上料、布料有關(guān)的參數(shù), 以便為高爐生產(chǎn)提供數(shù)據(jù)依據(jù)。高爐于8月31日開(kāi)始裝料,料批嚴(yán)格按照制訂的開(kāi)爐料計(jì)算方案和測(cè)料面方案進(jìn)行開(kāi)爐料裝填。在爐缸至爐腰上沿處,布凈焦傾角α為10°,布空焦傾角α為12°。這部分主要通過(guò)測(cè)定料罐實(shí)際最大裝焦量來(lái)確定料罐最大容積。同時(shí)進(jìn)行爐頂設(shè)備的柱塞閥、上密封閥、下密封閥的開(kāi)啟和閉合時(shí)間,料車(chē)的上行時(shí)間, 節(jié)流閥角γ不同開(kāi)度焦炭料流速度的測(cè)試。在爐身上部料線(xiàn)達(dá)到5m時(shí),應(yīng)停止上料。進(jìn)行不同α角下礦石和焦炭碰撞點(diǎn)及料流軌跡的測(cè)試。打開(kāi)大方人孔及點(diǎn)火人孔,從大方人孔進(jìn)人,自探尺零位爐喉鋼磚下沿垂直方向,開(kāi)始用白色涂料作400x400mm的標(biāo)記,間隔500mm同時(shí)在邊上標(biāo)明所對(duì)應(yīng)的料線(xiàn),按先布焦再布礦的順序,固定各自的α角度,設(shè)定好用料量,以3-4圈為準(zhǔn)。當(dāng)料線(xiàn)約為3m時(shí),停止測(cè)試碰撞點(diǎn)接著測(cè)試料流軌跡 。先進(jìn)行工具制作,根據(jù)爐喉直徑(Φ5200mm)選取2根長(zhǎng)度為5200mm的吹氧管,并排焊在一起,依次在吹氧管的1/2、1/4、1/8、1/16處分別用吹氧管焊?jìng)(gè)垂直桿,為便于識(shí)別可選取不同長(zhǎng)度的吹氧管。在焊好的骨架兩端分別綁上4-5m長(zhǎng)的鐵線(xiàn),便于根據(jù)不同料線(xiàn)調(diào)整高度。進(jìn)行料流軌跡測(cè)試,通過(guò)控制鐵線(xiàn)的長(zhǎng)度,使測(cè)量工具處于不同的料線(xiàn)處,觀察礦、焦在不同料線(xiàn)下的布料軌跡。在同一料線(xiàn)處也是按先布焦再布礦的順序,α角度以預(yù)計(jì)常用的角度為優(yōu)先測(cè)定對(duì)象,逐個(gè)進(jìn)行,直至正常料線(xiàn)為止,最后測(cè)定中心加焦角度。此時(shí)高爐裝料及測(cè)試工作全部完成。以上測(cè)試內(nèi)容過(guò)程要認(rèn)真做記錄,加以整理。以便于調(diào)整高爐強(qiáng)化過(guò)程中的布料參數(shù)選擇。
4 高爐開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)過(guò)程及結(jié)果
從高爐開(kāi)爐送風(fēng)制度上來(lái)看,高爐于9月1日18:35開(kāi)始送風(fēng)點(diǎn)火,風(fēng)口尺寸為Φ105mmx11+Φ100mmx4+Φ95mmx3 ,大小風(fēng)口間隔堵10個(gè)風(fēng)口,送風(fēng)風(fēng)口尺寸為Φ105mmx4+Φ100mmx2+Φ95mmx2 ,送風(fēng)風(fēng)口面積達(dá)0.0648m3。風(fēng)壓0.06MPa,風(fēng)量450m3/min,用最高風(fēng)溫點(diǎn)火,風(fēng)口燃燒正常后可酌情增減。送風(fēng)后 5、10號(hào)風(fēng)口先亮,其余送風(fēng)風(fēng)口在19:53全亮。高爐送風(fēng)后,操作方針以穩(wěn)定順行為主,確保爐溫充足。同時(shí)把握好時(shí)機(jī)漸開(kāi)風(fēng)口,增加風(fēng)量,提高冶煉強(qiáng)度。開(kāi)風(fēng)口順序沿鐵口依次對(duì)開(kāi),每增加一個(gè)風(fēng)口加風(fēng)100m3/min左右,提高爐頂壓力 5-10kap。2日15:36捅開(kāi)1號(hào)風(fēng)口,高爐實(shí)現(xiàn)全風(fēng)口送風(fēng)。
從送料情況來(lái)看,高爐于21:05機(jī)械探尺動(dòng), 料線(xiàn)2500開(kāi)始下第一批料,礦批7600kg,焦批4730kg。布料矩陣為:O 325°;C423°421°,后隨風(fēng)量、料批的增加,并為始終確保中心和邊緣兩道煤氣流,至2日逐調(diào)整為O228°326°224°;C329°227°225°223°。經(jīng)多次取煤氣樣檢驗(yàn)合格后,21:35引煤氣,22:08鐵口來(lái)渣,23:02鐵口大噴后堵口。9月2日0:00,下料體積達(dá)到435.88m3。0:16高爐第一次開(kāi)口出鐵,鐵口噴吹后堵口。此時(shí)[Si]和[S]分別為4.67%和0.088%,出渣鐵約5噸,流向干渣坑。8:00風(fēng)口送風(fēng)風(fēng)量達(dá)1116 m3/min,風(fēng)壓217Kpa,渣鐵物理熱、流動(dòng)性得到改善。8:22高爐開(kāi)口出鐵,鐵水開(kāi)始過(guò)憋渣器,8:56鐵口噴吹后堵口,出鐵量達(dá)到了48.92t。生鐵成分: [Si]4.71%、[C]3.87%、[Mn]0.17%、[P]0.116%、[S]0.053%、[Fe]90.84%。爐渣成分:(SiO2)22.62%、(CaO)37.71%、(Al203 )24.53%、(MgO)6.24%。
為實(shí)現(xiàn)高爐快速達(dá)產(chǎn)消除隱患,5日高爐計(jì)劃休風(fēng)695min,補(bǔ)焊東鐵口上方開(kāi)裂爐殼焊縫。休風(fēng)時(shí),堵3、5、7、9、12、14、16號(hào)風(fēng)口,5日23:51復(fù)風(fēng),復(fù)風(fēng)后結(jié)合爐溫、爐況順行漸開(kāi)風(fēng)口,至6日8:36全風(fēng)口送風(fēng)。隨風(fēng)量增加,逐擴(kuò)大料批,加重焦炭負(fù)荷。開(kāi)爐第二天,[Si]降至1.0-1.5%,[S]控制在0.020-0.035%,第四天則[Si]降低至0.4-0.6%,[S] 控制在0.020-0.035%。7日2號(hào)高爐利用系數(shù)達(dá)到3.585,實(shí)現(xiàn)快速達(dá)產(chǎn)目標(biāo)。
5 結(jié)語(yǔ)
通過(guò)分析可以發(fā)現(xiàn),想要使高爐煉鐵效率得到提高,還要實(shí)現(xiàn)合理配料,并做好開(kāi)爐參數(shù)的選擇,確保順利開(kāi)爐打下基礎(chǔ)。開(kāi)爐成功后, 應(yīng)加強(qiáng)高爐操作的優(yōu)化,以確保高爐煤氣流能夠得到合理分布,[Si]、爐渣堿度控制在理想范圍。通過(guò)采取這些措施,使高爐利用系數(shù)快速達(dá)到3.585,實(shí)現(xiàn)快速達(dá)產(chǎn)目標(biāo)。
參考文獻(xiàn)
[1] 盧芳穎,陳敬佑. 三鋼5號(hào)高爐開(kāi)爐及達(dá)產(chǎn)實(shí)踐[J]. 煉鐵,2008,04:24-27.
[2] 安鋼6號(hào)高爐開(kāi)爐料布料測(cè)試實(shí)踐[EB/OL]
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